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文檔簡介
提高一反雙烯合格率單位:乙烯廠丁二烯車間小組名稱:乙烯廠丁二烯車間QC小組注冊編號:QC/56.04-01-2014課題類型:攻關(guān)型目錄裝置簡介小組概況選擇課題現(xiàn)狀調(diào)查設(shè)定目標(biāo)分析原因確定主因制定對策對策實施效果檢查鞏固措施總結(jié)及下步打算一、裝置簡介蘭州石化公司52萬噸/年裂解汽油加氫裝置由蘭州石油化工工程公司設(shè)計,中油第七建設(shè)公司承建,于2005年4月開工建設(shè),2006年9月投產(chǎn)。裝置原設(shè)計34萬噸/年,操作時數(shù)7560小時。2008年3月由山東齊魯石化工程有限公司對初分餾系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)能改造設(shè)計,改造后裂解汽油處理量增加到52萬噸/年,2012年7月由蘭州環(huán)球設(shè)計院對反應(yīng)系統(tǒng)一、二段反應(yīng)器進(jìn)行擴(kuò)能改造設(shè)計,增加一、二反備床反應(yīng)器,對硫化氫汽提塔進(jìn)行板式塔改填料塔的擴(kuò)能設(shè)計,改造后加氫反應(yīng)部分和硫化氫汽提部分仍為52萬噸/年設(shè)計能力(壓縮機(jī)和加熱爐系統(tǒng)未進(jìn)行相應(yīng)的擴(kuò)能改造)。裝置包括初分餾部分、加氫反應(yīng)部分和硫化氫汽提三個工序,控制系統(tǒng)采用EMERSON公司的DeltaV系統(tǒng)。小組名稱:乙烯廠丁二烯車間QC小組成立時間:2009年1月注冊編號:QC/56.04-01-2014完成時間:2014年10月發(fā)布人:李強(qiáng)活動次數(shù):每月1次,共10次成員活動:參加率100%提合理化建議數(shù)共6條,采納5條以往承擔(dān)課題及成果獲獎情況:
2009年《控制炔烴閃蒸塔塔頂氣相中乙烯基乙炔含量在25-35%》
化工分會優(yōu)秀獎
2010年炔烴閃蒸塔技術(shù)攻關(guān)
石油工業(yè)三等獎2012年《降低側(cè)線抽出組分中丁二烯含量》QC成果
國家質(zhì)量優(yōu)秀獎2013年《延長汽油加氫裝置開車周期》QC成果
甘肅省質(zhì)量優(yōu)秀獎
二、小組概況1、小組成員基本概況(制表人:李強(qiáng)2015年1月)表1-QC小組簡介姓名性別職務(wù)組內(nèi)分工文化程度職稱TQM教育時間李強(qiáng)男工藝技術(shù)員組長碩士助工72小時李曉軍男主任組員本科工程師72小時海產(chǎn)盛男工藝技術(shù)員組員本科助工72小時張彥斌男工藝技術(shù)員組員大專助工72小時胡旭洲男班長組員本科助工72小時陳智男工藝技術(shù)員組員本科助工72小時李超男外操組員本科72小時魏曉芳女內(nèi)操組員高中72小時劉金梅女內(nèi)操組員高中
72小時段德榮男外操組員高中
72小時表2-合理化建議表序號建議人建議內(nèi)容采納情況實施情況1李曉軍控制裝置內(nèi)使用循環(huán)水主要設(shè)備循環(huán)水量,保證塔頂溫度。采納實施2海產(chǎn)盛若出現(xiàn)水含量超標(biāo),及時聯(lián)系調(diào)度,要求上游罐區(qū)對裂解汽油儲罐進(jìn)行切罐操作采納實施3李強(qiáng)積極監(jiān)控上游乙烯裝置原料質(zhì)量,根據(jù)進(jìn)料及時調(diào)整崗位采納實施4張彥斌尋求新型阻聚劑,保證初分餾系統(tǒng)開車周期采納實施5李超固化氫壓機(jī)切換操作,提高切換成功率,保證裝置長周期運(yùn)行采納實施6胡旭洲加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高技術(shù)素質(zhì)。否否2、小組合理化建議(制表人:李強(qiáng)2015年1月)三、選擇課題
