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文檔簡介
作成日期:2013/11/0813年10華貝精益生產(chǎn)項目月度報告作成部門:技改中心作成日期:2013/11/0813年10華貝精益生產(chǎn)項目月度目錄123A廠10月精益生產(chǎn)項目報告C廠10月精益生產(chǎn)項目報告B廠10月精益生產(chǎn)項目報告本次會議報告將按照A-B-C三廠順序而展開目錄123A廠10月精益生產(chǎn)項目報告C廠10月精益務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效一、SMT精益生產(chǎn)改善報告部門:SMT生產(chǎn)部制作:張方圓務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效一、SMT精益生產(chǎn)改善報告4A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖組長:胡偉宜副組長:鄭黎明關(guān)鍵節(jié)點評審權(quán)、提供資源支持、進(jìn)度和執(zhí)行監(jiān)督權(quán)。核心成員:(評審權(quán)、技術(shù)問題解決)張方園、李朝綱彭志、方國源李云、楊國富改善組織架構(gòu)4A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖改善組織架構(gòu)改善組織架構(gòu)A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖組長:胡偉宜副組長:鄭黎明關(guān)鍵節(jié)點評審權(quán)、提供資源支持、進(jìn)度和執(zhí)行監(jiān)督權(quán)。核心成員:(評審權(quán)、技術(shù)問題解決)張方園、李朝綱彭志、方國源李云、楊國富改善組織架構(gòu)A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖改善組織架構(gòu)SMT精益生產(chǎn)改善組成員組長:張方園職責(zé):對結(jié)果負(fù)責(zé),決策權(quán),獎懲權(quán),監(jiān)督權(quán);成員:李朝綱胡滋江楊國富李云卓均華林曉鳳職責(zé):執(zhí)行權(quán)、參與權(quán)、建議權(quán)改善組織架構(gòu)SMT精益生產(chǎn)改善組成員改善組織架構(gòu)生產(chǎn)一部精益生產(chǎn)改善組成員組長:彭志職責(zé):對結(jié)果負(fù)責(zé),決策權(quán),獎懲權(quán),監(jiān)督權(quán);成員:方國源柯煌斌潘麗雪龍魁董璟職責(zé):執(zhí)行權(quán)、參與權(quán)、建議權(quán)改善組織架構(gòu)生產(chǎn)一部精益生產(chǎn)改善組成員改善組織架構(gòu)A廠內(nèi)部保障機(jī)制1、每周例行匯報;(組長)2、統(tǒng)一模板;3、檢查積分;組長檢查扣分制,(100-X),每周進(jìn)行進(jìn)度和成果抽查,未按計劃目標(biāo)(質(zhì)量、進(jìn)度)達(dá)成工作一項扣3分,并客觀評價。每月小結(jié)一次。改善組織架構(gòu)A廠內(nèi)部保障機(jī)制輔導(dǎo)線成員介紹(包含該線組長及幹部)改善目標(biāo)(目標(biāo)設(shè)定)產(chǎn)線的線平衡表Before&After(每月更新一張)改善表格(每月輔導(dǎo)一張)改善問題點(每月更新)改善細(xì)項(使用Before&After表格)規(guī)劃下一階段改善計劃(需註明責(zé)任人和完成日期)改善活動總體規(guī)則輔導(dǎo)線成員介紹(包含該線組長及幹部)改善活動總體規(guī)則1輔導(dǎo)線成員介紹KaizeLeaderSMT:張方圓KaizeMember楊國富
IEKaizeMember李朝綱SMT工程KaizeMember李云SMT/品管KaizeMember張禮品管KaizeMember林曉鳳計劃KaizeMember卓均華倉庫1輔導(dǎo)線成員介紹KaizeLeaderKaizeMemb1輔導(dǎo)線成員介紹團(tuán)隊成員角色核心使命所屬部門鄭黎明指導(dǎo)項目改善過程節(jié)點評審、協(xié)調(diào)與監(jiān)督企管部張方圓組長項目改善過程指揮、協(xié)調(diào)與控制,對結(jié)果負(fù)責(zé)SMT生產(chǎn)部李朝綱成員SMT工程相關(guān)問題點收集、整理SMT工程李云成員針對SMT設(shè)備相關(guān)問題點收集、整理SMT工程楊國富成員收集整理設(shè)備與人力平衡數(shù)據(jù),提出改善方法,協(xié)助并整理報告IE張禮成員負(fù)責(zé)收集現(xiàn)場品質(zhì)數(shù)據(jù),提出改善建議品管林曉鳳成員提供交付需求,協(xié)調(diào)生產(chǎn)排期物流計劃卓均華成員物料需求與物料異常處理物流計劃1輔導(dǎo)線成員介紹團(tuán)隊成員角色核心使命所屬部門鄭黎明指導(dǎo)項目改改善目標(biāo)人時點數(shù)人力TaktTime廠別A線別SH制作張方圓
BaseOct-13Nov-13Dec-13Jan-14人時點數(shù)Target1945320912223712383025289Actual19453
人力Target64.54.53.53.5Actual6
TaktTimeTarget9.49.49.49.49.4Actual9.4
改善目標(biāo)人時點數(shù)人力TaktTime廠別A線別SH制作張方SH設(shè)備線平衡–Before(X212)2013/Oct:L/B---93.4%
總?cè)肆?人(設(shè)備配置9+1)SH設(shè)備線平衡–Before(X212)2013/Oct:SH設(shè)備線平衡–After(X212)2013/Oct:L/B---96.6%
總?cè)肆?人(設(shè)備配置9+1)SH設(shè)備線平衡–After(X212)2013/Oct:SH印刷操作位–Before(X212)2013/Oct:對印刷位操作員作業(yè)時間分析,有富余時間類別錫膏印刷百分比有效時間9.6525.00%等待時間28.9575.00%SH印刷操作位–Before(X212)2013/Oct:SH印刷操作位–After(X212)2013/Oct:對印刷位操作員作業(yè)時間分析,有富余時間根據(jù)數(shù)據(jù)分析可以將印刷崗位進(jìn)行合并類別錫膏印刷百分比有效時間21.2355.00%等待時間17.3745.00%SH印刷操作位–After(X212)2013/Oct:SH人員作業(yè)線平衡–Before(X212)2013/Oct:對SH人員作業(yè)平衡:69%等待較多,可考慮二條印刷位共用1人工位合并,檢查項目移到蓋屏蔽罩2SH人員作業(yè)線平衡–Before(X212)2013/OcSH人員作業(yè)線平衡–After(X212)2013/Oct:對SH人員作業(yè)平衡:89.1%等待較多,將二個印刷位合并共用1人工位合并,檢查項目移到蓋屏蔽罩2,節(jié)省1人SH人員作業(yè)線平衡–After(X212)2013/Oct改善表格改善表格問題點匯總輔導(dǎo)時間
2013-10-15線別
SH制作
張方圓No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)實際收益是否水平展開1印刷有富余的時間,存在等待浪費(fèi)
優(yōu)化人力配置,一人操作兩臺印刷機(jī)器楊國富10月15日Close人力合併節(jié)省0.5人Y2NXT-02/08存在瓶頸優(yōu)化設(shè)備程序,消除瓶頸
