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文檔簡介

1、 中鐵十局地鐵施工經(jīng)驗交流匯報材料 中鐵十局集團濟鐵公司成都地鐵7號線9標項目經(jīng)理部 2015年11月26日匯報內(nèi)容匯報內(nèi)容一項目基本情況車站施工經(jīng)驗總結(jié)盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)二三項目基本情況一 我局承建成都地鐵7號線9標段由濟鐵公司和二公司施工。 其中,濟鐵公司施工段包括茶店子路站;茶店子站花照壁站二環(huán)交大路口站九里堤站左線盾構(gòu)區(qū)間,長約1977.078m;茶店子站二環(huán)交大路口站右線盾構(gòu)區(qū)間,長約1434.122m,區(qū)間總長3411.2m(單線延米) 茶店子路站扣除裝修、監(jiān)測等項目降造80%的造價為1.18億;盾構(gòu)區(qū)間扣除管片、監(jiān)測等項目降造80%的造價為8.83億;管片為中鐵八局統(tǒng)一生產(chǎn),管片造

2、價為0.66億;工程總造價為2.73億。(一)工程概況一、項目基本情況一、項目基本情況1、茶店子路站:7號線的一個中間站,位于一品天下大街與茶店子路交叉口,下穿茶店子路,車站總長212m,沿一品天大街設(shè)四個出入口。主體采用明挖+暗挖法施工,現(xiàn)暗挖變更為明挖。大里程明挖段長75.00 m,寬37.5m,頂板覆土3.0m,車站主體為地下兩層4排柱結(jié)構(gòu),基坑深17.218.4m。小里程明挖段長73.05m,寬22.4m,頂板覆土2.93.1m,車站主體為地下兩層2排柱結(jié)構(gòu),基坑深17.218.4m,跨茶店子路暗挖段長63.95m,拱頂覆土8.58m;雙隧道,斷面高9.7m,寬9.8m,CRD法施工。

3、A出口設(shè)置在茶店子路與一品天下大街北象限內(nèi)B出口設(shè)置在茶店子路與一品天下大街東象限內(nèi)C出口設(shè)置在茶店子路與一品天下大街南象限內(nèi)D出口設(shè)置在茶店子路與一品天下大街南象限內(nèi)茶 店 子 路一 品 天 下 大 街臨時出入孔位于成都標準件小區(qū)門口(二)茶店子路站一、項目基本情況一、項目基本情況2、盾構(gòu)區(qū)間:茶店子站花照壁站西南交大站盾構(gòu)區(qū)間、西南交大站礦山法段九里提站盾構(gòu)區(qū)間,右線:茶店子站花照壁站西南交大站,隧道區(qū)間盾構(gòu)共計3411.2單線延米。茶花區(qū)間左線844m花二區(qū)間左線612m二九區(qū)間左線520m茶花區(qū)間左線827m花二區(qū)間左線607m茶店子站花照壁站西南交大站九里堤站(三)盾構(gòu)區(qū)間一、項目基

4、本情況一、項目基本情況u駐地正面圖u宣傳欄u場地整體規(guī)劃圖(四)場地布置一、項目基本情況一、項目基本情況u盾構(gòu)場地布置車站施工經(jīng)驗總結(jié)二(一)降水施工車站明挖降水采用直徑30cm管井,井深30m,間距15m,施工過程中基坑底部保持干燥,無積水,降水井布置方案滿足施工要求。二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)降水施工需要注意問題:1)施工前為充分考慮場地地下水的水量,采用7.5KW降水井,提前約1周時間開始降水,第一段基坑見底時水位未降至基坑,全部換成9.2KW的水泵后,降水效果才達到預計效果。但是降水約1個月后,井內(nèi)水量不足,9.2KW的水泵不能連續(xù)抽水,造成功率浪費。2)砂卵石地層降水井

5、施工采用沖擊鉆,作業(yè)時間較長,需要提前施工,施工后應加強保護防止井口損壞和雜土填塞。(一)降水施工二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)降水施工需要注意問題:3)大里程基坑中間的過軌電纜通道位置,相對底板落底3.7m,此位置兩側(cè)井深40m,開挖前采用挖機試挖3m深位置有水。經(jīng)研究,采取在基坑底板打設(shè)降水井2口,深15m,抽水后滿足施工要求。(一)降水施工二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)大里程基坑平面圖過軌電纜通道5)在基坑邊緣布置排水溝時,要加強排水溝的防水,防止溝內(nèi)水滲入基坑??紤]防水施工質(zhì)量控制難度大,因此施工中盡量采用排水管引水的方法。(一)降水施工二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站