由于汽油加氫裝置承接上游乙烯裝置所產(chǎn)裂解汽油,一旦汽油加氫裝置出現(xiàn)減負(fù)荷或停車,會影響乙烯裝置的正常生產(chǎn),進(jìn)而影響到整個公司的生產(chǎn)平衡。而汽油加氫所產(chǎn)加氫汽油更是下游芳烴抽提裝置的主要原料。鑒于汽油加氫裝置對整個公司正常生產(chǎn)起著承上啟下的關(guān)鍵作用,所以提高一反雙烯合格率可有效保證加氫汽油產(chǎn)品的合格率。三、選擇課題公司要求2013年以來,一反運(yùn)行周期長短直接影響到自身的能物耗指標(biāo),也制約了乙烯生產(chǎn)。2013年4月~2013年12月汽油加氫一反雙烯值經(jīng)常高于2.5g碘/100g油的公司要求的指標(biāo)值。提高一反雙烯合格率現(xiàn)狀選擇課題
(制圖人:李強(qiáng)2014年1月)
四、現(xiàn)狀調(diào)查由于第一反應(yīng)器雙烯值是反映汽油加氫裝置反應(yīng)器活性的重要指標(biāo),若雙烯值超標(biāo),意味著崗位操作不正常,開工周期也會大幅度縮減。為此,小組成員李強(qiáng)、陳智收集了2013年1月至2013年12月汽油加氫裝置雙烯值大于指標(biāo)值2.5g碘/100g油的數(shù)據(jù)(≤2.5g碘/100g油為設(shè)計要求),并且對應(yīng)超標(biāo)時主要指標(biāo)變化情況進(jìn)行了統(tǒng)計。序號原因次數(shù)累計次數(shù)累計百分比A一反溫差小于10℃(催化劑失活)12312387.8B化驗室分析數(shù)據(jù)(復(fù)檢合格)1113495.6C設(shè)備問題313797.8D停工檢修前后人為調(diào)整溫度3140100(制表人:李強(qiáng)2014年2月)表3-2013年側(cè)線抽出中丁二烯含量大于平均值統(tǒng)計表
(制圖人:李強(qiáng)2014年2月)結(jié)論:通過排列圖我們可以看出A-一反失活是導(dǎo)致汽油加氫周期變短的關(guān)鍵問題。要延長汽油加氫裝置開車周期,必須解決這一問題。四、現(xiàn)狀調(diào)查圖3-2013年一反雙烯值大于指標(biāo)值原因排列圖
五、設(shè)定目標(biāo)
活動開始前,小組成員李曉軍、陳智經(jīng)過對國內(nèi)同類運(yùn)行裝置進(jìn)行考察,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)可將汽油加氫裝置開工周期維持在15個月以上。所以小組成員相信通過不懈努力,這個目標(biāo)是可以完成的。(參照表-5)小組目標(biāo):提高一反雙烯合格率目標(biāo)值:雙烯合格率達(dá)到99.8%表-5國內(nèi)同類企業(yè)汽油加氫裝置開車周期考察單位吉林石化蘭州石化(180萬噸/年汽油加氫)遼陽石化開車周期15個月20個月18個月(制表人:李強(qiáng)2014年2月)可行性分析:
五、設(shè)定目標(biāo)汽油加氫裝置自2006年7月開工后,在2008年擴(kuò)能改造前沒有停工檢修過,生產(chǎn)周期超過了20個月,期間仍使用現(xiàn)用型號催化劑,而一反雙烯合格率為100%,所以小組成員將目標(biāo)值定為:雙烯合格率達(dá)到99.8%,這個目標(biāo)是可以達(dá)到的。
目標(biāo)值:雙烯合格率達(dá)到99.8%(制圖人:李強(qiáng)2014年2月)
六、分析原因
小組所有成員針對催化劑失活導(dǎo)致汽油加氫裝置一反雙烯含量高這一問題
,通過“頭腦風(fēng)暴法”進(jìn)行了因果分析:(制圖人:李強(qiáng)2014年3月)圖-6原因分析因果圖
