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文檔簡介
某化肥廠變換爐爆炸事故一、事故經過某年8月6日,某化肥廠正常生產時,中變爐突然發(fā)生爆炸,爐體攔腰炸斷、爐內弊板飛出,落在35m處廠區(qū)道路上,砸死1人。爆炸氣浪將飽和熱水塔掀翻,壓壞廠房和設備。二、原因分析經過分析,爆炸的原因是設備運行時長期超溫過熱,(持續(xù)時間在2000小時以上)。引起設備局部氧化、蠕脹、裂縫,產生材料脆性蠕變斷裂而爆炸。造成設備局部超溫的主要原因是變換爐內保溫層局部損壞。三、事故教訓及防范措施變換爐內保溫層施工時,必須選用耐火質量高的保溫器材,施工單位必須選擇具有一定資質的建筑隊伍,嚴把質量關。加強對變換爐爐壁溫度的檢測,發(fā)現(xiàn)溫度超高,應及時處理。嚴格工藝指標,嚴禁超溫、超壓。定期檢查爐內壁保溫材料完好,發(fā)現(xiàn)損壞,及時處理。合成車間中變爐外壁超溫事故一、事故經過老系統(tǒng)大修中對中變爐爐內保溫進行修復。修復完成后,系統(tǒng)按方案進行中變的正常升溫還原開車,某年某月7日對中變爐上段二層爐壁測溫,發(fā)現(xiàn)爐壁溫度在340?360℃范圍內,處理外保溫后仍普遍在310?320℃,超出設計溫度。二、原因分析1、直接原因:施工隊伍選擇的施工方案及選擇的保溫材料存在問題,保溫性能不佳,達不到其質量保證和保溫要求。2、間接原因:(1)車間未按公司大修項目管理規(guī)定對項目實施方案進行上報。(2)大修檢修技術組未對此項目進行有效監(jiān)管。(3)工程部未按公司大修項目管理規(guī)定要求進行項目實施。三、事故教訓及防范措施1、工藝防范措施:車間制定專項制度,凈化按照臨時操作規(guī)程精心操作,避免溫度和壓力大幅度波動,認真巡回檢查測溫,發(fā)現(xiàn)溫度異常情況及時匯報處理;2、把中變爐列為重大危險點,車間加強監(jiān)護和事故演習;3、管理部門及車間要對外來施工隊伍全面管理監(jiān)督,按公司相關規(guī)定進行項目實施,車間要對所接受的檢修后設備質量負責。造氣一車間9#煙囪內爆炸事故一、事故經過某年某月22日,化工三班上白班、9:10老系統(tǒng)副班長安排9#煤氣爐停車下灰,9:13操作工停車,到現(xiàn)場打爐蓋點火,操作工到一樓監(jiān)督下灰工清理灰斗、中心管、下氣道的清理。9#爐操作工確認清理工作完成后匯報班長安排開車。9:21分26秒開車后由于煤氣的溫度較高在煙囪內發(fā)生爆鳴事故。二、原因分析1、直接原因:接到9#煤氣爐停車命令下灰時,未在吹風階段停下來,而是變上吹后8?10秒才停車,嚴重違反安全操作規(guī)程。停車后上氣道聚積煤氣,應該是在吹風階段停車,停車后上氣道是一定的吹風氣。造成開車時,煤氣帶入煙囪與煙囪內的空氣混合發(fā)生爆鳴。2、間接原因:操作工未按操作程序停車,安全意識不強。三、事故教訓及防范措施1、加強職工安全、技術培訓,嚴格崗位操作法和崗位操作規(guī)程的管理,杜絕類似事故重演。2、培訓教育措施:正確引導認真貫徹“安全第一、預防為主”的思想方針,安全為天、持之以恒。教育職工明白爆炸對設備、工藝的危害性,要求職工嚴格崗位操作規(guī)程。3、管理措施:加強職工安全教育培訓,定期進行考試提高素質,深入基層班組,參加班組的班前班后會,落實各項安全生產責任制。造氣二車間2#吹風氣回收總管爆炸事故一、事故經過某年某月27日5:50因系統(tǒng)短停,2#吹風氣回收停車,燃燒爐自然降溫,某月30日10:00燃燒爐點火成功(T5:400℃),5月1日早8:00根據(jù)升溫趨勢圖T5:770℃,溫度已具備回收吹風氣,但當時系統(tǒng)負荷低單機生產,煤氣爐開爐情況較少,依靠釋放氣繼續(xù)提溫升壓。8:40系統(tǒng)組織負荷,開爐情況為1大3小爐供氣,同時吹風氣回收崗位,做回收吹風氣前的準備工作,8:40通知班長開八臺爐南、北吹風氣回收總管兩個吹凈閥和10#-12#爐吹風氣回收總管一個吹凈閥,置換吹風氣回收總管,要求U型彎全面檢查,防止加水過大,總管帶水。9:45通知班組放掉13#、18#及10#爐U型彎水封,水封放掉后,9:55回收13#、18#爐兩個循環(huán),回收同時吹風氣操作工調節(jié)配風,釋放氣壓力、燃燒爐溫度、余熱鍋爐壓力正常,在還沒有通知10#爐回收時,10:05分,813吹風氣回收總管發(fā)生爆炸。