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1、國產(chǎn)引進(jìn)型600MW 汽輪機(jī)單順序閥運行邏輯修改方案喬桂增 劉曉慧(山東中華發(fā)電有限公司聊城發(fā)電廠 山東 聊城 252033)摘要:針對聊城發(fā)電廠2×600MW 機(jī)組單順閥切換中存在的問題進(jìn)行分析,提出邏輯修改方案,優(yōu)化了閥門開啟順序及重疊度,并進(jìn)行試驗。解決了原設(shè)計閥序運行中存在的問題,試驗的結(jié)果在同類型機(jī)組中具有較高的推廣應(yīng)用價值,對該類型機(jī)組制造設(shè)計有指導(dǎo)意義。 關(guān)鍵詞:閥門管理;單閥;順序閥;試驗1 前言山東中華發(fā)電有限公司聊城發(fā)電廠是國家“九五”重點建設(shè)項目,是山東電網(wǎng)西部重要的電源支撐點、華北電網(wǎng)與山東電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)的重要聯(lián)結(jié)樞紐。電廠按4×60萬千瓦機(jī)組規(guī)劃,分兩期
2、建設(shè)。一期工程建設(shè)2×60萬千瓦燃煤機(jī)組,項目法人為山東中華發(fā)電有限公司,工程于1998年批復(fù)初步設(shè)計,1998年12月26日開工建設(shè),兩臺機(jī)組相繼于2002年9月28和2003年8月18日投入試生產(chǎn),汽輪機(jī)由上海汽輪機(jī)有限公司(STC )采用美國西屋公司技術(shù)生產(chǎn)的600MW 汽輪機(jī)組,為亞臨界參數(shù)、單軸四缸四排汽、具有一次中間再熱的凝汽式機(jī)組。本機(jī)組整個通流部分共58級葉片,其中高壓缸1+11級,中壓缸2×9級,低壓缸4×7級;調(diào)節(jié)級葉片為三聯(lián)體葉片,低壓缸末二級動葉片為調(diào)頻葉片,其余葉片均為不調(diào)頻葉片;調(diào)節(jié)級噴嘴及動葉采用最新的2193E 、2175型線,并在
3、噴嘴外壁采用子午面型線通道;高、中壓缸及低壓前四級葉片全部采用根據(jù)可控渦原理設(shè)計的新葉型;中壓缸及低壓前四級動葉片為自帶圍帶結(jié)構(gòu),并采用高強(qiáng)度的“P ”型葉根;低壓次末級靜動葉為最新設(shè)計,末級動葉采用新設(shè)計的905mm 葉片,整個軸系共配置11只徑向軸承。DEH 系統(tǒng)是采用上海新華控制工程有限公司(GE )生產(chǎn)的DEH-A 。該系統(tǒng)除具有BTC (汽輪機(jī)基本控制)和ATC (汽輪機(jī)自啟動控制)功能外,還具有監(jiān)視和保護(hù)功能。它可以完成實時數(shù)據(jù)采集、過程控制、高級控制、報警檢測、監(jiān)視、操作,可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、統(tǒng)計、顯示、打印等處理,并提供組態(tài)和調(diào)試工具。從DEH-A 的總體結(jié)構(gòu)及應(yīng)用業(yè)績上看,它
4、已在600MW 以下容量機(jī)組成熟應(yīng)用,并得到積極推廣,逐步替代了進(jìn)口同類系統(tǒng)產(chǎn)品。在聊城發(fā)電廠DEH 系統(tǒng)上的應(yīng)用,是其在國內(nèi)600MW 類型機(jī)組上的首次嘗試。2 單順序閥切換的目的單、順序閥切換目的是為了提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和穩(wěn)定性,其實質(zhì)是實現(xiàn)節(jié)流調(diào)節(jié)與噴嘴調(diào)節(jié)的無擾切換,解決變負(fù)荷過程中的均熱要求與部分負(fù)荷經(jīng)濟(jì)性的矛盾。單閥方式下,調(diào)節(jié)級全周進(jìn)汽,對調(diào)節(jié)級葉片應(yīng)力控制有益,這樣可以以較快的速度變負(fù)荷,但另一方面,由于存在節(jié)流損失,在經(jīng)濟(jì)上不利,所以單閥方式下較適宜于負(fù)荷變動工況。順序閥方式對應(yīng)于調(diào)節(jié)級部分進(jìn)汽,由于減少了節(jié)流損失而提高了經(jīng)濟(jì)性,但同時葉片存在沖擊會產(chǎn)生部分應(yīng)力,因而對負(fù)荷變化
