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文檔簡介
1、水泥粉磨優(yōu)化控制系統(tǒng)一、背景介紹對水泥粉磨系統(tǒng)的研究一直在不斷的進行著,如何提高磨機的粉磨效率、提高水泥產(chǎn)品質(zhì)量、使生產(chǎn)過程節(jié)能降耗一直是研究的重點,水泥粉磨過程的耗能巨大,尤其是耗電情況十分嚴重,由于操作人員對磨機的操作存在滯后性、不確定性、盲目性等缺點,導(dǎo)致粉磨系統(tǒng)的效率較低,進一步增加了粉磨系統(tǒng)的電耗。粉磨系統(tǒng)操作復(fù)雜,磨機的工況也是隨著現(xiàn)場的干擾而不斷變化的,導(dǎo)致現(xiàn)場經(jīng)常出現(xiàn)粉磨系統(tǒng)的不穩(wěn)定情況的發(fā)生,比如稱重倉倉滿溢料、球磨機飽磨、球磨機空磨、皮帶秤跳停、旋風(fēng)筒堵料等,如果操作員不能夠及時的發(fā)現(xiàn)并采取相應(yīng)的處理措施,就會導(dǎo)致粉磨系統(tǒng)設(shè)備的保護跳停,進而必須將整個粉磨系統(tǒng)停下來進行處理
2、,嚴重的影響了水泥的生產(chǎn),對水泥的發(fā)貨造成影響,從而影響了水泥廠的效益。所以在粉磨系統(tǒng)運行時一定要避免極端情況的發(fā)生,如果因為操作員的操作出現(xiàn)了停產(chǎn)的情況則要對相應(yīng)的操作員進行處罰,責(zé)任到人。因此,如果能夠?qū)Ψ勰ハ到y(tǒng)采用自動控制代替人工的操作,就能夠避免出現(xiàn)極端的情況,并且能夠使粉磨系統(tǒng)長時間處于穩(wěn)定工況,在節(jié)約了電耗的同時,能夠保護設(shè)備并且減少操作人員的勞動強度,具有一定的實用價值。據(jù)統(tǒng)計,我國水泥工業(yè)發(fā)展較快,水泥產(chǎn)量逐年遞增,自1985年起,我國水泥產(chǎn)量連續(xù)26年位居世界第一位,2011年總產(chǎn)量達到20.6億噸,占到世界水泥總產(chǎn)量的50%之多,最近5年內(nèi)我國水泥年產(chǎn)量及年平均增長率見表1
3、.1, 2007年到2011年年平均增長率超過11%,如果通過采用自動控制系統(tǒng)能夠?qū)⑺嗟膰嶋姾慕档?%左右,帶來的經(jīng)濟效益是相當(dāng)可觀的。表1 我國水泥年產(chǎn)量.年份20072008200920102011年產(chǎn)量/億噸13.514.516.418.720.6年平均增長率/%7.413.114.010.21、水泥粉磨系統(tǒng)簡介在水泥的生產(chǎn)過程中,水泥制備的最后一個環(huán)節(jié)就是水泥的粉磨,通過水泥的粉磨環(huán)節(jié)能夠?qū)⑺嗍炝弦约巴饧拥脑牧戏勰ブ吝m宜的粒度,使水泥的細度與比表面積達到國家標(biāo)準,粉磨出的質(zhì)量較好的水泥具有較大的水化面積,水化速率快,能夠滿足水泥漿體凝結(jié)與硬化要求。水泥粉磨系統(tǒng)按照工藝流程主要分為
4、三種:開路粉磨系統(tǒng)、閉路粉磨系統(tǒng)、聯(lián)合粉磨系統(tǒng),按照設(shè)備使用方式可以分為:輥壓機-球磨機粉磨系統(tǒng)、球磨機粉磨系統(tǒng)、立磨-球磨機粉磨系統(tǒng)、臥式輥磨粉磨系統(tǒng)等系統(tǒng)。目前大多數(shù)水泥廠還是采用聯(lián)合粉磨系統(tǒng),這種粉磨系統(tǒng)具有產(chǎn)量高,能耗低的優(yōu)點,但是設(shè)備投資大,操作系統(tǒng)復(fù)雜。在粉磨系統(tǒng)中,水泥球磨機是粉磨系統(tǒng)最重要的設(shè)備,磨機具有非線性、大滯后、強耦合等特點,所以對球磨機的控制必須要考慮到這些特點,同時磨機是一種能耗大、效率低的設(shè)備,最大限度的降低電耗、降低生產(chǎn)成本,是每個水泥廠進行優(yōu)化改進的目標(biāo)。2、水泥粉磨系統(tǒng)自動控制研究現(xiàn)狀粉磨技術(shù)發(fā)展主要歷經(jīng)了設(shè)備的大型化階段和粉磨技術(shù)發(fā)展兩個階段,并且預(yù)分解窯