二、原因分析直接原因:10#爐回收閥彎頭長時間運行局部腐蝕出現(xiàn)漏點,回收閥快開門未關嚴,操作工放U型彎水封時,未及時發(fā)現(xiàn),當13#爐和18#爐回收吹風氣時,在引風機的作用下吹風氣與空氣在燃燒爐進口吹風氣回收總管發(fā)生回火爆炸,造成10#-12#爐吹風氣回收總管膨脹節(jié)損壞。間接原因:車間管理人員責任心不強,車間管理出現(xiàn)漏洞,現(xiàn)場指揮不到位,沒有嚴格按要求執(zhí)行開車確認制度,同時開車確認項目編寫不完善,對實際操作指導性不強。三、事故教訓及防范措施1、車間管理人員加強安全學習,提高工作責任心。2、完善崗位責任制,切實履行崗位職責。3、涉及到吹風氣回收系統(tǒng)所有的設備、管道,利用吹風氣停車期間進行全面檢查,消除安全隱患。4、車間有關管理人員在開停車或重大檢修期間,不準離開崗位。5、加強對職工的技術培訓,提高職工操作技術水平及安全意識。6、完善開停車確認程序,并逐項落實責任人。造氣一車間1#吹風氣爆炸事故一、事故經過某年某月某日,化工三班上白班1#吹風氣10:00按照抽盲板證抽盲板結束;10:10分氮氣置換馳放氣總管,蒸汽置換吹風氣總管,于10:50置換測爆分析合格,開始接受馳放氣;10:55左右,段長安排操作工郭某開引風機、鼓風機對吹風氣系統(tǒng)開始置換,10分鐘后,技術員姚某配合操作工王某進行煙氣取樣,經過三次分析后,12:05王報告分析結果:氧含量20.9%,可燃氣體0.3%,符合點火條件;12:10工藝主任張某安排操作工郭某班長朱某調整現(xiàn)場配風閥,停引風機然后上燃燒爐封大蓋準備點火,爐下由工段長李某配合開點火總閥,操作工、班長點火后,操作工郭某伸手示意點火成功,隨后工藝主任張某電話聯(lián)系朱某,朱匯報火色正常,并通知爐下人員投用自調,工段長李某接到爐上人員通知后,伙同安全員馬某打開自調閥前后截止閥及2#燒嘴引火閥后,進入控制室通知操作工王某投用自調,自調閥開至55(25為關閉狀態(tài)),此時燃燒爐第一點溫度為30度左右,約10分鐘后發(fā)生爆炸事故。二、原因分析1、直接原因:吹風氣點火后,班長朱某及操作工郭某對火色及燃燒位置判斷有誤,并將信息傳達給段長李某,李現(xiàn)場處理后便通知操作工王某在操作室投自調,操作工王沒有觀察燃燒爐溫度上升趨勢,直接投入自調,投入自調后,長達10分鐘左右管理人員及操作工沒有發(fā)現(xiàn)明顯的爐溫上漲趨勢,也沒有采取有效措施,致使投入自調后大量的馳放氣及配風空氣未能燃燒,并大量聚集達到爆炸極限,從而發(fā)生爆炸事故。2、間接原因:(1)車間管理問題,沒有嚴格遵守安全操作規(guī)程,制定了開車確認單沒有進行確認簽字,操作規(guī)程及開車方案簡單,沒有通知調度,擅自點火等違章指揮、違章操作現(xiàn)象,點火工作安排分工不明,程序不清;(2)車間管理人員及班長、操作工平時學習不夠,操作技能低、安全意識不強。三、事故教訓及防范措施1、組織管理人員學習各項相關的工藝管理制度,提高管理水平,提高管理人員分析、判斷和解決問題的能力。加強職工技術培訓,提高車間操作人員發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和處理問題的技術水平。2、完善和細化吹風氣點火操作規(guī)程及開停車方案,明確責任人,進行安全風險評估,制定有效的應急處理措施,組織全員學習。3、加強職工安全教育,提高管理人員及操作人員的安全意識。4、加裝吹風氣點火視鏡裝置,避免類似事故發(fā)生。某化肥廠碳化塔爆炸事故一、事故經過某年5月7日,某化肥廠檢修碳化塔,拆卸水箱蓋大螺栓時,因摩擦產生火花引起爆炸,2人死亡,1人重傷。二、原因分析檢修碳化塔,未將塔內與系統(tǒng)徹底隔絕和置換,當拆除第一只水箱后,空氣進人塔內,并與塔內可燃氣體棍合,形成爆炸性混合氣體,當拆卸水箱蓋大螺栓時,發(fā)生金屬摩擦,產生火花,引起爆炸。三、事故教訓及防范措施:碳化塔檢修是較易出事故的作業(yè)。必須將檢修的碳化塔與生產系統(tǒng)完全隔離,在塔進出口閥門處加盲板,加水置換,要求水從塔頂最高處滿水或使用氮氣置換,并取樣分析合格后,辦理設備檢修證后,才能進行檢修作業(yè)。