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尿素工藝事故匯編誤操作導(dǎo)致高壓聯(lián)鎖,致使系統(tǒng)停車。時(shí)間:2002年6月6日經(jīng)過:2002年6月6日19:46,當(dāng)班新進(jìn)主控人員在學(xué)習(xí)過程中,誤將高壓系統(tǒng)聯(lián)鎖HS09207由“1”強(qiáng)制為“0”,致使P101A跳車,引起系統(tǒng)停車。原因:當(dāng)事人進(jìn)主控時(shí)間不長(zhǎng),處在學(xué)習(xí)階段,對(duì)聯(lián)鎖的狀態(tài)理解不透;師傅未監(jiān)控不到位;HS09207就在高壓畫面上,客觀上存在誤動(dòng)作的可能。防范措施:生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁擅自改變?nèi)魏温?lián)鎖的聯(lián)鎖狀態(tài),若確實(shí)需要修改時(shí),要經(jīng)過班長(zhǎng)和單位主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實(shí)施。加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn),提高主控操作技術(shù)水平。P101倒泵時(shí)造成停車時(shí)間;2002年6月20日經(jīng)過:2002年6月20日19:14,P101A在倒泵過程中,P101A因振值高跳,P101B因軸溫高跳,致使系統(tǒng)緊急停車。原因:倒泵前,P101A送系統(tǒng),P101B打循環(huán)。倒泵時(shí),緩慢開P101B入系統(tǒng)閥門,同時(shí)開P101A副線,因P101A、B出口壓力相差太多,致使P101A處于打封閉狀態(tài),最后因汽化導(dǎo)致該泵振值高跳車。防范措施:改變倒泵方法,在倒泵時(shí),首先開啟備用泵單獨(dú)運(yùn)行,確認(rèn)備用泵運(yùn)行正常的情況后,直接將原運(yùn)行泵停掉,然后再開備泵出口切斷閥,逐漸將液氨送入系統(tǒng)。3?循環(huán)管線堵時(shí)間:1990年6月19日、2002年6月13日、2004年4月14日經(jīng)過:2002年6月13日發(fā)現(xiàn)往循環(huán)管線沖水時(shí),T09503溫度沒有變化,經(jīng)確認(rèn),循環(huán)管線堵。處理:在處理過程中,拆開T101頂部法蘭、四樓半及五樓法蘭,戴著防毒面具,穿著連體服,用膠管慢慢往里沖水等,處理22小時(shí)才將循環(huán)管線處理通。原因:HV09601閥門內(nèi)漏。蒸發(fā)打循環(huán)后沖洗時(shí)間太短。防范措施:定期檢查確認(rèn)HV09601閥門是否內(nèi)漏,若發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行處理。每班沖洗循環(huán)管線兩次,沖洗中密切注意T09503溫度的變化情況。蒸發(fā)打循環(huán)后,要徹底沖洗循環(huán)管線。4.E104內(nèi)的甲銨漏入蒸汽系統(tǒng)時(shí)間:2002年7月27日現(xiàn)象:2002年7月27日3:12發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常,P09509滿量程,低壓蒸汽壓力突升,高壓系統(tǒng)壓力下降6.5bar左右,T09202、T09203、T09301、T09401、T09502、T09505均快速下降。經(jīng)取樣分析低壓蒸汽中的氨含量由原來的0.4%突升到12%左右,初步確認(rèn)為E104泄漏緊急停車。檢查結(jié)果:E104在管板處出現(xiàn)爆管,爆管處的碳鋼層被腐蝕一個(gè)約130mm(直徑)X150mm(深度)的洞,從爆管處觀察周圍共有6根列管因碳鋼層被腐蝕掉不銹鋼管板后處于裸露狀態(tài),由于爆管時(shí)的沖擊,相應(yīng)裸露的6根列管均出現(xiàn)不同程度的損壞,最后全部被堵焊。原因:裝置在運(yùn)行中已發(fā)現(xiàn)蒸汽中含有一定量的氨,初步判定為E104漏,由于漏量不大且暫時(shí)不具備檢修條件,經(jīng)研究裝置維持運(yùn)行并注意監(jiān)視蒸汽中氨含量變化情況。