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文檔簡介
1機組投產(chǎn)以來
異常情況案例分析
23序言
安全生產(chǎn)“三要素”中第一位的是人,要貫徹“以人為本,安全第一”的思想,增強安全意識,增加安全知識,養(yǎng)成良好的安全習(xí)慣。安全管理工作要體現(xiàn)人性化管理,體現(xiàn)對生命的關(guān)愛。安全意識要通過不斷教育做到入腦入心,貫徹到各項工作中去,每個人都要形成自覺地關(guān)注自己和他人安全的意識。從而使安全生產(chǎn)始終處于有效控制狀態(tài)。4異常情況分類說明
本文中將所選的異常情況按照影響機組安全穩(wěn)定運行的“人、機、環(huán)境”三要素進行分類,其中“機”要素又依據(jù)專業(yè)分為汽機、鍋爐、電氣及熱控類。5Part1人篇在所有的工作中,人的因素起著決定性作用,所有的異常都可以歸結(jié)為“人”這一因素的直接或間接影響?!叭恕钡囊蛩匾鸬漠惓V饕獨w結(jié)為以下幾類:1、執(zhí)行“兩票”管理規(guī)定不到位;2、工作責(zé)任心不強,精力不集中;3、技術(shù)素質(zhì)不夠。6Part1.1操作票形同虛設(shè),致使廠用電中斷情況介紹:
2005年02月26日,#6機組開機過程中,負(fù)荷帶至約120MW時,按開機操作票進行廠用電倒換。操作前,安排了一名巡檢員擔(dān)任操作人,進行操作票填寫,操作人根據(jù)《電氣運行規(guī)程》關(guān)于廠用電倒換的章節(jié)抄寫,填寫出操作票交機組長審查,機組長對該票未提出異議,審查簽字后交值長審查,值長亦未提出異議,并簽字交還給機組長,下達(dá)廠用電倒換操作命令。在廠用電倒換操作過程中,操作人、監(jiān)護人未嚴(yán)格執(zhí)行“唱票復(fù)誦”制,并且也未按票面要求的操作步驟執(zhí)行,先將6KV6A段備用電源開關(guān)6601B拉開,致使6KV6A段母線失電,MFT保護動作,首觸為“無給水泵運行,機組負(fù)荷大于20%”。7Part1.1操作票形同虛設(shè),致使廠用電中斷點評:
這是一次性質(zhì)惡劣的違反操作票制度的誤操作事故,通過該事故反映出以下問題:1、執(zhí)行操作票管理制度不嚴(yán),從寫票、審票到執(zhí)行操作票都是將管理制度束之高閣,形同虛設(shè),并未按規(guī)定要求執(zhí)行到位。由于沒有典型操作票對照,寫票時只是按照規(guī)程中的原則性步驟抄寫,不符合操作票填寫規(guī)定,在審票中機組長、值長也未提出異議,是造成此次廠用電中斷的直接原因。2、操作人業(yè)務(wù)不熟,在開機后倒換廠用電的過程中,未按照操作票的要求執(zhí)行,按照操作次序本應(yīng)先合6601開關(guān)正常后,6601B開關(guān)自跳,憑自己的一知半解以為斷開6601B開關(guān)后,6601開關(guān)會自合,造成廠用電源倒換時,6KV6A段母線失電。由于操作人員沒有理解廠用電倒換實質(zhì)內(nèi)涵,是造成此次廠用電中斷的又一原因。3、監(jiān)護人未能起到監(jiān)護作用,在操作人員誤選非操作開關(guān)時未能及時糾正。4、操作組織上機組長、值長在重大操作中,對本班人員技術(shù)水平不夠了解,重大操作未選擇熟練人員進行。5、電氣專業(yè)管理上存在培訓(xùn)不到位的情況,對于廠用電倒閘等重要操作未出臺典型操作票進行嚴(yán)格系統(tǒng)的培訓(xùn)。8實現(xiàn)一次安全操作的流程圖12345布置操作任務(wù)指定操作人員填寫操作票下達(dá)操作命令監(jiān)護進行操作6審查操作票相關(guān)要求:1)操作任務(wù)明確,并詳細(xì)交待操作危險點。2)操作人、監(jiān)護人資質(zhì)合格,有操作經(jīng)驗者擔(dān)任監(jiān)護人。3)操作人填寫操作票時,填寫合符規(guī)范,操作術(shù)語正確,關(guān)鍵字詞無錯誤和涂改。4)提前逐級進行審查,發(fā)現(xiàn)問題立即整改,合格后簽字認(rèn)可。5)下達(dá)操作命令準(zhǔn)確無誤,監(jiān)護人對操作命令進行正確復(fù)誦。6)監(jiān)護人持票進行唱票,操作人復(fù)誦正確后執(zhí)行,執(zhí)行完畢逐項打勾。7)操作中出現(xiàn)問題立即停止操作并匯報,根據(jù)命令再執(zhí)行下一步操作。8)按操作票管理規(guī)定完成好票面簽章、統(tǒng)計和保存工作。9Part1.2檢修工作走錯間隔,運行機組連跳兩磨情況介紹:
2005年9月19日中班,#6機組停機備用,#5機組帶負(fù)荷330MW,ABCD四臺磨組運行,各設(shè)備運行平穩(wěn),AGC在投。
15:43,C磨運行中突然跳閘,20秒后B磨跳閘,運行人員立即進行事故處理:退出AGC,調(diào)整燃燒,投入A、D組輕油槍,降負(fù)荷至220MW,維持汽包水位、汽溫等參數(shù)穩(wěn)定。事故處理后,檢查BC磨跳閘首出為“tripmillfromrun-back”,由熱工人員檢查無異常后,于16:10啟動C磨,16:22啟動B磨,退所投輕油槍,升負(fù)荷至320MW,投入AGC。進一步調(diào)查跳磨原因為熱工人員在進行#6機檢修工作時誤進入#5機組電子間造成,#5爐BC磨負(fù)荷返航跳閘。10Part1.2檢修工作走錯間隔,運行機組連跳兩磨點評:熱工檢修人員準(zhǔn)備做#6機組開機保護試驗的準(zhǔn)備工作,為了滿足MFT復(fù)位條件、準(zhǔn)備拆線短接生成“至少一臺送、引風(fēng)機運行”信號,誤入#5機組電子間,使一臺送風(fēng)機運行信號消失導(dǎo)致負(fù)荷返航跳磨。此次異常的經(jīng)驗教訓(xùn)則是:(1)熱工人員在工程師站進行操作時必須要有二人進行,一人操作,一人監(jiān)護。(2)進行開機保護試驗的準(zhǔn)備工作時,應(yīng)準(zhǔn)備專用線夾子,不采取拆線方式短接。(3)可將風(fēng)機在試驗位置啟動,不采取短接信號方式生成‘至少一臺送、引風(fēng)機運行’信號。11一份合格的檢修工作票所承載的……工作票簽發(fā)人職責(zé):(1)工作是否必要和可能;(2)工作票上所填寫的安全措施是否正確和完善;(3)經(jīng)常到現(xiàn)場檢查工作是否安全地進行。工作負(fù)責(zé)人職責(zé):(1)正確地和安全地組織工作;(2)對工作人員給予必要指導(dǎo);(3)隨時檢查工作人員在工作過程中是否遵守安全工作規(guī)程和安全措施。工作許可人職責(zé):(1)檢修設(shè)備與運行設(shè)備確已隔斷;(2)安全措施確已完善和正確地執(zhí)行;(3)對工作負(fù)責(zé)人正確說明哪些設(shè)備有壓力、高溫和有爆炸危險等?!栋惨?guī)》第77條:檢修工作開始以前,工作許可人和工作負(fù)責(zé)人應(yīng)共同到現(xiàn)場檢查安全措施確已正確地執(zhí)行,然后在工作票上簽字,才允許開始工作。12Part1.3誤停風(fēng)機,導(dǎo)致停機情況介紹:
2003年6月14日白班,8:48分#5機組負(fù)荷290MW,監(jiān)盤人員在手動調(diào)整A引風(fēng)機動葉時,誤按A引風(fēng)機停止按鈕,引起A送風(fēng)機聯(lián)跳,負(fù)荷返航指令跳A磨,但是無負(fù)荷返航信號發(fā)出。監(jiān)盤人員立即調(diào)整爐膛負(fù)壓,逐步關(guān)小一、二級減溫水調(diào)整門,增投B組輕油槍,維持負(fù)荷210MW運行,A、B小機在自動位置,跟蹤情況正常。
8:52分左右監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)C磨跳閘,首出信號為“所有火焰消失”,汽溫、汽壓下降較快,值班人員立即開始關(guān)小主機調(diào)門,關(guān)閉一、二級減溫水電動門,手動解除B汽泵自動,A汽泵仍在自動狀態(tài),此時汽包水位78mm。同時值長命令啟動電泵,機組長接令后先啟動電泵潤滑油泵,再啟動電泵,但是電泵啟動后即跳,發(fā)“偶合器潤滑油壓低”信號,在DCS上檢查輔助油泵運行正常。于是再次重啟電泵仍跳,發(fā)“前置泵入口流量低”信號,DCS上檢查電泵再循環(huán)、出口門均為正常全開狀態(tài),就地檢查此兩個門也是開的。13Part1.3誤停風(fēng)機,導(dǎo)致停機情況介紹:
8:56分負(fù)荷降至93MW,主汽壓力為13.7Mpa,汽包水位+173mm,汽包水位已經(jīng)趨于平緩,A汽泵維持最低轉(zhuǎn)速,汽包水位漲到+191mm,值長下令手動打閘A汽泵,但就在準(zhǔn)備打閘A汽泵的時候,由于水位上漲過快,B汽泵跳閘,首出“B汽泵保護動作”信號,此時值班員將A汽泵切至手動調(diào)節(jié),隨后(約7秒左右)汽包水位+254mm,首出“汽包水位高”信號,A汽泵跳閘。8:58分發(fā)“負(fù)荷>20%,給水泵全?!毙盘?,爐MFT動作,汽輪機、發(fā)電機跳閘。8:59分第三次啟動電泵時成功,維持汽包水位。
9:15分#5爐重新點火,9:40分汽機沖轉(zhuǎn),10:10分并網(wǎng),13:00負(fù)荷升至350MW。14Part1.3誤停風(fēng)機,導(dǎo)致停機點評:這是一次典型的CRT誤操作:1、運行人員誤停A引風(fēng)機引起爐膛燃燒工況惡化,是導(dǎo)致此次異常情況的直接原因;暴露出了部分運行人員工作責(zé)任心不強,技術(shù)水平不高。2、啟動電泵時,運行人員操作不夠鎮(zhèn)定是導(dǎo)致此次異常情況的次要原因;分析如下:
1)第一次啟動電泵時,因啟動輔助油泵與啟動電泵幾乎是同時啟動,油壓尚未建立故電泵啟動時發(fā)“潤滑油壓低”跳閘;
2)因#5機電泵空載運行時,進口流量達(dá)不到120t/h,運行人員第二次啟動電泵后,未及時提升電泵轉(zhuǎn)速,增加電泵進口流量,導(dǎo)致電泵運行時發(fā)
“進口流量低于120t/h”保護跳閘。由于運行人員在邏輯上沒有掌握上述問題,導(dǎo)致電泵不能及時啟動,不能退出汽泵運行,使汽包水位調(diào)節(jié)不平穩(wěn)致使汽包水位高MFT保護動作跳機。暴露出了部分運行人員技術(shù)水平差、系統(tǒng)觀念不強。由此造成了事故擴大。15Part1.3誤停風(fēng)機,導(dǎo)致停機經(jīng)驗教訓(xùn):
CRT誤操作是運行人員防誤操作的重中之中,應(yīng)在值班過程中時刻警惕,防止由于操作人員注意力不集中、精神不振、操作過快等引起誤操作。在處理由于負(fù)荷返航引發(fā)的不穩(wěn)定狀況時,首要任務(wù)是保證鍋爐燃燒穩(wěn)定,以最快的速度將仍在運行的磨投油槍穩(wěn)燃,并及時調(diào)整送風(fēng)量和一次風(fēng)壓力,避免再出現(xiàn)磨組跳閘以進一步惡化燃燒工況,避免負(fù)荷大幅下降。在處理過程中要避免出現(xiàn)滅火放炮事故。同時要根據(jù)燃燒出力及時調(diào)整負(fù)荷,保證汽壓不下降太快,從而有利于汽包水位調(diào)整,同時也避免汽溫突降造成保護動作。在負(fù)荷下降、主汽壓下降過程中,及時調(diào)整汽包水位穩(wěn)定,在負(fù)荷低至需啟動電泵時,啟泵后應(yīng)立即將電泵勺管開度增加,避免電泵低流量保護動作造成啟動失敗。16DCS系統(tǒng)中CRT操作易發(fā)的異常情況:結(jié)合我廠三期機組DCS系統(tǒng)實際運行情況,現(xiàn)將CRT上易出現(xiàn)的異常情況總結(jié)如下:1、操作端選擇錯誤;2、操作端置數(shù)錯誤;3、操作員站未置“操作”狀態(tài)導(dǎo)致操作無效;4、操作過于頻繁造成操作員站響應(yīng)慢或死機;5、使用鍵盤操作時,盤屏對應(yīng)錯位造成誤操作;6、使用鍵盤操作時,鍵未彈起,切至其它操作畫面時引起非預(yù)期的誤操作;7、SCS系統(tǒng)中操作端未按要求置“UNLOCK”狀態(tài),造成相關(guān)聯(lián)鎖保護不正常;8、機爐協(xié)調(diào)各操作端自動投退時未按要求順序執(zhí)行,引起控制擾動;9、MCS系統(tǒng)操作端“自動”投入時未事先減小偏差,使投入后被調(diào)節(jié)對象擾動大。10、操作員站之間狀態(tài)存在不一致情況導(dǎo)致誤判斷和誤操作。17Part2機篇
在整個火電廠生產(chǎn)流程中,應(yīng)用到了各種類型的機器設(shè)備,對于設(shè)備的正確操作、運行和維護以及檢修,是我們整個生產(chǎn)管理的工作中心,通過對運行過程中所發(fā)生的各種各類異常情況的分析,可以加深我們對系統(tǒng)設(shè)備的掌握,在運行操作中適時地做好危險點分析,對可能出現(xiàn)的異常情況實施預(yù)先控制。
針對發(fā)生的異常情況,我們根據(jù)涉及專業(yè)進行分類:
1、汽機;2、鍋爐;
3、電氣;4、熱控。18Part2.1汽機類
在汽機類異常中,我們選擇了以下幾個案例進行解剖和分析:
2.1.1暖機中軸振大跳閘;
2.1.2暖機結(jié)束,缸溫突降;
2.1.3CV閥突開致汽包水位高保護動作;
2.1.4高加危疏管閥門法蘭沖破異常;
2.1.5冷再管道水擊事故。19Part2.1.1暖機中軸振動大跳閘情況介紹:
2003年4月23日零班,執(zhí)行#5機組啟動工作,機組運行參數(shù)為:主汽壓力:8.6Mpa,主汽溫度:395℃,再熱汽壓:0.7Mpa,再熱汽溫:455℃,汽輪機維持1400rpm中速暖機。(注:暖機時間由上班從23:00開始)。按汽機規(guī)程要求繼續(xù)進行中速暖機,02:11,發(fā)現(xiàn)主機#1、#2、#3、#4瓦軸振逐漸增大,監(jiān)盤人員立即檢查當(dāng)時主機缸溫、軸承金屬溫度、潤滑油溫、油壓均無異常,主再熱蒸汽參數(shù)無波動,就地檢查無異常。2:15主機軸振達(dá)到保護動作值(#1:12.7絲,#2:24.6絲),汽機跳閘。當(dāng)時參數(shù)為:主汽壓力:8.6Mpa,主汽溫度:393℃,再熱汽壓:0.7Mpa,再熱汽溫:452℃,缸脹11.1mm,高中壓缸差脹:2.3mm,低壓缸差脹:3.4mm,轉(zhuǎn)子惰走過程中各瓦振動逐漸下降,轉(zhuǎn)速到零后投入盤車運行,轉(zhuǎn)子偏心率為0.048mm后逐漸下降,經(jīng)盤車一小時后偏心率恢復(fù)為0.019mm。檢查無異常后,05:00得令重新沖轉(zhuǎn),磨擦檢查正常后升速到1400rpm,檢查各瓦振動無異常,最大值在#6瓦,為3.8絲,繼續(xù)沖至3000rpm,各瓦振動無異常。20Part2.1.1暖機中軸振動大跳閘點評:此次機組振動異常發(fā)生在機組中速暖機過程當(dāng)中,而且已經(jīng)暖機有近3小時,汽機缸脹已由接班時的8.8mm平穩(wěn)上升到11.1mm,汽機各點金屬溫度也是平穩(wěn)上升。經(jīng)過廠部汽機專業(yè)異常分析會得出結(jié)論,為了有效地防范以后的開機過程中避免出現(xiàn)類似情況,應(yīng)該注意以下幾方面:
1、進一步控制好參數(shù),防止汽溫、汽壓偏離主機升溫升壓曲線過多。特別在啟動磨煤機的情況下更是如此。此次開機過程中,再熱汽溫最高漲至452℃,偏離規(guī)定值太多??刂坪闷麥氐氖侄沃饕校?/p>
一是對風(fēng)煙系統(tǒng)的過、再熱煙道擋板控制到位。二是調(diào)節(jié)使用好旁路系統(tǒng),在燃燒強度足夠時,應(yīng)充分開大旁路,這是主要調(diào)節(jié)手段。
2、在啟動暖機過程中缸脹、缸溫達(dá)到汽機規(guī)程要求時,應(yīng)立即升速,而不能單純地拘泥于滿足規(guī)程規(guī)定的暖機時間要求。此次開機過程中,中速暖機時,缸脹最大至11.1mm,高、中壓缸溫均在280℃以上,已滿足中速暖機要求,應(yīng)及時進行升速。21Part2.1.1暖機中軸振動大跳閘經(jīng)驗教訓(xùn):1、機組暖機過程未充分考慮其綜合因素,僅拘泥于滿足規(guī)程規(guī)定的暖機時間要求,致使再熱汽溫過高引起主機軸承振動大保護動作。實際上從汽機金屬缸溫、主機缸脹等參數(shù)可以判斷已滿足中速暖機要求。2、運行值班員對汽溫汽壓特別是再熱汽溫的調(diào)整沒有全面掌握,調(diào)節(jié)手段不多且不精,特別是沒有充分利用好旁路系統(tǒng)有效控制汽溫上升。3、在出現(xiàn)異常情況時,沒有及時采取有效手段來控制。從時間上看,從值班員發(fā)現(xiàn)主機#1、2、3、4瓦振動增大到主機軸承振動大保護動作時間有4分鐘,如在發(fā)現(xiàn)振動逐漸增大時,就立即點擊“ALLVALVECLOSE”按鈕,停止主機進汽則振動會逐漸下來,然后可以重新沖轉(zhuǎn)升速,從而避勉軸承振動大使保護動作。22節(jié)油啟動,再熱汽溫控制是關(guān)鍵
三期機組的啟動,設(shè)計中在并網(wǎng)之前使輕油槍、重油槍升溫升壓,以控制啟動參數(shù),但實際情況為:(1)重油供應(yīng)已取消;(2)為節(jié)能降耗考慮,采用節(jié)油啟動方案。