6、施工經(jīng)驗總結(jié)本工程圍護樁施工過程中沒有采用傳統(tǒng)的粘土泥漿護壁工藝。旋挖鉆的護壁采用高分子聚合物漿液護壁,聚丙烯酰胺溶液能在較低的泥漿比重下創(chuàng)造極佳的粘度環(huán)境,從而黏住孔壁的鉆屑,起到很好的護壁作用,聚合物粉末直接倒入孔內(nèi),由鉆機施工過程中攪拌。聚丙烯酰胺液具有:絮凝性:能減少漿液內(nèi)含的雜物量,減少孔底沉渣厚度;粘合性:起粘合作用,使?jié){液附著在孔壁;降阻性:水中加入微量就能降阻5080%;增稠性:增強漿液的護壁效果。本工程共完成圍護樁236根,臨時立柱12根,抗拔樁14根,無塌孔現(xiàn)象,說明化學漿液滿足砂卵石地層中旋挖鉆施工護壁要求,(二)鉆孔樁施工二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)同時化學

7、漿液具有以下優(yōu)點:1)可免去一次清空工序,即在鉆孔完成后直接下放安裝鋼筋籠,進行二次清空,大大節(jié)省了施工時間,增大施工效率,同時減小了成孔后到灌注完成后的時間差,降低塌孔概率。2)此化學漿液為無色液體,漿液排出后,只需短時間內(nèi)沉淀,即可排入市政管網(wǎng)內(nèi),節(jié)省了泥漿處理工序,減少了成本投入,同時增大了施工效率。3)孔內(nèi)挖出的渣土幾乎為原狀土,經(jīng)晾曬后可作為回填土等再利用。由上述分析可知,聚丙烯酰胺液完全能滿足40m深度內(nèi)砂卵石地層鉆孔樁施工的護壁要求,能減小施工成本、縮短施工時間、減少環(huán)境污染(二)鉆孔樁施工二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)1、開挖、出土方法2)出土采用坡道直接出土和吊車垂

8、直出土相結(jié)合的方式,具備拉坡條件的土方采用直接出土方式,不具備拉坡條件的土方采用吊車垂直出土。1)明挖基坑采用機械開挖,分層分段開挖支護,基底以上30cm采用人工開挖。(三)基坑開挖施工二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)2、開挖詳細步驟(1)第一步:開挖第一層土方,開挖至第一道鋼支撐底80cm時,停止開挖,并及時架設(shè)第一道鋼支撐。第一層土方開挖橫、縱斷面圖第一層土方開挖橫、縱斷面圖二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)(三)基坑開挖施工 (2)第二步:在第一道鋼支撐下基坑中間部位縱向掏槽開挖,開槽寬4m,高3.5m(距離上層支撐),掏槽兩側(cè)1:1放坡。兩側(cè)預留2m施工平臺。 (3)第三

9、步:利用掏槽空間向兩側(cè)開挖第二層土方,開挖至第二道鋼支撐底80cm位置,停止開挖,并及時架設(shè)第二道鋼支撐。第二層土方開挖橫、縱斷面第二層土方開挖橫、縱斷面二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)(三)基坑開挖施工(4)第四九步省略(5)第十步:采用長臂挖掘機在基坑邊將基坑底部土方挖出裝車,基坑底部采用普通挖掘機給吊車吊斗喂土。二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)(三)基坑開挖施工茶店子路站大里程明挖段基坑長75.00 m,寬37.5m,基坑深17.218.4m,基坑四角各設(shè)置3層鋼支撐,中間部位跨度大,不宜采用鋼支撐支護,設(shè)計采用樁+預應力錨索的支護體系。左線側(cè)錨索段長32m,右線側(cè)錨索段

10、長32m,每側(cè)設(shè)置四道錨索,錨索上下間距為3.3m左右,水平間距為2m。、(四)錨索施工二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)錨索主要施工方案及技術(shù)要求:1)樁錨支護施工邊挖邊加固,即開挖一級,防護一級,不得一次開挖到底。按設(shè)計要求,將錨孔位置準確測放在兩根圍護樁中間位置。2)施工工藝:鉆孔、錨索制作、錨索安裝、注漿、鋼腰梁、錨座安裝、錨索張拉(四)錨索施工二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)錨索施工注意事項:錨索施工注意事項:1 1)注入的水泥漿達到設(shè)計強度的)注入的水泥漿達到設(shè)計強度的80%80%一般需要一般需要7979天,嚴重天,嚴重影響施工進度,由于茶店子路站施工工期要求嚴格,施

