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文檔簡介
1、 液壓支架立柱檢修流水線設(shè)計與應(yīng)用 李東東摘要:本文主要通過對液壓支架立柱維修工序、工藝、周期、節(jié)拍等進(jìn)行現(xiàn)狀診斷系統(tǒng)分析論證,實現(xiàn)立柱維修流水線作業(yè),取得了良好效果,為立柱油缸和液壓支架的維修帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)而更好地滿足礦井生產(chǎn)接續(xù)。關(guān)鍵詞:液壓支架立柱;維修;流水線;效益1 概述煤液壓支架對頂板的支護(hù)主要依靠立柱的工作阻力實現(xiàn),是支架實現(xiàn)支撐和承載的主要部件,而立柱維修周期和質(zhì)量決定了液壓支架的維修周期及性能,一旦立柱出現(xiàn)故障,支架的支護(hù)能力則受到影響,綜采工作面的安全系數(shù)將大大降低。以往立柱檢修主要是依靠檢修人員大量的體力勞動,批
2、量式、作坊式、粗放式維修,作業(yè)現(xiàn)場存滿了在制品,作業(yè)人員在夾縫里維修,檢修人員存在很大的安全隱患,現(xiàn)場臟、亂、差,立柱檢修效率低,自修復(fù)能力小,外委數(shù)量大,維修成本高,檢修周期長。以往年檢修立柱不足2000根,檢修周期為76.3天,立柱一次通過率為32.8%。根據(jù)近年設(shè)備檢修統(tǒng)計,影響生產(chǎn)接續(xù)主要因素是支架檢修,而支架檢修的主要瓶頸在于立柱檢修。原來較低的檢修效率已遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足公司高速發(fā)展的需求。本文通過對支架立柱維修模式進(jìn)行系統(tǒng)分析,擯棄原有的批量式、作坊式、粗放式維修方法,建立立柱單件流流水線維修模式,降低了作業(yè)人員勞動強(qiáng)度,縮短檢修周期,節(jié)約維修成本,提高設(shè)備周轉(zhuǎn)率。2 現(xiàn)狀診斷2.1安
3、全因素1)現(xiàn)場在制品缸體擺放過多,工作人員的安全作業(yè)空間不夠;2)沒有形成標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),人員作業(yè)過程中存在盲目性、無目的性的走動,存在安全隱患;3)頻繁的吊裝作業(yè),存在安全隱患;2.2質(zhì)量因素1)沒有按計劃和節(jié)拍拆解,拆解過量,拆解后的缸體長時間不用,擺放在現(xiàn)場,造成缸體二次損壞;2)沒有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),工人作業(yè)隨意性大,出來的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。2.3效率因素1)立柱檢修區(qū)庫存量大,種類多,沒有合理分類擺放,造成查找、取用不方便;2)主要檢修工序沒有布局于檢修流程中,存在生產(chǎn)安排溝通不暢;3)現(xiàn)場部分核心修復(fù)技術(shù)沒有掌握,靠外委廠家解決。2.4浪費因素1)工位布局存在交叉現(xiàn)象,造成大量搬運、等待等的浪費;
4、2)立柱檢修區(qū)庫存量大,種類多,沒有合理分類擺放,造成查找、取用不方便,帶來多余的搬運、查找等的浪費;3)沒有均衡生產(chǎn)、按照節(jié)拍生產(chǎn),各工序按照各自能力生產(chǎn),造成過量生產(chǎn)。2.5人員因素1)員工技能參差不齊,影響整體運行效率;2)員工出勤不穩(wěn)定,頻繁請假人員較多;3)沒有做到按勞分配,員工士氣不足。2.6布局因素1)立柱檢修區(qū)未按檢修流程布局,交叉作業(yè)現(xiàn)象嚴(yán)重;2)缸口修復(fù)線未布局在立柱檢修流程中,拆解后需轉(zhuǎn)運至其它車間修復(fù)。2.7技術(shù)因素1)中缸、活柱鍍層修復(fù)需全部外委修復(fù);2)外缸、中缸缸口偏心無法修復(fù),依賴外委修復(fù);3)缸口修復(fù)人員技能差,修復(fù)能力不足;4)立柱缸體清洗由于設(shè)備原因,清洗
