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文檔簡介
主軸變頻系統(tǒng)常見故障及處理:變頻主軸部分第1頁主要有以下原因:1)檢驗CNC系統(tǒng)是否有速度控制信號輸出。2)主軸驅(qū)動裝置故障。3)主軸電動機故障。4)變頻器輸出端子U、V、W不能提供電源。造成此種情況可能有以下原因:
a)報警b)頻率指定源和運行指定源參數(shù)是否設置正確。c)智能輸入端子輸入信號是否正確。
1.主軸電機不轉(zhuǎn)
變頻主軸部分第2頁
造成電機反轉(zhuǎn)原因主要有:1)檢驗輸出端子U/T1,V/T2和W/T3連接是否正確?(使得電機相序與端子連接相對應,通常來說:正轉(zhuǎn)(FWD)=U-V-W,和反轉(zhuǎn)(REV)=U-W-V)3)檢驗控制端子(FW)和(RV)連線是否正確?(端子(FW)用于正轉(zhuǎn),(RV)用于反轉(zhuǎn))
2.電機反轉(zhuǎn)
變頻主軸部分第3頁主要原因可能有:
1)假如使用模擬輸入,是否用電流或電壓“O”或“OI”i.檢驗連線ii.檢驗電位器或信號發(fā)生器
2)負載太重
i.降低負載
ii.重負載激活了過載限定3.電機轉(zhuǎn)速不能抵達變頻主軸部分第4頁
造成電機過載原因有:1)機械負載是否有突變2)電機配用太小3)電機發(fā)燒絕緣變差4)電壓是否波動較大5)是否存在缺相6)機械負載增大7)供電電壓過低4.電機過載變頻主軸部分第5頁
造成變頻器過載原因有:1)檢驗變頻器容量是否配小,不然加大容量。2)檢驗機械負載是否有卡死現(xiàn)象。3)V/F曲線設定不良,重新設定。5.變頻器過載變頻主軸部分第6頁主要原因有:1)負載波動是否太大。2)電源是否不穩(wěn)。3)該現(xiàn)象是否出現(xiàn)在某一特定頻率下。此現(xiàn)象可以稍微改變輸出頻率,使用跳頻設定將此有問題頻率跳過。4)外界干擾。
6.主軸轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定變頻主軸部分第7頁主要原因有:
1)最大頻率設定是否正確。2)驗證V/F設定值與主軸電機規(guī)格是否相匹配。3)確保全部百分比項參數(shù)設定正確。
7.主軸轉(zhuǎn)速與變頻器輸出頻率不匹配變頻主軸部分第8頁
主要原因有:
當進行螺紋切削或用每轉(zhuǎn)進給指令切削時,會出現(xiàn)停頓進給、主軸仍繼續(xù)運轉(zhuǎn)故障。要執(zhí)行每轉(zhuǎn)進給指令,主軸必須有每轉(zhuǎn)一個脈沖反饋信號,普通情況下為主軸編碼器有問題。能夠用以下方法來確定:1)CRT畫面有報警顯示。2)經(jīng)過PLC狀態(tài)顯示觀察編碼器信號狀態(tài)。3)用每分鐘進給指令代替每轉(zhuǎn)進給指令來執(zhí)行程序,觀察故障是否消失。8.主軸與進給不匹配(螺紋加工時)變頻主軸部分第9頁1)保持變頻器清潔,不要讓灰塵等其它雜質(zhì)進入。2)尤其注意防止斷線或連接錯誤。3)牢靠連接接線端和連接器。4)確保使用含有適當容量熔斷器,漏電斷路器,交流接觸器,電機連線。5)切斷電源后應等候最少5分鐘,才能進行維護或檢驗。6)設備應遠離潮濕和油霧,灰塵,金屬絲等雜質(zhì)。注意事項變頻主軸部分第10頁例1:驅(qū)動器出現(xiàn)過電流報警故障維修