李朝綱10月15日Close將設(shè)備線體平衡程序進(jìn)行優(yōu)化,由93.4%提升到96.6%N3Chip元件不易目檢,導(dǎo)致返工配置AOI,提升直通率與批合格率李朝綱10月30日Close提升品質(zhì)Y4手工貼條碼效率低合并條碼采用自動貼條碼機(jī),節(jié)省1人李朝綱12月25日Open先評估實際收益預(yù)定11月15日完成評估Y5SMTSH線作業(yè)時間測定,發(fā)現(xiàn)貼條碼位與裝屏蔽罩位工時有富余時間將貼條碼與裝屏蔽罩合并,可以節(jié)省人力1人楊國富10月15日Close節(jié)省1人/提升效率
N問題點匯總輔導(dǎo)時間2013-10-15線別SH制作張問題點匯總輔導(dǎo)時間
2013-10-15線別
SH制作
張方圓No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)實際收益是否水平展開6SPI設(shè)備測試的數(shù)據(jù)需體現(xiàn)具體不良位號及不良數(shù)量針對不良位置做分析改善,誤報的數(shù)據(jù)需做優(yōu)化,以減少誤報,提升效率鄭海軍11月10日Open1.安排專人收集數(shù)據(jù)11月5日定人員2.11月30完成誤報優(yōu)化,誤報降低15%Y7SPI設(shè)備測試數(shù)據(jù)對比改善NG數(shù)據(jù)與誤判數(shù)據(jù)需在同一報表中顯示出來,以進(jìn)行對比及改善李朝綱11月15日Close咨詢供應(yīng)商軟件無法實現(xiàn)此功能,暫時不實施Y8SMT拋料方式改善從電腦監(jiān)控系統(tǒng)中直接記錄拋料狀況高焰銘/蒙孟金10月30日Open產(chǎn)線估料時可要求技工從電腦上調(diào)用拋料數(shù)據(jù),1計劃1月6日前試行一條線Y9快速模組換線購買換線模組,在上飛達(dá)時直接裝在模組中,換線時直接更換整體模組李云12月30日Close未實施,1.目前產(chǎn)線上料與技術(shù)調(diào)機(jī)同步進(jìn)行,導(dǎo)入快速換線模組整體收益不明顯2.模組價格費(fèi)用較高N10分板機(jī)位置吸塵方式改善將吸塵嘴安裝到銑刀旁,直接吸掉粉塵李朝綱11月30日Open跟蹤空壓機(jī)交期,11月8日到位,11月15日改善完成Y問題點匯總輔導(dǎo)時間2013-10-15線別SH制作張問題點匯總輔導(dǎo)時間
2013-10-15線別
SH制作
張方圓No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)實際收益是否水平展開11在分板機(jī)位置防塵改善加離子風(fēng)扇,減少灰塵上升李朝綱11月30日Openon-going,目前同系列機(jī)種已采用共用料站的方式作業(yè),總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)與輸出標(biāo)準(zhǔn)Y12分板機(jī)的除塵裝置改善可以將現(xiàn)有的線外吹氣改為分板機(jī)內(nèi)吸氣形式,以減少灰塵擴(kuò)散,同時可以減掉吹板機(jī)的使用,減少產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)李朝綱11月30日OpenY13減少換線時間改善SMT工程統(tǒng)計共用材料分配(在BOM中找差異)確認(rèn)可以共用材料不下飛達(dá)李朝綱/OpenY14分板操作人員等待作業(yè)時間長可以考慮一人操作多臺設(shè)備楊國富10月30日Close1.已經(jīng)評估完成快速機(jī)人機(jī)配置時間,一人2臺機(jī)器不可行機(jī)器將會出現(xiàn)30%左右時間等待2.目前可以將慢速機(jī)其中2臺進(jìn)行合并,一人2臺機(jī)操作Y15轉(zhuǎn)線收尾時間改善整盤發(fā)料方式程鳳彥/Close未實施,目前與華勤物針對流配送進(jìn)行討論,暫時無實施時間表Y問題點匯總輔導(dǎo)時間2013-10-15線別SH制作張印刷位人力節(jié)省改善BeforeAfter問題:1.印刷有富余的時間,存在等待浪費(fèi)行動:1.優(yōu)化人力配置,一人操作兩臺印刷機(jī)器效益評估:1.優(yōu)化人力0.5人印刷位人力節(jié)省改善BeforeAfter問題:行動:效益評估爐后人力節(jié)省改善BeforeAfter問題:1.SMTSH線作業(yè)時間測定,發(fā)現(xiàn)貼條碼位與裝屏蔽罩位工時有富余時間行動:1.將貼條碼與裝屏蔽罩合并,可以節(jié)省人力1人效益評估:1.優(yōu)化人力1人爐后人力節(jié)省改善BeforeAfter問題:行動:效益評估:務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效謝謝!務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效謝謝!華貝精益實戰(zhàn)改善報告
---測試生產(chǎn)部門:生產(chǎn)一部姓名:彭志華貝精益實戰(zhàn)改善報告
---測試生產(chǎn)部門:生產(chǎn)一部27A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖組長:胡偉宜副組長:鄭黎明關(guān)鍵節(jié)點評審權(quán)、提供資源支持、進(jìn)度和執(zhí)行監(jiān)督權(quán)。核心成員:(評審權(quán)、技術(shù)問題解決)張方園、李朝綱彭志、方國源李云、楊國富改善組織架構(gòu)27A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖改善組織架構(gòu)28SMT精益生產(chǎn)改善組成員組長:張方園職責(zé):對結(jié)果負(fù)責(zé),決策權(quán),獎懲權(quán),監(jiān)督權(quán);成員:李朝綱胡滋江楊國富李云卓均華林曉鳳職責(zé):執(zhí)行權(quán)、參與權(quán)、建議權(quán)改善組織架構(gòu)28SMT精益生產(chǎn)改善組成員改善組織架構(gòu)29生產(chǎn)一部精益生產(chǎn)改善組成員組長:彭志職責(zé):對結(jié)果負(fù)責(zé),決策權(quán),獎懲權(quán),監(jiān)督權(quán);成員:方國源柯煌斌潘麗雪龍魁董璟職責(zé):執(zhí)行權(quán)、參與權(quán)、建議權(quán)改善組織架構(gòu)29生產(chǎn)一部精益生產(chǎn)改善組成員改善組織架構(gòu)30A廠內(nèi)部保障機(jī)制1、每周例行匯報;(組長)2、統(tǒng)一模板;3、檢查積分;組長檢查扣分制,(100-X),每周進(jìn)行進(jìn)度和成果抽查,未按計劃目標(biāo)(質(zhì)量、進(jìn)度)達(dá)成工作一項扣3分,并客觀評價。每月小結(jié)一次。改善組織架構(gòu)30A廠內(nèi)部保障機(jī)制改善組織架構(gòu)輔導(dǎo)線成員介紹(包含該線組長及幹部)改善目標(biāo)(目標(biāo)設(shè)定)產(chǎn)線的線平衡表Before&After(每月更新一張)改善表格(每月輔導(dǎo)一張)改善問題點(每月更新)改善細(xì)項(使用Before&After表格)規(guī)劃下一階段改善計劃(需註明責(zé)任人和完成日期)改善活動總體規(guī)則輔導(dǎo)線成員介紹(包含該線組長及幹部)改善活動總體規(guī)則測試段團(tuán)隊成員介紹KaizeLeader彭志KaizeMember董璟倉庫KaizeMember龍魁計劃KaizeMember柯煌斌品質(zhì)KaizeMember方國源工程KaizeMember潘立雪IEKaizeMember王麗蓉生產(chǎn)測試段團(tuán)隊成員介紹KaizeLeaderKaizeMem測試段團(tuán)隊成員介紹測試段團(tuán)隊成員介紹項目日程計劃根據(jù)訂單和生產(chǎn)實際,選定X212A機(jī)型作為第一個試點項目Q4季度先以具體機(jī)型為試點,延續(xù)“物流優(yōu)化項目”的經(jīng)驗,推動小批量流水模式的生產(chǎn)。項目日程計劃根據(jù)訂單和生產(chǎn)實際,Q4季度先以具體改善目標(biāo)改善目標(biāo)2013年10月:L/B---41%