5、系統(tǒng)不斷向大型化方向發(fā)展,同時球磨機系統(tǒng)也向大型化方向發(fā)展。粉磨系統(tǒng)采用大型鋼球磨機不但提高了粉磨的效率減少了設(shè)備的損耗,同時能夠簡化工藝流程,減少輔助設(shè)備,在一定程度上降低了產(chǎn)品成本。雖然大部分水泥企業(yè)都采用較先進的圈流磨系統(tǒng),但由于開流磨具有自身的優(yōu)點,仍然有較多水泥廠、粉磨站采用開流磨系統(tǒng)。在粉磨設(shè)備不斷向大型化發(fā)展的同時,磨機內(nèi)鋼球、磨機襯板以及磨盤的耐磨性也在不斷的提升,這就減少了更換鋼球以及其他易磨損設(shè)備的頻率,提高了設(shè)備的使用壽命,節(jié)省了成本。對水泥助磨劑的研究與使用也在不斷的發(fā)展中,助磨劑的添加能夠減少物料的結(jié)塊以及減少物料對磨內(nèi)鋼球的黏糊程度,助磨劑重要的作用越來越受到重視。
6、如何降低磨機內(nèi)物料的溫度也是重要的研究內(nèi)容,磨機內(nèi)物料的溫度過高會導(dǎo)致物料的黏結(jié),降低了粉磨效率,并且使部分添加劑脫水,影響水泥的質(zhì)量,降低溫度可以通過向球磨機噴水的方式解決,也可以采用通風(fēng)系統(tǒng)對磨機內(nèi)物料進行冷卻。除了上述發(fā)展外,水泥粉磨系統(tǒng)大都采用自動化喂料、儀表和計算機集散控制系統(tǒng)(Distribute Control System,簡稱DCS)控制生產(chǎn)過程,采用DCS進行系統(tǒng)的控制,整個生產(chǎn)過程參數(shù),比如:風(fēng)機轉(zhuǎn)速、料位、喂料量、提升機電流、風(fēng)壓等參數(shù)以及設(shè)備運行情況均能在中控室實時的反應(yīng),操作員能夠在中央控制室通過計算機實現(xiàn)對現(xiàn)場設(shè)備進行調(diào)節(jié),一定程度上保證了粉磨系統(tǒng)的穩(wěn)定運行 AD
7、DIN NE.Ref.2D4B5EA5-2211-41E9-8D11-69605C177718。對水泥廠粉磨系統(tǒng)進行自動化方向的改造,不斷減少操作員的手動操作,提高粉磨系統(tǒng)的自動化程度,提升了企業(yè)競爭力的同時能夠降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,具有廣闊的應(yīng)用前景。二、粉磨系統(tǒng)工藝流程及控制方法1、工藝流程本控制系統(tǒng)研究的對象為山東水泥廠平陰線的粉磨系統(tǒng),平陰水泥生產(chǎn)線采取的粉磨工藝為帶輥壓機的圈流式聯(lián)合粉磨系統(tǒng),系統(tǒng)采用了ABB公司的Control Builder F 軟件進行底層的編程,現(xiàn)場的操作員通過上位機顯示的現(xiàn)場設(shè)備示意圖對各個粉磨系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)進行操作,包括各個設(shè)備的啟動停止、改變各個風(fēng)機的轉(zhuǎn)速、
