IE工程師年終工作總結(jié)_第1頁
IE工程師年終工作總結(jié)_第2頁
IE工程師年終工作總結(jié)_第3頁
IE工程師年終工作總結(jié)_第4頁
IE工程師年終工作總結(jié)_第5頁
已閱讀5頁,還剩7頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、2016年年度工作總結(jié) 品質(zhì)工程部劉文東時間飛逝,轉(zhuǎn)眼一年又即將過去,同時,也是自己加入公司整整一周年時間,審視自己一年來的工作,感觸很多,在收獲了很多寶貴的經(jīng)驗教訓的,通過自身在工作中提升了自我,也同時發(fā)現(xiàn)了自我工作中的不足和待改善之處。回顧過去的一年工作,現(xiàn)總結(jié)如下:一、 關(guān)于產(chǎn)品標準工時長期以來,我司的工時管理執(zhí)行的不是很理想,工時表格分散、過多,產(chǎn)品標準工時在制定后即無人維護,導致產(chǎn)品標準工時與實際相差過大。且同一產(chǎn)品中同時存在多個不同版本的標準工時,導致生產(chǎn)效率統(tǒng)計混亂,標準工時無法起到應有的作用。如下為幾處典型的案例:1、 產(chǎn)品工時分散、且同一產(chǎn)品的工時版本過多且不統(tǒng)一。1.1、

2、腳踏板標準工時表格中工時統(tǒng)計狀況ERP編碼線別發(fā)布日期總工時(s)2MUH09C7601部件2015-3-201492015-9-263182015-5-193982015-3-193982015-2-41492016-1-141491.2、 產(chǎn)品工時表格過多、分散,維護和產(chǎn)品統(tǒng)計困難,如下表所示,為同一產(chǎn)品中所發(fā)行的產(chǎn)品工時表格數(shù)目序列ERP編碼線別表格數(shù)12MUH09C7601部件3622MUH08C6702插件2232MUH07C0318部件1942MUH09C6702插件1752IDA16C0101插件462DMC04C0102部件12(備注:以上表格數(shù)統(tǒng)計僅為2015年3月-2015

3、年9月份發(fā)布,其他數(shù)據(jù)因表格過于分散,無法統(tǒng)計完全。)1.3、 iDR210-4主板插件工時,產(chǎn)品工藝一樣,而工時卻有差異序列ERP編碼發(fā)布日期工時(s)說明12IDA24C01012015-11-1729產(chǎn)品無ECN變更,生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境未變22IDA28C01012016-1-121632IDA24C01032016-3-329.52016-12-29321.4、標準工時與實際生產(chǎn)不符合,標準工時無法起到標準化的作用如下表為產(chǎn)品效率分析統(tǒng)計匯總表:序列ERP編碼生產(chǎn)日期線別生產(chǎn)用時(H)生產(chǎn)效率12MUH07C67032016-3-11插件6167.68%21MUH091372016-3-17

4、裝配0.49275.33%31MUI110462016-4-16裝配4169.05%42MUH06C67002016-4-25插件237.73%51MUI110582016-5-10裝配5219.26%61MUH091332016-4-18裝配151.11%綜上所示,產(chǎn)品標準工時需有進行標準化的同時也需要對歷史產(chǎn)品數(shù)據(jù)進行評估,首要的一點是產(chǎn)品標準工時要符合生產(chǎn)的實際狀況。2、 改善方案的制定及工時的評估、實施和制定2.1、改善實施步驟和計劃階段實施步驟目的結(jié)果第一階段生產(chǎn)現(xiàn)場跟進、產(chǎn)品工藝分析及生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯總產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及工時評估了解產(chǎn)品相關(guān)工藝及生產(chǎn)數(shù)據(jù)第二階段生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯

