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文檔簡介
1、產(chǎn)品質(zhì)量事件調(diào)查報(bào)告一、事故概述年6月26日,墨西哥客戶委托專業(yè)檢驗(yàn)人員對我司所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),現(xiàn)對客戶抽檢過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題綜述如下:1、RA1990批1100.F狀態(tài),5.16_914_2438型號鋁板產(chǎn)品,長度尺寸邊最大可達(dá)12mm報(bào)廢量大;2、RA1989批1100F12,7_914_2438型號鋁板產(chǎn)品,板面極臟且有明道壓坑;3、4.19mm型號鋁板產(chǎn)品板面很多淚痕印、亮短?。ㄖ味逃『郏?、2.11mm型號鋁板產(chǎn)品板面汽油印痕矯直輻印痕、麻面明顯;5、0.47mm型號鋁板產(chǎn)品垛板不齊,邊部出折印。二、原因分析1、綜述以上產(chǎn)品質(zhì)量問題,全部是明顯已見的低級質(zhì)量問題,盡管在
2、質(zhì)量管理規(guī)定上已經(jīng)三令五中,要求有自檢、復(fù)檢、專檢、包裝前必?fù)欤捎谫|(zhì)量管理松懈,沒有按照規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn),是發(fā)生此次產(chǎn)品質(zhì)量事故的主要原因。2、部分主操或班長、質(zhì)檢人員沒有經(jīng)過必要嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)是發(fā)生以上事故的次要原因。三、應(yīng)對措施第1頁共8頁為了避免再次發(fā)生類似的錯(cuò)誤,生產(chǎn)部在年6月27日下午召開了中層干部及車間管理人員質(zhì)量分析報(bào)告會(huì),大家都發(fā)表了意見,匯總?cè)缦拢?、強(qiáng)化在制品過程檢驗(yàn),不接受不良、不制造不良、不傳遞不良,嚴(yán)把成品終檢關(guān)。各生產(chǎn)工序嚴(yán)格按照首料必檢,中間抽檢,尾料必檢的原則;以各工序主操、班長自檢為主,為本工序的第一責(zé)任人;下道工序主操或班長復(fù)檢為主,為本工序的第一責(zé)
3、任人;各車間質(zhì)檢員及車間主任抽檢為輔,為第二責(zé)任人;成品包裝前質(zhì)檢員必須進(jìn)行專檢的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系。2、經(jīng)檢驗(yàn)合格后由質(zhì)檢員加蓋產(chǎn)品合格章后,方可入庫;凡不蓋章入庫者,本班班長或組長為產(chǎn)品質(zhì)量事故的第一責(zé)任人,倉庫管理人員為第二責(zé)任人;凡蓋章入庫質(zhì)量不合格者,質(zhì)檢員為不合格產(chǎn)品的第一責(zé)任人,班長或組長為不合格產(chǎn)品的第二責(zé)任人;屬批量事故的,車間主任負(fù)連帶責(zé)任;屬重大質(zhì)量事故的,生產(chǎn)部負(fù)連帶責(zé)任。3、生產(chǎn)部要求各車間、各部門重新審核本車間、本部門的生產(chǎn)質(zhì)量管理檢驗(yàn)規(guī)程,對職工加強(qiáng)培訓(xùn),對需要注意的事項(xiàng)定期進(jìn)行培訓(xùn)(每月一次),爭取做到人人懂工藝,人人懂檢驗(yàn),人人懂規(guī)矩,只有這樣全員參與,才是最終
