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文檔簡介
會計學1儲罐事故選編中石油蘭州石油化工公司水罐閃爆事故
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2006年12月11日,中石油蘭州石油化工公司助劑廠2萬噸/年順酐裝置在試運行搶修期間,對裝置內(nèi)常壓冷凝水罐TK1808頂部進行焊接作業(yè)時,發(fā)生閃爆事故,造成3人死亡。
第2頁/共32頁事故經(jīng)過:
2006年12月11日,該裝置搶修,計劃新設計一條管線,將丁烷蒸發(fā)器(E1301)的冷凝水直接引入冷凝水罐TK1808,中油二建承擔了此次施工任務,共7人參與此次搶修。當日早晨辦理了火票后,先在換熱器上進行接管焊接,下午13:45分,將冷凝水罐頂部的盲法蘭拆開,然后上罐頂接管焊接,施工人員詢問監(jiān)火人,是否可以動火,監(jiān)火人回答“水罐上,可以動火”,然后離開罐頂上廁所,還有3名施工人員離開罐頂去從事其他作業(yè),罐頂只剩下4人,由于焊條不夠,又有1人離開去拿焊條,此時罐頂還剩3人,在接管焊接時,焊花濺入罐內(nèi),引發(fā)閃爆,罐體整體飛出70米以外,罐頂作業(yè)3人當場死亡。第3頁/共32頁“12.11”事故TK1808冷凝水罐示意圖第4頁/共32頁
第5頁/共32頁事故原因:冷凝水罐TK1808內(nèi)竄入了可燃氣體正丁烷,此部分氣體來源于脫丁烷塔進料換熱器E-1111,該換熱器為浮頭式換熱器,當天下午,管程泄漏,正丁烷漏入殼程,隨凝液進入冷凝水罐TK1808,在該罐上部氣相空間形成爆炸性混合氣體,遇到落入罐內(nèi)的焊花,發(fā)生閃爆。
第6頁/共32頁“1211”事故人員分布圖第7頁/共32頁
弱頂結構弱頂結構就是罐內(nèi)一旦超壓,頂和罐體的連接處先破壞而不是罐體和底板連接處破壞。弱頂結構可以減小損失。若兩個相同規(guī)格的固頂儲罐起火,弱頂結構罐的罐頂與罐壁整體脫離,罐壁以下結構完好,而非弱頂結構罐則會發(fā)生傾倒,整體報廢GB-50341-2003
立式圓筒形鋼制焊接油罐設計規(guī)范-石油國家標準。第8頁/共32頁輕質(zhì)油罐腐蝕事故案例第9頁/共32頁2005年7月16日塔河石化冷焦水罐爆炸事故
2005年7月16日,塔河石化焦化裝置冷焦水罐出現(xiàn)閃爆事故,導致冷焦水罐整體移位事故原因:系罐頂脫硫劑中硫鐵化合物自然引爆罐內(nèi)可燃氣體所致。第10頁/共32頁浮盤上沉積的鐵的硫化物第11頁/共32頁某廠罐密封面腐蝕物第12頁/共32頁某廠輕柴油拱頂罐腐蝕情況第13頁/共32頁
某廠乙烯石腦油罐不銹鋼浮盤腐蝕情況第14頁/共32頁安徽省防腐總公司在中石油獨山子石化分公司在建原油罐“10.28”承包商閃爆事故第15頁/共32頁2006年10月28日,安徽省防腐工程總公司在對中石油獨山子石化分公司在建10萬方原油儲罐進行防腐作業(yè)時,發(fā)生閃爆事故,造成13人死亡,6人受傷。第16頁/共32頁事故經(jīng)過:
2006年6月,安徽省防腐工程總公司中標承擔10萬方原油罐T-101罐的內(nèi)防腐工程,事故發(fā)生前,該罐正在進行水壓試驗,水位13米,10月25日,工程監(jiān)理提出該罐內(nèi)防腐涂層厚度不夠,要求施工單位整改。10月28日下午,施工隊長帶領26名施工人員進入浮頂艙第三環(huán)內(nèi)壁進行防腐作業(yè),第三環(huán)艙有8個小倉,分4組進入,每組6人負責2個小倉涂刷,3人在外監(jiān)護,每20分鐘輪換一次,其余2人,1人負責巡視,1人負責配料,17:00左右,發(fā)生閃爆。