故障現(xiàn)象:某數(shù)控車床,在加工時主軸運行突然停頓,出現(xiàn)打刀,驅(qū)動器顯示過電流報警。分析與處理過程:經(jīng)查交流主軸驅(qū)動器主回路,發(fā)覺再生制動回路、主回路熔斷器均熔斷,經(jīng)更換后機床恢復正常。但機床正常運行數(shù)天后,再次出現(xiàn)一樣故障。因為故障重復出現(xiàn),證實該機床主軸系統(tǒng)存在問題,依據(jù)報警現(xiàn)象,分析可能存在主要原因有:
1)主軸驅(qū)動器控制板不良。
2)電動機連續(xù)過載。
3)電動機繞組存在局部短路。
維修實例變頻主軸部分第11頁在以上幾點中,依據(jù)現(xiàn)場實際加工情況,電動機過載原因能夠排除。考慮到換上元器件后,驅(qū)動器能夠正常工作數(shù)天,故主軸驅(qū)動器控制板不良可能性已較小。所以,故障原因可能性最大是電動機繞組存在局部短路。維修時仔細測量電動機繞組各項電阻,發(fā)覺U相對地絕緣電阻較小,證實該相存在局部對地短路。拆開電動機檢驗發(fā)覺,電動機內(nèi)部繞組與引出線連接處絕緣套已經(jīng)老化;經(jīng)重新連接后,對地電阻恢復正常。再次更換元器件后,機床恢復正常,故障不再出現(xiàn)。
變頻主軸部分第12頁
例2:主軸高速出現(xiàn)異常振動故障維修
故障現(xiàn)象:配套某系統(tǒng)數(shù)控車床,當主軸在高速(3000r/min以上)旋轉(zhuǎn)時,機床出現(xiàn)異常振動。
分析與處理過程:數(shù)控機床振動與機械系統(tǒng)設計、安裝、調(diào)整以及機械系統(tǒng)固有頻率、主軸驅(qū)動系統(tǒng)固有頻率等原因相關,其原因通常比較復雜。但在本機床上,因為故障前交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)工作正常,能夠在高速下旋轉(zhuǎn);且主軸在超出3000r/min時,在任意轉(zhuǎn)速下振動均存在,能夠排除機械共振原因。
經(jīng)仔細檢驗機床主軸驅(qū)動系統(tǒng)連接,最終發(fā)覺該機床主軸驅(qū)動器接地線連接不良,將接地線重新連接后,機床恢復正常。
變頻主軸部分第13頁
例3:不執(zhí)行螺紋加工故障維修
故障現(xiàn)象:配套某系統(tǒng)數(shù)控車床,在自動加工時,發(fā)覺機床不執(zhí)行螺紋加工程序。分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實質(zhì)是主軸轉(zhuǎn)角與Z軸進給之間進行插補。主軸角度位移是經(jīng)過主軸編碼器進行測量。在本機床上,因為主軸能正常旋轉(zhuǎn)與變速,分析故障原因主要有以下幾個:
1)主軸編碼器與主軸驅(qū)動器之間連接不良。2)主軸編碼器故障。3)主軸驅(qū)動器與數(shù)控裝置之間位置反饋信號電纜連接不良。
4)主軸編碼器方向設置錯誤。變頻主軸部分第14頁經(jīng)查主軸編碼器與主軸驅(qū)動器連接正常,故能夠排除第1項;且經(jīng)過CRT顯示,能夠正常顯示主軸轉(zhuǎn)速,所以說明主軸編碼器A、-A、B、-B信號正常;在利用示波器檢驗Z、-Z信號,能夠確認編碼器零脈沖輸出信號正確。依據(jù)檢驗,能夠確定主軸位置監(jiān)測系統(tǒng)工作正常。依據(jù)數(shù)控系統(tǒng)說明書,深入分析螺紋加工功效與信號要求,能夠知道螺紋加工時,系統(tǒng)進行是主軸每轉(zhuǎn)進給動作,所以它與主軸速度抵達信號相關。在FANUC0-TD系統(tǒng)上,主軸每轉(zhuǎn)進給動作與參數(shù)PRM24.2設定相關,當該位設定為“0”時,Z軸進給時不監(jiān)測“主軸速度抵達”信號;設定為“1”時,Z軸進給時需要檢測“主軸速度抵達”信號。