總結(jié)多次節(jié)油啟動(無重油)情況,油槍使用情況、啟磨時機選擇及再熱汽溫控制情況如下:(1)點火后盡快投入12-16支輕油槍(根據(jù)環(huán)境溫度酌情考慮);(2)升壓至1.0MPa后手動投入旁路系統(tǒng);煙溫至250℃時安排啟動一臺磨煤機(開二對BSO),啟動前做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,提前對磨煤機進行適當(dāng)預(yù)暖,保證啟磨時爐膛燃燒良好。啟磨后煙溫較難控制,應(yīng)及早全關(guān)再熱煙道擋板,同時充分利用好旁路系統(tǒng),根據(jù)升溫升壓情況盡可能開大旁路系統(tǒng),一可有效控制汽溫上升,二可保證保變組并網(wǎng)后初始負(fù)荷要求。23Part2.1.2暖機結(jié)束缸溫突降情況介紹:
2002年9月26日晚班,#5機開機過程中,21:50高壓缸預(yù)暖達(dá)到規(guī)程規(guī)定時間和參數(shù),停止高壓缸預(yù)暖,關(guān)閉高壓缸預(yù)暖閥,21:54監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)中壓缸內(nèi)外壁溫度均大幅度下降,大軸偏心率由0.018mm突增至0.024mm,10分鐘內(nèi)中壓缸內(nèi)/外壁金屬溫度分別由174.3/172.6℃快速下降至62.6/132.2℃,高壓缸差脹由1.94mm變化至1.27mm。情況發(fā)生后,立即投入高壓缸預(yù)暖,避免缸溫進一步下降,至02:00缸溫回升至140/139℃,大軸偏心率回復(fù)為0.017mm(原始值)。24Part2.1.2暖機結(jié)束缸溫突降點評:1、這是發(fā)生在#5機試運過程中的異常,從當(dāng)時參數(shù)情況看,由于中壓缸內(nèi)壁金屬溫度下降特別明顯,高壓缸差脹減小,大軸偏心增大。相關(guān)技術(shù)人員初步判斷為“本體疏擴減溫水經(jīng)三抽電動門前疏水門進入中壓缸所致”。2、后經(jīng)一系列的試驗進行檢查分析,排除了上述判斷。由于當(dāng)時BDV閥邏輯控制是在CV閥開時才關(guān)閉,其余處開啟狀態(tài)。且BDV閥疏水接至高壓疏水?dāng)U容器,另有MSV下閥座及RSV下閥座、一抽電動門前疏水均疏水至高壓疏水?dāng)U容器。疏水之間相互影響、排擠,出現(xiàn)了冷源由高壓疏水?dāng)U容器經(jīng)BDV閥至中壓缸后,再由#3、4抽電動門前疏水管至本體疏水?dāng)U容器,引起主機缸溫突降,大軸偏心增大等異常現(xiàn)象。3、事后立即對汽機疏水系統(tǒng)進行了一系列改造,將BDV閥的控制改造為在機組跳閘時開啟2秒,其余時間均處關(guān)閉狀態(tài)。另將MSV下閥座及RSV下閥座、一抽電動門前疏水均由疏水至高壓疏水?dāng)U容器改接至高加危急疏水?dāng)U容器,避免出現(xiàn)疏水之間互相影響,導(dǎo)致缸溫突變現(xiàn)象。25Part2.1.2暖機結(jié)束缸溫突降為此異常所做的試驗工作:1、在高壓疏水?dāng)U容器排汽管及#3抽電動門前疏水管上各裝一塊壓力表,
指示值分別為0.05MPa/-20.4KPa。2、由熱工仿真關(guān)閉BDV閥,測管壁溫度為132℃。開啟BDV閥后,測管壁溫度約80℃。3、當(dāng)時MSV下閥座及RSV下閥座、一抽電動門前疏水均疏水至高壓疏水?dāng)U容器,疏水相互影響。4、且BDV閥在CV閥開啟前一直保持開啟狀態(tài)。高壓缸停止預(yù)暖后即有疏水(冷汽)倒灌進入高中壓缸。26Part2.1.2暖機結(jié)束缸溫突降經(jīng)驗教訓(xùn):1、這類異常很容易引發(fā)汽輪機水沖擊事故。由于汽輪機處于開機過程中的暖機狀態(tài),各部參數(shù)不高,沒有造成設(shè)備損壞。2、汽輪機運行過程中,一旦出現(xiàn)差脹急劇減小;上、下缸溫差增大;機組振動增加或發(fā)生了強烈振動;軸向位移增大,推力瓦溫度升高和推力瓦軸承油壓升高等異?,F(xiàn)象,應(yīng)立即打閘破壞真空緊急停機,
防止出現(xiàn)汽輪機動靜摩擦導(dǎo)致的重大設(shè)備損壞事故。3、從異?,F(xiàn)象看,10分鐘內(nèi)中壓缸內(nèi)壁金屬溫度下降了110℃,外壁金屬溫度下降了40℃,高壓缸差脹及轉(zhuǎn)子偏心均出現(xiàn)了不同程度的變化。重新投入高壓缸預(yù)暖后,應(yīng)密切監(jiān)視各部參數(shù)變化,檢查盤車運行正常,就地仔細(xì)傾聽有無動靜摩擦聲音,否則應(yīng)停機檢查。同時應(yīng)連續(xù)盤車至大軸恢復(fù)至原始值方可重新沖轉(zhuǎn)。27汽輪機金屬溫度監(jiān)控不容小視汽輪機在啟動、運行及停機過程中一定要加強金屬溫度的監(jiān)控,這是事關(guān)汽輪機金屬使用壽命的大事。汽輪機在啟、停過程中缸溫的監(jiān)視與控制是啟、停操作的主要內(nèi)容之一,汽缸及轉(zhuǎn)子部件溫升、溫降率及上下缸溫差、內(nèi)外壁溫差的控制是否達(dá)標(biāo)是衡量啟停是否合格的主要標(biāo)準(zhǔn)。汽輪機運行中金屬溫度的監(jiān)控1、汽輪機在正常運行中,同樣也要在工況變化中將主汽溫、再熱汽溫等控制平穩(wěn),避免金屬溫度大幅變化導(dǎo)致交變熱應(yīng)力,縮短金屬使用壽命。2、運行中要嚴(yán)防汽輪機進水。進水的可能途徑有:主蒸汽帶水、再熱蒸汽帶水、加熱器(除氧器)滿水倒灌至汽輪機、軸封汽帶水、凝汽器滿水等。
28汽輪機金屬溫度監(jiān)控不容小視汽輪機在啟動過程中金屬溫度的控制1、根據(jù)缸溫選擇適當(dāng)?shù)臎_轉(zhuǎn)參數(shù)(主要指主、再熱汽溫);2、啟動沖轉(zhuǎn)前,主、再熱蒸汽系統(tǒng)、旁路系統(tǒng)、抽汽系統(tǒng)的管道均應(yīng)充分暖管疏水;3、在沖轉(zhuǎn)前盡量不使用減溫水(特別是再熱汽減溫水),若必須使用,在沖轉(zhuǎn)前盡量先關(guān)閉;4、送軸封汽、投高/低壓旁路、高壓缸預(yù)暖、CV室預(yù)暖等操作中,均要密切監(jiān)控好主機缸溫的變化;5、沖轉(zhuǎn)前、沖轉(zhuǎn)中及過轉(zhuǎn)換區(qū)應(yīng)根據(jù)蒸汽流量變化預(yù)見汽溫的變化,充分通過旁路系統(tǒng)及燃燒調(diào)整、煙道擋板調(diào)節(jié)來控制好汽溫。汽輪機停機過程中及停機維護中金屬溫度的監(jiān)控1、停機是一個金屬冷卻的過程,同樣要控制好溫度變化率,停機后防止冷汽冷水通過連接汽缸的汽水管道進入汽缸是關(guān)鍵;2、打閘后及時將進入凝汽器的主/再蒸汽及旁路系統(tǒng)、輔汽疏擴等所有疏水全部關(guān)閉,避免繼續(xù)有熱源連通到凝汽器;3、轉(zhuǎn)子惰走靜止后,立即投入盤車運行,避免轉(zhuǎn)子上下溫差大造成彎曲;4、停機保養(yǎng)中,繼續(xù)監(jiān)視好缸溫,缸溫降低后,要杜絕熱汽熱水進入到汽缸和凝汽器。
29Part2.1.3
CV閥突開致汽包水位高保護動作情況介紹:
2006年2月1日中班,#6機處于開機狀態(tài),14:37主/再熱汽壓力8.6/0.7MPa,主/再熱汽溫:380/350℃,真空-90KPa。14:50汽輪機沖轉(zhuǎn),摩檢正常,15:30升速至1400RPM暖機,16:17中速暖機結(jié)束,升速至3000RPM,發(fā)變組轉(zhuǎn)熱備用,做油跳閘、閉鎖閥試驗、在線試驗正常。17:16發(fā)電機自動準(zhǔn)同期并網(wǎng),17:22CV關(guān)至9.6%時,發(fā)現(xiàn)高壓調(diào)門自動全開,因負(fù)荷上升過快(最高至90MW)引起汽包水位高保護動作,鍋爐MFT,汽機、發(fā)電機聯(lián)跳。
17:40重新點火,19:26主/再熱汽壓力9.4/0.7MPa,主/再熱汽溫:365/398℃,真空-90KPa,汽輪機沖轉(zhuǎn),升速至3000RPM,20:10發(fā)電機自動準(zhǔn)同期并網(wǎng),20:11發(fā)現(xiàn)高壓調(diào)門仍自動開啟,20:12ICV開至94.3%,CV開至16.3%,值班員立即手動調(diào)整GOV后負(fù)荷穩(wěn)定在8MW左右。30Part2.1.3
CV閥突開致汽包水位高保護動作點評:
1、并網(wǎng)時各參數(shù)為:主/再熱汽壓力8.6/0.7MPa,主/再熱汽溫:380/350℃,真空90KPa,高旁流量76t/h(計算值),由于高旁流量偏低,發(fā)變組并網(wǎng)后,鍋爐熱負(fù)荷不能滿足初始負(fù)荷(17.5MW)設(shè)定要求,是導(dǎo)致CV閥參與初始負(fù)荷調(diào)節(jié),引起汽包水位高,導(dǎo)致
