



下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、 板坯連鑄機(jī)漏鋼事故的原因分析及防止摘 要:本文分析了某某鋼二煉鋼廠板坯連鑄機(jī)漏鋼事故產(chǎn)生產(chǎn)的原因及防止板坯連鑄機(jī)漏鋼的措施。采取相應(yīng)控制措施之后,目前某某鋼二煉鋼廠常規(guī)板坯連鑄機(jī)頻繁漏鋼的勢頭得到了明顯的控制。關(guān)鍵詞:板坯 粘結(jié)漏鋼 保護(hù)渣 水口浸入深度 1 前言某某鋼第二煉鋼廠常規(guī)板坯連鑄機(jī)自2005年4月18日投產(chǎn)以來,鑄機(jī)漏鋼問題始終困繞著二煉鋼廠的正常生產(chǎn),對二煉鋼廠的正常生產(chǎn)造成了重大的沖擊,連鑄機(jī)的漏鋼問題成為制約二煉鋼廠生產(chǎn)的瓶頸環(huán)節(jié)。頻繁的漏鋼事故使連鑄機(jī)設(shè)備的劣化趨勢明顯加劇,鑄機(jī)檢修質(zhì)量無法保證。為降低連鑄機(jī)漏鋼事故,二煉鋼廠成立了攻關(guān)組,經(jīng)過對漏鋼事故的原因進(jìn)行分析,采
2、取了相應(yīng)的措施,板坯連鑄機(jī)結(jié)晶器漏鋼事故得到了明顯的控制。2 某某鋼第二煉鋼廠常規(guī)板坯連鑄機(jī)參數(shù)及漏鋼相關(guān)情況簡介2.1某某鋼第二煉鋼廠常規(guī)板坯連鑄機(jī)的主要工藝參數(shù)表1 主要工藝參數(shù)序號項(xiàng)目單位技術(shù)指標(biāo)1鑄機(jī)產(chǎn)量萬噸年802生產(chǎn)鋼種四大類二十多個品種3連鑄坯厚度mm160,2204連鑄坯寬度mm85016005鑄機(jī)半徑m9.56連鑄機(jī)型式立彎式(連續(xù)彎曲,連續(xù)矯直)7連鑄機(jī)冶金長度m31.98鑄機(jī)正常拉速m/min1.01.49結(jié)晶器長度mm95010振動方式液壓(正弦,非正弦)11二冷方式氣水冷卻(十四個控制回路)2.2漏鋼統(tǒng)計(jì)情況從某某鋼二煉鋼廠常規(guī)板坯連鑄機(jī)從2004年4月18日正式投產(chǎn)
3、以來,共發(fā)生各種漏鋼事故17次。其中粘結(jié)漏鋼14次,占到所有漏鋼的82。其它三次漏鋼為卷渣漏鋼,裂紋漏鋼,尾坯漏鋼。板坯連鑄機(jī)漏鋼事故成為制約全廠正常生產(chǎn)的瓶頸環(huán)節(jié)。3 某某鋼二煉鋼廠常規(guī)板坯連鑄機(jī)漏鋼原因分析3.1粘結(jié)漏鋼結(jié)晶器粘結(jié)漏鋼形成的過程如圖1所示。在鋼水澆注過程中,結(jié)晶器彎月面的鋼水處于異?;钴S的狀態(tài)。如圖1所示,由于各種原因,澆鑄過程中流入坯殼與結(jié)晶器銅壁之間的液態(tài)渣被阻斷,當(dāng)結(jié)晶器銅板與初生坯殼的摩擦力大于初生坯殼的強(qiáng)度時,初生坯殼被拉斷,與銅板產(chǎn)生粘結(jié)。這時,在被粘著的部分(1)和向下拉的鑄坯(2)的界面凝固殼破斷;在破斷處流入鋼液,重新形成新的薄坯殼(3);在振動和滑動時坯
4、殼又被拉斷,鋼水補(bǔ)充后又形成另一個新的薄坯殼。這一過程反復(fù)進(jìn)行,直到新坯殼到達(dá)結(jié)晶器出口就產(chǎn)生漏鋼。3.2某某鋼二煉鋼廠板坯連鑄機(jī)產(chǎn)生粘結(jié)漏鋼的原因3.2.1工藝方面的原因(1)澆注過程中異常情況下結(jié)晶器液面波動大,使彎月面處的結(jié)晶器保護(hù)渣的注入時斷時續(xù),使銅板直接與鋼液相接觸,造成粘結(jié)漏鋼。 圖2 保護(hù)渣在結(jié)晶器中結(jié)構(gòu)如圖2所示,在澆注過程中結(jié)晶器液渣從彎月面處沿著鑄坯坯殼與附著在結(jié)晶器銅上的固態(tài)渣膜之間的間隙,在銅板與坯殼之間起到潤滑作用和改善傳熱。當(dāng)結(jié)晶器液面波動過大時,尤其在結(jié)晶器液面在大幅上漲,而振動臺在下振的瞬間,結(jié)晶器銅板四周的固態(tài)渣圈對結(jié)晶器彎月面形成擠壓,導(dǎo)致結(jié)晶器液渣層斷流
