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1、申 報(bào) 論 文(中級(jí))題目: 氟化氫傳統(tǒng)工藝裝備改進(jìn)方案研究 單 位: 福建龍氟化工有限公司 姓 名: 雷 游 生 申報(bào)專(zhuān)業(yè): 機(jī) 械 撰寫(xiě)時(shí)間: 2015年6月25日 目 錄摘要 關(guān)鍵詞 3第一章 氟化氫傳統(tǒng)工藝裝備存在問(wèn)題的分析 31.1 生產(chǎn)工藝熱能利用情況 41.1.1熱能有效利用情況 4方案實(shí)施可行性分析 41.2 導(dǎo)氣箱腐蝕嚴(yán)重及堵管頻率高的原因分析 71.3反應(yīng)轉(zhuǎn)爐爐頭和爐尾密封問(wèn)題分析 71.4有水酸制酸現(xiàn)狀分析 71.5減輕有水氟化氫人工充裝勞動(dòng)強(qiáng)度的研究 8第二章 氟化氫傳統(tǒng)工藝裝備改進(jìn)方案 82.1反應(yīng)轉(zhuǎn)爐余熱利用裝置 82.2新型導(dǎo)氣箱及自動(dòng)推渣裝置 92.3爐頭爐尾機(jī)
2、械密封裝置 102.4有水酸制酸自動(dòng)控制裝置 102.5有水氟化氫自動(dòng)充裝裝置 10第三章 方案實(shí)施及效果分析 113.1反應(yīng)轉(zhuǎn)爐余熱利用裝置113.2新型導(dǎo)氣箱及自動(dòng)推渣裝置113.3爐頭爐尾氣缸機(jī)械密封裝置123.4新型導(dǎo)氣箱及自動(dòng)推渣裝置123.5有水氟化氫自動(dòng)充裝置14第四章 結(jié)論 15第五章 參考文獻(xiàn) 16氟化氫傳統(tǒng)工藝裝備改進(jìn)方案研究【摘要】 本文作者通過(guò)研究氟化氫傳統(tǒng)工藝裝備存在的問(wèn)題,提出了改進(jìn)方案。通過(guò)設(shè)計(jì)安裝反應(yīng)轉(zhuǎn)爐余熱利用裝置、新型導(dǎo)氣箱及自動(dòng)推渣裝置、爐頭爐尾機(jī)械密封裝置、有水酸制酸自動(dòng)控制裝置及有水氟化氫自動(dòng)充裝裝置,大幅改善了氟化氫生產(chǎn)條件,穩(wěn)定了生產(chǎn)工藝,提高HF
3、產(chǎn)能15%;年節(jié)約生產(chǎn)成本300萬(wàn)元;年減少二氧化硫排放量達(dá)10.59噸,年減少煙塵排放4.25噸,取得了可喜的成果。關(guān)鍵詞:氟化氫 傳統(tǒng)工藝裝備 改進(jìn)方案 研究氟化氫是現(xiàn)代氟化工的基礎(chǔ),是制取元素氟、各種氟致冷劑、含氟新材料、無(wú)機(jī)氟化鹽、各種有機(jī)氟化物等的最基本原料1 2。生產(chǎn)氟化氫的主要原材料是螢石,螢石是不可再生資源,經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)采,已瀕臨枯竭狀態(tài),螢石成了國(guó)家戰(zhàn)略物資。因此,探索高效低能耗、綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的氟化氫生產(chǎn)工藝對(duì)氟化工行業(yè)有很重要意義和深遠(yuǎn)的影響。本文作者利用所學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)分析現(xiàn)有生產(chǎn)工藝設(shè)備存在的問(wèn)題,并針對(duì)裝備的問(wèn)題點(diǎn)提出改進(jìn)方案,設(shè)計(jì)安裝反應(yīng)轉(zhuǎn)爐余