8、改變閥門的開度等?,F(xiàn)場的DCS控制界面如圖2所示。 圖2 水泥粉磨系統(tǒng)上位機界面從圖2可見,整個聯(lián)合粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)線是非常復(fù)雜的,使用的設(shè)備和需要考慮的變量都是很多的,現(xiàn)場采用的傳感器也很多,每一個傳感器都能實時的將現(xiàn)場設(shè)備的情況反映到上位機的界面上,中控制的粉磨系統(tǒng)的操作員就能實時的了解到各個設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況,對需要進行調(diào)整的設(shè)備采取遠程的控制。為了便于分析粉磨系統(tǒng)的工藝流程,將工藝流程圖簡化如圖3所示,圖3工藝流程簡圖水泥生產(chǎn)常用的原材料主要有:熟料、石膏、礦渣、粉煤灰、石灰石等,這些原材料按照一定的配比混合后在入磨提升機的帶動下進入到V型選粉機,V型選粉機對物料進行粗選粉,細顆粒的物料被循環(huán)
9、風(fēng)機產(chǎn)生的風(fēng)力帶入到旋風(fēng)筒中,較粗的物料落入到稱重倉中,稱重倉也叫緩沖倉,主要用來對物料進行緩沖,使進入輥壓機的物料能夠平穩(wěn)沒有很大的沖擊力,并且使物料在稱重倉中能夠充分的混合,緩沖之后物料從稱重倉出來進入輥壓機兩輥間進行擠壓,經(jīng)過擠壓大顆粒的物料被破碎成細小的顆粒,再次經(jīng)過入磨提升機的帶動進行循環(huán)。旋風(fēng)筒也起到緩沖的作用,使細顆粒物料能夠平穩(wěn)的進入磨機中粉磨,經(jīng)過磨機粉磨后物料由磨尾卸下,再通過出磨提升機帶動下送至選粉機,合格的水泥直接在入庫提升機的帶動下進入水泥庫保存,不合格的水泥則再次回到磨機內(nèi)粉磨,形成了一個圈流粉磨系統(tǒng)。根據(jù)以上的工藝分析,可以將粉磨系統(tǒng)分為兩個相互聯(lián)系的回路,第一個
10、回路由喂料、入磨提升機、V型選粉機、稱重倉、輥壓機和循環(huán)風(fēng)機組成的,主要就是通過輥壓機的作用對物料進行一次預(yù)粉磨。第二個回路是由循環(huán)風(fēng)機、旋風(fēng)筒、尾卸式管球磨機、出磨提升機、選粉機組成的,通過磨機的粉磨,能夠得到合格的水泥。下面根據(jù)現(xiàn)場的實際生產(chǎn)情況,說明一下粉磨系統(tǒng)的控制難點。(1)粉磨系統(tǒng)球磨機的工況經(jīng)常發(fā)生變化,會出現(xiàn)飽磨、空磨等極端的磨況,而理想的狀態(tài)是磨機處于最佳出力的正常工況,磨機的工作特性曲線如圖4所示。圖4 磨機的工作特性曲線水泥球磨機運行特性曲線如圖4所示,圖中包括磨機的功率特性、出力特性、音頻特性等。將圖劃分為三個區(qū)域,當(dāng)磨機工作在 = 1 * ROMAN I區(qū)域時,磨機粉
11、磨功率會根據(jù)磨內(nèi)物料的增多而增大,效率逐漸增大,但此時磨機內(nèi)的物料過少,磨機內(nèi)鋼球之間的無效碰撞增加,浪費了能量和電能,磨機內(nèi)的物料容易產(chǎn)生過粉磨現(xiàn)象,磨機易出現(xiàn)空磨,應(yīng)該避免這種工況。磨機工作在 = 2 * ROMAN II區(qū)域時,磨機處于正常工況,磨內(nèi)負荷較理想,磨機工作在此區(qū)域時效率最高,粉磨效果最好,操作員應(yīng)該將磨機的工況控制在此區(qū)域。磨機處在 = 3 * ROMAN III區(qū)域時,磨機內(nèi)物料量過多,物料得不到充分的粉磨,導(dǎo)致選粉機的回料量增大,進而導(dǎo)致磨機內(nèi)的物料繼續(xù)增多,磨機極易出現(xiàn)飽磨狀況,影響了水泥的質(zhì)量與粒度,操作人員應(yīng)該避免磨機出現(xiàn)這種工況。通過對磨機工況的分析可見磨機的工