11、工時影響施工進度,由于茶店子路站施工工期要求嚴格,施工時采用添加采用添加注漿劑注漿劑的方法,的方法,2323天可達到設(shè)計強度的天可達到設(shè)計強度的80%80%。2 2)錨索編織時應預留張拉頭,預留長度不能小于1.5m,否則將無法張拉。 錨索施工完成后效果錨索施工完成后效果(四)錨索施工二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)(五)綜合接地做法1、綜合接地體埋設(shè)時,其下先鋪設(shè)一層粘土,再安放水平接地體,再回填降阻劑,再用粘土分層回填。2、成都地鐵綜合接地要求使用降阻劑,回填前使接地體周圍包裹一層降阻劑,降阻劑立模填筑。二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)(六)管線調(diào)查及保護城市施工地下管線繁多

12、,如不調(diào)查清楚,采取保護措施極易發(fā)生挖斷管線情況,將帶來極大的經(jīng)濟損失和企業(yè)形象損害。對于場地內(nèi)的管線,在接到業(yè)主提供的管線布置圖的基礎(chǔ)上,對現(xiàn)場進行詳細調(diào)查,并邀請產(chǎn)權(quán)單位到場確認。車站施工期間項目部針對場地內(nèi)的管線進行調(diào)查,并將所有管線進行編號統(tǒng)計,編制管線保護手冊,詳細描述各管線的位置、埋深、管徑、調(diào)查照片、安全狀態(tài)以及各產(chǎn)權(quán)單位的聯(lián)系人。并制定各類管線破壞的應急預案。在管線保護手冊的指導下,現(xiàn)場每個人能對現(xiàn)場管線做到心中有數(shù),避免了管線破壞事件的發(fā)生。二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)(六)管線調(diào)查及保護二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)1)施工場地規(guī)劃時沒有充分考慮到基坑

13、周邊是施工材料堆放的最有利區(qū)域,將施工臨時住房規(guī)劃到基坑10m范圍內(nèi),導致場地雖大但是利用率很低。應將材料加工、堆放區(qū)沿車站周邊基坑20m范圍內(nèi)布置,距離基坑太遠的話將無法充分利用。2)臨時用電管道規(guī)劃不合理,導致施工開始后很長一段時間場地臨時用電不規(guī)范,雖經(jīng)多次整改有所改觀,但所產(chǎn)生的人力、物力的損失,就是規(guī)劃不合理種下的苦果。3)第二層鋼支撐的位置為中板以上1.4m,剛好可以滿足中板以上邊墻鋼筋預留要求,對施工產(chǎn)生不便,技術(shù)人員被未能在施工前復核圖紙并作出相應調(diào)整。(七)其它不足及處理措施二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)4)現(xiàn)場采用塔吊施工時,所有材料的對方場地均應布置在塔吊周圍,

14、茶店子路站有部分場地位于大里程端頭,不在塔吊作業(yè)范圍內(nèi),造成了施工吊裝不便。5)中板、頂板的掛鉤鋼筋與底模的保護層厚度不足,甚至直接抵到模板上,容易造成后期中板、頂板底面漏筋或出現(xiàn)鋼筋銹跡。這個問題在施工前沒有得到足夠的注意,造成現(xiàn)場完成2塊板之后,才有效的解決這一問題。解決方法為將掛鉤筋135彎鉤掛在下層鋼筋網(wǎng),90彎鉤掛在上層鋼筋網(wǎng),然后由人工將90彎鉤彎至135。(七)其它不足及處理措施二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)7)車站作為盾構(gòu)始發(fā)場地,在車站擋土墻外回填時沒有考慮盾構(gòu)吊裝的地基要求,回填質(zhì)量不好,且回填的混凝土厚度不足,使得盾構(gòu)吊裝前又進行地面注漿加固,并重新澆筑鋼筋混凝

