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文檔簡介
1、參考點報警類故障維修例 作者: 日期:13 個人收集整理 勿做商業(yè)用途 參考點報警類故障維修20例 慧聰網(wǎng) 2006年5月8日15時12分 4.6。1 回參考點位置調(diào)整不當(dāng)引起的故障維修10例 例141回參考點出現(xiàn)超程報警的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0M的加工中心,在開機(jī)手動回參考點的過程中,出現(xiàn)超程報警。分析及處理過程:經(jīng)了解,該機(jī)床為用戶新添設(shè)備,操作人員未進(jìn)行過系統(tǒng)的培訓(xùn),在開機(jī)后,未將工作臺移出參考點減速區(qū)域之外,即開始
2、了回參考點動作,造成了機(jī)床的越位.在退出超程保護(hù)后,手動移動工作臺,移出參考點減速區(qū)后,重新回參考點,機(jī)床恢復(fù)正常。 例142回參考點后機(jī)床無法繼續(xù)操作的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0M的數(shù)控機(jī)床,在回參考點時發(fā)現(xiàn):機(jī)床在參考點位置停止后,參考點指示燈不亮,機(jī)床無法進(jìn)行下一步操作。機(jī)床關(guān)機(jī)后,又可手動操作,回參考點后上述現(xiàn)象又出現(xiàn)。分析及處理過程:根據(jù)以上現(xiàn)象判斷,機(jī)床回參考點動作屬于正常.考慮到機(jī)床已在參考點附近停止運(yùn)動,因此,初步判斷其原因可能是參考點定位精度未達(dá)到規(guī)定的要求所引起的。通過機(jī)床的診斷功能,在診斷頁面下對系統(tǒng)的“位置跟隨誤差”(DGN800802
3、)進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)床的Y軸的跟蹤誤差超過了定位精度的允許范圍。經(jīng)調(diào)整伺服驅(qū)動器的“偏移”電位器,使“位置跟隨誤差”DGN800-802的值接近“0”后,機(jī)床恢復(fù)正常工作。 例143參考點位置不穩(wěn)定的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床,回參考點動作正常,但參考點位置隨機(jī)性大,每次定位都有不同的值.分析及處理過程:由于機(jī)床回參考點動作正常,證明機(jī)床回參考點功能有效。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),參考點位置雖然每次都在變化,但卻總是處在參考點減速擋塊放開后的位置上。因此,可以初步判定故障的原因是由于脈沖編碼器“零脈沖”不良或絲杠與電動機(jī)間的聯(lián)接不良引起的故障。為確認(rèn)問題的
4、原因,鑒于故障機(jī)床伺服系統(tǒng)為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時脫開了電動機(jī)與絲桿間的聯(lián)軸器,并通過手動壓參考點減速擋塊,進(jìn)行回參考點試驗;多次試驗發(fā)現(xiàn),每次回參考點完成后,電動機(jī)總是停在某一固定的角度上。以上證明,脈沖編碼器“零脈沖”無故障,問題的原因應(yīng)在電動機(jī)與絲杠的聯(lián)接上。仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),該故障是由于絲桿與聯(lián)軸器間的彈性脹套配合間隙過大,產(chǎn)生聯(lián)接松動:修整脹套,重新安裝后機(jī)床恢復(fù)正常. 例144參考點發(fā)生整螺距偏移的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUCOM的數(shù)控銑床,在批量加工零件時,某天加工的零件產(chǎn)生批量報廢。分析及處理過程:經(jīng)對工件進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)零件的全部尺寸相對位置都正確,但X軸的
