版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
雙氧水裝置事故分析案例Ppt演示文稿當前第1頁\共有103頁\編于星期二\4點雙氧水裝置事故分析案例210、上海遠大過氧化物有限公司“7.28”爆炸事故及分析11、柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報告12、浙江:龍鑫化工雙氧水生產(chǎn)車間發(fā)生爆炸事故13、太陽紙業(yè)濟寧福利達化工有限公司事故分析當前第2頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯“8.25”雙氧水爆炸事故簡介(續(xù))----事故發(fā)生經(jīng)過:
山東國金化工廠4萬噸/年雙氧水裝置2012年8月13日至14日重新調(diào)劑人員組織開車,8月16日零時復產(chǎn)投料。裝置運行至8月25日15時10分左右循環(huán)工作液泵跳停,在開啟備用泵運行5分鐘后氧化液泵又發(fā)生跳停,裝置于15時18分緊急停車(注:距18時46分發(fā)生爆炸接近3.5小時,應該有足夠的時間處理異常),車間通知電工檢修線路、未發(fā)現(xiàn)異常。15時50分乙班人員接班后,因氮氣中氧含量一直不合格無法再次開車。3當前第3頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯“8.25”雙氧水爆炸事故簡介----事故發(fā)生經(jīng)過(續(xù)):
在裝置停車時段內(nèi),DCS主操發(fā)現(xiàn)氧化塔壓力由17時25分的0.08MPa升至18時24分的
0.2MPa,通過遠程控制打開氧化塔尾氣調(diào)節(jié)閥泄壓,由于閥的開度過小,塔內(nèi)壓力升高速度短暫減緩后仍繼續(xù)升高;18時39分塔內(nèi)壓力急劇升高,通過遠控閥泄壓已不起作用,18時46分壓力升至測量傳感器滿量程(0.6MPa)并繼續(xù)升壓;18時46分22秒發(fā)生了氧化塔爆炸,并相繼引燃了氧化塔周邊氫化塔、萃取塔等設備中的物料。21時41分,工作液配置釜發(fā)生二次爆炸。26日6時許,大火被撲滅。4當前第4頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯雙氧水爆炸事故簡介↓現(xiàn)場照片5當前第5頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯雙氧水爆炸事故簡介↓現(xiàn)場照片6當前第6頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯雙氧水爆炸事故簡介↓現(xiàn)場照片7當前第7頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯雙氧水爆炸事故簡介↓現(xiàn)場照片8當前第8頁\共有103頁\編于星期二\4點魯西雙氧水“7.27”火災事故2.魯西雙氧水“7.27”火災事故簡介2013年7月27日16時45分左右,魯西化工集團股份有限公司18萬噸/年雙氧水生產(chǎn)裝置的萃取塔發(fā)生火災事故,直接經(jīng)濟損失約200萬元。這起事故雖未造成人員傷亡,但產(chǎn)生了較大社會影響(網(wǎng)上傳播、東方時空)。
魯西化工集團股份有限公司是由原魯西化肥廠(1976年建廠)逐步發(fā)展起來的國有大型化工企業(yè),總部位于聊城高新技術(shù)開發(fā)區(qū)魯西化工園區(qū),總資產(chǎn)159億元,職工11000余人。
發(fā)生事故的18萬噸/年雙氧水生產(chǎn)裝置由聊城市魯西化工工程設計有限公司設計,魯西工業(yè)裝備有限公司安裝,2013年6月5日取得試生產(chǎn)方案備案告知書,7月25日開始投料試生產(chǎn)。9當前第9頁\共有103頁\編于星期二\4點魯西雙氧水“7.27”火災事故
2.魯西雙氧水“7.27”火災事故簡介(續(xù))
----事故發(fā)生經(jīng)過:
該雙氧水裝置于7月23日工作液進系統(tǒng)循環(huán),7月25日引氫氣進系統(tǒng),正式投料試生產(chǎn);27日12時05分,萃取塔開始分出雙氧水,濃度為27%。27日16時45分左右,中控室操作人員通過遠程視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)萃取塔、萃余分離器位置有濃煙冒出。隨后操作人員離開中控室前往現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)萃余分離器部位起火,火勢隨萃余液(油質(zhì)可燃物)的泄露增大,并伴有爆鳴聲;立即通知中控室其他操作人員進行一鍵安全停車,同時啟動裝置切斷氫氣并充氮保護。
企業(yè)和當?shù)卣杆賳討鳖A案撲救火災,27日20時左右火勢得到有效控制,28日3時36分火災被全部撲滅。“清凈下水”全部封堵在廠區(qū)內(nèi)并導入環(huán)境安全應急池,經(jīng)環(huán)保部門對大氣和周邊水體檢測,未發(fā)現(xiàn)有毒有害物質(zhì)和水體污染。
10當前第10頁\共有103頁\編于星期二\4點魯西雙氧水“7.27”火災事故2.魯西雙氧水火災事故簡介↓現(xiàn)場照片11當前第11頁\共有103頁\編于星期二\4點魯西雙氧水“7.27”火災事故2.魯西雙氧水火災事故簡介↓現(xiàn)場照片12當前第12頁\共有103頁\編于星期二\4點魯西雙氧水“7.27”火災事故2.魯西雙氧水火災事故簡介↓現(xiàn)場照片13當前第13頁\共有103頁\編于星期二\4點魯西雙氧水“7.27”火災事故2.魯西雙氧火災產(chǎn)事故簡介↓現(xiàn)場照片14當前第14頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析
一、兩起雙氧水事故的原因分析
相同點:(1)都是雙氧水分解造成的。博匯事故是雙氧水急劇分解造成的氧化塔物理爆炸事故,魯西事故是由于雙氧水分解較快造成管道內(nèi)介質(zhì)流速過快產(chǎn)生靜電引起的設備內(nèi)化學爆炸和燃燒事故。
(2)都發(fā)生在裝置的試運行階段。一個是長期停車恢復運行,一個是新建裝置開始試運行。
不同點:(1)一個造成了人員傷亡,一個沒造成人員傷亡。(2)一個是物理爆炸事故,一個是化學爆炸和燃燒事故。(3)一個是在事故(或異常)發(fā)生時沒有采取有效的防范(或控制)措施,一個是在事故(或異常)發(fā)生時采取了有效的防范(或控制)措施。15當前第15頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析1.技術(shù)層面的事故原因分析
(1)系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)的存在是造成雙氧水分解加速的原因。1)博匯未對生產(chǎn)系統(tǒng)中可能產(chǎn)生鈀催化劑和氧化鋁粉末雜質(zhì)的因素進行徹底排除,造成開車以后系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)較多。
2)魯西通過查找原始記錄、詢問操作人員,發(fā)現(xiàn)開車過程中氫化液過濾器、工作液過濾器因阻力大頻繁清洗,說明系統(tǒng)清潔度較差,酸洗鈍化不徹底或系統(tǒng)內(nèi)有積留雜質(zhì)的死角。
(2)三個基本條件的具備導致火災爆炸事故的發(fā)生。1)爆炸物。工作液的閃點為42℃左右,其蒸汽屬于火災爆炸性物質(zhì),且爆炸下限較低(0.8%-7%)容易形成爆炸性混合物。2)助燃物。(見下頁)
3)點火源。(見下頁)16當前第16頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析(2)三個基本條件的具備導致火災爆炸事故的發(fā)生(續(xù))。2)助燃物。雙氧水的大量分解可提供足夠的氧氣。另外,放空管設置不合理產(chǎn)生的“煙囪效應”,萃取塔溢流管設計不合理造成的“虹吸現(xiàn)象”,都存在負壓抽吸進入空氣的可能。