15、土,造成浪費。8)盾構(gòu)始發(fā)站,特別是2臺盾構(gòu)由一端始發(fā),底板應該設(shè)置下翻梁,方便盾構(gòu)出土、材料存放運輸?shù)?,此工作沒有提前預想,造成后期盾構(gòu)施工不便。(七)其它不足及處理措施二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)二、車站施工經(jīng)驗總結(jié)盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三(一)人才培養(yǎng)項目部進場伊始,就把培養(yǎng)地鐵施工人才作為一項重要任務,主要通過內(nèi)部培訓、觀摩學習和總結(jié)交流三種形式進行人才培養(yǎng)。1、內(nèi)部培訓2013年根據(jù)施工階段性要求,組織盾構(gòu)施工技術(shù)培訓18次,培訓內(nèi)容包含幾乎所有的重點施工項目,涵蓋了施工技術(shù)要求、施工工藝以及同類施工經(jīng)驗教訓等知識點。2014年以來組織盾構(gòu)技術(shù)學習26次,盾構(gòu)操作模擬比賽7次。三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)

16、三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)學習培訓現(xiàn)場掠影盾構(gòu)培訓現(xiàn)場掠影盾構(gòu)模擬操作比賽掠影(二)盾構(gòu)吊裝在盾構(gòu)機吊裝設(shè)備選型過程中主要考慮吊裝安全及吊裝成本控制,在本地區(qū)吊裝選型主要有兩種方式:一種為常見的兩臺吊車配合吊裝,另一種則為一臺吊車采用主副臂配合吊裝。根據(jù)吊車站位情況,通過驗算吊裝前盾(108T)最小需要260T履帶吊進行前盾吊裝,因此選用260T履帶吊,130T汽車吊配合翻轉(zhuǎn)可以滿足現(xiàn)場施工需求。采用260T主吊和130T副吊進行盾構(gòu)吊裝的市場報價為236000元。另外采用一臺吊車吊裝選用280T履帶吊,該履帶吊配備了84T的副臂,采用副臂臂配合主臂進行盾構(gòu)翻轉(zhuǎn),根據(jù)核算,280T履帶吊采用副臂配合

17、主臂也可以滿足施工要求。280T吊車盾構(gòu)吊裝市場報價為190000元。三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)280T吊車和260T+130T進行對比發(fā)現(xiàn),280T吊車在盾構(gòu)翻轉(zhuǎn)過程由一個司機操控配合,更容易保證盾構(gòu)吊裝安全,同時280T吊車吊裝盾構(gòu)方案比260T+130T吊裝方案節(jié)約成本46000元。綜上所述,不管從安全角度和成本控制角度,采用280T履帶吊進行盾構(gòu)吊裝更加合理。(二)盾構(gòu)吊裝三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)前盾下井照片前盾下井照片前盾中108t(二)盾構(gòu)吊裝三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(三)分體始發(fā) 01、盾盾構(gòu)構(gòu)下下井井流流程程三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、

18、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)1 1、始發(fā)方式:由于始發(fā)車站長度不足,僅能提供、始發(fā)方式:由于始發(fā)車站長度不足,僅能提供75m75m的始的始發(fā)場地,而盾構(gòu)機總長為發(fā)場地,而盾構(gòu)機總長為80m80m,無法滿足盾構(gòu)整機始發(fā)要求。,無法滿足盾構(gòu)整機始發(fā)要求。因此本工程兩臺盾構(gòu)均采用分體始發(fā),高壓電纜卷筒從因此本工程兩臺盾構(gòu)均采用分體始發(fā),高壓電纜卷筒從5 5號臺號臺車改裝至車改裝至4 4號臺車,將出土口由號臺車,將出土口由5#5#拖車改到拖車改到4#4#拖車上,始發(fā)時拖車上,始發(fā)時5 5、6 6號臺車不下井。號臺車不下井。分體始發(fā)布置圖分體始發(fā)布置圖(三)分體始發(fā)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)2、出渣方

19、式:盾構(gòu)掘進出渣方式時盾構(gòu)始發(fā)條件受限的情況下必須解決的問題,右線區(qū)間由于結(jié)構(gòu)受限采用臺車外側(cè)側(cè)掛18m3大渣斗的方式進行出渣,水平移動采用卷揚機進行牽引,垂直運輸采用45T龍門吊進行渣土吊運。(三)分體始發(fā)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)盾構(gòu)始發(fā)前盾構(gòu)始發(fā)前6 6環(huán)出土步驟圖環(huán)出土步驟圖(三)分體始發(fā)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)1、設(shè)備故障情況描述設(shè)備故障情況描述4月2日茶花區(qū)間右線S787海瑞克盾構(gòu)機在推進439環(huán)過程中出現(xiàn)齒輪油系統(tǒng)分配閥閥芯堵塞、流量傳感器檢測不到流量的現(xiàn)象,導致刀盤跳停。清理閥芯時發(fā)現(xiàn)