5、全部坐標(biāo)值都相差了整整10mm。分析原因,導(dǎo)致X軸尺寸整螺距偏移(該軸的螺距是10mm)的原因是由于參考點位置偏移引起的。對于大部分系統(tǒng),參考點一般設(shè)定于參考點減速擋鐵放開后的第一個編程器的“零脈沖"上;若參考點減速擋塊放開時刻,編碼器恰巧在零脈沖附近,由于減速開關(guān)動作的隨機(jī)性誤差,可能使參考點位置發(fā)生1個整螺距的偏移。這一故障在使用小螺距滾珠絲杠的場合特別容易發(fā)生.對于此類故障,只要重新調(diào)整參考點減速擋塊位置,使得擋塊放開點與“零脈沖"位置相差在半個螺距左右,機(jī)床即可恢復(fù)正常工作。本機(jī)床經(jīng)以上處理后,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常,全部零件加工正確。 例145參考點減速
6、信號不良引起的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC llM的加工中心,在回參考點過程中,發(fā)生超程報警。分析及處理過程:經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床在“回參考點減速”擋塊壓上后,坐標(biāo)軸無減速動作,由此判斷故障原因應(yīng)在減速信號上.通過系統(tǒng)的診斷顯示,發(fā)現(xiàn)該信號的狀態(tài)在“回參考點減速”擋塊壓上/松開后,均無變化。對照原理圖檢查線路,最終確認(rèn)該軸的“回參考點減速”開關(guān)由于切削液的侵入而損壞;更換開關(guān)后,機(jī)床恢復(fù)正常. 例146伺服電動機(jī)重新安裝后引起的回參考點故障維修 故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS 802D的數(shù)控銑床,在用戶首次開機(jī)時,在回參考點的過程中出現(xiàn)超程報警。分析及處理過
7、程:經(jīng)了解,該機(jī)床是在重新安裝后的第一次開機(jī),且在機(jī)床搬送過程中拆下了Z軸電動機(jī),并對電動機(jī)進(jìn)行了重新安裝。分析原因,判斷機(jī)床在搬送過程中,由于Z軸(主軸箱)位置產(chǎn)生了移動,使得電動機(jī)與絲桿間的相對聯(lián)接位置發(fā)生了變化,導(dǎo)致參考點偏離了原來的位置,引起了Z軸超程報警。在退出超程保護(hù)后,經(jīng)重新調(diào)整參考點偏置值,機(jī)床恢復(fù)正常。 例147減速擋塊固定不良引起回參考點超程的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS 810M的加工中心,在回參考點的過程中,發(fā)生超程報警。分析及處理過程:經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的回參考點減速擋塊放開位置,處在機(jī)床行程極限開關(guān)之后,與系統(tǒng)
8、回參考點設(shè)置要求不符.機(jī)床參考點減速擋塊尚未脫開,超程保護(hù)信號已經(jīng)發(fā)出,導(dǎo)致了機(jī)床超程報警。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該擋塊未可靠固定于卡軌內(nèi),在開關(guān)與擋塊長期接觸后,位置產(chǎn)生了移動,導(dǎo)致了超程報警。重新固定擋塊后,機(jī)床恢復(fù)正常。 例148偶然因素引起參考點發(fā)生整螺距偏移的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS 802D的數(shù)控銑床,在停機(jī)后重新起動機(jī)床,發(fā)現(xiàn)零件Y方向的定位位置產(chǎn)生了整螺距偏移.分析及處理過程:原因分析同上例,初步判斷其原因是由于參考點位置偏移引起的.但檢查參考點減速擋塊,發(fā)現(xiàn)安裝位置正確、固定可靠。重新回參考點多次,Y方向的定位位置都正確,故其故障原因與參考點減速