12、況較多,對磨機進行有效的控制就要考慮到磨機可能處于的各種工況,并且避免極端工況的發(fā)生,這是進行自動控制的難點之一。(2)現(xiàn)場生產(chǎn)的水泥經(jīng)常需要轉(zhuǎn)產(chǎn),平陰粉磨線共生產(chǎn)五種型號的水泥:復(fù)合32.5水泥(PC32.5)、普通32.5水泥(PO32.5)、普通42.5水泥(PO42.5)、低堿42.5水泥、普通52.5水泥(PO525),其中PO32.5的水泥發(fā)貨量最大,其次為PC42.5水泥,發(fā)貨量最少的為PC52.5,所以根據(jù)發(fā)貨量的不同,調(diào)度需要根據(jù)水泥庫中的庫存安排中控室操作員進行轉(zhuǎn)產(chǎn)操作,現(xiàn)場經(jīng)常轉(zhuǎn)產(chǎn),尤其在是發(fā)貨旺季,水泥庫中水泥庫存較少,水泥需要通過轉(zhuǎn)產(chǎn)來調(diào)節(jié)發(fā)貨,以達到一定的供需平衡。
13、 轉(zhuǎn)產(chǎn)主要包括:32.5轉(zhuǎn)普通42.5,普通42.5轉(zhuǎn)32.5,普通42.5轉(zhuǎn)低堿42.5。水泥轉(zhuǎn)產(chǎn)的時候,要調(diào)節(jié)各種原材料的配比,改變喂料量,調(diào)節(jié)收塵風(fēng)機,調(diào)節(jié)選粉機,這一系列的改動需要在1-2分鐘之內(nèi)完成,短時間內(nèi)粉磨系統(tǒng)產(chǎn)生了大波動,稱重倉倉重開始迅速變化,出磨提升機電流也大幅度波動,所以如何對轉(zhuǎn)產(chǎn)進行有效的控制是實現(xiàn)粉磨系統(tǒng)自動控制的難點之一。(3)天氣以及環(huán)境的變化,相對于其他月份,7、8月份處于雨季,雨季空氣濕度較大,會對原材料的含水量產(chǎn)生較大影響,導(dǎo)致原材料的易磨性改變,此時工況變化較劇烈,對水泥的質(zhì)量和產(chǎn)量都有較大影響。除了空氣濕度的影響外,溫度的變化也對磨機的控制有著重要的影
14、響,環(huán)境溫度較高的時候,磨機內(nèi)物料溫度高,物料水分揮發(fā)的快,易磨性好,但是如果溫度超過95以上,會導(dǎo)致部分物料的遇熱分解,對水泥成品的質(zhì)量產(chǎn)生影響,所以磨機內(nèi)溫度不能過高,相反如果環(huán)境溫度過低,則會導(dǎo)致物料易磨性變差,影響磨機的工況。這個因素在進行控制器的設(shè)計中也要考慮到。2、控制方法本控制系統(tǒng)以山東水泥廠平陰線的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)為研究對象,經(jīng)過在水泥生產(chǎn)現(xiàn)場的長時間的實地考察同時與現(xiàn)場的操作人員長期的討論研究后,總結(jié)該條水泥生產(chǎn)線控制的難點與需要解決的問題,得出了整個粉磨系統(tǒng)的建模與控制方案。由于獲得系統(tǒng)相對準確的模型是對系統(tǒng)進行有效控制的關(guān)鍵,所以要采取不同的方法計算系統(tǒng)的模型,比較分析后才能
15、得出最佳的獲取模型的方法。根據(jù)從現(xiàn)場獲取的大量的設(shè)備運行數(shù)據(jù),從這些數(shù)據(jù)中找到最能體現(xiàn)系統(tǒng)運行狀況的相關(guān)變量,再根據(jù)不斷的仿真比較,采取加權(quán)最小二乘方法獲取系統(tǒng)模型,此模型精度較高,可以作為控制用模型。將獲取到的系統(tǒng)較精確的模型用于預(yù)測控制,預(yù)測控制器采用動態(tài)矩陣控制(Dynamic Matrix Control,即DMC)算法,控制器的輸入為出磨提升機電流,輸出為循環(huán)風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,預(yù)測控制是一個不斷滾動優(yōu)化的過程,每過一個控制周期都會計算出一個風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,經(jīng)過現(xiàn)場的不斷試驗,發(fā)現(xiàn)隨著時間的延長,粉磨系統(tǒng)的模型精度會降低,這與現(xiàn)場的干擾有關(guān),為了彌補模型的精度避免出現(xiàn)模型失配的情況,采用模型的在