20、有纖維狀雜質(zhì)堵塞閥芯,之后多次出現(xiàn)此種現(xiàn)象。 纖維狀纖維狀雜質(zhì)雜質(zhì)4月3日對齒輪油濾芯進行更換,更換后仍多次出現(xiàn)閥芯堵塞現(xiàn)象,且齒輪油泵2壓力不穩(wěn)定,波動較大。4月4日更換齒輪油,在放齒輪油時打開主驅(qū)動外密封泄漏檢測腔球閥發(fā)現(xiàn)有少量齒輪油流出,再次更換濾芯,并取油樣送檢。4月5日仍出現(xiàn)齒輪油系統(tǒng)分配閥閥芯頻繁堵塞現(xiàn)象,并對齒輪油第二次取油樣送檢,檢測報告于4月10日出具,檢測報告顯示兩次油樣粘度均合格,機械雜質(zhì)超標,有外部雜質(zhì)進入,并指出樣品中不含HBW。4月8日下午請海瑞克技術(shù)人員對齒輪油系統(tǒng)進行檢查,初步判斷纖維狀雜質(zhì)為濾芯上物質(zhì),要求更換海瑞克指定濾芯;(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施

21、工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)4月9日海瑞克技術(shù)人員對主驅(qū)動密封進行保壓試驗檢測,檢測過程中發(fā)現(xiàn)主驅(qū)動外密封第4道存在泄漏;4月11日由成投公司組織我項目部與四局(設(shè)備產(chǎn)權(quán)單位)召開分析會,決定對齒輪油系統(tǒng)進行全面清洗,更換齒輪油并使用海瑞克指定的濾芯。4月13日晚完成齒輪油第二次更換及全部清洗工作并恢復掘進。4月14日至15日掘進過程中仍出現(xiàn)分配閥芯堵塞情況,并隨著推進環(huán)數(shù)增加,堵塞更加頻繁;(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(四)主軸

22、承密封損壞處理4月15日掘進完成461環(huán)后,我部在對設(shè)備檢查過程中,發(fā)現(xiàn)主驅(qū)動外密封泄漏檢測腔球閥處有疑似HBW油脂流出,對齒輪油進行第三次取樣檢測,并取HBW與齒輪油內(nèi)雜質(zhì)進行對比,檢測報告顯示齒輪油粘度較高,HBW內(nèi)纖維與齒輪油纖維雜質(zhì)形狀及大小尺寸類似,有HBW進入的可能性,初步判斷為主驅(qū)動外密封損壞。三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(四)主軸承密封損壞處理2 2、專家意見、專家意見2015年4月20日,在中鐵十局成都地鐵7號線9標項目部會議室召開了成都地鐵7號線土建工程9標S787盾構(gòu)機主驅(qū)動密封故障專家分析會。形成如下建議意見:(1)試驗檢測主驅(qū)動第二道和第三道密封齒輪油的剩

23、余保壓能力以及換成EP2的保壓能力,保壓能力需滿足海瑞克出廠的最低標準值方可繼續(xù)掘進,如不能達到保壓能力值再另行考慮其它方案;(2)成立專業(yè)技術(shù)團隊對后續(xù)掘進進行監(jiān)督管理;(3)推進過程中降低土壓,增加HBW用量;(4)對主驅(qū)動齒輪油進行定期檢測,當油品的理化指標達到預警值時進行更換。 三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)2.2 2.2 施工工藝流程施工工藝流程 放出齒輪油箱中被污染的齒輪油檢查HBW油脂注入功能對3號EP2密封腔進行置換處理4、5號密封腔全面沖洗4號齒輪油密封腔加注齒輪油進行保壓試驗(如保壓能力能達到最低標準值,4號密封腔可繼續(xù)使用齒輪油)對齒輪油系統(tǒng)進行全面清洗注入新齒