3)點火源。
萃取塔與萃余液分離罐高達6.8米的位差,造成工作液的流速在岀液管道內(nèi)大大加快,易產(chǎn)生靜電;萃取塔溢流管設計不合理造成萃取塔塔頂液位不穩(wěn)定,特別是在雙氧水分解較活躍的狀況下,萃取塔萃余液出口管內(nèi)介質(zhì)為氣液非均相混合物,管內(nèi)介質(zhì)流速快而紊亂,易產(chǎn)生靜電;萃取塔、萃余分離器、高位集液槽、工作液計量槽的氣液相管路法蘭(4個螺栓以上
)未進行靜電跨接等原因,造成靜電積聚。17當前第17頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析
2.操作層面的事故原因分析(1)對雙氧水裝置的危險特性認識不足。
1)對雙氧水裝置的工藝技術(shù)了解不深,對開車過程中可能出現(xiàn)的危險性情況分析不透。2)對行業(yè)發(fā)生的事故案例了解不全面、學習不透徹、分析不深入,沒有認真汲取各類事故教訓、研究制定相關(guān)完備的預防措施。(2)沒有抓住項目開車的關(guān)鍵點和重點注意事項。
1)對影響裝置試生產(chǎn)安全的酸洗鈍化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控不到位,對雙氧水原始開車過程設備、管路雜質(zhì)積聚和雙氧水分解活躍的認識不足,酸洗不徹底,預防措施落實不到位。2)沒有針對可能出現(xiàn)的系統(tǒng)雜質(zhì)含量高情況,制訂和采取針對性的應對措施。如:及早加大萃取塔內(nèi)雙氧水的放出量,降低金屬等雜質(zhì)的含量,控制雙氧水分解的速率等。
18當前第18頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析
2.操作層面的事故原因分析(續(xù))(3)對雙氧水裝置靜電危害的重視程度不夠。1)防靜電設施和措施不夠全面。萃取塔至萃余液分離器、高位集液槽、工作液計量槽的氣液相管路法蘭既未做靜電跨接,也沒有測量接觸電阻,存在靜電積聚的安全隱患。2)系統(tǒng)設計缺陷導致多個易產(chǎn)生靜電的環(huán)節(jié)。萃取塔與萃余液分離罐高達6.8米的位差,造成工作液的流速在岀液管道內(nèi)大大加快,易產(chǎn)生靜電;萃取塔溢流管設計不合理造成萃取塔塔頂液位不穩(wěn)定,特別是在雙氧水分解較活躍的狀況下,萃取塔萃余液出口管內(nèi)介質(zhì)為氣液非均相混合物,管內(nèi)介質(zhì)流速快而紊亂,易產(chǎn)生靜電。19當前第19頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析
(4)開車(試運行)運行準備工作不到位。
1)裝置開車的管理組織設置不合理,技術(shù)、管理人員配置不夠、力量薄弱。2)開、停車方案不完善,未對生產(chǎn)系統(tǒng)中可能產(chǎn)生雜質(zhì)、粉末的因素進行徹底排除。3)氮氣中氧含量超標、氮氣壓力值不合格,導致裝置緊急停車后不能及時開車,造成雙氧水分解放出的熱量積聚,局部溫度升高導致雙氧水分解地更劇烈。同時給事故應急帶來隱患。4)上崗前教育培訓不到位,人員綜合素質(zhì)較差。
開車前未對操作人員進行轉(zhuǎn)崗前的二、三級安全教育,車間技術(shù)員、操作工等對工藝過程、操作參數(shù)、控制指標、常見異?,F(xiàn)象、緊急處理措施等知之甚少,人員安全意識、應急處置能力差。20當前第20頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析
二、雙氧水生產(chǎn)的技術(shù)復雜性
從雙氧水的反應機理、生產(chǎn)工藝過程、所涉及物質(zhì)的危險特性三個方面剖析一下雙氧水生產(chǎn)的技術(shù)復雜性。
1.雙氧水生產(chǎn)的反應機理分析目前我國雙氧水生產(chǎn)裝置已全部為蒽醌法生產(chǎn)裝置。該法以重芳烴和磷酸三辛酯為溶劑,以2-乙基蒽醌(簡稱蒽醌)為溶質(zhì),配成工作液;工作液中的蒽醌與氫氣在鈀催化劑的作用下發(fā)生氫化反應,得到氫蒽醌溶液(氫化液);氫化液經(jīng)空氣氧化,得到雙氧水和蒽醌的混合液(氧化液);氧化液經(jīng)萃取分離出雙氧水,再經(jīng)凈化、濃縮處理為合格的雙氧水(濃度一般為27.5%)?;瘜W反應方程式:蒽醌+H2=氫蒽醌(鈀催化劑)氫蒽醌+O2=蒽醌+H2O2
總反應式:H2+O2=H2O2(蒽醌、鈀催化)21當前第21頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析
1.雙氧水生產(chǎn)的反應機理分析(續(xù))
1)加氫工藝。雙氧水生產(chǎn)工藝的第一步反應,即通常所講的“氫化反應”,為“加氫工藝”,屬于重點監(jiān)管的危險化工工藝。
工藝危險特點:(a)反應物料具有燃爆危險性,氫氣的爆炸極限為4%—75%,具有高燃爆危險特性;(b)加氫為強烈的放熱反應,氫氣在高溫高壓下與鋼材接觸,鋼材內(nèi)的碳分子易與氫氣發(fā)生反應生成碳氫化合物,使鋼制設備強度降低,發(fā)生氫脆;(c)催化劑再生和活化過程中易引發(fā)爆炸;(d)加氫反應尾氣中有未完全反應的氫氣和其他雜質(zhì)在排放時易引發(fā)著火或爆炸。22當前第22頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析
1.雙氧水生產(chǎn)的反應機理分析(續(xù))總局規(guī)定的“加氫工藝”的安全控制基本要求:溫度和壓力的報警和聯(lián)鎖;反應物料的比例控制和聯(lián)鎖系統(tǒng);緊急冷卻系統(tǒng);攪拌的穩(wěn)定控制系統(tǒng);氫氣緊急切斷系統(tǒng);加裝安全閥、爆破片等安全設施;循環(huán)氫壓縮機停機報警和聯(lián)鎖;氫氣檢測報警裝置等。
鑒于蒽醌法雙氧水生產(chǎn)工藝屬于連續(xù)生產(chǎn),其氫化工段(核心設備氫化塔)僅屬于整套生產(chǎn)工藝的一個組成部分,因而,應著眼于整套裝置落實“加氫工藝”的安全控制措施。(下頁“過氧化工藝”的安全控制措施落實,同此項)23當前第23頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析
1.雙氧水生產(chǎn)的反應機理分析(續(xù))
2)過氧化工藝。雙氧水生產(chǎn)工藝的第二步反應,即通常所講的“氧化反應”,為“過氧化工藝”,也屬于重點監(jiān)管的危險化工工藝。工藝危險特點:“過氧化工藝”過程,因為過氧基(-O-O-)的存在,具有很強的分解爆炸危險。
安全控制基本要求:反應釜溫度和壓力的報警和聯(lián)鎖;反應物料的比例控制和聯(lián)鎖及緊急切斷動力系統(tǒng);緊急斷料系統(tǒng);緊急冷卻系統(tǒng);緊急送入惰性氣體的系統(tǒng);氣相氧含量監(jiān)測、報警和聯(lián)鎖;緊急停車系統(tǒng);安全泄放系統(tǒng);可燃和有毒氣體檢測報警裝置等。24當前第24頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析
2.雙氧水生產(chǎn)的工藝過程分析蒽醌法雙氧水生產(chǎn)工藝一般分為氫化、氧化、萃取及凈化、后處理、配制五個工段。雙氧水生產(chǎn)工藝涉及的危險物品主要有:工作液(蒽醌、重芳烴和磷酸三辛酯)、氫氣、催化劑、氧氣、雙氧水等。
有人這樣描述蒽醌法雙氧水的生產(chǎn):用危險的原料,通過危險的過程,生產(chǎn)危險的產(chǎn)品。這確實是蒽醌法雙氧水生產(chǎn)的寫照。整個工藝過程中,蒽醌、重芳烴和磷酸三辛酯組成的工作液循環(huán)使用,僅有少量工藝損耗,主要物耗為氫氣,電耗全部為動力電耗,因而具有原料簡便、能耗較低的優(yōu)點。同時,由于具有易燃易爆性的工作液大量地在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)留存,也形成安全隱患。雙氧水生產(chǎn)工藝屬有機工藝生產(chǎn)無機產(chǎn)品,生產(chǎn)過程中伴隨著工作液的酸、堿轉(zhuǎn)換,氫化工藝屬典型的氣液固三相反應,生產(chǎn)過程中雙氧水易分解的特點也給安全管理帶來難度。25當前第25頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析3.生產(chǎn)原輔材料的危險性分析