4、熱利用裝置、新型導(dǎo)氣箱及推渣耙、爐頭爐尾機(jī)械密封裝置、有水酸制酸自動(dòng)控制裝置及有水氟化氫自動(dòng)充裝裝置,大幅改善了氟化氫生產(chǎn)條件,提高HF產(chǎn)能20%。與此同時(shí),實(shí)現(xiàn)了節(jié)能、降耗、減排,年節(jié)約生產(chǎn)成本300萬(wàn)元,年減少二氧化硫排放量達(dá)10.59噸,年減少煙塵排放4.25噸。通過(guò)實(shí)施改進(jìn)方案后,大大增加了氟化氫生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性,延長(zhǎng)了工藝設(shè)備的使用壽命,取得了可喜的成果。1、氟化氫傳統(tǒng)工藝裝備存在問(wèn)題的分析因氟化氫其固有的理化特性決定了其對(duì)生產(chǎn)工藝設(shè)備的條件較為苛刻,不僅要有較好的耐腐蝕、耐高溫要求,而且生產(chǎn)系統(tǒng)是在密閉的環(huán)境下連續(xù)生產(chǎn),因而對(duì)其密封性有也有較高的要求,另外反應(yīng)轉(zhuǎn)爐需要大量連續(xù)供應(yīng)的
5、熱能,如何節(jié)能也成為需重點(diǎn)解決的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)LF公司生產(chǎn)工藝條件中幾個(gè)突出的問(wèn)題的研究分析,重點(diǎn)歸納出如下幾個(gè)需重點(diǎn)改善的項(xiàng)目,一是反應(yīng)轉(zhuǎn)爐排空的余熱未充分利用;二是導(dǎo)氣箱是普通的碳鋼材料,在高溫高濕條件下極易腐蝕3;三是反應(yīng)轉(zhuǎn)爐爐頭與爐尾彈簧式壓緊機(jī)構(gòu)可靠性不強(qiáng);四是有水氟化氫生產(chǎn)工藝的改造;五是氟化氫充裝是用人工原始充裝,勞動(dòng)強(qiáng)度大且安全性也不高;針對(duì)上述5個(gè)關(guān)鍵突出問(wèn)題,分別對(duì)其進(jìn)行分析研究改進(jìn)。1.1 生產(chǎn)工藝熱能利用情況眾所周知,氟化氫生產(chǎn)過(guò)程中反應(yīng)工序及分餾工序需用到熱能,關(guān)鍵設(shè)備中的反應(yīng)轉(zhuǎn)爐所需的熱能需求量最大,占整個(gè)工藝熱能利用的90%左右,而分餾工序中所需的熱能較少,僅在精餾
6、塔釜及脫氣塔釜需要5565之間的熱能。為保證氟化氫生產(chǎn)工藝的連續(xù)運(yùn)行,因而所需的熱能也必須是持續(xù)穩(wěn)定的供給?,F(xiàn)階段大部分的氟化氫生產(chǎn)線所需的熱能均采用煤氣發(fā)生爐制備的煤氣經(jīng)過(guò)燃燒室的燃燒產(chǎn)生熱氣來(lái)達(dá)到加熱的目的。而分餾工藝中所需的熱能,大部分企業(yè)是通過(guò)鍋爐產(chǎn)生的蒸汽,通過(guò)相關(guān)輔助控制件來(lái)調(diào)節(jié)蒸氣開(kāi)啟及運(yùn)行速度來(lái)達(dá)到所需的溫度。熱能有效利用情況分析LF公司反應(yīng)轉(zhuǎn)爐的熱源由煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生的煤氣經(jīng)燃燒室燃燒產(chǎn)生的熱氣,通過(guò)高溫循環(huán)風(fēng)機(jī)將熱風(fēng)通過(guò)管路引入反應(yīng)轉(zhuǎn)爐夾套空腔,余熱大部分通過(guò)循環(huán)風(fēng)機(jī)在轉(zhuǎn)爐循環(huán)利用,但仍有一部分排空,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)分析檢測(cè),排空的煙氣溫度可達(dá)450。這部分熱能未加以利用,因而存在能源
