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文檔簡(jiǎn)介

熱軋總廠一分廠2011-10運(yùn)用“精益六西格瑪”管理方法推行“質(zhì)量?jī)?yōu)先”的企業(yè)文化匯報(bào)提綱1.概述

1.1存在的問題1.2“質(zhì)量?jī)?yōu)先”的企業(yè)文化2.主要工作2.1設(shè)備年修、質(zhì)量?jī)?yōu)先2.2剪切優(yōu)化精益六西格瑪工作2.3除鱗改進(jìn)精益六西格瑪工作2.4降低輥耗精益六西格瑪工作2.5質(zhì)量與產(chǎn)量、標(biāo)準(zhǔn)化工作3.總結(jié)1.概述1.1存在的問題熱軋總廠一分廠于2008-2009年進(jìn)行了設(shè)備改造性大修,但是除了少部分進(jìn)口設(shè)備由德國(guó)SMS-DEMAG公司提供技術(shù)支持外,大部分項(xiàng)目均是自主集成開發(fā)研究。尤其是二級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、一級(jí)自動(dòng)控制系統(tǒng),與西門子、西馬克等成熟技術(shù)存在較大差距。改造后遺留了大量的設(shè)備功能精度、技術(shù)質(zhì)量問題,給改造調(diào)試帶來了很大的難度。(1)設(shè)備老、精度差一熱軋軋機(jī)牌坊等基礎(chǔ)設(shè)備在改造過程中并沒有進(jìn)行更換,牌坊間隙大、軋線對(duì)中差的問題并沒有得到根本解決;立式運(yùn)輸鏈未進(jìn)行改造,鋼卷在運(yùn)輸、翻卷過程中易造成了大量的質(zhì)量異常卷,給物流組織造成很大的困難;一分廠精整線設(shè)備為三十年前的老設(shè)備,設(shè)備保證能力不足,難以適應(yīng)市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的要求。(2)人員結(jié)構(gòu)不合理

由于熱軋三分廠、CSP籌建投產(chǎn),從熱軋一分廠抽調(diào)了大量技術(shù)骨干、中堅(jiān)力量,造成一分廠技術(shù)力量斷層。目前大部分工程技術(shù)人員、操作人員為進(jìn)廠不足3年的大學(xué)畢業(yè)生。(3)品種結(jié)構(gòu)復(fù)雜

一分廠品種規(guī)格繁多,涉及鋼種共有100多種,成品材質(zhì)及牌號(hào)500多種,給自主集成的模型帶來了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。加上產(chǎn)量壓力大,模型調(diào)試不足,只能由“調(diào)試生產(chǎn)”模式轉(zhuǎn)為“生產(chǎn)調(diào)試”模式。一旦有新鋼種、新規(guī)格,離線模型提前兩天便開始測(cè)算設(shè)定參數(shù),生產(chǎn)時(shí)調(diào)試人員必須跟班調(diào)試,隨時(shí)調(diào)整參數(shù),保證在較短的時(shí)間內(nèi)使模型達(dá)到最優(yōu)化,滿足批量生產(chǎn)的要求。1.2“質(zhì)量?jī)?yōu)先”的企業(yè)文化

面對(duì)一切不利因素,熱軋一分廠在公司“三個(gè)轉(zhuǎn)變”戰(zhàn)略思想的指導(dǎo)下,在響應(yīng)熱軋總廠“與客戶共同創(chuàng)造價(jià)值,讓市場(chǎng)首選武鋼熱軋材”經(jīng)營(yíng)理念的基礎(chǔ)上,建立以質(zhì)量為中心的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng)建“質(zhì)量?jī)?yōu)先”的企業(yè)文化,以確保“質(zhì)量?jī)?yōu)先”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)局面。

為了實(shí)現(xiàn)“降本增效”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),采用精益六西格瑪方法,一方面從識(shí)別顧客需求以及關(guān)鍵質(zhì)量入手,以數(shù)據(jù)與流程分析為基礎(chǔ),來提高顧客滿意度、提高市場(chǎng)占有率;另一方面致力于降低不良質(zhì)量成本,來達(dá)到“降成本”的目的。2.主要工作2.1設(shè)備年修、質(zhì)量?jī)?yōu)先本次年修時(shí)隔2年,設(shè)備超期服役需要處理較多的設(shè)備隱患;其次,本次年修還涉及較多08年改造遺留問題的整改;另外,根據(jù)“逢修必改”的原則,還涉及E2、R3傳動(dòng)整改等一批技改項(xiàng)目。同時(shí)最主要的就是要利用年修的寶貴機(jī)會(huì),全面恢復(fù)關(guān)鍵質(zhì)量設(shè)備的功能和精度,以確保大修后生產(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定。2.1.1存在的問題設(shè)備是質(zhì)量的基礎(chǔ),一分廠于2011年3月進(jìn)行了為期12天的年修。2.1.2年修組織(1)本次年修工作量大、時(shí)間緊、施工項(xiàng)目密集、施工質(zhì)量要求高;(2)提前近半年開始籌備,嚴(yán)格確保備件質(zhì)量,如軋機(jī)襯板、精軋除鱗噴射閥均采用進(jìn)口備件;(3)堅(jiān)持“安全第一、質(zhì)量?jī)?yōu)先”的原則,成立質(zhì)量組,制訂質(zhì)量設(shè)備測(cè)量計(jì)劃,編制“關(guān)鍵設(shè)備精度質(zhì)量日?qǐng)?bào)”,對(duì)不滿足質(zhì)量要求的項(xiàng)目一律整改,直至達(dá)標(biāo)為止。

