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文檔簡介

1、鍋爐檢修總結(jié)報告#2號鍋爐 投產(chǎn)日期:2013年7月31日 制造廠北京巴威,型式:鍋爐為螺旋爐膛型鍋爐額定蒸發(fā)量2082t/h,出口蒸汽壓力(主/再)28/6.09MPa, 出口蒸汽溫度(主/再)605/603 (一)停用日數(shù) 計劃:2016年04月18日到2016年 月 日,共計天。 實際:2016年04月19日到2016年 月 日,共計天。 (二)人工 計劃工時,實際工時。 (三)費用 計劃元,實際元。 (四)(A級檢修填報此項) 由上次A級檢修至此次A級檢修間運行小時數(shù);備用小時數(shù)。 兩次A級檢修間B級檢修次,停用小時數(shù)。 兩次A級檢修間C級檢修次,停用小時數(shù)。 兩次A級檢修間D級檢修次

2、,停用小時數(shù)。 兩次A級檢修間其他檢修次,停用小時數(shù)。 (五)檢修前后主要運行技術(shù)指標(biāo) 序號 指 標(biāo) 項 目 單 位 修 前 修 后 1 蒸發(fā)量 2082t/h 2 過熱蒸汽壓力 28MPa 3 過熱蒸汽溫度 605 4 再熱蒸汽壓力 6.09MPa 5 再熱蒸汽溫度 603 6 省煤器進口給水溫度 370 7 排煙溫度 8 過剩空氣系數(shù) 鍋爐出口 空預(yù)器出口 9 飛灰可燃物 % 10 細灰可燃物 % 11 灰渣可燃物 % 12 鍋爐效率 % 13 蒸汽含鹽量 mg/L 14 最小穩(wěn)燃負荷 MW (六)簡要文字總結(jié) 1、項目執(zhí)行情況。 熱力機械票: 張 二級動火票: 張 #2爐停機檢修總結(jié)主要

3、檢修項目及處理情況:1、 #2爐磨煤機檢修1) 、工作時間:2016年11月11日2016年11月22日2) 、工作記錄:1. 檢查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤機石子煤刮板無損壞。2. 檢查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤機石子煤斗及管道有雜物,已清理。3. 檢查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤機側(cè)機體及分離器體內(nèi)無雜物。4. 檢查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤機潤滑油站油位正常、油壓正常、油溫正常、油泵運轉(zhuǎn)正常,油泵振動良好。 5. 檢查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤機延伸環(huán)磨損輕微。6. 檢查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤機葉輪扇形體與空氣節(jié)流

4、環(huán)磨損不嚴重。7. 檢查2B、2C、2D磨煤機內(nèi)錐體磨損不嚴重,2A磨煤機各部件磨損嚴重已到大修時間、已經(jīng)大修。2E、2F磨煤機內(nèi)錐體磨損嚴重,已進行補焊處理。8. 檢查2E磨煤機內(nèi)錐體支撐磨損嚴重,已進行補焊處理。9. 2A、2B、2C、2D、2E、2F磨輥與彈簧加載間隙正常,無須調(diào)整。10. 檢查2B、2C、2D、2E、2F磨煤機磨輥套磨損輕微,2A磨煤機磨輥套磨損嚴重(已進行大修)。2F磨煤機已到大修時間。11. 檢查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤機導(dǎo)向襯板與中間襯板磨損不嚴重。12. 檢查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤機磨輥潤滑油油位正常。13. 檢查2A、2B、2C、

5、2D、2E、2F磨煤機分離器磨損輕微。14. 檢查2E磨煤機潤滑油站冷油器旁路閥滲油,已經(jīng)更換閥門。15. 檢查#2爐2B磨煤機潤滑油出口手動總閥滲油,已經(jīng)加裝墊片。16. 檢查2A磨煤機#4、#5粉管、2B磨#1、#3、#4、#5粉管、2D磨煤機落煤管、2F磨#2粉管磨損嚴重,有漏點。已補焊處理。3) 、處理情況:1、檢查石子煤斗及管道有雜物,已清理。2、 2E、2F磨煤機內(nèi)錐體磨損嚴重,已進行補焊處理。3、 2A磨煤機磨輥套磨損嚴重(已進行大修)。4、 2A磨煤機#4、#5粉管、2B磨#1、#3、#4、#5粉管、2D磨煤機落煤管、2F磨#2粉管磨損嚴重,有漏點。已補焊處理。5、 2E磨煤機