變頻主軸部分第15頁在本機床上,檢驗發(fā)覺該位設定為“1”,所以只有“主軸速度抵達”信號為“1”時,才能實現(xiàn)進給。經(jīng)過系統(tǒng)診療功效,檢驗發(fā)覺當實際主軸轉(zhuǎn)速顯示置與系統(tǒng)指令指一致時,才能實現(xiàn)進給。經(jīng)過系統(tǒng)診療功效,檢驗發(fā)覺當實際主軸轉(zhuǎn)速顯示值與系統(tǒng)指令值一致時,“主軸速度抵達”信號依然為“0”。深入檢驗發(fā)覺,該信號連接線斷開;重新連接后,螺紋加工動作恢復正常。變頻主軸部分第16頁例4:變頻器出現(xiàn)過壓報警維修故障現(xiàn)象:配套某系統(tǒng)數(shù)控車床,主軸電動機驅(qū)動采取三菱企業(yè)E540變頻器,在加工過程中,變頻器出現(xiàn)過壓報警。分析與處理過程:仔細觀察機床故障產(chǎn)生過程,發(fā)現(xiàn)故障總是在主軸開啟、制動時發(fā)生,所以,可以初步確定故障產(chǎn)生與變頻器加/減速時間設定有關。當加/減速時間設定不當初,如主電動機起/制動頻繁或時間設定太短,變頻器加/減速無法在規(guī)定時間內(nèi)完成,則通常輕易產(chǎn)生過電壓報警。修改變頻器參數(shù),適當增加加/減速時間后,故障消除。變頻主軸部分第17頁
例5:安川變頻主軸在換刀時出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)故障維修故障現(xiàn)象:配套某系統(tǒng)數(shù)控車床,開機時發(fā)覺,當機床進行換刀動作時,主軸也隨之轉(zhuǎn)動。分析與處理過程:因為該機床采取是安川變頻器控制主軸,主軸轉(zhuǎn)速是經(jīng)過系統(tǒng)輸出模擬電壓控制。依據(jù)以往經(jīng)驗,安川變頻器對輸入信號干擾比較敏感,所以初步確認故障原因與線路相關。為了確認,再次檢驗了機床主軸驅(qū)動器與刀架控制原理圖于實際接線,能夠判定在線路連接、控制上二者相互獨立,不存在相互影響。深入檢驗變頻器輸入模擬量屏蔽電纜布線與屏蔽線連接,發(fā)覺該電纜布線位置與屏蔽線均不合理,將電纜重新布線并對屏蔽縣進行重新連接后,故障消失。
變頻主軸部分第18頁
例6:主軸定位出現(xiàn)超調(diào)故障維修故障現(xiàn)象:某加工中心,配套611A主軸驅(qū)動器,在執(zhí)行主軸定位指令時,發(fā)覺主軸存在顯著位置超調(diào),定位位置正確,系統(tǒng)無故障。分析與故障處理:因為系統(tǒng)無報警,主軸定位動作正確,能夠確認故障是因為主軸驅(qū)動器或系統(tǒng)調(diào)整不良引發(fā)。處理超調(diào)方法有很各種,如:減小加減速時間、提升速度環(huán)百分比增益、降低速度環(huán)積分時間等等。檢驗本機床主軸驅(qū)動器參數(shù),發(fā)覺驅(qū)動器加減速時間設定為2s,此值顯著過大;更改參數(shù),設定加減速時間為0.5s后,位置超調(diào)消除。
變頻主軸部分第19頁交流伺服主軸驅(qū)動系統(tǒng)