總?cè)肆?8.25人X212A線平衡表–Before改善點1改善點3改善點22013年10月:L/B---41%總?cè)肆?837X212A線平衡表–After2013年10月:L/B---73.5%
總?cè)肆?6.05人平衡率提升32%人力節(jié)省:2.2人37X212A線平衡表–After2013年10月:38改善表格38改善表格39改善表格39改善表格40改善表格40改善表格41部門:AP-MFG執(zhí)行人:IE分機(jī):181-6116編號:硅膠粘貼與蓋屏蔽蓋改善粘硅膠1人蓋屏蔽蓋1人+41部門:AP-MFG硅膠粘貼與蓋屏蔽蓋改善粘硅膠1人蓋屏蔽42問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注是否水平展開1電流工位和SN工位分開兩人作業(yè)對電流工位和SN工位進(jìn)行合并,可以節(jié)省1人彭志10月15日CLOSE對電流工位和SN工位進(jìn)行合并??梢怨?jié)省一名員工跟進(jìn)結(jié)果:該機(jī)型生產(chǎn)時已進(jìn)行合并。是2X212AC網(wǎng)BT和G網(wǎng)BT站產(chǎn)出不匹配,成為X212A機(jī)型生產(chǎn)的瓶頸工序,影響線平衡對C網(wǎng)BT和G網(wǎng)BT站位分別由原來的6臺治具增加到8臺,使G網(wǎng)BT的單板生產(chǎn)周期由原來的20.20S減少到15.15S,優(yōu)化線平衡方國源10月15日CLOSE未生產(chǎn)是3X212A粘硅膠工位和蓋屏蔽蓋工位分兩人作業(yè),浪費(fèi)人員工時將粘硅膠工位和蓋屏蔽蓋工位合并,節(jié)省1人王麗蓉11月15日CLOSE未生產(chǎn)是4測試夾具改善:目前的夾具手柄是翻壓式的,不符合動作經(jīng)濟(jì)原則,浪費(fèi)員工作業(yè)時間。蔡老師提議:夾具可以考慮改善氣缸動作,節(jié)省1人。
項目組跟進(jìn):先由工程一部做可行性分析評估,第一階段暫不實際推動,后續(xù)推動先試制1-2套氣動夾具驗證。方國源暫不推行CLOSE未實施否42問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成43問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注是否水平展開5測試治具要符合線體平衡節(jié)拍,減少過剩浪費(fèi)蔡老師提議:合理利用測試治具,減少測試工位產(chǎn)能過剩。
項目組跟進(jìn):2013年Q4季度把現(xiàn)有的分段生產(chǎn)模式重新梳理成小批量的流水模式,2014年Q1\Q2季度實現(xiàn)單件流,目標(biāo)使LB線平衡率達(dá)到80%彭志12月20日OPEN
跟進(jìn)結(jié)果:10月28日前完成了測試車間線體優(yōu)化和布局的調(diào)整:1)對前段端位調(diào)整;2)把比對、目檢、烘烤到包裝按工藝流程同向布局。
6測試車間測試站位的顯示屏太小,放置位置靠里,員工作業(yè)時觀察不方便蔡老師提議:把屏幕內(nèi)容放大或同時在測試夾具上考慮加裝蜂鳴器和LED指示燈,對測試OK及NG的產(chǎn)品以蜂鳴器形式進(jìn)行報警;
項目組跟進(jìn):目前屏幕上顯示的判斷結(jié)果是“PASS”、“FALL”,兩者的字體和顏色滿足作業(yè)員識讀故暫不更改方國源暫不推行CLOSE目前屏幕上顯示的判斷結(jié)果是“PASS”、“FALL”,兩者的字體和顏色滿足作業(yè)員識讀故暫不更改
43問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成44問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注是否水平展開7測試OK后顯示改善蔡老師提議:通過更改軟件羅列顯示出來或者使用不同顏色的LED
項目組跟進(jìn):工程一部聯(lián)系研發(fā)端,要求提供判定結(jié)果的信息采集接口,并能夾具進(jìn)行升級,PASS時用綠色LED指示,F(xiàn)ALL時用紅色LED指示并以蜂鳴器報警方國源11月10日OPEN跟進(jìn)結(jié)果:已聯(lián)系研發(fā),可以改善,具體進(jìn)度待跟進(jìn)。是8寫號、BT/FT等工位開機(jī)時間長蔡老師提議:需考慮怎么縮短開機(jī)時間,或考慮線外開機(jī);
項目組跟進(jìn):1)向開發(fā)端提出優(yōu)化程序縮短開機(jī)時間的需求;2)研討線外開機(jī)的可行性,并制定改善方案。方國源10月30日OPEN需華勤NPI聯(lián)系研發(fā)做軟件改善,先確認(rèn)是否有改善空間。是9測試過程效率提升蔡老師提議:可以考慮怎么不斷電測試;
項目組跟進(jìn):由工程一部指定工程師牽頭研究如何實現(xiàn)方國源10月30日OPEN跟進(jìn)結(jié)果:與研發(fā)溝通,已確認(rèn)SN與BT可以合并,測試軟件需做改善的具體時間待定。另外需評估增加掃描槍的成本及寫SN的時間。是44問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成45問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注是否水平展開10測試線體需做整流,從D/L、寫SN、到BT/FT可以減少2人操作蔡老師提議:線體需要重新設(shè)計,確保各工位平衡;
項目組跟進(jìn):2014年Q4季度先試行小批量生產(chǎn)的流水模式彭志12月20日OPEN跟進(jìn)結(jié)果:完成線體調(diào)整與改造,本周內(nèi)完成對班組與線體一對一編組。是11電流測試工位放置產(chǎn)品的桌子太低蔡老師提議:桌子加高,以方便人員拿放板作業(yè),減少動作損耗時間;
項目組跟進(jìn):1)由IE對電流位作業(yè)舒適度調(diào)查找出符合動作經(jīng)濟(jì)原則的臺面高度方國源10月30日OPEN跟進(jìn)結(jié)果:實現(xiàn)小批量流后,將桌子換成高臺面。是12CIT測試花費(fèi)很大的時間蔡老師提議:收集TD500機(jī)型客戶反饋的數(shù)據(jù)及CIT工位不良數(shù)據(jù),評估此工位的必要性;
項目組跟進(jìn):1)對直接賣板的機(jī)型,維持現(xiàn)有全測方案,暫不調(diào)整;2)對華貝整機(jī)項目,由品質(zhì)部牽頭,研究取消CIT測試的可行性。柯煌斌11月8日CLOSE跟進(jìn)結(jié)果:取消CIT測試的可行性,不可行。是45問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成46問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注是否水平展開13點膠水位置改善蔡老師提議:點膠水可以考慮快速干或自動干,取消烘烤作業(yè);
項目組跟進(jìn):工程一部咨詢業(yè)內(nèi)同行或膠水廠商,找到快干型底部填充膠水,再驗證是否滿足客戶要求方國源11月15日CLOSE跟進(jìn)結(jié)果:已咨詢業(yè)內(nèi)同行或膠水廠商,找不到快干型底部填充膠水。是14最終要求前后工序之間要保持節(jié)拍平衡蔡老師提議:要實現(xiàn)貼片生產(chǎn)和測試生產(chǎn)兩大工段的生產(chǎn)節(jié)拍平衡;