(1)過氧化氫純凈的過氧化氫在任何濃度下都很穩(wěn)定,但與重金屬及其鹽類、灰塵、堿性物質(zhì)及粗糙的容器表面接觸,或受光、熱作用時可加速分解,并放出大量的氧氣和熱量。過氧化氫分解反應速度隨溫度、pH及雜質(zhì)含量的增加而增加。溫度每升高10℃,分解速度約增加1.3倍,分解時進一步促使溫度升高和分解速度加快,對生產(chǎn)安全構(gòu)成極大的威脅。pH為7的過氧化氫中性溶液最穩(wěn)定,當pH低(呈酸性)時,對穩(wěn)定性影響不大,但當pH高(呈堿性)時,穩(wěn)定性急劇惡化,分解速度明顯加快。在常壓下,氣相中過氧化氫爆炸極限質(zhì)量分數(shù)為40%,與之對應的溶液中的質(zhì)量分數(shù)為74%。過氧化氫是強氧化劑,可氧化許多有機物和無機物,容易引起易燃物質(zhì)如棉花、木屑、羊毛、紙片等燃燒。26當前第26頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析3.生產(chǎn)原輔材料的危險性分析(續(xù))
(2)重芳烴重芳烴成份主要為C9或C10餾分,即三甲苯、四甲苯異構(gòu)體混合物,另外還含有少量二甲苯、萘及膠質(zhì)物。重芳烴為可燃性液體,當周圍環(huán)境達到燃燒條件(如火源、助燃劑等)時即可燃燒。其蒸氣與氧或空氣混合后,可形成爆炸性混合物,達到爆炸極限后,在明火、靜電等作用下可發(fā)生爆炸、燃燒。
(3)氫氣氫氣是易燃易爆氣體,當和空氣、氧氣等混合時,易形成爆炸性混合氣體。氫氣在空氣中的爆炸極限為4%~74%(體積分數(shù));在氧氣中的爆炸極限為4.7%~94%(體積分數(shù))。
(4)催化劑過氧化氫生產(chǎn)所用的催化劑主要是鈀觸媒。鈀催化劑本身無危險,但如漏入氧化系統(tǒng)或萃取系統(tǒng)中,或過氧化氫進入氫化塔中,也將導致過氧化氫劇烈分解發(fā)生爆炸。27當前第27頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析三、雙氧水生產(chǎn)安全事故的防范措施1.常規(guī)性安全技術(shù)防范措施
(1)加強工藝安全管理。對化工生產(chǎn)過程的工藝、設備、儀表、控制、應急響應等方面進行系統(tǒng)的風險分析,針對各類安全風險制定嚴密的安全措施及應急處置措施;強化對生產(chǎn)裝置緊急情況的報告、處置和緊急停車以及泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)有效運行的管理。(2)強化裝置開停車安全管理。新建、改建和擴建化工裝置的試生產(chǎn),以及長周期停車、安全條件發(fā)生變化的在役化工裝置的開車工作,都要認真落實《山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范(試行)》和《山東省化工裝置安全試車十個嚴禁(試行)》的規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)的實際對試生產(chǎn)或開、停車的有關(guān)要求進行細化,深入分析開車過程中的危險性,完善開、停車和試生產(chǎn)的各項安全生產(chǎn)條件和措施,確保化工裝置順利開車和安全、穩(wěn)定、連續(xù)運轉(zhuǎn)。28當前第28頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析1.常規(guī)性安全技術(shù)防范措施(續(xù))(3)盡量減少系統(tǒng)內(nèi)毛刺、雜質(zhì)的存在。高度重視建設安裝過程以及試生產(chǎn)前的設備、管道清洗和酸洗鈍化處理,確保清潔效果。(4)確保氮氣保護系統(tǒng)的完好。保證氧含量、氮氣壓力合格。
(5)嚴把原材料進廠質(zhì)量關(guān)。從源頭上控制重芳烴低沸物的含量,減少催化劑、白土床粉末的產(chǎn)生。(6)高度重視靜電危害,減少靜電產(chǎn)生的條件,完善靜電導除的措施。對所有有可能產(chǎn)生火災爆炸的管道法蘭進行靜電跨接,所有設備及長輸管道要進行可靠接地。如萃取塔出液管線較長,也應單獨進行靜電接地。29當前第29頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析1.常規(guī)性安全技術(shù)防范措施(續(xù))(7)提高裝置自動化程度。完善自控及安全聯(lián)鎖措施,關(guān)鍵部位增加在線分析。如萃取塔頂可增設可燃氣體濃度在線分析、氧含量在線分析等。
(8)性質(zhì)相抵觸的物質(zhì)不能有任何接觸的機會。如,后處理的工作液和氧化液不能接觸;配堿釜和工作液配置釜不能合用,也不能相通。(9)防止爆炸性氣體(蒸汽)混合物的形成??扇細怏w(特別是氫氣)和可燃液體嚴格地與不使用這些原料的設備、管道隔絕,任何時候都不能依靠閥門來達到隔絕物料的目的。(10)加強動火和用火管理。動火作業(yè)要進行作業(yè)前危險因素分析,并辦理作業(yè)證。注意動火前后的氣體置換要合格。30當前第30頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析2.生產(chǎn)過程的安全操作要點(1)嚴格控制三個液面。即,氫化氣液分離器、氧化氣液分離器、工作液計量槽。(2)嚴格控制三個界面。即萃取塔相界面、凈化塔相界面、干燥塔相界面。(3)嚴格控制三個參數(shù)。即,工作液堿度、氧化液酸度、萃余液中雙氧水含量。(4)嚴格控制氫化液儲槽的氮封壓力,控制好氫化液儲槽通向工作液應急儲槽的溢流管上的液封。(5)加強巡檢,定期排放氧化塔、萃余分離器、堿分離器、堿沉降器、白土床的殘液;發(fā)現(xiàn)異常要及時報告,并增加排放次數(shù)。31當前第31頁\共有103頁\編于星期二\4點博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評析2.生產(chǎn)過程的安全操作要點(續(xù))(6)養(yǎng)成良好習慣,一開車就加磷酸。(7)初次開車時,要控制好萃取塔內(nèi)雙氧水濃度梯度,不宜過大。以便讓系統(tǒng)內(nèi)毛刺和雜質(zhì)在較低雙氧水濃度環(huán)境下,有足夠的緩慢鈍化、吸收過程;為防止萃取塔內(nèi)雜質(zhì)的積聚,可考慮低濃度雙氧水的盡早排出。(8)開車時應將氧化塔尾氣放空閥常開或置于自動位置。(9)24小時以內(nèi)的臨時停車要全開氧化塔尾氣放空閥。密切監(jiān)控各點溫度、壓力、液位的變化,及時排放氧化塔等設備殘液;如發(fā)現(xiàn)溫度、壓力、液位異常升高,應立即排放氧化塔內(nèi)氧化液,并注水稀釋。(10)24小時以上的停車要注意稀釋。要將氫化、氧化效率稀釋到0.5g/L以下,萃取濃度降至250g/L以下。32當前第32頁\共有103頁\編于星期二\4點山東雙氧水生產(chǎn)裝置發(fā)生爆炸
2012年8月25日18時46分許,山東某雙氧水生產(chǎn)裝置氧化塔超壓突然發(fā)生爆炸,大量重芳烴噴出,整套裝置起火燃燒。同時,爆炸造成附近裝置的氯氣管道受損,少量氯氣泄漏。至26日6時許,火災被撲滅。事故造成3人當場死亡,7人因爆炸或吸入氯氣受傷。此次事故的直接原因是:雙氧水裝置內(nèi)氧化液含鈀催化劑和氧化鋁等雜質(zhì)較多,導致雙氧水逐漸分解,在系統(tǒng)因故緊急停車后,未采取可靠的防范措施,雙氧水分解產(chǎn)生的壓力和熱量無法釋放和移走、分解加劇,造成氧化塔發(fā)生爆炸。33當前第33頁\共有103頁\編于星期二\4點浙江善高化學有限公司雙氧水車間爆炸火災事故
1、事故經(jīng)過