某化肥廠循環(huán)機出口管道斷裂引起爆炸一、事故經過:某年10月27日,某化肥廠合成車間1#循環(huán)機在運行中西側氣缸出口管突然從法蘭盤上脫出,高壓氣體噴出,瞬間發(fā)生空間爆炸,并形成火災,5人死亡,壓縮機廠房及附屬廠房全部被破壞。二、原因分析:與機體連接的高壓管道由于經常拆卸及安裝,而發(fā)生嚴重變形,使管道的外螺紋與法蘭的內螺紋不能有效接觸。高壓出口管道配管不合理,產生應力。管道長期震動,沒有及時固定。三、事故教訓及防范措施:嚴格執(zhí)行高壓管道安裝及維修規(guī)程,對管道、法蘭定期維護、檢查、檢側。改進配管,使管道受力合理。高壓管道必須經常檢查加固,防止長期震動。緊固螺栓要合理,不能使用長套管緊固。造氣車間脫硫崗位2#富液槽槽頂撕裂事故一、事故經過某年某月15日凌晨1:00,正在運行中的造氣車間脫硫工段控制室人員突然聽到異響,當班班長李某、主操陳某、操作工張某急忙趕到現(xiàn)場,對所有設備逐一仔細檢查,確定2#富液槽槽頂被撕裂,同時確認脫硫工藝、設備運行均正常,未影響系統(tǒng)生產。二、原因分析(1)直接原因:富液槽內可燃氣體超標,經分析由于靜電導致富液槽槽頂撕裂。(2)間接原因:工段對設備、工藝運行管理不到位,對設備內存在安全隱患未及時排除。三、事故教訓及防范措施(1)、工程技術措施:車間、工段對設備進行逐一檢查,對存在安全隱患立即進行整改,并會同電氣車間對脫硫設備接地裝置進行排查、測繪,對存在隱患立即排除。(2)、培訓教育措施:加強職工操作技能、責任心及安全意識教育,同時各班組加強安全隱患排查,發(fā)現(xiàn)問題立即整改。(3)、管理措施:對富液槽無法徹底消除運行中脫硫液帶可燃氣體現(xiàn)狀,對該設備加氮氣置換;對進入車間內儲存有危險源的設備及裝置區(qū)域,禁止攜帶一切通訊工具,并懸掛警示標志。山東某化肥公司脫硫爆炸事故一、事故經過某年1月3日上午,山東某化肥公司供氣車間主任通知機修車間主任安排人焊接脫硫貧、富液槽蒸汽加溫管。上午機修車間焊工班班長在從氣車間脫硫工段長的帶領下,去現(xiàn)場看了工作量。下午14時10分,焊工班班長安排李某、薛某、宋某2人到脫硫崗位焊接管線,車間安全員劉某開具貧液槽焊接管線的動火證情況下,就開始焊接富液槽的蒸氣管。預制好由蒸氣管引出20mm的管線至富液槽錐形上蓋與筒體連接處北面斜上方約400mm處時,宋某從槽頂部下來,李某、薛某2人上去,把預制好的管子進行對焊,在焊接時發(fā)生爆炸,時間是3日16時45分,富液槽錐形上蓋飛出70多米,李某被拋出25米左右,薛某從槽頂部摔下地面,事故發(fā)生后,公司立即安排人將李某、薛某送往醫(yī)院搶救。李某在送往醫(yī)院的途中死亡,薛某腿部骨折。二、原因分析1.焊工李某、宋某及管工薛某嚴重違犯安全禁令,無證違章作業(yè),是事故發(fā)生的直接原因。2.安全人員未履行動火職責,車間管理人員安全管理工作松懈,安排工作草率行事,監(jiān)護人監(jiān)護不力是事故發(fā)生的重要原因。3.公司領導對安全不嚴不細也是原因之一。三、事故教訓及防范措施1.加強對職工進行安全,提高安全員安全意識。2.舉一反三組織全公司員工查工藝、查設備、查電氣、查規(guī)章活動,認真清除存在事故隱患。3.加強動火管理,完善檢修規(guī)程。4.加強班組安全建設,健全各級安全管理網(wǎng)絡,確保安全生產。壓縮機爆炸事故一、事故經過某年12月6日,山東省某化工集團化肥廠合成車間壓縮工段檢修8#壓縮機一段和二段,更換缸頭和活塞環(huán)。操作工進行處理,使一段人口管處于零壓狀態(tài)。檢修人員先更換了二段缸頭和活塞環(huán),然后更換一段。首先把封頭和連桿螺母拆除,為便于頂出活塞,而卸下了里邊最右側的進氣活門,活塞頂出后,又裝上了進氣活門,更換完活塞環(huán)后往氣缸里裝時很費力。這時下班鈴聲已響過,為迅速完成任務盡快下班,2人找來一根小57的鋼管,4人一起用鋼管搗擊活塞,約30次后,“砰”的一聲響,伴隨著一團自煙,活塞從缸內崩出,活塞擊中其中3人,造成2人死亡,1人重傷。二、原因分析:①此時檢修用關閥門的辦法隔絕半水煤氣,而閥門內漏,進入了一段缸內,在往內推活塞時,半水煤氣和空氣的混合氣受到壓縮,搗擊活塞時在鋼管與活塞間以及活塞環(huán)處產生火花,引爆混合氣是直接原因。 ②安裝程序有誤,在活塞裝入前,不應裝上氣缸前部曾卸下的進氣活門,以使氣缸里的氣體能從活門處排出。③檢修沒有使用防爆工具,且違章野蠻檢修。這都說明檢修工安全及技術素質不高,而廠里又沒有進行有針對性的教育。