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文檔簡(jiǎn)介

1、品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)表品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)表序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注17月1 日7421B齒輪箱座穿線糟太窄,電線 穿/、過表面批鋒及鑄渣過大; 來料檢驗(yàn)員漏檢至使不 合格品流入對(duì)現(xiàn)場(chǎng)廣品及庫(kù)存品進(jìn) 行全檢,不合格品通知 供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行磨處 理來料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不 合格通知采購(gòu)部退回供應(yīng)商,裝 配品檢員對(duì)箱座重點(diǎn)跟蹤,對(duì)上 工序來料進(jìn)行接收質(zhì)量檢查。(7月17日已全部返工完,到8 月3日為止,沒出現(xiàn)不合格零 件)謝澤球黎先安27月1 日7421B箱體與電器 安裝板孔位/、對(duì)(有品質(zhì)員要求 只安裝三個(gè)螺絲)箱體焊接時(shí)孔位偏; 品檢員用拉尺進(jìn)行測(cè) 量,測(cè)量誤差太大,不 能

2、滿足精度要求現(xiàn)場(chǎng)已對(duì)生產(chǎn)部件進(jìn)行 配裝由品質(zhì)工程師設(shè)計(jì)檢具對(duì)箱體螺 絲孔位置進(jìn)行檢驗(yàn)。(7月13日 檢具已做好,給到品檢員)成浩然秦振偉37月1 日電機(jī)拖板與中軸 板磨合鑲條配合 /、平行,電機(jī)拖 板螺母未鎖緊鑲條鉆 點(diǎn)力法/、對(duì), 造成點(diǎn)角度與安裝角 度鎖緊螺絲后 鑲條/、平行已裝配成品進(jìn)行返修, 將鑲條反面安裝,先安 裝冉配鉆,保證鉆點(diǎn) 角度與安裝角度一致先裝配鑲條再進(jìn)行配鉆黎先安成浩然47月1 日60CL封邊機(jī)輸送 鏈條有長(zhǎng)一兩 節(jié),也有短兩三 節(jié),甚至五六節(jié) 的(32條有3條 出現(xiàn)此問題)來料檢驗(yàn)未按抽樣標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)異常未做出 拒收處理對(duì)現(xiàn)啟及庫(kù)存品由裝配 員工對(duì)鏈條進(jìn)行拆解或 加

3、長(zhǎng)來料檢驗(yàn)員按抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),并 對(duì)此異常重點(diǎn)檢查,品質(zhì)工程師 跟進(jìn)。(員工反映:至I 7月5日-7月23日沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題)李少文成浩然57月1 日MJK1333主鋸主軸放置方法不 對(duì),未按包裝要 求插入插板放置將現(xiàn)有庫(kù)存平放的主軸 優(yōu)先使用,防止因長(zhǎng)時(shí) 間放置產(chǎn)生應(yīng)力義形磨床加工后必須插入插板放置, 沒有插板不允許生產(chǎn)。牟敦玉謝澤球67月2排鉆:同一臺(tái)機(jī)更換腳踏板對(duì)更換的腳踏板進(jìn)行測(cè)試;長(zhǎng)期黎先安秦振偉僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝357日腳踏板有時(shí)踩一 腳,有時(shí)踩兩腳 運(yùn)轉(zhuǎn)跟蹤使用穩(wěn)定性序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注77月3日打開排鉆升降氣 缸開關(guān),升

4、降氣 缸無動(dòng)作安裝電氣板后氣缸氣管 折壓造成不能進(jìn)氣;電 氣安裝板安裝后品檢員 未對(duì)此項(xiàng)性能檢查對(duì)已裝配成品進(jìn)行全 檢,剪短氣管線,避免 氣管線過長(zhǎng)造成管線折 壓剪短氣管線,避免氣管線過長(zhǎng)造成管線折壓;先安裝電氣安裝板,再進(jìn)行性能檢測(cè)黎先安成浩然87月9日裝配試機(jī)過程發(fā) 現(xiàn):封邊機(jī)溶膠 不均勻初步認(rèn)為跟溶膠閥肩關(guān)進(jìn)一次溶膠閥試裝效 果測(cè)驗(yàn):溶膠閥已裝上(機(jī)上作好標(biāo)示),5 個(gè)是合格的,2個(gè)是不 合格的,17日進(jìn)行對(duì)比 效果分析-0.10MM以 下的沒問題,0.10MM以 上的效果不好安裝前溶膠閥進(jìn)行全檢,只使用 公差在0.10MM以下的,對(duì)公差在 0.10MM以上進(jìn)行返工。(8月5 日,部裝員

