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文檔簡介

1、天津委托加工生產(chǎn)品控工作報告徐工、楊廠長:你們好!本人自11月27日第二次來到天津委托加工點工作,至今已有一個多月。在這一個多月中,通過深入了解和觀察實際的生產(chǎn)運作及品控監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)在xx的生產(chǎn)過程中存在很多嚴重影響產(chǎn)品質量的問題,這些問題或是已經(jīng)影響到產(chǎn)品質量,或是將會成為造成產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題和缺陷的隱患。有些通過我們的努力可以解決,有些則必須有xx公司的配合才能解決。我始終認為,xx公司無論設備條件、工藝管理、衛(wèi)生管理、人員管理、生產(chǎn)效率、品質管理等各方面,都已經(jīng)不具備委托加工條件、而且沒有提升的可能性,勢必會制約xx乳制品的發(fā)展。現(xiàn)詳細陳述如下:第一部分 xx公司加工現(xiàn)狀A、現(xiàn)行的生產(chǎn)工藝

2、1、工藝流程 化糖(奶量的5%)原奶驗收 雙聯(lián)過濾 真空脫氣 板換冷卻至4 貯奶罐(夾層保溫) 離心分離及除雜 緩沖缸 UHT系統(tǒng)預熱至60-70 均質 UHT(137/3-4s) 冷卻至43 發(fā)酵罐 攪拌/接種 保溫發(fā)酵 終點判定 混合/調配 參數(shù)檢測 發(fā)酵劑置備 輔料溶解 均質 板換冷卻 成品罐 參數(shù)檢測 灌裝 裝箱/碼垛 入庫2、工藝簡述及存在的問題:下面我以加工三噸原奶為例,簡述一下各個工藝步驟的耗時及存在的:問題:2.1、原奶驗收按照我公司提供的原奶驗收標準進行驗收。除美蘭實驗和抗生素檢驗兩項耗時較長外,其余各項共計耗時25分鐘左右。為了更有效的監(jiān)督原奶的質量,應增設PH值和電導率的

3、檢驗。該工序存在的主要問題:無論是委托加工方還是我公司,都沒有詳細的統(tǒng)一的檢驗操作規(guī)程或是檢驗作業(yè)指導書,很不利于檢驗的控制和精準;加工方化驗室試劑,尤其是NaOH標準溶液的濃度經(jīng)常變換,易造成人為的系統(tǒng)誤差;對于原奶沒有進行有效的感官評定;檢驗用儀器經(jīng)常不進行校準,準確度差;檢驗人員操作粗枝大葉,很不準確。2.2、收奶原奶驗收合格后先到十里以外的地方過磅,往返需要半小時甚至更長時間。過完磅的原奶經(jīng)雙聯(lián)過濾、真空脫氣、板換冷卻后,泵入貯奶罐中。此過程耗時1-1.5小時。該工序存在的主要問題:一般牛乳的脫氣溫度在60左右效果比較好,所以脫氣機應安裝在貯奶罐之后,貯奶罐的奶經(jīng)預熱至60并脫氣后再進

4、行分離、(標準化)、均質。但由于設備安裝已經(jīng)定型,所以無法改進。 原奶貯奶罐無溫度顯示裝置。2.3、化糖三噸奶所需化糖量為150公斤,糖水比例為1:1,化糖溫度為80,此過程需半小時。為節(jié)省時間,應與收奶同步進行,但經(jīng)常做不到。為縮短冷卻時間,化糖溫度控制在50-60即可,因為白砂糖在50與80的熱水中的溶解度相差并不大。2.4、凈乳/均質/UHT原奶打入糖液并與之混合后經(jīng)離心凈乳到緩沖缸,在UHT設備中預熱到60左右進行均質然后迅速升溫,137殺菌3-4s,冷卻到43。此過耗時1.5小時。該工序存在的主要問題:牛奶離心后打入緩沖缸時,管道沒有伸入缸底,而是從上部直接噴至缸壁流下,造成牛奶與空

5、氣混合,產(chǎn)生大量泡沫,進而造成對均質機的損害,并易造成UHT管道結垢。UHT冷卻所用冰水時常達不到要求:或是溫度高,或是流量不穩(wěn),造成牛奶的冷卻溫度不能保證。UHT設備連續(xù)工作超過2小時,便由于結垢不能保證殺菌溫度,必須進行清洗后再使用,基于這一點,每次原奶的收購量最好不要超過4噸。應當在調整殺菌溫度前便調整均質機至所需壓力,不得先調溫后調壓,以避免由于調壓造成牛奶流量減小導致UHT管道結垢。鍋爐供氣管道漏氣較嚴重,UHT系統(tǒng)的蒸汽壓力不能保證(冬天更甚)。2.5、接種發(fā)酵殺菌后的乳液進入到發(fā)酵罐,接入菌種,進行恒溫發(fā)酵。一般耗時5-6小時。此工序存在的主要問題:接種量與配方要求不符?,F(xiàn)行接種

