




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、模糊控制在萬噸液壓機同步控制系統(tǒng)中的應用作者:師素文 張廣紅1、引言 某萬噸數(shù)控等溫鈦合金鍛造液壓機,是我國十五期間發(fā)展新型航空航天高新技術(shù)工程中所需的重大設備。該機采用新型組合大型框架帶缸滑塊主機結(jié)構(gòu),滑塊采用5缸驅(qū)動,如圖1所示。主缸是一個可產(chǎn)生60MN壓力的單缸(位于滑塊中心位置),輔助缸是4個可產(chǎn)生10MN壓力的單缸(位于滑塊的四角位置),一般工作壓力25MPa(8000t壓力),最高工作壓力3115MPa(10000t壓力)。該機要求在等溫鍛造工作時五缸同步下行,且同時要求位置同步控制精度要小于0.1mm/m,即任意兩輔缸在水平距離上相距1時,它們之間的位置誤差不能超過0.1mm。
2、圖1 液壓機示意圖2、系統(tǒng)設計 2.1 系統(tǒng)分析 在液壓傳動系統(tǒng)中,同步控制要求非常普遍,但大流量、高精度、多執(zhí)行器同步,一直是一個較難解決的難題。由于液壓系統(tǒng)的液體壓縮、泄漏、阻尼等特點,尤其是在外載力較大和外載力不斷變化及設備本身的不平衡與設備運動行程較大的因素下,實現(xiàn)多個液壓缸較高的同步精度有很大難度,因此對同步系統(tǒng)的設計方案、控制方法、同步性能等方面的研究,會最終關(guān)系到液壓機的實際運行狀態(tài)是否能夠真正達到設計的要求。在本系統(tǒng)中不僅要求5個液壓缸在運動中速度同步,而且位置同步也有很高的要求,且系統(tǒng)在高速和低速運行時的流量變化范圍比較大(低速度時流量小,高速度時流量大),所以本系統(tǒng)是一個變
3、流量、高精度的同步控制系統(tǒng)。根據(jù)液壓原理可知,電液控制系統(tǒng)分閥控系統(tǒng)和泵控系統(tǒng)兩類。由于閥控系統(tǒng)具有控制精度高和響應速度快的優(yōu)點,因此為了能夠達到設計的要求,本系統(tǒng)采用閥控液壓缸方式,即每一個液壓缸都采用一套高精度的比例伺服閥來控制以得到高精度的同步效果。 在閥控系統(tǒng)中,閥芯輸入為Xv液壓缸活塞輸出為Y的傳遞函數(shù)可寫為: 式中,為液壓固有頻率;為液壓阻尼比;Ke為總的流量壓力系數(shù)。 由此表明,在穩(wěn)態(tài)時閥芯位移Xv和活塞位移沒有確定的對應關(guān)系,但液壓缸活塞速度和閥芯位移之間有確定的穩(wěn)態(tài)關(guān)系,如下式所示: 由此可見,在理論上只要控制好每一個閥的閥芯位移,就有可能達到5個液壓缸同步運行的目的。實際上
4、由于該系統(tǒng)是一個變流量、高精度的同步控制系統(tǒng),其控制具有非線性、時變性的特點,其多個參數(shù)具有非線性特性,且隨工況而變,而且,由于在運動中5缸相互影響,要建立起準確的5缸同步過程數(shù)學模型有很大難度,特別指出的是在運行過程中由于主缸位于滑塊中心位置,對其運行的實際位置無法檢測,而主缸又產(chǎn)生工作時的主要壓力,如果在工作過程中對其控制不當,會造成輔缸中的某些缸僅能跟隨其動作,而使得該輔缸本身的調(diào)節(jié)作用失效,導致整個同步失敗,因此對主缸運行的控制好壞會直接影響到整個系統(tǒng)的性能。由于在實際系統(tǒng)中,4個輔缸上裝有高精度檢測裝置(精度為1微米的光柵尺),可以實時檢測到滑塊四角下行的速度和位移,因而為了保證控制
5、精度,4個輔缸采用PID控制而主缸的控制要受到4個輔缸的影響,即主缸的控制要從4個輔缸的運行情況中做出自己的控制決定,因此主缸的控制采用模糊控制技術(shù)。 2.2 主缸比例伺服閥閥芯位移模糊控制設計 模糊控制是以模糊集合論、模糊語言變量及模糊理輯推理為基礎(chǔ)的計算機智能控制,其基本概念是由查德(L.A.Zadeh)首先提出的,經(jīng)過多年的發(fā)展,在模糊控制理論和應用研究方面均取得很大成功3由于模糊控制器的優(yōu)點是不要求掌握受控對象的精確數(shù)學模型,所以對于在工業(yè)控制過程中碰到的大滯后時變、非線性等無法建立起精確數(shù)學模型的復雜系統(tǒng)模糊控制無疑是一種行之有效的方法。由于模糊控制器是模糊控制系統(tǒng)的核心,一個模糊控
6、制系統(tǒng)的性能優(yōu)劣,取決于模糊控制器的結(jié)構(gòu)、所采用的模糊規(guī)則、合成推理算法,以及模糊決策的方法等因素。因此,對于該液壓機模糊系統(tǒng)中變量論域的確定、隸屬度函數(shù)的選取以及解模糊方法的選擇都是在現(xiàn)場情況下經(jīng)過多次試驗得到的。根據(jù)同步設計指標要求最大誤差(0.4mm以下和現(xiàn)場實際最大誤差(5mm以下),選取誤差論域為0 5,輸出論域為0 10,輸入誤差A0為輔缸3相對于輔缸1的位置誤差(對角線),輸入誤差B0為輔缸2相對于輔缸1的位置誤差,輸入誤差C0為輔缸4相對于輔缸1的位置誤差,輸出量為輸出D0去控制主缸比例伺服閥的閥芯位移。當3個誤差中有一個大于等于0.4mm時,主缸比例伺服閥的閥芯位移要小,當3
