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文檔簡介

1、高效雙混SCR煙氣脫硝技術(shù) 1 概述 2014年以來,國家環(huán)保部及其他相關(guān)部門出臺了一系列的燃煤鍋爐污染物排放標(biāo)準(zhǔn):在京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域的多省市地方政府、發(fā)電集團(tuán)提出了主要污染物超潔凈排放標(biāo)準(zhǔn),即“50355”;2014年5月,國家環(huán)保部發(fā)布鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13271-2014);9月國家發(fā)改委、環(huán)保部以及國家能源局下發(fā)了關(guān)于煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)的通知,要求東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)新建和在役燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到或接近達(dá)到燃?xì)廨啓C機組排放限值(即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,氮氧化物、二氧化硫、煙塵排放濃

2、度分別不高于50、35、10毫克/標(biāo)立方米)。 嚴(yán)格的氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn),要求燃煤鍋爐必須采用更高效率的脫硝新技術(shù)。就脫硝技術(shù)而言,脫硝效率最高而且應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)無疑是SCR煙氣脫硝技術(shù)。SCR煙氣脫硝技術(shù)工藝流程簡單,技術(shù)成熟可靠,脫硝效率可達(dá)90%以上。其最重要的部件是脫硝反應(yīng)器和催化劑,最關(guān)鍵的技術(shù)則是噴氨技術(shù)、導(dǎo)流及整流技術(shù)和氨氣調(diào)節(jié)技術(shù)。天澄環(huán)保經(jīng)過多年的理論研究和工程實踐,研發(fā)出特有的“高效雙混SCR煙氣脫硝新技術(shù)”,可有效應(yīng)對最新的排放要求。 2 技術(shù)簡介SCR煙氣脫硝技術(shù)中最初的氨/煙氣混合技術(shù)主要有兩種:一種是圓盤回旋混流技術(shù),另一種是格柵式噴氨技術(shù)(A

3、IG),如圖2.12.2所示。這兩種技術(shù)主要是依靠自身布置特性來混合氨氣/煙氣,混合調(diào)節(jié)手段單一。圖2.1 圓盤回旋混流技術(shù)圖2.2 格柵式噴氨技術(shù)3 天澄環(huán)保高效雙混SCR煙氣脫硝技術(shù)的特點高效雙混SCR煙氣脫硝技術(shù)主要由雙混噴氨技術(shù)、導(dǎo)流及整流技術(shù)和直通單座式氨氣調(diào)節(jié)技術(shù)組成,詳細(xì)介紹如下:3.1 雙混噴氨技術(shù)從兩種噴氨技術(shù)可知,圓盤回旋混流技術(shù)特點是通過噴槍將氨空混合氣直接對圓盤混合器對吹,由于圓盤的作用,氨空混合氣產(chǎn)生劇烈的回旋氣流并改變流向;而AIG噴氨技術(shù)特點是通過在脫硝入口煙道橫截面上均勻布置格柵式的噴嘴來實現(xiàn)氨/煙氣混合均勻。天澄環(huán)保通過多次的理論研究和流場模擬分析發(fā)現(xiàn),將這兩

4、種技術(shù)結(jié)合,氨/煙氣混合將變得更為均勻。結(jié)構(gòu)設(shè)計如圖3.1所示: 圖3.1 天澄環(huán)保雙混噴氨新技術(shù)3.1.1 AIG噴氨技術(shù)燃煤鍋爐省煤器出口煙道尺寸與SCR煙氣脫硝反應(yīng)器的尺寸通常是不一致的,必須通過脫硝入口煙道過渡,改變截面尺寸才可實現(xiàn)對接。而在入口煙道變截面處,煙氣流動紊亂,不適合布置AIG。高效雙混噴氨技術(shù)中,首先在有限的長度空間內(nèi)完成入口煙道的截面尺寸變化,并設(shè)置導(dǎo)流板使煙氣流速盡量均勻,AIG則布置在入口煙道完成截面尺寸變化后12m處。這樣氨空混合氣通過AIG噴射出,與較均勻的來流煙氣混合,通過等截面入口煙道進(jìn)入反應(yīng)器。為了防止煙塵堵塞,氨氣噴射采用短噴管替代傳統(tǒng)的噴嘴。