數(shù)控機床對主軸要求在很寬范圍內(nèi)轉(zhuǎn)速可調(diào),恒功率范圍寬。要求機床有螺紋加工功效、準停功效和恒功率加工等功效時,就要對主軸提出對應速度控制和位置控制要求。主軸驅(qū)動系統(tǒng)也可稱為主軸伺服系統(tǒng),對應主軸電動機裝配有編碼器作為主軸位置檢測;另一個方法就是在主軸上直接安裝外置式編碼器,這在機床改造和經(jīng)濟型數(shù)控車床中用得較多。與交流伺服驅(qū)動一樣,交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)也有模擬式和數(shù)字式兩種形式,交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)與直流主軸驅(qū)動系統(tǒng)相比,含有以下特點:變頻主軸部分第20頁
1)
因為驅(qū)動系統(tǒng)必須采取微處理器和當代控制理論進行控制,所以其運行平穩(wěn)、振動和噪聲小。2)驅(qū)動系統(tǒng)普通都含有再生制動功效,在制動時,既可將電動機能量反饋回電網(wǎng),起到節(jié)能效果,又可加緊制動速度。
3)
尤其是對于全數(shù)字式主軸驅(qū)動系統(tǒng),驅(qū)動器可直接使用CNC數(shù)字量輸出信號進行控制,不要經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)速控制精度得到了提升。變頻主軸部分第21頁4)與數(shù)字交流伺服驅(qū)動一樣,在數(shù)字式主軸驅(qū)動系統(tǒng)中,還可采取參數(shù)設定方法對系統(tǒng)進行靜態(tài)調(diào)整與動態(tài)優(yōu)化,系統(tǒng)設定靈活、調(diào)整準確。5)因為交流主軸電動機無換向器,主軸電動機通常不需要進行維修。6)主軸電動機轉(zhuǎn)速提升不受換向器限制,最高轉(zhuǎn)速通常比直流主軸電動機更高,可到達數(shù)萬轉(zhuǎn)。變頻主軸部分第22頁4.5.1主軸伺服與數(shù)控裝置接線圖變頻主軸部分第23頁變頻主軸部分第24頁相關參數(shù)設置位置百分比增益
①設定位置環(huán)調(diào)整器百分比增益。②設置值越大,增益越高,剛度越大,相同頻率指令脈沖條件下,位置滯后量越小。但數(shù)值太大可能會引發(fā)振蕩或超調(diào)。③參數(shù)數(shù)值由詳細伺服系統(tǒng)型號和負載情況確定。
變頻主軸部分第25頁2.速度百分比增益
①設定速度調(diào)整器百分比增益。②設置值越大,增益越高,剛度越大。參數(shù)數(shù)值依據(jù)詳細伺服驅(qū)動系統(tǒng)型號和負載值情況確定。普通情況下,負載慣量越大,設定值越大。③在系統(tǒng)不產(chǎn)生振蕩條件下,盡可能設定較大值。
變頻主軸部分第26頁3.速度積分時間常數(shù)①設定速度調(diào)整器積分時間常數(shù)。②設置值越小,積分速度越快。參數(shù)數(shù)值依據(jù)詳細伺服驅(qū)動系統(tǒng)型號和負載情況確定。普通情況下,負載慣量越大,設定值越大。③在系統(tǒng)不產(chǎn)生振蕩條件下,盡可能設定較小值。
變頻主軸部分第27頁主軸伺服系統(tǒng)故障診療一)當主軸伺服系統(tǒng)發(fā)生故障時,通常有三種表現(xiàn)形式:1.CRT或操作面板上顯示報警內(nèi)容或報警信息2.是在主軸驅(qū)動裝置上用報警燈或數(shù)碼管顯示主軸驅(qū)動裝置故障;3.主軸工作不正常,但無任何報警信息。二)主軸伺服系統(tǒng)常見故障有:
1.過載原因:切削用量過大,頻繁正、反轉(zhuǎn)等均可引發(fā)過載報警詳細表現(xiàn)為:主軸電動機過熱主軸驅(qū)動裝置顯示過電流報警等。變頻主軸部分第28頁