序號末端因素確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)方法確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)人完成時間結(jié)論1缺少業(yè)務(wù)培訓(xùn)①查閱培訓(xùn)檔案,培訓(xùn)人員是否持有上崗證。②查看業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核結(jié)果調(diào)查①操作人員全部持有上崗證②培訓(xùn)考核全部合格海產(chǎn)盛2014年3月1日非要因2培訓(xùn)針對性差檢查丁二烯車間2013年培訓(xùn)計劃,對比操作工的日常及應(yīng)急操作調(diào)查有日常操作及應(yīng)急培訓(xùn)計劃李強(qiáng)2014年3月1日非要因3責(zé)任心不強(qiáng)①檢查勞動紀(jì)律;②檢查2013年工藝平穩(wěn)率以及查看TM考核系統(tǒng)記錄檢查臺賬及TM系統(tǒng)①勞動紀(jì)律無違章②工藝平穩(wěn)率達(dá)到98%以上李強(qiáng)2014年8月1日非要因4催化劑裝填量小檢查對比新老反應(yīng)器設(shè)備參數(shù)及容積
現(xiàn)場檢查反應(yīng)器容積增加20%以上李強(qiáng)2014年3月1日非要因5壓縮機(jī)參數(shù)超過聯(lián)鎖值檢查聯(lián)鎖投用情況統(tǒng)計表檢查臺賬投用情況到到100%李強(qiáng)2014年10月1日非要因6切換壓縮機(jī)造成停車檢查循環(huán)氫壓縮機(jī)切換操作卡及切換氫壓機(jī)停車次數(shù)現(xiàn)場檢查①制定操作卡并按操作卡執(zhí)行②切換操作停車次數(shù)為0陳智2014年10月1日非要因7硫含量超標(biāo)調(diào)取1~10月Limis數(shù)據(jù)分析中裂解汽油中硫含量檢查Limis數(shù)據(jù)硫含量不合格次數(shù)小于1次李強(qiáng)2014年10月1日非要因七、確定主因表-6要因確認(rèn)表(接下頁)表-6要因確認(rèn)表(制表人:李強(qiáng)2012年8月)七、確定主因(制表人:李強(qiáng)2014年11月)
序號末端因素確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)方法確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)人完成時間結(jié)論8水含量超標(biāo)調(diào)取1~10月Limis數(shù)據(jù)分析中裂解汽油中水含量檢查Limis數(shù)據(jù)水含量不合格次數(shù)≤1次李強(qiáng)2014年10月1日要因9助劑添加不及時檢查17-BM、CHP過氧化氫異丙苯、抗氧劑、緩蝕劑的加入情況檢查助劑加入記錄不合格次數(shù)≤1次李強(qiáng)2013年10月1日非要因10助劑種類不全檢查初分餾系統(tǒng)自聚程度現(xiàn)場檢查拍照自聚嚴(yán)重說明助劑使用不夠張彥斌2014年8月1日要因11循環(huán)水溫度沒有調(diào)整檢查循環(huán)水進(jìn)出口總管溫差現(xiàn)場檢查溫差不在4-10℃范圍內(nèi),說明溫差不正常張彥斌2014年6月31日非要因表-6要因確認(rèn)表(接上頁)因素1缺少業(yè)務(wù)培訓(xùn)公司規(guī)定所有人員必須持證上崗。組員海產(chǎn)盛查閱培訓(xùn)檔案:汽油加氫裝置裝置32人全都持有上崗證。車間每月還利用副班進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),并定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識考核,考核全部合格。序號成績?nèi)藬?shù)合格情況190以上15合格280以上23合格370以上3合格460以上0合格560以下0合格(制表人:海產(chǎn)盛2014年3月)非要因
從上表可以看出操作員考核均合格,缺少業(yè)務(wù)培訓(xùn)是七、確定主因表-6加氫裝置上崗考試合格人數(shù)統(tǒng)計表
七、確定主因因素2培訓(xùn)針對性差非要因