④檢修沒有制定具體安全措施和施工方案,制度、規(guī)程在企業(yè)得不到起碼的落實,尤其是安全制度沒有落實。三、事故教訓及防范措施:①更換活塞環(huán)的工作,應該在進出口管上加盲板隔絕。②拆裝機件應有工作程序,有利于安全和效率。③工作中遇難度,應查明原因,不要蠻干。也可請示領導,請教他人。合成二車間非正常排放事故一、事故經過:某年某月8日車間安排環(huán)保檢查所有倒淋禁止外排。1月9日上午,凈化三班上白班,檢查工張某帶領新工人徐某按要求排放入工段濾油器油水至油罐,由于排放過大,排放時沖破液封導致廢油水串到地溝。發(fā)現(xiàn)后操作工馬上把地溝的廢油水清理回收到壓縮廠房南廢油池。二、原因分析:操作工排放時,閥門開度過大,沖破油罐水封,導致廢油水溢流到地溝。三、事故教訓及防范措施:1.加強職工技術學習,熟練掌握崗位操作技術。2.提高職工環(huán)保意識。3.加強管理,做好各項工作的檢查落實。4.對凈化廢油槽廢油水及時回收,每班排放后廢油水的回收由班長負責。造氣車間“12.18”31#煤氣爐夾套燒干事故一、事故經過:某年某月13日因醇烴化碰頭新系統(tǒng)停車,14日儀表車間造氣組對31#-36煤氣爐夾套鍋爐汽包遠傳液位計和遠傳壓力表檢查,發(fā)現(xiàn)有受凍跡象,為防止遠傳液位計和壓力表凍壞,把儀表轉換器關死,造氣煤氣爐控制室DCS操作系統(tǒng)顯示壓力為零、液位全滿,造氣車間14日交接班記錄本有“A座夾套汽包液位計壞,以現(xiàn)場為主”記錄,儀表車間14日交接記錄本上有A座停表記錄,但兩車間交接班記錄上均沒有向下交接。某月某日14:20分造氣車間化工一班31#煤氣爐準備點火,工藝段長張某、技術員袁某負責現(xiàn)場指揮操作,執(zhí)行《31#煤氣爐開車確認單》,確認單上未要求儀表車間確認,在16:20分及16:22分操作工張某分別執(zhí)行確認單第10項“保持汽包液位并于控制室內一致”、第11項“校正夾套鍋爐壓力及液位計,確認蒸汽回收閥處于開的位置”的檢查,16:30分班長張某進行了此兩項項目確認。18:30分技術員袁在確認單上簽字同意開車,18:30分時31#煤氣爐點火升溫。某月某日00:00化工四班接班,班長萬某要求以現(xiàn)場液位為主進行操作,巡檢工趙某、操作工王某按規(guī)定對汽包液位進行檢查加水,5:30分執(zhí)行《造氣車間16臺爐A、B座供813系統(tǒng)開車置換執(zhí)行確認單》,儀表車間職工郭某在未對現(xiàn)場儀表狀況確認情況下簽字同意開車。某月某日8:00化工二班接班,造氣車間工藝段長張某、工藝技術員袁某負責現(xiàn)場指揮操作,造氣車間工藝段長張某現(xiàn)場檢查31#爐汽包液位在2/3處。9:10分系統(tǒng)開始置換,操作工李某操作31#-33#爐、操作工趙某操作34#-36#爐,班長梅某在電除塵崗位指揮開車,在制氣過程中,操作工李從微機看到
顯示夾套汽包液位滿未處理,也未向班長進行匯報;巡檢工李某未按要求對現(xiàn)場巡檢,未對31#爐汽包進行加水,14:30分左右,風機巡檢工張某巡檢時發(fā)現(xiàn)31#爐夾套燒紅急忙向控制室人員報告,技術員袁接到報告后讓操作工李緊急停車并作上吹放空處理,在處理過程中,31#煤氣爐爐體中上部鼓包焊縫開裂泄露蒸汽。二、原因分析:1、直接原因:造氣車間工藝操作人員、巡檢人員、開車確認執(zhí)行人員及儀表車間開車確認人員責任心不強,未按規(guī)定執(zhí)行工藝制度。2、間接原因:造氣車間及儀表車間安全、工藝管理薄弱,對職工日常教育及培訓不足。三、事故教訓及防范措施:(一)工程技術措施:1、儀表車間對造氣現(xiàn)場儀表及遠傳液位計保溫檢查,對影響儀表及遠傳液位計冬季運行的隱患進行整改,對現(xiàn)場液位計出現(xiàn)液位不準確問題進行整改。2、機動部安排專業(yè)廠家對31#煤氣爐夾套及氣包進行檢查,消除事故造成的設備隱患。3、儀表車間針對事故組織開展全廠范圍內儀表保溫排查,保證冬季儀表正常運行,對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改。(二)培訓教育措施:1、造氣及儀表車間要組織職工學習《崗位操作法》、《巡回檢查制度》、《開停車確認制度》、《交接班制度》,組織開展事故討論,教育職工認真執(zhí)行公司各項制度及規(guī)定。