5、總了解公司歷史生產(chǎn)能力狀況評估出生產(chǎn)產(chǎn)能狀況第三階段生產(chǎn)流程的分析、制定和導入產(chǎn)能優(yōu)化和流程優(yōu)化拉平衡率及生產(chǎn)效率提升方案第四階段生產(chǎn)流程實施和導入生產(chǎn)導入評估流程優(yōu)化效果第五階段評估和匯總產(chǎn)品工時驗證及修正第六階段制作產(chǎn)品標準工時明細匯總表統(tǒng)一產(chǎn)品工時表格匯總產(chǎn)品工時明細,統(tǒng)一表格格式經(jīng)過以上階段的實施和導入,對產(chǎn)品標準工時的評估、生產(chǎn)流程的設計和生產(chǎn)實際導入的跟進,改善了之前的產(chǎn)品工時報表分散、表格過多和重復發(fā)布工時的現(xiàn)象,在新導入的產(chǎn)品生產(chǎn)流程實施后,產(chǎn)品生產(chǎn)效率有顯著的提升,且新發(fā)布的產(chǎn)品標準工時明細匯總表中產(chǎn)品標準工時能合理的反映出生產(chǎn)的實際狀況。2.2、改善后效果2.2.1、統(tǒng)一產(chǎn)

6、品標準工時匯總表為改善我司長期以來產(chǎn)品工時報表過多、工時重復發(fā)布、工時版本過多和因產(chǎn)品工時表格過多而導致的工時維護困難的現(xiàn)象,依據(jù)公司產(chǎn)品ERP編碼規(guī)則和產(chǎn)品工藝特性,制作了產(chǎn)品標準工時明細匯總表,即將產(chǎn)品標準工時依據(jù)ERP編碼匯總到統(tǒng)一的表格中,方便生產(chǎn)查詢、工時維護和產(chǎn)品成本的核算如下表所示為最新制作并發(fā)布的產(chǎn)品標準工時明細匯總表組成部分:表格組成部分產(chǎn)品類別加工類別封面PMXIDR別致國網(wǎng)電力終端線外加工標準工時更新履歷表插件產(chǎn)品工時明細部件裝配對產(chǎn)品工藝特性進行分類,將產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品配置、所需工時和產(chǎn)能的產(chǎn)品匯總到一起,以方便統(tǒng)計和維護,如下以三代一體機AHE59產(chǎn)品裝配工藝為例進

7、行的產(chǎn)品工時分類序列產(chǎn)品配置ERP編碼數(shù)量1水泥電阻款,含HMI包裝292水泥電阻款帶, 含HMI包裝(jack)233無水泥電阻款,含帶HMI包裝(Jack)164無水泥電阻款,含帶HMI包裝175水泥電阻款,無部件11如上表分類所示,將90個產(chǎn)品分類為5種,在方面生產(chǎn)效率統(tǒng)計的同時也便于后續(xù)對產(chǎn)品的工時的維護。2.2.2、關(guān)于產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的跟進、分析和標準工時的制定如下表格為本年對產(chǎn)品生產(chǎn)跟進狀況匯總序列產(chǎn)品類別跟蹤產(chǎn)品數(shù)量錄制視頻數(shù)更新工時數(shù)量1PMX142015282IDR101131123別致922554國網(wǎng)+電力終端610192.2.3、標準工時制定的合理性通過長期的數(shù)據(jù)收集、分析

8、和整理并依據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況和工藝變更,及時的維護產(chǎn)品標準工時?,F(xiàn)階段制定的標準工時合理的體現(xiàn)了生產(chǎn)的實際生產(chǎn)狀況,體現(xiàn)出了標準化。如下表格所示為產(chǎn)品工時更新后生產(chǎn)效率達成率匯總表:序列ERP編碼生產(chǎn)日期線別生產(chǎn)效率12MUH09C67022016-4-19插件113.39%21MUI110552016-4-8裝配113.17%31RTB450052016-5-10裝配108.33%41MUH070082016-4-13裝配108.42%51MUI110592016-6-5裝配108.45%61RTB460012016-6-23裝配102.31%72IDA16C01062016-6-7插件103