9、擋塊的安裝無關(guān).經(jīng)認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)該軸行程開關(guān)上有較多的鐵屑,由此判斷參考點減速擋塊的誤動作是由于偶然性鐵屑干涉所引起的.維修時在參考點減速開關(guān)上增加了防護(hù)后,機(jī)床恢復(fù)正常工作,并從此再無此現(xiàn)象出現(xiàn)。 例149回參考點不到位的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS 810M的數(shù)控機(jī)床,在回參考點時發(fā)現(xiàn):機(jī)床在參考點位置停止后,“未到位”燈不熄滅,機(jī)床無法進(jìn)行下一步操作:機(jī)床關(guān)機(jī)后,又可手動操作,回參考點后上述現(xiàn)象又出現(xiàn)。分析及處理過程:分析過程同上例。通過機(jī)床的診斷功能DIAGNOS,在軸診斷SERVICEAXIS頁面下對系統(tǒng)各坐標(biāo)軸的“位置跟隨誤差”進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)床Z
10、軸的跟蹤誤差超過了定位精度的允許范圍。由于SIEMENS 810系統(tǒng)可以進(jìn)行自動漂移補(bǔ)償,其操作方法如下:1)按系統(tǒng)軟功能鍵DIAGNOS,并進(jìn)行系統(tǒng)軟功能鍵擴(kuò)展.2)按系統(tǒng)軟功能鍵NCMD.3)按系統(tǒng)軟功能鍵AXIS-MDl.4)調(diào)整光標(biāo),定位于參數(shù)NC-MD2722。5)按操作面板上的程序編輯“修改”鍵,系統(tǒng)對Z軸進(jìn)行自動漂移補(bǔ)償。經(jīng)自動漂移補(bǔ)償,使“位置跟隨誤差”的值接近“0”后,機(jī)床恢復(fù)正常工作。 例150不能回參考點的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS 802S的數(shù)控銑床,發(fā)生X軸手動回不到參考點故障。分析及處理過程:802S屬于步進(jìn)電動機(jī)驅(qū)動,無位置測量反
11、饋元器件。其回參考點方式與一般的閉環(huán)系統(tǒng)不同,采用的是接近開關(guān)回參考點方式. SIEMENS 802S有兩種型式,即:使用減速信號、參考點檢測信號的雙開關(guān)方式;僅使用參考點檢測信號的單開關(guān)方式。由于第二種型式只能設(shè)置一種回參考點的速度,參考點定位精度與接近開關(guān)的檢測精度、回參考點速度的設(shè)置有關(guān),因此在數(shù)控機(jī)床上通常很少使用.在這兩種型式中,又有如圖414所示的兩種參考點信號的檢測方式,其中方式一(圖414a)為以接近開關(guān)上升沿作為參考點位置的回參考點方式;方式二(圖414b)為以接近開關(guān)上升沿、下降沿的中點作為參考點位置的回參考點方式。這兩種方式的選擇可以通過機(jī)床參數(shù)MD34200進(jìn)
12、行設(shè)定,MD34200=2為方式一;MD34200=4為方式二。該機(jī)床選擇的是使用減速信號、回參考點雙開關(guān)方式;設(shè)定MD34200=4,其回參考點的動作與普通的機(jī)床有所區(qū)別。其動作過程如下:1)坐標(biāo)軸以“尋找減速開關(guān)"的速度Vc(參數(shù)MD34020設(shè)定),向固定方向運(yùn)動。圖4-15 802S回參考點動作圖2)壓上減速開關(guān)后,以“參考點減速”速度Vm(參數(shù)MD34040設(shè)定)反向運(yùn)動,尋找“參考點檢測信號”的上升沿與下降沿的“中點"位置。3)“中點”到達(dá)后,減至“參考點定位速度”Vp(參數(shù)MD34070設(shè)定),繼續(xù)運(yùn)動。4)到達(dá)機(jī)床參數(shù)設(shè)定的參考點偏移位