2、各生產單位要吸取三、事故教訓及防范措施,對照本單位實際組織職工開展學習及討論;生產部、安環(huán)部、機動部、勞人部等職能部室要對各單位職工對崗位操作規(guī)程、工藝指標、事故及緊急狀態(tài)下應急處理措施掌握情況進行檢查和考核。(三)管理措施:1、生產部、安環(huán)部要對各單位巡回檢查情況及開停車確認單執(zhí)行情況進行檢查,征求車間意見修訂完善巡回檢查制度及開停車確認制度。2、各單位要制訂和完善職工對崗位操作規(guī)程、工藝指標、事故及緊急狀態(tài)下應急處理措施等崗位應知應會內容的培訓計劃,重在實效。3、各單位要組織職工學習安全、工藝、設備管理規(guī)定,各職能部室要對車間制度執(zhí)行情況進行檢查,嚴格考核。漫畫:呵護 (鄭若英)合成塔出口管道著火爆炸一、事故經過:某年4月26日,某化肥廠正常生產時,合成塔出口至廢熱鍋爐進口一段高壓管道突然爆裂,大量高壓氣體噴出并起火,沖向20m處的廠調度室,當場燒死7人。二、原因分析:該廠自行修改設計,材質選用不當。原設計應采用1Cr18Ni9Ti鋼管,但在施工中采用15CrMo鋼管取代。還使用兩個20號鋼彎頭直接與鋼管焊接,焊接過程中沒有下達工藝要求。由于合成塔出口溫度超過300c,鋼管及彎頭受到嚴重的氫腐蝕,致使彎頭強度下降,發(fā)生爆裂.三、事故教訓及防范措施:嚴格按照設計程序執(zhí)行,變更設計必須有設計負責人審定。嚴格按照設計施工規(guī)定施工,金屬焊接必須嚴格執(zhí)行有關工藝要求.合成塔出口溫度超過200℃,其管道必須選用耐高溫耐氫腐蝕的高壓合金鋼。-某化肥廠液氨貯罐爆炸高溫耐氫腐蝕的高壓合金鋼。-一、事故經過:某年6月22日,某化肥廠,汽車槽車運輸液氨途中,突然爆炸,罐體斷裂,大量液氨外泄,10人死亡,47人中毒,大片莊稼被毀。二、原因分析:該廠使用的液氨貯罐質量低劣,焊接質量差。該廠壓力容器管理混亂,這臺壓力容器沒有進行檢查、檢側,沒有記錄臺賬,液氨超裝。夏季中午氣溫高,使容器內壓力上升,發(fā)生爆炸。三、事故教訓及防范措施:氨罐制造必須由資質單位進行,并按照壓力容器有關規(guī)程進行檢側,廠部要加強對壓力容器的管理,容器上的安全閥要定期校驗,保證靈敏、可靠。嚴格按照規(guī)定灌裝液氨,嚴禁超裝。夏季運輸液氨應安排在晚上溫度相對低時進行。漫畫:火災后的反思(于昌偉)河北大城縣化肥廠煤氣爆炸事故概況及經過:某年4月20日10時40分,河北省大城縣化肥廠合成工段煤氣爆炸,死亡17人,重傷9人,輕傷16人,經濟損失70萬元。是日,該廠年度大修即將結束,變換工段已經開車升溫,同時開啟高壓機用空氣向合成輸送,對合成系統(tǒng)進行試壓、試漏。當系統(tǒng)壓力升至140公斤/平方厘米時,停高壓機,并切氣5分鐘,保持系統(tǒng)恒壓。10時40分,合成工段突然發(fā)生大爆炸,造成1臺油分離器、2臺氨分離器、l臺冷交換器、1臺水冷卻器被炸毀;合成塔、合成氨冷凝器、立式水冷卻器等多臺設備受到不同程度的損壞,部分廠房倒塌、傾斜;當班的17名操作工死亡,9名重傷,16名輕傷,造成直接經濟損失27萬元,間接經濟損失43萬元。二、原因分析的分析:1.合成系統(tǒng)大修前置換使用的惰性氣體中含有一氧化碳,經計算和分析,確認此氣體系半水煤氣和空氣的混合氣體。2.在合成送氣時,開動4號壓縮機,通過總管1從6號壓縮機一小法蘭處吸氣,事后檢查6號壓縮機一段入口閥門開度有問題,致使管1內形成負壓,而管1又與脫硫系統(tǒng)相連,吸進半水煤氣。3.連通管1與半水煤氣總管的大副線閥沒有關嚴,閥芯與閥座有4至5毫米寬的月牙形縫隙,其他兩閥門雖關閉,但試漏時仍發(fā)現(xiàn)有大量漏氣,第4只閥門有少量漏氣,并且試壓系統(tǒng)與生產系統(tǒng)未加盲板。合成系統(tǒng)進行氣壓試驗時,冷卻排管上正在切割淋水板鋸齒,操作時出現(xiàn)的熔渣落到排管上,同時碳化工段正在用電焊,電焊機地線連在全廠設備管線上,如有接觸不良,便產生電火花導致事故的發(fā)生。防止同類事故的措施:1.試壓系統(tǒng)與生產系統(tǒng)要用盲板隔開,試壓、試漏時要對氣體進行嚴格分析,氣體合格后方可送氣。2.檢修完后要對所有設備,管道等進行嚴格檢查,達到技術要求后才能開車。3.嚴格禁止各種手動電器工具的接地線與設備管線相連,嚴格動火制度。