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文檔簡介

1、20XX年度停產(chǎn)檢修工作總結(jié)20XX年 10 月 13 日電解西跨通電,我廠20XX年度停產(chǎn)檢修工作結(jié)束。由于今年集團(tuán)公司“三個不減少“和”一個不動搖”工作方針,我廠力爭年底超產(chǎn)3000 噸的目標(biāo)要求和檢修技改無縫銜接等因素,壓縮了20XX年檢修工期,熔鑄車間作為火法車間,停產(chǎn)檢修時間只有13 天,熔鑄 40 噸有心電爐大修周期至少20 天,9 月 20 日,車間決定提前一周進(jìn)行熔鑄 4#電爐大修工作, 截止系統(tǒng)濕法系統(tǒng)停車,車間積壓陰極鋅近 300 噸,檢修前期,車間生產(chǎn)和檢修同時開展,今年的檢修工作具有項目雜、組織工作難度大、工作量大和工期短的特點,車間根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況及逢修必改的原則,按

2、照廠里檢修工作要求,確保檢修項目涵蓋電爐、鑄錠機(jī)、鋅粉反射爐、供配電系統(tǒng)和天車等車間主要機(jī)電設(shè)備,切實可行地制定了九項大修項目 (外委 3 項),制定了圍繞車間 B 類設(shè)備、管網(wǎng)系統(tǒng)和安全設(shè)施檢修的中小項目 32 項、零星項目 3 項。將設(shè)備檢修和小改小革有機(jī)地結(jié)合在一起,車間為貫徹和落實廠里對檢修質(zhì)量和工期的要求,成立了檢修領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)大修期間檢修進(jìn)度和檢修質(zhì)量,全面負(fù)責(zé)檢修安全文明施工,由工程技術(shù)人員組成的質(zhì)量技術(shù)小組,服務(wù)于現(xiàn)場各個工作面,對大修項目的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進(jìn)行技術(shù)交底,跟蹤檢修進(jìn)度,評定檢修質(zhì)量,最后由車間組織施工驗收,相關(guān)記錄歸檔管理。由車間值班長和班長組成的檢修

3、管理組,負(fù)責(zé)車間自檢項目檢修施工組織管理工作, 車間通過二級項目管理, 確保了 20XX年大修項目的進(jìn)度和質(zhì)量。按廠里的開車計劃順利地實現(xiàn)了復(fù)產(chǎn)開車一次成功,截止 10 月 13 日在車間 23 天的檢修時間里, 完成自檢大修項目 9 項(含 3 項外委項目)中小修項目完成 30 項(因部分備件材料未到,在不影響生產(chǎn)的前提下,剩余 2 項開車后陸續(xù)完成) ,大修項目完成率 100%,中小修項目完成率 93.7%,涉及生產(chǎn)設(shè)備 58 臺套,檢修電機(jī) 418KW。由于車間管理組織嚴(yán)密,利用壓縮出的工期,分別完成了熔鑄浮渣作業(yè)區(qū)和鋅打包作業(yè)區(qū)的設(shè)備檢修工作,檢修設(shè)備 32 臺套,檢修電機(jī) 260KW

4、。檢修后期完成車間主廠房設(shè)備的清潔、刷新工作,為今年標(biāo)準(zhǔn)化車間復(fù)檢工作奠定了良好基礎(chǔ),現(xiàn)將本次檢修工作總結(jié)如下,總結(jié)工作中的經(jīng)驗和不足,為今后的設(shè)備管理工作開拓思路。一、 #電爐大修、鋅粉反射爐中小修1、對電爐進(jìn)行了解體大修,拆除了爐襯砌體和臺感應(yīng)器,對爐殼進(jìn)行適當(dāng)矯正,補(bǔ)焊了部分感應(yīng)器法蘭處爐殼溶洞。車間組織了拆爐、筑爐作業(yè),通過小改小革,車間重新設(shè)計和自制了 15 個鋅環(huán),使感應(yīng)器融溝內(nèi)鋅液流動性增強(qiáng),提高了電爐有功功率,同時有效地延長了感應(yīng)器的使用壽命,組裝了8 臺感應(yīng)器,對接了6 臺電爐的感應(yīng)器,按升溫曲線進(jìn)行烘爐,10 月15升溫具備生產(chǎn)條件。2、為完成今年合金訂單任務(wù), 對合金作業(yè)