7、浪費(fèi)的損失。傳統(tǒng)生產(chǎn)氫氟酸的精餾系統(tǒng)加熱方式是采用蒸汽,對(duì)精餾塔和脫氣塔塔釜的氫氟酸半成品進(jìn)行加熱。這種加熱方式必須配置鍋爐及其附屬設(shè)備;目前鍋爐的燃燒材料依然是煤炭為主,煤的燃燒不僅需要大量的煤炭,而且也產(chǎn)生很多二氧化硫和粉塵污染環(huán)境。實(shí)際上,在分餾工藝中的精餾塔釜和脫氣塔釜所需的熱量溫度范圍是5565,而蒸汽的溫度是100以上,因此這里也存在熱能的浪費(fèi)。通過(guò)上述分析,可以發(fā)現(xiàn)LF公司的能源浪費(fèi)是一重點(diǎn)改進(jìn)的項(xiàng)目之一。方案實(shí)施可行性分析通過(guò)上述對(duì)熱能利用情況的分析發(fā)現(xiàn),如果可以利用反應(yīng)轉(zhuǎn)爐的余熱,進(jìn)行回收傳熱裝置產(chǎn)生熱水,用熱水對(duì)氫氟酸生產(chǎn)的精餾系統(tǒng)進(jìn)行加熱,即可實(shí)現(xiàn)資源綜合利用,又可通過(guò)取
8、消蒸汽鍋爐,降低生產(chǎn)成本和減少環(huán)境污染。圖1為改造前供熱系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖。圖1 改造前供熱系統(tǒng)流程圖通過(guò)分析,設(shè)計(jì)出改進(jìn)供熱方案,如圖2圖2.供熱方案簡(jiǎn)圖通過(guò)比較上述兩供熱簡(jiǎn)圖可以看出,如果改造成功,那么轉(zhuǎn)爐內(nèi)的余熱將得到充分利用,2T鍋爐也會(huì)隨之而取消。產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益將非常可觀,為此,將此項(xiàng)目確定為重點(diǎn)實(shí)施對(duì)象。為了確保方案產(chǎn)施成功,經(jīng)過(guò)技術(shù)部相關(guān)人員的努力,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè),及繪制相應(yīng)改造圖,評(píng)估得出本次改造所需的設(shè)備清單及改造后可產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。(1)改造所需的費(fèi)用評(píng)估如下:序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量預(yù)估價(jià)1換熱器Ø1300*50001個(gè)500002熱水泵DFRG1
9、00-125/2/112臺(tái)250003熱水槽2500*2000*15001個(gè)270004精餾塔釜Ø2200*2600890005脫氣塔釜Ø1200*28001個(gè)90006煙囪Ø800X260001個(gè)480007自動(dòng)化儀表測(cè)溫儀器及軟件1套520008電加熱系統(tǒng)72KW1套100009其他管道、閥門(mén)等及安裝費(fèi)用1套12000010合計(jì)費(fèi)用/350000以上為一條生產(chǎn)線所預(yù)估改造費(fèi)用,LF公司有二條生產(chǎn)線,因而其相應(yīng)改造費(fèi)用為:70萬(wàn)元左右。(2)改造后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估如下:該方案實(shí)施后,安裝余熱裝置需投資35萬(wàn)元,可減少煤用量1430噸/年,一噸煤800元,可減少
10、114.4萬(wàn)元/年,取消蒸汽鍋爐,可減少4個(gè)員工開(kāi)支,共可減少人工成本14.4萬(wàn)元/年(4*3000*12)。一共可節(jié)約成本128.8萬(wàn)元/年。 效益分析4:項(xiàng)目總投資(I): 35萬(wàn)元年收益(P):由經(jīng)濟(jì)效益估算可知,P=128.8萬(wàn)元年折舊(D):D=I/Y=3.5(萬(wàn)元)(Y:設(shè)備折舊期為10年)應(yīng)納稅利潤(rùn)(T):T=P-D=125.3(萬(wàn)元)凈利潤(rùn)(E):E=T×(1-稅率)=93.97(萬(wàn)元)(稅率為25%)年現(xiàn)金流量10(F):F=E+D=97.47(萬(wàn)元)投資償還期(N): =0.36(年)凈現(xiàn)值(NPV):NPV= = 619(萬(wàn)元)(設(shè)備折舊期 10 年,貼現(xiàn)率i
