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文檔簡(jiǎn)介
1、污水處理hcr反應(yīng)器解決味精廠廢水方案維拓環(huán)境二1萬(wàn)伏特 某味精廠生產(chǎn)味精15000t/a,在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水具冇so產(chǎn)高、cod高、氨氮高和p1i值低等特點(diǎn)。如采用厭氧+好氧工藝(如uasb+sbr等)處理,因廢水+ so.,2'的大最存在,工藝將 變得相當(dāng)復(fù)雜,一次性投資很大。為此,作者采用好氧生物處理新工藝進(jìn)行了處理味粘廢水的試驗(yàn)研究。1試驗(yàn)方法及基本條件1. 1工藝選擇為避免原水中so,2的影響采用好氧生物處理工藝,并以德國(guó)claushtal工科人學(xué)物和傳遞研究所研制 開(kāi)發(fā)的hcr(high performance compact reactor)為核心工藝,其流程如圖1所
2、示。屮和絮凝沉淀池hcr 脫億池 二沉池接輕絨化也圖1工藝流程中和絮凝沉淀池、hcr、脫氣池、二沉池、接觸氧化池的有效容積分別為50、15、5、40、50l, hcr、 接觸氧化池的水力停留時(shí)間分別為(35)、(12h,污泥停留時(shí)間為68h。iicr反應(yīng)器為兩端封閉的闘柱形容器,頂部安裝射流器并開(kāi)有一排氣孔。反應(yīng)器的部分出水、絮凝沉 淀池出水及回流污泥通過(guò)循環(huán)泵加壓經(jīng)管道混合后進(jìn)入hcr頂部的射流器,形成高速射流,同時(shí)由于負(fù)壓 作用而吸入人量空氣。射流器的兩相噴頭將吸入的空氣切割成微小氣泡,從而在其下方形成高速泵流剪切 區(qū)。富含溶解氧的污水經(jīng)導(dǎo)流桶流到反應(yīng)器底部后乂沿外桶壁向上反流,從而形成環(huán)
3、流。在此過(guò)程中微氣 泡和活性污泥充分接觸,獲得了很好的傳質(zhì)效果(氧傳輸利用率鬲達(dá)50%)。首先用石灰乳將廢水ph值屮和至6. 58,然后加入mfc(聚合氯化鋁鐵),絮凝沉淀0. 5h(cod去除率 為20%30%)后上清液進(jìn)入hcro hcr出水經(jīng)脫氣池(主耍脫去附著在活性污泥表面的c0?、空氣等)脫氣后 進(jìn)入沉淀池進(jìn)行泥水分離,hcr可去除70%80%的codo沉淀池出水經(jīng)接觸氧化池處理厲出水達(dá)到進(jìn)入城 市管網(wǎng)的排放要求。1.2操作條件1.2.1分析項(xiàng)目及方法分析項(xiàng)fi及方法如表1所示。表1分析項(xiàng)目及方法項(xiàng)目分析方法項(xiàng)目分析方法cod重餡酸鉀快速測(cè)定法bods標(biāo)準(zhǔn)稀釋倍數(shù)法do和水溫便攜式溶
4、氧儀測(cè)定生物相顯微鏡觀察nh廠n滴定法mlss重量法s0.,2-盤量法phph試紙1.2.2試驗(yàn)川水試驗(yàn)川水為南寧味粘廠的生產(chǎn)廢水,先川該廠離交工段中產(chǎn)生的高濃度有機(jī)廢水進(jìn)行試驗(yàn),后再直接 用各工段實(shí)際排放水量按比例配水進(jìn)行試驗(yàn)。其中,高濃度廢水的水質(zhì)如下:cod為25000mg/l, nil廠n為 10000mg/l, bod5為 13000mg/l, so/為 45000mg/l, ph=l. 53。2結(jié)果及討論以桂林市第四污水廠的活性污泥作為種泥,經(jīng)過(guò)培養(yǎng)馴化后投入11cr并啟動(dòng)處理系統(tǒng)。僅7dllcr系統(tǒng) 的容積負(fù)荷就從4 kgc0d/(m3d)升至15kgc0d(m3d) ; 18d
5、以后容積負(fù)荷達(dá)到28. 74kgcod/ (m3d),且系 統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。2. 1絮凝去除效果試驗(yàn)把pafc作為絮凝劑,進(jìn)水cod濃度對(duì)其去除率的彩響及絮凝前后cod的變化分別見(jiàn)圖2、3。由 圖2知,絮凝對(duì)cod的去除率相對(duì)穩(wěn)定,其值穩(wěn)定在25%35%。絮凝前后的cod濃度相關(guān)直線斜率為0. 6, 相關(guān)系數(shù)09(圖3)。60p nm40亠j 9000-20.j2 6 000. 二 3悅03 900 5 900 7 900 9 900 11 900 13 900 15 900 逸進(jìn)水c0d/(mgll)離匕圖2進(jìn)水cod濃度與去除率的關(guān)系3 000 6 000 0 000 i2u00 15 000