2004年4月6日至16日,該公司根據(jù)計劃安排,對所有生產(chǎn)裝置實施年度停產(chǎn)大檢修。4月13日氯堿系統(tǒng)大修結(jié)束,恢復生產(chǎn);4月16日雙氧水車間大修結(jié)束,并于當日23時50分開始開車。2004年4月21日10時56分,因外電網(wǎng)波動,引起全廠連鎖停車,同日13時25分氯堿系統(tǒng)恢復開車,16時雙氧水車間恢復開車。根據(jù)分析和DCS記錄的曲線,雙氧水裝置運行狀況正常。2004年4月22日8時左右,該廠雙氧水崗位的操作員張車祥和許義一起到雙氧水崗位的操作室,與21日20時到22日8時上班的操作員朱清善交接班后,換上工作服,準備去巡檢,走到門邊,正伸手去推門時,就聽到“嘶嘶”的聲音,接著聽到一聲巨大的爆炸聲,這時車間內(nèi)馬上濃煙滾滾,張車祥怕第二次爆炸,趕緊到操作室放工具箱的墻角里躲起來,與此同時
34當前第34頁\共有103頁\編于星期二\4點浙江善高化學有限公司雙氧水車間爆炸火災事故
張車祥看到許義打開了窗門,就與許義從窗口跳下去,經(jīng)過雨棚落到地上,然后迅速逃離現(xiàn)場。當時正在雙氧水車間4樓拆除管道保溫腳手架的潘光明、紀成儉(浙江二建工藝設備安裝公司職工),聽到爆炸聲后,在迅速逃離現(xiàn)場過程中,潘光明從二樓樓梯拐角處逃生不及被大火燒死,紀成儉從二樓樓梯平臺跳到地面,臉部輕度燒傷,被送往寧波市第二醫(yī)院治療。
2、事故原因
發(fā)生爆炸火災事故車間是2003年12月投產(chǎn)的雙氧水裝置,年產(chǎn)雙氧水4萬噸。通過對事故現(xiàn)場的勘查和對相關(guān)人員進行調(diào)查取證、筆錄,并進行了詳細的綜合分析,調(diào)查組認定這是一起“違規(guī)操作引起的爆炸火災事故”。
(1)直接原因
35當前第35頁\共有103頁\編于星期二\4點浙江善高化學有限公司雙氧水車間爆炸火災事故
雙氧水車間內(nèi)氧化殘液分離器排液后,操作工未按規(guī)定打開罐頂?shù)姆趴臻y(事故現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的放空閥是關(guān)閉的),造成氧化殘液分離器內(nèi)殘液中的雙氧水分解產(chǎn)生的壓力得不到及時有效的泄壓,使之極度超壓,導致氧化殘液分離器發(fā)生爆炸;爆炸碎片同時擊中氫化液氣分離器、氧化塔下面的工作液進料管和白土床至循環(huán)工作儲槽的管線,致使氫化氣液分離器內(nèi)的氫氣和氫化液噴出,發(fā)生爆炸和燃燒,氧化塔內(nèi)的氧化液噴出并燃燒,白土床出口管內(nèi)的工作液流出并燃燒,繼而形成了雙氧水車間的大面積火災,造成了1人燒死,1人燒傷。
(2)間接原因
這起事故的發(fā)生,暴露出浙江善高化學有限公司領(lǐng)導對安全生產(chǎn)重視不夠,管理不力,安全生產(chǎn)管理機構(gòu)不健全,配備的專職安全干
36當前第36頁\共有103頁\編于星期二\4點浙江善高化學有限公司雙氧水車間爆炸火災事故
部沒有經(jīng)過專門培訓,未做到持證上崗等問題。公司建立10年來,設備、技術(shù)較先進,管理有一定基礎(chǔ),也沒有發(fā)生過重大事故,因此,在安全生產(chǎn)上產(chǎn)生了麻痹思想,安全生產(chǎn)意識淡化。
①公司安全生產(chǎn)目標管理不夠明確,安全責任制沒有層層分解,安全責任制沒有簽訂落實到班組和職工;部門之間配合不協(xié)調(diào),工作出現(xiàn)推諉現(xiàn)象;對員工的安全教育和培訓不到位,對員工中出現(xiàn)的“三違”現(xiàn)象監(jiān)督不力,處理不嚴,導致職工違規(guī)操作,釀成事故。
②公司為提高雙氧水質(zhì)量和生產(chǎn)能力的技措改造,未按《危險化學品安全管理條例》的要求,報有關(guān)部門審批,也沒有經(jīng)原設計單位確認。
③雙氧水生產(chǎn)線改造后,未對設備設施運行情況及時進行有效監(jiān)控。在生產(chǎn)報表中反映的整個雙氧水工藝控制指標中,事故發(fā)生前連續(xù)37當前第37頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第38頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第39頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第40頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第41頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第42頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第43頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第44頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第45頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第46頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第47頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第48頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第49頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第50頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第51頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第52頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第53頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第54頁\共有103頁\編于星期二\4點當前第55頁\共有103頁\編于星期二\4點山東雙氧水廠火災事故
大萃取塔內(nèi)雙氧水的放出量、降低金屬等雜質(zhì)的含量、控制雙氧水分解的速率、防止事故發(fā)生的可靠措施。二是雙氧水裝置的防靜電設施和措施不全面,萃取塔至萃余液分離器、高位集液槽、工作液計量槽的氣液相管路法蘭既未做靜電跨接,也沒有測量接觸電阻,存在靜電積聚的安全隱患。三是企業(yè)對雙氧水行業(yè)發(fā)生的事故案例了解不全面、學習不透徹、分析不深入,沒有深入汲取各類事故教訓、研究制定完備的預防措施。56當前第56頁\共有103頁\編于星期二\4點山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析
2005年1月7日山東恒通化工有限公司所屬化工二廠過氧化氫車間發(fā)生事故,致中間罐區(qū)的工作液貯槽及芳烴貯槽損毀,少量工作液及重芳烴燒毀,造成一定的經(jīng)濟損失。所幸中間罐區(qū)為臨時存貯工作液和重芳烴之用,正常生產(chǎn)中大部分時間閑置,故孤立于生產(chǎn)系統(tǒng)之外,加之事故發(fā)生后,各級領(lǐng)導及消防人員指揮撲救及時,未波及生產(chǎn)系統(tǒng)。事故經(jīng)過:2005年1月7日23:50′,雙氧水裝置配制崗位工作液貯槽B發(fā)生爆炸,緊接著在貯槽上方冒出火焰,貯槽內(nèi)盛放的工作液發(fā)生著火,幾分鐘后,工作液貯槽南側(cè)粗芳烴貯槽發(fā)生爆炸著火。雙氧水裝置崗位當班人員按緊急停車處理,并立即撥打了119,逐級上報,同時組織人員進行現(xiàn)場撲救,20分鐘左右消防車到達現(xiàn)場,經(jīng)過近4小時的撲救,于8日30分左右大火被撲滅,事故得到控制.57當前第57頁\共有103頁\編于星期二\4點山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析