電氣系統(tǒng)原因:1)檢驗CNC系統(tǒng)是否有速度控制信號輸出2)檢驗使能信號是否接通:經(jīng)過CNC顯示器觀察I/O狀態(tài);分析機床PLC梯形圖(或流程圖),以確定主軸開啟條件,如潤滑、冷卻等是否滿足。3)主軸電動機動力線斷裂或主軸控制單元連接不良。4)機床負載過大。5)主軸驅(qū)動裝置故障。6)主軸電機故障。
2.主軸不能轉(zhuǎn)動變頻主軸部分第29頁機械故障原因:機械方面,主軸不轉(zhuǎn)常發(fā)生在強力切削下,可能原因有:1)主軸與電機連接皮帶過松或皮帶表面有油,造成打滑。
2)主軸中拉桿未拉緊夾持刀具拉釘。(在車床上就是卡盤未夾緊工件)變頻主軸部分第30頁當主軸轉(zhuǎn)速超出技術要求所要求范圍,原因:1)CNC系統(tǒng)輸出主軸轉(zhuǎn)速模擬量(通常為0~±10v)沒有到達與轉(zhuǎn)速指令對應值,或速度指令錯誤。2)CNC系統(tǒng)中D/A變換器故障。3)主軸轉(zhuǎn)速模擬量中有干擾噪聲。4)測速裝置有故障或速度反饋信號斷線。5)電動機過載。6)電動機不良(包含勵磁喪失)。7)主軸驅(qū)動裝置故障。3.主軸轉(zhuǎn)速異?;蜣D(zhuǎn)速不穩(wěn)定變頻主軸部分第31頁首先要區(qū)分噪聲及振動發(fā)生在主軸機械部分還是電氣部分。檢驗方法有:1)在減速過程中發(fā)生,普通是由驅(qū)動裝置造成,如交流驅(qū)動中再生回路故障。2)在恒轉(zhuǎn)速時,可經(jīng)過觀察主軸電動機自由停車過程中是否有噪聲和振動來區(qū)分,如存在,則主軸機械部分有問題。3)檢驗振動周期是否與轉(zhuǎn)速相關,如無關,普通是主軸驅(qū)動裝置未調(diào)整好;如相關,應檢驗主軸機械部分是否良好,測速裝置是否不良。4.主軸振動或噪聲太大變頻主軸部分第32頁電氣方面原因:1)電源缺相或電源電壓不正常。2)控制單元上電源開關設定(50/60Hz切換)錯誤。3)伺服單元上增益電路和顫動電路調(diào)整不好(或設置不妥)4)電流反饋回路未調(diào)整好。5)三相輸入相序不對。
變頻主軸部分第33頁機械方面原因:1)主軸箱與床身連接螺釘松動。2)軸承預緊力不夠或預緊螺釘松動,游隙過大,使之產(chǎn)生軸向竄動,應重新調(diào)查。3)軸承損壞,應更換軸承。4)主軸部件上動平衡不好,應重新調(diào)整動平衡。5)齒輪有嚴重損傷,或此輪嚙合間隙過大,應更換此輪或調(diào)整嚙合間隙。6)潤滑不良,因油不足,應改進潤滑條件,使?jié)櫥统浞帧?/p>
變頻主軸部分第34頁7)主軸與主軸電機連接皮帶過緊,應移動電機座調(diào)整皮帶使松緊度適當。8)連接主軸與電機連軸器故障。9)主軸負荷太大。
例:配套某系統(tǒng)數(shù)控車床,在加工過程中,發(fā)覺在端面加工時,表面出現(xiàn)周期性波紋。分析與處理過程:數(shù)控車床端面加工時,表面出現(xiàn)皺紋原因很多,在機械方面如:刀具、絲杠、主軸等部件安裝不良、機床精度不足等等都可能產(chǎn)生以上問題。變頻主軸部分第35頁
但該機床為周期性出現(xiàn),且有一定規(guī)律,依據(jù)通常情況,應于主軸位置監(jiān)測系統(tǒng)相關,但仔細檢驗機床主軸各部分,卻未發(fā)覺任何不良。檢驗該機床機械傳動裝置,其結(jié)構(gòu)是伺服電動機與滾珠絲杠間經(jīng)過齒形帶進行聯(lián)接,位置反饋編碼器采取是分離型布置。檢驗發(fā)覺X軸分離是編碼器安裝位置與絲杠不一樣心,存在偏心,即:編碼器軸心線與絲杠中心不在同一直線上,從而造成了X軸移動過程中編碼器旋轉(zhuǎn)不均勻,反應到加工中,則出現(xiàn)周期性波紋。重新安裝、調(diào)整編碼器后,機床恢復正常。
