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文檔簡介

1、關于水系統問題研究報告生產指揮中心(2015年10月24日)解決水系統問題長期以來一直是我公司的重要事情,產水及運行指標差,影響到了我公司生產的安全穩(wěn)定運行。近期,我中心大力配合公用動力中心查找公司水系統運行方面的問題,根據生產實際情況,試圖尋找解決問題的辦法。結合以前生產情況及近期的協調跟蹤,現將水系統問題簡單匯報如下:一、污水處理系統我公司的生產污水采用生化處理技術,其設計處理能力為260 m3/h,處理完的污水全部送至中水回用系統。根據本月的水系統水的月報匯總,以及在裝置穩(wěn)定運行時各生產裝置排污量,確定了污水處理系統的正常進水量(具體指標見下表)。表1.污水指標運行情況對比指標名稱設計值

2、運行值污水總處理能力260m3/h275298m3/h渣水處理裝置來水量97m3/h90100m3/h合成裝置來水量16m3/h610m3/h回用水站正反洗來水量104m3/h100120m3/h循環(huán)水旁濾反洗來水量20m3/h33-66m3/h鍋爐排水量10m3/h1015m3/h生活污水來水量10m3/h10m3/h從上表可以看出,目前,生產運行平穩(wěn)時,進入污水處理的生產污水大概在285 m3/h,另外污水處理BAF池的反洗水大概有30 m3/h左右,污水系統總進水量在315m3/h左右,遠遠超出設計值。圖1.污水產水COD圖2.污水進水COD圖3.污水進水氨氮從圖2和圖3可以看出,污水進

3、水的COD和NH3-N基本具有相同的變化趨勢,進水COD的變化幾乎和出水COD的變化趨勢一樣,說明活性污泥的數量是有限的,不足以處理相關濃度的廢水。當綜合調節(jié)池來的廢水的COD的濃度在500 mg/L左右時,進入IMC池混合后,在一段硝化之前,測得此時COD濃度已經下降至7075 mg/L左右,說明IMC池的緩沖效果不錯,但單個IMC池的出水效果并不好,說明污泥的活性不是很強。氣溫也是影響污泥活性的一個重要元素,隨著季節(jié)溫度的變化,目前水溫由前幾天的43下降至32左右,但是短期內并不能看出其對出水水質變化的影響。污水的進水水質盡量保持穩(wěn)定,這樣有利于給污泥生長創(chuàng)造一個良好的生存環(huán)境,如進水指標

4、不穩(wěn)定,污水處理系統極難調整,并不利于對整個系統的觀察。鑒于污水目前的生產運行情況,在條件允許的情況下,應做出如下調整:1.在目前生產裝置運行平穩(wěn)的情況下,氣化灰水的運行指標差,其中灰水中的NH3-N高,導致污水進水的氨氮高,給污水的處理帶來了困難,造成氨氮和COD的比例失調;建議降低灰水中的NH3-N,解決好變換汽提塔的問題;在上述條件不能滿足的情況下,建議在氣化灰水進綜合調節(jié)池處增加旁路將高氨氮廢水引致事故水池進行曝氣(必要時可對氣化灰水進行預處理,降低高溫含鈣水對微生物生長的影響),以降低水中的氨氮含量,同時更有利于水溫的調節(jié),再循環(huán)至綜合調節(jié)池進行處理,再氨氮指標下降后,調整水中的有機

5、碳含量,使生物處在一個良好的生產環(huán)境中,能夠大量繁殖,提高污水處理質量。2.在目前生產運行情況下,經過觀察及分析,適當調整污水處理的加堿量,暫時保證PH至在7.07.5之間為宜(堿性環(huán)境下,也有利于鈣的脫除),檢驗一下微生物的生化處理能力,分析指標(此過程可能需要的時間較長)。3.加大力度,采取有效的措施,強化對污泥的培養(yǎng),提高活性污泥的數量及質量。4.定期生產設備進行檢查和評估,對于影響生產的要及時更換和維修,如果長期不正常運行,勢必影響整個污水系統。5.盡快縮短對射流循環(huán)泵的采購周期,污水處理是間歇性生化反應,由于設備不能及時維修更換,導致污水在反硝化階段,污水和反硝化微生物不能很好的混合

6、,混合液不能保持一定的速度,活性污泥在混合液中不能保持懸浮狀態(tài),進而反硝化效果不好,影響出水水質。6.我公司的曝氣方式采取的是曝氣盤式,在曝氣的過程中可能產生IMC池后邊曝氣不充分的地方。7.我公司的污水運行方程序的設置,影響了操作的靈活性,在系統反硝化的時候,溶解氧的含量較高,不利于微生物的厭氧反應,長期會影響厭氧生物的生長,影響產水水質;目前,經過對程序的修改,實現了運行階段的可控,控制反應的同時,控制好溶解氧量。8.我公司目前曝氣風機的運行方式不科學,不能實現風量的可控,既不節(jié)能又不利于污水的處理。9.經過分析,目前BAF池的處理效果并不是很好,中間水池的水經過BAF池處理后,COD的去