事故原因分析現(xiàn)場勘查、詢問操作人員,查原始數(shù)據(jù),微機記錄,從現(xiàn)場到數(shù)據(jù)經(jīng)認真分析,這次事故發(fā)生是化學品爆炸燃燒所致。中間罐區(qū)存在的化學品主要為C9重芳烴,工作液(主要由C9組成).為了減少生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的冒料損失,生產(chǎn)系統(tǒng)中部分設備的溢流亦匯集于工作液貯槽,加上這可能發(fā)生的情況,中間罐區(qū)存在的化學品除重芳烴外,還會有少量的夾帶的過氧化氫和氧氣。現(xiàn)將事故發(fā)生的三要素分析如下:(一)可燃物1、重芳烴重芳烴系一主要由C9芳烴組成的石化產(chǎn)品,閃點約為540C,可燃氣體,爆炸范圍(體積百分數(shù))為1.1~7.0%,沸程為165~1900C,58當前第58頁\共有103頁\編于星期二\4點山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析
蒸氣壓較低。100C時的蒸氣壓,亦不超過5mmHg,故在當今寒冬天氣,其蒸氣不存在爆炸的危險。且首先發(fā)生事故的工作液中重芳烴占68~70%,2-乙基蒽醌和不燃的磷酸三辛酯占30%左右,按蒸汽壓降低的原理,工作液的蒸氣壓應低于純重芳烴的蒸氣壓,故發(fā)生事故的可能性更小。從接著發(fā)生的芳烴貯槽內(nèi)燃燒而引起的爆炸程度遠輕于Vl503B的狀況看,工作液貯槽Vl503B發(fā)生爆炸非為芳烴蒸氣之故。2、過氧化氫進入中間罐區(qū)的過氧化氫量應極少。過氧化氫可因PH值呈堿性,雜質(zhì)的存在而分解,亦可因溫度的增加而致分解速度增加,分解時放出大量的熱,生成水和氧氣,若濃度高可使生成的水汽化,使容器內(nèi)壓力逐步增加而發(fā)生爆炸.59當前第59頁\共有103頁\編于星期二\4點山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析
過氧化氫本身不可燃。首先發(fā)生事故的Vl503B總?cè)莘e為500m3,其中有50m3回收的工作液較臟雜質(zhì)較多(有可能含少量的過氧化氫),若其中含有過氧化氫,則具備分解、升溫、增壓導致事故的可能,但仔細分析,這可能性很小,甚至可以說沒有。理由是:(1)、過氧化氫分解,若在密封容器中可導致壓力增加。而與Vl503B有溢流管相連的Vl404未出現(xiàn)增壓的跡象;(2)、Vl503B屬堿性工作液,回收的工作液雖可能含過氧化氫,但比酸性的氧化液要低得多,過氧化氫即使分解、放熱,該設備頂部DN500阻火器后的放空口完全可將壓力釋放,而不顯出增壓的情況,該設備也不可能有爆炸的可能。3、氫氣氫化液貯槽Vl105接受來自氫化液過濾器的氫化液,壓力狀況下溶60當前第60頁\共有103頁\編于星期二\4點山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析
于氫化液中的氫氣只在Vl105中釋去壓力而釋放出來,此氫氣經(jīng)Vl105上部的冷凝器,液封放空。Vl105有連續(xù)的注氮裝置,以保持容器內(nèi)的壓力大于大氣壓力,此壓差一般設置在50mmH20左右.確保設備內(nèi)無空氣進入而形成氫、氧的混合物。氫化液貯槽Vl105側(cè)面設有DN400管道經(jīng)-“U”液封去Vl503B。其目的是防突發(fā)事故如停電、雷擊等發(fā)生時,泵停止工作而致工作液外溢。其中U彎的設置是防止Vl105中釋放出來的氫竄入Vl503B,此液封高度800mmH20。正常情況時,Vl105釋放出來的氫經(jīng)其頂部水封放空。為萬無一失,Vl105頂還設一差壓為近200mmH20水封的應急放空口,其作用是萬一經(jīng)冷卻器一條管線不暢時,防止氫氣沖破800mmH20的液封進入Vl503B。通常Vl105頂部兩道水封失靈的概率幾乎為0。故正常生產(chǎn)中氫氣不可能沖破“U”管液封竄入V1503B。61當前第61頁\共有103頁\編于星期二\4點山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析
經(jīng)查閱V1105內(nèi)壓力的歷史記錄發(fā)現(xiàn),1月6日曾有其壓力突破100mmH2O的記錄。因DCS僅設置其上限為105mmH2O,從記錄上限削峰的情況看,如果U管液封又較低,則氫氣沖U液封,竄入V1503B的可能性是存在的。U液封和去V1503B的管道為DN400,即使氫氣沖開液封,亦不可能將液體沖出殆凈,尚可能有部分液體返回液封,并產(chǎn)生一比V1105頂部設置值小的液封,使V1105仍能保持一定的壓力,但V1105中釋放出的氫氣以鼓泡通過U液封進入V1503的可能性存在。進入V1503B的氫氣一部分因密度輕而經(jīng)其頂部的阻火器放空,另一部分則以分子擴散的形式彌漫在V1503B全容器內(nèi)。經(jīng)粗算V1105中釋放出的氫氣可達40~50m3/h,數(shù)小時的氫氣進入V1503B,便可能形成氫氣和氧氣的爆炸性混合物。62當前第62頁\共有103頁\編于星期二\4點山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析(二)、助燃物V1503B系一有DN500放空口的敞開容器,其中的空間為空氣充滿,故空氣體積的21%應為助燃物——氧。(當然過氧化氫產(chǎn)生爆炸無須氧的參與)。(三)、能量提供(火源)1、外來明火V1503B系一較大的容器,高10余米,側(cè)面雖有人孔、管口,但均已封閉或連接有管道,不存在敞口,不可能有外物進入。唯一敞口是其頂部的放空,此口高十余米,且有阻火器,非人力所及,偶然的火源亦幾乎可以排除。2、靜電經(jīng)內(nèi)外雙方調(diào)查,設備、管道等接地完整,正常狀況下不存在靜63當前第63頁\共有103頁\編于星期二\4點山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析
電火花發(fā)生的可能,冬天無雷電,故靜電引起火花亦幾乎可以排除。3、觸媒催化回收入V1503B的工作液屬堿性的工作液,當然包括從氫化工序來的工作液,若將回收的工作液徹底的洗滌,基本上亦可排除觸媒粉塵進入V1503B的可能。但對洗滌工作液的重要性認識不充分時,難免會有因夾帶進入V1503B的觸媒粉塵,此粉塵含有觸媒的活性成分鈀,粉塵大部分沉積于V1503B的底部,亦可能隨回收的工作液進入V1503B時因工作液飛濺而黏附在器壁上。或沉積于V1503B若此粉塵浸沒于回收的工作液中,不與爆炸性混合氣體接觸,無引發(fā)事故之虞。一旦此粉塵裸露在爆炸性混合氣體中,其活性組分鈀便具備了引爆混合氣體的可能。又若此粉塵來自蒸汽盤管上側(cè),則更容易裸露出來。在加上V1503B外撤工作液時,通常向盤管中64當前第64頁\共有103頁\編于星期二\4點山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析
通入蒸汽,便更促進了粉塵中鈀觸媒催化氫氧混合氣體出事的活性。事故后還勘察了飛出的V1503B的頂蓋,發(fā)現(xiàn)頂蓋內(nèi)側(cè)無黑色煙灰粘附。從這一點可以推斷,爆炸物中含碳量低,甚至不含碳。因為工作液、芳烴引起的事故,其設備內(nèi)腔均粘附有一層黑灰和油膩。這一點是否也可能佐證爆炸為氫氧混合物所致。裝置設計中充分認識并體現(xiàn)了必要的防范措施設計。具體為:(1)V1105自動連續(xù)充氮,保持該設備處于正壓下操作,不可能發(fā)生空氣進入。充氮是可滿足將氫稀釋到低于爆炸下限。(2)設備頂部有兩道水封,水封液柱為200mmH2O,V1105中壓力越過此限氣體即自動排出。(3)溢流去V1503B中的管道設計有U液封,此液封液柱高65當前第65頁\共有103頁\編于星期二\4點山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析
800mmH2O,V1105中的氫氣去V1503B時必須突破U液封,而此液封的阻力要大于放空液封的阻力。(4)實際操作中有下列問題認識不清,與事故的發(fā)生有一定的關(guān)聯(lián)性。A、U液封的作用B、工作液清洗的作用C、連續(xù)補氮的作用66當前第66頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