6、量為14.5Kg牛奶/1U菌種,而配方要求為20 Kg牛奶/1U菌種,因此實際的接種量超出配方要求近33%。前段時間一直存在菌種超耗的問題,平均超耗達40%,我認為主要原因有兩點:一是實際的接種量大大高于配方確定量,超耗33%;二是由于生產(chǎn)過程中牛奶的損耗及加水量計量不準等原因造成產(chǎn)品實際產(chǎn)量低于理論產(chǎn)量而導致的菌種計算上的誤差。另外,發(fā)酵劑制備時,由于XX公司化驗室條件所限,菌種的接種量不進行稱量,而是大概估計,也易造成誤差。目前我們正通過實驗確定比較合適的接種量。2.6、終點判定發(fā)酵4小時后開始觀察酸度,最終發(fā)酵酸度控制在80-85°T,停止發(fā)酵后打開攪拌器。此工序存在的主要問題

7、:XX公司的檢驗人員不太注重對產(chǎn)品感官及組織狀態(tài)的觀察;由于發(fā)酵罐沒有取樣閥,每次觀察和取樣都必須打開罐口,極易造成產(chǎn)品污染;在接種及取樣之前,操作人員一般用75%酒精對罐口噴灑消毒,但酒精的消毒作用采用浸泡和涂抹方式才有效,用酒精對罐口做噴灑消毒是不恰當?shù)?,應該用二氧化氯或是雙氧水來消毒。2.7、輔料溶解將根據(jù)配方確定的穩(wěn)定劑和剩余的白砂糖、配料水一同溶解,溶解溫度為80-82,保溫30分鐘以上達到殺菌目的,而后降溫至40-43。加工3噸原奶所需的穩(wěn)定劑溶解耗時1.5小時,保溫0.5小時,降溫2小時。次過程與發(fā)酵同步進行,基本不耽誤生產(chǎn)。此工序存在的主要問題:由于干物料粉磨機前沒有離心機加壓

8、,僅靠溶糖罐中水的重力自然加壓,造成輔料的溶解極慢。管道稍加改造此問題即可解決。2.8、調配到達發(fā)酵終點后,開啟攪拌。將溶好的穩(wěn)定劑溶液經(jīng)雙聯(lián)過濾器過濾后,泵入發(fā)酵罐中,并加入香精和防腐劑,攪拌15分鐘,檢測技術參數(shù):酸度應為64-68°T。一般調至62-64°T,以避免由于后發(fā)酵造成的酸度超出標準要求。此過程耗時1.5小時。該工序存在的主要問題:泵送穩(wěn)定劑溶液的離心泵沒有考慮由于穩(wěn)定劑溶液的黏度較高帶來的輸送過程中的壓力損失,因此穩(wěn)定劑溶液的泵送極慢,改用大葉輪的離心泵會明顯提高速度,加大效率。2.9、均質/冷卻調好的酸乳飲料經(jīng)均質、板換冷卻進入到成品罐(真空夾層保溫)中

9、等待灌裝。此過程耗時一小時二十分鐘。該工序存在的主要問題:由于設備管道定型的原因,本來只需一次均質的產(chǎn)品需經(jīng)過兩臺均質機,第一臺上壓,第二臺不上壓,且兩臺均質機之間有一個緩沖缸。該緩沖缸的蓋長期打開,使產(chǎn)品直接與空氣接觸,極易造成產(chǎn)品污染。應當對管道進行改造,避免上述現(xiàn)象;由于冷凍機通常只開一臺,使得冰水溫度較高(一般為5-7),因此產(chǎn)品不能被冷卻到10以下,通常只能冷卻到15-20,易加速產(chǎn)品的后酸化;板式換熱器的換熱片長期不拆開清洗,不僅易造成對產(chǎn)品的污染,而且會由于結垢影響傳熱效率;產(chǎn)品全部經(jīng)均質冷卻后進入到成品罐中才開啟攪拌,攪拌15分鐘后取樣檢測技術參數(shù),其實只要產(chǎn)品液位高于成品罐第

