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閃蒸釜輸料堵塞的緣由分析及預(yù)防措施許雄杰 宗林 曹雄聚丙烯車間1990年破土開工,199220238臺(tái)聚合釜,74萬噸/用極其重要,其能否正常運(yùn)作直接打算了生產(chǎn)的持續(xù)性和后續(xù)系統(tǒng)操作的穩(wěn)定性。因此,保。閃蒸釜輸料現(xiàn)狀分析12m3聚合釜,10m3閃蒸釜配套操作〔F311除外。閃蒸釜φ100mm輸割成拴狀(即一段粉料柱,一段氣柱)。多年的生產(chǎn)實(shí)踐覺察,聚丙烯粉料夾帶塊料是輸料堵塞的主要緣由。正常平穩(wěn)操作,一般不會(huì)發(fā)生閃蒸釜輸料堵塞現(xiàn)象,然而隨著DJD-Z等高效生,給日常生產(chǎn)運(yùn)行增加不少操作難題。聚丙烯粉料夾帶塊料,可使閃蒸釜輸料不暢,甚至烯單耗的降低。塊料產(chǎn)生緣由分析聚丙烯粉料夾帶塊料,影響了裝置的安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行,事實(shí)上,國內(nèi)外同類裝的緣由。催化劑和活化劑過量,聚合反響猛烈烯的少量雜質(zhì)。因此,活化劑參加量除了與催化劑量有關(guān),還與原料丙烯質(zhì)量有很大關(guān)系。聚丙烯裝置在精制系統(tǒng)裝有水含量在線10μg/g,確定單釜催化劑60~75g,活化劑300~550ml。但精制系統(tǒng)進(jìn)料量偏高時(shí),粗丙烯雜質(zhì)脫10μg/g。為了消退雜質(zhì)影響,激活聚合反響,通聚丙烯粉料局部塑化結(jié)塊。掌握不佳,產(chǎn)生過度干鍋55以致設(shè)備老化,聚合釜夾套結(jié)垢,聚合釜換熱力量逐步減弱;再者裝置DCS系統(tǒng)仍以傳統(tǒng)的熱的作用下,聚合釜溫度漸漸上升,導(dǎo)致回收后聚合釜溫度往往超過60℃甚至70℃,發(fā)生過度干鍋,引起聚丙烯粉料局部塑化結(jié)塊。尾氣回收系統(tǒng)負(fù)荷大,聚丙烯粉料在聚合釜停留時(shí)間過長DJD-Z型催化劑的活性壽命超過6h3.~6.0h,催化劑活性仍未釋放完全。20234/年,并引進(jìn)膜分別工藝,而氣柜猶未擴(kuò)容優(yōu)化,與裝置產(chǎn)能組合不配套。由于產(chǎn)量上升,在生產(chǎn)頂峰期,尾氣處理量聚丙烯粉料局部塑化結(jié)塊。閃蒸釜輸料堵塞推斷及處置措施生產(chǎn)操作中,可借助DCS的閃蒸釜輸料釜壓趨勢變化及儲(chǔ)料倉載荷推斷堵塞狀況,供給處置依據(jù)。釜壓長時(shí)間無變化,儲(chǔ)料倉未滿卻無輸料動(dòng)靜,則堵塞一般發(fā)生在輸料管道或儲(chǔ)蒸空釜充壓沖擊輸料管線,將塊料推動(dòng)儲(chǔ)料倉;假設(shè)無效,通知閃蒸外巡至儲(chǔ)料倉頂部觀察,假設(shè)進(jìn)料閥被塊料卡住則活動(dòng)進(jìn)料閥輾碎塊料,再用空釜充壓掃凈碎塊;假設(shè)進(jìn)料閥難關(guān)動(dòng),則進(jìn)料閥閥芯卡死,需停頓輸料排凈輸料系統(tǒng)壓力,最終拆開進(jìn)料閥疏通閥芯。釜壓下降快,輸料管道內(nèi)只有氣流聲,則堵塞一般發(fā)生在閃蒸釜出口或卸料閥閥無效,則卸料閥閥芯卡死,需停頓輸料排凈輸料系統(tǒng)壓力,最終拆開卸料閥疏通閥芯。