6、 u 000絮稚前c0d/zl 9圖3薰前后8d的變化2. 2 hcr對(duì)cod的去除2. 2.1容積負(fù)荷與去除率試驗(yàn)表明,當(dāng)容積負(fù)荷為9. 772. 4kgcod/(m3d)時(shí)hcr出水并沒(méi)有隨進(jìn)水cod值的升高而上升,其 對(duì)cod的去除率一直為75%80亂這說(shuō)明hcr去除cod的性能很穩(wěn)定、耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、cod負(fù)荷率高(最 后階段高達(dá)72. 4kgcod/(m;id)且運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)冇保證。2. 2. 2s0產(chǎn)對(duì)cod去除率的影響當(dāng)進(jìn)水cod維持在800010000mg/l八so產(chǎn)為1600026118mg/l時(shí),1icr對(duì)cod去除率始終為76. 98% 82.34%,說(shuō)明so:的
7、存在并不影響系統(tǒng)對(duì)cod的去除。2. 3其他因素影響分析2. 3.1溶解氧當(dāng)iicr >|«溶解氧濃度為23.3mg/l時(shí),cod去除率較低(60%),隨著溶解氧(d0)濃度的上升,cod去除 率也上升,當(dāng)溶解氧濃度6mg/l時(shí),cod去除率可達(dá)到85%。由試驗(yàn)也知,當(dāng)溶解氧濃度>4mg/l后,cod 去除率的増長(zhǎng)趨勢(shì)不十分明顯。因此,hcr中溶解氧濃度維持在3. 34. 5mg/l即可,進(jìn)水cod濃度高,溶 解氣濃度可適當(dāng)爲(wèi)一點(diǎn)。2. 3. 2污泥濃度污泥濃度與cod去除率關(guān)系見(jiàn)表2。由表2可知,當(dāng)hcr進(jìn)水cod在571013800mg/l、活性污泥濃度在1320g/
8、l時(shí),污泥濃度與容積 負(fù)荷呈一定的止相關(guān)關(guān)系。此時(shí)微生物降解cod速度較快,對(duì)cod去除率較高。當(dāng)污泥濃度v13g/l時(shí), 如果進(jìn)水cod濃度爲(wèi),由于微生物量太少,水中的cod不能被有效降解,使hcr去除cod的能力降低;而 當(dāng)污泥濃度20g/l時(shí),由于微生物暈多,消耗氧氣量大,此時(shí)耍防止溶氧量不足而導(dǎo)致好氧生物死亡。 因此,反應(yīng)器內(nèi)活性污泥濃度保持在1320g/l為宜。表2污泥濃度與cod去除率的關(guān)系樣號(hào)123456789hcr進(jìn)水cod濃度(mg/l)280048005710638467937517838793578452污泥濃度(g/l)10. 23480012. 1214. 6515.
9、4716. 6316.9417.0117.22cod去除率(%)85. 2681.6683.6881.3979.3977.4875. 3773. 1376. 17樣號(hào)101112131415161718hcr進(jìn)水cod濃度(mg/l)99. 8099. 591024483741105413054116241200013800污泥濃度(g/l)17. 4517.8418.11& 7120.121.0121.523. 8324.3cod去除率(%)79.237& 1376. 9870. 7773.3873. 2470.3767. 3966.22. 4接觸氧化池處理效果試驗(yàn)結(jié)果表明,經(jīng)i1cr處理后的廢水可生化性仍較好,接觸氧化池對(duì)cod的去除率達(dá)65%80%,平均 為71.46%。一般出水 cod<450mg/l能滿足進(jìn)入城市管網(wǎng)的排放要求。2.5整個(gè)系統(tǒng)對(duì)cod的去除經(jīng)整個(gè)工藝處理后味韜廢水中的cod可降至400mg/l左右,總?cè)コ蕿?3%98%(平均為95%以上), 具冇良好的去除效果。對(duì)于中濃度的味精廢水可以直接處理達(dá)標(biāo)排放,對(duì)10000mg/l以上的高濃度味精廢 水經(jīng)處理后也可達(dá)到進(jìn)入南寧城市管網(wǎng)的排放要求。3結(jié)論 味椿廠廢水可采用以iicr為核心的好氧生物方法進(jìn)行處理。該工藝不需對(duì)其
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