67當前第67頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
上海遠大過氧化物有限公司雙氧水生產(chǎn)裝置3號系統(tǒng)于2006年7月28日晨發(fā)生爆炸。上海市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(安監(jiān)局)會同有關(guān)上級部門(華誼集團、中遠公司)迅速組成事故調(diào)查小組,開展詳細的調(diào)查及筆錄工作,并邀請蒽醌法雙氧水技術(shù)研發(fā)單位黎明化工研究院派員協(xié)助作技術(shù)層面的分析。黎明化工研究院于8月1日下午接到邀請電話,派出鄭懷民副院長、宋凱陸高級工程師兩人于次日趕到現(xiàn)場,并立即開展調(diào)研工作。
一、事故經(jīng)過丁班7月28日7:15時接班后巡檢員巡視到二樓,于7:35時向氫化液貯槽內(nèi)加完兩桶磷酸,準備離開時,看到循環(huán)工作液貯槽爆炸,一團大火伴隨黑煙上升,該巡檢員迅速匍伏外撤到裝置西南側(cè)水泥68當前第68頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
樓梯間,在此過程中聽到了第二次爆炸,巡檢員匆忙撤出險區(qū)。這時凈化塔、萃取塔處亦發(fā)生大火,間隔不久聽到了第三聲爆炸的響聲。第三次爆炸后,3號系統(tǒng)一樓及二樓已為大火彌漫,并濃煙滾滾。萃取塔的液泛使系統(tǒng)產(chǎn)生了紊亂,因液泛導致萃取塔帶水、堿塔帶堿,堿液進入循環(huán)工作液貯槽后,因其密度大于工作液而下沉至槽底,迅速被循環(huán)工作液泵送入氫化塔,而后依次進入氫化液氣液分離器、氫化液貯槽、氧化塔、氧化液貯槽和含雙氧水很多的萃取塔底部,并導致了萃取塔內(nèi)雙氧水的急劇分解。這急劇分解雖不致于使萃取塔發(fā)生爆炸,但分解產(chǎn)生的氣體使萃取塔內(nèi),特別是上部的工作液和濃度較稀的雙氧水單從萃取塔頂?shù)某隽峡谕獬鲆褋聿患?,故迫使其通過位置更高的放空管的支線去高位集料槽。萃取塔急劇69當前第69頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
分解可從已破壞的二樓、四樓視鏡處看到塔內(nèi)件的損壞而得到佐證。循環(huán)工作液貯槽爆炸后,同時發(fā)生了循環(huán)工作液貯槽內(nèi)的工作液猛烈燃燒,將其附近氫化液氣液分離器內(nèi)的工作液中的芳烴加熱而急劇氣化,而使氫化液氣液分離器內(nèi)產(chǎn)生很高的壓力而爆破,并同時引燃氫化液氣液分離器中的氫化液,加劇了火勢。氫化液氣液分離器爆破時,其筒體上的人孔,高速飛出并擊中凈化塔底部擴大室上方約1米處,凈化塔底部擴大室上均被芳烴充滿(其中有芳烴約18m3),這一擊將常壓設備凈化塔壁擊穿(或擊出裂縫),使其中芳烴外泄,并為金屬撞擊的火花引燃,發(fā)生比循環(huán)工作液貯槽處更大的火,此大火竄到二樓,將萃取塔視鏡燒裂,使萃取塔內(nèi)的工作液大量外泄,更助漲了凈化塔周圍的火勢。70當前第70頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
這兩處大火發(fā)生的時間相隔時間甚短,兩處大火將氫化液貯槽,氧化液貯槽內(nèi)的工作液加熱,使其中的芳烴氣化,氧化液貯槽內(nèi)的工作液因含雙氧水并分解,又發(fā)生了氧化液貯槽的爆炸。雖然氫化液貯槽和氧化液貯槽均為大火所烤,因氫化液貯槽在事發(fā)前加了兩桶磷酸(約40L,濃度為86%),且其中沒有雙氧水,所以芳烴蒸氣由放空口噴出去了,壓力得到有效釋放而未發(fā)生爆炸??諝膺^濾器因其中的空氣受熱膨脹,而使筒壁撕裂。部分變形的設備,如氧化塔,則是受高熱所致。堿塔的位移是因進入的雙氧水急劇分解所致。二、事故原因分析1.從DCS歷史記錄中查出,7月28日凌晨5:06時開始,萃取塔頂工作液與水的界面已處于滿量程并持續(xù)近1小時,而后界面短時降低,71當前第71頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
6:41時又滿量程(異常),說明此時萃取塔已發(fā)生液泛;巡檢操作工5:50時發(fā)現(xiàn)高位集料槽液位猛增至90cm高位(異常),說明萃取塔頂、萃余液分離器頂已嚴重冒料,也說明萃取塔內(nèi)H2O2已劇烈分解,但其程度還不致引起其爆炸;事故發(fā)生后立即從萃余液分離器底取樣發(fā)現(xiàn)H2O2濃度7.5%,說明萃取塔液泛后不僅工作液且H2O2也已進入萃余液分離器,同時含有H2O2的工作液也必將進入高位集料槽;從堿塔支耳螺栓的螺母全部被頂?shù)?,其中一個螺栓被支耳壓彎,堿沉降器底板固定螺栓被頂斷,設備少量位移,說明萃取塔出來的H2O2已進入上述兩設備并發(fā)生劇烈分解;由于堿塔內(nèi)H2O2嚴重分解,必然將其塔內(nèi)堿液帶入后續(xù)系統(tǒng),排污不及時嚴重帶堿的工作液很快進入循環(huán)工作液貯槽;5:50、6:40時因高位集料槽兩次高位,操作工將該槽內(nèi)含有H2O2的工作液較大量地排入72當前第72頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
唯一可去的循環(huán)工作液貯槽;至此該槽內(nèi)本該最為潔凈的工作液,卻成了即含堿液、又含H2O2的極易爆炸的混合液體,該設備首先爆炸的條件形成。因此我們認為,高位集料槽中含有H2O2溶液的工作液沿唯一管道排入循環(huán)工作液貯槽,加之系統(tǒng)嚴重異常導致含堿液的工作液進入該設備,是這次爆炸的直接原因。2.該裝置為6月12日投產(chǎn),至爆炸前已運行40余天,總體上看生產(chǎn)基本正常。但事故前一段時間,磷酸消耗量偏大,氧化排污較多,工作液凈化器中的活性氧化鋁已計劃于7月28日更換而未來得及更換等,均不同程度地說明系統(tǒng)中循環(huán)工作液的質(zhì)量不盡理想,加之萃取塔操作可能出現(xiàn)進出液體波動等諸多因素,萃取塔極有可能出現(xiàn)液泛現(xiàn)象。一般情況下,萃取塔出現(xiàn)液泛均有預兆,如塔頂界面73當前第73頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
異常高位,各樓層萃取塔視鏡觀察塔內(nèi)工作液液層增厚,萃取液取樣混濁等,及時處理(詳見工藝操作規(guī)程)均能阻止液泛問題的更一步惡化,直至恢復正常生產(chǎn)。萃取塔液泛是本次爆炸的起因之一,但凌晨約5時從DCS記錄中已能發(fā)現(xiàn)萃取塔頂界面連續(xù)走高至滿刻度,5:50時高位集料槽異常高位至90cm,均已說明并驗證萃取塔已嚴重液泛,此時距爆炸時間7:57時有兩小時,若及時處理(比如迅速降低工作液流量,保持萃取塔正常進、出水,保持工作液酸、堿度正常等),這次事故是可以避免的。因此我們認為,有關(guān)工作人員對異?,F(xiàn)象無足夠的認識,發(fā)現(xiàn)判斷問題不準確,延誤了處理時間,即使于7:15時采取了降流量,7:45時停車等措施,由于較大量的堿液、H2O2溶液已進入有關(guān)設備,最終還是發(fā)生了此次爆炸事故。74當前第74頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析補充說明1.僅僅是萃取塔的液泛,它只能導致萃取塔頂流出的萃余液嚴重帶水。帶出的水在萃余液分離器中來不及有效分離時,便進入了堿塔,使堿液稀釋,密度降低,產(chǎn)生嚴重的帶堿現(xiàn)象,最后使循環(huán)工作液貯槽中循環(huán)工作液的堿度嚴重超標,循環(huán)工作液質(zhì)量變差,僅此一條循環(huán)工作液貯槽不可能爆炸。2.若操作人員未發(fā)現(xiàn)帶堿的嚴重程度(這是假設,不是肯定),堿度超標的工作液于氫化塔中部分加氫后依次進入固定床分離器、氫化液貯槽,再由泵抽送到氧化塔,在進入氧化塔前需加入磷酸,并分析氧化塔流出的工作液(稱氧化液)的酸度,加入的磷酸瞬時可中和堿。呈酸性的氧化液進入萃取塔后也是安全的。若加入的磷酸不足以中和原來的堿度,使氧化液呈堿性,則堿性的氧化液進入萃75當前第75頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