浙江衢州市合成氨廠循環(huán)槽爆炸事故概況及經過:某年7月31日8時,浙江省衢州市化學工業(yè)公司合成氨廠造氣車間脫硫1號循環(huán)槽發(fā)生爆炸,死亡3人,重傷1人,輕傷2人。是日,該廠造氣車間變換一組對硫1號循環(huán)槽槽體外壁進行除銹防腐,當時有3名工人在循環(huán)糟槽蓋上用小榔頭敲打槽蓋上的鐵銹,幾分鐘后循環(huán)槽突然發(fā)生劇烈爆炸。爆炸時,槽蓋西側入孔處半邊的鋼板被掀起,將槽蓋上的3名工人拋上高空,其中1人被拋至離1號循環(huán)槽55.2米處;1人被拋起后撞在2號脫硫塔外壁10米左右高處;1人落在離1號循環(huán)槽16米處,均當場死亡。另外,槽蓋上的一塊鋼板被炸飛出,打在北邊脫硫廠房二、三層樓之間的磚墻上,向東掉落到加熱器西側,砸傷1名女工,造成重傷。此外,由于爆炸沖擊波震碎脫硫廠房玻璃窗多塊,碎玻璃落下時,造成工人輕傷。二、原因分析:由于脫硫塔中的脫硫液流進循環(huán)槽時,溶解態(tài)和泡沫態(tài)煤氣也同時流入循環(huán)槽,槽體與大氣相通,壓力比脫硫塔低。因此,煤氣在槽內析出后,與空氣混合,逐漸形成具有爆炸危險性的混合氣體。當工人用鐵榔頭除銹時,由于敲打槽蓋鋼板產生火花,引致爆炸。防止同類事故的措施:加強全廠含有易爆氣體的槽、罐的管理,凡是這類槽、罐,都標明“嚴禁煙火,嚴禁敲擊”的字樣,并加強安全教育,修訂和健全安全管理的規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行檢修、維修票的審批手續(xù),特別是動火證的審批更須慎重。造氣一車間蒸汽連通閥液擊事故一、事故經過:某年某月10日20:13分,8.13系統(tǒng)與651工段老系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)連通閥稍開3扣,為防止凍壞此連通閥,工段通知651化工四班班長張慶軍再稍開此連通閥2扣。21:50分,此連通閥受到水擊,閥板、閥門殼體均被損壞。二、原因分析:1、直接原因:新系統(tǒng)與651工段老系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)連通閥長時間不用,管道內存有冷凝水。2、間接原因:新系統(tǒng)與651工段老系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)連通管的①25mm導淋管結冰,沿途導淋管也存在不通情況。三、事故教訓及防范措施:1、工程技術措施:更換新的8.13系統(tǒng)與老系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)連通閥,將①25mm的導淋閥更換為①57mm。2、管理措施:將蒸汽管道的閥門、導淋分工維護到班組、個人,并掛牌標明。3、培訓教育措施:教育職工明白蒸汽管道水擊的危害性,要求職工在打開蒸汽閥門之前一定要暖管,開導淋。4、個體防護措施:蒸汽管道導淋盡快加裝保溫材料。安徽白帝乳業(yè)有限公司“7.29”液氨泄漏事故事情經過:2009年7月29日5時40分,安徽白帝乳業(yè)有限公司牛奶制冷車間員工在給制冷系統(tǒng)低壓循環(huán)氨罐輸送液氨過程中,用于輸送液氨的橡膠軟管與500公斤規(guī)格的液氨鋼瓶接口處破裂,泄漏出液氨約200公斤,產生大量高濃度的氨氣。事故發(fā)生后,經市消防、安監(jiān)等有關部門及時進行應急處置,避免了對周圍居民的傷害。事故發(fā)生的主要原因:是液氨輸送工藝落后,采用普通橡膠軟管輸送液氨,在高壓流體的沖壓下造成軟管破裂;企業(yè)安全隱患排查治理不力,沒有發(fā)現(xiàn)并消除橡膠軟管等安全隱患;現(xiàn)場應急裝備和工具不齊備,應急處置能力差。三、事故教訓及防范措施與防范措施:一、立即開展檢查,消除安全事故隱患。二、落實安全評價,提高本質安全水平。建立健全安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,做好安全生產教育培訓,加強生產工藝、設備設施安全管理,淘汰落后工藝,制止“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。三、加強應急救援,定期組織開展事故應急救援演練,提高安全處置能力。