24、輪油、更換濾芯恢復掘進齒輪油取樣檢測分析(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)3.3.方案實施過程方案實施過程3.1 HBW油脂注入功能的檢查及調(diào)整,置換HBW油脂。(1)正常狀況狀況下HBW油脂使用量 HBW油脂桶滿桶為230公斤 (200L),HBW油脂桶滿時傳感器距離檢測極限點為65厘米。計算得出該檢測傳感器每下降一厘米HBW的使用量約為3.54公斤。 統(tǒng)計十五環(huán)的掘進記錄:(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)十五環(huán)掘進過程中十五環(huán)掘進過程中HBW平均使用速率為平均使用速率為291.34/15=19.42kg/h(四)主軸承密封損壞處

25、理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(2)調(diào)整HBW注入程序調(diào)整前,HBW油脂泵在主驅(qū)動運行過程中每分鐘注入6個脈沖停止,1分鐘后再次啟動注入6個脈沖停止,如此循環(huán);調(diào)整后,HBW持續(xù)不間斷注入。(3)調(diào)整后HBW注入功能檢測4月23日對HBW調(diào)整后的注入功能進行了檢測,HBW油脂啟動泵前剩余液位24.5cm,油脂泵運行時間 11:12-12:12,HBW油脂剩余液位13.7cm。 計算得出該時間段(1小時)HBW注入量為 (24.5-13.7)*3.54=38.2kg 檢測結(jié)果:檢測結(jié)果:a. HBWa. HBW油脂系統(tǒng)工作正常。油脂系統(tǒng)工作正常。 b.HBW b.HBW當前工作能力增

26、加到當前工作能力增加到38.2kg/h38.2kg/h。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)11/11/20213.2 置換EP2密封腔里面原有的油脂(1)打開4點鐘和10點鐘位置的EP2注入口FA3、FA7口。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)11/11/2021 (2)清空多點泵油脂桶,加入新油脂約15L(暗黃色)(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)11/11/2021(3)啟動多點泵,從FA1,2,4,5,6,8口順序注入新油脂,觀察從FA

27、3、FA7口溢出黑色油脂。(4)注入時間達到10個小時后,溢出的黑色油脂量約為9-10L,從FA3、FA7口溢出暗黃色油脂。 根據(jù)中鐵裝備主驅(qū)動專家提供的數(shù)據(jù),根據(jù)中鐵裝備主驅(qū)動專家提供的數(shù)據(jù),EP2EP2密封腔的密封腔的容積約容積約9L9L,因此我們認為,因此我們認為EP2EP2已經(jīng)置換完成。已經(jīng)置換完成。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)11/11/20213.3 清洗齒輪油加壓腔(1)拆開齒輪油加壓腔管路,兩條管路內(nèi)有齒輪油和油脂混合物流出。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)11/11/2021(2)使用0.5Bar壓力的空氣從

28、齒輪油加壓腔右上OA1口加壓,OA2,OA3,OA4無任何物質(zhì)溢出。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)11/11/2021(3)更換注入口,加壓至1Bar,齒輪油加壓腔出口均無任何物質(zhì)溢出。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)11/11/2021(4)調(diào)整氣壓壓力至1.5Bar,齒輪油加壓艙無任何物質(zhì)溢出,泄露腔觀察口及齒輪箱觀察口有氣體溢出。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(5)使用氣壓無法將齒輪油加壓腔疏通,決定采用油液加壓的方式疏通,經(jīng)過試驗選擇使用320#齒輪油對齒輪油加壓腔進行加壓疏通。(四)主

29、軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(6)加注約20L齒輪油到齒輪油加壓腔儲油罐,保壓0.5bar,齒輪油加壓腔、泄露腔出口均無任何物質(zhì)溢出且2分鐘后該壓力歸零。初步判斷齒輪油加壓腔堵滿異物初步判斷齒輪油加壓腔堵滿異物,在靜態(tài)情況下難以清理,且不具備保壓能力。在靜態(tài)情況下難以清理,且不具備保壓能力。 3.4 清理泄露檢測腔由于泄露腔有一道密封唇口向內(nèi),為避免可能對主軸承產(chǎn)生影響,海瑞克專家建議將清洗壓力控制在0.1Bar。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)11/11/2021打開觀察口LA1,LA2,LA3,從11點鐘位置接口LA4處加入0.1