5、有一定的限制,機(jī)組在該方式運行下,適應(yīng)于高負(fù)荷時的穩(wěn)定運行工況,此時大部分閥門處于全開狀態(tài),只有部分閥沒有開足,所以減少了節(jié)流損失。DEH 負(fù)荷控制原理:DEH 控制系統(tǒng)根據(jù)機(jī)組負(fù)荷要求,計算出與當(dāng)時主汽參數(shù)相對應(yīng)的流量值,經(jīng)過高低負(fù)荷限制,輸出到閥門管理程序,通過閥門管理程序換算成與之對應(yīng)的閥門開度。單閥運行時,汽輪機(jī)總的流量信號平均加到各個高壓調(diào)節(jié)門上;順序閥控制時,流入汽輪機(jī)的蒸汽流量是各閥門流量的總和,它將按順序依次加到GV1-G V4上,各閥門按順序啟閉,相鄰的兩個閥門在開啟時有一定的重疊度(前一閥門尚未完全開啟,下一閥便提前打開,這提前開啟的量,即為閥門的重疊度)。通常認(rèn)為當(dāng)閥門前
6、后的壓力比P2/P1=0.95-0.98時,閥門就算全開。重疊度的選取要經(jīng)過方案比較,一般以前一閥門開至閥門前、后的壓力比P2/P1=0.85-0.90時,后一閥就開始開啟為合適,而閥門流量特性曲線就是流量向閥門開度轉(zhuǎn)換的函數(shù),如果流量曲線與實際有誤差,則在閥門切換過程中負(fù)荷變化就較大。3 存在問題兩臺機(jī)組自投產(chǎn)以來,均存在單閥切順序閥后#1、2瓦溫高振動大問題,50%負(fù)荷時最高瓦溫曾達(dá)到97,且隨著負(fù)荷的降低呈升高趨勢。04年8月10日#2機(jī)大修后性能試驗時,當(dāng)順序閥運行負(fù)荷由600MW 緩調(diào)至540MW 時#2軸振由76um 突增至180um ,且上下起浮較大,#1、2瓦溫也分別由71、7
7、5突升至85、88,趨勢圖如圖1所示。 圖1 #2機(jī)組單順序閥切換時軸振、瓦溫波動情況因此,兩臺機(jī)只能在單閥方式下運行。根據(jù)上海汽輪機(jī)廠的計算,影響機(jī)組效率非常顯著,見表1。表1 機(jī)組效率對比表 經(jīng)多方咨詢,已投產(chǎn)的西屋進(jìn)口及國產(chǎn)化600MW 機(jī)組較多存在此問題,各單位都在摸索試驗階段,見表2。表2 機(jī)組進(jìn)汽方式調(diào)查表 4 邏輯修改方案4.1 原高壓調(diào)節(jié)汽門開啟順序:上部兩閥(3、4)同時開啟,隨著負(fù)荷的升高再分別順序開啟1閥、2閥。在68%流量(#3、4閥全開工況,負(fù)荷約431MW )以下#3、4開啟;68-90%流量(負(fù)荷約431-570MW )#1調(diào)閥開;90-100%流量(負(fù)荷約570
8、-634MW )#2調(diào)閥開。該類型機(jī)組是西屋公司在60HZ 基礎(chǔ)上?;?0HZ 的,對此它在美國本地并無任何運行經(jīng)驗可言。其汽輪機(jī)設(shè)計成可使用噴嘴調(diào)節(jié)(部分進(jìn)汽)運行,這一調(diào)節(jié)方式具有最有效的熱力性能,從而在整個負(fù)荷變動范圍內(nèi)達(dá)到最低的熱耗值。開啟順序如圖2所示。 圖2 修改邏輯前高調(diào)門開啟順序(從調(diào)速器端向發(fā)電機(jī)方向看)修改邏輯后,順序閥運行順序如下:#1、4高調(diào)門同時開啟,至約350MW 負(fù)荷時再開#2高調(diào)門,近600MW 時開#3高調(diào)門,同時根據(jù)切順序閥運行后的實際工況對各高調(diào)門的重疊度進(jìn)行優(yōu)化。開啟順序如圖3所示。 圖3 修改邏輯后高調(diào)門開啟順序(從調(diào)速器端向發(fā)電機(jī)方向看)由于改變
9、了汽輪機(jī)閥門進(jìn)汽順序,這就需要進(jìn)行閥門特性試驗,通過試驗得出正確的閥門流量特性曲線。4.2 閥門流量特性試驗4.2.1 試驗?zāi)康?.2.1.1 測取單閥方式下,高壓調(diào)門行程h 和流量(調(diào)節(jié)級壓力)特性。4.2.1.2 測取順序閥方式下,閥門重疊度為零時,高壓調(diào)門行程h和流量(調(diào)節(jié)級壓力)特性。4.2.1.3 根據(jù)以上測取的閥門行程流量特性,優(yōu)化閥門管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。4.2.2 試驗條件4.2.2.1 機(jī)組負(fù)荷能在額定參數(shù)閥門全開時的負(fù)荷到45左右的負(fù)荷范圍之間變化。4.2.2.2 主要測點變送器/測量通道校驗合格,包括:閥門指令(REFDMD )、流量指令(FDEM )、閥位開度(GV1-G