5、3.1.2 一級混流器每個噴氨支管上的氨空混合氣的流量可以通過調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié),因此,AIG噴射出來氨空混合氣在煙道截面上是均勻分布的,但由于來流煙氣并未達(dá)到一個理想的均勻狀態(tài)(截面煙氣速度分布標(biāo)準(zhǔn)偏差>15%),在流經(jīng)AIG時存在局部旋流區(qū)域,不利于氨/煙氣的均勻混合。為了消除上述的不利因素,龍凈環(huán)保根據(jù)流場模擬的結(jié)果,在AIG下游5001000mm處設(shè)置一級混流器。3.1.3 二級混流器圓盤混合器具有較好的混流效果,可作為二級混流器。工程實踐證明,在AIG下游1.52.5m處設(shè)置二級混流器的混合效果最佳。由于氨/煙氣混合的均勻性除了與噴氨技術(shù)有關(guān)外,還與混合距離有關(guān)。采用龍凈環(huán)保雙混噴氨

6、技術(shù),可以通過組合適應(yīng)不同混合距離要求:若混合距離小于10m,一般選用完整的雙混噴氨技術(shù);若混合距離為1012m,可以選擇AIG+一級混流器;若混合距離大于12m,則可單獨選擇AIG或圓盤回旋混流技術(shù)。3.2導(dǎo)流及整流技術(shù)壓力損失是SCR煙氣脫硝裝置的重要性能參數(shù),其主要取決于脫硝煙道及反應(yīng)器的布置、煙氣流速的大小和均勻度。龍凈環(huán)保在脫硝煙道和導(dǎo)流整流裝置的設(shè)計上具有以下特點:1) 脫硝進(jìn)出口煙道的走向采用緩轉(zhuǎn)彎設(shè)計,在煙道拐彎處盡量不采用90°彎頭,以降低煙道局部壓力損失(如圖3.2所示)。這種設(shè)計除了能降低壓力損失外,由于煙道具有傾斜度,還具有防止積灰的作用。2) 根據(jù)每個項目的

7、SCR脫硝系統(tǒng)的流場模擬結(jié)果設(shè)置導(dǎo)流板。在催化劑上游的煙道拐彎和變截面處設(shè)置導(dǎo)流板,將催化劑要求的各個參數(shù)值調(diào)整至最佳狀態(tài);同時也會在脫硝反應(yīng)后的出口煙道與空預(yù)器入口煙道連接處設(shè)置導(dǎo)流板,使得空預(yù)器入口處的煙氣流速均勻,保證空預(yù)器的換熱性能。3) 在脫硝反應(yīng)器上部設(shè)置整流格柵,同時反應(yīng)器頂板上設(shè)置小擋板,進(jìn)一步保證流場的均勻性圖3.2緩轉(zhuǎn)彎設(shè)計3.3直通單座式氨氣調(diào)節(jié)技術(shù)氨氣調(diào)節(jié)技術(shù)是保證脫硝效率、氨逃逸率及脫硝自動控制的關(guān)鍵技術(shù),其主要的部件是氨氣調(diào)節(jié)閥。由于氨氣是一種有毒易燃物質(zhì),氨氣調(diào)節(jié)閥一般采用氣動執(zhí)行機構(gòu)。在國內(nèi)SCR脫硝裝置中,最初采用較多的是調(diào)節(jié)型球閥來調(diào)節(jié)氨氣流量。球閥是一種成