30、bar空氣,三路觀察口無任何物質(zhì)溢出。初步判斷泄露檢測腔堵滿異物在靜態(tài)情況下難初步判斷泄露檢測腔堵滿異物在靜態(tài)情況下難以清理。以清理。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié) 3.5 清洗主驅(qū)動齒輪油箱(1)經(jīng)過試驗,32#液壓油與320#齒輪油能較好溶合,因此選用32#液壓油進行前兩次的清洗。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(2)使用32#液壓油清洗加入400L 32號液壓油到齒輪油箱,浸泡約8小時,運轉(zhuǎn)齒輪油泵2小時,取油樣,放出液壓油;再次加入400L 32號液壓油到齒輪油箱,運轉(zhuǎn)齒輪油泵2小時,取油樣,浸泡12小時,運轉(zhuǎn)齒輪油泵2

31、小時,取油樣,放出液壓油。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)11/11/2021(3)使用320#齒輪油清洗加入320#齒輪油400L到齒輪油箱,運轉(zhuǎn)齒輪油泵2小時,取油樣,放出齒輪油;再次加入320#齒輪油400L到齒輪油箱,運轉(zhuǎn)齒輪油泵2小時,取油樣。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié) 根據(jù)最終油品檢測報告,最后一次的清洗機械雜質(zhì)在根據(jù)最終油品檢測報告,最后一次的清洗機械雜質(zhì)在0.01%0.01%(標準為小于(標準為小于0.1%0.1%),滿足推進要求。),滿足推進要求。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗

32、總結(jié)4 4、盾構(gòu)掘進情況分析、盾構(gòu)掘進情況分析(1)462463環(huán)我們以這兩環(huán)進行試驗,目的是在動態(tài)情況下清理干凈齒輪油加壓腔和泄漏檢測腔,刀盤旋轉(zhuǎn)時,這兩道腔里的油脂被擠入齒輪油箱,造成462、463環(huán)雜質(zhì)含量由0.2%增加到0.45%,由于雜質(zhì)增加較快,我們調(diào)整HBW注入脈沖次數(shù)由連續(xù)不間斷注入降低為10次/min,HBW消耗量由45.89kg降低為30kg,這兩環(huán)完成后進行了換油。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(2)464469環(huán)這6環(huán)我們將齒輪油加壓腔OA1-OA4口打開,在刀盤轉(zhuǎn)動時,這四個口均有油脂以較快的速度流出來,從這幾環(huán)來看,油樣檢測的雜質(zhì)含

33、量都在0.5%,粘度基本保持正常,判斷為齒輪油箱里面的殘留雜質(zhì)沒清理干凈,但由于雜質(zhì)里含少量泥沙,所以在推進469環(huán)時將HBW注入次數(shù)由10次/min增大為13次/min.(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(3)470476環(huán)為了徹底阻斷污染源,我們利用齒輪油加壓腔自身功能,由OA2口加入壓力為1.0bar的齒輪油,同時打開OA1、OA3、OA4口,在刀盤旋轉(zhuǎn)時進行動態(tài)清洗齒輪油加壓腔,根據(jù)流出油脂狀態(tài)對齒輪油壓力進行動態(tài)調(diào)整。從這7環(huán)油檢情況來看,雜質(zhì)含量并沒有持續(xù)增大現(xiàn)象,由于需要對齒輪油罐進行補油操作,在473環(huán)齒輪油箱油位低,加入了一桶齒輪油,所以雜質(zhì)含量

34、出現(xiàn)減小現(xiàn)象。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(4)477482環(huán)可以看出這6環(huán)雜質(zhì)含量持續(xù)增加,在482環(huán)出現(xiàn)分配閥連續(xù)多次堵塞,無法進行推進,在482環(huán)就進行了3次換油,現(xiàn)場查看并分析原因為現(xiàn)場操作人員警惕性放低,未嚴格按制定的方案要求進行清洗齒輪油加壓腔以及換油操作,這種現(xiàn)象造成了齒輪油加壓腔全部被油脂堵塞,大量油脂流入齒輪油箱;在482環(huán)更換了3次齒輪油后,我們回到原點,重新制定應對措施。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)應對措施:應對措施:掘進時進行工作:掘進時進行工作:(1)繼續(xù)使用齒輪油罐加壓齒輪油對齒輪油加壓腔進行動

35、態(tài)清洗的方式進行阻斷污染源,并加裝一根油管由OA2、OA4同時加入齒輪油進行清洗;(2)觀察泄露檢測腔漏油情況,如流出清澈的齒輪油即關(guān)上球閥,如流出粘稠的油脂和齒輪油混合物即打開球閥讓其流出;(3)加大EP2油脂的注入量,EP2密封腔不再使用多點泵注入,外加一臺氣動注油泵進行注入以增大EP2的注入量,同時使用可分辨顏色的黃色的EP2;(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(4)每環(huán)統(tǒng)計HBW和EP2的注入量,并根據(jù)油樣檢測情況動態(tài)調(diào)整;(5)每環(huán)取油樣進行檢測,根據(jù)油樣粘度和雜質(zhì)含量指標決定是否換油;(6)推進過程中檢查齒輪油油位,并檢測馬達減速機溫度;(7)拼裝管片