由于設(shè)備帶病運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),致使出現(xiàn)爆管和局部的嚴(yán)重腐蝕等。防范措施:大修時(shí)加強(qiáng)對(duì)高壓設(shè)備的監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。嚴(yán)格按工藝指標(biāo)操作。設(shè)備發(fā)現(xiàn)少量泄漏時(shí),要及時(shí)查明原因并盡可能早地進(jìn)行妥善處理,以避免腐蝕的加劇和惡性事故的發(fā)生。E116泄漏時(shí)間:2002年7月31日經(jīng)過:2002年7月31日16:30,當(dāng)班開解吸時(shí),因P114到C102頂部切斷伐未開,致使E116憋壓,大量?jī)?nèi)漏,造成廢水不合格,供水回收后,脫鹽水系統(tǒng)被污染,迫使系統(tǒng)大幅度減負(fù)荷。原因:操作不精心,檢查不到位。措施:加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn),提高崗位責(zé)任心和技術(shù)水平。CO2壓縮機(jī)出口壓力高聯(lián)鎖跳車時(shí)間:2002年10月4日、2004年7月5日經(jīng)過:2002年10月4日,因PV09203外漏,同時(shí)關(guān)閉該切斷伐,10月4日停車退CO2時(shí),PV09203切斷伐忘開,主控將HV09201關(guān)閉后,CO2壓縮機(jī)出口壓力迅速上漲,主控未及時(shí)發(fā)現(xiàn),造成CO2壓縮機(jī)出口壓力高聯(lián)鎖跳車。原因:PV09203和P08116跳車值為164bar,而正??刂浦禐?62bar,兩者相差太小。主控退co2時(shí),未及時(shí)發(fā)現(xiàn)出口壓力上漲。PV09203若自控,閥門跟蹤不上,將HV09201關(guān)閉后,也易出現(xiàn)此類事故。防范措施:主控在退co2時(shí),要確認(rèn)壓力明顯下降,co2確實(shí)退出后再調(diào)換其它畫面;將PV09203和P08116聯(lián)鎖值適當(dāng)放大(166bar)。E121高液位,致使透平振值突升時(shí)間:2003年2月27日經(jīng)過:尿素系統(tǒng)在停車后,用脫鹽水量較大,為補(bǔ)充脫鹽水,從壓縮機(jī)P117出口引出一根管子到V110。2003年2月27日,在從壓縮機(jī)往V110倒水過程中,因主控、現(xiàn)場(chǎng)配合不好,造成E121滿液,透平振值X08402最高升至114.8“m。原因:該管線本身設(shè)計(jì)存在一定的缺陷,操作難度比較大;而當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)主控人員監(jiān)視不到位,最后導(dǎo)致了E121滿液。措施:目前已將將E106B脫鹽水引至V110,—般不再從壓縮向V110倒水。若確實(shí)需要從壓縮向主裝置區(qū)倒水,現(xiàn)場(chǎng)和主控要安排專人監(jiān)視E121液位。開車時(shí),CO2自動(dòng)從系統(tǒng)退出時(shí)間:2002年4月17日經(jīng)過:2002年4月17日開車過程中,1:00投料,PV09203設(shè)定160bar投自控,當(dāng)高壓系統(tǒng)壓力高后,PV09203自動(dòng)打開,使CO2從系統(tǒng)退出,導(dǎo)致尿素合成塔N/C失調(diào),高壓系統(tǒng)超壓。3:00發(fā)現(xiàn)后,逐漸往系統(tǒng)加CO2,調(diào)整后,系統(tǒng)慢慢恢復(fù)正常。原因:PV09203設(shè)定值較低,當(dāng)高壓系統(tǒng)壓力高后,CO2自動(dòng)從系統(tǒng)退出。防范措施:開車過程中,將PV09203設(shè)定值直接設(shè)定162bar或者先將PV09203手動(dòng)控制,待系統(tǒng)穩(wěn)定后再投自控。