苯胺生產(chǎn)過程中存在問題分析_第1頁(yè)
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苯胺生產(chǎn)過程中存在問題分析_第3頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

、氫氣柜進(jìn)口緩沖罐水擊事故(12008年11月,苯胺開車時(shí),氯堿部氫氣進(jìn)入氣柜后,氣柜的進(jìn)口緩沖罐發(fā)出很大的液體撞擊聲,伴隨著進(jìn)口氫氣管道的管架劇烈晃動(dòng),然后緊急通知氯堿停氫氣。(2)原因分析:在氯堿部的氫氣進(jìn)入氣柜后,苯胺裝置安排氫氣緩沖罐加0.07MPa氫氣撞擊緩沖罐內(nèi)部的水造成管架劇烈晃動(dòng)。氫氣柜進(jìn)口和出口的緩沖罐的作用:一是在停車時(shí)加水形成水封,防止氫氣因閥門不嚴(yán)而產(chǎn)生氫氣泄漏。二是可以排出氫氣中夾帶的水。(3)預(yù)防措施:氣柜進(jìn)出氫氣前要排出緩沖罐中的水。、苯胺焦油噴濺事故()事故過程:2009年2月,苯胺裝置在裝焦油時(shí),焦油噴濺在操作人員身上,地面噴濺大量焦油。(2無法排出,操作人員用吹掃蒸汽吹除管道內(nèi)部的焦油,橡膠管內(nèi)部的焦油噴濺,導(dǎo)致焦油噴濺在操作人員身上。(3)預(yù)防措施:蒸焦油:1、每5天包裝一次焦油,包裝前蒸餾焦油控制最高溫度小于120度,且殘液冷凝器下料較小時(shí),停止蒸焦油,準(zhǔn)備包裝。包裝時(shí)間為逢、逢0日期2、每當(dāng)殘液釜液位達(dá)到6080汽,控制最高溫度小于110度,不宜把殘液蒸得太干。包焦油:1、殘液釜停止蒸餾后,破真空立即包焦油。2、將準(zhǔn)備好的焦油桶擺放整齊,打開焦油桶大蓋及小蓋,大蓋進(jìn)焦油,小蓋作為出氣孔,包裝焦油時(shí)定期檢查焦油桶內(nèi)數(shù)量,防止焦油溢出,當(dāng)焦油離桶頂10CM左右時(shí),關(guān)閉裝焦油閥門。3、當(dāng)焦油無法排出時(shí),一是更換橡膠管,二是采取以下措施:打開殘液釜根閥,關(guān)閉排焦油閥門,微開蒸汽閥,把管道內(nèi)的焦油反吹到殘液釜內(nèi),管道疏通后,再按正常程序包裝焦油。4、當(dāng)焦油全部放完后,用蒸汽吹除干凈放料管道內(nèi)的焦油,焦油桶擺放整齊并加蓋。5、如有意外情況滴落在地面上的焦油,及時(shí)用鹽酸清洗地面。6、包裝焦油時(shí),應(yīng)佩戴手套和面罩等防護(hù)用品。7、包焦油時(shí),應(yīng)根據(jù)液位計(jì)算或用蒸汽反沖驗(yàn)證焦油是否全部排凈,確保殘液釜內(nèi)無剩余殘液,包完焦油后,關(guān)閉殘液釜根閥。、硝基苯廢酸換熱器泄漏事故(12009年2月23日,調(diào)度發(fā)現(xiàn)循環(huán)水池內(nèi)泡沫多,隨檢測(cè)PH值為2左右,顯示強(qiáng)酸性,有大量酸進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)。(220%左右,初步分析廢酸有高位槽進(jìn)入廢酸換熱器,然后由廢酸換熱器循環(huán)水進(jìn)水閥門倒流至循環(huán)水池,造成循環(huán)水呈酸性。然后循環(huán)水大量排污置換,用堿液中和,防止了設(shè)備大面積腐蝕。(3PH值的定期檢測(cè)。、新氫壓縮機(jī)突然停()事故過程:2009年2月,苯胺內(nèi)操發(fā)現(xiàn)苯胺裝置新氫壓縮機(jī)停,隨后發(fā)現(xiàn)硝基苯加料泵、循環(huán)水泵等傳動(dòng)設(shè)備停,然后按緊急停車處理。