5、區(qū)生產(chǎn)裝備及工器具進(jìn)行了徹底檢修,拓寬了合金澆注工作臺面、加固了溜槽和漏斗支架、合金錠模水套處敷設(shè)了鑄鋼板,對澆注裝置也進(jìn)行了重新配置,使合金生產(chǎn)工藝設(shè)備更加流暢和緊湊。3、對熔鑄鋅粉反射爐加料口和扒渣口進(jìn)行了徹底檢修和改造,拆除了加料口燒損砌體,更換鑄鋼加料口,更改了加料口尺寸,杜絕了大塊物料入爐對爐體造成的沖擊,扒渣口的改造解決了火焰燒損爐門的問題,同時便于爐內(nèi)死角區(qū)扒渣作業(yè),進(jìn)一步改善了反射爐爐況。二、外委檢修項目1、圓盤鑄錠機(jī)檢修解體了鑄錠機(jī)整機(jī)。拆洗、潤滑了電磁調(diào)速電機(jī)及渦輪蝸桿減速機(jī),更換了 22 塊圓盤錠模及推力軸承,矯正了圓盤大支架,錠模小托架檢查更換22 套,使錠模平整度增加

6、, 有效地改善了鋅錠外觀質(zhì)量。更換了冷卻水回水總管石墨水封,制作了圓盤反軌,調(diào)整了正軌,減少了錠模轉(zhuǎn)輪部件的磨損, 降低了設(shè)備的故障率,試車及生產(chǎn)時機(jī)組運(yùn)行狀況良好。2、天車軌道平整更換及軌道端梁機(jī)械限位器安裝熔鑄主廠房主跨端梁安裝兩臺機(jī)械限位器,有序地避免了東臺 5 噸天車作業(yè)使吊軌故障,消除了部分安全生產(chǎn)隱患。熔鑄鋅打包作業(yè)區(qū)更換120 米 32kg/m 輕軌,平整堅固軌道,車間自檢3臺 5 噸單梁吊,負(fù)荷試車后運(yùn)行良好。二、 2 臺 L=10.08M精鋅直線鑄錠機(jī)檢修更換了一臺直線鑄錠機(jī)的鏈條、錠模及大部分易損件,有效地降低了機(jī)組運(yùn)行“抖動”現(xiàn)象,提高機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性。清洗了液壓系統(tǒng)油箱、

7、液壓閥件,并調(diào)整了機(jī)構(gòu)運(yùn)行參數(shù),檢查更換了電器元件及線路電纜,檢修了機(jī)組控制部分PC控制系統(tǒng),更換了易損電器件,提高了機(jī)組開車率,重新配置冷卻水管,使鑄錠機(jī)的鋅錠冷卻水與液壓站油溫的冷卻水分開, 冷卻效果明顯, 回水進(jìn)入車間沉淀池形成循環(huán), 提高了新水利用率, 最后調(diào)試后順利復(fù)產(chǎn)。三、天車檢修對于車間的 6 臺天車,我們徹底檢查了其供電線路,更換了小車電纜并重新制安了小車電纜架,更換了部分電阻器、 控制器、制動器,并對線路及元件進(jìn)行了徹底的吹灰清潔。也對廠房主、副跨的部分天車軌道,進(jìn)行了檢查和緊固,并更換了部分滑線絕緣瓷瓶。更換了副跨 5T 天車的小車軌道及小車主動車輪, 消除了該車檢修前嚴(yán)重