造粒塔內(nèi)大量進(jìn)水時(shí)間:2003年10月17日經(jīng)過:2003年10月17日停車后,因噴頭吹掃蒸汽忘關(guān),大量的蒸汽冷凝液經(jīng)造粒噴頭直接進(jìn)入造粒塔,第二天早上發(fā)現(xiàn)時(shí)造粒塔底部錐體全部被水浸濕,只好將H101、H102啟動(dòng),在H102皮帶上綁一擋板,將造粒塔內(nèi)的水刮到地面上。原因:巡檢不及時(shí),未及時(shí)發(fā)現(xiàn)。在停車情況下,聯(lián)鎖條件滿足后,HV09602會(huì)自動(dòng)打開。不具備造粒條件,因誤操作直接送造粒。防范措施:停車后,主控、蒸發(fā)要及時(shí)巡檢。停車后,若時(shí)間較長(zhǎng),可將上塔蒸汽閥關(guān)掉。10.蒸發(fā)二段冷凝器E154列管泄漏時(shí)間:2003年12月25日經(jīng)過:2003年12月23日解吸廢液無法達(dá)標(biāo),停水解、解吸系統(tǒng)進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),R102出液管線結(jié)垢嚴(yán)重,幾乎堵死,致使C102上塔液位通過P115打入R102后,液相回不到C102下塔,全部通過PV09701氣相管線進(jìn)入低壓系統(tǒng),導(dǎo)致解吸帶液,廢水超標(biāo);經(jīng)分析垢樣主要成份是CaCO3和MgCO3,經(jīng)仔細(xì)排查發(fā)現(xiàn)E154有一根列管大量泄漏。原因:由于E154列管泄漏,大量的循環(huán)水進(jìn)入解吸廢水處理系統(tǒng),在高溫下形成堅(jiān)硬CaCO3和MgCO3垢層,堵塞了水解器出液管線等。措施:定期做T102硬度分析,發(fā)現(xiàn)設(shè)備泄漏及時(shí)處理。11?刮料機(jī)反轉(zhuǎn)時(shí)間:2004年4月26日經(jīng)過:2004年4月26日17:15,H101行星減速器聲音異常,在檢修過程中,進(jìn)造粒塔進(jìn)行打疤,發(fā)現(xiàn)H101轉(zhuǎn)向不對(duì),本應(yīng)逆時(shí)針(從上往下看)而實(shí)際是順時(shí)針,將轉(zhuǎn)向改變后,H101電流由34安降為15安。原因:刮料機(jī)檢修后,電機(jī)接線錯(cuò)誤。崗位操作人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)。措施:刮料機(jī)或刮料機(jī)的電機(jī)檢修后,試車時(shí)要注意確認(rèn)刮料機(jī)的轉(zhuǎn)向(從下向上看應(yīng)為順時(shí)針旋轉(zhuǎn))。12?造粒噴頭不明原因跳時(shí)間:2004年5月12日經(jīng)過:2004年5月12日14:15?14:30,噴頭A不明原因跳(電氣信號(hào)是過載),電流、轉(zhuǎn)速均為0,但未轉(zhuǎn)循環(huán),尿液從噴頭溢流而下,出現(xiàn)大量粉末狀尿素。原因:噴頭無低轉(zhuǎn)速報(bào)警。噴頭聯(lián)鎖不管用。當(dāng)班人員巡檢不及時(shí)。防范措施:噴頭轉(zhuǎn)速增加低報(bào)警。噴頭聯(lián)鎖修好投用。主控、蒸發(fā)加強(qiáng)對(duì)造粒系統(tǒng)的監(jiān)控。P101出口爆管時(shí)間:2004年7月15日經(jīng)過:2004年7月15日1:40,現(xiàn)場(chǎng)一聲巨響,P101出口管線爆開一個(gè)①10mm左右的洞,主控P101超電流,系統(tǒng)緊急停車處理。原因:氨系統(tǒng)帶甲銨后腐蝕嚴(yán)重。氨管線個(gè)別地方有制造缺陷。防范措施:嚴(yán)格控制C101頂部溫度。大修時(shí)將碳鋼管線全部更換為不銹鋼管線。C101串液引起P101跳車時(shí)間:1990年6月15日、2004年7月17日經(jīng)過:2004年7月17日C101塔盤不正常,E106堵塞嚴(yán)重。在處理過程中,9:29分P105雙機(jī)汽化,造成P101跳車,系統(tǒng)緊急停車。原因:開、停車過程中,系統(tǒng)組分不穩(wěn)定。HV09301切斷伐或調(diào)節(jié)閥未開。C101塔盤損壞,大量甲銨串入V105。主控操作幅度太大。C101液位指示不準(zhǔn)。防范措施:開、停車時(shí)專人監(jiān)控C101液位。開、停車前要檢查仔細(xì)。