11、= 8%)凈現(xiàn)值率(NPVR):NPVR=NPV/I×100%=619/35×100%=1768.57%內(nèi)部收益率(IRR): >40%該方案實(shí)施后,凈現(xiàn)值收益619萬(wàn)元,大于零,內(nèi)部收益率大于40%,即大小于8%,經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。3.同時(shí)相應(yīng)原環(huán)境效益也非常可觀,具體如下:余熱回收后可取消蒸汽鍋爐,原蒸汽鍋爐耗煤平均需1430噸/年煤,停機(jī)運(yùn)行后即可減少燃煤1430噸/年,同時(shí)減少二氧化硫和煙塵排放量5。以煤質(zhì)含硫量S0.57%,可燃硫占全硫80%,灰份A4.09%,及工業(yè)鍋爐產(chǎn)排污系數(shù)二氧化硫排放系數(shù)4.8S,煙塵排污系數(shù)0.16A,可減少二氧化硫量和煙塵排放量
12、計(jì)算如下:削減二氧化硫排放量:4.8×煤質(zhì)含硫量×(1-脫硫效率)×燃煤量 =4.8×0.57×1430×0.8/1000 =3.130噸/年削減煙塵排放量:0.16×煤質(zhì)灰分量×燃煤量 =0.16×4.09×1430/1000 =0.936噸/年煤灰渣產(chǎn)生量:煤量×9.24×灰分量 =1430×9.24×4.09÷1000 =54.042噸/年從上述估算來(lái)看,此方案實(shí)施后,可削減二氧化硫排放量3.130 噸/年,煙塵排放量0.936噸/年,煤灰
13、渣產(chǎn)生量54.042噸/年。綜上所述,無(wú)論從直接產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益還是環(huán)保效益來(lái)評(píng)估,該方案都是可行的。1.2導(dǎo)氣箱腐蝕嚴(yán)重及堵管頻率高的原因分析原氟化氫生產(chǎn)反應(yīng)轉(zhuǎn)爐氣體出口導(dǎo)氣箱的材質(zhì)為碳鋼材料,由于受氟化氫的特性及高溫的影響,導(dǎo)氣箱很容易受到腐蝕,40天就需要進(jìn)行檢修更換,后伸入節(jié)常常因腐蝕造成冷凝酸從機(jī)械密封處漏出,檢修更換的頻率高,不能連續(xù)性生產(chǎn),造成生產(chǎn)成本大。另一方面,由于導(dǎo)氣箱是直接與反應(yīng)轉(zhuǎn)爐連接的抽料管,與進(jìn)料口距離較近,在負(fù)壓作用下,易將原料螢石粉及其它粉塵雜質(zhì)吸入在水平過(guò)渡處,生產(chǎn)時(shí)間大約2小時(shí)后,即會(huì)出現(xiàn)導(dǎo)氣箱抽氣不暢的現(xiàn)象,俗稱(chēng)“堵管”,這將嚴(yán)重影響生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行,且會(huì)導(dǎo)致
14、爐頭機(jī)械密封處漏氣,會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染。1.3反應(yīng)轉(zhuǎn)爐爐頭和爐尾密封問(wèn)題分析在傳統(tǒng)的氫氟酸生產(chǎn)工藝6 7中,反應(yīng)轉(zhuǎn)爐爐頭和爐尾端蓋密封均用彈簧壓緊機(jī)構(gòu)裝置8,實(shí)際應(yīng)用中,因彈簧壓緊力不足,密封并不嚴(yán)實(shí),壓蓋處極易造成漏氣。加上彈簧長(zhǎng)時(shí)間在酸性條件下工作易腐蝕致彈力失效,因而嚴(yán)重影響其壽命。同時(shí)由于各彈簧間受力不均極易造成密封面偏差,造成漏氣隱患。限于彈簧壓緊機(jī)構(gòu)在安裝、維修拆裝時(shí)的不便,在轉(zhuǎn)爐檢維修中也存在較大的缺陷。1.4有水酸制酸現(xiàn)狀分析原制取不同濃度的有水氫氟酸均由人工控制無(wú)水氟化氫和工業(yè)水的投料配比和速度。投料速度不易控制,受氫氟酸理化特性9影響,快了易引起暴沸,安全隱患大;慢了又影響制