10、V4SP0)、調(diào)節(jié)級壓力(IMP )、主汽壓力(TP )、實際負(fù)荷(MW )。4.2.2.3 DEH-VCC 卡靜態(tài)聯(lián)調(diào)合格。4.2.2.4 試驗程序、調(diào)試安裝符合試驗要求(能去除閥門重疊度)。4.2.2.5 歷史數(shù)據(jù)站工作正常,完成對主汽壓力、調(diào)節(jié)級壓力、給定值、流量指令、閥位指令、功率等參數(shù)的采集。4.2.3 試驗步驟:4.2.3.1 試驗過程中撤除AGC 、CCS 遙控方式。4.2.3.2 組態(tài)修改:在單閥工況,修改DEH 組態(tài);關(guān)閉組態(tài)中P52頁B25模塊,并強(qiáng)置輸出為T ,原閥門流量特性曲線自動變?yōu)闊o重疊度曲線。(閥門的開啟順序變?yōu)?3、4/1/2,閥門重疊度為零,注意閥啟停過程中振
11、動、瓦溫)。4.2.3.3 DEH 在閥位控制方式下(MW 、IMP 回路切除),由操作員改變閥位指令目標(biāo)值達(dá)到各試驗工況的變化。4.2.3.4 鍋爐在整個試驗過程中須維持一個恒定的主蒸汽壓力,這個壓力就是試驗開始時閥門全開且負(fù)荷不超發(fā)的主汽壓力。4.2.3.5 DEH 逐點給定閥位,爐控調(diào)整汽壓穩(wěn)定后,DEH 采集數(shù)據(jù)。4.2.3.6 試驗順序:閥門全開單閥降程試驗(閥門全開后)閥切換順序閥降程試驗閥門全開DEH 恢復(fù)。從閥門全開工況開始到最低點,而后全開后閥切換,由全開工況再到最低點,再次全開后切回單閥。4.2.3.7 恢復(fù)試驗前DEH 組態(tài)。4.2.3.8 全部試驗數(shù)據(jù)發(fā)回新華公司,由新
12、華公司根據(jù)試驗數(shù)據(jù)計算出閥門的實際流量特性曲線參數(shù)。4.2.3.9 根據(jù)新華公司反饋的參數(shù)修改DEH 組態(tài):修改前,將DEH切到硬手操狀態(tài),對DEH 進(jìn)行在線修改,同時做好系統(tǒng)備份;修改完畢后,恢復(fù)DEH 自動狀態(tài),再進(jìn)行單順序閥切換試驗。4.3 熱工邏輯修改:根據(jù)新華公司計算出閥門的實際流量特性曲線參數(shù),在2006年4月25日-5月15日#2機(jī)組C 級檢修期間,對相關(guān)邏輯參數(shù)修改如下4.3.1 修改單閥函數(shù)DEH 控制系統(tǒng)#11DPU組態(tài)中page53的F(x模塊39、40、41、42,同時page53的F(x模塊82、83、84、85,取如下函數(shù) DEH 控制系統(tǒng)#11DPU組態(tài)中page
13、45的F(x跟蹤模塊9、10、11、12,取上述函數(shù)的反函數(shù)如下: 4.3.2 修改修正函數(shù)DEH 控制系統(tǒng)#11DPU組態(tài)中page27的F(x模塊83,取如下函數(shù): DEH 控制系統(tǒng)#11DPU組態(tài)中page45的F(x模塊28,取如下函數(shù): 76644.3.4 修改DEH 控制系統(tǒng)#11DPU組態(tài)中常數(shù)page52的閥組特性4.3.5 修改page52的重疊度函數(shù)page52的F(x模塊19:0,0;96.092,96.092;125.0,100;page52的F(x模塊20:-200.0,0;-7.817,0;50.00,50.00;96.092,96.092;125.0,100;pa
14、ge52的F(x模塊21:-200.0,0;-7.817,0;50.00,50.00;96.092,96.092;125.0,100;page52的F(x模塊22:0,0;96.092,96.092;125.0,100;修正后的閥門特性曲線見圖四。 圖4 修正后的閥門特性曲線5 單順序閥切換試驗2006年5月25日,聊城發(fā)電廠、山東電力研究院、上海汽輪機(jī)有限公司、GE 新華控制公司等相關(guān)單位技術(shù)人員通力合作,對#2機(jī)組進(jìn)行單順序閥切換試驗。#2機(jī)組機(jī)組負(fù)荷576MW 時,開始做#2機(jī)組由單閥切至順序閥試驗,主蒸汽壓力14.4MPa ,GV1、GV2、GV3、GV4全開。10:38,機(jī)組單閥正常