主控調(diào)節(jié)要有超前意識(shí)。15.V113頂部著火時(shí)間:2002年8月16日、2004年7月9日經(jīng)過::2002年8月16日,天降暴雨,因打雷閃電造成V113煙囪頂部著火,開中、低壓放空處低壓蒸汽閥,火慢慢熄滅。原因:V113放空中有氨氣、氧氣等,遇到明火后會(huì)燃燒。措施:V113頂接中壓沖洗水。在低壓蒸汽放空閥后接低壓蒸汽管線。V112、V113、V114頂安裝避雷針。16.V105液位滿,放空煙囪冒氨雨時(shí)間:2004年10月17日、2005年4月10日經(jīng)過:系統(tǒng)開車過程中V105引氨后,現(xiàn)場(chǎng)液位與主控指示不對(duì)應(yīng),主控指示偏高,且有波動(dòng),當(dāng)時(shí)懷疑主控指示不準(zhǔn),聯(lián)系儀表調(diào)校,后來在主控現(xiàn)場(chǎng)液位指示均不高的情況下,V113CD管線帶壓嚴(yán)重,V113頂冒氨雨,將V105液位降低后,逐漸恢復(fù)正常。原因:17日停車后,V105用水進(jìn)行了置換,V105視鏡內(nèi)的水無法排出,因水的密度為1.0,而液氨的比重只有0.6左右,從而造成V105實(shí)際液位偏高。防范措施:V105每次熱洗后,要打開視鏡液相管導(dǎo)淋,將視鏡內(nèi)的水排放干凈。17?三胺及OAT帶入尿素系統(tǒng),致使造粒出現(xiàn)結(jié)塊時(shí)間:2005年9月29日經(jīng)過:2005年9月20日7:40造粒突然出現(xiàn)大量結(jié)塊兒現(xiàn)象。蒸發(fā)溫度、真空均正常。噴頭溫度T09603較高。從現(xiàn)象上看,是噴頭溢流引起?,F(xiàn)場(chǎng)及時(shí)倒噴頭,但新噴頭運(yùn)行不到半小時(shí),又會(huì)出現(xiàn)同樣的現(xiàn)象,將噴頭拆下發(fā)現(xiàn),噴頭里有許多白色塊狀物質(zhì)。當(dāng)噴頭旋轉(zhuǎn)后,將噴頭小孔堵塞。因經(jīng)驗(yàn)不足當(dāng)時(shí)懷疑是縮二脲造成的,后經(jīng)過分析,是新三胺在試車過程中,將三胺和OAT帶入了系統(tǒng)。后來經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)E115列管被三胺和OAT堵塞一半以上,V108內(nèi)積聚大量三胺和OAT,處理難度很大。原因:新三胺在試車過程中,因經(jīng)驗(yàn)不足,將三胺和OAT帶入了尿素裝置。防范措施:積極與三胺聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)取樣分析,查清真正原因。P102齒輪箱腐蝕時(shí)間:2005年9月27日經(jīng)過:2005年9月27日1:08P102B二級(jí)機(jī)封突然大量泄漏,油箱內(nèi)大量進(jìn)甲銨,當(dāng)班人員進(jìn)行倒泵處理,并將P102B油箱內(nèi)的油排掉,第二天打開齒輪箱蓋,發(fā)現(xiàn)齒輪腐蝕嚴(yán)重,有許多銹跡。原因:油箱進(jìn)甲銨后,甲銨對(duì)齒輪造成腐蝕。防范措施:遇到P102機(jī)封大量泄漏,油箱進(jìn)甲銨時(shí),當(dāng)班人員必須將油排掉,并用蒸汽冷凝液置換干凈。P102入口管線堵時(shí)間:1990年6月21日經(jīng)過:1990年6月21日1:25,啟動(dòng)P102A泵時(shí),發(fā)現(xiàn)入口管線震動(dòng)嚴(yán)重,出口壓力打不起來,迅速停泵處理,后來沖洗P102進(jìn)口管線后,泵運(yùn)行正常。原因:泵入口管線或入口過濾網(wǎng)堵。防范措施:開泵前要提前預(yù)熱,仔細(xì)檢查。開泵前,由崗位人員和班長(zhǎng)填寫P102開泵確認(rèn)單。E108結(jié)晶堵塞時(shí)間:1990年7月26日、1991年6月12日、1991年10月31日經(jīng)過:1990年7月26日8:44,低壓系統(tǒng)P09402、P09403壓差增大,低壓前系統(tǒng)安全閥PSV09401起跳,判斷為E108堵,現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)進(jìn)行處理。