15、酸效率。投料量按制酸槽液位計(jì),精確度低,增加了化驗(yàn)檢測(cè)工作量。另人工制酸過(guò)程中也易引起制酸槽冒汽,不僅浪費(fèi)原料,而且也對(duì)環(huán)境造成一定的影響。1.5減輕有水氟化氫人工充裝勞動(dòng)強(qiáng)度的研究傳統(tǒng)的氫氟酸生產(chǎn)行業(yè)的有水氫氟酸充裝裝置,主要是利用磁力泵從成品槽中抽取有水氫氟酸,后通過(guò)連接管路打到充裝點(diǎn),充裝點(diǎn)與連接管路上裝配一根充裝軟管,通過(guò)人工將充裝軟管把有水氫氟酸打入充裝桶中,充裝桶充裝物料時(shí),放置在設(shè)定好目標(biāo)重量的磅秤中,利用閥門(mén)控制充裝的開(kāi)啟和切斷。這套裝置的特點(diǎn)是通過(guò)磁力泵直接打入充裝桶中,壓力較高,充裝過(guò)程中容易產(chǎn)生噴濺現(xiàn)象,充裝軟管受有水氫氟酸濃度高低和使用時(shí)間的影響,容易產(chǎn)生老化開(kāi)裂的現(xiàn)象
16、,操作工人的人身安全存在隱患。由于充裝重量是通過(guò)人工進(jìn)行手動(dòng)控制充裝閥門(mén)的,到充裝終點(diǎn)時(shí),閥門(mén)關(guān)閉過(guò)快或過(guò)慢都會(huì)讓實(shí)際充裝重量與目標(biāo)重量存在很大偏差,所以會(huì)把磅秤的實(shí)際充裝重量提高0.2kg左右,使充裝時(shí)目標(biāo)重量不存在偏低的現(xiàn)象,無(wú)形中使得產(chǎn)品得到流失,使得生產(chǎn)的成本大大的提高。該裝置對(duì)工人的操作和勞動(dòng)強(qiáng)度要求比較高,而且充裝時(shí)產(chǎn)生的揮發(fā)廢氣直接排入大氣中污染環(huán)境。因而如何改善上述問(wèn)題,也是呈現(xiàn)給企業(yè)的一個(gè)亟待解決的課題。2、氟化氫傳統(tǒng)工藝裝備改進(jìn)方案 針對(duì)氟化氫傳統(tǒng)裝備存在的問(wèn)題,通過(guò)設(shè)計(jì)安裝反應(yīng)轉(zhuǎn)爐余熱利用裝置、新型導(dǎo)氣箱及推渣耙、爐頭爐尾機(jī)械密封裝置、有水酸制酸自動(dòng)控制裝置及有水氟化氫自
17、動(dòng)充裝裝置,達(dá)到提高氟化氫工藝穩(wěn)定性,節(jié)能降耗減排,提升傳統(tǒng)工藝技術(shù)水平的目標(biāo)。2.1 反應(yīng)轉(zhuǎn)爐余熱利用裝置 應(yīng)用列管換熱法設(shè)計(jì)換熱器,熱風(fēng)從下端進(jìn)入換熱器,流經(jīng)列管后從上端排出,水在換熱器上端從列管外圍流入換熱器浸泡列管,與列管形成自上而下逆流換熱,由于列管排列密度高,流入換熱器的水得到快速分散加熱,熱水從換熱器外殼的下端流出,達(dá)到高效吸收轉(zhuǎn)爐余熱的效果。 應(yīng)用管道和閥門(mén),將脫氣塔釜加熱器、精餾塔釜加熱器、換熱器、熱水泵及熱水槽聯(lián)通形成熱水加熱循環(huán)系統(tǒng)。在熱水泵作用下,熱水槽的熱水經(jīng)換熱器進(jìn)一步加熱后,輸送至脫氣塔釜加熱器和精餾塔釜加熱器加熱氫氟酸半成品,熱水釋放熱能降溫后,返回?zé)崴?,形?/p>