6、潤滑油站冷油器旁路閥滲油,已經(jīng)更換閥門。6、 #2爐2B磨煤機潤滑油出口手動總閥滲油,已經(jīng)加裝墊片。4) 、遺留問題:2F磨煤機內(nèi)部各部件磨損嚴重,等待大修處理。5)、檢修照片:2E磨內(nèi)錐體補焊后2E磨內(nèi)錐體補焊前 2E磨內(nèi)錐體支撐補焊后2E磨內(nèi)錐體支撐補焊前 2D磨落煤管補焊后2D磨落煤管補焊前 2A磨出口粉管補焊后2A磨出口粉管補焊前 二、#2爐密封風(fēng)機檢查1) 、工作時間:2016年11月13日2016年11月16日2) 、工作記錄:1、 檢查2A密封風(fēng)機入口插板門密封良好無卡澀。2、 檢查2A密封風(fēng)機入口調(diào)門無卡澀。3、 檢查2A密封風(fēng)機入口風(fēng)道無漏點。4、 檢查2A密封風(fēng)機出口風(fēng)道無

7、漏點。5、 檢查2A密封風(fēng)機入口風(fēng)道濾網(wǎng)無損壞、有雜物。6、 檢查2A密封風(fēng)機葉輪室無雜物。7、 檢查2A密封風(fēng)機葉輪無損壞。8、 檢查2B密封風(fēng)機入口插板門密封良好無卡澀。9、 檢查2B密封風(fēng)機入口調(diào)門無卡澀。10、 檢查2B密封風(fēng)機入口風(fēng)道無漏點。11、 檢查2B密封風(fēng)機出口風(fēng)道無漏點。12、 檢查2B密封風(fēng)機入口風(fēng)道濾網(wǎng)無損壞、有雜物。13、 檢查2B密封風(fēng)機葉輪室無雜物。3) 、處理情況:1、清理2A、2B密封風(fēng)機入口風(fēng)道濾網(wǎng)雜物。4)、遺留問題:無5)、檢修照片:3、 #2爐給煤機檢修1)、工作時間:2016年11月11日2016年11月22日2)、工作記錄:1. 檢查2A、2B、2

8、C、2E、2F給煤機皮帶無損壞,2D給煤機皮帶損壞嚴重,已更換。2. 檢查皮帶驅(qū)動減速機油位正常。3. 檢查2B、2C、2E、2F給煤機支撐托輥無損壞,2A給煤機一個、2D給煤機三個支撐托輥卡澀嚴重,已更換。4. 檢查皮帶主驅(qū)動輥筒磨損輕微。5. 檢查皮帶主驅(qū)動滾筒軸承轉(zhuǎn)動良好,已重新加注潤滑脂(UC218)。6. 檢查皮帶調(diào)整輥筒磨損輕微,兩側(cè)軸承已加注潤滑脂(UC209)。7. 檢查2A、2C、2D、2E、2F清掃鏈刮板主、從動軸承轉(zhuǎn)動靈活,已加注潤滑脂(UC208)。8. 檢查2D給煤機主驅(qū)動輥筒承力側(cè)密封損壞,已更換。9. 檢查皮帶背側(cè)刮板無損壞,磨損輕微。10. 檢查2A給煤機4個、