變頻主軸部分第36頁1)減速極限電路調(diào)整不良。2)電流反饋回路不良。3)加/減速回路時間常數(shù)設定和負載貫量不匹配。4)驅(qū)動器再生制動電路故障。5)傳動帶連接不良。
5.主軸加/減速時工作不正常變頻主軸部分第37頁屏蔽或接地辦法不良,主軸轉(zhuǎn)速指令信號或反饋信號受到干擾,使主軸驅(qū)動出現(xiàn)隨機和無規(guī)律性波動。別有沒有干擾方法是:當主軸轉(zhuǎn)速指令為零時,主軸仍往復擺動,調(diào)整零速平衡和漂移賠償也不能消除故障。
6.外界干擾變頻主軸部分第38頁1)CNC模擬量輸出(D/A)轉(zhuǎn)換電路故障。2)CNC速度輸出模擬量與驅(qū)動器連接不良或斷線。3)主軸轉(zhuǎn)向控制信號極性與主軸轉(zhuǎn)向輸入信號不一致。4)主軸驅(qū)動器參數(shù)設定不妥。7.主軸速度指令無效變頻主軸部分第39頁1)CNC參數(shù)設置不妥或編程錯誤造成主軸轉(zhuǎn)速控制信號輸出為某一固定值。2)D/A轉(zhuǎn)換電路故障。3)主軸驅(qū)動器速度模擬量輸入電路故障。例:一臺配套某系統(tǒng)立式加工中心,主軸在低速時(低于120r/min)時,S指令無效,主軸固定以120r/min轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)。分析與處理過程:因為主軸在低速時固定以120r/min轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn),可能原因是主軸驅(qū)動器有120r/min轉(zhuǎn)速模擬量輸入,或是主軸驅(qū)動器控制電路存在不良。8.主軸不能進行變速變頻主軸部分第40頁為了判定故障原因,檢驗CNC內(nèi)部S代碼信號狀態(tài),發(fā)覺它與S指令值一一對應;但測量主軸驅(qū)動器數(shù)模轉(zhuǎn)換輸出(測兩端CH2),發(fā)覺即使是在S為0時,D/A轉(zhuǎn)換器即使無數(shù)字輸入信號,但其輸出依然為0.5V左右電壓。因為本機床最高轉(zhuǎn)速為2250r/min,對照下表看出,當D/A轉(zhuǎn)換器輸出0.5V左右時,電動機轉(zhuǎn)速應為120r/min左右,所以能夠判定故障原因是D/A轉(zhuǎn)換器(型號:DAC80)損壞引發(fā)。更換同型號集成電路后,機床恢復正常。
變頻主軸部分第41頁
9.主軸只能單向運行或主軸轉(zhuǎn)向不正確1)主軸轉(zhuǎn)速控制信號輸犯錯誤
2)主軸驅(qū)動器速度模擬量輸入電路故障變頻主軸部分第42頁數(shù)控車床加工螺紋,其實質(zhì)是主軸角位移與Z軸進給之間進行插補,主軸角位移是經(jīng)過主軸編碼器進行測量,普通螺紋加工時,系統(tǒng)進行是主軸每轉(zhuǎn)進給動作,要執(zhí)行每轉(zhuǎn)進給指令,主軸必須有每轉(zhuǎn)一個脈沖反饋信號,“亂牙”往往是因為主軸與Z軸進給不能實現(xiàn)同時引發(fā),另外,還有以下原因:1)主軸編碼器或Z軸“零位脈沖”不良或受到干擾。2)主軸編碼器或連軸器松動(斷裂)。3)主軸編碼器信號線接地或屏蔽不良,被干擾。4)主軸轉(zhuǎn)速不穩(wěn),有抖動。10.螺紋加工出現(xiàn)“亂牙”故障變頻主軸部分第43頁