MFT動作的主要原因。2、發(fā)變組并網(wǎng)后,HEATSOAK自動“RESET”,CV閥關(guān)閉至9.6%后又突開至100%,負(fù)荷由13.3MW突增至97MW,由于負(fù)荷上升速率過快,是導(dǎo)致水位波動致使MFT動作的又一原因。3、值班員對邏輯中HEATSOAK“RESET”后,CV閥參與初始負(fù)荷調(diào)節(jié)卻未控制初始負(fù)荷在設(shè)定值(17.5MW),而是快速全開的預(yù)見性不夠,對其設(shè)計理念不清楚。31Part2.1.3
CV閥突開致汽包水位高保護動作經(jīng)驗教訓(xùn):1、中壓缸啟動方式下,邏輯上設(shè)定CV閥不參與初始負(fù)荷調(diào)節(jié)。當(dāng)主機3000rpm暖機結(jié)束后,應(yīng)加強鍋爐燃燒量,使蒸發(fā)量能滿足發(fā)變組并網(wǎng)后設(shè)定的初始負(fù)荷17.5MW要求并有一定裕度,防止CV閥參與初始負(fù)荷調(diào)節(jié)。2、主機3000rpm暖機結(jié)束后,應(yīng)手動將HEATSOAK“RESET”,發(fā)變組并網(wǎng)前,必須檢查CV閥全關(guān)方可進行發(fā)變組并網(wǎng)操作。3、運行值班人員應(yīng)加強技術(shù)培訓(xùn),詳細(xì)掌握機組邏輯控制。32Part2.1.4
高加危急疏水管閥門法蘭沖破異常情況介紹:
2002年12月4日零班,#5機組168試運中,01:26因一次風(fēng)壓低爐MFT動作跳機,03:40重新點火開機,05:00在投入#3高加汽側(cè)過程中,由于水位控制不平穩(wěn),出現(xiàn)水位高三值,危急疏水調(diào)整門反復(fù)動作幾次后,就地檢查發(fā)現(xiàn)#3高加危急疏水電動門法蘭沖破,大量漏汽水,電動頭罩殼固定螺絲振松。運行人員立即退出高加汽側(cè),法蘭沖破處有大量漏空氣至凝汽器汽側(cè),造成凝汽器真空下降。運行人員即隔離#3高加危急疏水調(diào)整門后手動隔離門維持真空。
33Part2.1.4
高加危急疏水管閥門法蘭沖破異常點評:此次異常情況發(fā)生在機組熱態(tài)開機過程中,投入高加時,汽水溫差大,大量高溫高壓蒸汽急劇凝結(jié),高加水位保護動作引起高加危急疏水控制閥反復(fù)開關(guān)數(shù)次,引起危急疏水管道劇烈振動,是造成此次#3高加危急疏水電動門法蘭沖破的主要原因。
運行人員操作過快,沒有對高加進行充分預(yù)暖,抽汽電動門開度過大,是造成此次#3高加危急疏水電動門法蘭沖破的次要原因。因沖擊力量很大,電動門電動頭罩殼沖至1.5米開外,對人身及周邊設(shè)備安全構(gòu)成威脅。法蘭沖破處因漏入大量空氣引起機組真空快速下降,影響機組安全穩(wěn)定運行。34Part2.1.4
高加危急疏水管閥門法蘭沖破異常經(jīng)驗教訓(xùn):由于高加隨機投入時,各段抽汽參數(shù)不能滿足疏水逐級自流的條件,易造成高加水位保護動作,引起抽汽電動門、疏水調(diào)整門等頻繁開關(guān),影響安全運行,降低設(shè)備使用壽命。因此高加投入時往往采用熱態(tài)下手動投入方式(但不宜在負(fù)荷過高時投入高加,否則水位將更難控制,最好在啟動第二臺磨煤機后投入)。必須注意以下幾方面情況:1、熱態(tài)時投入高加運行,必須謹(jǐn)慎操作,緩慢投入。投入前應(yīng)對疏水管道充分疏水,防止管道積水,避勉高加投入時引起水沖擊事故,損壞設(shè)備。
2、手動投入高加時,要緩開抽汽電動門,使高加緩慢升溫升壓,待高加內(nèi)壓力和溫度與抽汽參數(shù)接近或相同時再加大進汽量,這樣往復(fù)多次對高加充分預(yù)暖。3、要有專人監(jiān)視高加運行情況,發(fā)現(xiàn)管道振動應(yīng)立即通知停止高加進汽。35Part2.1.4
高加危急疏水管閥門法蘭沖破異常分析:高加疏水管發(fā)生振動的原因主要有:1、熱態(tài)投入高壓加熱器時預(yù)暖不充分。2、投入高加時高加危急疏水管道內(nèi)存有大量積水。3、正常疏水門故障不能正常調(diào)節(jié)水位時,危急疏水門動作引起危急疏水管道振動。4、高加水位低,抽汽直接從疏水管道內(nèi)竄至下一級加熱器。5、投高加時,抽汽電動門全開,高加內(nèi)出現(xiàn)虛假水位達(dá)到危急疏水門保護動作值。36保證高加安全投入的步驟:相關(guān)注意事項:1、應(yīng)保證#3高加壓力與除氧器壓力差大于0.3MPa。2、高加預(yù)暖前應(yīng)開啟危急疏水門疏水,防止管內(nèi)積水。3、高加預(yù)暖時要謹(jǐn)慎緩慢,開始進汽量應(yīng)盡可能小。每增開抽汽電動門前應(yīng)待高加內(nèi)壓力和溫度穩(wěn)定后方可進行。4、高加預(yù)暖時應(yīng)有專人至就地檢查,發(fā)現(xiàn)管道稍有振動立即通知關(guān)閉抽汽電動門。5、盡量控制好高加水位穩(wěn)定,防止水位高引起危急疏水控制閥頻繁動作。612345檢查高加符合投運條件開啟高加危急疏水門疏水5到10分鐘左右緩開抽汽電動門3秒對高加預(yù)暖檢查高加水位、壓力、溫度等參數(shù)趨于穩(wěn)定重復(fù)3和4繼續(xù)開大抽汽電動門直至全開檢查高加水位穩(wěn)定,運行正常37Part2.1.5冷再管道水沖擊事故情況介紹:
2005年4月7日中班,進行#6機開機操作。主蒸汽壓力3.3Mpa,主汽溫度412℃,再熱蒸汽溫度346℃,煙氣溫度271℃,真空96Kpa,高旁調(diào)整門開度為26%,流量65t/h,高旁調(diào)整門后的溫度設(shè)定為280℃。低旁開度70%。高壓缸處于預(yù)暖狀態(tài)。17:20,高壓缸內(nèi)、外壁溫度163℃/154℃,高壓缸預(yù)暖結(jié)束.17:30開始投入CV室預(yù)暖,17:56CV室內(nèi)外壁溫184℃/182℃,CV室預(yù)暖結(jié)束。準(zhǔn)備進行高、中壓主汽門嚴(yán)密性試驗,在高壓缸、CV室預(yù)暖過程中,主、再參數(shù)漸升至主汽壓力為7Mpa、主汽溫度384℃、再熱蒸汽溫度422℃。根據(jù)試驗方案要求,高、中壓主汽門氣密性試驗參數(shù)為沖轉(zhuǎn)參數(shù)。因此,再熱蒸汽溫度偏高。在再熱蒸汽溫度上升過程中,監(jiān)盤人員進行了調(diào)整。因再熱汽溫仍繼續(xù)上漲,開始投入再熱器減溫水,后隨再熱蒸汽溫度進行了減溫水調(diào)整,18:54再熱蒸汽減溫水維持13%的開度,減溫水流量為22t/h至20:42分關(guān)閉。18:11將C磨容量風(fēng)擋板關(guān)開度由26%始關(guān)至21%。此后再熱蒸汽溫度漸降至330℃左右保持穩(wěn)定。38Part2.1.5冷再管道水沖擊事故情況介紹:
18:50主蒸汽壓力7.7Mpa,主汽溫度384℃,再熱蒸汽溫度336℃。進行高、中壓主汽門嚴(yán)密性試驗。18:52逐漸關(guān)閉高、低旁路,在關(guān)閉高旁電動門時發(fā)現(xiàn)該門關(guān)不了,高、低旁調(diào)整門以及低旁電動門均已正常關(guān)閉。此后,高、低壓旁路調(diào)整門一直處于關(guān)閉狀態(tài),主蒸汽無法流通,主汽壓力逐漸上升至10.6Mpa。在主汽壓力上升期間值班員繼續(xù)降低在投磨煤機出力,磨內(nèi)一次風(fēng)壓為1.6Kpa,為防止堵塞粉管,就地將C磨在投粉管(C2、C3、C4、C5)對應(yīng)的輔助風(fēng)門手動打開進行吹掃。同時退出兩支重油槍。
20:10左右,檢修來人將高旁電動門關(guān)閉后,20:13開始進行高、中壓主汽門嚴(yán)密性試驗。20:23高壓主汽門嚴(yán)密性試驗合格。20:30將低旁投自動,高旁按1%的開度,逐步開至5.4%。此時,聽到集控室外有較大振動聲音,立即關(guān)閉高旁調(diào)整門,繼而就聽到蒸汽泄漏聲音。至就地檢查,發(fā)現(xiàn)系冷再管道振動,并已出現(xiàn)支吊架斷裂、管道泄漏等情況。得值長令立即打閘停爐。國電九江發(fā)電廠發(fā)電部39Part2.1.5冷再管道水沖擊事故點評:這是一起典型的冷再管道水沖擊事故。發(fā)生在高壓主汽門嚴(yán)密性試驗結(jié)束后,但從操作過程看,早就埋下了安全隱患。1、因高壓主汽門嚴(yán)密性試驗開始后,高、低壓旁路電動門及調(diào)整門均已關(guān)閉,再熱器內(nèi)已無蒸汽流動,此時的再熱汽溫是虛假汽溫,而由于其保持不變,故運行人員未注意到再熱器減溫水調(diào)整門保持13%的開度。導(dǎo)致冷再管道內(nèi)一直有水流動。當(dāng)高壓主汽門氣密性試驗結(jié)束,開啟高旁調(diào)整門后,在冷再管道內(nèi)形成汽、水兩相流動,是引發(fā)冷再管道水沖擊事故的直接原因。2、開機過程中,投入了再熱器減溫水控制再熱汽溫,而高壓主汽門嚴(yán)密性試驗開始前又未及時關(guān)閉,暴露出值班人員對系統(tǒng)了解不夠全面,危險點分析不到位。3、試驗過程中因高旁電動門關(guān)不下來,使高、低旁調(diào)整門關(guān)閉至高壓主汽門嚴(yán)密性試驗結(jié)束近一個半小時,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了試驗時間10分鐘的要求。因高、低壓旁路關(guān)閉時間過長,冷再管道基本上處于全冷態(tài),給試驗結(jié)束后投入高、低旁路時同樣埋下了安全隱患。40Part2.1.5冷再管道水沖擊事故經(jīng)驗教訓(xùn):1、應(yīng)加強值班人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),強化崗位責(zé)任落實,全面掌握系統(tǒng)及設(shè)備運行方式,做好危險點分析工作。2、在高、低旁路調(diào)整門關(guān)閉時,再熱器內(nèi)已無蒸汽流動,應(yīng)手動
