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文檔簡介
1、盤車時間過短,轉(zhuǎn)子永久變形【簡述】2008年03月28日16時30分,某電廠1號機(jī)組在運行時,發(fā)生6號瓦頂軸油管漏泄,處理未果,請示省調(diào)同意,1號機(jī)停機(jī)消缺。檢修結(jié)束后熱態(tài)啟動,仍有漏泄,再次停機(jī)消缺,消缺結(jié)束后機(jī)組連續(xù)啟動兩次,振動大,大軸發(fā)生彎曲?!臼鹿式?jīng)過】03月28日16時30分,運行人員發(fā)現(xiàn)1號機(jī)6號瓦頂軸油管漏泄,立即通知檢修人員。檢修人員到場后,先采取在管外漏點處打卡子方法進(jìn)行堵漏,結(jié)果無效。又采取頂軸油管加堵板方法,沒有成功。在處理過程中,主油箱油位開始下降(油箱油位由-28降至-32cm)。為避免斷油燒瓦。18時40分,值長請示省調(diào)同意后,1號機(jī)停機(jī)消缺。18時59分,機(jī)組打
2、閘停機(jī),惰走時間38分鐘。19時37分,轉(zhuǎn)速到0,投入電動盤車,盤車電流43A,偏心40m,就地晃動度0.03mm(原始值0.025mm),真空83.7kpa??紤]到此缺陷短時間內(nèi)能處理完,做好再次啟動準(zhǔn)備,鍋爐維持運行,汽機(jī)旁路系統(tǒng)運行,機(jī)組維持真空。停機(jī)后,檢修對6號瓦頂軸油管封堵,并對漏泄處打臨時卡子。20時10分,油管檢修工作結(jié)束,準(zhǔn)備極熱態(tài)機(jī)組啟動。20時38分,高壓內(nèi)缸上壁溫度445.8,下壁溫度433.7,高壓外缸上壁溫度433,下壁溫度379;中壓缸上壁溫度501,中壓缸下壁溫度445,偏心41m,就地檢查盤車電流42A,晃動度0.025mm,高壓缸脹差2.8mm,中壓缸脹差-
3、0.50mm,低壓缸脹差0.18mm,軸向位移0.24mm。機(jī)側(cè)主汽壓力6.26MPa,主汽溫度480,再熱壓力1.48MPa,再熱溫度466,汽輪機(jī)軸承振動保護(hù)投入,機(jī)組進(jìn)行熱態(tài)啟動。20時40分,機(jī)組沖轉(zhuǎn)。20時42分,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速升至280r/min時,檢修人員發(fā)現(xiàn)頂軸油管打卡子處仍有滲漏現(xiàn)象, 立即打閘停機(jī),惰走時間12分鐘。19時54分,轉(zhuǎn)速到0,投入電動盤車,盤車電流43A,偏心40m,就地晃動度0.03mm,真空85.3kpa,鍋爐繼續(xù)維持運行,汽機(jī)旁路和真空系統(tǒng)依然維持運行。22時30分,檢修更換頂軸油泄漏管段后,1號機(jī)組準(zhǔn)備進(jìn)行啟動。22時50分,高壓內(nèi)缸上壁溫度441,下壁溫
4、度425,高壓外缸上壁溫度431,下壁溫度392;中壓缸內(nèi)上壁溫度489.2,內(nèi)下壁溫度400,機(jī)側(cè)主汽溫度471,再熱溫度467,高壓缸脹差2.05mm,中壓缸脹差-1.50mm,低壓缸脹差-0.80mm,軸向位移0.22mm。偏心45m,就地檢查晃動度0.025mm,盤車電流42A正常。此時中壓缸上下溫差89.2,考慮到等待時間越長,中壓缸上下金屬溫差會越大,為避免中壓缸上下壁溫差進(jìn)一步增大,對汽缸造成影響,決定利用機(jī)組沖轉(zhuǎn),控制汽缸溫差。22時59分,機(jī)組第二次沖轉(zhuǎn),當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速1450r/min時(臨界轉(zhuǎn)速值15001900r/min),1號瓦X/Y軸振動分別為42/49m,瓦振22m;
5、2號瓦X/Y軸振動分別為90/82m,瓦振6.8m;3號瓦及其它瓦振動較為正常。23時08分,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速升至1984 r/min時,1號瓦X/Y軸振動飛升至143/159.6m,瓦振96m;2號瓦X/Y軸振動飛升至299m(停機(jī)后對振動測點檢查確認(rèn)2X軸振測點松動),瓦振46.4m,3號瓦及其它瓦振動較為正常,立即手動打閘停機(jī)(1號、2瓦振動保護(hù)邏輯為本瓦任意X/Y軸振達(dá)到254m與蓋振達(dá)到50m,機(jī)組跳閘)。在機(jī)組惰走12分鐘,惰走過程中進(jìn)行聽音檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。23時20分,投盤車,盤車電流43A。偏心190m,就地晃動度0.04 mm,真空83.2kpa。鍋爐繼續(xù)維持運行,汽機(jī)旁路和真空