其中因?yàn)镽2開檔尺寸問題,襯板返工了五次;精軋除鱗集管高度問題,返工了六次。2.1.3年修完成情況本次年修在關(guān)鍵質(zhì)量設(shè)備上進(jìn)行了多次返工,雖然犧牲工程進(jìn)度近一天,但最終確保了設(shè)備功能和精度。與此同時(shí),通過精心準(zhǔn)備、相互協(xié)調(diào)、密切配合、同心協(xié)力、克服困難,圓滿完成了全部的年修任務(wù),實(shí)現(xiàn)了確保安全、確保質(zhì)量、確保項(xiàng)目、確保工期、確保年修項(xiàng)目一次試車成功、確保按期達(dá)產(chǎn)(“6個(gè)確?!?的目標(biāo),并且比計(jì)劃工期提前了49小時(shí)。2.1.4年修前后質(zhì)量評(píng)估

通過對(duì)質(zhì)量設(shè)備功能和精度的整改和恢復(fù),實(shí)現(xiàn)了真正意義上的“質(zhì)量?jī)?yōu)先”的年修,產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量得到了大幅提升,主要體現(xiàn)在帶鋼對(duì)中性(如圖2.1所示)以及卷形質(zhì)量(如圖2.2所示)方面。圖2.1年修前后橫振曲線:(左)大修前;(右)大修后圖2.2年修前后實(shí)物卷形:(左)大修前;(右)大修后2.2.1定義2.2剪切優(yōu)化精益六西格瑪工作

為了解決長(zhǎng)期以來困擾一分廠的剪切精度問題,我們摒棄了“測(cè)速精度影響剪切精度”的傳統(tǒng)觀念,采用精益六西格瑪方法,系統(tǒng)地對(duì)飛剪剪切過程進(jìn)行剖析,根據(jù)其計(jì)算模型的特點(diǎn),將其分解為三個(gè)部分:I、積分部分,II、延時(shí)部分,III、飛剪動(dòng)作部分。其中第I區(qū)間屬于目標(biāo)閉環(huán)控制,第II、III區(qū)間屬于預(yù)估計(jì)的開環(huán)控制,如下圖所示。

圖2.3切頭剪動(dòng)作計(jì)算:(左)切頭;(右)切尾2.2.2測(cè)量在攻關(guān)初期,發(fā)現(xiàn)PDA系統(tǒng)中對(duì)飛剪相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄質(zhì)量不高。普遍存在記錄延時(shí)長(zhǎng),采樣頻率低等問題。針對(duì)這些測(cè)量缺陷,進(jìn)行了多次的測(cè)量及優(yōu)化測(cè)量工作:(1)減小飛剪關(guān)鍵數(shù)據(jù)的記錄延時(shí)并提高其采樣精度;(2)用筆錄儀對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控;(3)對(duì)PLC模型計(jì)算過程進(jìn)行監(jiān)控量化;(4)監(jiān)控PLC內(nèi)部時(shí)間變量及速度積分過程。經(jīng)過對(duì)數(shù)據(jù)的細(xì)致量化,我們逐漸挖掘出了飛剪許多大大小小的問題,可以說無測(cè)量、不管理,測(cè)量作為一個(gè)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)一直作用于整個(gè)攻關(guān)過程中。2.2剪切優(yōu)化精益六西格瑪工作2.2.3分析與改進(jìn)