16、線計算與模型在線更新,確保每個控制周期的模型精度。所有的模型計算以及預(yù)測控制算法都采用C+語言編程,部分算法用到了Matlab混編技術(shù),調(diào)試封裝好的程序通過OPC接口技術(shù)與現(xiàn)場的DCS控制系統(tǒng)連接,實現(xiàn)了對設(shè)備的自動控制。經(jīng)過現(xiàn)場的運行發(fā)現(xiàn),只采用預(yù)測控制器不能很好的控制稱重倉-輥壓機回路,稱重倉料位大幅度的波動不利于磨機內(nèi)負荷的穩(wěn)定,經(jīng)過分析與實驗,采用模糊控制器實現(xiàn)對稱重倉料位的控制,稱重倉料位及料位的變化率為模糊控制器的輸入,循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速為模糊控制器的輸出,將計算出來的轉(zhuǎn)速結(jié)合即為最終的實際控制輸出。三、優(yōu)化控制系統(tǒng)采用的OPC接口控制系統(tǒng)通過OPC接口實現(xiàn)與DCS控制系統(tǒng)的連接,實現(xiàn)軟
17、件對現(xiàn)場變量的讀寫操作,使現(xiàn)場設(shè)備實現(xiàn)自動控制,并且取得了一定的控制效果。OPC采用面向?qū)ο蟮脑O(shè)計方法,將應(yīng)用程序封裝成一個一個的對象,只是將接口公開,Client通過同一種方法調(diào)用接口,保證了軟件的通用性,使其他系統(tǒng)可以很方便的連接到OPC接口上,易于在工業(yè)控制系統(tǒng)中推廣使用,具有較強的通用性。使用OPC接口一方面可以實現(xiàn)遠程的控制,這在工業(yè)現(xiàn)場是十分實用的技術(shù),另一方面便于系統(tǒng)的組態(tài)化,大大簡化了系統(tǒng)的復(fù)雜性,便于系統(tǒng)的升級,同時提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性。圖5 OPC服務(wù)器結(jié)構(gòu)經(jīng)過前面的編程分析與接口的配置,編寫出將預(yù)測控制與模糊控制結(jié)合起來的軟件,如圖6所示,圖6為軟件在山水平陰粉磨線
18、運行時的截圖,軟件中顯示出了幾個關(guān)鍵參數(shù),比如循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速的寫入值、稱重倉料位、出磨提升機電流等參數(shù),從圖中可見,在DCS上位機界面能夠設(shè)置稱重倉料位的設(shè)定值,同時也能夠設(shè)置出磨提升機電流的設(shè)定值,操作人員可以根據(jù)具體的情況調(diào)節(jié)料位和電流的設(shè)定值,而軟件則會將稱重倉料位和出磨提升機電流控制在設(shè)定值附近,還可看出,操作員還可以設(shè)定循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速的上下限,即轉(zhuǎn)速不能高于上限同時轉(zhuǎn)速也不能低于下限,這樣就對轉(zhuǎn)速起到了一定程度的保護,不至于轉(zhuǎn)速過高、過低而導(dǎo)致跳停,同樣的操作員還可以設(shè)定稱重倉料位的上限、下限,這樣就防止了稱重倉彭倉現(xiàn)象的發(fā)生。從圖6軟件的界面可見,軟件的控制周期是可以改變的,一共分成了