培訓(xùn)內(nèi)容課程模塊學(xué)時培訓(xùn)時間冬季防凍培訓(xùn)班汽油加氫裝置防凍保溫方案;歷年防凍出現(xiàn)的問題及處理措施;應(yīng)急操作時的防凍操作。211-3月日常檢修監(jiān)護(hù)知識培訓(xùn)監(jiān)護(hù)人職責(zé);日常監(jiān)護(hù)時的注意事項。144-6月機(jī)泵故障分析及處理培訓(xùn)離心泵常見故障;離心泵常見故障處理方法;屏蔽泵常見故障;屏蔽泵處理方法。74-6月開工操作培訓(xùn)班一段加氫催化劑操作;初分餾崗位操作;反應(yīng)崗位開工操作;二段催化劑硫化操作14
7-9月停工操作培訓(xùn)班物料倒空及吹掃操作;一段加氫催化劑燒焦再生操作;
二段加氫催化劑燒焦再生操作;蒸汽置換操作。。147-9月應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)班汽油加氫裝置總體預(yù)案;汽油加氫裝置應(yīng)急操作卡。2110-11月從上表可以看出培訓(xùn)很全面,所以培訓(xùn)針對性差是
(制表人:李強(qiáng)2014年5月)表-7加氫裝置2013年培訓(xùn)計劃表
因素3責(zé)任心不強(qiáng)
小組成員李曉軍、李強(qiáng)通過在夜班、中班檢查勞動紀(jì)律未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象;同時檢查2013年工藝平穩(wěn)率以及查看TM考核系統(tǒng)記錄,可以看出責(zé)任心不強(qiáng)是七、確定主因非要因
(制表人:李強(qiáng)2014年3月)表-8汽油加氫裝置2013年1~9月工藝幾率統(tǒng)計表
月份工藝平穩(wěn)率工藝事故質(zhì)量事故1月100%無無2月100%無無3月100%無無4月100%無無5月100%無無6月100%無無7月100%無無8月100%無無9月100%無無因素4催化劑填裝量小由于汽油加氫裝置在2012年檢修期間,增加了一、二反備床R102B、R103B。并且在催化劑廠商和類型都未變化的情況下,兩臺反應(yīng)器容積都進(jìn)行了增加,同時催化劑的裝填量也相應(yīng)的進(jìn)行了增加。根據(jù)設(shè)計計算若反應(yīng)器容積增加20%以上,相應(yīng)的負(fù)荷也可以達(dá)到設(shè)計要求。非要因
從圖中可以看出,汽油加氫在開工使用新反應(yīng)器后,新反應(yīng)器容積比老反應(yīng)器容積明顯增加。所以催化劑裝填量小是
七、確定主因設(shè)備名稱型式規(guī)格
設(shè)計參數(shù)設(shè)備名稱型式全容積
(m3)直
徑
(mm)圓筒部分長或高(mm)溫
度
(℃)壓力
(MPa)G-R102一段反應(yīng)器39.2220095502003.3G-R103二段反應(yīng)器34.6210086004303.53G-R102B一段反應(yīng)器55.392500103702003.3G-R103B二段反應(yīng)器48.032300101004503.6表-9汽油加氫裝置新老反應(yīng)器的對比表(制表人:李強(qiáng)2014年10月)因素5壓縮機(jī)參數(shù)超過聯(lián)鎖值小組成員檢查了裝置內(nèi)的聯(lián)鎖投用情況,發(fā)現(xiàn)汽油加氫裝置共有3臺設(shè)備、44個聯(lián)鎖點(diǎn)在2013年生產(chǎn)期間全部投用。同時檢查裝置2013年生產(chǎn)波動情況,發(fā)現(xiàn)僅于2013年1月10日因為氮?dú)饪偣軌毫Φ蛯?dǎo)致1起聯(lián)鎖停車事件。裝置人員通過緊急切換壓縮機(jī),僅用時2個多小時就使崗位恢復(fù)正常,并未造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格。
(制表人:李強(qiáng)2014年10月)非要因
所以綜合以上兩點(diǎn),壓縮機(jī)參數(shù)超過聯(lián)鎖值是
