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1、某礦12.6窒息事故一、時間:××××年12月6日17時25分二、地點:西翼4308消火道聯(lián)絡(luò)巷三、事故簡要經(jīng)過1999年12月6日早班,煤質(zhì)科采煤樣工于××、閔××二人,下井到4306綜放面順槽皮帶采取煤樣,至當天下午16時仍未升井,經(jīng)派人尋找,在4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷處找到,二人已窒息死亡。四、事故原因分析1、4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷氣體情況12月6日夜班,安監(jiān)局副局長、通風(fēng)處主任工程師、該礦副礦長以及兩名救護隊員,到現(xiàn)場查看,并采集氣樣,有關(guān)情況如表1示。表1:4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷氣體分析表地 點 名 稱CH
2、4(%)CO2(%)CO(%)O2(%)N2(%)事 故地 點上 部5.795.500.003.0080.60中 部5.855.660.002.7080.70下 部5.735.690.002.7081.204308運順 閉內(nèi)6.056.300.002.2080.80外5.825.770.002.8081.102、 4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷氣體來源分析由上表可以看出:4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷內(nèi)的氣體和4308運順閉內(nèi)的氣體成分基本相同,可判定4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷內(nèi)積聚的氣體來源于臨近采空區(qū)。3、 2月3日12月6日的通風(fēng)系統(tǒng)變化情況4308運順密閉于1999年9月6日建,此后,每周檢查一次閉內(nèi)、外
3、氣體情況。事故前最近一次測定是12月3日,通風(fēng)工區(qū)瓦檢員陳昌運測得4308運順閉內(nèi)外氣體如表2示。表2:4308運順閉氣體分析表地 點 名 稱CH4(%)CO2(%)CO(%)O2(%)t(ºC)4308運順 閉內(nèi)10.07.00.03.328外0.000.070.0未 測27注:表中CH4、CO2為光瓦測值由表2可以看出,12月3日4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷氣體情況正常。因此,判定在12月3日12月6日間通風(fēng)系統(tǒng)發(fā)生了變化。變化之一:48軌至四采回風(fēng)上山聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門敞開約400mm。變化之二:48軌建了一組調(diào)節(jié)風(fēng)門。4、 4308運順閉內(nèi)氣體泄出原因分析事故后,通風(fēng)工區(qū)測風(fēng)員李×
4、;在檢查通風(fēng)系統(tǒng)時,發(fā)現(xiàn)48軌至四采回風(fēng)上山聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門敞開約400mm,造成部分風(fēng)流短路,使通過4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)量減少。但該風(fēng)門關(guān)閉后,4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷瓦斯積聚并未消除。因此,48軌至四采回風(fēng)上山聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門敞開,并不是導(dǎo)致4308運順閉內(nèi)氣體泄出的直接原因。12月5日,該礦對四采區(qū)上部通風(fēng)系統(tǒng)進行了調(diào)整,即在48軌設(shè)了一組調(diào)節(jié)風(fēng)門,使調(diào)節(jié)風(fēng)門兩側(cè)風(fēng)流壓差大幅度增加,致使采空區(qū)氣體從壓力較低的4308運順閉等處大量涌出。這組調(diào)節(jié)風(fēng)門同時使48軌的風(fēng)量由497m3/min降低到263 m3/min,再由四采回風(fēng)上山聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門漏風(fēng)約25 m3/min,4308消火道短路210 m3/m