9、.81%82MUH07C03342016-12-28部件100.39%92MUH07C03092016-12-22部件100.4%101MUH070772016-11-2裝配100.41%同時,針對產(chǎn)品因工藝變更等因素導致的影響產(chǎn)品工時的,為確保所制定的標準工時的科學、合理,同時也為了防止因疏忽而遺漏工序等原因而導致的工時錯誤,特與產(chǎn)品相關(guān)工程師討論并制定出關(guān)于工時制定的標準作業(yè)流程。具體流程如下所示:二、生產(chǎn)改善和效率提升方案的實施和導入1、AHE59平縫一體機HMI,JACK迅利-G改善。通過對產(chǎn)品的的生產(chǎn)狀況的跟進和評估,分析產(chǎn)品生產(chǎn)流程以及導入工裝,在人員減少的情況下,生產(chǎn)產(chǎn)能和效率得

10、到顯著的提升。具體改善措施如下所示:原生產(chǎn)流程線外加工序列工序人數(shù)工時(s)1語音芯片燒寫程序+將燒寫完成的芯片周轉(zhuǎn)入SMT貼片1202PCB板去工藝邊+周轉(zhuǎn)19產(chǎn)品生產(chǎn)流程序列工序人數(shù)工時(s)1焊接插座(2PCS)+裝焊按鍵(1PCS)2482點膠+裝背光模塊、LCD燈1203焊接LCD鏡片1214剪腳+燒寫程序+燒寫參數(shù)+貼貼紙1135貼按鍵薄膜+裝喇叭1126撕LCD屏保護膜+吹洗外殼,LEC屏+裝PCB板+插排線1187鎖PCB板(6顆螺絲)1208按鍵測試+復位+點膠1179外觀檢查+貼OK貼紙+裝箱119(備注:該工時中不含寬放值,工時為凈作業(yè)時間,以下表格中所含的工時除注明外,

11、工時全部不含寬放。)產(chǎn)品生產(chǎn)流程問題點匯總和分析:(1)由上表分析,導致生產(chǎn)效率過低的因素在于工序2;(2)生產(chǎn)等待、堆積等浪費現(xiàn)象過多,生產(chǎn)效率低下,拉平衡率僅為78.33%;(3)現(xiàn)場搬運、周轉(zhuǎn)等浪費現(xiàn)象過多;(4)如通過工裝的導入,減少線外加工及其周轉(zhuǎn)和搬運,同時通過ECRS原則對生產(chǎn)流程進行分析、評估和改善,進而提高生產(chǎn)效率。改善方案:(1)導入工裝,將原線外芯片燒寫語音程序合并入流程中,取消線外周轉(zhuǎn)、搬運工時;(2)流程及動素分析、調(diào)整生產(chǎn)流程,減少和消除生產(chǎn)瓶頸工序工時,提高生產(chǎn)效率;(3)人機結(jié)合分析,減少生產(chǎn)作業(yè)中的等待等浪費工時;如下表為改善后生產(chǎn)標準作業(yè)流程序列工序人數(shù)工時

12、(s)說明1PCB板燒寫程序+貼按鍵貼紙120合并PCB板燒寫程序和貼按鍵貼紙2PCB板插1PCS元件+貼程序版本貼紙+分板118將分板工序合并入線內(nèi)生產(chǎn),減少產(chǎn)品搬運工時3焊接元件115焊接1PCS元件,并焊接上一工序插好的元件4插背光模塊和LCD鏡片1205焊接背光模塊和LCD鏡片1226組裝PCB板入面殼117含面殼內(nèi)觀檢查7鎖HMI板1208功能測試1179外觀檢查+裝機入周轉(zhuǎn)箱119(備注:上述表格為JACK迅利 HMI非語音程序款和語音程序款改善,因兩者之間總工時差異不大,為方便統(tǒng)計該流程為綜合性流程。)改善后效率匯總改善前改善后生產(chǎn)人數(shù)129生產(chǎn)總工時(s)269198生產(chǎn)產(chǎn)能(