6、系統(tǒng)依然維持運行。針對機(jī)組發(fā)生振動,組織專業(yè)人員討論分析認(rèn)為,1號機(jī)組高壓軸封供汽沒有投入造成的機(jī)組振動增大,立即投入主汽供高壓缸前軸封供汽,真空83.2kpa未變。雖偏心指示偏大,但就地晃動度未超過原始值的0.02mm,因此判斷偏心測量指示異常,以就地晃動度表為準(zhǔn),準(zhǔn)備機(jī)組再次啟動。29日01時17分,進(jìn)行第三次沖轉(zhuǎn),此時高壓內(nèi)缸上壁溫度437,下壁溫度421,高壓外缸上壁溫度425,下壁溫度388;中壓缸內(nèi)上壁溫度459,內(nèi)下壁溫度374,機(jī)側(cè)主汽溫度455,再熱溫度442,高壓缸脹差2.85 mm,中壓缸脹差-0.60mm,低壓缸脹差0.22mm,軸向位移0.24mm。盤車電流43A,偏
7、心112m,就地測量晃動度0.045 mm,真空81.1kpa。當(dāng)轉(zhuǎn)速升至905r/min時,1號瓦X/Y軸振動分別為95/120m,瓦振22m;2號瓦X/Y軸振動分別為165/225m,瓦振6.8m,3號瓦及其它瓦振動較為正常,1號、2瓦各項振動有上漲趨勢,立即破壞真空打閘停機(jī),惰走時間8分鐘。投入電動盤車,盤車電流43A,偏心156m,就地晃動度0.05mm,進(jìn)行悶缸。對汽缸進(jìn)行聽音檢查,發(fā)現(xiàn)高壓缸前軸封處有輕微斷續(xù)金屬摩擦聲。29日03時,發(fā)現(xiàn)就地晃動度漲至0.14mm,偏心152m,懷疑1號機(jī)組轉(zhuǎn)子發(fā)生熱彎曲,經(jīng)過專業(yè)人員討論和專家咨詢,繼續(xù)采取悶缸盤車法消除熱彎曲,進(jìn)一步確認(rèn)系統(tǒng)隔離
8、措施完善。31日15時,經(jīng)過60小時悶缸,此時汽缸溫度最高287,晃動度降至0.10mm,偏心下降至117m,并無再下降趨勢。經(jīng)汽機(jī)專業(yè)人員和陸續(xù)到場的電科院、汽輪機(jī)廠、兄弟電廠等專業(yè)技術(shù)人員討論,確定采用手動盤車180°方法校正轉(zhuǎn)子晃動度。經(jīng)過24小時未收到預(yù)期效果。04月01日08時匯報省公司。當(dāng)日,省公司組織安生部、電科院、汽輪機(jī)廠等高級專業(yè)技術(shù)人員到達(dá)現(xiàn)場,召開了技術(shù)分析會,研討處理方案。根據(jù)現(xiàn)場參數(shù),討論在不傷害設(shè)備的情況下,確定1號機(jī)組可進(jìn)行診斷性試啟動,驗證設(shè)備健康狀態(tài),并立即確定啟動方案,聯(lián)系振動監(jiān)測儀器到場。04月02日21時27分,1號機(jī)組具備沖動條件,開始沖轉(zhuǎn),
9、在機(jī)組轉(zhuǎn)速1300r/min暖機(jī)期間,1號瓦振動升至50m、2號瓦振動升至45m,2號瓦X/Y軸振達(dá)到290m,并有上漲趨勢(其他瓦振、軸振較為正常),立即打閘停機(jī),破壞真空。22時37分,投盤車,盤車電流42.5A,偏心121m,就地晃動度顯示0.11mm?!臼鹿试颉?. 機(jī)組打閘后,未正確投入高壓軸封汽源,致使冷空氣進(jìn)入高壓軸封段,高壓軸封段汽封齒急劇冷卻變形發(fā)生動靜碰磨,轉(zhuǎn)子的局部溫度急劇升高,發(fā)生熱彎曲機(jī)組振動,是造成此次事故的直接原因。2. 第二次打閘后盤車時間較短(只有1小時58分,不滿足規(guī)程4小時的規(guī)定),而且偏心超標(biāo),又進(jìn)行了第三次沖轉(zhuǎn),發(fā)生金屬碰磨,轉(zhuǎn)子變形加劇,最終導(dǎo)致轉(zhuǎn)子發(fā)生永久變形。由于轉(zhuǎn)子的質(zhì)量中心處在調(diào)節(jié)級處,此處發(fā)生熱彎曲變形較大,致使調(diào)節(jié)級處徑向發(fā)生磨損,是事故擴(kuò)大的直接原因。3. 沖轉(zhuǎn)參數(shù)選擇不合理,是造成此次事故的間接原因。4. 在第二、三次沖轉(zhuǎn)時平均主汽溫度僅高于缸體溫度20左右,違反運行規(guī)程規(guī)定(規(guī)程規(guī)定主汽溫度要高于缸體溫度50100),轉(zhuǎn)子產(chǎn)生較大負(fù)應(yīng)力,局部產(chǎn)生變形,是造成此次事故的間接原因?!痉婪洞胧?. 對運行規(guī)程進(jìn)行檢查修訂,明確重大異常及事故處理的原則和控制要點,完善應(yīng)急預(yù)案和運行技術(shù)措施,使其符合現(xiàn)場實際。2. 所有專業(yè)立即開展對防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求實施導(dǎo)則落實情況的普查。3. 對標(biāo)準(zhǔn)操作票進(jìn)行完善
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