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文檔簡介

1、地表水處理加藥系統(tǒng)的改進與提高(神華準能公司公用事業(yè)公司,內(nèi)蒙古薛家灣010300摘要:文章論述了凈水廠處理黃河地表水加藥系統(tǒng)的改進技術(shù)措施,提出新的水處理加藥系統(tǒng)工藝,并對運行 的機電設(shè)備在生產(chǎn)上存在的缺陷、弊 端進行完善和改進, 在生產(chǎn)上取得了成效。關(guān)鍵詞:絮凝效果;助凝劑;加藥攪捋計量裝置中圖分類號:X522文獻標識碼:A文章編號:1007 6921( XX)15 0067 01地表水處理加藥系準能公司凈水廠處理凈化黃河地表水,負責向準能一 電、國華二電提供循環(huán)冷卻水工業(yè)用水,該廠的原水是來自小沙灣黃河水,設(shè)計日處理量為5萬t/d ;處理工藝是只加一種絮凝劑聚合氯化鋁(PAC),凈水廠經(jīng)

2、過一段時間的實踐運行觀察,發(fā)現(xiàn)處理黃河地表水單加一種PAC絮凝沉砂效果不佳,出水濁度較高,而電廠循環(huán)冷卻水 要求水的濁度一般在12mg/L? 15mg/L。當時又處于低溫低 濁水狀態(tài),處理起來難度更大,如仍采用原工藝 系統(tǒng)處理黃 河地表水, 其水質(zhì)及能力既不能達到設(shè)計要求,又不能滿 足電廠工業(yè)用水,對用水企業(yè)造成了較大的壓力。為了盡快解決這一問題,結(jié)合生產(chǎn)實際狀況,在實驗室進行了一系列的混凝對比試驗,篩選出適合黃河地表水處理的絮凝劑品種:聚合氯化鋁 (PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)及經(jīng)濟可行的 投加劑量,對原有的水處理加藥工藝進行了改進,即:在向原水中只投加一種絮凝劑聚合氯化鋁(PAC)的同時

3、,按一定比例投加聚丙烯酰胺(PAM)作為助凝劑,配合使用效果比較理想,再經(jīng)后續(xù)工藝處理后,出水濁度可以達標;由于處理工藝的改進及所需絮凝劑的特性、配制、投加等特點,原加藥系統(tǒng)設(shè)備不能適用,必須進一步完善其設(shè)備條件,并對設(shè)備在生產(chǎn)上存在的缺陷、弊端進行技術(shù)改造,符合切實可行的水處理工藝的要求,處理的水質(zhì)不僅滿足電廠工業(yè)用水水質(zhì)要求,并可大幅度降低PAC用量,節(jié)約費用的同時減輕職工勞動強度,提高設(shè)備效率,既解決了生產(chǎn)實際運行的技術(shù)問題,又保證了整個供水系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行,提高職工的節(jié)能降耗意識和企業(yè)的經(jīng)濟 效益。1研究與改進在水處理過程中,絮凝劑的投加是一項技術(shù)性較強的工作,我們根據(jù)原水本身

4、的具體情況(水量、濁度、水溫、PH值)和不同絮凝劑的特點,采用不同的投加方法,配合后續(xù)的處理工藝,作了進一步研究、探討、分析 C1.1絮凝試驗冃的模擬實際情況,水溫3? 15C,向不同濁度(v 57mg/L、57mg/L? 100mg/L, 100mg/L )的原水投加已配制好的不同 種類、不同劑 量、不同比例的絮凝劑,充分混合觀察濁水中 絮團的形 成情況和沉降速度, 靜置一段時間測出上清液濁度(出水濁度),找出處理該水質(zhì)條件絮凝劑 品 種和匹配的投加量。1.2試驗結(jié)果如下2結(jié)論通過多次試驗,發(fā)現(xiàn)向濁水單獨投加PAC或PAM劑時,濁水絮團形成慢且小,出水濁度高,達不到我們的要求(見表1)。PA