5、的機(jī)率大大增加。另外,由于我廠的中包車升降液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)原因,中包車在升降過程中不平穩(wěn),并且升降速度達(dá)到了3040mm/s,無法調(diào)整,導(dǎo)致在升降中包過程中結(jié)晶器液面波動大。根據(jù)我廠對粘結(jié)漏鋼的統(tǒng)計(jì),在所有粘結(jié)漏鋼事故中,有五次發(fā)生在升完中包后約1分鐘之內(nèi)。(2)水口插入深度與粘結(jié)漏鋼的關(guān)系。中包水口的插入深度是連鑄所控制的重要工藝參數(shù)。水口插入深度對液面波動影響較大,當(dāng)插入深度深時,液面波動減少,熔渣表面的波動幅度減弱,降低保護(hù)渣卷入的可能性,但是鋼水表面溫度降低,這就不利于保護(hù)渣熔化,結(jié)晶器液渣層可能變薄。同時,插入深度過深時高溫區(qū)下移,對開成的坯殼造成沖擊,若鋼水過熱度過高,可能導(dǎo)致形成的坯
6、殼二次重熔,坯殼減薄,出結(jié)晶器易漏鋼。插入深度小時,結(jié)晶器液面波動大,對液渣層形成沖擊,并且液渣層不均勻,易產(chǎn)生卷渣和粘結(jié)。原則上在水口結(jié)構(gòu)一定條件下,水口插入深度隨拉速增加而增加。根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際使用情況,二煉鋼廠常規(guī)板坯連鑄機(jī)的拉速控制在1.01.3m/min,水口插入深度控制在110140mm,基本滿足生產(chǎn)需要。(3)鑄機(jī)拉速調(diào)整幅度過大導(dǎo)致漏鋼。在大幅度提拉速過程中,容易導(dǎo)致結(jié)晶器液面波動大,增加了粘結(jié)的機(jī)率。同時,在大幅度提拉速的過程中,短時間內(nèi)結(jié)晶器液面層會迅速減少,根據(jù)現(xiàn)的實(shí)際測量,在正常澆注過程中提拉速幅度達(dá)到0.2m/min時,澆注20秒后,結(jié)晶器內(nèi)的渣液層厚度由11mm減少到
7、約7mm。在我廠的粘結(jié)漏鋼中由兩次與引原因直接相關(guān)。(4)換水口操作不當(dāng)。在換水口過程中,由于新舊水口在結(jié)晶器中大范圍的攪動,造成結(jié)晶器液渣層迅速減少。同時由于換水結(jié)晶器液面波動大,導(dǎo)致粘結(jié)的機(jī)率會大大增加。(5)結(jié)晶器中結(jié)冷鋼導(dǎo)致漏鋼。在澆注過程中,如果結(jié)晶器中結(jié)冷鋼,則會使結(jié)晶器液層厚度不均勻,并且液渣的流動性變差。同時在結(jié)冷鋼處結(jié)晶器液渣層流動性變差,初生坯殼與結(jié)晶器銅板之間液渣層斷流,導(dǎo)致粘結(jié)漏鋼。導(dǎo)致結(jié)晶器結(jié)冷鋼的主要因素有:保護(hù)渣保溫性能差、中包浸入式水口側(cè)孔侵蝕異常、結(jié)晶器流場偏流、水口不對中。另外由于我廠的結(jié)晶器設(shè)計(jì)是按照1.6m/min以上的工作拉速設(shè)計(jì)的,而由于種種原因,目
8、前連鑄機(jī)的正常拉速無法達(dá)到設(shè)計(jì)拉速。對于所結(jié)晶器銅板厚度與水縫設(shè)計(jì)是否能夠滿足目前的拉速,目前正在核算。(6)保護(hù)渣的適用性及選型。連鑄結(jié)晶器保護(hù)渣最主要的兩項(xiàng)冶金功能是 “潤滑”和“控制傳熱”。這兩項(xiàng)功能的良好發(fā)揮是借助于熔融保護(hù)渣充填在結(jié)晶器壁和坯殼之間的縫隙內(nèi)形成渣膜得以實(shí)現(xiàn)。良好的保護(hù)渣對減少粘結(jié)漏鋼起決定性的做用。我廠在2005年10月份連續(xù)出現(xiàn)漏鋼,分析原因發(fā)現(xiàn)保護(hù)渣在澆注過程中出現(xiàn)結(jié)晶器液渣層不穩(wěn)定的現(xiàn)象,液渣層最厚達(dá)到了15mm,最薄只有不到5mm,說明此保護(hù)渣在澆注過程中出現(xiàn)了分熔現(xiàn)象,導(dǎo)致結(jié)晶器液渣層不穩(wěn)定,在結(jié)晶器液渣層厚度降到7mm以下時,粘結(jié)漏鋼的機(jī)率大大增加。3.2