15、切換至多閥控制, 全面檢查各參數(shù),GV3開度57.9%。10:40,機(jī)組開始減負(fù)荷觀察多閥調(diào)整變化情況:機(jī)組負(fù)荷550MW 時,軸向位移由0.072mm/0.032mm升至0.102mm/0.093mm,此時G V3開度10%,GV2開度86.4%。#1、2軸瓦溫度由79/77升至82/82,軸振由47um/56um升至56um/72um。10:56,機(jī)組負(fù)荷530MW ,GV3全關(guān),GV2開度59.6%,#1、2瓦溫分別為82.2、81.3;機(jī)組負(fù)荷 500MW 時,軸向位移為 0.162mm/0.127mm;11:27,負(fù)荷 490MW, GV2 關(guān)至 21%時,GV1、GV4 開始調(diào)節(jié),
16、軸向位移為 0.181mm/0.138mm; 12:10,負(fù)荷 460MW,GV2 全關(guān),GV1、GV4 開度為 54.5%、54.5%,軸 向位移為 0.229mm/0.179mm。14:40,機(jī)組負(fù)荷升至 560MW,GV3 開始 開啟時,#1、2 軸承溫度最高升至 84.1/83.9。GV3 節(jié)流工況消失 后軸承溫度恢復(fù)正常;17:15,#2 機(jī)組負(fù)荷 450MW,軸向位移為 0.24m m/0.19mm,由順序閥切換至單閥控制,負(fù)荷降至 417MW,軸向位移降為 0.111mm/0.045mm,17:50 負(fù)荷 427MW,由單閥切換至順序閥控制,負(fù) 荷升至 458MW,軸向位移升至
17、0.237mm/0.17mm;維持順序閥控制方式 運行。上述切換過程中汽機(jī)#2 軸承振動值波動最大(正負(fù) 13 m), 其他各軸承振動正常,試驗結(jié)果較為成功,見趨勢組圖五。 6 結(jié)束語 本次進(jìn)行的試驗是 STC 600MW 機(jī)組,第一次進(jìn)行改變閥序及修改 閥門重疊度進(jìn)行的嘗試,本方案是電廠、上海汽輪機(jī)廠、GE 新華等 多方精誠合作的結(jié)果,付諸實施后取得較好的效果,瓦溫、軸振、上 下缸溫差等主要技術(shù)指標(biāo)均良好, 對解決原設(shè)計閥序運行中存在的問 題針對性較強(qiáng)。經(jīng)濟(jì)效益也非常顯著,聊城發(fā)電廠 2006 年發(fā)電量 68 億,日均負(fù)荷 443MW,根據(jù) STC 理論核算及電廠實際熱耗試驗,按二 者中耗值
18、較低的進(jìn)行核算,熱耗值將降低 135.612kJ/kW.h,單臺機(jī) 組每年將節(jié)約資金 848.3 萬元(標(biāo)準(zhǔn)煤按 500 元/噸)。若進(jìn)一步推 廣,全面應(yīng)用到目前已投產(chǎn)的西屋 600MW 機(jī)組 18 臺中,按聊城電廠# 2 機(jī)組的節(jié)能效果估算,則每年將創(chuàng)造效益 15269 萬元。STC 及美國 西屋公司對此方案非常認(rèn)可, 該成果已在國內(nèi)部分發(fā)電機(jī)組和 STC 設(shè) 計中推廣應(yīng)用。 2007 年 3 月 19 日,中國國電集團(tuán)公司科技環(huán)保部在聊城電廠組 織召開了600MW 汽輪機(jī)組單-順序閥切換安全、經(jīng)濟(jì)運行研究科 技項目評估會。評估專家委員會由來自國電集團(tuán)公司科技環(huán)保部、國 電山東分公司、上海汽輪機(jī)發(fā)電有限公司、山東電力研究院、全四維 動力科技技術(shù)有限公司、 國電龍源電力技術(shù)工程有限責(zé)任公司等單位 的專家組成。評估意見認(rèn)為,該項目提出了“對角開啟(GV1+GV 4 )+GV2+GV3 加優(yōu)化重疊度的方案”,突破了原西屋公司“上半缸先進(jìn) 汽”方式的限制,解決了原切換過程中存在的軸振、瓦溫、上下缸溫 差等問題,形成了 60
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