七、確定主因表-10汽油加氫裝置聯(lián)鎖投用情況統(tǒng)計表聯(lián)鎖設(shè)備聯(lián)鎖級別聯(lián)鎖個數(shù)投用情況G-C101A工藝二級聯(lián)鎖23全部投用G-C101B工藝二級聯(lián)鎖15全部投用加熱爐工藝二級聯(lián)鎖6全部投用因素6切換壓縮機(jī)造成停車由于汽油加氫裝置所使用的兩臺氫氣壓縮機(jī)生產(chǎn)廠商不一樣,規(guī)格參數(shù)存在不同,所以在以往切換過程中,經(jīng)常會造成切換過程壓縮機(jī)聯(lián)鎖停車。但是本年度小組成員通過優(yōu)化切換操作步驟,將切換模式固化。2013年1月至10月共計進(jìn)行兩次壓縮機(jī)切換操作,但兩次切換操作均順利切換,未發(fā)生氫氣壓縮機(jī)聯(lián)鎖停車現(xiàn)象。(接下頁)七、確定主因因素6切換壓縮機(jī)造成停車非要因
所以,切換壓造成停車是七、確定主因
狀態(tài)確認(rèn):原在用機(jī)符合停用機(jī)要求,原備用機(jī)各級壓力、溫度正常。
1
、啟動備用機(jī)具體操作見5.2.1節(jié)壓縮機(jī)空載啟動狀態(tài)確認(rèn):原在用機(jī)停止,原備用機(jī)各級壓力、溫度正常。狀態(tài)確認(rèn):壓縮機(jī)運(yùn)行無異常聲響、振動,潤滑油、冷卻水系統(tǒng)運(yùn)行正常。2、切換[P]一將原備用機(jī)加負(fù)荷至50%[P]一將原在用機(jī)負(fù)荷由100%降至50%[P]一調(diào)整原備用機(jī)各級出、入口壓力與原在用機(jī)相同[P]一逐漸調(diào)整原備用機(jī)各級出、入口壓力至正常[P]一原在用機(jī)電動機(jī)停機(jī)3、切換后的調(diào)整和確認(rèn)1)、運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)見5.1.1節(jié)壓縮機(jī)加負(fù)荷后確認(rèn)和調(diào)整2)、停用機(jī)停用機(jī)根據(jù)要求進(jìn)行熱備用、冷備用或交付檢修,具體處置見5.2.2節(jié)壓縮機(jī)備用和壓縮機(jī)交付檢修的操作表-11循環(huán)氫壓縮機(jī)切換操作卡
蘭州石化公司乙烯廠汽油加氫置專用設(shè)備操作卡(制表人:李強(qiáng)2014年3月)
因素7硫含量超標(biāo)小組成員李強(qiáng)從Limis化驗室系統(tǒng)中調(diào)取了1~10月上游裝置裂解汽油中硫含量統(tǒng)計情況和本裝置抽檢結(jié)果,均未發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)現(xiàn)象
(制表人:李強(qiáng)2014年11月)所以硫含量超標(biāo)是
七、確定主因表-122013年1~10月份Limis分析裂解汽油中硫含量統(tǒng)計表月份上游乙烯裝置裂解汽油硫含量分析次數(shù)不合格次數(shù)汽油加氫裝置硫含量加樣分析不合格百分率1月4002月4003月4004月5005月4006月4007月5008月4009月50010月400非要因
因素8水含量超標(biāo)小組成員李強(qiáng)從Limis化驗室系統(tǒng)中調(diào)取了1~10月上游裝置裂解汽油中水含量統(tǒng)計情況和本裝置抽檢結(jié)果,發(fā)現(xiàn)從5月份開始,上游裝置送來的裂解汽油中的水含量分析全部不合格。(制表人:李強(qiáng)2012年9月)七、確定主因從圖中可以看出,從2013年5月開始,乙烯裝置所產(chǎn)裂解汽油中水含量開始超標(biāo),并且長期高于指標(biāo)要求,由于短時間水含量超標(biāo)會使催化劑可逆失活,長時間會造成催化劑不可逆的失活,所以水含量超標(biāo)是要因月份乙烯裝置裂解汽油水含量分析次數(shù)乙烯裝置裂解汽油水含量分析不合格次數(shù)汽油加氫裝置水含量加樣分析大于400mg/kg百分率1月4002月4003月4004月5005月42100%6月44100%7月55100%8月44100%9月55100%10月44100%要因