項目組跟進(jìn):現(xiàn)階段由物流計劃部協(xié)調(diào)SMT和測試段的計劃平衡,節(jié)拍平衡方面近期先由SMT和測試兩個段進(jìn)行改善,適當(dāng)時機(jī)再啟動兩大工段的節(jié)拍平衡。龍魁10月22日OPEN跟進(jìn)結(jié)果:已改善由物流計劃部協(xié)調(diào)SMT和測試段的計劃平衡。11月5號開始改善減少SMT產(chǎn)能過剩。是46問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成總結(jié)完畢,請大家指導(dǎo)!總結(jié)完畢,請大家指導(dǎo)!務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效二、B廠精益生產(chǎn)改善簡報報告人:張如利日期:2013.11.8務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效二、B廠精益生產(chǎn)改善簡報報目錄12345小組成員
改善目標(biāo)
線平衡表問題點匯總改善案例下一步改善計劃5目錄12345小組成員改善目標(biāo)線平衡表問題點匯總改善案一、小組成員組長:胡成忠組長:胡成忠組員:任運(yùn)鋒(生產(chǎn))組員:許文博(品質(zhì))組員:聶國兵(物流計劃)組員:雷振華(PE)組員:李軍輝(IE)組員:A17/A22線(生產(chǎn))副組長:張如利指導(dǎo):蔡老師一、小組成員組長:胡成忠組長:組員:組員:組員:組員:組員:二、改善目標(biāo)
人時產(chǎn)量人力CycleTimeFactoryBLINEAJLeader張如利
ITEM
Base10月
11月
12月
1月
人時產(chǎn)量Target6.976.976.97
Actual4.15.24
人力Target4347
Actual4346
CTTarget1015
Actual2216
二、改善目標(biāo)人時產(chǎn)量人力CycleTimeFactory三、線平衡表改善前2013/10月:L/B---79.49%
直接人力42人,間接人力4人三、線平衡表改善前2013/10月:L/B---79三、線平衡表改善后2013/11月:L/B---86.23%
直接人力43人,間接人力4人三、線平衡表改善后2013/11月:L/B---86四、問題點匯總關(guān)閉率60%主要是設(shè)計問題夾具設(shè)備問題四、問題點匯總關(guān)閉率60%五、改善案例改善前改善后固定LCD動作安排一人完成調(diào)整動作將固定LCD動作與半成品測試工位合并,利用開機(jī)時間完成LCD固定問題:1.行動:1.調(diào)整工藝,固定LCD動作與半成品測試合并2.培訓(xùn)員工人機(jī)配合,在開始時間內(nèi)完成LCD固定效益評估:1.預(yù)計每條線節(jié)約人力1人1.工藝優(yōu)化五、改善案例改善前改善后固定LCD動作安排一人完成調(diào)整動作將五、改善案例改善前改善后撕標(biāo)簽工位用左手按壓標(biāo)簽紙,右手撕標(biāo)簽導(dǎo)入自動撥標(biāo)簽機(jī),解放左手去完成取主板動作。問題:1.標(biāo)簽機(jī)高度較高,員工重復(fù)抬高手臂2500次,造成作業(yè)疲勞行動:1.重新尋找新標(biāo)簽機(jī)2.臨時制作三角治具,抬高標(biāo)簽機(jī)后端,降低出標(biāo)簽口,治具制作中效益評估:1.預(yù)計每節(jié)約時間1.5S2.自動撥標(biāo)簽機(jī)五、改善案例改善前改善后撕標(biāo)簽工位用左手按壓標(biāo)簽紙,右手撕標(biāo)五、改善案例改善前改善后焊接工位送錫需要手動取錫線,然后焊接導(dǎo)入自動送錫烙鐵,解放左手可完成取物料動作問題:1.自動送錫頻率與人員焊接頻率不一致,導(dǎo)致焊接不良高行動:1.
2.效益評估:1.可節(jié)省焊接作業(yè)時間2S3.自動送錫烙鐵五、改善案例改善前改善后焊接工位送錫需要手動取錫線,然后焊接五、改善案例改善前改善后取麥拉/泡棉/標(biāo)簽時需要左手按壓物料紙,然后才能右手用鑷子取物料制作治具板,將物料紙固定在鐵板上,右手用鑷子可直接取物料問題:1.治具板固定位置固定,而物料形狀不一,不具有通用性行動:1.將治具板更改為鐵板,使用磁鐵固定2.新治具制作中效益評估:1.可節(jié)省時間2S4.固定麥拉、泡棉、標(biāo)簽治具五、改善案例改善前改善后取麥拉/泡棉/標(biāo)簽時需要左手按壓物料五、改善案例改善前改善后A殼LCD泡棉0.2mm厚,密封性不嚴(yán),導(dǎo)致組裝成成品機(jī)后有臟污進(jìn)入LCD,導(dǎo)致產(chǎn)品不良,增加維修成本泡棉加厚到0.5mm,增加密封性。問題:1.密封效果不能保證100%無臟污行動:1.
2.效益評估:1.臟污不良率性6.8%,降低到1.3%5.設(shè)計更改五、改善案例改善前改善后A殼LCD泡棉0.2mm厚,密封性不六、下一步改善計劃1、夾具設(shè)備驗證,主要是吹灰吸塵設(shè)備2、工序簡化跟蹤六、下一步改善計劃1、夾具設(shè)備驗證,主要是吹灰吸塵設(shè)備請教疑惑:改善的氛圍不是很濃,沒有實現(xiàn)全員轟轟烈烈的感覺,該如何改變請教疑惑:務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效謝謝!務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效謝謝!務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效三、C廠包裝改善簡報報告人:丁洪兵日期:2013.11.7務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效三、C廠包裝改善簡報報告人目錄改善小組成員介紹
改善目標(biāo)
改善前&改善后的線平衡表改善問題點匯總具體改善細(xì)項
下一階段改善計劃123456目錄改善小組成員介紹123456一、改善小組成員介紹
Leader張濤工程成員劉星暉生產(chǎn)成員楊小軍品質(zhì)成員樊永剛計劃成員向超群NPI成員丁洪兵IE一、改善小組成員介紹Leader成員成員成員成員成員二、改善目標(biāo)
人時產(chǎn)量人力CycleTime廠別C廠線別POleader張濤
類別
Base10月11月12月1月人時產(chǎn)量目標(biāo)13.313.313.3
實際101011.5
人力目標(biāo)212121
實際2828
26
CT目標(biāo)101010
實際1212
12
二、改善目標(biāo)人時產(chǎn)量人力CycleTime廠別C廠線別P三、改善前&改善后的線平衡表改善前2013/10月:L/B---76.4%
直接人力25人,間接人力3人三、改善前&改善后的線平衡表改善前2013/10月:三、改善前&改善后的線平衡表改善后2013/11月:直接人力23人,間接人力3人三、改善前&改善后的線平衡表改善后2013/11月:四、改善問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注1寫號、讀號時都要一插一拔數(shù)據(jù)線,存在浪費(fèi);調(diào)整為:寫號人員等待寫號與讀號合并一起調(diào)整為:1人負(fù)責(zé)2臺寫號機(jī),2人寫號;1人負(fù)責(zé)檢查丁洪兵11月15日CloseOPEN1)與HQ確認(rèn),無法修改(合并后檢查標(biāo)貼貼錯功能缺失.另寫號和檢查合并,整體時間變長,打印機(jī)需求會增多.)調(diào)整為:2)10/30驗證OK(目前合并3人,節(jié)省1人)2臨時加1人檢查外觀取消臨時加的檢查外觀嚴(yán)濤/楊小軍11月8日Close已取消3治具太深,定位時間需要4秒,撕標(biāo)簽3秒,存在浪費(fèi)貼主機(jī)標(biāo)簽治具修改可以減少2秒、增加自動出標(biāo)簽機(jī)減少2秒韓志堅10月30日OPEN目前治具已改裝4個;目前自動出標(biāo)簽機(jī)只有1臺,