8、熟的調(diào)節(jié)型閥門,有“O”形球閥、“V”形球閥之分,它是利用球芯的轉(zhuǎn)動與閥座相割打開的面積來調(diào)節(jié)流量,具有流路簡單、壓力損失小、切斷壓差較大但可靠性較差、較笨重和價格貴的特點,比較適用于高粘度、不干凈、懸浮液等介質(zhì),而且其調(diào)節(jié)曲線是對數(shù)型的。從上述的特點來看,球閥并不適用于脫硝裝置的氨氣調(diào)節(jié)。根據(jù)工程實際投運情況反映,在脫硝負(fù)荷低的情況下,調(diào)節(jié)型球閥對小流量的氨氣調(diào)節(jié)極不穩(wěn)定,存在調(diào)節(jié)不連續(xù)、突變的現(xiàn)象。因此,若采用單一的調(diào)節(jié)球閥,必然無法滿足脫硝裝置在各種工況下自動調(diào)節(jié)的要求,要解決這個問題,必須在主調(diào)節(jié)球閥旁并聯(lián)一路小流量的調(diào)節(jié)閥,專門用于低負(fù)荷時的氨氣調(diào)節(jié)。但這不僅增加管路的復(fù)雜性和自動控

9、制的繁瑣性,還大幅度增加了造價。為了解決調(diào)節(jié)型球閥的缺點,龍凈環(huán)保采用直通單座式調(diào)節(jié)技術(shù)。其核心部件直通單座調(diào)節(jié)閥有一個閥芯和一個閥座,閥座與上閥蓋一起,用于保證閥芯與閥座的中心定位,并在閥芯移動時,改變流體的流通面積,從而改變操縱變量,實現(xiàn)調(diào)節(jié)流體流量的功能。其特點如下:l 小流量調(diào)節(jié)性能好,可調(diào)比范圍大,具有線形調(diào)節(jié)曲線。l 閥門允許壓差小,執(zhí)行機構(gòu)調(diào)節(jié)靈敏,能及時根據(jù)負(fù)荷變化情況來調(diào)節(jié)氨氣流量。l 泄漏量小,能實現(xiàn)嚴(yán)格的密封和切斷。用于氨氣調(diào)節(jié)時一般采用金屬與聚四氟乙烯及其他復(fù)合材料的軟密封,標(biāo)準(zhǔn)漏量為0.01%C(C是額定流量系數(shù))。工程實踐證明,采用直通單座式氨氣調(diào)節(jié)閥,能適應(yīng)脫硝裝

10、置的負(fù)荷變化,調(diào)節(jié)性能精準(zhǔn)穩(wěn)定,管路簡單,經(jīng)濟(jì)性好,密封性好,氨的泄漏小,安全可靠。4 高效雙混SCR煙氣脫硝技術(shù)的優(yōu)點1) 脫硝效率高,可達(dá)90%以上;2) 煙氣氨氮濃度分布的標(biāo)準(zhǔn)偏差可控制在4.2%以內(nèi);3) 煙氣速度分布的標(biāo)準(zhǔn)偏差可控制在8%以內(nèi);4) 氨氣調(diào)節(jié)響應(yīng)精準(zhǔn),可實現(xiàn)脫硝全自動控制;5) 采用直通單座調(diào)節(jié)閥線性調(diào)節(jié),能有效控制氨逃逸率<2.5ppm;6) 采用緩轉(zhuǎn)彎設(shè)計,煙氣阻力可減少100Pa以上,節(jié)能降耗;7) 進(jìn)出口煙道傾斜設(shè)計,有效防止積灰;8) 采用二級混流技術(shù),氨/煙氣混合均勻。5 工程實例龍凈環(huán)?!案咝щp混SCR煙氣脫硝技術(shù)”已應(yīng)用于40多個脫硝工程,近10

11、0臺套,總裝機容量達(dá)40000MW。下面就幾個典型的工程實例進(jìn)行詳細(xì)介紹:5.1 河北邢臺國泰2×300MW煙氣脫硝項目(1)工程概況邢臺國泰發(fā)電有限責(zé)任公司#10、#11機組2×300MW采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置,在脫硝入口煙氣量為1002734Nm3/h(濕態(tài),實際氧),煙塵濃度49.4g/Nm3,NOx含量不高于900mg/Nm3(干基)時,要求NOx脫除率>90%,SCR出口NOx的排放濃度<90mg/Nm3,氨的逃逸率不大于3ppm。(2)改造難點該工程的難點在于脫硝入口NOx濃度高達(dá)900mg/Nm3,要求脫硝效率不小于90%。要滿足這