5、效率低、質(zhì)量差;5)立柱拆解后,分離效率低,乳化液和水的浪費嚴(yán)重。2.8價值流現(xiàn)狀分析以往立柱檢修整體的作業(yè)流程是按照傳統(tǒng)的推動式生產(chǎn)方式進(jìn)行,分析如下:1)生產(chǎn)經(jīng)理需要對每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都下指令,共有6條指令,信息流復(fù)雜;2)在制品數(shù)量是895個,庫存高;3)設(shè)備從入廠驗收到出廠,檢修周期長,其中l(wèi)t(非增值時間)為73d,增值比率為0.68%,整個立柱檢修周期中,只有0.68%的時間是有價值的;2.9物流路線分析1)部件物流路徑反復(fù)交叉,物流路線復(fù)雜,天車干涉,等待天車現(xiàn)象嚴(yán)重。2)天車數(shù)量不足,存在等待天車現(xiàn)象。3 問題及原因分析3.1庫存高1)由于沒有計劃和配套,導(dǎo)致在制品數(shù)量過多,并且未
6、分類擺放,造成查找和使用不便;2)由于批量生產(chǎn),導(dǎo)致各工序庫存量大。3.2搬運工作量大1)處于不同狀態(tài)的缸體擺放在一起(已珩磨與未珩磨),取用下層時需將上層先吊走,造成搬運工作量大;2)由于設(shè)備擺放位置不合理,導(dǎo)致拆解-珩磨-組裝之間的物流路線過長,搬運工作量大,并且在搬運途中會造成天車交叉作業(yè)現(xiàn)象。3.3缸體不配套1)中缸、外缸、活柱狀態(tài)不同;2)數(shù)量不配套;3)庫存太多,尋找配套費時。3.4各環(huán)節(jié)批量作業(yè)1)批量檢測;2)批量運輸。3.4效率低1)工序不平衡,作業(yè)效率低,工序與工序之間耗時差異大;2)在制品多,等待嚴(yán)重。3.5立柱返工率高1)由于檢修過程管控不嚴(yán)格,導(dǎo)致返工率高;2)員工技
7、能層次較低。3.6外委周期長1)審批周期+電鍍周期超過1個月;2)外委協(xié)調(diào)難;3)大批量運輸30套以上,等待時間長,運輸距離遠(yuǎn)、費用高。4 解決方案找出了問題的根本原因,部門成立了立柱檢修改善項目攻關(guān)小組,通過對現(xiàn)狀診斷分析,現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行深度剖析,做出科學(xué)合理的方案,制定年度目標(biāo)、月度目標(biāo)及周目標(biāo),目標(biāo)層層分解,落實到具體執(zhí)行者。在任務(wù)分解落實中,嚴(yán)格實施考核,獎罰措施分明。 4.1從現(xiàn)場布局入手,按照檢修工序?qū)z修現(xiàn)場按照流水線模式布局,整個流程按照拆解單元、修復(fù)單元、組裝單元布局,設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)在制品,將以往的“庫房”改造為真正的檢修場所。4.2引入新設(shè)備、新工藝,新工序縮短維修周期。將缸口修復(fù)
8、線從其他車間布局于檢修線內(nèi),將缸口的維修周期降低了一半以上。同時,大大減少了協(xié)調(diào)時間,降低了運輸成本。引入全自動立柱缸體清洗機(jī),缸體清洗效率和質(zhì)量顯著提升。由于電鍍周期長,影響檢修效率,在考慮到維修成本、維修質(zhì)量、環(huán)境污染等情況下,引入了激光熔復(fù),用來代替電鍍,激光熔覆后的缸體,各方面的性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于電鍍,延長立柱的使用壽命,減少了維修費用,也使的生產(chǎn)可控。4.3平衡檢修工序,按照檢修節(jié)拍、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)實行拉動式生產(chǎn)。制定日檢修計劃,按照需求生產(chǎn),對所有工序作業(yè)人員實施定員定崗,按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)模式生產(chǎn)。4.4在提升員工技能上,部門通過對員工考核,給員工定位為a、b、c、d四個等級(a具有培訓(xùn)能力的員工