19、6個控制周期,這主要是根據(jù)粉磨現(xiàn)場的特殊情況考慮的,在第一章中分析了粉磨過程控制的幾個難點,比如轉(zhuǎn)產(chǎn)、入熟料、飽磨、空磨等極端情況。當(dāng)轉(zhuǎn)產(chǎn)的時候,水泥配料發(fā)生較大的改變,粉磨系統(tǒng)開始波動,并且波動較為劇烈,如果仍然采用2分鐘的控制周期則調(diào)節(jié)設(shè)備頻率過慢,不能對設(shè)備得到有效的控制,這時需要將軟件調(diào)到30秒控制周期,即每過30秒就進行一次預(yù)測控制與模糊控制的計算,這樣調(diào)節(jié)頻率增快了4倍,轉(zhuǎn)產(chǎn)過程就能得到較好的控制,當(dāng)發(fā)生飽磨與空磨的極端情況時也采用30秒的控制周期,使這種極端的粉磨工況盡快恢復(fù)到穩(wěn)定的磨況。圖6 軟件在山水平陰粉磨線運行時的截圖由于熟料庫較小,熟料庫中熟料每4-6小時就基本用完,此
20、時現(xiàn)場需要向熟料庫中加入新的熟料,每次入熟料的時間為2小時左右,這時就會產(chǎn)生較大的波動,主要是由前面介紹的“離析”現(xiàn)象造成的,離析現(xiàn)象產(chǎn)生的時候,就采用1分鐘的控制周期,這樣就能有效的抑制波動。當(dāng)然,大多數(shù)情況下,粉磨工況都是比較穩(wěn)定的,可以采用2分鐘或3分鐘的控制周期,這樣能降低對現(xiàn)場設(shè)備變頻器的調(diào)節(jié)頻率,保護了現(xiàn)場設(shè)備,延長了設(shè)備的使用壽命。 四、軟件投產(chǎn)應(yīng)用效果分析軟件已經(jīng)在山東水泥廠平陰粉磨線投產(chǎn)使用,經(jīng)過對軟件的長時間的試驗與測試,可知軟件主要具有如下的優(yōu)點:(1)軟件能夠穩(wěn)定磨機內(nèi)負荷,使磨機內(nèi)的物料長期處于較穩(wěn)定的狀態(tài),穩(wěn)定了粉磨過程,提升了磨機的粉磨效率。如圖7所示。圖7 出磨
21、提升機電流手自動控制對比曲線圖5.6表示生產(chǎn)過程中出磨提升機電流手自動控制對比曲線,圖中圓圈曲線表示手動控制出磨提升機電流變化曲線,黑色實線表示自動控制時出磨提升機電流的變化曲線,縱坐標(biāo)為出磨提升機電流,單位為安培(A),使用自動控制系統(tǒng)后,電流明前變得平穩(wěn),沒有了劇烈的波動,電流在設(shè)定值附近波動,波動范圍由原來的30A減小到了15A,效果較明顯。(2)軟件能夠穩(wěn)定稱重倉料位,稱重倉料位穩(wěn)定,就會使輥壓機波動減小,穩(wěn)定了預(yù)粉磨回路,稱重倉手自動對比曲線如圖8所示。自動控制下倉位可以穩(wěn)定在設(shè)定值1噸上下,而手動控制稱重倉的波動范圍大于2噸,避免了彭倉等極端情況的發(fā)生。圖8 稱重倉料位手自動控制對
22、比曲線(3)自動控制能夠在保證水泥質(zhì)量的前提下,降低水泥的噸電耗。穩(wěn)定了預(yù)粉磨回路和粉磨回路就能使粉磨系統(tǒng)穩(wěn)定,磨機的出力較大,提高了粉磨的效率,能夠達到節(jié)約電能的效果。采用自動控制的時期與去年同期的手動、自動控制電耗對比曲線如圖9所示,圖中黑色的曲線表示自動控制水泥噸電耗曲線,圓圈曲線表示操作員控制時的水泥噸電耗,每一個點表示每一天的均電耗統(tǒng)計數(shù)值,可見黑色曲線大多時間都處于圓圈曲線的下方,即自動控制能夠節(jié)省電能,通過求取均值得到:自動控制噸電耗總均值為22.36噸/度,手動控制噸電耗總均值為22.95噸/度,每噸省電0.59度。圖9 手自動控制電耗對比曲線山東水泥廠平陰粉磨線的產(chǎn)能為每年1