36、時,采用精密的鐵濾芯(25m)配銅絲網(wǎng)進行過濾,每環(huán)拼裝時進行三次過濾,過濾完成后拆掉鐵濾芯,然后清洗鐵濾芯和銅絲網(wǎng);(8)每環(huán)對齒輪油罐加齒輪油,每環(huán)使用量約25L。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)11/11/2021換油時的工作:換油時的工作:(1)如齒輪油加壓腔堵塞,使用氣動注油泵對EP2密封腔及齒輪油加壓腔進行置換,直至黃色的EP2流出;(2)將齒輪油放干凈后,采用32#液壓油清洗齒輪油箱,并循環(huán)泵1小時,再加入32#液壓油清洗齒輪油箱,并循環(huán)泵1小時,如條件允許,可轉(zhuǎn)幾分鐘刀盤,清洗完成后,加入320#齒輪油;(3)清洗分配閥、磁性過濾器、調(diào)壓閥濾芯并

37、更換齒輪油濾芯。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(5)483487環(huán)使用氣動泵和黃色EP2置換了EP2密封腔和齒輪油加壓腔,并掘進完成483環(huán)后進行了換油,換油采用兩遍32#液壓油清洗后加入齒輪油。在484487環(huán)油液粘度快速增大,雜質(zhì)含量也較高,分析為EP2注入量過大,需對EP2進行調(diào)整,487環(huán)換油后將EP2氣動注油泵進氣壓力由4bar調(diào)整為3bar。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(6)488495環(huán)這8環(huán)油液粘度和雜質(zhì)呈現(xiàn)穩(wěn)步遞增現(xiàn)象,由于粘度增大會造成齒輪油泵的輸出流量降低,因此我們在491環(huán)將EP2氣動泵氣壓由3bar

38、降為2.5bar,同時將HBW脈沖次數(shù)調(diào)整為設(shè)計值6次/min,由此我們找到了動態(tài)平衡點并制定了換油標準:即粘度達到400mm/s以上、雜質(zhì)含量超過0.5%即進行換油,大約10環(huán)左右能達到此標準。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(7) 后續(xù)盾構(gòu)施工后續(xù)盾構(gòu)施工操作方法均按照應對措施步驟嚴格執(zhí)行,并按照制定的換油標準及時進行換油。496546后續(xù)51環(huán)共更換5次齒輪油。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)5 5

39、、效果檢查、效果檢查自方案實施以來,推進88環(huán),共更換13次齒輪油,更換齒輪油48桶,清洗用液壓油34桶,更換齒輪油濾芯54個,更換齒輪油泵2個,更換齒輪油調(diào)壓閥1套,齒輪油分配閥4個,馬達分配器1個,過濾用鐵濾芯11個,最終油樣檢測結(jié)果為粘度365,雜質(zhì)0.5%,設(shè)備保持良好的運行狀態(tài),地面沉降可控,盾構(gòu)于6月3日上午順利出洞。盾構(gòu)出洞刀盤情況良好,無結(jié)餅情況,滾刀僅2把中心滾刀偏磨,其它正常磨損。主軸承密封油脂泄出正常,土倉內(nèi)形成一個油脂環(huán)。(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)11/11/2021(四)主軸承密封損壞處理三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)1 1、過站方案比選、過站方案比選(1)坦克小車過站 盾構(gòu)機平移就位后,采用用4臺200t液壓千斤頂將盾構(gòu)機和托架頂升286mm;然后將坦克小車裝在接收架兩側(cè),分前中后三臺(共6臺),每個坦克小車的承載力為100t,并在坦克小車下方沿縱向鋪設(shè)32a槽鋼并涂抹黃油作為滑道,利用滑輪組和10t卷揚機則可以牽引盾構(gòu)機過站。 (五)盾構(gòu)過站技術(shù)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)三、盾構(gòu)施工經(jīng)驗總結(jié)(2)過站小車過站 首先對盾構(gòu)機接收架進行改造,在始發(fā)架上安裝特制滾輪

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