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文檔簡介
1、8320ZCd-6柴油機咬缸事故分析及反思 韓錫方李啟富許昌明一、事故發(fā)生經(jīng)過某輪是一艘新船,配備廣州柴油機廠生產(chǎn)的6320ZCd-6柴油機, 額定功率2060kw,額定轉(zhuǎn)速525r/mim,今年1月31日首航,固定航 線天津至廣東汕頭,該輪第9航次,于2006年5月1日15、00時開航, 由天津裝煤炭駛往汕頭。2006年5月5日03:30時左右船舶航行到大 陳島以東大約10海里(北緯28、29、東經(jīng)122、05)處時,發(fā)生主機 第四缸活塞咬缸事故,據(jù)輪機日志記錄,發(fā)生事故前主機運轉(zhuǎn)一直都很正常。據(jù)當班人員反映,03、30時左右從機艙平臺甲板集控室出來準備進行巡回檢查時,發(fā)現(xiàn)主機周煙霧彌漫,氣
2、味刺鼻,立即到機旁將主機緊急停車,隨后打開曲軸箱導門檢查,發(fā)現(xiàn)主機第缸缸套漏水,吊缸檢查,發(fā)現(xiàn)該缸發(fā)生嚴重的咬缸事故。由于船 上配件不足、配件尺寸不符(如廠供連桿小端銅套與活塞銷配合過盈 且過盈值達到1、1mm ;船上沒有配備活塞銷、活塞和連桿;市購的 活塞銷比本機原活塞銷長2mm,且油道不符;市購的活塞加工不規(guī)范,裙部夕卜徑比說明書標準大0、14mm左右,廠供缸套上端有一道50mm60mm寬、內(nèi)徑0 320-0 20的耐磨(說明書沒有標明),兩者形成過盈配合;而市購的缸套沒有這一圈;與市購的活塞可配合使用等)及其他原因,船舶自修了幾天無法修復,根據(jù)公司指令,5月8日 封缸將船駛往溫嶺石塘拋錨
3、,公司機務人員及廠方人員共同到船協(xié) 助修理。二、現(xiàn)場勘驗和檢查該機第四缸發(fā)生事故,其余各缸均正常,損壞情況如下:1、氣缸套內(nèi)表面發(fā)黑,有嚴重的縱向拉痕,外表面封水橡膠圈輕度硬化,彈性不足;2、活塞外表面發(fā)黑,活塞環(huán)咬死在環(huán)槽內(nèi),外園與活塞外表面磨得 一樣平;3、活塞銷孔發(fā)黑、咬毛;4、連桿小端銅套抱死在活塞銷上,定位銷磨斷;5、連桿小端銅套座孔天地之間比左右之間大0、1mm,拉長變形;6、連桿大端軸承正常,無明顯損壞現(xiàn)象;根據(jù)現(xiàn)場勘驗情況,估計引起咬缸事故的最大可能是該缸斷油或供 油不足所至,因此對該缸的潤滑油路進行了祥細的檢查,當拆下該 缸主油路油管時,發(fā)現(xiàn)有一棵螺釘在油管里,堵塞了主油路,
4、仔細 觀察該螺釘,確定是半自清濾器芯子的緊固螺釘,拆卸所有4只半 自清濾器芯子檢查,發(fā)現(xiàn)其中一只濾芯果然少了一棵螺釘。三、事故原因分析本航次船從天津開航后,航行途中發(fā)現(xiàn)半自清濾器前后壓力差 加大,知道濾器堵塞,于是將半自清濾器調(diào)換一組使用,將堵塞的 一組濾器拆卸清洗。由于上一次濾器拆卸清潔時濾芯的其中一棵螺 釘未擰緊,而且所有螺釘都沒有保險裝置,在使用過程中,由于螺 釘(鋼)與濾芯(鋁)受熱膨帳的系數(shù)不同,使得原本未擰緊的螺 釘與螺孔的配合變得更松,又由于振動和油壓力的沖擊作用,使螺釘慢慢松動并逐漸旋出,當該螺釘最后脫離濾芯后,在油壓的作用 下,隨著油液向主機潤滑油道流去,由于該機主油管入口前