關(guān)閉再熱器事故噴水調(diào)整門及電動門。
3、試驗技術(shù)措施上,高壓主汽門氣密性試驗過程中,高、低旁路電動門及其調(diào)整門可以不關(guān)閉,只要將主汽壓力維持到試驗時主汽壓力即可,對高、中壓主汽門同時進行試驗。以保證試驗過程中主、再熱蒸汽能良好流通,避免主、再熱蒸汽管道積水。如果試驗時出現(xiàn)主機轉(zhuǎn)速上升,盤車脫扣時,可以通過高、中壓主汽門下閥座疏水的溫度上升情況,判斷出嚴(yán)密性試驗不合格的主汽門。4、要舉一反三,投入汽水系統(tǒng)管路時,一定要參考管壁或介質(zhì)溫度測點、管道上疏水門狀態(tài)等進行操作。41水沖擊產(chǎn)生的機理及危害:水沖擊產(chǎn)生的機理:水沖擊又稱水錘,是由于蒸汽或水突然產(chǎn)生的沖擊力,使承載其流動的管道或容器發(fā)生聲響和震動的一種現(xiàn)象。水沖擊是工質(zhì)在管道流動不暢的情況下產(chǎn)生的。電廠中的水沖擊大多是由于蒸汽管道積水或疏水不暢而形成空氣塞、水塞障礙,以致高速蒸汽不能順暢通過,于是蒸汽沖擊這些水塞,從而發(fā)出巨響和強烈的震動,甚至造成設(shè)備的嚴(yán)重?fù)p壞。水沖擊的危害:水沖擊事故是電廠的大敵,輕則引起管道的強烈震動,重則破壞管道的支吊架,拉裂管道彎頭焊接口,若水沖擊事故發(fā)生在汽輪機內(nèi)部,其造成的危害將更大:損傷汽輪機葉片,冷水沖擊熱態(tài)汽輪機會使汽缸、大軸產(chǎn)生巨大的熱應(yīng)力,直接導(dǎo)致汽缸和轉(zhuǎn)子發(fā)生變形、彎曲,出現(xiàn)或擴展裂紋,嚴(yán)重?fù)p害汽輪機,甚至導(dǎo)致整臺機組報廢。42再熱器冷段積水源及積水原因:積水源:
蒸汽管道發(fā)生水沖擊的前提條件是管道形成水塞——積水,那么積水又來自何處?
(1)積水來自再熱器的事故噴水;
(2)積水來自過熱器減溫水,積于主蒸汽管道經(jīng)高旁減壓閥后積于再熱器冷段;
(3)主再熱器蒸汽管道在暖管過程中,暖管不充分,操作過快,大量蒸汽遇冷凝結(jié)成水積于管道中;
(4)高壓旁路減溫水門關(guān)不嚴(yán)或誤開;積水原因:蒸汽管道形成水塞的另一原因是疏水不暢,疏水不暢的因素有:
(1)疏水管道堵塞或疏水閥故障(如閥芯脫落);
(2)疏水口安裝過高,未安裝在管道的最低點;
(3)疏水管徑過??;
(4)疏水閥前后壓差過?。?/p>
(5)疏水管出口與其他高壓疏水管連接時高壓疏水倒灌至低壓疏水管。43再熱器冷段水沖擊事故的預(yù)防措施:一、從設(shè)計安裝方面預(yù)防水沖擊:正是由于水沖擊事故是電廠的常見事故,且它的危害性比較大,故而國內(nèi)外的專家都十分重視水沖擊事故,特別是對預(yù)防汽輪機水沖擊尤為重視。提出:
(1)接到疏水聯(lián)箱和疏水膨脹箱的疏水管應(yīng)按壓力等級分開,聯(lián)箱上壓力高的管段應(yīng)放在最外側(cè);
(2)疏水管應(yīng)有足夠的通流面積,而再熱器系統(tǒng)設(shè)備龐大,壓力較低,為此,其冷、熱段的疏水管徑尤應(yīng)大些;
(3)疏水聯(lián)箱和疏水膨脹箱應(yīng)有足夠的容積和排泄能力;
(4)疏水節(jié)流孔板的結(jié)構(gòu)應(yīng)便于防止堵塞和檢查(發(fā)生此次冷再管道水沖擊事故后檢查發(fā)現(xiàn)高旁調(diào)整門后疏水罐有焊渣堵塞現(xiàn)象);
(5)加裝溫度測點,借助溫差預(yù)報積水情況?!铮?)(5)是我廠需改進的地方!二、從運行維護方面預(yù)防水沖擊:
(1)杜絕一切能夠流積于主、再熱蒸汽管道的水源。機組啟動前的系統(tǒng)檢查尤為重要,應(yīng)核實各減溫水門在關(guān)閉狀態(tài);
(2)確保疏水暢通,消除水塞,檢查確認(rèn)各疏水門在開啟的位置;
(3)操作緩慢,暖管充分。開啟高旁減壓閥時,注意高壓旁路后溫度變化速度,同時注意管道的震動,當(dāng)發(fā)現(xiàn)管道有撞擊聲,應(yīng)減慢操作速度,必要時關(guān)小或關(guān)閉高壓旁路減壓閥,直至撞擊聲消除后才可繼續(xù)操作。44Part2.2鍋爐類在鍋爐類異常中,我們選擇了以下幾個案例進行解剖和分析:2.2.1油系統(tǒng)之油槍層著火;
2.2.2風(fēng)機系統(tǒng)之風(fēng)機喘振;
2.2.3四管之低再爆管;
2.2.4制粉系統(tǒng)之堵磨跑粉;
2.2.5MFT之吹灰、啟磨致MFT保護動作。45Part2.2.1油槍層著火情況介紹:
2003年2月21日白班,#5爐A、C、D三臺磨運行。08:00擬啟動B磨升負(fù)荷。08:04按要求逐投入B磨B1、B2、B3、B6輕油槍,08:15就地檢查人員檢查油槍運行正常后離開現(xiàn)場。約08:20巡檢發(fā)現(xiàn)C磨小牙輪支持軸承溫度高達(dá)88℃,為防止設(shè)備損壞,需盡快停運C磨。08:36迅速投入CRT上滿足投運條件的C1、C2、C3、C4、C5輕油槍,08:44停運C磨。由于B磨剛啟動,煤位未建立,故維持C組輕油槍穩(wěn)燃。約09:00就地檢查發(fā)現(xiàn)燃燒層前墻西側(cè)大量漏油并已著火燃燒。立即就地手動關(guān)閉輕油跳閘閥前手動隔離門,并在CRT上手動IFT。此后組織滅火,09:20完全撲滅。09:58得令緊急停爐,執(zhí)行各項停機操作。46Part2.2.1油槍層著火點評:造成此次火警的原因主要有:1、C2輕油槍無票檢修,槍管被抽出,而輕油槍手動門未關(guān)閉。2、C2輕油槍耦合信號被仿真,造成C2輕油槍無槍管而具備投運條件,油槍投入后油火檢誤檢有火而未跳油槍,使得輕油外泄。3、燃燒層保溫不嚴(yán)密,油滲至二次風(fēng)箱著火,運行人員未能在第一時間發(fā)現(xiàn)漏油而造成火警。由于多方面的原因造成此次輕油泄漏著火事故,暴露出檢修人員未嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度,擅自拆開#5爐C2輕油槍又未及時裝復(fù);同時運行人員對設(shè)備的巡檢不夠仔細(xì)認(rèn)真,對C2輕油槍被拆除,但輕油槍進油手動門處于開啟狀態(tài)的情況從未發(fā)現(xiàn);另外熱工在做油槍仿真時不了解當(dāng)時設(shè)備狀態(tài),只是根據(jù)運行要求進行仿真,而油槍此類重要仿真執(zhí)行后又未要求運行及時恢復(fù)。47Part2.2.1油槍層著火經(jīng)驗教訓(xùn):1、加強設(shè)備檢修管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行二票三制;運行值班人員對現(xiàn)場檢修工作必須備案,發(fā)現(xiàn)無票工作必須及時制止。2、認(rèn)真執(zhí)行熱工仿真有關(guān)規(guī)定,能消除的設(shè)備缺陷必須督促盡快消除,否則主崗人員必須記錄在案。不具備投運條件的設(shè)備嚴(yán)禁隨意投入。3、運行值班人員在投退輕、重油搶時必須安排專人到現(xiàn)場檢查油槍的工作狀態(tài);發(fā)現(xiàn)泄漏時必須及時采取措施進行隔離,防止發(fā)生火災(zāi)。4、為防止油系統(tǒng)循環(huán)時意外泄漏,而運行人員未及時檢查到位,在#5/6爐燃燒層已各加裝一臺監(jiān)控裝置,使運行人員在控制室就能觀察油槍層工作狀況。48