浙江建德市新化化工有限責任公司液氨泄漏事故事故概況:某年12月17日0時50分,建德市新化化工廠有限責任公司因合成液氨槽氨閥門進口中腔破裂,導致大量液氨泄漏,造成4人死亡,12人受傷。二、原因分析:.直接原因:因該閥門破裂處周圍最小壁厚僅2.3mm。周圍平均壁厚也只有3.7mm,因此存在嚴重質量問題。.間接原因:該公司企業(yè)內部管理制度不健全,制度執(zhí)行不嚴。預防同類事故的措施:1.完善閥門等承壓設備的采購、檢驗、入庫、保養(yǎng)、領用的管理制度,嚴把質量關。2.從企業(yè)內部的機構設置,員工配置,制度建設,措施落實上建立起科學的安全生產的保障體系。3.修訂和完善企業(yè)的化學事故應急救援預案,改善通信設備,購置配置防護救援器具。4.對液氨槽的隱患
進行整改。合成一車間3#、4#壓縮機引線爆事故一、事故經過:某年某月4日10:50分3#壓縮機停車進行日常檢修,12:30分合成一車間在啟動3#2500KW壓縮機時,發(fā)現(xiàn)電機西側碳刷有打火現(xiàn)象,立即停車,火自滅。電氣車間14:00上班后組織值班人員對3#機碳刷、短路環(huán)、定子線圈、電纜等各部位做了檢查,在測絕緣合格后,17:30分啟動試車時,負荷電纜與電機引線發(fā)生打火,引燃機坑架子板及架子板上的廢舊機布,發(fā)生著火。經在場檢修的電氣車間檢修人員和合成一車間職工的全力撲救,火勢得到有效遏制,同時通知調度,消防隊趕到現(xiàn)場迅速將火撲滅。10月5日14:10分,熱電6#給水泵電機端部引線過流燒斷,同樣引起合成一車間4#機電纜與引線結合部位打火,造成4#機跳車。二、原因分析:直接原因:電氣設備運行電流增高,設備啟動時壓降大、電流大,對一些老舊設備絕緣薄弱處極易產生沖擊而發(fā)生故障。間接原因:1、灰塵進入電機和設備后會對絕緣產生影響,降低電氣設備的絕緣性能,產生安全隱患。2、電氣設備下丟棄的廢舊油機布太多,為故障打火提供了可燃物。3、車間安全檢查不到位,對電機基礎坑內的架子檢查不到位,架子在火源的作用下著火。三、事故教訓及防范措施:1、電氣車間:①、建議調度室將負荷控制在6萬KW以下。②、加強檢修后的程序管理,嚴格執(zhí)行文明檢修,確保工完料凈場地清。③、清理現(xiàn)場可燃物。④、對電氣設備進行全面排查,消除類似隱患。⑤、建議工藝車間務必空載啟動電機。2、合成一車間:①、加強事故案例的學習,加強應急事故演練,提高職工處理突發(fā)事故能力,避免次生災害的發(fā)生。②、車間加強現(xiàn)場管理和廢棄物的管理,及時清理現(xiàn)場油污和雜物。③、車間今后細化安全檢查范圍和內容,不留死角。第二部分:供汽、尿素系統(tǒng)事故案例供汽車間3#鍋爐爐膛燃氣爆炸事故一、事故經過:某年某月15日3#鍋爐過熱器管漏,搶修后經水壓試驗正常,11:15分拆煤氣盲板同時放水至點火水位。12:10分班長與調度聯(lián)系準備點爐,同時副司爐對鍋爐進行全面檢查,司爐對四個燃氣閥進行了檢查和壓緊工作。12:15分車間副主任對2#、3#、4#煤氣閥進行了檢查,而后開3#煤氣一、二道總閥點燃點火器點火,為防止冒火將引風機電流開大至150A,同時司爐、副司爐點燃2#燃燒器,點燃后又自動滅火一次,重新點燃,經調整燃燒正常。接著準備點1#燃燒器,當走至1#、2#火嘴中間時爐膛發(fā)生爆炸,爆炸過后發(fā)現(xiàn)1#煤氣閥拉桿斷開,并有明顯的舊傷痕跡。通過檢查,爐墻損壞約二十多平方米。二、原因分析:由于1#煤氣閥有舊傷,當對閥9門壓緊時可能閥門已經損壞,因不明顯看不出,當開煤氣總閥時,由于0.4MPa煤氣壓力的作用,使拉桿筋斷開,當點燃2#燃燒器時,煤氣已從1#燃燒器漏人爐膛,由于2#燃燒器已點燃,漏人爐膛的煤氣遇火即發(fā)生爆炸。預防措施:1、嚴格按照點火程序進行點爐。2、對設備檢查認真仔細,發(fā)現(xiàn)隱患及時聯(lián)系處理。3、在原有的Dg80截止閥前或后增設經水壓試驗的球閥,保證嚴密性。漫畫:不該傾斜的“塔” (鄭若英作)供汽車間2#鍋爐爐膛爆炸事故一、事故經過:某日5:30分,接車間指示啟動2#引風機,5:40分接調度通知點爐,隨即拆卸煤氣盲板,6:35分分析工作爐膛動火分析合格,6:45分司爐、副司爐點3#煤氣火嘴,將點火棒伸至點火器,打開一道閥即聽見過氣聲,因從點火處看不到燃燒器是否點燃,副司爐想從打焦孔看一下3#火嘴是否點燃,這時就聽見爆炸聲,將2#火嘴外爐墻炸壞約十平方,并將東墻鋼梁移位,部分鋼架損壞。