13、置(參數(shù)MD34080、MD34090設(shè)定)后,回參考點結(jié)束(參見圖4-15)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該機(jī)床的“參考點減速”動作正常,因此可以判定故障原因在參考點檢測開關(guān)上。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該機(jī)床X軸參考點檢測開關(guān)發(fā)訊擋塊與接近開關(guān)間的距離較大,在回參考點過程中,接近開關(guān)始終無信號輸出.重新調(diào)整發(fā)訊擋塊后故障消失,機(jī)床恢復(fù)正常。維修體會與維修要點:手動回參考點操作是建立機(jī)床坐標(biāo)系的前提,絕大部分?jǐn)?shù)控機(jī)床開機(jī)后的第一動作一般都是手動回參考點操作。雖然在不同的數(shù)控系統(tǒng)中,回參考點的方法有所不同,但在絕大部分系統(tǒng)中,回參考點的動作過程如下(參見圖416):1)在手動方式(JOG)下,選擇“回參考點"
14、操作方式。2)按對應(yīng)軸的方向鍵。3)坐標(biāo)軸以機(jī)床參數(shù)設(shè)定的“回參考點快速"速度,向參考點移動.4)當(dāng)“參考點減速”擋塊壓上后,參考點減速信號(DEC)生效,電動機(jī)減速至機(jī)床參數(shù)設(shè)定的“參考點搜索速度”。5)越過參考點減速擋塊后,*DEC信號恢復(fù),坐標(biāo)軸繼續(xù)以搜索速度運(yùn)動. 6)在參考點減速擋塊放開后,位置檢測裝置的第一個“零脈沖”到達(dá)后即開始計數(shù),當(dāng)?shù)竭_(dá)機(jī)床參數(shù)設(shè)置的“參考點偏移量”后,坐標(biāo)軸停止運(yùn)動,回參考點運(yùn)動結(jié)束.由上述動作可見,影響回參考點動作的主要因素有:1)數(shù)控系統(tǒng)的操作方式,它必須選擇回參考點(Ref)方式。2)“參考點減速”信號必須按要求輸入。
15、3)位置檢測裝置“零脈沖”必須正確。4)數(shù)控系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置必須正確。在以上因素中,維修時常見的故障是減速圖4-5 與回參考點有關(guān)的信號地址一覽表擋鐵位置調(diào)整不當(dāng)和減速信號的故障,其次是位置檢測元器件的“零脈沖"干擾、檢測元器件的故障,以及機(jī)床參數(shù)的設(shè)定錯誤。有關(guān)位置檢測裝置“零脈沖”的故障的維修,以及機(jī)床參數(shù)引起的回參考點故障的維修,見本節(jié)后 圖4-16 回參考點動作示意圖在常用數(shù)控系統(tǒng)中,與回參考點有關(guān)的信號及其地址見表45.表45 與回參考點有關(guān)的信號地址一覽表系統(tǒng)型號回參考點方式選擇參考點減速信號FANUC 0X20。7
16、/G120.7X16.5(X) X17。5(Y)X18.5(Z) X19。5(4)FANUC 6MDGN037。7 DGN032.5(X) DGN033。5(Y)DGN034.5(Z) DGN035。5(4)FANUC 11MDGN002。7 DGN064。5(X) DGN068.5(Y)DGN072。5(Z) DGN076.5(4) 系統(tǒng)型號 &
17、#160; 回參考點方式選擇 參考點減速信號FANUC 16/18/160/180G043.7X009。0(DECX)X009.1(DECY)X009。2(DECZ)X009.3(*DEC4)X009。4(DEC5)X009。5(DEC6)FANUC PM0G043.7X000。5(*DECX)X001。5(*DECZ)SIEMENS 810M Q82.0=1Q82。1=1Q82。2=1Q82。3=1Q108。4(X)Q112.4(Y)Q116。4(Z)Q120.4(4)SIEMENS 802D/S/CV30000001。2