10、一個扇葉后就可以開啟攪拌,這樣待產(chǎn)品全部進入成品罐后即可取樣檢測,以節(jié)省時間;由于管道無法保證密閉,因此應安裝過濾裝置,以保證雜質不進入到產(chǎn)品中。2.10、灌裝冷卻后的產(chǎn)品經(jīng)管道輸送到灌裝機進行灌裝,灌裝并封合成型的產(chǎn)品裝箱后,送入到冷藏庫(0-5)中保存。此過程正常耗時6個小時。該工序存在的主要問題:灌裝機的周邊衛(wèi)生環(huán)境比較惡劣。生產(chǎn)初時排除的奶液不沖洗干凈便灌裝,灌裝區(qū)沒有可以保證無菌的正壓空氣,沒有安裝對空氣進行消毒的紫外燈,沒有消滅蚊蟲的設施,在蚊蟲較多的季節(jié),根本無法保證蚊蟲不進入到產(chǎn)品中;灌裝重量不足、外包裝密封不好等有缺陷的產(chǎn)品,通常被操作人員倒入到塑料桶中再回收到成品罐,在生產(chǎn)

11、衛(wèi)生條件如此惡劣的情況下,這種做法極易造成產(chǎn)品的二次污染;經(jīng)常會出現(xiàn)漏包現(xiàn)象且目前沒有有效的檢測手段,建議采用測漏液對包裝盒進行密封檢測,加強密封控制;加工方生產(chǎn)人員工作懶散拖拉,效率低下,導致生產(chǎn)過程不必要的延長,加速了產(chǎn)品的后酸化。2.11、入庫灌裝完畢的產(chǎn)品裝箱后進入冷庫。存在的問題:冷庫冷凍機時常損壞或不開啟,冷鏈不能被保證,導致產(chǎn)品的后酸化。B、生產(chǎn)所用主要設備及存在的問題(按工序順序排列):收奶 雙聯(lián)過濾器 收奶工序/化糖工序各一個 100目脫氣 真空脫氣罐 5t/h 最大真空壓力:-0.12Mpa冷卻 板式換熱器 換熱面積 10m2 5t/h 上海輕工機械股份有限公司貯奶 2噸貯

12、奶罐 2臺 夾層保溫 (無溫度顯示裝置)除雜 離心分離機 南京綠洲機械廠 4t/h (使用時噪音很大)均質 高壓均質機 2000L/h 廊坊通用機械廠(壓力表不能歸零)UHT UHT機 2KL/h 溫州華威機械廠 (連續(xù)工作兩小時以上溫度不能保證)化糖 夾層化糖罐2個 (無液位顯示,需用標尺計量)發(fā)酵 保溫發(fā)酵罐5個 (4個可用,無取樣閥)均質 高壓均質機 4000L/h 最大工作壓力25Mpa (壓力表不能歸零)冷卻 板式換熱器 換熱面積20m2 (長期未拆開清洗,達不到冷卻效果)成品貯存 5噸成品罐3臺 真空夾層保溫灌裝 美國Nmico屋頂包灌裝機 最大效率:2000包/h(500ml)一

13、般維持在1400-1600包每小時比較好,因為灌裝速度太快,灌裝頭不能完全閉合,造成奶液漏在包裝及軌道上。C、關于品控目前加工方?jīng)]有真正意義上的品控人員,品控工作必須由我方人員執(zhí)行。加工方化驗室人員只負責:原奶的驗收檢驗,菌種接種活化,接種發(fā)酵,成品技術參數(shù)檢驗。沒有各個生產(chǎn)工序的現(xiàn)場品控。D、關于清洗/消毒目前加工方由于設備及管道已經(jīng)定型,無法進行真正意義上的CIP,只能進行各個設備的局部清洗,且冷熱管路沒有分開。目前的清洗殺菌程序如下:a、收奶前對收奶設備、貯奶罐用90以上的熱水殺菌30分鐘;b、UHT之前對分離機、UHT系統(tǒng)、均質機、發(fā)酵罐、所用管道用90以上熱水殺菌30分鐘;c、UHT

14、完畢后對UHT系統(tǒng)用熱堿水清洗(堿液濃度沒有計量);d、發(fā)酵到達終點之前對均質機、板式換熱器、成品罐、灌裝機、所用管道用90以上熱水殺菌30分鐘;e、UHT過程中由于蛋白沉淀及結垢較多影響殺菌溫度時,用水頂出奶,中斷殺菌,用高濃度熱堿水循環(huán)30分鐘(堿液濃度沒有計量);f、發(fā)酵罐使用完畢后,用90以上熱水沖洗20分鐘;g、灌裝完畢,用90以上熱水對管道、成品罐、灌裝機沖洗30分鐘;h、原則上,每一操作單元結束后,對所用設備及管道用熱堿液進行清洗;存在的主要問題:a、UHT系統(tǒng)清洗時堿液濃度不進行計量;b、并不是每次生產(chǎn)結束后都對設備、罐體、管道用熱堿液清洗;c、設備表面衛(wèi)生狀況很差;d、板式換