23、00萬噸,即每年能省59萬度電,水泥企業(yè)能夠節(jié)省下一筆較大的開銷,同時為節(jié)能減排做出了貢獻。(4)軟件使用后明顯減輕了操作員的勞動強度,減少了操作員的誤操作,操作員手動控制時需要經(jīng)常調(diào)節(jié)循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速以使系統(tǒng)保證穩(wěn)定,調(diào)節(jié)較頻繁,勞動強度較大,很容易就會產(chǎn)生疲勞,疲勞后就容易產(chǎn)生誤操作,而采用自動控制就不會出現(xiàn)這種問題。(5)軟件通過OPC連接,適用于使用OPC接口的各種水泥廠和粉磨站,通用性強,方便推廣使用。 五、系統(tǒng)的推廣使用軟件在山東水泥廠平陰粉磨線成功投產(chǎn)運行后,由于控制效果較為理想,成功推廣到了日照中聯(lián)港口粉磨站。 1、 日照中聯(lián)粉磨站項目背景日照中聯(lián)港口200萬噸/年粉磨站位于日照港
24、內(nèi),由兩條100萬噸/年的生產(chǎn)線構(gòu)成,具有較強的生產(chǎn)能力。粉磨站中控室采用西門子公司PLC400的集散控制系統(tǒng)(DCS),下位機采用STEP7編制程序,上位機采用WINCC6.0作為顯示界面,西門子系統(tǒng)也有標(biāo)準的OPC接口,操作員通過操作員站對現(xiàn)場設(shè)備進行調(diào)整。 經(jīng)過對現(xiàn)場的實際考察,知道了現(xiàn)場的工藝流程,一號線的如圖10所示,二號線的同一號線。圖10 軟件現(xiàn)場運行界面截圖 為了便于對工藝流程進行分析給出日照中聯(lián)粉磨站聯(lián)合粉磨系統(tǒng)工藝簡圖如圖11所示。圖 11 一號線工藝流程簡圖日照中聯(lián)港口粉磨站采用的工藝同山水平陰粉磨線基本相同,區(qū)別之處在于中聯(lián)水泥預(yù)粉磨系統(tǒng)中采用的是打散分級機,而山水的預(yù)
25、粉磨系統(tǒng)采用的是循環(huán)風(fēng)機,打散分級機增加了將物料打散的功能,設(shè)備內(nèi)部有很多錘頭,不斷的將大物料塊打散成小物料快,而且內(nèi)部也有一個風(fēng)機,風(fēng)機轉(zhuǎn)速可調(diào)?,F(xiàn)場采用的管球磨機如圖12所示,兩條生產(chǎn)線采用的都是同樣的磨機,磨機內(nèi)填充有一定直徑的鋼球,磨機運轉(zhuǎn)時,通過鋼球之間的互相碰撞來破碎物料,出磨后的成品水泥經(jīng)過化驗室的檢驗后合格的水泥直接進入水泥庫,現(xiàn)場一共有六個水泥庫,PO52.5型號的水泥入1、3、5水泥庫,PO42.5型號的水泥入2、4、6水泥庫。這個粉磨站主要是發(fā)散裝的水泥,不發(fā)袋裝的水泥,所以沒有包裝機。圖12 現(xiàn)場采用的管磨機現(xiàn)場的工業(yè)控制計算機采用的是Windows XP的操作系統(tǒng),有
26、一臺工程師站和兩個操作員站,一號線和二號線同時在每一臺電腦上顯示,即每個操作員同時操作兩條生產(chǎn)線,操作員采用的是三班倒的班制,上12小時休息24小時,操作員的勞動強度是很大的,尤其是要同時看好兩條生產(chǎn)線。2、 兩套自動控制系統(tǒng)的對比山水平陰工程師站采用的是Windows 2000 professional 系統(tǒng),使用的工業(yè)控制軟件是ABB公司的Industrial IT Freelance Control Build F(CBF),日照中聯(lián)粉磨站工程師站采用的是Windows XP系統(tǒng),使用的工業(yè)控制軟件是西門子公司的PLC400系統(tǒng),雖然操作系統(tǒng)不同并且工藝和設(shè)備也略有區(qū)別,但由于這兩套系統(tǒng)都采用OPC通用接口技術(shù),所以自動控制軟件能夠很好的移植,只需要將軟件中的變量名修改即可,將控制器的幾個參數(shù)略微調(diào)整,使得控制器能夠適用于新的粉磨系統(tǒng)。參數(shù)調(diào)整后需要進
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