5、管座直 角接頭里面原裝有的初次動車過濾網(wǎng)根據(jù)使用的要求已經(jīng)拆除,所 以該螺釘沒有受到任何阻擋就進入了主機主油管,通過主機主油管 一直向前移動,當移動到第四道主軸承油管處時剛好落入該油管里, 由于油管彎頭阻止螺釘繼續(xù)向前,螺釘就留在彎頭前直管處,阻塞 了該油管的大部分油道,使得由該油管通過的潤滑油僅能滿足第 道主軸承潤滑的需要,而通過第五道主軸承的潤滑油主要潤滑、冷 卻第五缸活塞連桿組件,只有一部分流向第四缸活塞連桿組件,這 部分潤滑油數(shù)量有限,除滿足潤滑連桿大端軸承外,僅有很少量的 一部分流向連桿小端銅套起潤滑作用,根本無法到達活塞冷卻油空 間,對活塞起冷卻作用。很快使活塞過熱膨脹引起活塞環(huán)、
6、活塞銷、 連桿小端銅套等咬死,與缸套發(fā)生拉缸現(xiàn)象,發(fā)出敲擊聲,并造成煙霧彌缸套漏水、燃氣下泄,至使曲軸箱煙氣大量冒出,機器周 漫現(xiàn)象。、經(jīng)驗教訓和建議該事故從經(jīng)過、檢查處理和分析來看,結(jié)論是:由于主機滑油 半自清濾器濾芯螺釘脫落,堵塞主機第四缸主油管造成該缸缺油引 起咬缸。該事故從螺釘堵塞第四缸主油管到缸套漏水、燃氣下泄、 曲軸箱煙氣大量冒出的整個過程,雖然時間不會很長,但因為每缸 潤滑油路有二條,而且主油路也不是全部堵塞,因此,整個過程也 不會很短,其間應該會出現(xiàn)敲缸、冷卻水及潤滑油溫度升高、曲軸 箱開始小量冒煙、曲軸箱溫度升高等事故先兆現(xiàn)象,如果能加強巡 回檢查,就會及時發(fā)現(xiàn),不會造成整缸
7、活塞連桿機構(gòu)損壞報廢、船舶停航六天的嚴重后果。另從廣州柴油機廠協(xié)助修理的技術人員 談話中得知,同類型事故已發(fā)生過多起,但仍沒有引起廠方的高度 重視,采取相應的措施杜絕類似事故的重復發(fā)生。從該事故中應吸 取的教訓和建議有:切實抓好船舶的備件配置、把好零部件(特別是運動件)的產(chǎn)品 質(zhì)量關;嚴格執(zhí)行船舶航行值班制度,加強各設備的巡回檢查;必須提高船員的管理素質(zhì)、技術素質(zhì)和工作責任心;全面分析檢查影響船舶機電設備安全的薄弱環(huán)節(jié),做好防范措施, 確保運行安全(如本機給半自清濾器濾芯螺釘加保險、滑油進主機 主油管前的初次動車過濾網(wǎng)除去銅絲網(wǎng)后繼續(xù)使用以阻止大棵粒物 體進入主機)。5建議柴油機制造廠應該及時
8、通知配套廠改進產(chǎn)品設計,如半自清 濾器濾芯緊固螺釘要加保險等,以免類似事故重復發(fā)生;6.建議各柴油機配件廠應嚴格按零部件原設計圖施工,按標準檢驗, 確保所生產(chǎn)的配件完全符合產(chǎn)品技術要求和質(zhì)量標準。關于廣柴主機6320Zcd-6型的管理要點為保證主機能夠正常燃燒,發(fā)揮到最佳的工況,減少滑油的消耗,減少氣閥的燒蝕,現(xiàn)從各環(huán)節(jié)歸納如下:現(xiàn)普遍使用的是180cSt燃油,一般要求沉淀柜內(nèi)的加溫為70C,但水分與雜質(zhì)含量大時,也要將燃油加溫到9095C,每4小時打開 放殘閥放殘一次,直到將水分與雜質(zhì)放凈為止;一般情況日用柜的 溫度為90C,分油機加熱溫度為95-98C,分油機流量調(diào)整到額定 流量1/3為宜
9、,例如SJ2000分油機,流量為600L/小時,并且要求燃油分油機連續(xù)不停的運轉(zhuǎn)進行分油凈化提高燃油品質(zhì),進主機最佳 持在10cSt ;燃油進機溫度盡量提高些,但以噴射霧化粘度為最終控 制目的。各燃油濾器,包括供油單元濾芯要定期清洗,減少再次污 染到系統(tǒng)中,的噴射溫度115-120C,最佳噴射粘度范為9-12cSt,我們建議保在柴油機運轉(zhuǎn)過程中,可用手觸摸高壓油管的脈動情況,觀察排 氣顏色,檢查排氣溫度,通常要把各缸排煙溫度控制在390C以內(nèi)(雖 然說明書規(guī)定450C,但是在實際應用中超過390C就容易將氣伐燒 損,如果燃燒狀況良好,燃燒完全,形成的不完全燃燒產(chǎn)物少,積 碳結(jié)垢少的情況,有時排