18、熱水加熱循環(huán)通道。如圖3。圖3、反應(yīng)轉(zhuǎn)爐余熱利用裝置2.2新型導(dǎo)氣箱及自動(dòng)推渣裝置應(yīng)用鋼板襯聚四氟乙烯10材料,設(shè)計(jì)新型的導(dǎo)氣箱,延長(zhǎng)導(dǎo)氣箱的使用壽命,減少了污染物的排放。應(yīng)用變頻電機(jī)、時(shí)間控制器、推渣棒、轉(zhuǎn)軸、軸承座等部件設(shè)計(jì)導(dǎo)氣箱自動(dòng)推渣裝置,解決氟化氫轉(zhuǎn)爐導(dǎo)氣箱淤堵問(wèn)題,如圖4。圖4、新型導(dǎo)氣箱及自動(dòng)推渣裝置2.3 爐頭爐尾機(jī)械密封裝置通過(guò)應(yīng)用多氣缸結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)新型氟化氫轉(zhuǎn)爐端蓋氣缸機(jī)械密封裝置,解決前后爐門(mén)漏氣和維修問(wèn)題,減少了污染物排放,消除了安全隱患。如圖5。圖5、爐頭爐尾機(jī)械密封裝置2.4 有水酸制酸自動(dòng)控制裝置應(yīng)用PLC可編程控制器、電磁進(jìn)酸閥、電磁進(jìn)水閥、磁力泵、取樣管、制酸槽、
19、取樣管等部件設(shè)計(jì)有水酸制酸自動(dòng)控制裝置。如圖6。圖6、有水酸制酸自動(dòng)控制裝置1-加酸槽 2-溫度傳感器 3-制酸槽 4-液位器 5-回流管 6-加水電動(dòng)閥 7-取樣管 8-泵 9-重量傳感器2.5 有水氟化氫自動(dòng)充裝裝置應(yīng)用成品槽、磁力泵、高位槽、氣動(dòng)閥、重量控制器、空壓機(jī)、電子秤、尾氣吸收裝置等部件設(shè)計(jì)有水氫氟酸自動(dòng)充裝裝置,如圖7。圖7、有水氟化氫自動(dòng)充裝裝置3 方案實(shí)施及效果分析3.1 反應(yīng)轉(zhuǎn)爐余熱利用裝置該余熱回收裝置主要設(shè)備有:余熱換熱器、熱水槽、熱水泵、精餾塔和脫氣塔塔釜加熱器等,將冷水轉(zhuǎn)化成熱水(5565),供精餾系統(tǒng)加熱的一種裝置。余熱由下進(jìn)上出的方式進(jìn)入換熱器(管程)后再行排
20、空,換熱器進(jìn)口與出口用管道連接,中間設(shè)置一個(gè)閥門(mén)控制換熱器進(jìn)口熱量大小;設(shè)置一個(gè)熱水槽,熱水槽的水通過(guò)泵由上進(jìn)下出的方式進(jìn)入換熱器(殼程),通過(guò)換熱后產(chǎn)生的熱水,利用管道連接至精餾塔和脫氣塔塔釜加熱器,管道設(shè)置閥門(mén)控制熱水的流量,從加熱器出來(lái)的水回到熱水槽,產(chǎn)生一個(gè)持續(xù)循環(huán)的過(guò)程。精餾塔、脫氣塔塔釜加熱器由原有的盤(pán)管式加熱器改造為列管式加熱器,并加大了換熱面積。換熱面積的增加對(duì)供熱的溫度要求有所減低,只需5565溫度就可以達(dá)到工藝操作要求,降低了原由加熱器因受局部高溫腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)及維護(hù)成本,最可取的是取消鍋爐的運(yùn)行成本及人工費(fèi)用,降低生產(chǎn)成本又減少鍋爐廢氣污染。3.2 新型導(dǎo)氣箱及自動(dòng)推渣裝置導(dǎo)
21、氣箱在高溫(120220)、強(qiáng)腐蝕條件下工作,因而需要既耐腐蝕又耐高溫的材料來(lái)制作,考慮到用作洗滌塔內(nèi)的拉西環(huán)填料,其制作材料就是四氟乙烯,此材質(zhì)在不僅耐腐蝕而且還耐高溫,因而嘗試是否用這種材料來(lái)制作導(dǎo)氣箱呢?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪出導(dǎo)氣箱的尺寸規(guī)格圖,發(fā)給生產(chǎn)廠家按要求用四氟乙烯材料制作導(dǎo)氣箱,制作完成先行安裝嘗試,經(jīng)使用測(cè)試,該材料能達(dá)預(yù)期效果,自安裝更換后,近2年不需更換維修。此新型高溫耐腐蝕導(dǎo)氣箱裝置,包括導(dǎo)氣箱、伸縮節(jié)、伸入節(jié)組成,導(dǎo)氣箱采用四氟乙烯材料制作耐腐蝕程度高,利用伸縮節(jié)把導(dǎo)氣箱和反應(yīng)轉(zhuǎn)爐爐頭密封對(duì)接,伸入節(jié)也是四氟乙烯材料,能有效的防止高溫腐蝕。采用這種耐腐蝕導(dǎo)氣箱后,可減少受氫氟酸氣