5、工反映已安裝的57個(gè) 溶膠閥,沒一個(gè)出現(xiàn)問題;品管 員:此問題已改善很多。)儲(chǔ)俊邱宇97月10裁板鋸MJK1333C小車拖鏈太長(zhǎng)(k 米),帝作改良試行做法:把過長(zhǎng)的拖 鏈卻去米。技術(shù)部已同思換另一種拖鏈,規(guī) 格、長(zhǎng)度都有所改變。經(jīng)檢驗(yàn), 更換后效果很好士斯炎余波107月13日裝配試機(jī)過程發(fā) 現(xiàn):裁板鋸(NP330B):啟 動(dòng)噪音大-李工 仕攻大主鋸皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦,發(fā) 出很尖的噪音把皮帶從40MM切成35MM ,技術(shù)部已做出方案:把皮帶從 40MM切成35MM ,圖紙已更 改。經(jīng)檢驗(yàn),工藝改良后,噪音 比以前低。士斯炎李小根117月14日裝配試機(jī)過程發(fā)現(xiàn):1333c吸塵效果不理想吸塵糟皮帶密封效

6、果不 好,導(dǎo)致吸塵效果不理 想把纖維皮帶換成橡膠皮帶(橡 膠皮帶密封效果比纖維皮帶 好);把吸塵管接口改成移動(dòng) 式(接觸口彳氐于吸塵糟)-經(jīng)檢 驗(yàn)后,改良后的吸塵效果比以前士斯炎余波僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝358好很多127月15日推臺(tái)鋸MJ263-0317c行程開關(guān)安裝板孔位/、對(duì)圖紙更改了,倉(cāng)庫(kù)里還 有600多個(gè)庫(kù)存沒作好 處理,車間領(lǐng)料時(shí)發(fā) 現(xiàn),板上孔位/、對(duì)將已領(lǐng)出的安裝板,下 單到機(jī)加車間,按圖紙 要求補(bǔ)上-個(gè)孔包(7 月15日已下單,17日 返工完成)新加工的零件嚴(yán)格按已更改圖紙 的要求進(jìn)行加工,對(duì)庫(kù)存中的不 合格品進(jìn)行返工溫玉寬序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)

7、防措施責(zé)任人跟蹤人備注137月15封邊機(jī)(60CY):右支 架與靠板支撐座 的接合面未加 工,導(dǎo)致無法安 裝-機(jī)械已裝 好,要拆掉。焊接的面是斜的,機(jī)加 沒按要求進(jìn)行加工;出 現(xiàn)此問題很少,員工大 意,安裝沒肩對(duì)零件進(jìn) 行檢驗(yàn)。把裝好的電器件拆卜來, 更換好的配件,再進(jìn)行 總裝(7月16日跟進(jìn) 時(shí),以上動(dòng)作已作好- 用時(shí)兩小時(shí))機(jī)加要嚴(yán)格按要求進(jìn)行加工,員 工安裝前要對(duì)零件進(jìn)行自檢,發(fā) 現(xiàn)不合格的一定要進(jìn)行更換處 理。儲(chǔ)俊147月15日壓料輪跟壓料梁 接處向圖低不 平,導(dǎo)致裝機(jī) 后,輪子/、轉(zhuǎn)。(從7月15日- 20日上午,4.5天 的時(shí)間共發(fā)現(xiàn)179 個(gè)不良品,平均天40個(gè))來料輪向/、平,

8、導(dǎo)致質(zhì) 量問題(100個(gè)大輪中 有2-4個(gè)是不合格的, 不合格品的比率為2-4 %)把在部裝和總裝中檢查 到不轉(zhuǎn)的輪子進(jìn)行更 換。要在部裝檢查好,再上總裝(有 的在部裝檢查時(shí)能轉(zhuǎn)半圈,到了 總裝就出問題,所以部裝必須一 個(gè)一個(gè)仔細(xì)檢查好,再上總 裝);把不合格品收集好給到品 管,要求供應(yīng)商改善,品管員作 重點(diǎn)跟進(jìn)。-7月27日,員工 反映不良品減少很多,做了 12條 鏈(用了 1080個(gè)輪子),只有2 個(gè)不合格,不合格比率為2%。李少文成浩然157月15日排鉆車間裝配員 工發(fā)現(xiàn):定位氣 缸漏氣供應(yīng)商沒按工藝要求進(jìn) 行加工,出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象已將不合格品全部退給 供應(yīng)商要求供應(yīng)商給做好工藝改良,檢 驗(yàn)