在B廠驗證4放附件,裝附件;存在取放重復(fù)浪費(fèi)放附件、裝附件合并丁洪兵11月8日close1)與HQ確認(rèn),無法修改(因附件需掃描入MTS系統(tǒng),如放、裝附件由1人完成;MTS需實現(xiàn)1個界面3把掃描槍分別掃入,但是MTS軟件無法實現(xiàn))5拆彩盒作業(yè)時間4秒;打印SN時人等待機(jī)器4秒,存在等待浪費(fèi)打印SN負(fù)責(zé)折內(nèi)盒2,充電器入內(nèi)盒2再拆彩盒===》驗證fail調(diào)整為:粘貼工位與拆彩盒合并丁洪兵10月30日OPEN粘貼工位與拆彩盒合并,取消拆彩盒作業(yè)人員1人,但需助拉每小時搬運(yùn)3次彩盒配送至粘貼工位四、改善問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人四、改善問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注61)電腦Check號,稱重都要掃描IMEI號,存在浪費(fèi)Check號與稱重合并丁洪兵11月15日OPEN合彩盒上蓋時遮住機(jī)頭條碼,作業(yè)無法進(jìn)行;另條碼無法轉(zhuǎn)換到機(jī)頭上,從而導(dǎo)致無法掃描check;7外觀檢查易產(chǎn)生油污佩戴手套劉星輝10月25日close已佩戴8封箱存在浪費(fèi)取消卡通箱寬度方向上下2面4條封箱膠帶向超群11月8日close與HQ質(zhì)量袁江偉確認(rèn),無法修改(如封2條,在機(jī)場周轉(zhuǎn)過程中機(jī)頭可能甩出來)9從裝箱到過塑為批量生產(chǎn),且存在浪費(fèi)與客戶溝通每條線加1人,客戶QCinline抽檢;每條線配1臺過塑機(jī)online張濤11月15日OPEN已聯(lián)系過塑機(jī)供應(yīng)商到廠溝通,11/5號到供應(yīng)商處確認(rèn)熱塑達(dá)不到效果,現(xiàn)再尋找多家供應(yīng)商進(jìn)行評估10托盤回收需要人員來回搬運(yùn)將流水線中間層加1個回收帶韓志堅11月15日OPEN尋找供應(yīng)商進(jìn)行評估四、改善問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人五、具體改善細(xì)項
改善前改善后問題:1.包裝段寫號檢查工序在正常下機(jī)時檢查設(shè)備等待時間比較長。行動:1.寫號檢查人機(jī)分析2.寫號檢查重新LAYOUT效益評估:1.每班減少1人1234寫號檢查寫號檢查寫號檢查寫號檢查改善前l(fā)ayout寫號檢查改善后layout132寫號5.1寫號檢查等待改善五、具體改善細(xì)項改善前改善后問題:行動:效益評估:1234改善前改善后問題:1.貼主機(jī)標(biāo)簽治具右邊有凸出臺階,貼標(biāo)簽時與手干涉,導(dǎo)致作業(yè)困難行動:1.把治具右邊凸出臺階部分去除,作業(yè)時不與手干涉效益評估:1.5.2貼主機(jī)標(biāo)簽治具改善改善前改善后問題:行動:效益評估:5.2貼主機(jī)標(biāo)簽治具改善六、下一階段改善計劃自動化貼標(biāo)簽導(dǎo)入,人員節(jié)省六、下一階段改善計劃自動化貼標(biāo)簽導(dǎo)入,人員節(jié)省務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效再次感謝諸位領(lǐng)導(dǎo)百忙中來參與精益生產(chǎn)改善活動!務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效再次感謝諸位領(lǐng)導(dǎo)百忙中來參大家跟隨顧問老師一起來參與精益改善吧!大家跟隨顧問老師一起來參與精益改善吧!結(jié)束結(jié)束演講完畢,謝謝觀看!演講完畢,謝謝觀看!作成日期:2013/11/0813年10華貝精益生產(chǎn)項目月度報告作成部門:技改中心作成日期:2013/11/0813年10華貝精益生產(chǎn)項目月度目錄123A廠10月精益生產(chǎn)項目報告C廠10月精益生產(chǎn)項目報告B廠10月精益生產(chǎn)項目報告本次會議報告將按照A-B-C三廠順序而展開目錄123A廠10月精益生產(chǎn)項目報告C廠10月精益務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效一、SMT精益生產(chǎn)改善報告部門:SMT生產(chǎn)部制作:張方圓務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效一、SMT精益生產(chǎn)改善報告81A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖組長:胡偉宜副組長:鄭黎明關(guān)鍵節(jié)點評審權(quán)、提供資源支持、進(jìn)度和執(zhí)行監(jiān)督權(quán)。核心成員:(評審權(quán)、技術(shù)問題解決)張方園、李朝綱彭志、方國源李云、楊國富改善組織架構(gòu)4A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖改善組織架構(gòu)改善組織架構(gòu)A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖組長:胡偉宜副組長:鄭黎明關(guān)鍵節(jié)點評審權(quán)、提供資源支持、進(jìn)度和執(zhí)行監(jiān)督權(quán)。核心成員:(評審權(quán)、技術(shù)問題解決)張方園、李朝綱彭志、方國源李云、楊國富改善組織架構(gòu)A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖改善組織架構(gòu)SMT精益生產(chǎn)改善組成員組長:張方園職責(zé):對結(jié)果負(fù)責(zé),決策權(quán),獎懲權(quán),監(jiān)督權(quán);成員:李朝綱胡滋江楊國富李云卓均華林曉鳳職責(zé):執(zhí)行權(quán)、參與權(quán)、建議權(quán)改善組織架構(gòu)SMT精益生產(chǎn)改善組成員改善組織架構(gòu)生產(chǎn)一部精益生產(chǎn)改善組成員組長:彭志職責(zé):對結(jié)果負(fù)責(zé),決策權(quán),獎懲權(quán),監(jiān)督權(quán);成員:方國源柯煌斌潘麗雪龍魁董璟職責(zé):執(zhí)行權(quán)、參與權(quán)、建議權(quán)改善組織架構(gòu)生產(chǎn)一部精益生產(chǎn)改善組成員改善組織架構(gòu)A廠內(nèi)部保障機(jī)制1、每周例行匯報;(組長)2、統(tǒng)一模板;3、檢查積分;組長檢查扣分制,(100-X),每周進(jìn)行進(jìn)度和成果抽查,未按計劃目標(biāo)(質(zhì)量、進(jìn)度)達(dá)成工作一項扣3分,并客觀評價。每月小結(jié)一次。改善組織架構(gòu)A廠內(nèi)部保障機(jī)制輔導(dǎo)線成員介紹(包含該線組長及幹部)改善目標(biāo)(目標(biāo)設(shè)定)產(chǎn)線的線平衡表Before&After(每月更新一張)改善表格(每月輔導(dǎo)一張)改善問題點(每月更新)改善細(xì)項(使用Before&After表格)規(guī)劃下一階段改善計劃(需註明責(zé)任人和完成日期)改善活動總體規(guī)則輔導(dǎo)線成員介紹(包含該線組長及幹部)改善活動總體規(guī)則1輔導(dǎo)線成員介紹KaizeLeaderSMT:張方圓KaizeMember楊國富
IEKaizeMember李朝綱SMT工程KaizeMember李云SMT/品管KaizeMember張禮品管KaizeMember林曉鳳計劃KaizeMember卓均華倉庫1輔導(dǎo)線成員介紹KaizeLeaderKaizeMemb1輔導(dǎo)線成員介紹團(tuán)隊成員角色核心使命所屬部門鄭黎明指導(dǎo)項目改善過程節(jié)點評審、協(xié)調(diào)與監(jiān)督企管部張方圓組長項目改善過程指揮、協(xié)調(diào)與控制,對結(jié)果負(fù)責(zé)SMT生產(chǎn)部李朝綱成員SMT工程相關(guān)問題點收集、整理SMT工程李云成員針對SMT設(shè)備相關(guān)問題點收集、整理SMT工程楊國富成員收集整理設(shè)備與人力平衡數(shù)據(jù),提出改善方法,協(xié)助并整理報告IE張禮成員負(fù)責(zé)收集現(xiàn)場品質(zhì)數(shù)據(jù),提出改善建議品管林曉鳳成員提供交付需求,協(xié)調(diào)生產(chǎn)排期物流計劃卓均華成員物料需求與物料異常處理物流計劃1輔導(dǎo)線成員介紹團(tuán)隊成員角色核心使命所屬部門鄭黎明指導(dǎo)項目改改善目標(biāo)人時點數(shù)人力TaktTime廠別A線別SH制作張方圓