4、減少質(zhì)量問題的最好辦法。四、事故總結(jié)第2頁共8頁此次產(chǎn)品質(zhì)量事故對公司造成的損失是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)的,同時(shí)也反映了我公司各級管理人員及車間管理人員、主操、班長、質(zhì)檢人員質(zhì)量意識淡薄、麻痹大意、質(zhì)量檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)不足等因素給公司造成了名譽(yù)上和經(jīng)濟(jì)上不可挽回的的損失,在以后的質(zhì)量管理工作中,我們一定要吸取本次產(chǎn)品質(zhì)量事故的沉痛教訓(xùn),引以為戒,增強(qiáng)責(zé)任心,提高產(chǎn)品質(zhì)量意識,爭取將公司的質(zhì)量管理再上一個(gè)新臺階,杜絕類似產(chǎn)品質(zhì)量事故的再次發(fā)生。河南鑫泰鋁業(yè)有限公司生產(chǎn)部產(chǎn)品質(zhì)量事件調(diào)查報(bào)告2問題描述:$%娟$%利檢驗(yàn)員通過對$%#1上生產(chǎn)的#$%100成品表進(jìn)行拆開檢查,發(fā)現(xiàn)有4臺紅色電池線在同一處(23cm處)
5、有破損現(xiàn)象。隨后在庫存成品表中抽出48臺,發(fā)現(xiàn)有4臺不合格。原因分析:1、直接分析:最右邊的紅色電池引出線可以在表內(nèi)有一定范圍的晃動(dòng)。當(dāng)電池線被夾到與視窗連接的右側(cè)卡槽里時(shí),經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)頻繁的開蓋關(guān)蓋后電池線外表會(huì)被拉損,并最終導(dǎo)致電池線被拉斷。2、具體分析:任何產(chǎn)品質(zhì)量問題都會(huì)由以下幾方面造成:(因果圖不能上傳):(針對此不合格現(xiàn)象,我們分析如下:第3頁共8頁人:根據(jù)線長描述,從蓋視窗到最后制成成品,總共還需固定主板螺釘、機(jī)電轉(zhuǎn)換、點(diǎn)膠、蓋上盒、固定上盒、上堵頭、貼標(biāo)志、成品檢驗(yàn)、包裝共10到11人(點(diǎn)膠位置加人),并在整個(gè)生產(chǎn)過程中均有采取了一系列措施,但沒有取得應(yīng)有的效果。機(jī):從蓋視窗到
6、最后做成成品只有在上螺釘這個(gè)工位使用電批。其余均為人為操作。料:此電池引出線為線槽電線中最右側(cè),且引出朝向?yàn)檎曳揭?。材質(zhì)為普通電線,用手將其彎曲180度12次后,就會(huì)形成白色的老化痕跡。說明$%踩用的電池引出線老化比較嚴(yán)重。法:整條生產(chǎn)線沒有工位卡。其工藝要求均為口頭描述,并通過實(shí)際操作掌握。環(huán):生產(chǎn)任務(wù)從11月6日開始增加,造成人員的疲勞度增加。并此不合格不受任何自然環(huán)境影響。測:在電線斷裂情況下,通過插卡可以檢出。在電線壓損情況下,無法檢出。必須通過拆上盒才能檢出。綜合上所述:如果不對電池線進(jìn)行固定,電池線被壓斷的隱患還是始終存在。糾正措施:1、要防止電池線向右滑動(dòng)卡入活動(dòng)軸內(nèi),在翻蓋
7、的過程中被壓傷、壓斷的這種情況發(fā)生,我們必須限制在下盒中電源線的長度,并防止線向右彎曲。第4頁共8頁因此,我們通過3次實(shí)驗(yàn)確定補(bǔ)救工藝:在合蓋的情況下,將電池線從電池盒的引線孔處斜向左拉直,并錯(cuò)齒固定在透視窗鋸齒槽中部,用502固定,其余工藝全部不變。2、對準(zhǔn)備出庫的$%飴表和庫存的表按照補(bǔ)救工藝進(jìn)行全部返工處理。預(yù)防措施:1、要求供應(yīng)商$%牌供電池盒引出線朝左引出,并要求供應(yīng)商提供該電池線的技術(shù)要求,并依此來判斷該電池線是否存在質(zhì)量問題。檢驗(yàn)員在以后的檢驗(yàn)過程中增添對電線的檢驗(yàn)。2、在沒有新電池盒的時(shí)間里,采用補(bǔ)救工藝生產(chǎn)。3、新電池盒到后,在工藝?yán)镌鎏怼包c(diǎn)502膠固定電池線”的工藝。下一道