7、個誤差值都小時,主缸比例伺服閥的閥芯位移要大。 根據(jù)液壓機工作時滑塊下行的實際情況建立如下規(guī)則: if輸入誤差A is大and輸入誤差B is大and輸入誤差C is大then輸出D is小; if輸入誤差A is大and輸入誤差B is大and輸入誤差C is中then輸出D is??; if輸入誤差A is大and輸入誤差B is大and輸入誤差C is小then輸出D is??; if輸入誤差A is大and輸入誤差B is中and輸入誤差C is中then輸出D is較小; if輸入誤差A is中and輸入誤差B is中and輸入誤差C is小then輸出D is中; if輸入誤差A is
8、中and輸入誤差B is小and輸入誤差C is小then輸出D is較大; if輸入誤差A is中and輸入誤差B is大and輸入誤差C is大then輸出D is小; if輸入誤差A is小and輸入誤差B is小and輸入誤差C is小then輸出D is大; if輸入誤差A is小and輸入誤差B is中and輸入誤差C is中then輸出D is中; if輸入誤差A is小and輸入誤差B is大and輸入誤差C is大then輸出D is小。 3、實驗驗證 3.1 空載實驗 圖2a所示為液壓機4個輔缸采用PID控制,主缸采用模糊控制技術(shù)情況下,液壓機滑塊在低速空載下行時的同步最大
9、誤差曲線,縱軸為最大誤差軸,單位:mm;橫軸為實時時間軸,顯示為當前的實際時間。從計算機打印的實時最大誤差曲線來看,在最大誤差約5mm時,控制器開始對5缸同步進行調(diào)整,2min多鐘后,同步最大誤差接近于零,雖然在調(diào)整過程中出現(xiàn)一些波動,時間稍微有些長,但總的趨勢及調(diào)整時間和對于低速度空載運行的分析基本一致,最后的同步結(jié)果完全滿足要求。 3.2 負載實驗 圖2b所示為液壓機在實際壓制工件時記錄的最大誤差實時曲線。在液壓機壓制過程中,如果將同步控制功能暫時關(guān)閉,由圖可見,隨著時間的推移,同步最大誤差將逐漸增大,這種誤差將會嚴重影響到工件最后的成形質(zhì)量,同時對液壓機的整個系統(tǒng)的使用壽命和使用安全也會構(gòu)成威脅,當最大同步誤差接近4mm時,將同步控制功能接通,則最大同步誤差迅速降低,很快接近于零,由此可見,液壓機在帶負載工作時,同步時間比空載時短,這與整個液壓機系統(tǒng)的設計有關(guān)。由于液壓機兩個輔缸之間的最大距離為4m多,根據(jù)液壓機設計指標可知,當最大同步誤差小于0.4mm時即可滿足要求,但實際上液壓機的同步精度遠遠好于該指標,由于液壓機位置檢測采用的是精度為1Lm的光柵尺,因而我們可將接近于零坐標位置的曲線進行坐標變換后進行觀察,如圖2c所示,可見當最大同步誤差下降到0.4mm后還繼續(xù)下降,直到最后基本
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024廣東珠海市金灣區(qū)南泓產(chǎn)業(yè)投資有限公司招聘項目運營人員1人筆試參考題庫附帶答案詳解
- 2025年甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院單招職業(yè)技能測試題庫1套
- 第二章第二節(jié)世界的海陸分布 教學設計 2023-2024學年湘教版地理七年級上冊
- 四川省江油市八校2024-2025學年七年級下學期開學考試語文試題(解析版)
- 說木葉教學設計 2023-2024學年統(tǒng)編版高中語文必修下冊
- 《統(tǒng)計表和條形統(tǒng)計圖(一)-運動與身體變化》教學設計-2024-2025學年四年級上冊數(shù)學蘇教版
- Unit12 Review 3(教學設計)-2023-2024學年北師大版(一起)英語六年級下冊
- 2024年六安霍邱合高現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園投資有限公司招聘4人筆試參考題庫附帶答案詳解
- 2025年湖南信息職業(yè)技術(shù)學院單招職業(yè)技能測試題庫及參考答案
- 2024年下半年廣西現(xiàn)代物流集團社會招聘校園招聘筆試參考題庫附帶答案詳解
- 裕龍島煉化一體化項目(一期)環(huán)境影響報告
- 四年級下冊語文第二單元 快樂讀書吧:十萬個為什么 導讀課件
- 四川省達州市達川區(qū)2023-2024學年八年級下學期期末道德與法治試題
- 初中語文現(xiàn)代文閱讀訓練及答案二十篇
- 職業(yè)技術(shù)學院環(huán)境工程技術(shù)專業(yè)《水處理技術(shù)》課程標準
- 文創(chuàng)產(chǎn)品設計-課件
- 2024年中國國際航空股份有限公司校園招聘考試試題含答案
- 2023-2024學年統(tǒng)編版語文 七年級下冊第21課《古代詩歌五首-己亥雜詩(其五)》課件
- 駕駛證延期申請委托書
- “小小科學家”廣東省少年兒童科學教育體驗活動+生物試題4
- 【公路工程的發(fā)展趨勢與思考探究6600字(論文)】
評論
0/150
提交評論