8、的“啃軌”現(xiàn)象。四、車間水暖風(fēng)氣及煤氣管網(wǎng)檢修維護(hù)今年我們對煤氣管網(wǎng)的閥門進(jìn)行了徹底的檢查更換,對煤氣管線進(jìn)行了開口并徹底洗理,更換4 臺閘閥,清洗 250 煤氣閥門,在車間 108 米煤氣管線( 300)上進(jìn)行了徹底清理,共清理煤焦 550kg, 保證了冬季車間煤氣管網(wǎng)的暢通。車間對部分 108 壓縮風(fēng)管線進(jìn)行了加固,壓力表、安全閥進(jìn)行了校檢和試驗,對車間的80 循環(huán)水管線進(jìn)行了局部更換,更換了部分生產(chǎn)水管線的閥門,并對車間生產(chǎn)水、煤氣放水管線及閥門進(jìn)行了保溫。五、其它檢查了 1 電爐和 2、3 及 7、8 4 臺合金爐供電系統(tǒng)的檢修并進(jìn)行了部分母線緊固,更換了22 臺變形、漏液的電容器;

9、對車間3 個高壓配電室和 6 個低壓配電室進(jìn)行了系統(tǒng)檢查,檢查處理了配電室進(jìn)出線的 ME、DW開關(guān)的問題和故障;更換了電容器、斷路器、互感器等電氣元件,緊固電氣連接,對元件及線路徹底吹灰;協(xié)助動力廠外修了 4 電爐變壓器,并修理、更換了 5 高壓室的真空斷路器;檢查并部分更換了車間 16 臺清水泵的軸承和盤根、 處理了 9 臺 22KW風(fēng)機(jī)的軸承箱 , 處理漏油現(xiàn)象,調(diào)整了聯(lián)軸器裝配,同時拆檢、清洗了 12 臺電機(jī);在鋅粉作業(yè)區(qū)檢修中, 更換了斗式提升機(jī)的鏈條和料斗,檢查、更換了上下軸承座,并拆檢、潤滑了 6 臺震動電機(jī);修補(bǔ)、加固了震動篩的機(jī)殼,更換了篩網(wǎng),制備了篩網(wǎng)架的備件; 對兩臺 1

10、噸電葫蘆進(jìn)行了解體檢查和清洗、潤滑;對車間所有平臺、欄桿及梯子進(jìn)行了修正、補(bǔ)焊,更換了7、8 合金爐作業(yè)面的花紋鋼板,使?jié)茶T操作更加安全方便;對車間儀表臺賬上的壓力表及工具表進(jìn)行了校驗,最后全面清潔了設(shè)備管網(wǎng)衛(wèi)生,車間生產(chǎn)工藝管網(wǎng)進(jìn)行了有重點的保溫,以保證冬季生產(chǎn)的順利進(jìn)行,檢修末期,車間組織生產(chǎn)人員對車間設(shè)備、管網(wǎng)及安全欄桿樓梯進(jìn)行刷漆,在10 月 13 日前組織試車工作,開車復(fù)產(chǎn)一次成功。六、土建項目處理了熔鑄部分破損地面, 修補(bǔ)了近 80 米的現(xiàn)場作業(yè)平臺安全欄桿基礎(chǔ),改善了車間作業(yè)環(huán)境, 為今年 11 月份標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)檢工作創(chuàng)造了有力條件??偠灾?,在今年的檢修中,熔鑄車間在工期短,任務(wù)繁重的情況下,合理安排檢修與生產(chǎn)的關(guān)系,組織精兵強(qiáng)將,充分發(fā)揮生產(chǎn)技術(shù)骨干的模范帶頭作用,同時積極指導(dǎo)和配合了 3 家外委單位的施工,檢修過程中廣泛調(diào)動職工技術(shù)創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新思路,整理并實施小改小革和合理化建議10 余項,消除了設(shè)備運(yùn)行隱患,解決了許多影響生產(chǎn)工

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