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1、遠(yuǎn)洋藥業(yè)污水處理調(diào)試總結(jié)1、工程概述本污水處理項(xiàng)目采用脫氨塔芬頓氧化厭氧好氧接觸氧化處理工藝,廢水先經(jīng)過脫氨塔處理,通過蒸汽吹脫法將廢水調(diào)至堿性,然后在吹脫塔中通入蒸汽,經(jīng)過氣液接觸將廢水中的游離氨吹脫出來。然后廢水中的有機(jī)物通過芬頓氧化對(duì)COD進(jìn)行去除,為后續(xù)好氧生物處理創(chuàng)造有利條件。廢水經(jīng)過厭氧池和EGSB池去除有機(jī)污染物,而后在接觸氧化池充分曝氣供氧的條件下,廢水中剩余的有機(jī)物在好氧菌作用下充分利用水中溶解氧得到充分降解和去除,廢水COD達(dá)到排放要求。好氧生化處理后出水仍含有一定量的懸浮物、細(xì)菌和雜質(zhì),根據(jù)需要可再經(jīng)過后續(xù)混凝沉淀處理,通過投加PAC,將水中的懸浮物雜質(zhì)、細(xì)菌和部分難降解
2、有機(jī)物有效除去,使出水COD等指標(biāo)達(dá)到排放要求。所排放的廢水要求處理后達(dá)到污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(CJ343-2010),設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)見下表所示。設(shè)計(jì)進(jìn)出水指標(biāo)項(xiàng)目PHCODcrBOD5SSTPNH3-N進(jìn)水7.520000mg/L7000 mg/L400 mg/L8 mg/L400 mg/L出水69500 mg/L350 mg/L400 mg/L5 mg/L45 mg/L2、調(diào)試與試運(yùn)行2014年12月,現(xiàn)場(chǎng)基本具備污水處理的調(diào)試要求和條件,開始工藝調(diào)試。2014年12月往各生化池中投入附近企業(yè)污水處理的接種污泥,由于剛開始企業(yè)沒有正式生產(chǎn),沒有硫磺酸廢水產(chǎn)生,只有少量BPO廢水,
3、COD含量較低,通過脫氨塔處理后只有600mg/l左右,但此種廢水Cl-含量很高,達(dá)到14000mg/l左右,需要稀釋7倍后開始進(jìn)水,并每天往厭氧池和曝氣池里加入適量化糞池廢水,同時(shí)將其pH維持在8左右,使微生物有較適宜的生長環(huán)境,對(duì)其連續(xù)曝氣循環(huán)培養(yǎng)和馴化,待接觸氧化池水位達(dá)到池體一半高度時(shí),減少稀釋倍數(shù)進(jìn)行進(jìn)水。12月18日以前,系統(tǒng)沒有往外排水,12月10日三相接觸氧化池管道進(jìn)行改造,從12月19日開始恢復(fù)生產(chǎn),此階段由于加入接種污泥時(shí)間較短,馴化還未成熟,主要目的是對(duì)接觸氧化池進(jìn)行掛膜,系統(tǒng)CODcr變化如圖1所示。恢復(fù)生產(chǎn)后每天進(jìn)水大概60m3,進(jìn)水開始為硫磺酸和BPO混合廢水,系統(tǒng)
4、CODcr明顯升高,并且維持一個(gè)總體不斷上升的趨勢(shì),好氧池出水CODcr開始也隨著上升,后又趨于穩(wěn)定,保持在150mg/l左右。由于進(jìn)水Cl-含量不穩(wěn)定,在500010000mg/l之間波動(dòng),稀釋倍數(shù)從7倍開始每天減少,從28號(hào)開始最終維持在每次脫氨塔出水稀釋1.5倍后進(jìn)入系統(tǒng)。此階段系統(tǒng)CODcr變化如圖2所示。這段期間,脫氨塔出水氨氮一開始維持在300mg/L左右,12月27日氨氮逐漸升高,12月29日達(dá)到1028mg/L,導(dǎo)致出水氨氮從30 mg/L增加到46 mg/L,后續(xù)脫氨塔出水氨氮一直保持上升趨勢(shì),雖然偶爾會(huì)降到低于400,但脫氨塔出水氨氮一直不穩(wěn)定且居高不下。出水氨氮超標(biāo)原因分
5、析:1、脫氨塔出水氨氮超過系統(tǒng)處理負(fù)荷;2、接觸氧化池沒有污泥回流管道,活性污泥流失過多,導(dǎo)致處理氨氮能力下降;3、污泥脫水機(jī)缺少加藥裝置,導(dǎo)致絮凝沉淀池長時(shí)間無法排泥,沉淀污泥厭氧發(fā)酵。此階段系統(tǒng)NH3-N變化如圖3所示。3.調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題:(1)污泥量流失嚴(yán)重 在調(diào)試過程中,接觸氧化池活性污泥隨著出水不斷流失到絮凝沉淀池,導(dǎo)致好氧池污泥越來越少。(2)絮凝沉淀池沉淀污泥長時(shí)間無法排泥 由于脫水機(jī)缺少加藥裝置,導(dǎo)致絮凝沉淀池沉淀的大量污泥無法脫泥,時(shí)間過長污泥厭氧發(fā)酵,污泥開始上浮。(3)水質(zhì)波動(dòng)大 脫氨塔出水水質(zhì)很不穩(wěn)定,廢水中氨氮濃度突然急劇升高,導(dǎo)致廢水NH3-N值高于400,甚
6、至超過2000,給處理系統(tǒng)造成了很大沖擊,影響了生化系統(tǒng)的穩(wěn)定性。(4)泡沫問題 在調(diào)試期間,自從正常進(jìn)入生產(chǎn)廢水后,接觸氧化池表面有大量泡沫出現(xiàn),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況分析,產(chǎn)生大量泡沫的可能原因有:廢水中含有表面活性劑;污泥量不足。 (5)芬頓加堿裝置流量不足 根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,廢水PH調(diào)至3芬頓氧化反應(yīng)后,需要調(diào)回中性,進(jìn)水流量10m3/h ,實(shí)驗(yàn)投加NaOH(30%)為17ml/L左右才能將廢水調(diào)至中性,NaOH(30%)投加量為10*17=170L/h,目前加藥裝置最大流量為12 L/h,需要進(jìn)行更換。擬采取的處理措施(1)絮凝沉淀池排泥管道上增加污泥回流管道,將絮凝沉淀池沉淀污泥回流到接觸氧化池,提高污泥濃度并增加掛膜效果,避免污泥在絮凝沉淀池厭氧發(fā)酵。(2)要求企業(yè)采取措施降低脫氨塔出水氨氮,保持在400以下進(jìn)入系統(tǒng),并避免氨氮突然增大,影響生化系統(tǒng)的穩(wěn)定。(3)采購脫水機(jī)加藥裝置,防止后續(xù)接觸氧化池污泥濃度增加過高,需要進(jìn)行排泥。(4)要求企業(yè)盡量減少進(jìn)水表面活性劑含量,并建議購買
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