8、工藝要求對壓線的情況進(jìn)行交接檢。4、要求$%勝產(chǎn)線制訂詳細(xì)的工位卡并積極培訓(xùn),確保工藝要求的有據(jù)可循。5、設(shè)立巡檢人員,制訂巡檢規(guī)范,以檢查生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)工藝以及工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。6、通過對成品表的返修,我們發(fā)現(xiàn)成品表的不合格率為:5.32%。因此,我們可以最終判定已發(fā)出的$%飴產(chǎn)品不合格率為5.32%。其不合格品數(shù)總計(jì)應(yīng)為$%飴。已發(fā)出的37520臺成品均為$%潁目,發(fā)往地區(qū)如下:第5頁共8頁序號客戶數(shù)量預(yù)計(jì)不合格品數(shù)占整個(gè)分布的百分率1$%#$%#$%#45.3%2 $%#$%#$%#21.2%3 $%#$%#$%#16.1%4 $%#$%#$%#14.7%5 $%#$%#$%#1.3
9、5%6 $%#$%#$%#1.35%匯總$%#$%#100%通過上表,我們可以看出必須對前四個(gè)地區(qū)采取措施:7 、積極回款。8 、要求技支人員掌握補(bǔ)救工藝,并準(zhǔn)備好材料,隨時(shí)準(zhǔn)備就地服務(wù)。9 、查看$%潁目合同,是否與質(zhì)量協(xié)議,如果有,查看要求的AQL值或質(zhì)量水平,當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)的不合格率一旦接近,則立即采取召回措施。如果沒有要求可以采取兩種措施:a、在客戶不知情的情況下,要求裝表前開關(guān)蓋20次,強(qiáng)行確認(rèn)不合格產(chǎn)品并立即更換。b、讓不合格自然發(fā)生。在等待不合格品暴露的同時(shí),加強(qiáng)技支人員與客戶的聯(lián)系和回訪,保證對客戶掌握的我方產(chǎn)品質(zhì)量信息的及時(shí)預(yù)知,以及及時(shí)處理暴露的不合格品。c、在技術(shù)培訓(xùn)的過程中
10、要求翻蓋的動(dòng)作輕緩,不野蠻翻第6頁共8頁總結(jié):此次事件為產(chǎn)品質(zhì)量事故。對我公司的影響盡管暫時(shí)無法準(zhǔn)確估計(jì),但可以肯定是后果非常嚴(yán)重。我們總結(jié)其中教訓(xùn),有以下幾條:1、預(yù)警慢:此次事故最早是在11月1日發(fā)現(xiàn),一臺成品插卡無反應(yīng)后在拆蓋后發(fā)現(xiàn)電池引出線被壓壞。而在隨后15天生產(chǎn)過程中沒有發(fā)現(xiàn)一臺電池線被壓斷的不合格品。盡管此事故不能夠由檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)查出,但為達(dá)到對產(chǎn)品質(zhì)量的控制,我們希望今后采取如下措施:成品檢驗(yàn)須對每天開線后的前100臺成品進(jìn)行全檢。一旦發(fā)現(xiàn)同樣的不合格品達(dá)到4臺,立即報(bào)告品保部經(jīng)理,由品保部經(jīng)理在得到總工批準(zhǔn)的情況下行使停線權(quán)。2、供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力的證據(jù)不足,將造成我們?nèi)狈Ξa(chǎn)品質(zhì)量隱患的識別。因此希望所有基表供應(yīng)商提供使用電池線的技術(shù)要求,并且與所有供應(yīng)商都簽署質(zhì)量協(xié)議并要求其提供質(zhì)量保證證據(jù)。3、需要高度重視工藝人員和檢驗(yàn)人員的作用:此次事故如果有工藝人員確認(rèn)工藝以及檢驗(yàn)員的巡視檢查(檢查生產(chǎn)人員是否按照工藝要求生產(chǎn),以及是否遵守生產(chǎn)紀(jì)律),將更早的發(fā)現(xiàn)此事故的隱患。4、產(chǎn)品的價(jià)值=產(chǎn)品的利潤一不合格品的損失。因此在利潤一定的情況下,提高公第7頁共8頁司的產(chǎn)品價(jià)值必須減少不合格品
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