通過對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,針對(duì)飛剪主要缺陷制定了改進(jìn)方案:(1)第II區(qū)間:電機(jī)抱閘改進(jìn)系統(tǒng)規(guī)劃了飛剪電機(jī)抱閘的開關(guān)時(shí)序,在剪切動(dòng)作前預(yù)留足夠的時(shí)間打開抱閘,解決了啟動(dòng)滯后的問題。后期評(píng)估數(shù)據(jù)表明:飛剪切頭切尾的動(dòng)作延時(shí)分別從580ms、130ms減小到30ms。(2)第III區(qū)間:剪刃動(dòng)作改進(jìn)為了減少外部因素的干擾,設(shè)計(jì)以HMD54的檢測(cè)信號(hào)來控制剪刃在模型計(jì)算啟動(dòng)之前向下預(yù)擺位,這樣在保證足夠轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的前提下,盡可能的減少了飛剪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間,削弱外部因素對(duì)中間坯運(yùn)動(dòng)的影響。后期評(píng)估數(shù)據(jù)表明:飛剪切頭、切尾的開環(huán)時(shí)間分別縮短了160ms、290ms,分別占整個(gè)開環(huán)段的26.7%、34.5%。2.2剪切優(yōu)化精益六西格瑪工作(3)第I區(qū)間:積分改進(jìn)PLC內(nèi)部提供的整型數(shù)的掃描周期精度過低是導(dǎo)致積分誤差過大的根本原因。為了保證積分計(jì)算的快速性及準(zhǔn)確性,最終選擇在PLC中,每100ms計(jì)算一次平均掃描周期并以浮點(diǎn)數(shù)的形式投入到積分及速度濾波的運(yùn)算中。通過后期系統(tǒng)的評(píng)估,發(fā)現(xiàn)使用自行計(jì)算的掃描周期來積分,很大程度上提高了飛剪的閉環(huán)控制精度。系統(tǒng)提供的周期無論是從絕對(duì)值方面,還是相對(duì)波動(dòng)方面都不如自行計(jì)算的周期穩(wěn)定。如表2.1所示。系統(tǒng)提供自行計(jì)算均值(s)3.532.86范圍(s)3.45-3.632.84-2.90波動(dòng)(s)0.270.05標(biāo)準(zhǔn)差0.04860.0079表2.1系統(tǒng)提供周期與自行計(jì)算的對(duì)比2.2.4控制

為了能確保調(diào)試后,故障缺陷不反彈,需要從參數(shù)設(shè)定上加以規(guī)范:(1)將改進(jìn)的功能固化至程序內(nèi)部,并將調(diào)試的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化;(2)理論上切下的中間坯頭尾長(zhǎng)度應(yīng)該與實(shí)際一致,但目前存在一定的偏差。因此下一步將在飛剪模型中加入一個(gè)補(bǔ)償量,將設(shè)定的剪切長(zhǎng)度補(bǔ)償至與實(shí)物尺寸一致。2.2.5攻關(guān)效果圖2.4一分廠精軋中間坯切損推移圖

由下圖可以看出,切損率由年初的0.67%下降到9月份的0.43%。2.3除鱗改進(jìn)精益六西格瑪工作

2.3.1定義

精軋除鱗機(jī)雖然進(jìn)行了改造,但整體除鱗系統(tǒng)并沒有進(jìn)行根本性改造,改造后精軋除鱗水系統(tǒng)壓力僅為150Bar,為同類產(chǎn)線(一般為170-200Bar)中最低,綜合除鱗效果相當(dāng)于同等裝備水平的70%,產(chǎn)品表面質(zhì)量保證能力明顯不足:(1)2010年因?yàn)楸砻尜|(zhì)量造成的停機(jī)長(zhǎng)達(dá)1511min,影響產(chǎn)能約1.2萬噸;(2)2010年因?yàn)檠趸F皮改判量達(dá)5475噸,氧化鐵皮改判率0.187%。

針對(duì)以上問題,我們摒棄了“除鱗系統(tǒng)必須全面改造(包括除磷泵、管道等)”的傳統(tǒng)觀念,采用精益六西格瑪方法,對(duì)現(xiàn)有精軋除鱗系統(tǒng)的水量、集管、噴嘴等進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn):現(xiàn)有除鱗覆蓋寬度約上集管1797mm,下集管1786mm,一分廠極限寬度1550mm,覆蓋寬度存在質(zhì)量過剩;下除鱗集管與軋制線高度差偏小,造成重合度不足;現(xiàn)有除鱗噴嘴形成的打擊力偏小。2.3除鱗改進(jìn)精益六西格瑪工作

2.3.2測(cè)量熱軋一分廠利用2011年3月大修的機(jī)會(huì),對(duì)精軋除鱗集管高度、重合度、打擊力進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)量(如表2.2所示),結(jié)果顯示:(1)1、2#下集管高度均未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,造成重合度偏低;(2)1、2#上、下集管噴嘴打擊力均未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。集管改進(jìn)前設(shè)計(jì)要求與通板線高度差打擊力重合度與通板線高度差打擊力重合度1#2#1#2#1#2#1#2#1#2#1#2#上151mm151mm0.58N/mm213mm151mm151mm0.89N/mm213.2mm下82mm84mm0.76N/mm21.0mm90mm90mm1.06N/mm22.1mm表2.2現(xiàn)有除鱗集管實(shí)測(cè)參數(shù)與設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比

2.3.3分析與改進(jìn)