表-132013年1~10月份Limis分析裂解汽油中水含量統(tǒng)計表
因素9阻聚劑添加不及時汽油加氫裝置所使用的助劑主要是阻聚劑17-DF、CHP過氧化氫異丙苯、抗氧劑、緩蝕劑。小組成員張彥斌通過檢查助劑加入記錄本記錄情況列出下表:非要因
七、確定主因月份阻聚劑未按規(guī)定記錄次數(shù)CHP未按規(guī)定記錄次數(shù)抗氧劑未按規(guī)定記錄次數(shù)緩蝕劑未按規(guī)定記錄次數(shù)1月01002月00003月00004月01005月00006月00007月00008月0000同時,由于助劑加入采用計量泵連續(xù)加入,小組成員胡旭洲通過檢查各種助劑泵運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)本周期所有機(jī)泵都運(yùn)轉(zhuǎn)良好,并按規(guī)定每月進(jìn)行機(jī)泵切換。所以,助劑添加不及時是表-142013年1~10月助劑添加不合格次數(shù)統(tǒng)計表
(制表人:楊利平2014年9月)因素10助劑種類不全汽油加氫裝置在初分餾所使用的阻聚劑主要是阻聚劑17-BM,但是在上一檢修周期打開塔盤檢查,發(fā)現(xiàn)塔內(nèi)自聚現(xiàn)象嚴(yán)重,再繼續(xù)強(qiáng)行開車,極有可能造成質(zhì)量或生產(chǎn)事故。而且從汽油加氫裝置運(yùn)行至今均存在塔盤自聚嚴(yán)重情況,同時現(xiàn)有助劑均按照最大量加入。
通過檢查,發(fā)現(xiàn)塔內(nèi)自聚嚴(yán)重,所以在助劑加入及時的前提下,現(xiàn)有助劑可能已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)需要了。所以助劑種類不全是七、確定主因要因
圖-72012年7月檢修G-T101塔塔內(nèi)圖
(拍攝人:李強(qiáng)2012年7月)
因素11循環(huán)水溫度沒有調(diào)整小組成員蘆振清、袁斌、胡旭洲在溫差較低的夏季,抽取兩個輪班對循環(huán)水溫差做了測定,從而得到了下表:
根據(jù)公司循環(huán)水溫差要求,夏季汽油加氫裝置溫差在4~10℃,即為正常。通過測量后發(fā)現(xiàn),循環(huán)水溫差均滿足要求,所以循環(huán)水溫度沒有調(diào)整是
七、確定主因非要因
測量時間循環(huán)水溫(入口)循環(huán)水溫(出口)溫差2013.6.423.5℃28.5℃5℃2013.6.524.5℃29.8℃5.3℃2013.6.626.8℃31.2℃4.4℃2013.6.724.0℃28.2℃4.2℃2013.6.824.2℃28.6℃4.4℃2013.6.927.2℃32.4℃5.2℃表-152013年6月循環(huán)水差統(tǒng)計表(制表人:李強(qiáng)2013年6月)阻聚劑種類不全水含量超標(biāo)八、制定對策八、制定對策表-17對策表(制表人:李強(qiáng)2014年7月)要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施負(fù)責(zé)人完成日期實施地點(diǎn)水含量超標(biāo)加強(qiáng)現(xiàn)場排水游離水不能進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng)控制初分餾系統(tǒng)分水罐液面不得高于80%,V107、V108每班排水兩次陳智2014.7.1裝置現(xiàn)場助劑種類不全增加新型高效阻聚劑保證T101塔中控合格率大于99%使用新型高效阻聚劑楊利平2014.7.1裝置現(xiàn)場水含量超標(biāo)——加強(qiáng)現(xiàn)場排水
實施一由于上游裝置送來的裂解汽油中水含量超標(biāo),并且上游裝置無法控制。為了盡量減少游離水對反應(yīng)系統(tǒng)催化劑影響。小組成員通過嚴(yán)格控制分水罐液位,頻繁放水,保證游離水盡量不帶入催化劑中。九、對策實施圖-72014年7月V102液位變化趨勢圖(制圖人:李強(qiáng)2014年7月)結(jié)論:通過檢查脫碳五塔T102回流罐V102罐,要求分水罐液位必須控制在80%以內(nèi)。