18、 V38001000。7(*DECX)V38011000.7(DECY)V38021000。7(*DECZ)V38031000.7(*DEC4)SIEMENS 810D/840DDBll/DBBl.2DB31/DBB2.4(*DECX)DB32/DBB2。4(*DECY)DB33/DBB2。4(DECZ)DB34/DBB2.4(DEC4)DB35/DBB2。4(DEC5)YASKAWAJ50M1306。3#1328。0(DECX)#1328。1(DECY)1328.2(*DECZ)YASKAWAJ50L#1304.71306。4(DECX)#1306。5(*
19、DECZ)注:在SIEMENS系統(tǒng)中,同型號的系統(tǒng),由于系統(tǒng)軟件版本的不同,地址號可能會有所區(qū)別。4.6.2 “零脈沖”不良故障維修5例 例151FANUC 6M回參考點時發(fā)生ALM091報警的維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 6M的臥式加工中心,在回參考點時發(fā)生ALM091報警.分析及處理過程:FANUC 6M發(fā)生“ALM091”的含義是“脈沖編碼器同步出錯”,在FANUC 6M中可能的原因有以下兩個方面:1)編碼器“零脈沖”不良.2)回參考點時位置跟隨誤差值小于128m。維修時對回參考點的跟隨誤差(診斷參數(shù)DGN800)進(jìn)行了檢查,檢查發(fā)現(xiàn)此值為200m左右
20、,達(dá)到了規(guī)定的值。進(jìn)一步檢查該機(jī)床的位置環(huán)增益為16。67 S-1,回參考點速度設(shè)置為200mm/min,屬于正常范圍,因此初步排除了參數(shù)設(shè)定的原因??赡艿脑蚴敲}沖編碼器“零脈沖”不良。經(jīng)測量,在電動機(jī)側(cè),編碼器電源(+5V電壓)只有+4.5V左右,但伺服單元上的+5V電壓正確。因此,可能的原因是線路壓降過大而導(dǎo)致的編碼器電壓過低。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),編碼器連接電纜的+5V電源線中只有一根可靠連接,其余3根虛焊脫落:經(jīng)重新連接后,機(jī)床恢復(fù)正常。 例152更換編碼器后出現(xiàn)參考點位置不穩(wěn)定的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 6M的立式加工中心,在更換編碼器后,回參考點時出現(xiàn)參
21、考點位置不穩(wěn)定,定位精度差的故障。分析及處理過程:原因分析過程同上例.經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)該機(jī)床有關(guān)參數(shù)設(shè)置均正確無誤,編碼器+5V電壓正常,編碼器全部線路焊接可靠,機(jī)床手輪及增量進(jìn)給值均正確無誤,故排除了參數(shù)設(shè)置與連接問題。考慮到該編碼器已進(jìn)行更換,維修時,利用示波器對該編碼器的零位脈沖進(jìn)行了測量,最后檢查出原因是:編碼器的“零脈沖”Z和 的輸出端引腳與原編碼器的插腳正巧相反,使得編碼器的“零脈沖”Z信號總是為“1”(只有在“零位"的瞬間為“0”)。因此,機(jī)床只要減速擋塊放開,“零脈沖”就已經(jīng)存在,參考點的定位精度完全決定于減速擋塊的精度;從而導(dǎo)致了參考點位置不穩(wěn)定,定位精度差的故障。經(jīng)更換
22、Z和 信號后,機(jī)床隨即恢復(fù)了正常。 例153例154FANUC ll系統(tǒng)光柵不良引起PS200報警的維修 例153故障現(xiàn)象:某配套FANUC llM系統(tǒng)的臥式加工中心,在X軸回參考點時,CNC顯示PS200報警。分析及處理過程:檢查該機(jī)床回參考點減速動作正確,系統(tǒng)與回參考點有關(guān)的全部參數(shù)設(shè)定無誤,因此,初步判定故障是由于“零脈沖"不良引起的.分析實際機(jī)床,該機(jī)床采用的是全閉環(huán)結(jié)構(gòu),測量系統(tǒng)使用的是Heidenhain公司生產(chǎn)的光柵尺。為了盡快確定故障部位,維修時將X、Y的光柵尺前置放大器(EXE601)進(jìn)行了互換。開機(jī)試驗,X軸回參考點正常,由此確認(rèn)故障