9、達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能送貨秦振偉僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝359167月16日莫斯科客戶反 映:鋸裝置與機(jī) 座之間后空隙(滑塊II與支承 塊H之間)經(jīng)技術(shù)部、品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng) 檢查,未發(fā)現(xiàn)此問題- 滑塊H與支承塊H之間 沒出現(xiàn)相片上的空隙。 經(jīng)品管部和現(xiàn)場(chǎng)員工反 映,有以卜兩種可能 性:第一、支承塊II偏 窄;第二、螺絲松動(dòng), 導(dǎo)致偏位。繼續(xù)加強(qiáng)檢查跟進(jìn),如 發(fā)現(xiàn)支承塊R偏窄的, 要立即上報(bào)并更換;裝 配員工要注意擰緊螺 絲,品管員作好檢查。繼續(xù)加強(qiáng)檢查跟進(jìn),如發(fā)現(xiàn)支承 塊R偏窄的,要立即上報(bào)并更 換;裝配員工要注意擰緊螺絲, 品管員作好檢查。溫玉寬秦振偉序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)防

10、措施責(zé)任人跟蹤人備注177月20日裝配人員和品管 匯總了一份MJK11333c 組 裝存在問題報(bào)告-里面18個(gè) 問題點(diǎn)中啟14個(gè) 跟“孔”有關(guān)7個(gè) 孔沒打,7個(gè)沒打 到位有FS分圖紙問題,有 FS分是機(jī)加沒安圖紙 做。技術(shù)部已經(jīng)確定更改好 15個(gè)問題:其中5處更 改圖紙,5處確認(rèn)圖紙 是對(duì)的,機(jī)加沒按要求 做好。更改的圖紙已下發(fā)設(shè)計(jì)更改通 知書,機(jī)加、數(shù)控要嚴(yán)格按圖 紙作業(yè)。肖志群187月20日排鉆:滑塊M6孔 圖紙要求攻牙 20mm深,實(shí)際沒 達(dá)到要求,約 15mm。造成部件 安裝/、了。員工沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和 更換有問題的絲錐,導(dǎo) 致批量問題;品管員抽檢比率偏 低,沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量 問題裝配員

11、工自己返工了 100件,其余的400件 退沙田返工。員工在加工過程中,要把零件 按順序進(jìn)行擺放,按比率進(jìn) 行自檢(每加工30件自檢一 件),防止批量問題的發(fā)生;新員工發(fā)現(xiàn)問題,要及時(shí)向師 傅和品檢員反饋,不能自作主張品管員要對(duì)員工加工零件每2 小時(shí)抽檢一次;品管員增加成品抽檢比率,高翔謝澤球僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝360200件以上的按5%進(jìn)行抽檢。200件以內(nèi)最少抽檢10件197月28日7月28日加工中 心品檢員發(fā)現(xiàn): 四排多軸鉆電機(jī) 后拖板,圖紙要 求是加工成圓 形,實(shí)際沒達(dá)到 要求,出現(xiàn)橢圓 現(xiàn)象。(MZ7421B)這批零件是新員工加工 的,師傅調(diào)好機(jī)后讓徒 弟做,首件

12、和第一板沒 問題,后面的兩板質(zhì)量 不穩(wěn)定出現(xiàn)橢圓問題。 分析是裝夾(銅片)定 位問題,時(shí)間長(zhǎng)了,出 現(xiàn)磨損(不壓緊零件會(huì) 移動(dòng),壓緊了出現(xiàn)橢圓 問題)師傅進(jìn)行調(diào)機(jī),更換 裝夾,對(duì)出現(xiàn)的不良 品進(jìn)行返工員工在加工過程中要按比率進(jìn) 行自檢新員工發(fā)現(xiàn)問題,要及 時(shí)向師傅和品檢員反饋,不能自 作主張。師傅要跟進(jìn)好徒弟的工作,一 且出現(xiàn)質(zhì)量問題,要及時(shí)幫徒弟 處理。品管員對(duì)新員工加工的零件加 大巡檢、重點(diǎn)檢查,預(yù)防批量問 題的發(fā)生和不良品自流。廖建忠謝澤球序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注207月28日7月26日推臺(tái)鋸 裝配員工發(fā)現(xiàn): 橫向尺擋板孔 位,圖紙要求是 對(duì)中打孔(6.5