13、PCS/H)130142提高效率25.1%每臺節(jié)約時間(s)71每臺節(jié)約成本(元)0.65節(jié)約成本(元)(每年約15萬訂單)97500(備注:成本費用依據(jù)報價工時每小時33元核算,后續(xù)表格中成本核算除注明外,以此為標準。)2、 AHE59產(chǎn)品包裝段改善如下圖所示,為改善前AHE59產(chǎn)品包裝段生產(chǎn)流程及其對應的工時匯總序列工序人數(shù)工時(s)1T2測試2642簡易縫紉機測試2523整機外觀檢查1224裝整機入外箱,擺板120由上流程分析可知,該工時的瓶頸工序為工序1,因而重點對該工序進行分析,通過改善工裝、優(yōu)化作業(yè)手法,進而改善或消除生產(chǎn)線瓶頸。通過人機結(jié)合,分析T2測試儀生產(chǎn)效率,如下表所示動素

14、工時(s)人機狀態(tài)狀態(tài)作業(yè)等待作業(yè)等待從周轉(zhuǎn)車上取整機3整機連接工裝16整機測試40取機3總工時(s)62機器效率64.52%人員作業(yè)效率35.48%通過如上分析,人員和機器的使用效率偏低,如能重復的利用人員和機器的操作等待時間,提高人機效率,進而提升產(chǎn)品的整體的生產(chǎn)效率改善實施:如下圖為AHE59產(chǎn)品包裝段T2測試工序及分析序列作業(yè)內(nèi)容分析1連接測試儀上線材入整機1、 連接好測試儀線材入整機,測試儀開始測試時時,人員處于等等狀態(tài),等待時間約18s2、 如能合理的利用該等待浪費時間,進行有價值的增值動素,那么即提升產(chǎn)能2開始進行T2測試3目檢,取合格品入下一工序具體改善如下所示:1、 和工裝工

15、程師肖工和PE工程師徐工共同討論并改善T2測試儀測試工裝,具體改善方案為由之前的1人操作1臺測試儀改為目前1人操作2臺測試儀,如下圖所示,為改善前后效率改善前: (1人操作1臺設備)改善后: (1人操作2臺設備)改善后人機效果:序列動素工時(s)總工時(s)分析1從周轉(zhuǎn)車上取整機344序列3種整機進行功能測試時,作業(yè)人員可操作另一臺機器中序列1、2和序列4的作業(yè)動素,減少等待浪費工時2連接整機入測試工裝163整機測試404取機3改善后工時分析,如下表所示序列工序人數(shù)工時(s)單機工時(s)1T2測試244222簡易縫紉機測試252263整機外觀檢查122224裝整機入外箱,擺板12020如上表

16、所示,改善后生產(chǎn)節(jié)拍時間由32s降低到26s改善匯總:改善前改善后生產(chǎn)總工時(s)192156生產(chǎn)產(chǎn)能(PCS/H)100120提高效率16.67%每臺節(jié)約時間(s)36每臺節(jié)約成本(元)0.33節(jié)約成本(元)(每年約20萬訂單)660003、其他產(chǎn)品改善匯總序列產(chǎn)品名稱線別總工時(s)效率提升改善前改善后1AHE59-驅(qū)動板部件907813.33%2MT20-傳感器部件22617024.78%3國網(wǎng)主控裝配5760257144.64%4AS59裝配43235218.52%5AS58裝配62038038.71%6AHE58電源板和DSP板部件24418723.36%7IDR210-配件裝配77

17、5035.16%81IDR500-按鍵板部件362627.78%9IDR260裝配82749240.53%10AHE58(無油一體機裝配46733628.08%11IDR500主板部件15614010.26%12IDR240主板部件443227.27%三、 關(guān)于新產(chǎn)品的評估本年度評估新產(chǎn)品及新產(chǎn)品工藝生產(chǎn)效率實現(xiàn)率如下表所示:序列產(chǎn)品名稱產(chǎn)品評估狀態(tài)是否批量達成率樣機評估試產(chǎn)小批量僅小批量生產(chǎn)是否1AS5994.39%2MH2080.92%3MH31123%4ASE5989.84%5ASE5A78.06%6AS617PSE-078MT3180%9iDR23095.83%10iDR24081.3