22、體理化特性受高溫腐蝕的影響,延長(zhǎng)導(dǎo)氣箱及伸入節(jié)的使用周期,只需兩年更換一次,降低維修頻率,從而節(jié)約維修成本。對(duì)于導(dǎo)氣箱堵管的問(wèn)題,通過(guò)在導(dǎo)氣箱過(guò)渡處安裝自動(dòng)化清堵機(jī)構(gòu),利用電機(jī)帶動(dòng)螺旋攪拌推渣耙,用時(shí)間控制器設(shè)定好推渣時(shí)間,這樣就可以在設(shè)定的時(shí)間里自動(dòng)將導(dǎo)氣箱淤積的粉塵清理回反應(yīng)轉(zhuǎn)爐內(nèi),從而確保導(dǎo)氣箱通暢。無(wú)需人工操作,達(dá)到降低生產(chǎn)成本、工人勞動(dòng)強(qiáng)度和減少環(huán)境污染的目的。為達(dá)到上述目的,本實(shí)用新型導(dǎo)氣箱自動(dòng)推渣耙裝置,包括電機(jī)、螺旋攪拌推渣耙、時(shí)間控制器組成的一種自動(dòng)推渣耙裝置。該裝置完全能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)將導(dǎo)氣箱淤積的粉塵推回反應(yīng)轉(zhuǎn)爐內(nèi)。3.3 爐頭爐尾氣缸機(jī)械密封裝置通過(guò)使用氣缸機(jī)械密封的裝置取代
23、彈簧壓緊裝置,在反應(yīng)轉(zhuǎn)爐前端蓋均布4個(gè)氣缸,用空壓機(jī)產(chǎn)生的空氣源輸入到儲(chǔ)氣罐,再送至氣缸,由氣缸壓緊端蓋。因氣缸為標(biāo)準(zhǔn)件,4個(gè)氣缸所產(chǎn)生的壓力誤差近乎為0,反應(yīng)轉(zhuǎn)爐端蓋所受的壓緊力均勻,故機(jī)械密封較好,漏氣現(xiàn)象得以很好的控制。同時(shí)因氣缸用耐腐蝕材料制作,因而其壽命也較傳統(tǒng)彈簧高個(gè)35倍以上。在實(shí)際應(yīng)用中,因氣缸的壓緊與松開(kāi)完全由氣源控制,檢修時(shí)無(wú)需拆卸,只需將氣缸氣源斷開(kāi),即可將端蓋松開(kāi),無(wú)需拆密封機(jī)構(gòu),從而給轉(zhuǎn)爐的檢維修帶來(lái)極大的方便。3.4 有水酸制酸自動(dòng)控制裝置 該自動(dòng)制酸裝置由一套由微機(jī)控制的自動(dòng)投料11系統(tǒng),精確控制投料量和投料速度,進(jìn)而取代人工制酸作業(yè)。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制作業(yè),降低操作
24、強(qiáng)度和化驗(yàn)檢測(cè)工作量,同時(shí)提高操作安全系數(shù)和減少對(duì)環(huán)境的污染。為達(dá)上述目的,在車(chē)間中控室計(jì)算機(jī)上,利用DCS系統(tǒng)對(duì)制酸生產(chǎn)過(guò)程主要參數(shù)進(jìn)行顯示記錄、報(bào)警、控制。制酸槽電子秤重量用通訊方式傳輸給計(jì)算機(jī),計(jì)算機(jī)根據(jù)設(shè)置的各種參數(shù)調(diào)節(jié)電動(dòng)閥或控制開(kāi)關(guān)閥,防止流量過(guò)大反應(yīng)激烈而超溫,實(shí)現(xiàn)制酸生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制。同時(shí)DCS系統(tǒng)具有記錄、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等管理功能。受無(wú)水氟化氫理化性的影響,為確保安全,生產(chǎn)過(guò)程中可根據(jù)需要設(shè)定上、下限報(bào)警功能,并提供手/自動(dòng)切換功能。結(jié)合圖8、圖9作進(jìn)一步詳細(xì)分析。圖8、投料原理圖圖9、制酸配管示意圖如圖8、圖9所示,每1個(gè)制酸槽均通過(guò)2個(gè)接口(即COM1和COM2)將實(shí)際重
