Φ4.2m×13m水泥聯(lián)合半終粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)改造實踐_第1頁
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Φ4.2m×13m水泥聯(lián)合半終粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)改造實踐我公司2500t/d熟料生產(chǎn)線,配置一套φ4.2m×13m水泥磨+CLF170×80輥壓機+V型選粉機+0-SepaN3500選粉機+SLK2500高效渦流選粉機組成的聯(lián)合半終粉磨系統(tǒng),設(shè)計產(chǎn)能165t/h。2021年至2022年期間,水泥粉磨系統(tǒng)存在輥壓機頻繁跳停、磨頭吐料嚴(yán)重、易飽磨、產(chǎn)量低、能耗高、水泥顆粒級配不合理等問題。針對該系統(tǒng)存在的問題,公司采取一系列工藝優(yōu)化改造措施,取得了顯著的效果。1存在問題(1)水泥磨頻繁飽磨,磨內(nèi)磨內(nèi)通風(fēng)不良,磨頭吐料嚴(yán)重。(2)輥壓機壓力波動大、電流波動大,輥縫、壓力超差,造成輥壓頻繁跳停。(3)水泥磨產(chǎn)量偏低,工序能耗未達(dá)三級指標(biāo)要求。(4)水泥顆粒級配不合理、超細(xì)粉偏多、需水量偏高、水泥外加劑適應(yīng)性差。2原因分析(1)水泥磨機一倉有效長度3m,最大球徑中40mm,最小球徑中20mm,平均球徑中28mm。通過磨內(nèi)篩余曲線測定(見圖1),判斷一倉破碎能力不足,且有效作功長度僅有2.5m,0.5m幾乎沒有做功,大大降低了一倉的破碎能力,也是造成水泥磨頻繁飽磨,磨頭吐料嚴(yán)重的主要原因(見表1)。另外是磨頭進(jìn)料裝置設(shè)計不合理,石膏直接入磨后,加之熟料溫度偏低,磨內(nèi)頻繁飽磨,磨頭吐料嚴(yán)重。(2)水泥磨內(nèi)隔倉板已使用多年,磨內(nèi)小鋼球異形、礦渣中的難磨顆粒,易造成隔倉板堵塞嚴(yán)重,磨內(nèi)通風(fēng)及走料不暢,停磨后清理難度大,也屬于主要原因。3改造措施具體措施如下:(1)拆除原有隔倉板,將隔倉板位置由原位向磨尾方向移兩圈襯板距離約0.75m,并將隔倉板更換為新型防堵型隔倉板。改造后一倉有效長度由3m增加至3.75m。改造后提高了一倉的破碎能力及物料通過量,有效緩解飽磨及磨頭吐料現(xiàn)象,解決存在主要問題。更換前后的隔倉板如圖2所示。圖2更換前后的隔倉板圖3改造后情況(2)將水泥磨磨頭喇叭口式的簡易進(jìn)料裝置更換為密封型進(jìn)料裝置,拆除多余負(fù)壓引風(fēng)管,拆除使用近7年之久的磨頭接料管,磨頭易吐料現(xiàn)象得以徹底解決,大幅降低了工人每天3t左右物料的清理工作,改善了磨機房工作環(huán)境。(3)將V型選粉機錐部至穩(wěn)流倉下料管進(jìn)行優(yōu)化改造,切除V型選粉機底部長方形收口部分,利用鋼板進(jìn)行封閉,在底部正中間開500×500mm出料口,保證與穩(wěn)流倉中心位置同位。改造后,有效解決了穩(wěn)流倉物料離析造成輥壓機進(jìn)料不穩(wěn)定而導(dǎo)致的跳停。改造后如圖3所示。(4)對輥壓機蓄能器、氣動閥氣缸進(jìn)行加大,解決閘板有時不能全開,而引起的物料偏移中心下料的情況,為穩(wěn)定輥壓機進(jìn)料奠定了基礎(chǔ)。同時也解決了閘板不能瞬間關(guān)閉所引起的沖料,進(jìn)而導(dǎo)致提升機壓死現(xiàn)象。改造后如圖3所示。(5)通過現(xiàn)場測量水泥磨主排風(fēng)機廢氣溫度為58℃,通過熱量循環(huán)利用,將此廢氣通過管道分別引入V型選粉機及O-Sepa選粉機二次風(fēng),并在管道上設(shè)置調(diào)節(jié)閥門及補風(fēng)閥,改造后V型選粉機物料溫度由55℃提升至66℃,提高了系統(tǒng)物料溫度及分散選粉效果,一定程度上緩解了飽磨現(xiàn)象的發(fā)生。改造后如圖4。圖4廢氣改造圖5水泥顆粒級配對比4改造效果對比改造效果對比見表1~表3和圖5。5結(jié)束語通過上述一系列的改造,從表1、表2、表3、圖5的數(shù)據(jù)證明,通過改造解決了輥壓機頻繁跳停問題,從根本杜絕了磨頭

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