18、1%11IDR33083.95%12iDR260114.04%13iDR41081.4%14IDR50095.9215IDR42016HX3100%17HX6100%18PIAT-6A-RA1419CI_14T20HX6190.6%21HD22022ICI_8T23IDR35024CI_0125國網(wǎng)主控69.47%四、 關(guān)于標準化的實施和導入長期以來,同一產(chǎn)品生產(chǎn)工時在不同的拉別生產(chǎn),生產(chǎn)差異較大,且同一產(chǎn)品在同一線別不同的生產(chǎn)周期生產(chǎn)效率值浮動也較大,如下表位產(chǎn)品編碼為1MUH07031的生產(chǎn)效率統(tǒng)計匯總表所示:ERP編碼生產(chǎn)日期生產(chǎn)效率1MUH070312016-1-2292.54%201

19、6-1-2468.81%2016-2-1959.32%2016-3-21124.58%分析:如下表所示,為生產(chǎn)1MUH07031時,包裝段在不同時期投入的人員狀況生產(chǎn)日期生產(chǎn)總工時(H)投入人員2016-1-222142016-2-3972016-3-9442016-3-2126如上匯總統(tǒng)計表所示,主要的原因在于未導入標準化作業(yè),在產(chǎn)品生產(chǎn)中,作業(yè)流程完全依據(jù)生產(chǎn)拉長的經(jīng)驗和主觀意愿。且因無標準化作業(yè),作業(yè)人員在作業(yè)時,也是憑著自己的經(jīng)驗工作,導致好的作業(yè)方式、方法無人導入。因為生產(chǎn)排拉的隨意性導致的生產(chǎn)拉平衡率和錯誤的作業(yè)手法,導致生產(chǎn)效率浮動較大。解決措施1、 制定標準作業(yè)流程圖,按標準作

20、業(yè)流程指導生產(chǎn)排拉;2、 動素分析,分析和設計產(chǎn)品最佳作業(yè)方式,以便提高工作效率;3、 持續(xù)跟進生產(chǎn)進度,發(fā)現(xiàn)和評估生產(chǎn)過程中的瓶頸工序,分析并解決;4、 與PE、品質(zhì)和生產(chǎn)人員協(xié)商、溝通,共同評估和分析提高生產(chǎn)產(chǎn)能的方式和方法并導入標準中;以下產(chǎn)品為近期導入標準作業(yè)流程后生產(chǎn)效率統(tǒng)計匯總表序列ERP編碼最后生產(chǎn)日期線別生產(chǎn)效率標準化前標準化后12MUH07C03352016-12-27部件56.2293.7%22MUH07C03342016-12-28部件74.96%100.39%31MUH070942016-12-28裝配64.07%110.74%42MUH09C67022016-12-2

21、9插件62.98%113.2%51MUH070932016-12-29裝配79.73%97.42%61MUH070292016-12-29裝配50.48%103.82%71MUH091242016-12-30裝配68.15116.82%五、關(guān)于內(nèi)部培訓為了更好的提高企業(yè)整體管理水平,滿足企業(yè)戰(zhàn)略需要,提升工程技術(shù)能力,同時針對我部門一半以上的員工的工作中涉及此類工作,為了提高我部相關(guān)技術(shù)人員的專業(yè)技能,以便于更好的提高工作效率,本年度我部開展了由我和設備工程師肖工共同主導的IE專業(yè)技能內(nèi)訓工作。其中,如下內(nèi)容為本人講解課程序列培訓課程培訓日期培訓課時(H)1工時管理辦法(1) 2016-3-932工時管理辦法(2)2016-3-2233IE基礎(chǔ)知識培訓2016-4-734IE七大手法培訓2016-5-1935IE效率提升技法2016-6-236產(chǎn)線流水線排線技巧2016-6-3037動作研究2016-8-438工時測定與分析(上)2016-8-243在培訓過程中,各參訓人員認真聽講,以帶著問題的心態(tài)參與培訓,積極提問。我部展開的內(nèi)訓工作的特點是:開闊思路,圍繞實際,理論與實際相結(jié)合起來。通過此次內(nèi)訓工作,使我部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)水平和工作能力明顯提高,并使其掌握了IE專業(yè)基礎(chǔ)知識及IE的改善思路。六、文件的審核和批準本年度共審核和批示工藝文件如下表格所示:產(chǎn)品類別

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論