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文檔簡介

1、安全閥校驗及維修蘇蘇75-175-1集氣交接站集氣交接站匯報人:孫匯報人:孫 波波目目 錄錄 一、概述一、概述 二、安全閥常見故障二、安全閥常見故障 三、安全閥校驗與檢修三、安全閥校驗與檢修 四、小結及建議四、小結及建議一、概一、概 述述 蘇蘇7575作業(yè)區(qū)共有各類安全閥約作業(yè)區(qū)共有各類安全閥約100100余臺余臺。安全閥在集氣站、采氣站的生產中,承擔著重安全閥在集氣站、采氣站的生產中,承擔著重要的保駕護航作用。然而,由于一些原因,我要的保駕護航作用。然而,由于一些原因,我作業(yè)區(qū)的安全閥使用頻頻給各站帶來一些困擾,作業(yè)區(qū)的安全閥使用頻頻給各站帶來一些困擾,如,如,安全閥無法起跳安全閥無法起跳,

2、安全閥起跳后無法復位安全閥起跳后無法復位,安全閥欠壓起跳安全閥欠壓起跳等。為此,有必要對安全閥的等。為此,有必要對安全閥的使用、維修維護進行全面的管理,這樣既可以使用、維修維護進行全面的管理,這樣既可以節(jié)約生產成本,又為安全生產保駕護航。節(jié)約生產成本,又為安全生產保駕護航。一、安全閥的基本要求 : 安全閥必須具備運行安全性和經濟性兩大要求,在動作過程中必須做到: 靈敏的開啟 足量的排放 及時的回座 可靠的密封二、安全閥常見故障二、安全閥常見故障 二、安全閥常見故障二、安全閥常見故障 二、安全閥銹蝕、凍堵:二、安全閥銹蝕、凍堵: (1 1)銹死)銹死 在生產中,安全閥主要接觸為天然氣,因為天然氣

3、中所含的微量在生產中,安全閥主要接觸為天然氣,因為天然氣中所含的微量水分,或者放空管路倒流的凝析水的腐蝕,導致安全閥閥芯銹蝕、銹水分,或者放空管路倒流的凝析水的腐蝕,導致安全閥閥芯銹蝕、銹死,一旦發(fā)生超壓,安全閥無法起跳,將導致嚴重的安全事故。死,一旦發(fā)生超壓,安全閥無法起跳,將導致嚴重的安全事故。 (2 2)凍堵)凍堵 管路中的水汽、凝析水在低溫作用下逐漸在閥門的座孔處結冰,管路中的水汽、凝析水在低溫作用下逐漸在閥門的座孔處結冰,導致凍堵,使得安全閥失效;或者,因安全閥內漏,在閥芯處產生降導致凍堵,使得安全閥失效;或者,因安全閥內漏,在閥芯處產生降壓制冷效應,導致水汽不斷凝聚、凍堵,使得安全

4、閥失效失效。壓制冷效應,導致水汽不斷凝聚、凍堵,使得安全閥失效失效。 二、安全閥常見故障二、安全閥常見故障 二、安全閥銹蝕、凍堵:二、安全閥銹蝕、凍堵: 二、安全閥常見故障二、安全閥常見故障 二、安全閥欠壓起跳 (1)銹蝕 因安全閥內的調壓彈簧出現銹蝕,導致閥門的彈性力發(fā)生變化,使得安全閥在遠遠未達到設定的壓力時就發(fā)生起跳,從而影響正常生產。 (2)校驗 安全閥的校驗目前采用的為委托校驗。校驗環(huán)境為使用校驗臺通過氮氣瓶配合緩慢升壓。而安全閥實際的工作環(huán)境為安裝在脈動性非常大,震動非常大的壓縮機管道上,工作環(huán)境不一致導致校驗時合格,而實際工作時卻可能出現不合格現象。 二、安全閥常見故障二、安全閥

5、常見故障 三、安全閥起跳后回座壓力太低 同樣是因為校驗的原因,導致安全閥起跳后,需要管路中的氣體壓力降低到較低的壓力,安全閥才能夠回座,實現密封。而在實際生產中,安全閥起跳后,管路中的壓力很難在短時間內降低到較低的水平,因此,安全閥就會大量的排出天然氣,導致天然氣的損耗。 二、安全閥常見故障二、安全閥常見故障 蘇75-1站2013-2014年度壓縮機啟運期間,壓縮機自用氣安全閥因種種原因起跳近20次,無一次回座到位,每次均需要操作人員現場處理,平均每次從發(fā)現安全閥起跳到故障處理完畢需要時間為15分鐘,即在壓縮機調壓撬處,安全閥以1.0MPa以上的壓力,DN50的管徑放空近15分鐘,造成大量的天