5)主軸轉(zhuǎn)速還未穩(wěn)定,就執(zhí)行了螺紋加工指令(G32),造成了主軸與Z軸進給不能實現(xiàn)同時,造成“亂牙”。
例:配套某系統(tǒng)數(shù)控車床,在G32車螺紋時,出現(xiàn)起始段螺紋“亂牙”故障。分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實質(zhì)是主軸角位移與Z軸進給之間進行插補,“亂牙”是因為主軸與Z軸進給不能實現(xiàn)同時引發(fā)。
變頻主軸部分第44頁因為該機床使用是變頻器作為主軸調(diào)速裝置,主軸速度為開環(huán)控制,在不一樣負載下,主軸起動時間不一樣,且起動時主軸速度不穩(wěn),轉(zhuǎn)速亦有對應改變,造成了主軸與Z軸進給不能實現(xiàn)同時。處理以上故障方法有以下兩種:1)經(jīng)過在主軸旋轉(zhuǎn)指令(M03)后、螺紋加工指令(G32)前增加G04延時指令,確保在主軸速度穩(wěn)定后,再開始螺紋加工。2)更改螺紋加工程序起始點,使其離開工件一段距離,確保在主軸速度穩(wěn)定后,再真正接觸工件,開始螺紋加工。經(jīng)過采取以上方法任何一個都能夠處理該例故障,實現(xiàn)正常螺紋加工。變頻主軸部分第45頁主軸準停用于刀具交換、精鏜進、退刀及齒輪換檔等場所,有三種實現(xiàn)方式:1)機械準停控制由帶V型槽定位盤和定位用液壓缸配合動作。2)磁性傳感器電器準??刂瓢l(fā)磁體安裝在主軸后端,磁傳感器安裝在主軸箱上,其安裝位置決定了主軸準停點,發(fā)磁體和磁傳感器之間間隙為(1.5±0.5)mm。3)編碼器性準停控制經(jīng)過主軸電動機內(nèi)置安裝或在機床主軸上直接安裝一個光電編碼器來實現(xiàn)準??刂疲瑴释=嵌瓤扇我庠O定。11.主軸定位點不穩(wěn)定或主軸不能定位變頻主軸部分第46頁上述準停均要經(jīng)過減速過程,如減速或增益等參數(shù)設置不妥,均可引發(fā)定位抖動。另外,準定方式(1)中定位液壓缸活塞移動限位開關失靈,準停方式(2)中發(fā)磁體和磁傳感器之間間隙發(fā)生改變或磁傳感器失靈均可引發(fā)定位抖動。
例1:某加工中心,配套6SC6502主軸驅(qū)動器,在調(diào)試時,出現(xiàn)主軸定位點不穩(wěn)定故障。
分析與處理過程:維修時經(jīng)過屢次定位進行重復試驗,確認本故障實際故障現(xiàn)象為:1)該機床能夠在任意時刻進行主軸定位,定位動作正確。2)只要機床不關機,不論進行多少次定位,其定位點總是保持不變。
變頻主軸部分第47頁
3)機床關機后,再次開機執(zhí)行主軸定位,定位位置與關機前不一樣,在完成定位后,只要不開機以后每次定位總是保持在該位置不變。4)每次關機后,重新定位,其定位點都不一樣,主軸能夠在任意位置定位。因為主軸定位過程,實際上是將主軸停頓在編碼器“零位脈沖”不固定引發(fā)。分析可能引發(fā)以上故障原因有:(1)編碼器固定不良,在旋轉(zhuǎn)過程中編碼器于主軸相對位置在不停改變。(2)編碼器不良,無“零位脈沖”輸出或“零位脈沖”受到干擾。
變頻主軸部分第48頁(3)編碼器連接錯誤。依據(jù)以上可能原因,逐一檢驗,排除了編碼器固定不良、編碼器不良原因。深入檢驗編碼器連接,發(fā)覺該編碼器內(nèi)部“零位脈沖”Ua0與-Ua0引出線接反,重新連接后,故障排除。
例2DM4600加工中心,在更換了主軸編碼器后,出現(xiàn)主軸定位時
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