13、mm),實(shí)際沒 達(dá)到要求,孔位 打偏、加寬。造 成安裝困難。(MJ2631102C) 221件新員工用工裝加工 時(shí),操作/、熟練,出現(xiàn) 打滑、打偏的現(xiàn)象師 傅沒及時(shí)發(fā)現(xiàn)新員工加 工零件出現(xiàn)問題,導(dǎo)致 批量問題;品管員抽檢比率偏 低,沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量 問題。裝配員工挑選了一些 用,其余200件退回鉗 工由師傅返工(新員工 已離職)員工在加工過程中要按比率進(jìn) 行自檢新員工發(fā)現(xiàn)問題,要及 時(shí)向師傅和品檢員反饋,不能自 作主張。師傅要跟進(jìn)好徒弟的工作,一 且出現(xiàn)質(zhì)量問題,要及時(shí)幫徒弟 處理。品管員對(duì)新員工加工的零件加 大巡檢、重點(diǎn)檢查,預(yù)防批量問 題的發(fā)生和不良品自流。楊江宏217月29日7月29日裝

14、配員 工發(fā)現(xiàn):氣缸座加工時(shí),沒注意零件 具體情況(內(nèi)孔沒銃,新員工對(duì)不合格的39 件進(jìn)行返工(師傅重新員工在加工過程中要按比率進(jìn) 行自檢新員工發(fā)現(xiàn)問題,要及高翔謝澤球僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 謝謝361連接法蘭,槽打 偏,造成安裝困 難。加工400件, 39件出現(xiàn)問題(MZ7104-0220)不均勻),定坐標(biāo)方法 沒掌握好,導(dǎo)致質(zhì)量不 穩(wěn)定;師傅沒及時(shí)發(fā)現(xiàn)新員 工加工零件出現(xiàn)的問 題,導(dǎo)致質(zhì)量問題;調(diào)坐標(biāo)),返工時(shí)沒出 現(xiàn)以上情況。時(shí)向師傅和品檢員反饋,不能自 作主張。師傅要跟進(jìn)好徒弟的工作,一 且出現(xiàn)質(zhì)量問題,要及時(shí)幫徒弟 處理。品管員對(duì)新員工加工的零件加 大巡檢、重點(diǎn)檢查,預(yù)

15、防批量問 題的發(fā)生和不良品自流。227月30日7月30日發(fā)現(xiàn): 六排多軸鉆底部 氣缸座,圖紙要 求四個(gè)孔分中 打,實(shí)際沒按要 求做,員工加工 了八個(gè)孔,導(dǎo)致 后工序加工2- M10絲孔困難。(MZ7621B- 0206)共 68 件新員工未核實(shí)工單上 的圖紙,沒按要求進(jìn)行 加工;最大的問題是員工發(fā) 現(xiàn)問題沒上報(bào),自作主 張,善自處理,隱瞞問 題品檢員輕信員工,未 核實(shí)圖紙。師傅在處理返工問題- -先將影響加工2-M10 絲孔的孔位填好(攻 牙,安裝上螺絲),再 加工2-M10絲孔。員工在加工過程中要按比率進(jìn) 行自檢新員工發(fā)現(xiàn)問題,要及 時(shí)向師傅和品檢員反饋,不能自 作主張。師傅要跟進(jìn)好徒弟的工

16、作,一 且出現(xiàn)質(zhì)量問題,要及時(shí)幫徒弟 處理。品管員對(duì)新員工加工的零件加 大巡檢、重點(diǎn)檢查;不能輕信員 工,要以已發(fā)的圖紙為準(zhǔn),如果 員工說圖紙已改,要他拿出新的 圖紙進(jìn)行核對(duì)。廖建忠謝澤球序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注237月31日推臺(tái)鋸調(diào)節(jié)板(MJ263- 0102102)在裝配 過程中出現(xiàn)開 裂。調(diào)節(jié)板厚度為10MM , M8的螺絲孔直徑為 8MM ,在調(diào)節(jié)過程中, 板太薄,容易開裂。溫玉寬謝澤球僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝362247月30 日手把固定塊M10、M8兩絲孔 方位顛倒。(MJ263-0725A)員工加工看錯(cuò)圖紙;品 檢員檢驗(yàn)時(shí)大意,只注 意尺寸,沒關(guān)注兩孔的 方位,此零件不能返工;經(jīng)技 術(shù)部核實(shí),不影響性 能,可以使用。員工加工時(shí)一定看清圖紙,越是 簡(jiǎn)單

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