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文檔簡介

1、濕型鑄造厚壁球墨鑄鐵件澆冒工藝解決縮孔問題(河北樂亭大地汽車部件有限公司)我公司為國外生產雙層法蘭閘閥外殼體,產品結構特點:重量147Kg,外形700x700x170一方一圓雙層法蘭,厚度60mm,中間連接部位厚度只有11mm,接近雙層平板鑄造(見圖)。材質要求ASTM A536 65-45-12,生產方式為粘土砂濕型鑄造、鐵砂箱、漏模機手工造型,中頻電爐熔煉。要求外觀無缺陷且嚴謹補焊。700mm170mm在前期生產中,由于電爐熔煉對化學成份控制比較有力,化學成分CSiMnSPMg,所以產品機械性能能夠滿足材質要求,主要問題為外觀缺陷及縮孔,經改進增加新砂比例,提高砂型緊實度在90個硬度單位以

2、上,碳當量控制在4.2-4.3,外觀有所改善但縮孔造成的廢品仍有45%。出現(xiàn)部位集中于冒口頸附近,以及上箱法蘭鉆孔內部(見圖)。在其他生產環(huán)境不能做大的更改前提下,澆注系統(tǒng)及冒口設計是否合理成為獲得合格產品的主要因素。最初模具及澆冒系統(tǒng)設計如圖(后改成四角壓邊冒口)先后更改設計數(shù)次提出典型工藝介紹如下1. 中間加粗冒口設計(在同類產品直徑300以下小規(guī)格件使用成功,可保證成品率85%以上),可以獲得合格鑄件,但35%仍有較小縮孔,主要出現(xiàn)在冒口頸根部,而且鐵水利用率低,成本高。2. 冒口加冷鐵設計:減小砂箱,能提高砂型硬度,減少冒口數(shù)量,縮孔仍在上箱冒口頸處出現(xiàn)但已減少很多,但冷鐵處出現(xiàn)夾渣、

3、氣孔缺陷。造型操作難度增加,冬季時冷鐵造成的缺陷更多。3. 過熱旋轉冒口設計 :上下兩層均加冒口頸補縮,橫澆道末端加集渣包,澆口切線方向引入冒口,冒口座較深,鐵水進入后旋轉能去除部分鐵水中的贓物,同時形成過熱冒口有利于最后凝固和產品補縮,成品率85%以上。外觀及縮孔問題都得到解決??偨Y以上經驗發(fā)現(xiàn):1. 壓邊、溢流冷冒口會造成冒口頸根部縮孔,不能有效補縮。2. 球鐵件濕型鑄造時砂型強度提高有利于補縮和獲得理想的鑄造表面。 3. 砂型強度能保證的話,暗冒口補縮優(yōu)于明冒口。否則區(qū)別不大。 4. 單純加大冒口并不能解決縮孔問題。5. 澆注系統(tǒng)設計應達到快速充型,減少澆注時間。 6. 提倡使用澆口切線方向引入的

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