6、然氣消耗。三、安全閥校驗與檢修三、安全閥校驗與檢修 項目部目前的安全閥校驗有兩種形式,一是將安全閥拉運到東勝,由鍋檢所進行校驗,二是請校驗人員來我作業(yè)區(qū),使用安裝有檢驗儀器的平臺進行校驗。 三、安全閥校驗與檢修三、安全閥校驗與檢修 在工作中我們發(fā)現 ,作業(yè)區(qū)近幾年校驗存在的問題主要有:1、校驗合格的安全閥未達到校驗壓力即起跳,導致為了保證生產,不得不將安全閥下的截止閥關閉,如,2013-2014年度,僅蘇75-1站即有14個安全閥因未達壓力而起跳,不得不關閉安全閥下的截止閥。2、校驗不合格的安全閥直接按廢閥、壞閥處理,不進行檢修、調整;現有庫存“壞”安全閥約25臺,導致較大的資源浪費。 三、安

7、全閥校驗與檢修三、安全閥校驗與檢修 作業(yè)區(qū)為保證安全閥工作性能良好,組織人員對部分輪換使用的安全閥進行了檢修,檢修項目包括:1、檢查密封面銹蝕情況;2、檢查閥芯是否銹死;3、檢查安全閥的其它影響使用的損壞情況。4、潤滑、防銹。 三、安全閥校驗與檢修三、安全閥校驗與檢修 因無專用調校設備,作業(yè)區(qū)在進行檢測、檢修的過程中,不可避免的要松開安全閥的調壓螺栓,導致安全閥調整壓力的變化。因無校驗臺而無法自行調整。 同時,自己檢修時無法研磨密封面。在剛剛結束的安全閥校驗中,校驗人員發(fā)現大量的安全閥因漏氣而無法使用,如果不進行安全閥的密封面的研磨維修,將導致該50余個安全閥皆成為廢品,造成巨大的資源浪費。四

8、、小結及建議建議一: 通過購置一臺安全閥校驗臺,并培訓相關校驗人員,組建我作業(yè)區(qū)自己的校驗隊伍。 目前,我作業(yè)區(qū)已經能夠自行對采氣樹上的孔板流量計進行校驗,而壓力表和安全閥的校驗原理和技術并不是很復雜。所以,如果能夠組建自己的校驗隊伍,能夠在節(jié)約成本的同時,更方便的為生產服務。 我們可以有兩種選擇,1,選擇實驗臺式,但費用較高;2,選擇便攜式。建議選擇便攜式,費用較低,與注醇泵相配合,能夠節(jié)約購置成本。四、小結及建議建議一:成本預測(一): 培訓人員:2人*1500元/人=3000元; 購置設備:10000-30000元; 雜費:5000元。 節(jié)省費用: 校驗安全閥:按300元每臺計算,300

9、元/臺*100臺=30000元可知:如成立自己的校驗隊伍,當年 即可收回成本,并每年節(jié)省費用 30000元。四、小結及建議建議二: 在校驗臺的基礎上,我門可以對安全閥進行調整和維修維護,這樣,能夠最大限度的延長安全閥的壽命,也從一個方面節(jié)約了購置安全閥的成本。 現在一號站倉庫中庫存安全閥近15臺,因漏氣,缺乏專業(yè)研磨維修設備、打壓試驗設備而無法調整、維修,導致這些安全閥無法使用,成為“廢品”。如不維修,其最終的歸宿只能是“廢品收購站”,在浪費的同時,還需要購置相同數目的安全閥備用,浪費大量的成本,這將是多么令人痛心的事。如果購置一臺右圖這樣的安全閥專用閥芯研磨機,這個問題就能夠迎刃而解。四、小結及建議建議二: 同理,如購置一臺壓力表校驗臺,同時培訓校驗人員,即可實現對全作業(yè)區(qū)近300塊各類壓力表的校驗,年均節(jié)約費用約近30萬元。 購置費用:4000-8000元, 人員培訓費用:約3000元。 可知

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