12、個要求,則必須同時運行3層催化劑,且要求催化劑迎風(fēng)面處的煙氣流場條件要比標(biāo)準(zhǔn)更加均勻,才可能實現(xiàn)。(3)技術(shù)特點該工程雖然噴氨混合距離較長,有13m,但為了保證煙氣流場條件,龍凈環(huán)保采用了高效雙混噴氨混合技術(shù),強化了煙氣和氨氣的混合,保證了氨氣與煙氣在到達(dá)催化劑前已經(jīng)充分混合,保證脫硝性能。數(shù)值模擬得到首層催化劑上游的煙氣參數(shù)分布均勻性良好,各參數(shù)情況詳見下表:該工程催化劑層按3+1布置,采用國產(chǎn)蜂窩式催化劑,每臺爐催化劑體積362m³。(4)改造效果該工程已投運后,各項性能指標(biāo)全面滿足并優(yōu)于性能保證值的要求,脫硝效率最高時可達(dá)92%以上,NOx出口濃度低于90mg/Nm3。圖5.1

13、為#10機組2014年7月3日19:07的脫硝監(jiān)控畫面,脫硝效率為90.35%。圖5.1邢臺脫硝監(jiān)控畫面5.2 安徽華塑熱電廠2×300MW煙氣脫硝工程采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置,脫硝劑為氨氣。SCR反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器出口和空氣預(yù)熱器之間,不設(shè)置SCR反應(yīng)器煙氣旁路。脫硝入口煙氣NOx濃度小于450mg/Nm3(干基),在鍋爐正常負(fù)荷范圍內(nèi)煙氣脫硝效率均不低于80%,反應(yīng)器出口NOx濃度不高于90mg/Nm3(6%氧含量,干煙氣),NH3逃逸量應(yīng)控制在3µL/L以下,SO2向SO3的氧化率小于1%。圖5.2為華塑熱電廠#1機組2014年11月28日14:09

14、脫硝DCS監(jiān)控畫面,機組脫硝效率為88.6%。 圖5.2華塑熱電廠#1機組脫硝DCS監(jiān)控畫面5.3 大唐國際寧德電廠(2×600MW+2×660MW)機組采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置,脫硝入口煙氣NOx濃度小于400mg/Nm3(干基),出口濃度小于80mg/Nm3,脫硝效率不小于 80%,氨的逃逸率不大于2.5ppm,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1%。圖5.3為寧德電廠#4機組2014年5月7日脫硝DCS監(jiān)控畫面,機組脫硝效率為87.25%。圖5.3 寧德#4機組脫硝DCS監(jiān)控畫面5.4 華潤鎮(zhèn)江電廠2×630MW機組煙氣脫硝改造工程采用SCR脫硝裝置,在設(shè)計工況、入口NOx濃度300mg/Nm3、處理100%煙氣量、在布置2層催化劑條件下脫硝裝置脫硝效率不小于80%,氨逃逸量小于3ppm,SO2/SO3的轉(zhuǎn)化率小于1%。圖5.4為鎮(zhèn)江電廠#6機組2014年11月28日16:35脫硝DCS監(jiān)控畫面,由于入口NOx濃度為187mg/Nm3,遠(yuǎn)低于設(shè)計值,脫硝效率66.95%即可保證出口NOx濃度為61.87mg/Nm3。圖5.4鎮(zhèn)江電廠#6機組脫硝DCS監(jiān)控畫面5.5 神華鴻山熱電廠2×1000MW煙氣脫硝工程該工程為新建脫硝項目,采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置,在設(shè)計煤種及校核煤種、鍋爐最大工況(BMCR)

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