原因:系統(tǒng)N/C控制太低。T09406溫度控制太低。LV09401開度小,L103慢液。防范措施:控制好系統(tǒng)N/C、H/C,N/C不要太低。T09406溫度控制不要太低。密切注意L09401液位和低壓系統(tǒng)前后壓差,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。P108進(jìn)口管線堵時(shí)間:1990年8月15日經(jīng)過:1990年8月15日0:00開車過程中,蒸發(fā)二段溫度T09505正常,而T09507提不起來,只有70°C左右,T101滿液,造成系統(tǒng)停車。原因:V108內(nèi)大塊縮二脲脫落,堵塞P108進(jìn)口管線。措施:在V108內(nèi)加濾網(wǎng)。開車時(shí),蒸發(fā)系統(tǒng)提前走水,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。V107、V108定期熱洗,避免出現(xiàn)大的縮二脲結(jié)塊。正常運(yùn)行時(shí),V107、V108喉管沖洗水保持一定的流量。CO2壓縮機(jī)超速跳車時(shí)間:1992年3月6日經(jīng)過:1992年3月6日16:44,K101沖轉(zhuǎn),19:50過臨界轉(zhuǎn)速,在主控升速升壓時(shí),K101因轉(zhuǎn)速高聯(lián)鎖跳車。原因:PG-PL調(diào)速器手動(dòng)風(fēng)壓調(diào)速旋鈕在主控升速前未完全退出,以致信號(hào)疊加,使壓縮機(jī)升速到一定狀態(tài)后突然大幅提速,造成超速跳車。措施:加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn),提高崗位人員技術(shù)素質(zhì)。加強(qiáng)責(zé)任心,嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。V115、V116、V117液位高造成壓縮機(jī)跳車時(shí)間:1992年11月24日經(jīng)過:1992年11月29日15:10,壓縮機(jī)突然跳車,信號(hào)顯示V115液位高。原因:V115排放閥開度小,調(diào)節(jié)閥不好用。報(bào)警與聯(lián)鎖值相差太小,沒有調(diào)節(jié)時(shí)間。合成05系統(tǒng)波動(dòng),CO2中帶液太多。措施:調(diào)整V115、V116、V117報(bào)警和聯(lián)鎖值?,F(xiàn)場(chǎng)稍開排放副線。及時(shí)與合成聯(lián)系,當(dāng)05系統(tǒng)波動(dòng)時(shí),適當(dāng)開大排放閥。V118液位高引起壓縮機(jī)跳車時(shí)間:1993年10月31日經(jīng)過:1993年10月31日開車過程中,20:05主控升速升壓結(jié)束,20:25因V118液位高聯(lián)鎖壓縮機(jī)跳車。原因:V118疏水排放不及時(shí)。低壓蒸汽不飽和,帶水較多。E104液位太高。措施:開車時(shí)注意控制好低壓蒸汽壓力和E104液位?,F(xiàn)場(chǎng)密切監(jiān)視V118液位,發(fā)現(xiàn)上漲及時(shí)調(diào)整。CO2壓縮機(jī)冬天開車過程中跳車時(shí)間:1994年12月18日經(jīng)過:1994年12月18日開車過程中,5:55K101過臨界,在主控升速升壓過程中,7:00因入口壓力低聯(lián)鎖跳車。原因:冬季氣溫較低,壓縮機(jī)入口溫度一般在10°C左右,當(dāng)主控升速升壓逐漸關(guān)閉四回一時(shí),因閥門節(jié)流,co2入口溫度就會(huì)降低10?15C左右,這樣,CO2入口溫度就到了0C以下,CO2中飽和的水蒸汽就會(huì)變成冰雪狀,堵塞V111除沫層,從而造成co2入口壓力低,使機(jī)組跳車。措施:冬季開CO2壓縮機(jī)時(shí),盡量保持高負(fù)荷沖轉(zhuǎn),PV09203的開

度一般不低于30%,避免因四回一大幅度節(jié)流使V111內(nèi)溫度過低。聯(lián)系合成,盡量提高co2溫度

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