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事故原因:T101號雙盤浮頂油罐浮艙第三環(huán)艙第八小艙(位于浮艙西側距罐壁22米)內(nèi)爆炸性混合氣體遇電氣火花發(fā)生爆炸。施工人員在補漆過程中,使用的防腐涂料是北京碧海舟防腐涂料有限公司生產(chǎn)的環(huán)氧云鐵中間漆(主要有機成分為二甲苯)和環(huán)氧云鐵中間漆固化劑及稀釋劑(苯和甲苯)。經(jīng)實驗測定,環(huán)氧云鐵中間漆的閃點小于21度,其可燃蒸汽易與空氣混合形成爆炸混氣體。稀釋劑中苯的閃點為-11度,甲苯的閃點為4.4度。苯與甲苯蒸氣與空氣混合形成爆炸性混合物,苯的爆炸極限為1.3%-7.1%,甲苯的爆炸極限為1.2%-7%。施工過程揮發(fā)出以上可燃氣體,遇到照明設備產(chǎn)生的電氣火花,發(fā)生爆炸。第18頁/共32頁第19頁/共32頁
從位于油罐浮艙中部變壓器引出的行燈電源線通常有30-40米,其間電源線老化情況嚴重、線路接頭使用紙質(zhì)膠布包連、部分線路絕緣層被油漆腐蝕脫落。第20頁/共32頁第21頁/共32頁中石油遼陽石化分公司“6.29”承包商閃爆事故第22頁/共32頁
2010年6月29日,遼陽市電線化工廠在中石油遼陽石化分公司煉油廠原油輸轉車間發(fā)生一起承包商閃爆事故,有5名施工承包商人員在清罐作業(yè)中死亡。第23頁/共32頁事故經(jīng)過:原油輸轉車間距離公司廠區(qū)31公里,從“八三”管線接受并向廠內(nèi)輸轉俄羅斯原油,發(fā)生事故的儲罐為C1-7浮頂罐,容積3萬方。廠里按照計劃對儲罐進行刷罐作業(yè),以便完成原油罐開孔及管線連接工作。遼陽市電線化工廠承擔了此項工程,2010年6月上午C1-7進行倒油和蒸罐處理,28日下午結束。29日早晨對儲罐化驗分析,車間安排了清罐作業(yè),確認分析合格后辦理了進入有限空間作業(yè)票,車間副主任代替工藝員、安全監(jiān)督和監(jiān)護人簽字。施工單位接到有限空間作業(yè)票后開始安排清罐作業(yè)。第24頁/共32頁
下午,車間領導接到電話反映罐閥門內(nèi)漏,到現(xiàn)場進行處理,對閥門緊閉處理,施工人員繼續(xù)作業(yè),期間,在罐外監(jiān)護人員發(fā)現(xiàn)個別照明燈具時滅時亮,進罐查驗處理,下午16:00左右,發(fā)生閃爆。第25頁/共32頁事故原因:C1-7罐內(nèi)含有烴類可燃物料,局部達到爆炸極限,遇到施工使用的臨時照明產(chǎn)生電火花,或者黑色金屬撞擊等火源,引發(fā)油氣爆炸。罐底部沉積物含有少量烴類可燃物,雖然當天早晨分析合格,但是沉積物中烴類可燃物在清理過程揮發(fā)出,加之進罐閥門有滲漏現(xiàn)象,滲漏出的物料同樣揮發(fā)出可燃氣體,未能及時排出,施工單位清罐使用非防爆工具,并私自接非防爆照明設施,且在作業(yè)過程中故障。第26頁/共32頁第27頁/共32頁
倫敦“12.11”油庫大火第28頁/共32頁2005年12月11日,英國倫敦邦斯菲爾德油庫發(fā)生大火,并接連發(fā)生3起爆炸,造成43人受傷。大火熊熊燃燒近40個小時,成為英國最近幾十年來最嚴重的火災。第29頁/共32頁事故原因:調(diào)查發(fā)現(xiàn),當時油罐的2個安全環(huán)節(jié)同時出現(xiàn)問題:首先是一個儲油罐的燃油水平閥被卡,不能自動顯示油罐已滿,導致油泵繼續(xù)往油罐內(nèi)注油,致使燃油外溢;
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