9、,b能獨立作業(yè)的員工,c在監(jiān)督下作業(yè)的員工,d學(xué)徒工),通過師帶徒、理論與實踐培訓(xùn)等方式下,要求員工在一定的時間內(nèi)將技能提升到要求的等級,并與績效掛鉤,提高了員工的士氣,同時也提升了檢修效率。4.5現(xiàn)場可視化及現(xiàn)場6s塑造,形成部門的獨特文化氛圍。將現(xiàn)場按照作業(yè)區(qū)域進(jìn)行劃分,將人、機(jī)、物、料實施定位管理,統(tǒng)一設(shè)備顏色,設(shè)立人行通道與物流通道,將人行和物流分開,降低安全隱患。規(guī)范員工的作業(yè)行為,做到現(xiàn)場隨時清理,物品擺放整潔有序。4.6對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),每到工序質(zhì)檢員都進(jìn)行嚴(yán)格的檢測,不合格產(chǎn)品及時返工,并對返工原因進(jìn)行分析匯總,計算立柱的一次性通過率,與員工績效掛鉤。每個部件都做到了有詳細(xì)檢
10、測記錄,及時備案,便于立柱質(zhì)量跟蹤。4.7鼓勵員工技術(shù)創(chuàng)新,積極改善檢修工藝及檢修工裝。員工自行設(shè)計發(fā)明了立柱缸體分離設(shè)備,改善了以往用乳化液分離缸體的局面,使用后缸體分離效率提升50%,大大降低了作業(yè)人員的勞動強(qiáng)度,年可節(jié)約乳化液和水741600l,節(jié)約費用約40萬元;自制多功能加長刀架,完全使用部門現(xiàn)有材料自主設(shè)計制造。投入使用后可滿足我部立柱中缸密封槽自主修復(fù),產(chǎn)品出廠后返修率有原有30%降低到2.5%,年節(jié)約維修費用69.3萬元;碰攻克了立柱外缸、中缸缸口偏心無法修復(fù)難題,實現(xiàn)自主修復(fù),采用四爪卡盤、中心架、車床專用尾頂尖的工藝方案可,修復(fù)20%偏心的中缸缸口。提高了現(xiàn)有車床的使用率,
11、減少了購買高昂的數(shù)控設(shè)備,減少了搬運、庫存等一系列浪費問題,節(jié)約費用67萬元。4.8全員參與,實施持續(xù)改善。改善永無止境,是全體員工共同參與的活動,部門動員所有員工獻(xiàn)計獻(xiàn)策,頭腦風(fēng)暴,將改善進(jìn)行到底。5 成果和經(jīng)濟(jì)效益分析該項目實施以來,部門年檢修立柱達(dá)3600根,單根立柱修復(fù)時間由原來的1.85小時縮短至0.72小時,檢修周期由76.3天縮短至31.3天,效率由32.8%提升至54.8%,立柱一次通過率由70%提升至92%,空間利用率由67.8%提升至79.3%,人員技能及士氣顯著提升,現(xiàn)場6s有了質(zhì)的跨越,作業(yè)環(huán)境明顯改觀,現(xiàn)場庫存降低了約80%,通過自修,年節(jié)約資金約3000多萬元。技術(shù)革新實現(xiàn)產(chǎn)值1324.3萬元,直接效益2333萬元,間接效益8158萬元,且可持續(xù)創(chuàng)造價值。6 結(jié)語通過改善,部門的成績斐然,流水線項目取得了巨大成功。通過現(xiàn)場布局優(yōu)化,生產(chǎn)流程及工藝改革,實現(xiàn)了立柱檢修流水線作業(yè)模式。解決了液壓支架立柱檢修生產(chǎn)工序混亂、生產(chǎn)效率低下、庫存量大和檢修周期長及空間利用率低的問題。立柱專業(yè)檢修中采用流水線生產(chǎn)方式,有效的解決了液壓支架因立柱檢修能力不足導(dǎo)致支架檢修周期長,影響工作面配套的問題。同時,減
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