25、量和溫度數(shù)據(jù)傳送到中控室監(jiān)控主機(jī)上,由主機(jī)依據(jù)所接收的信號(hào)對(duì)分別對(duì)加水電動(dòng)閥和加酸閥進(jìn)行控制。簡(jiǎn)言之,制酸作業(yè)員只需輸入酸的濃度及重量?jī)蓚€(gè)數(shù)據(jù),其它具體制酸過(guò)程交由微機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)完成,制酸完畢,監(jiān)視屏?xí)@示制酸完成。同時(shí)該系統(tǒng)設(shè)置了相應(yīng)的投料上下限,當(dāng)超出此上下限時(shí),系統(tǒng)會(huì)作出警報(bào),從而有效控制投料量并確保安全。另受無(wú)水氟化氫理化性能的影響,制酸時(shí)需確保先加水后加無(wú)水氟化氫的投料順序,故該系統(tǒng)增加了相應(yīng)的聯(lián)鎖裝置,以避免出現(xiàn)先加無(wú)水氟化氫后加水的錯(cuò)誤順序,從而大大提高了操作安全系數(shù)。注:主機(jī)程序?qū)懭胂铝兄扑峁?,以?shí)現(xiàn)電腦完成自動(dòng)配比功能。a.稀釋?zhuān)篨=M(A-B)/Bb.調(diào)濃:Y=M(B-A)
26、/(1-B)說(shuō)明:M=有水酸總重量 A=現(xiàn)有有水酸濃度B=目標(biāo)有水酸濃度 X=加水量 Y=加無(wú)水酸量主機(jī)按下述兩個(gè)指標(biāo),對(duì)溫度傳感器傳回的信號(hào)作出相應(yīng)的反饋。a.制酸槽溫度80 b.磁力泵溫度753.5 有水氟化氫自動(dòng)充裝置該有水氫氟酸自動(dòng)充裝裝置,包括電子秤、重量控制器、氣動(dòng)閥、成品槽、磁力泵、高位槽、空壓機(jī)、尾氣吸收裝置,利用連接管路和控制元件組成的一種自動(dòng)充裝裝置。成品槽中有水氫氟酸利用磁力泵打入高位槽,高位槽底部接管至充裝點(diǎn),高位槽設(shè)置一個(gè)溢流管,直接溢流回成品槽。充裝點(diǎn)上接一個(gè)氣動(dòng)閥,空壓機(jī)壓力保持在0.4-0.5MPa供氣動(dòng)閥使用,通過(guò)重量控制器設(shè)置好充裝皮重和凈重,當(dāng)重量控制器開(kāi)關(guān)開(kāi)啟是,通過(guò)重量控制器給氣動(dòng)閥信號(hào),開(kāi)啟氣動(dòng)閥。當(dāng)充中重量達(dá)到重量控制器設(shè)置的凈重時(shí),通過(guò)重量控制器給氣動(dòng)閥信號(hào),關(guān)閉氣動(dòng)閥停止充裝,完成一次充裝操作。本裝置設(shè)計(jì)的管道連接部門(mén)均為PP材質(zhì)管道的硬性連接及有水氫氟酸通過(guò)高位差流至充裝點(diǎn),不存在因壓力高等問(wèn)題導(dǎo)致的管道老化和安全隱患。在充裝桶充裝位置設(shè)置一個(gè)吸氣口把桶中的揮發(fā)氣體抽入尾氣吸收系統(tǒng)進(jìn)行吸收。使充裝過(guò)程中不存在大氣污染。下面結(jié)合附圖3-6 對(duì)本實(shí)施方案作進(jìn)一步的詳細(xì)說(shuō)明。如圖所示將成品槽中的有水氫氟酸利用磁力泵打入高位槽,有水酸再?gòu)母呶徊哿髦脸溲b點(diǎn),充裝點(diǎn)安裝的電子秤和氣動(dòng)閥利用重量控制器進(jìn)行聯(lián)鎖,單把電子秤充裝桶
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