9、2B給煤機4個、2D給煤機4個、2E給煤機2個、2F給煤機4個清掃鏈刮板磨損嚴重,已更換。11. 檢查2D、2F給煤機清掃器刮片磨損嚴重,已更換新刮片。12. 檢查2A、2B、2C、2D、2E、2F給煤機上插板門無卡澀,已經(jīng)清理內(nèi)部積煤。13. 檢查給煤機清掃刮板鏈條無損壞。14. 檢查2A、2F給煤機上插板門處有漏點,已經(jīng)補焊。3) 、處理情況:1、2D給煤機皮帶損壞嚴重已更換。2、2A給煤機一個、2D給煤機三個支撐托輥卡澀嚴重,已更換。3、檢查皮帶調(diào)整輥筒磨損輕微,兩側(cè)軸承已加注潤滑脂(UC209)。4、2A給煤機4個、2B給煤機4個、2D給煤機4個、2E給煤機2個、2F給煤機4個清掃鏈刮

10、板磨損嚴重,已更換。5、檢查清掃刮板主、從動軸承轉(zhuǎn)動靈活,已加注潤滑脂(UC208)。6、2D、2F給煤機清掃器刮片磨損嚴重,已更換新刮片。7、2D給煤機主驅(qū)動輥筒承力側(cè)密封損壞,已更換。8、2A、2F給煤機上插板門處漏點補焊。4)、遺留問題:無5)、檢修照片: 四、#2爐冷熱風(fēng)道檢修5) 、工作時間:2016年11月16日2016年11月22日6) 、工作記錄:1.檢查#2爐熱一次風(fēng)道無漏點。 2.檢查2A(2處)、2B(1處)、2D(1處)、2E(1處)磨煤機熱一次風(fēng)道膨脹節(jié)漏灰,已重新加固密封。 3.檢查2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤機熱風(fēng)插板門關(guān)閉不嚴密,已進行調(diào)整。 5.檢查

11、冷熱風(fēng)道及2A、2F等離子暖風(fēng)器無漏點,有積灰。已清理積灰。 6.運行中2A、2C、2E磨煤機熱風(fēng)調(diào)節(jié)門中心軸處漏風(fēng),已更換中心軸盤根。 7.機組運行期間2E熱風(fēng)調(diào)節(jié)門卡澀不能投入自動,屬于熱控專業(yè)問題,交付熱控班組處理。 8.檢查2F磨煤機熱風(fēng)插板門開關(guān)限位桿盤根損壞,已更換。 9.檢查2A、2B、2C、2D、2E、2F冷風(fēng)插板門無卡澀,密封良好。7) 、處理情況:1、2A(2處)、2B(1處)、2D(1處)、2E(1處)磨煤機熱一次風(fēng)道膨脹節(jié)漏灰,已重新加固密封。 2、2A、2F等離子暖風(fēng)器積灰清理。 3、2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤機熱風(fēng)插板門關(guān)閉不嚴密,已進行調(diào)整。 4、2A

12、、2C、2E磨煤機熱風(fēng)調(diào)節(jié)門中心軸更換盤根。 5、2F磨煤機熱風(fēng)插板門開關(guān)限位桿盤根損壞,已更換。8) 、遺留問題:無。9) 、檢修照片: 五、#2爐一次風(fēng)機檢查1)、工作時間:2016年11月11日2015年11月15日2)、工作記錄:1、檢查風(fēng)道內(nèi)有積灰。 2、檢查軸承箱未見滲油。 3、檢查出、入口風(fēng)道支撐無損壞。 4、檢查風(fēng)道人孔門無漏風(fēng)。 5、檢查油站各接頭法蘭無滲漏點。 6、檢查油站油管路正常、無滲漏。3) 、處理情況: 1.清理風(fēng)道積灰。4)、檢修照片: 六、#2爐送風(fēng)機檢查1) 、工作時間:2016年11月15日2016年11月20日2)、工作記錄:1.檢查送風(fēng)機風(fēng)道內(nèi)無雜物。2.檢查風(fēng)道支撐無損壞。3.檢查中心筒內(nèi)油管路無滲油。4.檢查風(fēng)機動葉無損壞。5.檢查風(fēng)機油站各接頭法蘭無滲漏。6.檢查各油管路無滲漏點。3)、處理情況:無4)、檢修照片: 七、#2爐引風(fēng)機檢查1)、2016年11月15日2016年11月20日2

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