測(cè)量數(shù)據(jù)表明精軋1、2#除鱗集管需要進(jìn)行恢復(fù)、改進(jìn)。主要措施是:(1)更改除鱗集管,減少單個(gè)集管噴嘴個(gè)數(shù),減小除鱗覆蓋寬度,提高單個(gè)噴嘴水量,提高打擊力;(2)將1#和2#除鱗下集管分別下降,使通板線高度差變大,提高下表面重合度。(3)將除鱗噴嘴更換為流量更大的除鱗水嘴,增大除鱗打擊力。改進(jìn)前后技術(shù)參數(shù)對(duì)比如表2.4所示:集管改進(jìn)前改進(jìn)后與通板線高度差打擊力重合度與通板線高度差打擊力重合度1#2#1#2#1#2#1#2#1#2#1#2#上151mm151mm0.58N/mm213mm151mm151mm0.89N/mm213.7mm下82mm84mm0.76N/mm21.0mm95mm95mm1.06N/mm24.4mm表2.4改進(jìn)前后參數(shù)對(duì)比

2.3.4控制

為了確保改進(jìn)后的設(shè)備精度,需要從設(shè)備維護(hù)、備件質(zhì)量、管理制度加以規(guī)范:(1)規(guī)范了除鱗噴射閥的更換周期:半年;(2)修訂了集管等備件質(zhì)量的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);(3)建立《除鱗檢查制度》,除鱗打擊試驗(yàn)≥1次/月。2.2.5攻關(guān)效果下一步目標(biāo)(1)表面質(zhì)量造成的停機(jī)由2010年的1511min縮短至目前的0min;(2)氧化鐵皮改判量由2010年的5475噸減少到目前累計(jì)709噸,改判率由0.187%下降到0.04%;(3)計(jì)劃在明年大修時(shí)進(jìn)行下一步的質(zhì)量改進(jìn)工作,目標(biāo)是使上、下集管打擊力分別達(dá)到1.1、1.2N/mm2。2.4降低輥耗精益六西格瑪工作

一熱軋改造后,2010年平均輥耗為0.867kg/t,通過對(duì)標(biāo)發(fā)現(xiàn),較熱軋總廠二分廠(0.51kg/t)偏高。

2.4.1定義(1)

正常輥耗2010年軋輥正常輥耗約為0.758kg/t,占整體輥耗的88%左右,高品質(zhì)軋輥的使用是降低正常輥耗的主要途徑,以高速鋼為例,二分廠2010年高速鋼使用比例約50%左右,一分廠2010年6月才開始試用;采用固定量磨削,磨削損耗不能動(dòng)態(tài)管理,渦流探傷技術(shù)需要進(jìn)行消化吸收,需要針對(duì)測(cè)量結(jié)果建立磨削標(biāo)準(zhǔn)。(2)

異常輥耗異常輥的管理不夠規(guī)范,異常信息傳遞的不及時(shí),導(dǎo)致問題軋輥不能及時(shí)檢測(cè)并處理,造成軋輥內(nèi)部損傷(裂紋等)加劇,增加了磨損。2.4.2測(cè)量與分析(1)通過對(duì)軋輥進(jìn)行渦流探傷測(cè)量以及統(tǒng)計(jì)分析,識(shí)別出了軋輥渦流檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),可以針對(duì)不同材質(zhì)軋輥的裂紋值、“軟點(diǎn)值”,對(duì)磨削參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類,由固定量磨削向動(dòng)態(tài)磨削轉(zhuǎn)變;(2)高速鋼軋輥的毫米軋制量為普通高鉻鐵軋輥的8倍左右,通過試用期間的數(shù)據(jù)測(cè)量與分析,可以通過下機(jī)軋輥的粗糙度大小來判斷高速鋼軋輥是否需要磨削。2.4.3改進(jìn)(1)

高速鋼的應(yīng)用

通過前期的測(cè)量分析,識(shí)別出了影響高速鋼輥使用的質(zhì)量要素,其中包括使用周期、粗糙度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、氧化膜分級(jí)圖譜等。目前,精軋前段機(jī)架都有高速鋼,共6套,測(cè)量數(shù)據(jù)表明,一分廠通過高速鋼的使用,有效降低了精軋前段輥耗的26.4%。(2)

異常輥的管理通過前期測(cè)量發(fā)現(xiàn),軋輥受到損傷(劃傷、輥印等)后,如不及時(shí)進(jìn)行處理,易導(dǎo)致內(nèi)部裂紋,造成磨損加劇甚至報(bào)廢。因此需要建立合理的管理機(jī)制,保證異常信息傳遞、異常問題處理的及時(shí)性,減少輥耗。2.4.3控制

為了確保改進(jìn)后的軋輥管理水平,積極推行“兩化”管理:(1)形成了一套系統(tǒng)的渦流探傷操作方法、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及管理流程;(2)修訂了

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