10、氣溫度高時氣伐仍然能夠安全運轉(zhuǎn)),柴油 機爆發(fā)壓力建議不超過115kgf/cm通常爆發(fā)壓力高或者各缸工況 不平均時容易發(fā)生主機震動或者連桿軸瓦損壞,如遇排氣冒黑煙, 排溫急劇升高,爆壓不正常等現(xiàn)象,需要及時更換噴油器,噴油器 噴射壓力及噴油霧化檢查建議每航次做1次,不超過500小時(因為 國產(chǎn)針閥偶件、噴嘴等部件質(zhì)量不穩(wěn)定),噴射壓力290300kgf/ c m霧化檢查及噴油壓力檢查以慢壓為準,若有缺陷,要注意噴嘴, 針閥偶件,彈簧的適時更換。每1000小時檢查噴油泵提前角:把測量噴油提前角的檢查玻 璃管接上噴油泵出油閥壓座的螺紋接頭,使其固緊密封;用手將噴 油泵齒條拉向加油方向至刻度15度左
11、右并固定不能回位;用手泵油, 直至柴油在玻璃管內(nèi)出現(xiàn)為止,柴油大約充滿管長一半;慢慢撬動 飛輪,注意管內(nèi)的柴油液面,當發(fā)現(xiàn)柴油液面開始升高時,急停轉(zhuǎn) 動,此一瞬時及相當于噴油始點,記錄飛輪上的刻度,按上法重復 進行兩次,測量誤差不應超過1度。建議各缸噴油提前角調(diào)整到16一 18度(說明書為14度,這種柴油機在2000年以前多半燃燒用輕油), 適當延長滯燃期,但要參照各缸爆壓和排溫,若爆壓偏高,排溫偏 低,說明噴油提前角過大,要適時減小,若爆壓偏低,排溫偏高, 說明噴油提前角過小,產(chǎn)生后燃,要適時減小。改變噴油提前角有兩種方法:改變噴油泵頂桿的高度(船上 實際多用)和改變噴油泵凸輪在凸輪軸上的周
12、向位置。都應滿足高 壓油泵柱塞偶件進氣口開啟度在4.4-4.8mm。定期檢查主機高壓油泵:柱塞與套筒偶件的間隙極小,應能 滑動自如,如有局部卡住現(xiàn)象應清洗干凈,再用清潔的機油加于套 筒內(nèi)進行磨合;正常的狀態(tài)是把柱塞及套筒傾斜45度時,將柱塞從 套筒內(nèi)拉出40-45mm,多次將柱塞繞本身中心轉(zhuǎn)到任何位置,放手后, 柱塞均能藉其本身重量自由滑下,無阻滯現(xiàn)象。柱塞的邊緣,尤其 是螺旋槽的岸部邊緣,應仔細檢查有無缺損,如有缺損就會影響到 供油量的控制,且會擦傷套筒,必須與套筒同時換新。一般為每5000小時左右根據(jù)情況或每年換新。初次更換下來的柱塞偶件要保管好,日后可能用上,出油閥建議500小時檢查,2
13、000 小時換新(廣柴廠家據(jù)檢修經(jīng)驗)。觀察高壓油泵泄油孔是否有油流出,如果發(fā)現(xiàn)油流出證明柱塞套筒偶件不是很好要更換備件。出油閥與套筒的密封結(jié)合面,不許有輕 微的毛刺,油斑,傷痕及裂紋,如有可用少量很細的研磨粉300號的, 散于平板上進行研磨,要避免研磨偏和研磨過度,研磨后將研磨劑 清除凈盡。高壓油泵滾輪的檢查:是否磨損挺桿上鍵槽,其開口多由機器銑出 來的,會有些喇叭口的變形,檢查挺桿的尖端部位是否變形,最好用銼刀修理銼一下,以免有卡滯的現(xiàn)象(廣柴廠家據(jù)檢修經(jīng)驗建議)。定期測量主機各缸的壓縮壓力,轉(zhuǎn)速調(diào)到最低怠速220rpm或更 低,轉(zhuǎn)速越低測量準確度越高,越能反映活塞和缸套實際間隙狀況, 避
14、開共振轉(zhuǎn)速170-180rpm,將油泵齒條脫開不供油,通過測量主機 各缸的測量主機各缸的爆發(fā)壓力和壓縮壓力,可以了解各缸燃燒及 潤滑狀況及時發(fā)現(xiàn)缸套、活塞和活塞環(huán)磨損,密封情況,及時更換 斷裂活塞環(huán)或者磨損超差的缸套,使主機工況保持穩(wěn)定安全運轉(zhuǎn)。缸套測量時,一般以第一道活塞環(huán)和缸套接觸的最高處為重點, 通常這點磨損也最大,越往下直徑越小,磨損相對來說就小些,上述 缸套上部直徑最大的部位測量點要盡量分布多些,以10mm為單位, 上下取5個點測量,以衡量缸套是否超差。一般油底殼油位的測量孔內(nèi)如果出現(xiàn)返氣現(xiàn)象,多為活塞出現(xiàn)斷裂 或缸套活塞磨損超差,還有活塞環(huán)槽根部裂紋造成燃氣下串到曲拐箱內(nèi),要仔細辨