9、.2設(shè)備方面的原因(1)結(jié)晶器振動臺的精度。我廠振動臺的設(shè)計(jì)精度要求為:橫向0.1mm,縱向0.1mm,相位差0.4。但于沒有按照設(shè)備安裝規(guī)范及時進(jìn)行機(jī)整系統(tǒng)檢修及精度調(diào)整,導(dǎo)致振動臺失修,振動臺的導(dǎo)輪與導(dǎo)向板之的間隙由設(shè)備安裝時的0.02mm增大到了0.3mm,振動臺報(bào)警頻繁,結(jié)晶器振動的偏擺量明顯加大。結(jié)晶器振動偏擺加大,會使坯殼與結(jié)晶器銅板之間的間距不穩(wěn)定,時大時小,從而使坯殼所受的摩擦力不均勻。另外,振動偏擺,也會使結(jié)晶器與壞殼間縫隙大小產(chǎn)生差異,導(dǎo)致結(jié)晶器保護(hù)渣流人不均勻。坯殼的薄弱處被拉破而導(dǎo)致漏鋼。(2)結(jié)晶器錐度。由于我廠的結(jié)晶器液壓自動調(diào)寬裝置沒有投入使用,所采取的措施對結(jié)晶
10、器窄面使用頂桿進(jìn)行固定,保證在澆注過程中結(jié)晶器錐的變化在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。目前結(jié)晶器窄面的錐度基本能夠得到保證,但是寬面錐度經(jīng)常出現(xiàn)嚴(yán)重超標(biāo)的現(xiàn)象。我廠某次漏鋼事故后對最近兩天的結(jié)晶器錐度變化情況統(tǒng)計(jì)情況見表2。表2 結(jié)晶器錐度變化統(tǒng)計(jì)澆次寬面外弧寬面內(nèi)弧窄左窄右上口下口標(biāo)準(zhǔn)0.50.20.50.26.90.21550.821532.61142澆次開澆0.830.740.720.910.920.86.957.041549.181532.2停澆1.591.181.020.210.620.396.456.751550.931532.66143澆次開澆0.560.750.690.670.860.647.
11、116.871550.311532.5停澆0.921.010.870.310.010.097.117.61550.881532.68144澆次開澆0.720.70.780.711.050.886.8171550.461532.8停澆0.410.050.041.161.331.086.877.07 結(jié)晶器寬面錐度超標(biāo),對于保護(hù)渣的液渣流入通道產(chǎn)生影響,使粘結(jié)的機(jī)率大大增加。3.3邊裂漏鋼 這種漏鋼主要是由于結(jié)晶器窄面銅板倒錐度在澆鑄過程中變小或結(jié)晶器窄面銅的矩形度嚴(yán)重超標(biāo)所致。當(dāng)窄面銅板錐度小時,坯殼與窄面銅板產(chǎn)生較大的氣隙,使板坯窄面冷卻強(qiáng)度降低、坯殼減薄,板坯窄面出現(xiàn)鼓肚現(xiàn)象,板坯內(nèi)弧寬面距
12、角部1030 mm處坯殼薄弱處凹陷,并形成裂紋,進(jìn)而導(dǎo)致漏鋼。 2004年9月我廠發(fā)生大量的邊部裂紋,并且導(dǎo)致一次邊裂漏鋼,主要原因?yàn)榻Y(jié)晶器矩形度超標(biāo),結(jié)晶器內(nèi)腔內(nèi)弧長度比外弧長度大了1.7mm,鑄坯斷面尺寸內(nèi)弧比外弧大10mm。對結(jié)晶器窄面銅板進(jìn)行調(diào)整之后,再沒有出現(xiàn)鑄坯邊裂。3.4開澆漏鋼開澆漏鋼產(chǎn)生的主要原因有:(1)開澆鋼水熱度過高,拉速起步后,使形成的坯殼二次重熔,導(dǎo)致出結(jié)晶器時的坯殼過薄,出結(jié)晶器后無法承受鋼水的靜壓力。(2)開澆前中包沒有烘烤好,開澆后塞棒控制流失常,出苗時間不夠強(qiáng)行起步并提拉速。(3)結(jié)晶器中的冷料的冷卻強(qiáng)度不夠。(4)開澆操作不規(guī)范,試棒時機(jī)控制不當(dāng),使鋼水沒