7、除率很小,并不能滿足生產的需要;目前,想通過污泥來培養(yǎng)生物膜,使菌種結構合理,增加生物的數量,使BAF池具有較高的生物濃度和較高有機負荷,實現對COD、BOD等物質的有效脫除。二、中水回用系統1.回用水產水指標(均值) 表2.回用水產水指標指標月份8910電導率(us/cm)163817302448氯離子(mg/l)238.4242.2382.7從表2以上數據可以看出,中水回用裝置產水電導率呈逐月上升趨勢,產水中的氯離子濃度正在逐漸增大。2.回用水出力情況對比表 表3.中水回用出力情況對比表指標名稱設計值運行值中水回用制水量330m3/h244m3/h污水處理來水量260 m3/h295m3/

8、h處理循環(huán)水排污量160 m3/h(目前外排至濃水)32-35m3/h處理脫鹽水排污量80m3/h120145m3/h高濃鹽水外排121-163 m3/h3.存在問題分析(1)嚴格控制中水回用裝置的進水指標,降低進水硬度(機加池),減緩膜組件的污堵速度,減少清洗次數,減少排污量,延長設備的使用壽命。這樣還能減輕污水處理的運行壓力。(2)從表2可以看出,回用水裝置的脫鹽率逐月下降,且速度較快;根據膜的運行情況,更換新的膜元件。(3)選用合適的保安過濾器濾芯,定期清洗更換,建議增加一套保安過濾器,定期切換,減緩膜的污堵速度,保護反滲透膜。(4)因回用產水的電導和氯離子指標不合格,導致產水無法向循環(huán)

9、水補水,進而補至生產水池,長期不僅對生產水系統造成破壞,而且也造成了水資源的浪費。(5)從表3可以看出,目前的制水量不足設計值的73%,中水會用裝置不能接受循環(huán)水(指標差)的外排水,外排水只能通過濃鹽水管線外排,不能回收利用。三、循環(huán)水系統1.循環(huán)水水質指標情況近期,我公司循環(huán)水水質差,指標嚴重超過運行指標的要求,主要表現在電導、濁度、氯離子、總磷等,直接影響了我公司生產的穩(wěn)定運行;最近,通過循環(huán)水的排水,指標情況有所好轉。2.循環(huán)水指標運行情況表4.循環(huán)水指標運行情況對比表指標名稱設計值運行值循環(huán)水水量41600 m3/h38000 m3/h循環(huán)水補水量(原水)326445 m3h365 m

10、3/h循環(huán)水補水量(回用水向空分間接補水)320324 m3h100 m3/h循環(huán)水排污162192 m3h115 m3/h風吹和蒸發(fā)損失484577 m3h350m3/h我公司目前循環(huán)水的原水補水大概在365 m3/h左右,補水流量計偏小,流量計顯示不準確。因循環(huán)水水質差,空分水冷塔冷卻目前一直采用部分采用循環(huán)水、部分采用生產水,而生產水中的電導和氯離子都高,冷卻水通過循環(huán)水回水進入循環(huán)水系統,是造成循環(huán)水電導和氯離子高的一個原因。排污量小造成循環(huán)水指標差的另一個原因,目前排污量在115 m3/h,都未達到我公司的設計量192 m3/h,造成水中的離子不斷積累,指標不斷惡化,電導率上升,氯離

11、子濃度增加,腐蝕設備,影響生產的穩(wěn)定運行。3.循環(huán)水濁度高,應加大循環(huán)水旁濾量和排污量進行控制。4.最近,我公司的循環(huán)水總堿度也有上升的趨勢,易結垢,在加大排水置換的同時,盡快完善我公司循環(huán)水加藥系統,做到加藥均勻,建議將加藥管線改至塔池;加酸裝置施工進度很慢,在循環(huán)水堿度高時,不能正常投用,加大了設備的結垢速度;密切關注循環(huán)水掛片的變化情況,嚴格控制殺菌劑的用量,根據PH值的變化,控制好緩蝕劑的用量,減緩換熱設備和管道的腐蝕。四、脫鹽水系統1.脫鹽水出力情況表5.脫鹽水出力情況對比表指標名稱設計值備注原水制脫鹽水能力300m3/h300m3/h冷凝液制脫鹽水能力520 m3/h446m3/h原水水量460 m3/h447m3/h脫鹽水外送724 m3/h廢水外送回用水80 m3/h147 m3/h2.脫鹽水原水進水的水質較差(原水來自河水),導致超濾裝置清洗頻繁,藥劑量加大,廢水排放量加大;反滲透污堵速率快,頻繁清洗,脫鹽率下降?;创螖档脑黾右矔绊懙侥さ氖褂脡勖?。3.混床運行周期縮短,再生頻繁,酸堿消耗大。4.冷凝液回收量不足。建議:1.原水指標的好壞,關系到膜的壽命,原水進水應增加預處理設施,解決好膜污染問題,來保護膜裝置。2.膜本身的性能會隨著年數的增加而衰減

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