15、別情況及時更換備件,當高溫燃氣下串到曲拐箱嚴 重時,不僅會造成滑油的消耗驚人而且容易發(fā)生曲軸箱起火與爆 炸。6.定期檢查氣閥的旋閥器,彈簧是否正常工作,每500小時檢查氣 閥間隙,閥桿與閥導套間隙也要特別注意,如果發(fā)現(xiàn)進氣閥燒蝕情 況,一般是排氣閥關不嚴,造成燃氣倒竄,平時要注意用手觸摸各 缸進氣管的溫度,若發(fā)現(xiàn)某缸溫度異常,可能是該缸燃氣倒竄,配 氣凸輪和滾輪的檢查。保持排氣通道的暢通,增壓器應定期吹洗和 拆檢清潔,空冷器煙側(cè)的清潔,特別是廢氣鍋爐煙道,定期吹灰, 清潔除垢,保持煙道后部的暢通,阻力小,掃氣壓力相對高些定期檢查噴油凸輪,配氣凸輪滾輪是否磨損,如有磨損更換備件?;头钟蜋C連續(xù)凈
16、化主機滑油,只要主機運轉(zhuǎn)起來,滑油分油機 就開始凈化滑油,停主機后20小時內(nèi),也盡量要保持凈油機連續(xù)運 轉(zhuǎn),因為這樣才能分離出沉積的雜質(zhì)和水分,正常運行分油溫度保 持在7075C,流量控制在額定流量30%,當油含雜質(zhì)高及有水分時, 凈油溫度提高到9095C分油。主機各缸排溫溫差保持在1015C為宜,爆發(fā)壓力最大差值不能 超過5kgf/cm?,如果超過此數(shù)值,要從燃燒方面去查找原因,一定切 記不要隨意調(diào)整改變各缸高壓油泵油門齒條,這樣會掩蓋矛盾,而 且會越調(diào)越亂。10、各運行參數(shù)技術指標建議參考值:各缸冷卻水出口溫度:7085C,進口66-68C,出機溫差控制在15C以內(nèi)。必須明確指出,過低的冷
17、卻水出口溫度不僅會造成熱負荷損失,而 且會影響氣港燃燒室內(nèi)的燃燒與潤滑。各缸滑油出口溫度:6575C通常要求缸套冷卻溫度活塞冷卻溫度510C,活塞用油冷時或 =10C,活塞用水冷時或=5C。掃氣溫度:3035C主機轉(zhuǎn)數(shù)450465rpm,排煙溫度:390C以下,各缸溫差不超 過20C,爆壓V115kgf/cm2,各缸爆壓差值不超過5kgf/ cm燃油凈油機溫度:9598C,雜質(zhì)和水多時提高到9095 C沉淀柜溫度:一般7080C,雜質(zhì)和水多時提高到9095C;日用柜溫度90C, 燃油進機溫度115120C,噴射霧化運動粘度 10cst,以霧化粘度控制為準。11、在排煙溫度不高于390C的前提下,盡量提高主機的轉(zhuǎn)速到 450-465rpm,這樣增壓器的轉(zhuǎn)數(shù)會高些,掃氣壓力也會高些,燃油 會充分霧化,燃燒會充分,這樣可以降低氣閥燒蝕的幾率。會是一 個良性循環(huán),反之,主機轉(zhuǎn)數(shù)低,增壓器轉(zhuǎn)數(shù)低,掃氣壓力低,燃 油不能充分霧化,燃燒惡劣,容易燒氣閥,這樣會是一個惡性循環(huán)。燃油處理的好壞的標準是經(jīng)過處理后,燃油由噴油嘴噴射到燃 燒室能充分霧化燃燒,充分發(fā)揮熱效率。燃油在油艙中預熱的 目的是利于駁運。燃油從油艙中駁入沉淀柜是燃油處理的第一 步,其主要功能是通過加溫將油中的水分、雜質(zhì)通過放殘管排 除。日用柜由凈油機分離后駁入的燃油,經(jīng)過加溫決定了噴油 最佳
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