取塔后可促使萃取塔內(nèi)的雙氧水急劇分解,發(fā)生事故(如無錫某廠萃取塔爆炸事故)。3.若氧化液和萃取液始終呈酸性時,發(fā)生萃取塔內(nèi)雙氧水的急劇分解,可認為是由雜質(zhì)引起,此雜質(zhì)主要為重金屬,及其離子。4.萃取塔內(nèi)的雙氧水發(fā)生急劇分解時,將產(chǎn)生大量的氣體,并放出熱量,這熱量加速了分解反應。急劇分解時在短時間內(nèi)放出的氣體將萃取塔塔內(nèi)件損壞,從這一點看可知,這急劇分解雖未破壞萃取塔筒體,其能量也可將工作液和雙氧水大量的沖出萃取塔。沖出的工作液和雙氧水較大部分走萃余液分離器(經(jīng)檢查,其中完全是雙氧水),而后進入堿塔。進入堿塔后,雙氧水遇碳酸鉀溶液急劇分解,氣體產(chǎn)生的沖擊力使堿塔發(fā)生垂直位移。堿塔流出的工作液中可嚴重夾帶堿液液滴,而其中的雙氧水一部分已經(jīng)分解。在76當前第76頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
前進的過程中,工作液既夾帶了堿液,又夾帶有雙氧水,于工作液凈化器中雙氧水還要分解一部分(因為工作液凈化器中的活性氧化鋁含有Na2O的成份),當其進入循環(huán)工作液貯槽時,雖含有較多的堿液,但雙氧水的含量已很低了,故一般已不具備爆炸的危險。5.原來的裝置中,堿塔后均有一個堿沉降槽,一個堿分離器,希望達到雙重保護,使工作液中夾帶的堿液液滴盡量多的被分離掉,盡量少的被夾帶進入后續(xù)系統(tǒng)。現(xiàn)3#系統(tǒng)堿塔后僅一臺堿沉降槽,客觀上少一臺設備,使堿液液滴進入后續(xù)系統(tǒng)少了一道關(guān)卡。實際上系統(tǒng)嚴重帶堿而未能擋住,與少一臺分離器,降低分離效果是有關(guān)系的。6.萃取塔頂沖出的工作液和雙氧水的另一部分進入高位集料槽。原來,高位集料槽的出口是將槽內(nèi)的物料撤出系統(tǒng),經(jīng)處理后再回77當前第77頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
收利用?,F(xiàn)3#系統(tǒng)高位集料槽的出口只能去循環(huán)工作液貯槽,而別無其它選擇,這樣就向含的堿循環(huán)工作液貯槽中補入了遇堿能急劇分解的雙氧水,這就導致了循環(huán)工作液貯槽的爆炸。7.循環(huán)工作液貯槽中的工作液是系統(tǒng)中最潔凈的,回收的物料補入系統(tǒng)中時都必須經(jīng)徹底清洗后,再經(jīng)堿塔、堿分離器、工作液凈化器,而后再進入循環(huán)工作液貯槽。現(xiàn)3#系統(tǒng)中,工作液或其它物料可直接進入循環(huán)工作液貯槽在設計上是錯誤的。8.雙氧水的分解并不是瞬時完成,而是分解產(chǎn)生氣體,放熱加速分解,最后因容器不能承受產(chǎn)生的壓力而爆炸。[起始狀態(tài)為20℃,雙氧水作絕熱分解,濃度為10%時,體積增加45倍;濃度為20%時,體積增加296倍]。9.循環(huán)工作液貯槽底部的盲區(qū)可容納密度較大的堿液和雙氧水,該78當前第78頁\共有103頁\編于星期二\4點上海遠大有限公司“7.28”爆炸事故及分析
槽的出口管道(循環(huán)工作液泵的進口)與槽底有一距離(設備制作工藝要求)使得這一部分的液體無法由循環(huán)工作液泵抽出。79當前第79頁\共有103頁\編于星期二\4點柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報告一、事故經(jīng)過柳化盛強公司10萬噸/年雙氧水裝置,在黎明院試車組現(xiàn)場指揮下于2006年12月12日投氫試生產(chǎn)。經(jīng)過幾天的運行,生產(chǎn)狀況較平穩(wěn),在12月16日二班接班時,過氧化氫生產(chǎn)情況正常,主要工藝參數(shù)控制為:循環(huán)工作液流量520m3/h,氫氣流量1817Nm3/h,萃取純水流量9.5m3/h,萃取液流量11.9m3/h,萃取塔界面DCS為96.5%(相對應的現(xiàn)場實際液位為105cm,液位計總高為180cm,即為58%)。因萃取塔界面偏高點(一般控制在1/3-1/2),接班后在黎明院試車組指揮下,將萃取塔進水量由9.5m3/h減至9m3/h,8:30左右萃取塔界面穩(wěn)定在90%(現(xiàn)場為100cm左右)。8:30左右在黎明院試車組指揮下投用后處理白土床B(白土床A為正在使用),先將白土床B出口閥打開后,再將白土床B進口閥開至15%,然后,80當前第80頁\共有103頁\編于星期二\4點柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報告
現(xiàn)場操作人員用手摸管道確認白土床B正常出料后,將白土床A進口閥關(guān)至50%(之前是全開),白土床B頂部壓力為0,切換過程于9:00左右完畢。約9:30,正在運行中的循環(huán)工作液貯槽發(fā)生爆炸著火事故,系統(tǒng)做緊急停車處理,經(jīng)過約10分鐘的撲救,火被徹底撲滅,此事故未造成人員傷亡,除循環(huán)工作液貯槽及放空氣冷凝器殼體損壞外,周圍設備未損壞。事故發(fā)生的可能性為找出事故發(fā)生的原因并有針對性采取相應防范措施,避免類似事故的發(fā)生,柳化公司和黎明院雙方人員經(jīng)共同分析討論,提出引起循環(huán)工作液貯槽爆炸的幾種可能如下:1.芳烴蒸氣爆炸81當前第81頁\共有103頁\編于星期二\4點柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報告
循環(huán)工作液貯槽全容積94.5m3,事故發(fā)生前操作液位為47%,貯槽上方約47.5m3為混合氣體(芳烴蒸氣、空氣等),可能具有可燃、可爆性質(zhì),有發(fā)生爆炸的可能性。但從爆炸后的循環(huán)工作液貯槽的頂蓋內(nèi)腔較為潔凈的情況看,不符合芳烴(工作液)著火或爆炸的征狀(應粘附很多黑灰、油膩),由此可基本排除芳烴蒸氣爆炸。2.雙氧水遇堿分解發(fā)生爆炸如果萃余液中H2O2含量過高,雙氧水遇堿分解會釋放大量氧氣和熱量,熱量再使水變成水蒸汽,也有可能使循環(huán)工作液貯槽發(fā)生超壓爆炸。3.氫氣或混合氣體(氫氣、芳烴蒸氣、空氣)爆炸如是氫氣爆炸,則可能是氫氣通過白土床的加氮閥或蒸汽閥(連至82當前第82頁\共有103頁\編于星期二\4點柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報告
氫化塔)漏入,而通過事故后試壓情況看,加氮氣快開閥、副線閥、白土床B加氮氣閥都不漏,僅白土床A加氮閥有漏,且從儀表歷史記錄查閱,氮氣管道壓力沒有低過氫氣管道壓力。柳化公司認為氫氣竄入氮氣系統(tǒng)而引起循環(huán)工作液貯槽爆炸的可能性不大(備注:儀表歷史記錄只能保存12月11日以后二、結(jié)論1.柳化公司認為,由于原B白土床上部存積的混合可燃氣體(可能有氫氣、芳烴蒸氣和空氣等),加上雙氧水分解釋放出的氧氣和熱量,自循環(huán)工作液貯槽內(nèi)造成壓力急驟上升而拉裂貯槽與頂蓋的連接焊縫產(chǎn)生火花,或者是循環(huán)工作液貯槽內(nèi)氣量膨脹導致氣體流速過快產(chǎn)生火花,引發(fā)混合氣體的爆炸。2.黎明院認為,白土床B上部存積的混合可燃性氣體(可能有氫氣、83當前第83頁\共有103頁\編于星期二\4點柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報告