BaseOct-13Nov-13Dec-13Jan-14人時點數(shù)Target1945320912223712383025289Actual19453
人力Target64.54.53.53.5Actual6
TaktTimeTarget9.49.49.49.49.4Actual9.4
改善目標(biāo)人時點數(shù)人力TaktTime廠別A線別SH制作張方SH設(shè)備線平衡–Before(X212)2013/Oct:L/B---93.4%
總?cè)肆?人(設(shè)備配置9+1)SH設(shè)備線平衡–Before(X212)2013/Oct:SH設(shè)備線平衡–After(X212)2013/Oct:L/B---96.6%
總?cè)肆?人(設(shè)備配置9+1)SH設(shè)備線平衡–After(X212)2013/Oct:SH印刷操作位–Before(X212)2013/Oct:對印刷位操作員作業(yè)時間分析,有富余時間類別錫膏印刷百分比有效時間9.6525.00%等待時間28.9575.00%SH印刷操作位–Before(X212)2013/Oct:SH印刷操作位–After(X212)2013/Oct:對印刷位操作員作業(yè)時間分析,有富余時間根據(jù)數(shù)據(jù)分析可以將印刷崗位進(jìn)行合并類別錫膏印刷百分比有效時間21.2355.00%等待時間17.3745.00%SH印刷操作位–After(X212)2013/Oct:SH人員作業(yè)線平衡–Before(X212)2013/Oct:對SH人員作業(yè)平衡:69%等待較多,可考慮二條印刷位共用1人工位合并,檢查項目移到蓋屏蔽罩2SH人員作業(yè)線平衡–Before(X212)2013/OcSH人員作業(yè)線平衡–After(X212)2013/Oct:對SH人員作業(yè)平衡:89.1%等待較多,將二個印刷位合并共用1人工位合并,檢查項目移到蓋屏蔽罩2,節(jié)省1人SH人員作業(yè)線平衡–After(X212)2013/Oct改善表格改善表格問題點匯總輔導(dǎo)時間
2013-10-15線別
SH制作
張方圓No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)實際收益是否水平展開1印刷有富余的時間,存在等待浪費(fèi)
優(yōu)化人力配置,一人操作兩臺印刷機(jī)器楊國富10月15日Close人力合併節(jié)省0.5人Y2NXT-02/08存在瓶頸優(yōu)化設(shè)備程序,消除瓶頸
李朝綱10月15日Close將設(shè)備線體平衡程序進(jìn)行優(yōu)化,由93.4%提升到96.6%N3Chip元件不易目檢,導(dǎo)致返工配置AOI,提升直通率與批合格率李朝綱10月30日Close提升品質(zhì)Y4手工貼條碼效率低合并條碼采用自動貼條碼機(jī),節(jié)省1人李朝綱12月25日Open先評估實際收益預(yù)定11月15日完成評估Y5SMTSH線作業(yè)時間測定,發(fā)現(xiàn)貼條碼位與裝屏蔽罩位工時有富余時間將貼條碼與裝屏蔽罩合并,可以節(jié)省人力1人楊國富10月15日Close節(jié)省1人/提升效率
N問題點匯總輔導(dǎo)時間2013-10-15線別SH制作張問題點匯總輔導(dǎo)時間
2013-10-15線別
SH制作
張方圓No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)實際收益是否水平展開6SPI設(shè)備測試的數(shù)據(jù)需體現(xiàn)具體不良位號及不良數(shù)量針對不良位置做分析改善,誤報的數(shù)據(jù)需做優(yōu)化,以減少誤報,提升效率鄭海軍11月10日Open1.安排專人收集數(shù)據(jù)11月5日定人員2.11月30完成誤報優(yōu)化,誤報降低15%Y7SPI設(shè)備測試數(shù)據(jù)對比改善NG數(shù)據(jù)與誤判數(shù)據(jù)需在同一報表中顯示出來,以進(jìn)行對比及改善李朝綱11月15日Close咨詢供應(yīng)商軟件無法實現(xiàn)此功能,暫時不實施Y8SMT拋料方式改善從電腦監(jiān)控系統(tǒng)中直接記錄拋料狀況高焰銘/蒙孟金10月30日Open產(chǎn)線估料時可要求技工從電腦上調(diào)用拋料數(shù)據(jù),1計劃1月6日前試行一條線Y9快速模組換線購買換線模組,在上飛達(dá)時直接裝在模組中,換線時直接更換整體模組李云12月30日Close未實施,1.目前產(chǎn)線上料與技術(shù)調(diào)機(jī)同步進(jìn)行,導(dǎo)入快速換線模組整體收益不明顯2.模組價格費(fèi)用較高N10分板機(jī)位置吸塵方式改善將吸塵嘴安裝到銑刀旁,直接吸掉粉塵李朝綱11月30日Open跟蹤空壓機(jī)交期,11月8日到位,11月15日改善完成Y問題點匯總輔導(dǎo)時間2013-10-15線別SH制作張問題點匯總輔導(dǎo)時間
2013-10-15線別
SH制作
張方圓No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)實際收益是否水平展開11在分板機(jī)位置防塵改善加離子風(fēng)扇,減少灰塵上升李朝綱11月30日Openon-going,目前同系列機(jī)種已采用共用料站的方式作業(yè),總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)與輸出標(biāo)準(zhǔn)Y12分板機(jī)的除塵裝置改善可以將現(xiàn)有的線外吹氣改為分板機(jī)內(nèi)吸氣形式,以減少灰塵擴(kuò)散,同時可以減掉吹板機(jī)的使用,減少產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)李朝綱11月30日OpenY13減少換線時間改善SMT工程統(tǒng)計共用材料分配(在BOM中找差異)確認(rèn)可以共用材料不下飛達(dá)李朝綱/OpenY14分板操作人員等待作業(yè)時間長可以考慮一人操作多臺設(shè)備楊國富10月30日Close1.已經(jīng)評估完成快速機(jī)人機(jī)配置時間,一人2臺機(jī)器不可行機(jī)器將會出現(xiàn)30%左右時間等待2.目前可以將慢速機(jī)其中2臺進(jìn)行合并,一人2臺機(jī)操作Y15轉(zhuǎn)線收尾時間改善整盤發(fā)料方式程鳳彥/Close未實施,目前與華勤物針對流配送進(jìn)行討論,暫時無實施時間表Y問題點匯總輔導(dǎo)時間2013-10-15線別SH制作張印刷位人力節(jié)省改善BeforeAfter問題:1.印刷有富余的時間,存在等待浪費(fèi)行動:1.優(yōu)化人力配置,一人操作兩臺印刷機(jī)器效益評估:1.優(yōu)化人力0.5人印刷位人力節(jié)省改善BeforeAfter問題:行動:效益評估爐后人力節(jié)省改善BeforeAfter問題:1.SMTSH線作業(yè)時間測定,發(fā)現(xiàn)貼條碼位與裝屏蔽罩位工時有富余時間行動:1.將貼條碼與裝屏蔽罩合并,可以節(jié)省人力1人效益評估:1.優(yōu)化人力1人爐后人力節(jié)省改善BeforeAfter問題:行動:效益評估:務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效謝謝!務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效謝謝!華貝精益實戰(zhàn)改善報告