由于燃燒層布置有噴燃器、輕重油槍等設(shè)備,極易發(fā)生漏粉、漏油等問題,為了防止火災(zāi)事故的發(fā)生,值班員檢查時必須引起高度重視。1、保證巡檢質(zhì)量,增加該區(qū)域的巡檢次數(shù)。2、投退輕、重油槍及粉管時,必須有專人在現(xiàn)場檢查。3、有檢修工作的輕、重油槍及粉管必須做好隔離措施,如因拆卸組件時有油、粉漏出必須及時清除,防止發(fā)生火災(zāi)。4、運行中發(fā)現(xiàn)有漏油、漏粉設(shè)備時,運行值班員應(yīng)及時做好隔離措施,并清除積油、積粉。同時通知檢修人員盡快處理,恢復(fù)時應(yīng)到現(xiàn)場仔細(xì)檢查原有漏點情況,確認(rèn)不漏后方可離開現(xiàn)場。5、爐本體吹灰時或燃燒不好的情況下,爐內(nèi)正壓極有可能將看火孔吹開,爐內(nèi)火星噴出易點燃電纜等物品,也易引起火災(zāi)事故。需要值班員引起高度重視,加強檢查。燃燒層檢查注意事項49Part2.2.2
風(fēng)機喘振情況介紹:
1、2005年1月30日白班,#6機組穩(wěn)定運行,10:52#6爐A送風(fēng)機發(fā)生喘振時負(fù)荷340MW,A/B送風(fēng)機電流77.2/76.9A,A送電流由77.2A突降至59.3A,爐膛負(fù)壓-760Pa。及時調(diào)整燃燒,逐降低A送出力,待A送脫離喘振區(qū)后,恢復(fù)A、B送正常運行。期間#6機負(fù)荷最低降至248MW,技術(shù)人員檢查確認(rèn)#6爐暖風(fēng)器有堵,需對#6爐暖風(fēng)器進行沖灰工作。發(fā)電部專業(yè)組要求:控制#6爐送風(fēng)機電流不超過72A。
2、2004年12月24日中班,18:20#5機組負(fù)荷加至295MW,A引風(fēng)機振動大,風(fēng)機電流擺動大,值班員迅速關(guān)小A引動葉,減負(fù)荷至270MW,振動消失。檢查空予器進出口風(fēng)壓,發(fā)現(xiàn)差壓較大,懷疑A側(cè)空予器積灰嚴(yán)重。發(fā)電部技術(shù)組要求各值加強風(fēng)機檢查,盡量避免風(fēng)機喘振,并做好相應(yīng)事故預(yù)想。
12月25日09:43#5機組負(fù)荷加至310MW,A引風(fēng)機振動大,風(fēng)機電流擺動大,迅速關(guān)小A引動葉,減負(fù)荷至273MW,振動消失。發(fā)電部技術(shù)組再次要求各值加強風(fēng)機檢查,帶負(fù)荷時盡量避免風(fēng)機喘振區(qū)域(盡量不超過270MW),并各值做好相應(yīng)事故預(yù)想,并向相關(guān)部門匯報異常情況,建議盡快對空預(yù)器進行清洗。50Part2.2.2
風(fēng)機喘振點評:軸流風(fēng)機發(fā)生喘振的原因主要為鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)管路特性曲線偏離了正常工況區(qū)域,在鍋爐工況出現(xiàn)變化的誘因下,使風(fēng)機進入了喘振工況區(qū)域。1、送風(fēng)機發(fā)生喘振的主要原因為:原安裝空預(yù)器進口暖風(fēng)器堵灰嚴(yán)重,暖風(fēng)器前后差壓最高達(dá)1--1.6kpa,系統(tǒng)阻力大大超過設(shè)計值,及鍋爐高負(fù)荷時送風(fēng)機出力增大,加之兩臺送風(fēng)機出力不均,從而誘發(fā)一臺送風(fēng)機產(chǎn)生喘振現(xiàn)象。2、引風(fēng)機發(fā)生喘振的主要原因為:鍋爐受熱(空預(yù)器)面積灰嚴(yán)重,沒按要求進行吹灰,煙道阻力增大,加之兩側(cè)引風(fēng)機風(fēng)量不均,電流相差較大,如此工況下進行吹灰或鍋爐負(fù)荷大幅度擾動極易發(fā)生引風(fēng)機喘振。51Part2.2.2
風(fēng)機喘振
防范措施:一、防止送風(fēng)機發(fā)生喘振措施:1、因暖風(fēng)器在南方電廠中發(fā)揮的作用不明顯,為防止今后暖風(fēng)器再次堵灰引起送風(fēng)機發(fā)生喘振,將#5/6爐暖風(fēng)器拆除。2、運行中根據(jù)送風(fēng)機電流、動葉開度及風(fēng)煙系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整兩臺風(fēng)機出力,保證兩側(cè)送風(fēng)機出力均勻且不超限。3、高負(fù)荷爐膛吹灰采用點吹方式,避免爐膛負(fù)壓大幅度擾動。4、如出現(xiàn)一臺風(fēng)機喘振時,逐步關(guān)小喘振風(fēng)機動葉開度,降低出力,待風(fēng)機脫離喘振區(qū)后再將動葉角度開大,調(diào)平兩側(cè)風(fēng)機電流。二、防止引風(fēng)機發(fā)生喘振措施:1、嚴(yán)格執(zhí)行鍋爐吹灰的相關(guān)規(guī)定,定期吹灰,減少煙道沿程阻力。2、值班員調(diào)整時,根據(jù)兩側(cè)引風(fēng)機電流,動葉開度及風(fēng)煙系統(tǒng)負(fù)壓進行調(diào)整引風(fēng)機出力,保證兩側(cè)引風(fēng)機出力均勻且不超限。3、如出現(xiàn)一臺風(fēng)機喘振時,逐步關(guān)小喘振風(fēng)機動葉開度,降低出力,待風(fēng)機脫離喘振區(qū)后再將動葉角度開大,調(diào)平兩側(cè)風(fēng)機電流。
52Part2.2.3
低再爆管
情況介紹:
2005年1月9日白班,#5機組穩(wěn)定運行,12:10檢查發(fā)現(xiàn)#5爐A側(cè)低壓再熱器靠IK-28吹灰器處有泄漏聲(未進行吹灰),疑低再泄露,由鍋爐專業(yè)相關(guān)技術(shù)人員到場進行確認(rèn),證實低再確已泄漏。得令#5機組降負(fù)荷維持240MW,并匯報省調(diào)申請停爐,省調(diào)令:晚峰后停爐。53Part2.2.3
低再爆管點評:此次#5爐低壓再熱器靠IK-28吹灰器處泄漏,是繼#6爐低再同一處多次泄漏后又一次發(fā)生泄漏,#6爐低再發(fā)生泄漏后,根據(jù)省電力試驗研究院、FW公司、福斯特惠動力機械有限公司及上?;痣娊ㄔO(shè)公司的有關(guān)專家參加分析,初步認(rèn)為#6爐第一次爆管原因為IKEL-28吹灰器投運后退出,其提升閥關(guān)不嚴(yán),吹灰蒸汽泄漏造成管排磨損,造成大面積爆管。其余多次爆管原因為第一次爆管及此后爆管對該區(qū)域管排產(chǎn)生振動,加上管間筋板焊接不符合要求,筋板焊縫端部形成應(yīng)力集中,而產(chǎn)生細(xì)微裂紋,在運行中會慢慢發(fā)展而爆管。54Part2.2.3
低再爆管防范措施:1、根據(jù)FW公司提出消除管排振動的參考方案及我廠技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場情況提出的方案,將#5/6爐低再管排固定方式進行改造。2、運行中加強燃燒調(diào)整,特別是開停機過程,嚴(yán)格控制升溫升壓速度,及時調(diào)整煙道擋板及旁路開度,根據(jù)事故噴水后蒸汽溫度控制水量,避免汽溫大幅度變化,杜絕超溫。3、值班員加強對各吹灰管道測溫工作,發(fā)現(xiàn)吹灰器因提升閥等故障出現(xiàn)泄漏時,及時聯(lián)系維護人員處理,防止由此引起受熱面爆管。4、值班員巡檢時應(yīng)仔細(xì)傾聽爐內(nèi)有無異聲,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時通知相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn),做到“四管爆破”早發(fā)現(xiàn)早處理,防止事態(tài)擴大。551、儀表分析。根據(jù)主給水流量、主蒸汽流量、爐膛及煙道各段煙溫、各段汽溫、壁溫、省煤器水溫和空氣預(yù)熱器風(fēng)溫、爐膛負(fù)壓、引風(fēng)量等的變化及減溫水流量的變化綜合分析。2、就地巡回檢查。泄漏處有不正常的響聲,有時有汽水外冒,省煤器泄漏,放灰管處有灰水流出,放灰管溫度上升,泄漏處局部正壓。3、爐膛部分泄漏,燃燒不穩(wěn),有時會造成滅火。4、鍋爐煙氣量增加。5、再熱器管泄漏時,電負(fù)荷下降(在等量的主蒸汽流量下)。
“四管”泄漏的共同點是:1)給水流量不正常地大于蒸汽流量。2)補水量增大;3)泄漏處有異聲;4)泄漏處煙溫下降;5)爐膛負(fù)壓偏正或減小。6)引風(fēng)機電流增大;如何判斷鍋爐“四管”泄漏:56Part2.2.4堵磨跑粉情況介紹:
2004年2月27日白班,根據(jù)負(fù)荷要求08:35啟動#5爐A磨,運行人員在磨煤機啟動后,先后啟動了A1、A2給煤機并處手動控制狀態(tài)。由于磨啟動后煤位還未建立,08:44將A1、A2給煤機出力升至50%左右(給煤量均為20T/H左右),磨一次風(fēng)流量則維持30T/H左右,之后磨內(nèi)煤位逐漸建立,機組負(fù)荷逐漸由250MW升至290MW,但由于監(jiān)盤人員忽視了A1、A2給煤機控制還處于手動狀態(tài),09:05磨煤機煤位頂表,就地檢查人員發(fā)現(xiàn)A磨驅(qū)動端大量跑粉并通知監(jiān)盤人員。監(jiān)盤人員迅速將給煤機出力降至最低,加大磨煤機出力以恢復(fù)煤位。經(jīng)處理逐漸恢復(fù)正常。但由于短時堵磨滿煤造成跑粉對磨油系統(tǒng)造成污染。57Part2.2.4堵磨跑粉點評:三期磨煤機為美國FW公司生產(chǎn)的雙進雙出正壓直吹型,每臺磨各配兩臺給煤機,自#5/6機組投運以來,發(fā)生多次磨煤機跳閘、跑粉、潤滑油污染事故,嚴(yán)重影響設(shè)備和機組的安全運行。尤其磨煤機跑粉造成的危害極大,它不僅影響環(huán)境衛(wèi)生,還對磨煤機潤滑油系統(tǒng)及噴淋油裝置造成污染,不利于磨煤機安全運行。磨煤機跑粉的原因有以下幾種:1、運行人員監(jiān)盤不力,在啟磨初期未能及時監(jiān)視相關(guān)參數(shù)及報警界面,造成磨內(nèi)煤位高或堵磨;2、磨負(fù)荷速度增加過快,密封風(fēng)擋板調(diào)整不及時,密封風(fēng)壓過低跑粉;3、熱工信號顯示有誤造成運行人員判斷錯誤(如煤位指示不準(zhǔn)或測點壞);4、運行磨煤機保護誤動造成磨煤機跳閘,短時間磨內(nèi)風(fēng)壓高,煤位高跑粉;5、制粉系統(tǒng)長周期運行,相關(guān)風(fēng)門、擋板關(guān)閉不嚴(yán)密,從密封環(huán)處漏風(fēng)粉。6、磨煤機停運時,未按規(guī)定對磨煤機及密封風(fēng)腔室吹掃,造成密封風(fēng)腔室內(nèi)積存煤粉,啟磨投入密封風(fēng)時就把積于磨煤機密封腔室內(nèi)煤粉吹出。58Part2.2.4堵磨跑粉防范措施:根據(jù)三期兩臺機組投產(chǎn)以來所出現(xiàn)的制粉系統(tǒng)漏粉問題,我們進行了系統(tǒng)總結(jié),對啟、停磨煤機進行了優(yōu)化操作:1、啟磨時先開啟BSO擋板,讓磨煤機形成流通通道,降低磨內(nèi)壓力,然后開啟密封風(fēng)擋板,建立密封風(fēng)壓,這樣降低了啟磨跑粉得可能;2、停磨時對磨煤機及粉管吹掃,盡量將磨煤機內(nèi)積存煤粉吹掃干凈;加關(guān)給煤機密封風(fēng)擋板,仿真開啟一個BSO,泄去磨內(nèi)壓力,從而減少漏風(fēng)。3、在給煤機啟動初期,對磨煤機煤位指示及自動跟蹤調(diào)節(jié)情況應(yīng)加強監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)自動異常及時手動干預(yù);4、如出現(xiàn)煤位判斷不準(zhǔn)等情況時,可結(jié)合磨后溫度、磨煤機電流等參數(shù)判斷是否堵磨(起初為輕微堵塞時,一般不會漏粉)。5、加強巡檢,特別是存在缺陷的設(shè)備,應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)視其運行狀況,出現(xiàn)異常,及時處理。59Part2.2.5.1
吹灰致MFT保護動作情況介紹:
2004年6月1日白班,#5機組負(fù)荷195MW,ABD三臺磨運行。按計劃逐升機組負(fù)荷,08:34根據(jù)負(fù)荷曲線要求啟動C磨運行,09:24機組負(fù)荷升至258MW,各主參數(shù)平穩(wěn)(主汽壓:16MPa、主汽溫541℃、再熱汽溫541℃、爐膛負(fù)壓-10Pa),燃燒穩(wěn)定,各煤火檢正常。09:24:29按規(guī)定對爐膛屏過進行吹灰,點吹IK-3吹灰器后,爐膛壓力突然劇烈波動,工業(yè)電視顯示火焰不穩(wěn)(此時各煤火檢穩(wěn)定),09:24:37爐膛壓力波動至-810Pa,CRT發(fā)“爐膛壓力低報警”,09:24:49爐膛壓力突升至+2000Pa,鍋爐MFT動作,汽機、發(fā)電機聯(lián)跳,廠用電自投成功,爐膛壓力繼續(xù)升高至+3700Pa,送引風(fēng)機跳閘。各崗位執(zhí)行停機操作。
13:44鍋爐重新點火,16:29發(fā)電機并網(wǎng)。60Part2.2.5.1
吹灰致MFT保護動作點評:事故發(fā)生后,進行了全面分析:1、跳機后取煤樣化驗結(jié)果為:Q:13081KJ/KgV:7.21%A:41.06%S:0.44%。而設(shè)計煤種:
Q:24849KJ/KgV:10.7%A:20.10%S:0.35%。2、經(jīng)過調(diào)查分析,事故發(fā)生的直接原因是入爐煤質(zhì)差,其發(fā)熱量及揮發(fā)份低、灰份高,偏離設(shè)計值太大,造成爐膛燃燒工況不穩(wěn)定。從而導(dǎo)致吹灰擾動時波動過大,最終使?fàn)t膛壓力保護動作。
3、因燃用劣質(zhì)煤,導(dǎo)致爐膛受熱面積灰、結(jié)焦嚴(yán)重,值班人員對屏過吹灰時,爐膛大量掉焦、跨灰,造成爐膛壓力突然的劇烈波動,引發(fā)MFT動作且送引風(fēng)機跳閘。61Part2.2.5.1吹灰致MFT保護動作防范措施:由于煤炭市場的影響,大量劣質(zhì)煤入廠,在摻燒過程中由于劣質(zhì)煤摻燒過多,入爐煤質(zhì)偏離設(shè)計值太遠(yuǎn)導(dǎo)致受熱面結(jié)焦、積灰嚴(yán)重,吹灰擾動引發(fā)掉焦跨灰。從運行實際情況看,吹灰引發(fā)爐膛負(fù)壓波動的情況出現(xiàn)比較頻繁。要避免此類情況的出現(xiàn),必須做好以下幾方面工作:1、要求儲運及運行兩方面共同努力,做好配煤摻燒工作。儲運做好煤場管理及摻配,運行人員則做好煤質(zhì)監(jiān)督反饋及燃燒調(diào)整,在煤質(zhì)惡化時做好相關(guān)事故預(yù)想。2、當(dāng)班值長、機組長應(yīng)了解進煤情況,包括進煤礦點、煤質(zhì)低位發(fā)熱量、揮發(fā)分和進煤量等進一步細(xì)化。要求化學(xué)值班人員接班后在第一時間內(nèi)將入爐煤發(fā)熱量、揮發(fā)份等數(shù)據(jù)做發(fā),用以指導(dǎo)燃燒調(diào)整。當(dāng)燃用劣質(zhì)煤時,應(yīng)執(zhí)行好《燃用劣質(zhì)煤事故反措》。3、加強吹灰管理工作。當(dāng)入爐煤較差,需要吹灰時,應(yīng)執(zhí)行好《鍋爐吹灰時事故反措》。4、從全廠經(jīng)濟運行的角度看,劣質(zhì)煤摻燒是一項長期的工作,各崗位要長期執(zhí)行好有關(guān)配煤摻燒、鍋爐穩(wěn)燒的規(guī)定和技術(shù)措施。
62鍋爐爐膛嚴(yán)重結(jié)渣的現(xiàn)象:1)過、再熱汽溫明顯上升,各壁溫明顯上升或超限。2)減溫水量大幅度增加。3)各段煙溫及排煙溫度有所升高,爐膛出口兩側(cè)溫差可能增大。4)煙氣氧量偏小或引、送風(fēng)機電流上升。5)火焰顏色呈白并刺眼,爐膛溫度升高。6)經(jīng)減負(fù)荷或燃燒調(diào)整,上述現(xiàn)象仍不能消失。7)當(dāng)爐膛掉大焦時,爐膛壓力晃動,燃燒不穩(wěn),有劇烈晃動。63Part2.2.5.2啟磨過程中MFT保護動作情況介紹:
2004年4月26日白班,ABD三套制粉系統(tǒng)運行,機組負(fù)荷200MW,主汽壓力12MPa、主汽溫541℃、再熱汽溫541℃、爐膛負(fù)壓-30Pa、一次風(fēng)壓11.2KPa,三臺磨一次風(fēng)流量分別為62.5/65/59t/h,因煤質(zhì)差(兩臺一次風(fēng)機進口擋板全開,運行磨容量風(fēng)擋板基本全開),機組負(fù)荷難以維持,準(zhǔn)備啟動C磨,觀察各煤火檢尚穩(wěn)定。08:23操作啟動C磨,啟磨時輔助風(fēng)全關(guān),一次風(fēng)流量為12t/h,08:25B磨跳閘,首觸為“失去所有煤火檢”,操作人員在B磨跳閘后迅速投入A1A3D6輕油槍穩(wěn)燃,08:27AD磨相繼跳閘,首觸均為“失去所有煤火檢”,08:28鍋爐MFT動作,汽輪機、發(fā)電機聯(lián)動跳閘,廠用電自投,迅速啟動電泵維持汽包水位,并關(guān)閉減溫水防止汽溫急劇下降。
08:57鍋爐重新點火,11:24發(fā)電機并網(wǎng)。64Part2.2.5.2啟磨過程中MFT保護動作點評:
經(jīng)調(diào)查分析,B磨跳閘原因為C磨啟動時對同側(cè)的B磨造成了擾動,引起燃燒工況變差而跳磨,此后B磨跳閘又影響到了A/D磨,燃燒情況進一步惡化,最后造成了鍋爐滅火。而造成燃燒不穩(wěn)定的原因可歸結(jié)為:1、入爐煤質(zhì)極差(事后分析入爐煤質(zhì)發(fā)熱量僅為15820KJ/KG,遠(yuǎn)低于設(shè)計值)。2、機組負(fù)荷僅帶200MW,爐膛熱負(fù)荷偏低,不利于將送入煤粉及時點燃,造成爐膛燃燒工況惡化,嚴(yán)重時可能造成鍋爐放炮。3、運行人員未充分意識到煤質(zhì)差啟磨時的不安全性,未投入油槍來穩(wěn)定燃燒,在安全與經(jīng)濟的考慮上,忽視了安全第一的重要性。此次異常后,發(fā)電部對于啟磨節(jié)油指導(dǎo)意見進行了修正,對于燒劣質(zhì)煤也出臺了針對性的防鍋爐滅火、放炮及積灰結(jié)焦的技術(shù)措施,要求運行人員嚴(yán)格執(zhí)行以保證機組長周期安全穩(wěn)定運行。65Part2.2.5.2啟磨過程中MFT保護動作經(jīng)驗教訓(xùn):1、運行值班人員應(yīng)預(yù)先掌握入爐煤煤質(zhì)情況。當(dāng)入爐煤煤質(zhì)偏離設(shè)計值較多或爐膛燃燒不太穩(wěn)定時,應(yīng)做好防止鍋爐滅火放炮事故預(yù)想。2、運行值班人員警惕性要高,進行啟停磨操作或較大幅度升降負(fù)荷操作時,要密切注意火檢動作、爐膛負(fù)壓波動、工業(yè)火焰電視火焰情況。稍有異常應(yīng)立即投入輕油槍穩(wěn)燃。3、爐膛熱負(fù)荷越高,抗干撓能力越強。對爐膛燃燒有較大撓動的操作如啟、停磨煤機或吹灰時,應(yīng)選擇在較高負(fù)荷時進行(大于250MW),否則應(yīng)先投入待啟磨煤機相應(yīng)輕油槍。當(dāng)煤質(zhì)較差時,要嚴(yán)格按照
《燃用劣質(zhì)煤事故反措》及《確保機組長周期安全穩(wěn)定運行措施》執(zhí)行好鍋爐穩(wěn)燃措施。4、嚴(yán)格執(zhí)行好發(fā)電部下發(fā)《關(guān)于防止鍋爐滅火放炮事故反措》《350MW
機組吹灰時事故反措》《低負(fù)荷下鍋爐穩(wěn)燃措施》等技術(shù)措施和規(guī)定。66
鍋爐低負(fù)荷運行時應(yīng)注意的問題:
1、保持煤種的穩(wěn)定,減少負(fù)荷大幅度擾動。
2、盡量減少鍋爐漏風(fēng),特別是油槍處和底部漏風(fēng)。
3、風(fēng)量不宜過大,粉不宜太粗,啟動制粉系統(tǒng)時操作要緩慢。
4、燃燒不穩(wěn)時應(yīng)及時抽油助燃。
5、盡量提高一、二次風(fēng)溫。
6、保持合理的一次風(fēng)速,爐膛負(fù)壓不宜過大。
7、對爐膛、屏過、水平煙道等部位吹灰時,要做好事故預(yù)想,嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)電部下發(fā)《關(guān)于防止鍋爐吹灰時滅火的事故反措》。67
煤粉氣流著火早晚對鍋爐的影響:1、卷吸爐膛高溫?zé)煔舛a(chǎn)生對流換熱。2、爐內(nèi)高溫火焰的輻射熱。
煤粉氣流著火過早,可能會燒壞燃燒器,或造成燃燒器周圍結(jié)焦。煤粉氣流著火過遲,會使火焰中心上移,造成爐膛上部結(jié)渣,過熱氣溫、再熱氣溫偏高,不完成燃燒熱損失增大,如煤質(zhì)差時還有可能引起脫火現(xiàn)象。煤粉著火的熱源:68Part2.3電氣類在電氣類異常中,我們選擇了以下幾個案例進行解剖和分析:
2.3.1#5機廠用電失電;
2.3.2保安段失電;
2.3.3#6發(fā)電機振蕩;
2.3.4#6機6602B開關(guān)爆炸;69Part2.3.1#5機廠用電失電情況介紹:
1、2003年4月24日白班。#6機處于調(diào)試階段,#5機運行正常,運方為:爐島A、B、D磨運行;機島B小機及電泵運行,主汽壓15.0Mpa,主汽溫535℃,再熱汽壓2.4Mpa,再熱汽溫535℃,負(fù)荷260MW;電氣:AB高廠變分別帶6KV5A、5B段運行,5B段通過6567L開關(guān)供01A段運行,01A通過6155L開關(guān)供01B運行,6667L開關(guān)處于檢修狀態(tài)。
2、09:24電氣發(fā):“0.4KVBTGcommonPC-Btrouble”
及“ASHdewaterPCtrouble”
報警信號。同時,化學(xué)值班室來電告:低壓工業(yè)水泵跳閘,備用泵無法啟動;網(wǎng)控來電告:網(wǎng)控PC-B失電。此時,在CRT上發(fā)現(xiàn)B循泵跳閘,A、B循泵密封水壓:0.3Mpa左右,A循泵自啟,但出口電動門未開,循環(huán)水中斷。同時發(fā)現(xiàn)6KV01B失電,6155L開關(guān)斷開。70Part2.3.1#5機廠用電失電情況介紹:
3、由于真空下降較快,手動打閘A、B磨,負(fù)荷由275MW降至160MW,09:26B小機跳閘(首出:真空低),09:27汽機由于真空低跳閘,鍋爐MFT動作,發(fā)變組跳閘,廠用電自投成功。因無循環(huán)水,低壓缸安全薄膜沖破,排汽溫度升至90℃。為防止無循環(huán)水情況下大量蒸汽進入凝汽器,由熱工仿真關(guān)閉#1至#6段抽汽電動門前、抽汽逆止門后疏水氣動門,A、B小機主蒸汽電動門前疏水氣動門(跳機前,主蒸汽及再熱蒸汽管道疏水氣動門及氣動門前手動已關(guān)閉)。
4、在01B段失電后,對01B段進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常及報警信號。后在CRT上合6155L不成功,通知電修人員檢查處理后于10:10合上6155L,恢復(fù)01B段運行。10:39啟動A循泵運行后排汽溫度正常。71Part2.3.1#5機廠用電失電點評:1、經(jīng)檢查分析,由于#6機組調(diào)試中導(dǎo)致了公用系統(tǒng)邏輯誤動,使公6155L開關(guān)誤斷,是造成此次事故的直接原因。2、此事也充分暴露了相關(guān)電源配置的不合理:灰脫水PC控制電源接自網(wǎng)控PC-B,在網(wǎng)控PC-B失電后導(dǎo)致灰脫水PC失電。進而使化學(xué)低壓服務(wù)水泵變頻器失電,備用低壓工業(yè)水泵不能啟動,引起循泵密封水壓低。而此時由于相應(yīng)管道泵所在MCC亦失電(6KV01B段失電造成相應(yīng)化水PC-B、循環(huán)水PC-B失電)無法自啟,進而造成循泵跳閘。3、A循泵自啟后,由于出口電動門未開啟仍造成循環(huán)水中斷,據(jù)查出口電動門未及時自開的原因為出口電動門出現(xiàn)控制故障所致。72Part2.3.1#5機廠用電失電經(jīng)驗教訓(xùn):該事故反映出公用系統(tǒng)的檢查和調(diào)試往往影響到運行機組的安全。因此對于公用系統(tǒng)的檢查工作,必須注意:1、檢修和運行人員必須嚴(yán)格審核安措,確保措施正確、完善,做好各項防范措施,確保檢修工作萬無一失。2、該起事故也反映出電源配置不合理,備用設(shè)備不能作為正常備用:①灰脫水PC控制電源接至網(wǎng)控PC—B上,如網(wǎng)控PC—B失電,則灰脫水PC
均失電,同時,低壓服務(wù)水泵變頻器失電,造成低壓服務(wù)水泵無法啟動。②循泵的管道泵所在MCC失電,不能自啟,造成B循泵因密封水壓跳閘。為了防止類似事故的再次發(fā)生,廠部制定反措,合理配置低壓服務(wù)水泵電源,將工頻、變頻電源分別掛接在網(wǎng)控PC-A、B段,確保一段失電時,備用低壓服務(wù)水泵能啟動。同時對循泵管道泵進行整治,保證在低壓服務(wù)水壓力不夠的情況下,管道泵能夠自啟動,以滿足循泵運行中冷卻水的要求。由于反措制定合理,執(zhí)行到位,在以后數(shù)次類似異常中,均取得了非常大的作用,防止了異常的擴大。國電九江發(fā)電廠發(fā)電部731、檢查大、小機跳閘,轉(zhuǎn)速下降,否則手動打閘;鍋爐按MFT動作處理;檢查發(fā)變組逆功率保護是否正確動作,如未動作,則用發(fā)電機緊急停機斷路器(或手拉滅磁開關(guān))啟動發(fā)變組保護動作停機。2、立即檢查啟動主、小機直流潤滑油泵、直流密封油泵、空氣預(yù)熱器氣動馬達(dá)啟動正常。3、檢查6KV備用電源自投成功,否則檢查6KV備用電源無故障信號、6KV母線無故障信號發(fā)出,
6KV母線低電壓保護已動作跳閘,可用6KV備用電源搶送一次,正常后,按值長令處理。若備用電源有故障信號或母線有故障,待故障消除后經(jīng)上級有關(guān)人員通知后方可試送。母線恢復(fù)后應(yīng)立即恢復(fù)公用段電源供外圍用電。4、檢查柴油發(fā)電機自啟正常,否則查明原因并手動啟動,確保保安段母線供電正常。5、檢查高、低旁路開啟約20秒,在兩機循環(huán)水聯(lián)絡(luò)時,低壓安全膜應(yīng)不會沖破。6、若兩機循環(huán)水獨立運行,嚴(yán)禁向凝汽器排汽疏水,關(guān)閉主、再蒸汽管道疏水。為防止低壓安全膜沖破,應(yīng)立即通知循泵房加啟鄰機另一循環(huán)水泵,開啟循環(huán)水聯(lián)絡(luò)門,手動關(guān)閉主汽門上游各疏水手動門。7、廠用電失去后,
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