5、in,4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷通過風(fēng)量只有28 m3/min。兩個因素相加,造成了4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷瓦斯(采空區(qū)氣體)大量積聚。當48軌至四采回風(fēng)上山聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門敞開約400mm時,四采回風(fēng)上山聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門漏風(fēng)增至50 m3/min,4308消火道短路187 m3/min,4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷通過風(fēng)量只有26 m3/min。由此可以看出:在這種情況下,48軌至四采回風(fēng)上山聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門敞開約400mm,對4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷影響并不大,從而也否定了48軌至四采回風(fēng)上山聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門敞開約400mm是導(dǎo)致采空區(qū)氣體涌出的原因。564974739445048軌消火道注:()內(nèi)為風(fēng)門敞開時的風(fēng)量分配28(
6、26)消火道210(187)238(213)48軌25(50)263 調(diào)風(fēng)前的通風(fēng)系統(tǒng)示意圖 調(diào)風(fēng)后的通風(fēng)系統(tǒng)示意圖5、 死亡時間判斷 于××、閔××二人是在行走的過程中窒息死亡的,即死亡時間應(yīng)為6日上午7點多鐘。理由如下:死亡時的姿勢均是向前臥;礦燈是開著的;距巷道口11m處O2濃度為15%,即二人在低氧情況下行走的距離很短;現(xiàn)場情況表明二人以前休息的地點在事故地點前方70m處的原絞車房處。五、事故教訓(xùn)1、現(xiàn)場通風(fēng)管理應(yīng)吸取的教訓(xùn) 在進行通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整時,應(yīng)特別注意整個系統(tǒng)調(diào)整前后的壓能變化情況、風(fēng)量變化情況,找出變化后的壓能最低點,并采取防止采空區(qū)瓦斯
7、泄出和積聚的措施,并注意觀測。這是該礦12月5日的通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整,給我們的深刻教訓(xùn)。 加強對通風(fēng)系統(tǒng)的管理,防止出現(xiàn)微風(fēng)巷道,特別是和采空區(qū)有漏風(fēng)聯(lián)系的巷道。該礦4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷,長期處于微風(fēng)狀態(tài)(風(fēng)速只有0.1m/s),并且一直未被發(fā)覺,這是通風(fēng)管理的嚴重失誤,也是這起事故給我們的深刻教訓(xùn)。 加強對風(fēng)門的管理,確保通風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定。該礦48軌至四采回風(fēng)上山聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門敞開400mm,雖然不是導(dǎo)致4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷瓦斯積聚的原因,但是,卻暴露了我們管理上的漏洞。該組風(fēng)門既連通采區(qū)回風(fēng),又決定該處角聯(lián)分支通風(fēng)狀態(tài),然而既無開關(guān)閉鎖,又無狀態(tài)遙訊。 本次瓦斯積聚的原因是采空區(qū)瓦斯大量涌出,而誘
8、發(fā)采空區(qū)瓦斯突然涌出的因素,還可能是煤倉、溜煤眼放空。對此,我們一定要引起高度重視,尤其是區(qū)域性均壓系統(tǒng)。 角聯(lián)巷道的存在,是通風(fēng)系統(tǒng)的一大危害,應(yīng)在設(shè)計時努力加以避免,對已形成的角聯(lián)網(wǎng)路,應(yīng)采取措施,確保通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定。 對較長時間不用的巷道,應(yīng)予以封閉,以簡化通風(fēng)系統(tǒng)。 安全隱患應(yīng)及時匯報。該礦4309溜煤眼(通四采區(qū)上部中間皮帶巷)自10月16日起,時常出現(xiàn)CO超限(13:0017:00),但一直未匯報。這次處理時,采用調(diào)風(fēng)的辦法,引起4308消火道西聯(lián)絡(luò)巷瓦斯大量積聚。 加強對采區(qū)內(nèi)部及回風(fēng)系統(tǒng)流動作業(yè)人員、單獨作業(yè)人員的管理。對經(jīng)常在回風(fēng)系統(tǒng)作業(yè)的人員,可佩帶便攜式沼氣氧氣兩用儀;其他人員確需進入回風(fēng)系統(tǒng),必須提出申請,在通風(fēng)人員的監(jiān)護下方可進入。2、通風(fēng)處技術(shù)業(yè)務(wù)管理應(yīng)接受的教訓(xùn) 加強對通風(fēng)技術(shù)人員的培訓(xùn),
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