---測試生產(chǎn)部門:生產(chǎn)一部姓名:彭志華貝精益實戰(zhàn)改善報告
---測試生產(chǎn)部門:生產(chǎn)一部104A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖組長:胡偉宜副組長:鄭黎明關(guān)鍵節(jié)點評審權(quán)、提供資源支持、進(jìn)度和執(zhí)行監(jiān)督權(quán)。核心成員:(評審權(quán)、技術(shù)問題解決)張方園、李朝綱彭志、方國源李云、楊國富改善組織架構(gòu)27A廠精益生產(chǎn)改善組織架構(gòu)圖改善組織架構(gòu)105SMT精益生產(chǎn)改善組成員組長:張方園職責(zé):對結(jié)果負(fù)責(zé),決策權(quán),獎懲權(quán),監(jiān)督權(quán);成員:李朝綱胡滋江楊國富李云卓均華林曉鳳職責(zé):執(zhí)行權(quán)、參與權(quán)、建議權(quán)改善組織架構(gòu)28SMT精益生產(chǎn)改善組成員改善組織架構(gòu)106生產(chǎn)一部精益生產(chǎn)改善組成員組長:彭志職責(zé):對結(jié)果負(fù)責(zé),決策權(quán),獎懲權(quán),監(jiān)督權(quán);成員:方國源柯煌斌潘麗雪龍魁董璟職責(zé):執(zhí)行權(quán)、參與權(quán)、建議權(quán)改善組織架構(gòu)29生產(chǎn)一部精益生產(chǎn)改善組成員改善組織架構(gòu)107A廠內(nèi)部保障機(jī)制1、每周例行匯報;(組長)2、統(tǒng)一模板;3、檢查積分;組長檢查扣分制,(100-X),每周進(jìn)行進(jìn)度和成果抽查,未按計劃目標(biāo)(質(zhì)量、進(jìn)度)達(dá)成工作一項扣3分,并客觀評價。每月小結(jié)一次。改善組織架構(gòu)30A廠內(nèi)部保障機(jī)制改善組織架構(gòu)輔導(dǎo)線成員介紹(包含該線組長及幹部)改善目標(biāo)(目標(biāo)設(shè)定)產(chǎn)線的線平衡表Before&After(每月更新一張)改善表格(每月輔導(dǎo)一張)改善問題點(每月更新)改善細(xì)項(使用Before&After表格)規(guī)劃下一階段改善計劃(需註明責(zé)任人和完成日期)改善活動總體規(guī)則輔導(dǎo)線成員介紹(包含該線組長及幹部)改善活動總體規(guī)則測試段團(tuán)隊成員介紹KaizeLeader彭志KaizeMember董璟倉庫KaizeMember龍魁計劃KaizeMember柯煌斌品質(zhì)KaizeMember方國源工程KaizeMember潘立雪IEKaizeMember王麗蓉生產(chǎn)測試段團(tuán)隊成員介紹KaizeLeaderKaizeMem測試段團(tuán)隊成員介紹測試段團(tuán)隊成員介紹項目日程計劃根據(jù)訂單和生產(chǎn)實際,選定X212A機(jī)型作為第一個試點項目Q4季度先以具體機(jī)型為試點,延續(xù)“物流優(yōu)化項目”的經(jīng)驗,推動小批量流水模式的生產(chǎn)。項目日程計劃根據(jù)訂單和生產(chǎn)實際,Q4季度先以具體改善目標(biāo)改善目標(biāo)2013年10月:L/B---41%
總?cè)肆?8.25人X212A線平衡表–Before改善點1改善點3改善點22013年10月:L/B---41%總?cè)肆?8114X212A線平衡表–After2013年10月:L/B---73.5%
總?cè)肆?6.05人平衡率提升32%人力節(jié)?。?.2人37X212A線平衡表–After2013年10月:115改善表格38改善表格116改善表格39改善表格117改善表格40改善表格118部門:AP-MFG執(zhí)行人:IE分機(jī):181-6116編號:硅膠粘貼與蓋屏蔽蓋改善粘硅膠1人蓋屏蔽蓋1人+41部門:AP-MFG硅膠粘貼與蓋屏蔽蓋改善粘硅膠1人蓋屏蔽119問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注是否水平展開1電流工位和SN工位分開兩人作業(yè)對電流工位和SN工位進(jìn)行合并,可以節(jié)省1人彭志10月15日CLOSE對電流工位和SN工位進(jìn)行合并??梢怨?jié)省一名員工跟進(jìn)結(jié)果:該機(jī)型生產(chǎn)時已進(jìn)行合并。是2X212AC網(wǎng)BT和G網(wǎng)BT站產(chǎn)出不匹配,成為X212A機(jī)型生產(chǎn)的瓶頸工序,影響線平衡對C網(wǎng)BT和G網(wǎng)BT站位分別由原來的6臺治具增加到8臺,使G網(wǎng)BT的單板生產(chǎn)周期由原來的20.20S減少到15.15S,優(yōu)化線平衡方國源10月15日CLOSE未生產(chǎn)是3X212A粘硅膠工位和蓋屏蔽蓋工位分兩人作業(yè),浪費(fèi)人員工時將粘硅膠工位和蓋屏蔽蓋工位合并,節(jié)省1人王麗蓉11月15日CLOSE未生產(chǎn)是4測試夾具改善:目前的夾具手柄是翻壓式的,不符合動作經(jīng)濟(jì)原則,浪費(fèi)員工作業(yè)時間。蔡老師提議:夾具可以考慮改善氣缸動作,節(jié)省1人。
項目組跟進(jìn):先由工程一部做可行性分析評估,第一階段暫不實際推動,后續(xù)推動先試制1-2套氣動夾具驗證。方國源暫不推行CLOSE未實施否42問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成120問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注是否水平展開5測試治具要符合線體平衡節(jié)拍,減少過剩浪費(fèi)蔡老師提議:合理利用測試治具,減少測試工位產(chǎn)能過剩。
項目組跟進(jìn):2013年Q4季度把現(xiàn)有的分段生產(chǎn)模式重新梳理成小批量的流水模式,2014年Q1\Q2季度實現(xiàn)單件流,目標(biāo)使LB線平衡率達(dá)到80%彭志12月20日OPEN
跟進(jìn)結(jié)果:10月28日前完成了測試車間線體優(yōu)化和布局的調(diào)整:1)對前段端位調(diào)整;2)把比對、目檢、烘烤到包裝按工藝流程同向布局。
6測試車間測試站位的顯示屏太小,放置位置靠里,員工作業(yè)時觀察不方便蔡老師提議:把屏幕內(nèi)容放大或同時在測試夾具上考慮加裝蜂鳴器和LED指示燈,對測試OK及NG的產(chǎn)品以蜂鳴器形式進(jìn)行報警;
項目組跟進(jìn):目前屏幕上顯示的判斷結(jié)果是“PASS”、“FALL”,兩者的字體和顏色滿足作業(yè)員識讀故暫不更改方國源暫不推行CLOSE目前屏幕上顯示的判斷結(jié)果是“PASS”、“FALL”,兩者的字體和顏色滿足作業(yè)員識讀故暫不更改
43問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成121問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注是否水平展開7測試OK后顯示改善蔡老師提議:通過更改軟件羅列顯示出來或者使用不同顏色的LED
項目組跟進(jìn):工程一部聯(lián)系研發(fā)端,要求提供判定結(jié)果的信息采集接口,并能夾具進(jìn)行升級,PASS時用綠色LED指示,F(xiàn)ALL時用紅色LED指示并以蜂鳴器報警方國源11月10日OPEN跟進(jìn)結(jié)果:已聯(lián)系研發(fā),可以改善,具體進(jìn)度待跟進(jìn)。是8寫號、BT/FT等工位開機(jī)時間長蔡老師提議:需考慮怎么縮短開機(jī)時間,或考慮線外開機(jī);