芳烴蒸氣和空氣等),進入循環(huán)工作液貯槽,該貯槽頂蓋因顫動拉裂內(nèi)撐筋板與頂蓋或筒體的某處焊縫而產(chǎn)生的火花,引發(fā)混合氣體的爆炸。三、經(jīng)討論得出的整改措施1.嚴格控制各項工藝指標,不允許超指標運行。2.按設計圖紙的技術(shù)要求重新焊接循環(huán)工作液貯槽頂蓋、氧化液貯槽頂蓋,氫化液貯槽頂蓋暫不返修。3.除日常操作必需的管線外,因氫氣泄漏有可能產(chǎn)生危險的連接管線均用盲板隔斷。四、其他完善措施1.進白土床的加氮管線多增加一道閥,再在雙道閥之間加一排導淋閥,且加氮閥上盲板,待白土床再生時再拆除。84當前第84頁\共有103頁\編于星期二\4點柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報告2.循環(huán)工作液貯槽加裝一個安全泄壓水封,具體按氧化液貯槽泄壓水封圖制作。3.設計增加一個100m3氮氣貯罐,與現(xiàn)有的25m3氮氣貯罐聯(lián)通。4.循環(huán)工作液貯槽和氧化液貯槽上加一取樣分析閥,定期分析其內(nèi)氣體成分,視具體情況再定是否加補氮氣管。5.成品中間貯槽頂部的安全翻蓋措施有效,但放空管口要包好濾布,防止粉塵吹入貯槽。6.循環(huán)工作液貯槽的放空冷凝回流液管在插入管開幾個小孔,防止氣阻現(xiàn)象。7.氮氣過濾器后管線增加壓力報警裝置,信號引入DOS。8.因萃取塔界面顯示的儀表和現(xiàn)場的采集點高度不一樣,讀數(shù)不一致,由儀表測試后出一份對照表,準確顯示實際界面,保證化工生產(chǎn)。85當前第85頁\共有103頁\編于星期二\4點浙江:龍鑫化工雙氧水生產(chǎn)車間發(fā)生爆炸事故
86當前第86頁\共有103頁\編于星期二\4點浙江:龍鑫化工雙氧水生產(chǎn)車間發(fā)生爆炸事故
2006年6月15日上午8時05分,龍泉市城郊的浙江龍鑫化工有限公司雙氧水生產(chǎn)車間發(fā)生嚴重爆炸事故,造成兩人失蹤,一人受傷。由于事發(fā)地位于甌江上游,當?shù)赜嘘P(guān)方面緊急堵截污染源。15日晚,麗水、溫州兩地環(huán)保部門均稱,他們會對甌江水質(zhì)進行24小時監(jiān)測。1、四地消防隊員緊急馳援龍鑫化工有限公司距離龍泉市區(qū)約2公里。上午10時左右,由于火勢過大,現(xiàn)場無法接近,參與搶險的消防隊員不得不暫時撤離到廠區(qū)大門處。中午12時左右,龍鑫化工公司的另一個車間又發(fā)生了爆炸起火。到15日下午1時左右,化工公司發(fā)生了幾十起小爆炸。據(jù)撤離現(xiàn)場的工人介紹,最先發(fā)生爆炸起火的是該工廠去年下半年才完成技改投產(chǎn)的一條新生產(chǎn)線,事故發(fā)生在夜班工人和早班工人交接班之時。
87當前第87頁\共有103頁\編于星期二\4點浙江:龍鑫化工雙氧水生產(chǎn)車間發(fā)生爆炸事故
事故發(fā)生后,麗水市消防支隊迅速調(diào)集慶元、云和、蓮都等縣市區(qū)的消防力量趕赴現(xiàn)場搶險。由于火勢較大,發(fā)生爆炸的又是化工車間,麗水方面隨后向省消防總隊求助。溫州市消防支隊特勤大隊和瑞安市消防大隊出動3輛后勤供給車,攜帶11噸泡沫滅火劑于下午5時許趕到現(xiàn)場,并馬上投入滅火救援工作。同時馳援的還有寧波、金華兩地的消防官兵。經(jīng)過消防人員12小時的撲救,到昨晚,明火基本撲滅。2、人員撤離公路封道事故發(fā)生后,龍泉市委、市政府立即成立了臨時搶險救援指揮部,負責爆炸現(xiàn)場的救援搶險指揮工作,并啟動了緊急搶險應急預案,組織消防、公安、安監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)貿(mào)、衛(wèi)生、水利、電力等部門開展救援。88當前第88頁\共有103頁\編于星期二\4點浙江:龍鑫化工雙氧水生產(chǎn)車間發(fā)生爆炸事故
指揮部在第一時間將廠內(nèi)的近200位工人撤離廠區(qū),并組織當?shù)馗刹繉Ψ綀A一公里以內(nèi)的群眾進行安全撤離,對途經(jīng)化工廠的村沈線公路進行封道,嚴禁車輛和人員進入事發(fā)現(xiàn)場。3、想方設法控制污染龍鑫化工廠位于龍泉市龍淵街道。據(jù)介紹,龍淵街道被甌江的源頭龍泉溪分為南北兩部分,龍泉溪往東匯入緊水灘水庫和石塘水庫,隨后注入甌江,流經(jīng)麗水市區(qū)和溫州市區(qū)之后匯入東海。據(jù)消防部門稱,化工廠幾十次連續(xù)爆炸形成了大量黑色濃稠煙霧,并產(chǎn)生大量有毒有害氣體。事故發(fā)生后,有關(guān)方面關(guān)閉了廠內(nèi)的所有下水管道,大部分的污染水被堵截在廠內(nèi)的應急池內(nèi),小部分溢出的地表水投入了大量的活性炭凈化。同時,施救人員已運來大量砂石,堵住爆炸地污水進入龍泉溪的入口,防止甌江水源受到污染。89當前第89頁\共有103頁\編于星期二\4點浙江:龍鑫化工雙氧水生產(chǎn)車間發(fā)生爆炸事故
麗水環(huán)保部門已對事發(fā)地甌江流域水質(zhì)進行了采樣,但檢驗結(jié)果要到今天上午才能出來。據(jù)麗水市環(huán)境監(jiān)察支隊尤招賢支隊長稱,從事發(fā)水域至麗水市區(qū),中途有三座大型水庫,目前正在待命,一旦發(fā)現(xiàn)污染源,將馬上進行截留,確保萬無一失。溫州市環(huán)保局副局長謝海平告訴記者,溫州市區(qū)目前飲用水的水源大部分取自珊溪水庫和澤雅水庫,位于鹿城區(qū)臨江鎮(zhèn)山根村的甌江取水口只是備用應急取水口。同時,溫州環(huán)保部門在位于青田和永嘉交界斷面設有一個自動監(jiān)測站,將24小時不間斷對水質(zhì)進行監(jiān)測,如果發(fā)現(xiàn)有異常情況,將立即處理?,F(xiàn)在,事故原因仍在調(diào)查中,爆炸對環(huán)境的影響也正在檢測中。4、爆炸中有兩人失蹤在化工廠爆炸中有兩人失蹤,均為化工廠工人,一男一女,年90當前第90頁\共有103頁\編于星期二\4點浙江:龍鑫化工雙氧水生產(chǎn)車間發(fā)生爆炸事故
齡分別為38歲和42歲,另一名燒傷工人已被送往溫州搶救。6月19日,麗水市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局通報了造成浙江龍鑫化工有限公司雙氧水車間“6·15”爆炸事故的直接原因。根據(jù)事故調(diào)查組和有關(guān)專家對爆炸事故現(xiàn)場勘察以及調(diào)查取證,查明爆炸事故直接原因為:“操作工楊某某在做工作液回收工作時,配制釜內(nèi)的工作液中含有的雙氧水劇烈分解,在配制釜人孔蓋沒有打開的情況下(按操作規(guī)程應該打開)無法得到及時泄壓,引發(fā)爆炸起火,然后引燃引爆車間其他裝置中的工作液及有機原料,繼而引發(fā)大火,并蔓延到其他車間?!?1當前第91頁\共有103頁\編于星期二\4點太陽紙業(yè)濟寧福利達化工有限公司事故分析一、事故概況(一)發(fā)現(xiàn)過程過氧化氫裝置在完成安裝、水試后,于2008年12月
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五年度兒童娛樂攤位租賃與兒童游樂服務合同4篇
- 二零二五版車輛事故鑒定、理賠及維修服務合同3篇
- 2025年度儲罐租賃及安全風險評估合同4篇
- 2025年外研版三年級起點七年級歷史上冊月考試卷含答案
- 2025年人教A新版九年級物理下冊月考試卷含答案
- 無人配送技術(shù)在餐飲業(yè)的應用研究-洞察分析
- 2025年北師大版八年級科學下冊階段測試試卷含答案
- 2025年新科版九年級歷史下冊月考試卷含答案
- 2025年上外版七年級生物下冊月考試卷
- 2025年滬科版八年級地理下冊階段測試試卷含答案
- 心理劇在學校心理健康教育中的應用
- 2025年北京生命科技研究院招聘筆試參考題庫含答案解析
- 九年級數(shù)學上冊期末復習綜合測試題(含答案)
- 2025年月度工作日歷含農(nóng)歷節(jié)假日電子表格版
- 開展個人極端案事件防范工作總結(jié)【四篇】
- 2024中國智能駕駛城區(qū)NOA功能測評報告-2024-12-智能網(wǎng)聯(lián)
- 山西省呂梁市2023-2024學年高二上學期期末考試數(shù)學試題(解析版)
- 2024年市場運營部職責樣本(3篇)
- 2024體育活動區(qū)鋪沙子(合同)協(xié)議
- 《中華人民共和國機動車駕駛?cè)丝颇恳豢荚囶}庫》
- 2024年VB程序設計:從入門到精通
評論
0/150
提交評論