23、是由于光柵尺前置放大器EXE601不良引起的;拆下EXE601進(jìn)行修復(fù)后,機(jī)床恢復(fù)正常工作(有關(guān)Heidenhain光柵尺的原理與維修,可以參見本書第6章第6.4。5節(jié)的有關(guān)內(nèi)容). 例154故障現(xiàn)象:某配套FANUC llM系統(tǒng)的臥式加工中心,在X軸回參考點時,CNC顯示PS200報警。分析及處理過程:機(jī)床同前,檢查該機(jī)床回參考點減速動作正確,系統(tǒng)與回參考點有關(guān)的全部參數(shù)設(shè)定無誤,初步判定故障是由于“零脈沖”不良引起的。由于機(jī)床使用了Heidenhain光柵,通過更換EXE601前置放大器, 故障仍然不變,由此確認(rèn)故障是由于光柵尺不良引起的.拆下光柵尺檢查,發(fā)現(xiàn)該光柵尺由于使用時間
24、較長,內(nèi)部光柵尺已被污染,重新清洗處理,經(jīng)測試確認(rèn)光柵輸出信號恢復(fù)后,重新安裝光柵尺,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常。 例155屏蔽線不良引起參考點不穩(wěn)定的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FAGOR 8030的立式加工中心,在回參考點時出現(xiàn)參考點位置不穩(wěn)定,參考點定位精度差的故障.分析及處理過程:經(jīng)檢查該機(jī)床在手動方式下工作正常,參考點減速速度、位置環(huán)增益設(shè)置正確,測量編碼器+5V電壓正常,回參考點的動作過程正確。因此,可以初步判定故障是由于編碼器零位脈沖受到干擾而引起的.進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該軸編碼器連接電纜的屏蔽線脫落,重新連接后,參考點定位恢復(fù)穩(wěn)定,定位精度達(dá)到原機(jī)床要求.維修體會與維
25、修要點:脈沖編碼器同步出錯,可能的原因是:編碼器零位脈沖不良或回參考點速度太低。由于參考點零位脈沖檢查需要有示波器進(jìn)行,維修時一般可以先檢查回參考點速度和位置增益的設(shè)置,并確認(rèn)系統(tǒng)的位置跟隨誤差值在128m以上。在參數(shù)設(shè)置正確時,可能的原因為“零脈沖”信號不良.由于零位脈沖的信號脈寬較窄,它對干擾十分敏感,因此必須針對以下幾方面進(jìn)行檢查:1)編碼器的供電電壓必須在+5V±0.2V的范圍內(nèi),當(dāng)小于4。75V時,將會引起“零脈沖”的輸出干擾。2)編碼器反饋的屏蔽線必須可靠連接,并盡可能使位置反饋電纜遠(yuǎn)離干擾源與動力線路。3)編碼器本身的“零脈沖"輸出必須正確,滿足系統(tǒng)對零位脈沖
26、的要求。4)參考點減速開關(guān)所使用的電源必須平穩(wěn),不允許有大的脈動.4。6。3 參數(shù)設(shè)定錯誤的故障維修5例如前所述,數(shù)控系統(tǒng)中出現(xiàn)“脈沖編碼器同步出錯”報警,除編碼器“零脈沖”不良外,可能的原因還有回參考點時位置跟隨誤差值小于128m.閉環(huán)系統(tǒng)位置跟隨誤差,決定于系統(tǒng)位置環(huán)增益、回參考點速度、伺服驅(qū)動單元測速反饋(F/V變換電壓補(bǔ)償)的調(diào)節(jié)等。位置跟隨誤差值可由下面的公式計算: 式中 ess位置跟隨誤差(m); V-進(jìn)給速度(mm/min),回參考點時,應(yīng)取減速擋塊壓上后的速度FL;
27、; Kv-伺服系統(tǒng)位置環(huán)增益(S1)。其中,進(jìn)給系統(tǒng)的位置環(huán)增益Kv、減速擋塊壓上后的速度FL由機(jī)床參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。在各系統(tǒng)中,對應(yīng)的參數(shù)號見表46。表46 回參考點主要參數(shù)一覽表系統(tǒng)型號尋找減速開關(guān)速度 參考點 減速速度 參考點 定位速度參考點偏移回參考點方向位置環(huán)增益SIEMENS810/840DMD-34020MD-34040MD34070MD34080MD-34090MD34010MD-32200YASNUCJ50#6280 (X)6281 (Y