項目組跟進(jìn):1)向開發(fā)端提出優(yōu)化程序縮短開機(jī)時間的需求;2)研討線外開機(jī)的可行性,并制定改善方案。方國源10月30日OPEN需華勤NPI聯(lián)系研發(fā)做軟件改善,先確認(rèn)是否有改善空間。是9測試過程效率提升蔡老師提議:可以考慮怎么不斷電測試;
項目組跟進(jìn):由工程一部指定工程師牽頭研究如何實現(xiàn)方國源10月30日OPEN跟進(jìn)結(jié)果:與研發(fā)溝通,已確認(rèn)SN與BT可以合并,測試軟件需做改善的具體時間待定。另外需評估增加掃描槍的成本及寫SN的時間。是44問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成122問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注是否水平展開10測試線體需做整流,從D/L、寫SN、到BT/FT可以減少2人操作蔡老師提議:線體需要重新設(shè)計,確保各工位平衡;
項目組跟進(jìn):2014年Q4季度先試行小批量生產(chǎn)的流水模式彭志12月20日OPEN跟進(jìn)結(jié)果:完成線體調(diào)整與改造,本周內(nèi)完成對班組與線體一對一編組。是11電流測試工位放置產(chǎn)品的桌子太低蔡老師提議:桌子加高,以方便人員拿放板作業(yè),減少動作損耗時間;
項目組跟進(jìn):1)由IE對電流位作業(yè)舒適度調(diào)查找出符合動作經(jīng)濟(jì)原則的臺面高度方國源10月30日OPEN跟進(jìn)結(jié)果:實現(xiàn)小批量流后,將桌子換成高臺面。是12CIT測試花費(fèi)很大的時間蔡老師提議:收集TD500機(jī)型客戶反饋的數(shù)據(jù)及CIT工位不良數(shù)據(jù),評估此工位的必要性;
項目組跟進(jìn):1)對直接賣板的機(jī)型,維持現(xiàn)有全測方案,暫不調(diào)整;2)對華貝整機(jī)項目,由品質(zhì)部牽頭,研究取消CIT測試的可行性。柯煌斌11月8日CLOSE跟進(jìn)結(jié)果:取消CIT測試的可行性,不可行。是45問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成123問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成時間狀態(tài)備注是否水平展開13點膠水位置改善蔡老師提議:點膠水可以考慮快速干或自動干,取消烘烤作業(yè);
項目組跟進(jìn):工程一部咨詢業(yè)內(nèi)同行或膠水廠商,找到快干型底部填充膠水,再驗證是否滿足客戶要求方國源11月15日CLOSE跟進(jìn)結(jié)果:已咨詢業(yè)內(nèi)同行或膠水廠商,找不到快干型底部填充膠水。是14最終要求前后工序之間要保持節(jié)拍平衡蔡老師提議:要實現(xiàn)貼片生產(chǎn)和測試生產(chǎn)兩大工段的生產(chǎn)節(jié)拍平衡;
項目組跟進(jìn):現(xiàn)階段由物流計劃部協(xié)調(diào)SMT和測試段的計劃平衡,節(jié)拍平衡方面近期先由SMT和測試兩個段進(jìn)行改善,適當(dāng)時機(jī)再啟動兩大工段的節(jié)拍平衡。龍魁10月22日OPEN跟進(jìn)結(jié)果:已改善由物流計劃部協(xié)調(diào)SMT和測試段的計劃平衡。11月5號開始改善減少SMT產(chǎn)能過剩。是46問題點匯總No.問題點改善目標(biāo)與效益評估責(zé)任人完成總結(jié)完畢,請大家指導(dǎo)!總結(jié)完畢,請大家指導(dǎo)!務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效二、B廠精益生產(chǎn)改善簡報報告人:張如利日期:2013.11.8務(wù)實·嚴(yán)謹(jǐn)·專業(yè)·高效二、B廠精益生產(chǎn)改善簡報報目錄12345小組成員
改善目標(biāo)
線平衡表問題點匯總改善案例下一步改善計劃5目錄12345小組成員改善目標(biāo)線平衡表問題點匯總改善案一、小組成員組長:胡成忠組長:胡成忠組員:任運(yùn)鋒(生產(chǎn))組員:許文博(品質(zhì))組員:聶國兵(物流計劃)組員:雷振華(PE)組員:李軍輝(IE)組員:A17/A22線(生產(chǎn))副組長:張如利指導(dǎo):蔡老師一、小組成員組長:胡成忠組長:組員:組員:組員:組員:組員:二、改善目標(biāo)
人時產(chǎn)量人力CycleTimeFactoryBLINEAJLeader張如利
ITEM
Base10月
11月
12月
1月
人時產(chǎn)量Target6.976.976.97
Actual4.15.24
人力Target4347
Actual4346
CTTarget1015
Actual2216
二、改善目標(biāo)人時產(chǎn)量人力CycleTimeFactory三、線平衡表改善前2013/10月:L/B---79.49%
直接人力42人,間接人力4人三、線平衡表改善前2013/10月:L/B---79三、線平衡表改善后2013/11月:L/B---86.23%
直接人力43人,間接人力4人三、線平衡表改善后2013/11月:L/B---86四、問題點匯總關(guān)閉率60%主要是設(shè)計問題夾具設(shè)備問題四、問題點匯總關(guān)閉率60%五、改善案例改善前改善后固定LCD動作安排一人完成調(diào)整動作將固定LCD動作與半成品測試工位合并,利用開機(jī)時間完成LCD固定問題:1.行動:1.調(diào)整工藝,固定LCD動作與半成品測試合并2.培訓(xùn)員工人機(jī)配合,在開始時間內(nèi)完成LCD固定效益評估:1.預(yù)計每條線節(jié)約人力1人1.工藝優(yōu)化五、改善案例改善前改善后固定LCD動作安排一人完成調(diào)整動作將五、改善案例改善前改善后撕標(biāo)簽工位用左手按壓標(biāo)簽紙,右手撕標(biāo)簽導(dǎo)入自動撥標(biāo)簽機(jī),解放左手去完成取主板動作。問題:1.標(biāo)簽機(jī)高度較高,員工重復(fù)抬高手臂2500次,造成作業(yè)疲勞行動:1.重新尋找新標(biāo)簽機(jī)2.臨時制作三角治具,抬高標(biāo)簽機(jī)后端,降低出標(biāo)簽口,治具制作中效益評估:1.預(yù)計每節(jié)約時間1.5S2.自動撥標(biāo)簽機(jī)五、改善案例改善前改善后撕標(biāo)簽工位用左手按壓標(biāo)簽紙,右手撕標(biāo)五、改善案例改善前改善后焊接工位送錫需要手動取錫線,然后焊接導(dǎo)入自動送錫烙鐵,解放左手可完成取物料動作問題:1.自動送錫頻率與人員焊接頻率不一致,導(dǎo)致焊接不良高行動:1.
2.效益評估:1.可節(jié)省焊接作業(yè)時間2S3.自動送錫烙鐵五、改善案例改善前改善后焊接工位送錫需要手動取錫線,然后焊接五、改善案例改善前改善后取麥拉/泡棉/標(biāo)簽時需要左手按壓物料紙,然后才能右手用鑷子取物料制作治具板,將物料紙固定在鐵板上,右手用鑷子可直接取物料問題:1.治具板固定位置固定,而物料形狀不一,不具有通用性行動:1.將治具板更改為鐵板,使用磁鐵固定2.新治具制作中效益評估:1.可節(jié)省時間2S4.固定麥拉、泡棉、標(biāo)簽治具五、改善案例改善前改善后取麥拉/泡棉/標(biāo)簽時需要左手按壓物料五、改善案例改善前改善后A殼LCD泡棉0.2mm厚,密封性不嚴(yán),導(dǎo)致組裝成成品機(jī)后有臟污進(jìn)入LCD,導(dǎo)致產(chǎn)品不良,增加維修成本泡棉加厚到0.5mm,增加密封性。問題:1.密封效果不能保證100%無臟污行動:1.
2.效益評估:1.臟污不良率性6.8%,降低到1.3%5.設(shè)計更改五、改善案例改善前改善后A殼LCD泡棉0.2mm厚,密封性不六、下一步改善計劃1、夾具設(shè)備驗證,主要是吹灰吸
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