5、C和PAM配合使用,先投加一定濃度的PAC再投加較低濃度的PA M絮凝效果較好;兩種藥劑的投加量均可 降低:PAC15mg/L PAM1.0mg/L以下,出水濁度可達到10mg/L以下(見表2)。原水濁度對絮 凝效果有較大的影響,原水濁 度越大( 100)時,投 藥效果好,濁度可降到10mg/L 以下;原水濁度越小,投藥效果相對較差(見表3、表4)。水溫絮凝效果有一定的影響,水溫高效果明顯(見表5)。740) this.width=740border= un defi nedo nmousewheel=return zoo mJ m g( event,thi 3經(jīng)濟效益分析若單加PAC

6、按處理量4萬t/d計,PAC投加量至少達到30mg/L ,則一年藥劑費用為:3.6 元/kg X 30mg/1 X 40 000m3/d X 365d = 1 576 800 元若投加PAC和PAM藥劑,PAC投加量為15mg/L, PAM最大量為1mg/L,按處理量4萬t/d計,則一年藥劑費用為:3.6 元 /kg x 15mg/LX 40 000m3/d x 365d+ 20.5 元 kg x 1mg/L x 40 000m3/dx 365d = 1 087 700元顯然,經(jīng)濟效益十分明顯,兩種藥劑配合使用比單加一種藥劑節(jié)約費用近31%現(xiàn)改進的水處理工藝已在凈水廠生產(chǎn)實踐中得到很好的應(yīng)用和

7、證實,具有一定的實踐指導(dǎo)意義。由于該廠的原水是黃河水,其水質(zhì)隨季節(jié)的不同而有所變化,筆者在實際生產(chǎn)工作中,根據(jù)系統(tǒng)水量和水質(zhì)的變化、科學(xué)試驗及現(xiàn)場實際運行情況,不斷摸索與總結(jié),確定了不同比例的絮比例投加,水質(zhì)凝劑投加量。通過實踐運行證明,只有將兩種絮凝劑按一定才能達到理想的效果,并與原來的水處理工藝相比,不僅絮凝劑的投加量明顯減少,降低了藥耗,而且能夠生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)水向電廠供給,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益和 社會效益。4設(shè)備條件的完善與技術(shù)改造由于水處理工藝的改進,及PAM不同的特性、配制、投加等,原設(shè)計只裝有2套PAC的攪拌加藥裝置,不適用高 分子有機PAM的溶 解與投加,必須進一步完善原系統(tǒng)設(shè)備條

8、件,并對設(shè)備 在生產(chǎn)運行上存在的缺陷、弊端進行技術(shù)改造。因為PAM是高分子有機物、水溶性差、黏度大,必須緩 慢撒入水中,否則結(jié)塊堵塞管路,稀釋狀態(tài)下易發(fā)生降解,我們了解了 PAM以上特性,重新設(shè)計增設(shè)了1臺攪拌罐和1臺計量泵,攪拌罐為不銹鋼質(zhì)$ 2 200 X 2 000配備7.5kW電機,采用雙層螺旋 式葉輪,轉(zhuǎn)速為115r/min ,扭距大,利于PAM的攪拌;計量泵為JD型,流量為1 600L/h,專用投加計量PAM與 原計量泵配合使用,滿足了水處理工藝,能夠順利完成絮凝劑的配藥投加任務(wù),保障生產(chǎn)合格的工業(yè)用水。根據(jù)試驗和生產(chǎn)實際觀察,加入PAM的投入點應(yīng)在加入PAC投入點之后,即原水先與PAC在靜態(tài)混合器中混合,經(jīng) 一段時間后再與 PAM混合,二者間隔時間一般在 0.5min? 1min,效果最佳。因此,增設(shè)加長 PAM管,加大二者投入 點之間距離,二者距離為15m現(xiàn)處理效果非常好。5結(jié)朿語總之,通過對凈水廠水處理工藝和加藥系統(tǒng)進行的技術(shù)改造,解決了生產(chǎn)運行系統(tǒng)的技術(shù)問題,不僅能夠生產(chǎn)合格的水質(zhì),滿足電廠工業(yè)用水水質(zhì)要求,而且大幅度降低PAC用量,據(jù)2 003年、XX年統(tǒng)計PAM千噸水藥耗降低到0.2? 0.24kg, PAC千

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