上述狀況假設(shè)推斷正確處理準(zhǔn)時(shí),輸料恢復(fù)在1h以內(nèi),一般不影響聚合持續(xù)生產(chǎn),假設(shè)狀況嚴(yán)峻,塊料較大較多,完全卡死在閃蒸釜出口或輸料管道內(nèi),此時(shí)充壓吹掃無效,且管道。輸料堵塞預(yù)防措施優(yōu)化精制系統(tǒng),嚴(yán)格掌握雜質(zhì)含量2023改造,進(jìn)一步提高精制后的丙烯純度。自煉廠的“兩降一提”技術(shù)攻關(guān)開展后,車間針對(duì)精制系統(tǒng)先后進(jìn)展兩次技術(shù)改造和科技投入:〔1〕實(shí)施回收丙烯直輸氣分裝置精餾回?zé)捁に?,尾氣回收的丙烯返回氣分裝置精餾回大。而將尾氣回收的丙烯回?zé)?,使得進(jìn)入精制系統(tǒng)的粗丙烯雜質(zhì)更少,精制系統(tǒng)負(fù)荷降低,進(jìn)而提高精制后的丙烯純度?!?〕10μg/g,將不合格丙烯在精制系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)精制,直至到達(dá)聚合投料要求。上述精制系統(tǒng)技造工程投入低,見效快,相繼投產(chǎn)后,經(jīng)標(biāo)定觀看,精制系統(tǒng)雜質(zhì)祛除更徹底,精制后丙烯純度更高,催化劑、活化劑用量更穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量更優(yōu)良,進(jìn)一步降低了閃蒸釜輸料堵塞的次數(shù)。開展技術(shù)攻關(guān),準(zhǔn)確掌握兩劑加料量由于間歇式聚丙烯生產(chǎn)工藝的特別性,DCS掌握程序比較簡單,催化劑、活化劑加料量準(zhǔn)確掌握比較困難,為此,車間特地組織開展相關(guān)技術(shù)攻關(guān)工作。加強(qiáng)精細(xì)化治理,完善分裝考核制度,提高分裝精度,防止催化劑在分裝過程中與空氣長時(shí)間接觸,保證催化劑活性,進(jìn)一步穩(wěn)定單釜催化劑加料量。通過標(biāo)定計(jì)算,覺察活化劑單釜實(shí)際加料量明顯低于DCS顯示的物料值;排查DCS掌握源程序也覺察,活化劑計(jì)量式未考慮計(jì)量罐變徑對(duì)計(jì)量的影響,存在較大偏差,了一系列工作:a測量活化劑計(jì)量罐尺寸,計(jì)算各部位體積;b解讀DCS掌握源程序,協(xié)同儀表車間修改活化劑計(jì)量算法,并對(duì)其它對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)展調(diào)整;c更換故障閥門,調(diào)整閘閥開度,延長計(jì)量罐的補(bǔ)料時(shí)間,提升準(zhǔn)確掌握質(zhì)量。組織人員采集單釜催化劑、活化劑消耗數(shù)據(jù),并建立數(shù)學(xué)模型,繪制鋁鈦比趨勢圖,探討鋁鈦比的最優(yōu)值,重確定單釜兩劑加料量。技術(shù)攻關(guān)完成后,催化劑、活化劑單釜加料量明顯降低,且更加穩(wěn)定。定期化學(xué)清洗,改善聚合釜傳熱力量循環(huán)水在聚合釜夾套和U型管中長期流淌,簡潔形成一層水垢,使聚合釜總傳熱系數(shù)降低。針對(duì)聚合釜傳熱力量偏弱的問題,可對(duì)聚合釜定期進(jìn)展化學(xué)清洗。依據(jù)理論公式K=1/〔1/α