二、原因分析:1、操作人員安全意識淡薄。2、使用天然氣點火,燃燒器無空氣混合裝置。3、沒有嚴格點火規(guī)定。4、受燃燒器及鍋爐本體制約,燃燒器不易觀察火焰著火情況,爐膛負壓由于點火棒易滅而保持較小。預防措施:1、加強操作人員點火安全教育,要求認真執(zhí)行點火操作法。2、制作專門點天然氣的點火棒。3、在適當位置增設點火孔和看火孔。4、在燃燒器控制閥外加中20mm旁路,專供點火時使用,減少漏氣量。尿素一車間尿塔大蓋泄露事故一、事故經過:某年某月10日上午7時,工藝巡檢人員發(fā)現(xiàn)尿素合成塔(以下簡稱尿塔)大蓋出現(xiàn)一處泄漏,是尿塔大蓋的東北方位。檢修工段立刻安排檢修人員上塔對大蓋主螺栓進一步進行緊固,但大蓋的泄漏并未止住。車間于上午11時,系統(tǒng)停車。二、原因分析:1、直接原因:齒形墊存在制造缺陷,在螺栓壓緊力及工作壓力(20Mpa)雙重作用下暴露。2、間接原因:車間應對所領出的設備質量負責,采購人員應對所采購的設備質量負責。三、事故教訓及防范措施:1、尿塔大蓋安裝時,對尿塔的齒形墊及其相關部件進行詳細的宏觀檢查和檢測,并做好記錄。2、進一步加強備件的采購質量的監(jiān)督和管理。3、車間要進一步完善尿塔檢修技術規(guī)程中關于尿塔大蓋安裝的檢修技術規(guī)范。尿素一車間跳車事故一、事故經過:某年某月15日,電氣車間電修一組職工孔某、卜某在對電氣設備例行檢查維護中,對尿素一車間1#壓縮機的輔機柜吹灰時,由于二次線接線螺絲松動,控制回路瞬間開路,造成油泵電機跳車,從而引起1#壓縮機工藝跳車,隨后電氣車間向生產部就跳車原因進行了匯報。據(jù)尿素一車間工藝人員反映,由于當時系統(tǒng)負荷比較低,此次跳車造成尿素系統(tǒng)波動,產生部分黃尿素。二、原因分析:1、環(huán)境溫度變化,熱脹冷縮引起接線松動。2、現(xiàn)場振動引起接線松動。三、事故教訓及防范措施:1、合理安排設備維護時間。2、加強青工的技術培訓。3、消除現(xiàn)場振動。10尿素二車間V109出口蒸汽管爆裂一、事故經過:某年某月18日14:40尿素二汽提蒸汽冷凝液分離器(V109)出口蒸汽管道第二個彎頭處突然爆裂,周圍蒸汽彌漫,噪聲較大,人員靠近困難,當班操作、管理人員立即趕到現(xiàn)場,采取緊急停車處理,系統(tǒng)停車。二、原因分析:車間召開事故分析會,當時生產工藝條件正常,排除超溫、超壓等誤操作現(xiàn)象。經查看蒸汽管爆裂部位第二個彎頭外側處:局部嚴重減薄,爆裂面積約20cm2,裂開部位厚度由原來6mm減薄至最薄處的0.5mm.故該彎頭處蒸汽沖刷減薄,是造成其爆裂的主要原因。三、事故教訓及防范措施:(1).定期檢測,加強設備預測工作。(2).做好設備的檔案記錄,規(guī)范管理。尿素一車間1#氨泵前軸承損壞事故一、事故經過:某年某月15日上午10:30分左右,尿素值班人員發(fā)現(xiàn)運行中的1#氨泵電機聲音有變化,隨即反映給電氣車間,值班電工到現(xiàn)場對聲音、電流、溫度等進行分析、判斷,在確定無明顯變化后上報電修一組班長高某,高在對現(xiàn)場電機分析判斷后,認為電機可以繼續(xù)運行,并對操作人員交代觀察運行,當晚21時許1#氮泵前軸承發(fā)生故障停車。二、原因分析:1、直接原因:在接到電機異響問題后,沒有組織有效的風險評估,沒有采取有效措施。2、間接原因:(1)電氣車間技術人員經驗不足,對該電機運行情況誤判。(2)檢查人員在2#氨泵備機情況下,沒有及時調整設備倒機。三、事故教訓及防范措施:1、加強職工業(yè)務技術學習,結合事故案例教育職工,提高職工業(yè)務能力。2、強化現(xiàn)場巡檢,及時發(fā)現(xiàn)、處理事故隱患。熱電6#鍋爐鼓風機電機燒停爐事故一、事故經過:某年某月13日18:46分熱電6Kv系統(tǒng)報交流接地信號,繼之6#爐鼓風機跳車,經檢查由于下雨致使電機進水,使電機內部匝間絕緣降低,使線圈燒壞,速斷動作。二、原因分析:該電機沒有防雨罩,防護等級為IP23的,等級偏低,不能有效的防止雨水的進入,從而造成了此事故。預防措施:1、電機防護等級IP23改為IP44。2、化工車間對電機增加防雨罩。3、在訂貨時要充分考慮電機的防護等級要與其使用條
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