15、熱器的板片從未拆開檢查和清洗過,易造成嚴重的結垢、污染和影響傳熱效率;e、冷熱管路應分開進行清洗,采用不同的清洗程序;f、極少用酸液對設備和管道進行清洗。E、關于衛(wèi)生管理:XX公司從設備條件、車間布局、人員意識等各方面來看,都難以達到加工高品質活性乳酸菌飲料的衛(wèi)生要求,主要表現(xiàn)在以下幾方面:a、車間布局及設施不能保證蚊蟲不進入到車間;b、產(chǎn)品從發(fā)酵到灌裝的過程無法保證密閉進行c、灌裝機周圍環(huán)境及灌裝車間衛(wèi)生條件惡劣,不能保證雜質、蚊蟲等不進入到產(chǎn)品中;d、操作人員衛(wèi)生意識較差。由于目前正處冬季,勉強可以進行加工,但只要天氣轉暖,溫度回升,產(chǎn)品的衛(wèi)生條件絕對不能保證。F、我方生產(chǎn)及品控存在的一些

16、問題及建議:a、目前我們所使用的一些控制文檔,如活性乳酸菌飲料品控表、原奶驗收記錄、成品檢驗單等表格,不能全面、準確、方便的反映實際內容和數(shù)據(jù),因此我自認為不太適用,應進行修改;b、應對目前天津加工點的相關文檔進行分類管理。這些文檔基本屬于三大類:一是行政性文件;二是倉儲、庫存類文件;三是生產(chǎn)品控文件,這些文件首先應分類管理,然后定期整理。c、目前活性乳酸菌飲料的生產(chǎn)量逐漸加大,有時會出現(xiàn)一天生產(chǎn)兩批的情況,因此應對產(chǎn)成品進行批次編號,實現(xiàn)批次管理,并建立相應的發(fā)貨記錄,以防萬一出現(xiàn)質量問題時及時的召回產(chǎn)品。以上便是我自認為天津XX加工點在生產(chǎn)和品控上存在的一些問題的簡述。所有的問題、這些問題

17、出現(xiàn)的工序、這些問題的危害、改進的措施,一一羅列在下表中,請閱覽:第二部分 生產(chǎn)品控問題改進措施列表(見附表)第三部分 改進的清洗/殺菌操作程序及改進的品控表格(見附錄)改進后的清洗/殺菌/衛(wèi)生操作流程針對XX公司現(xiàn)行的清洗/殺菌/衛(wèi)生操作程序存在的問題,主要從以下幾方面著重注意改進:A、冷乳是很容易被去除的,也不太容易結垢,而牛乳高溫處理過程中很容易結垢,且干的奶垢很難去除,因此本著保證清洗效果和節(jié)省能耗的原則,建議對冷熱管路系統(tǒng)采取不同的清洗程序。冷管路包括:收奶線路、真空脫氣機、貯奶罐、板式換熱器、分離機、成品罐、灌裝機及相關管道;熱管路包括UHT系統(tǒng)、均質機、發(fā)酵罐及相關管道。B、必須

18、注意保證清洗的時間;C、必須保證設備在使用完畢后立即進行清洗,不得拖延;D、應對堿液、酸液的濃度進行計量并保證其使用溫度;E、應加強對設備表面的清洗及衛(wèi)生控制;F、應加強對車間地面、空氣等環(huán)境的衛(wèi)生控制;G、加強人員的衛(wèi)生管理。(一)冷管路及其設備的清洗/殺菌流程:A、生產(chǎn)使用前用90以上熱水殺菌20分鐘;B、生產(chǎn)使用完畢后:a、用90以上熱水沖洗5-10分鐘;b、用75-85/0.8%-1.2%熱NaOH洗滌液沖洗/循環(huán)20分鐘;c、用90以上熱水沖洗至中性(PH試紙檢測)C、每天生產(chǎn)完畢后,對設備表面進行刷洗;D、每周進行一次酸堿清洗:a、用90以上熱水沖洗5-10分鐘;b、用75-85/0.8%-1.2%熱NaOH洗滌液沖洗/循環(huán)20分鐘;c、用90以上熱水沖洗3-5分鐘;d、65-70/0.8%-1.0%硝酸溶液沖洗/循環(huán)20分鐘;e、用90以上熱水沖洗至中性(PH試紙檢測)。E、每月對冷卻奶用的板式換熱器拆開刷洗一次。(二)UHT以外的其他受熱管道及設備的清洗/殺菌流程

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