28、)#6282 (Z)#6283 (4)#6310 (X)631l (Y)#6312 (Z)#6313 (4)#6316 (X)6317 (Y)6318 (Z)#6319 (4)6304 (X)6305 (Y)#6306 (Z)#6307 (4)6010。0 (X)#6010.1 (Y)6010.2 (Z)6010.3 (4)6406 (X)6407 (Y)#6408 (Z)6409 (4)注:1。表中的數(shù)據(jù)按X、Y、Z、4軸的次序排列。2。在SIEMENS系統(tǒng)中,同型號的系統(tǒng),由于系統(tǒng)軟件版本的不同,地址號可能會有所區(qū)別。 根據(jù)表4-6的設(shè)置,可用公式計算出ess若此值小于128 L
29、Lm,則屬于機(jī)床參數(shù)設(shè)置錯誤,此時,可根據(jù)機(jī)床的實際情況對參數(shù)進(jìn)行更改處理,使ess值在128Llm以上。 例156位置環(huán)增益設(shè)定不當(dāng)引起的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 6M的臥式加工中心。在回參考點時發(fā)生ALM091報警。分析及處理過程:原因分析過程同前述。維修時對回參考點的跟隨誤差(診斷參數(shù)DGN800)進(jìn)行了檢查,檢查發(fā)現(xiàn)此值回參考點時為831m左右,小于規(guī)定的128m值。進(jìn)一步檢查機(jī)床參數(shù)的設(shè)定,發(fā)現(xiàn)該軸位置環(huán)增益(PRM090)設(shè)置為(30S-1),回參考點減速速度為150mm/min。根據(jù)機(jī)床的實際情況,該機(jī)床屬于大型機(jī)床,工作臺負(fù)載重,其快進(jìn)速度、加速
30、度等設(shè)定都較低.因此引起故障的原因可能是位置環(huán)增益設(shè)置過大。根據(jù)德國機(jī)床生產(chǎn)廠家的推薦,參照同類機(jī)床的數(shù)據(jù)比較,并經(jīng)計算校驗后得出:對于該機(jī)床,位置環(huán)增益Kv應(yīng)在16。67S1左右.維修時將位置環(huán)增益(PRM090)設(shè)置為16。67S-1后,機(jī)床恢復(fù)正常;測試3軸的動態(tài)特性,也滿足機(jī)床動特性的要求。 例157回參考點速度設(shè)定不當(dāng)引起的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC llM的臥式加工中心,在回參考點時發(fā)生PS200報警。分析及處理過程:FANUC llM的PS200報警的含義與FANUC 6M的ALM091報警相似,因此分析過程同前述。檢查診斷參數(shù)(DGN3000),發(fā)現(xiàn)回參考點時,位置偏差其值為20m左右,系統(tǒng)的Kv設(shè)置為16.67Sl,屬于正常范圍。但進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),參數(shù)FL(PRMl425)的設(shè)定為20mm/in,此值顯然太小。對照其余軸,該參數(shù)為200,查明故障原因是操作者在恢復(fù)參數(shù)時輸入錯誤而引起的,更改為200后,機(jī)床恢復(fù)正常。 例158軟件限位設(shè)定不當(dāng)引起的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0MD系統(tǒng)的立式加工中心,回參考點過程中出現(xiàn)ALM520和Y軸過行程報警。分析及
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