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2發(fā)電機增容改造,QC成果報告,國電靖遠(yuǎn)發(fā)電有限公司檢修部電機班,一、小組概況:,小組成員餅分圖:,二、選題理由:,選 題 理 由,公司長遠(yuǎn)目標(biāo),生產(chǎn)實際需要,社會需要,保證機組安全穩(wěn)定運行,多發(fā)電量,增效益,將額定容量200MW增至220MW,2發(fā)電機在設(shè)計和運行中存在缺陷,現(xiàn)場實施改造,使運行指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求,保證電網(wǎng)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定,為國民經(jīng)濟建設(shè)和人民群眾生活提供能源保障,三、活動目標(biāo):,活 動 目標(biāo),解決發(fā)電機端部手包絕緣性能低的問題,將局部絕緣改 為黃絕緣,并端部進(jìn)行加綁處理,落實國電公司關(guān)于大 型發(fā)電機二十五項反措要求。,解決發(fā)電機定子溫升問題,將發(fā)電機定子冷、熱風(fēng)區(qū) 加裝氣隙隔板,并增大冷卻器容量,提高散熱效果。,解決發(fā)電機端部出線罩運行溫度高和出線套管存在漏氫問 題,更換為防導(dǎo)磁出線罩,減小漏氫,防止環(huán)境污染和火 災(zāi)爆炸隱患。,解決發(fā)電機轉(zhuǎn)子端部溫度高、導(dǎo)電螺釘漏氣和轉(zhuǎn)子存在絕 緣低等問題,給轉(zhuǎn)子中心環(huán)加裝冷卻風(fēng)扇,更換導(dǎo)電螺釘 密封墊。,解決發(fā)電機轉(zhuǎn)子滑環(huán)過熱問題,對滑環(huán)通風(fēng)散熱結(jié)構(gòu)進(jìn)行 改進(jìn),刷握改為恒壓式“一把抓”結(jié)構(gòu),便于維護。,四、現(xiàn)狀調(diào)查: 國電靖遠(yuǎn)發(fā)電有限公司2發(fā)電機組,系四川東方電機有限公司設(shè)計生產(chǎn),于90年投產(chǎn)發(fā)電。2發(fā)電機為東電早期淘汰技術(shù)產(chǎn)品,存在著套管漏氫、絕緣低、出線罩溫度高、氫冷器漏水、滑環(huán)過熱等隱患,設(shè)計上存在缺陷,運行中曾多次出現(xiàn)問題。由于受上述一系列問題的影響,發(fā)電機一直不能達(dá)到滿負(fù)荷運行要求。因此,為了提高經(jīng)濟效益,根據(jù)公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃,對2發(fā)電機進(jìn)行了評估和分析,決定實施現(xiàn)場增容改造,消除上述缺陷,保證大型機組的安全穩(wěn)定運行。小組成員經(jīng)過一系列討論研究,最終確定目標(biāo)和方案:,1、目標(biāo):將發(fā)電機額定容量提高10,并解決2 發(fā)電機設(shè)計和運行存在的缺陷。 2、目標(biāo)法:提高發(fā)電機絕緣水平,提高發(fā)電機冷卻 容量,降低發(fā)熱,減小漏氫;使運行指標(biāo)達(dá)到增 容后的設(shè)計要求。 3、可行性:對發(fā)電機做出評估分析,找出發(fā)電機存 在的問題;由四川東電技術(shù)人員和我公司技術(shù)部, 進(jìn)行可行性分析論證,確定改造技術(shù)方案。 4、結(jié)果:大修現(xiàn)場實施改造,工期短,費用低,技 術(shù)可行。,五、原因分析: 小組成員集思廣益,展開分析和討論,從人員、設(shè)備、環(huán)境、材料、方法等五大因素出發(fā),分析改造過程中存在的不利因素。,發(fā)電機增容改造,環(huán)境,人員,設(shè)備,材料,方法,施工難度大,受環(huán)境制約,周圍有氫氣,技術(shù)水平低,改造經(jīng)驗不足,有習(xí)慣性違章,工器具短缺,起吊設(shè)備不全,責(zé)任心差,備件質(zhì)量不過關(guān),材料供應(yīng)不及時,操作方法不當(dāng),執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一致,改造施工方案確定,根據(jù)因果分析圖的結(jié)果:習(xí)慣性違章、改造經(jīng)驗不足、確定施工方案、 技術(shù)水平低 ,是發(fā)電機增容改造所面臨的主要因素。,六、實施對策:,七、措施實施: 1、施工步驟:,2.主要技術(shù)參數(shù): 型號QFSN2002改為QFSN2202;端部手抱絕緣局部更換。 發(fā)電機額定容量由200MW增至220MW, 額定電流8625A增大到9487A; 額定勵磁電流1749A增大到1844A;冷卻器容量4*500KW增至4*550KW; 出線罩由原來的碳鋼導(dǎo)磁性改為不銹鋼非磁性, 定子冷卻水測溫電阻由原來的CU50型改為PT100型元件。,(1).安全思想教育,現(xiàn)場安全措施可靠,設(shè)立安全監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)督體系,對工器具進(jìn)行檢查和效驗,符合電氣和機械要求。 (2).工器具準(zhǔn)備,進(jìn)入現(xiàn)場;改造前發(fā)電機試驗,新冷卻器、出線罩、刷架、集電環(huán)和所需材料運到現(xiàn)場。 (3).發(fā)電機解體,拆端蓋,抽轉(zhuǎn)子,吊冷卻器;定子舊槽楔退出;冷熱風(fēng)區(qū)間加裝隔板,出線套管拆除、解體、試驗,出線罩更換。 (4).定子端部手抱絕緣局部更換,烘干、試驗;轉(zhuǎn)子拆護環(huán),加裝冷卻風(fēng)扇,更換絕緣瓦塊,裝新滑環(huán),導(dǎo)電螺釘檢查; (5).定子檢查、試驗;轉(zhuǎn)子檢查、試驗;質(zhì)量驗收,串轉(zhuǎn)子,調(diào)整氣隙回裝;新冷卻器檢查、試驗就位。 (6).發(fā)電機整體密封、檢漏,安裝附件,改造后整體試驗,質(zhì)檢驗收,開機沖轉(zhuǎn)調(diào)試;工作整理,投運。,3.具體施工方法:,八、效果驗證 2發(fā)電機現(xiàn)場改造成功,達(dá)到了220MW增容的預(yù)計目標(biāo),解決了大型發(fā)電機在設(shè)計和運行中的缺陷,增強了絕緣水平和降低了發(fā)熱。運行近半年,維護量明顯減小。發(fā)電機增容改造費用349萬元,增容后發(fā)電機運行,如果按1年計算,可多發(fā)電量1.25億度,上網(wǎng)電價按0.16元核算,直接經(jīng)濟效益達(dá)2100萬元;更重要的是設(shè)備健康水平提高,壽命延

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