+1α+δλ+Re+Re,對(duì)化學(xué)清洗后的聚合釜進(jìn)展傳熱核算,式中:0 i 0 iδ—聚合釜壁厚,30mmαi—聚合釜內(nèi)壁對(duì)流傳熱系數(shù),有機(jī)物取500W/〔cm2?℃〕α0—聚合釜外壁對(duì)流傳熱系數(shù),循環(huán)冷水取1500W/〔cm2?℃〕λ—聚合釜釜壁材料的導(dǎo)熱系數(shù),16MnR45W/〔cm2?℃〕Re—聚合釜內(nèi)壁聚丙烯薄層熱阻,取2.0×10-3m2?℃/WiRe0—聚合釜外壁污垢熱阻,閱歷值取3.4394×10-4m2?℃/W80100%的垢層,在計(jì)算總傳熱系數(shù)過程中承受局部抱負(fù)化狀態(tài),則:清洗前K=1/〔1/1500+1/500+0.03/45+3.4394×10-4+2.0×10-3〕=176.14w/〔cm2?℃〕清洗后K’=1/〔1/1500+1/500+0.03/45+3.4394×10-4×0.2〕=293.93W/〔cm2?℃〕因此K’/K=293.93/176.14=1.67,即傳熱系數(shù)增大了67%。依據(jù)上述核算,經(jīng)化學(xué)清67%,根本能解決撤熱困難的問題。PID,提升掌握質(zhì)量裝置自動(dòng)掌握承受浙江中控的JX-300X系統(tǒng),在掌握方案上以傳統(tǒng)的單回路掌握為主,缺乏生產(chǎn)閱歷,以致循環(huán)水量與聚合釜溫度的聯(lián)鎖掌握PID數(shù)值設(shè)置不合理,造成聚合反響粉料局部塑化結(jié)塊。明顯,優(yōu)化聯(lián)鎖掌握PID,提升掌握質(zhì)量勢在必行。組織生產(chǎn)技術(shù)與自控技術(shù)人員,采集運(yùn)行數(shù)據(jù),排查DCS掌握源程序,調(diào)整PID參數(shù),切實(shí)讓DCS自控系統(tǒng)效勞于生產(chǎn)。組織現(xiàn)場操作人員,聯(lián)合儀表車間,排查循環(huán)水系統(tǒng)各閥運(yùn)作狀況,更換故障閥門,努力實(shí)現(xiàn)信息反響快速,DCS掌握撤熱準(zhǔn)時(shí),確保過程在“自動(dòng)”模式下平穩(wěn)運(yùn)作,提升過度、恒壓階段掌握質(zhì)量。減輕尾氣回收系統(tǒng)負(fù)荷,確保聚合釜噴料準(zhǔn)時(shí)聚合反響完成后,先高壓回收至1.3MPa,然后噴料,噴料過程的氣相丙烯全部進(jìn)入尾氣保聚合釜噴料準(zhǔn)時(shí),降低聚丙烯粉料局部塑化結(jié)塊風(fēng)險(xiǎn),減輕尾氣回收系統(tǒng)負(fù)荷是關(guān)鍵。2023年檢修期間,車間利用舊有的設(shè)備、管線,增中壓回收工藝〔見圖1。聚合釜高壓回收完成后,由精氮罐連續(xù)回收,聚合釜壓力可降至0.8MPa,減輕了尾氣回收系統(tǒng)負(fù)荷,到達(dá)避開高負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)不能準(zhǔn)時(shí)噴料而造成聚丙烯粉料局部塑化結(jié)塊的目的削減丙烯鋪張。1增加中壓回收后的流程總結(jié)本文通過分析閃蒸釜輸料存在的操作難題,從工藝選擇、設(shè)備狀況及生產(chǎn)操作等方面探討閃蒸釜輸料堵塞的緣由性。,嚴(yán)格掌握雜質(zhì)含量,進(jìn)一步穩(wěn)定催化劑、活化劑單釜用量,防止爆聚,削減塊料產(chǎn)生。開展技術(shù)攻關(guān),提高催化劑分裝精度,修改調(diào)整活化劑計(jì)量系統(tǒng),準(zhǔn)確掌握兩劑加料量,
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