水含量超標(biāo)——加強(qiáng)現(xiàn)場排水
實施一結(jié)論:通過要求對進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng)前的V107、V108嚴(yán)格按照措施放水,發(fā)現(xiàn)V107罐水界面均沒有上升,證明無游離水進(jìn)入催化劑床層。九、對策實施圖-82014年7月V107罐界面變化趨勢圖
(制圖人:李強(qiáng)2014年7月)助劑種類不全——增加新型高效阻聚劑
實施二為此,小組人員通過和兄弟裝置以及各助劑廠家交流,通過比對參考,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)許多同類裝置都在初分餾系統(tǒng)使用了復(fù)合型阻聚劑,并取得了良好效果,所以在脫碳五塔G-T101增加使用了17-DF新型高效阻聚劑。九、對策實施圖-92012年7月檢修G-T101塔塔內(nèi)圖(拍攝人:李強(qiáng)2012年7月)助劑種類不全——增加新型高效阻聚劑
實施二九、對策實施結(jié)論:通過使用新型阻聚劑17DF,在2014年7月大檢修過程中發(fā)現(xiàn)脫碳五塔G-T101內(nèi)聚合及結(jié)焦減少較多,內(nèi)部較潔凈。中控餾出口再未超標(biāo)。同時機(jī)泵過濾器由之前的1-2月清理一次,延長至3-4月清理一次,證明系統(tǒng)內(nèi)聚合情況有了明顯改善。(拍攝人:李強(qiáng)2014年7月)圖-102014年7月檢修G-T101塔塔內(nèi)圖達(dá)到QC活動效果十、效果檢查完成了QC設(shè)定目標(biāo)值一反雙烯合格率≥99.8%通過檢查汽油加氫裝置月平均進(jìn)料負(fù)荷,均達(dá)到了大于滿負(fù)荷的75%(滿負(fù)荷為60t/h進(jìn)料),所以說明汽油加氫裝置能夠在較高進(jìn)料負(fù)荷下滿足生產(chǎn)的長周期。同時保證一反合格率達(dá)標(biāo)。日期合格率2013年1~4月95.30%2013年5~12月65.70%2014年1~10月98.20%表-21一反雙烯合格率(制表人:李強(qiáng)2014年11月)
表-202014年1~9月汽油加氫裝置平均負(fù)荷月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月進(jìn)料(t/h)454646464850474747(制表人:李強(qiáng)2014年11月)十、效果檢查為了肯定本次QC小組活動的成果,小組于2013年10月30日進(jìn)行了效益討論,計算出了此次QC活動的經(jīng)濟(jì)效益。
表-20經(jīng)濟(jì)效益鑒定書小組名稱:丁二烯車間QC小組
投資成本:新型阻聚劑17-DF,每月約使用1.2噸,每噸價格3.86萬元,運(yùn)行15個月增加成本1.2*3.86*15=69.5萬元活動效益:1、裝置每次檢修約10天,正常清理費(fèi)用約250萬元。所以節(jié)約裝置檢修費(fèi)用250萬元。2、開停過程需使用中壓蒸汽約200噸,中壓蒸汽現(xiàn)價為195.2元/噸,則節(jié)約蒸汽3.9萬元。3、若汽油加氫裝置檢修,下游芳烴抽提裝置會因原料不足停產(chǎn)。同時外購加氫汽油會至少造成每噸加氫汽油成本上升1000元。但由于延長運(yùn)行周期約10天,每天至少生產(chǎn)加氫汽油620噸,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益620噸/天*10天*1000元/噸=620萬元最終創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益:
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