13、有在引錠頭上一次性形成完整的坯殼,導(dǎo)致引錠頭上坯殼的強(qiáng)度不夠。4 減少二煉鋼廠板坯連鑄機(jī)漏鋼的工藝優(yōu)化及設(shè)備管理措施通過以上對某某鋼二煉鋼廠常規(guī)板坯連鑄機(jī)投產(chǎn)以產(chǎn)生漏鋼原因分析,主要從以下幾個方面對工藝進(jìn)行優(yōu)化,并且加強(qiáng)設(shè)備的管理。(1)要求上臺鋼水的s控制在0.020以下,保證在凝固晶界處無fes生成,提高初生坯殼強(qiáng)度,可減少粘結(jié)漏鋼。(2)堅(jiān)持“恒溫恒拉速”的原則,保持澆注工藝穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)恒溫澆注,保護(hù)渣熔化均勻,坯殼生長均勻。(3)采用液面自動控制,使液面波動控制在3mm。同時在澆注過程中升降中包車時,先將拉速降到0.9m/min以下,然后點(diǎn)動操作,之后采用水平調(diào)整操作,使結(jié)晶器液面波動控
14、制在最小的范圍內(nèi)。(4)在結(jié)晶器漏鋼預(yù)報(bào)出現(xiàn)報(bào)警時,及時降拉速。由于我廠的結(jié)晶器漏鋼預(yù)報(bào)系統(tǒng)目前運(yùn)行并不正常,在澆注過程中由中控工監(jiān)控漏鋼預(yù)報(bào)系統(tǒng)監(jiān)畫面,當(dāng)出現(xiàn)報(bào)警或監(jiān)控畫面異常時要立即通知機(jī)長采取相應(yīng)的措施。(5)將塞棒吹氬的氬氣流量控制在515l/min,保證結(jié)晶器化渣良好。(6)在提拉速過程中嚴(yán)格按照0.05m/min的幅度操作,并且在提拉速之前要測量結(jié)晶器液渣層厚度。在換水口前后20分鐘之內(nèi)嚴(yán)格換渣操作,防止液渣層斷流。同時中包鋼水過熱度小于10時,嚴(yán)禁提拉速。(7)澆注過程中,保證水口對中。同時將水口的浸入深度嚴(yán)格的控制在110140mm的范圍之內(nèi),并且根拉速和中包溫度進(jìn)行微度的調(diào)整。(8)使用合適的保護(hù)渣,澆注過程中操作者密切關(guān)注保護(hù)渣的熔化情況,每一爐都要測量液渣層厚度,同每爐鋼估算一次保護(hù)渣的消耗量,
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 船舶搶險(xiǎn)合同范本
- 鐵路運(yùn)維合同范本
- 測繪單價合同范本
- 消防圖設(shè)計(jì)合同范本
- 技改煤礦托管合同范本
- 酒店勞務(wù)合同范本
- 租賃建筑鋼管合同范本
- 施工合同意向合同范本
- 定制貴金屬負(fù)載層狀雙金屬氫氧化物用于小分子電氧化反應(yīng)
- 虛假仲裁案外人權(quán)利救濟(jì)制度研究
- 開學(xué)安全第一課主題班會課件
- 一年級珍惜糧食主題班會學(xué)習(xí)教案
- 新版《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》(2024)培訓(xùn)試題及答案
- 2025年人教版數(shù)學(xué)五年級下冊教學(xué)計(jì)劃(含進(jìn)度表)
- 海岸動力學(xué)英文課件Coastal Hydrodynamics-復(fù)習(xí)
- 碳足跡研究-洞察分析
- DB11-T 1191.3-2024 實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理要求 第3部分:科研單位
- 硬質(zhì)巖層組合切割開挖技術(shù)
- 2024解析:第二章聲現(xiàn)象-講核心(解析版)
- 2024年考研管理類綜合能力(199)真題及解析完整版
- 2025年初級社會工作者綜合能力全國考試題庫(含答案)
評論
0/150
提交評論