(2)原因分析:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):苯胺配電室一開關(guān)燒壞,導(dǎo)致部分傳動(dòng)設(shè)備斷電。(3)預(yù)防措施:加強(qiáng)內(nèi)操、外操人員對(duì)事故預(yù)案的培訓(xùn),強(qiáng)化效果,確保事故狀態(tài)下安全停車。、軟水低壓泵進(jìn)口閥門打不開()事故過程:2009年1月,硝基苯裝置軟水低壓泵機(jī)封壞,準(zhǔn)備切換至備用泵運(yùn)行,在切換過程中,備用泵進(jìn)口閥門打不開,導(dǎo)致硝化水洗崗位無水運(yùn)行一段時(shí)間。(2)原因分析:由于軟水低壓泵進(jìn)口閥門長(zhǎng)時(shí)間沒有開關(guān),閥門開啟不靈活。(3)預(yù)防措施:嚴(yán)格執(zhí)行傳動(dòng)設(shè)備定期切換的規(guī)定。、硫酸泵進(jìn)口管道凍結(jié)事故(12009年1月,硝基苯裝置沒有硫酸使用,導(dǎo)致硝化停車。(2)原因分析:濃縮崗位硫酸罐液位到達(dá)約5%左右時(shí),崗位操作人員切換另一儲(chǔ)罐,由于另一儲(chǔ)罐出口閥門和管道凍結(jié),無法正常使用,導(dǎo)致硝化無硫酸使用被迫停車。(3防凍保溫工作。、硝基苯初餾塔循環(huán)管堵塞事故()事故過程:2009年2月,硝基苯初餾塔在開車過程中,全部打開再沸器加熱蒸汽,而塔釜溫度沒有明顯上升,初步確認(rèn)是再沸器循環(huán)管堵塞。(2)原因分析:停車降溫后,把初餾塔內(nèi)部的物料全部采到精餾塔中,然后加水煮塔,把廢水放到水洗緩沖罐中后,拆循環(huán)管沖洗,發(fā)現(xiàn)有大量類似鐵銹的物質(zhì),可能堵塞了循環(huán)管。(3)預(yù)防措施:一是嚴(yán)格控制中和鍋出口PH值在-10之間;二是每隔三個(gè)月左右煮塔一次;三是發(fā)現(xiàn)蒸汽開度較大而塔釜溫度難以上升的情況立即停車煮塔處理。、不銹鋼設(shè)備腐蝕()事故過程:2008年,硝基苯、濃縮在試漏及水聯(lián)動(dòng)過程中,不銹鋼設(shè)備大面積腐蝕。(2)原因分析:硝基苯、濃縮在試漏及水聯(lián)動(dòng)過程中,使用的一次水含氯根嚴(yán)重超標(biāo),導(dǎo)致不銹鋼設(shè)備腐蝕。()預(yù)防措施:嚴(yán)格控制循環(huán)水濃縮倍數(shù),控制氯根含量小于g∕L。、萃取鍋內(nèi)廢酸倒吸至原苯管道事故(12008年11月,硝化在停車檢修期間,值長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)原苯加料調(diào)節(jié)閥附近的管道腐蝕漏酸。(2)原因分析:硝化停車后,停原苯加料泵及管道伴熱,管道內(nèi)的物料溫度降低,體積變小,由于原苯進(jìn)硝化鍋是插底管,停車后沒有及時(shí)關(guān)閉調(diào)節(jié)閥及閥門導(dǎo)致廢酸倒吸到原苯管道中,發(fā)生腐蝕。(3)預(yù)防措施:停車后立即關(guān)閉調(diào)節(jié)閥及手動(dòng)閥門,防止發(fā)生倒吸事故。10、流化床分布板堵塞(12008年11月,在使用舊催化劑開車過程中,流化床投料負(fù)荷低,硝基苯投料一般高于1.5m∕h,還原終點(diǎn)超標(biāo);流化床分布板壓3差大,同時(shí)分布板壁溫接近270度。(2)原因分析:催化劑再生后,檢修分布板時(shí)發(fā)現(xiàn),在流化床進(jìn)氣管中有大量鐵銹和少量催化劑,分布板大部分風(fēng)帽的間隙堵塞,原因一是還原系統(tǒng)安裝完成后長(zhǎng)時(shí)間沒有使用,系統(tǒng)內(nèi)的鐵銹堵塞了分布板;二是流化床在試壓過程中,由于在氫氣捕集器中通入空氣,造成空氣從流化床頂部通過分布板進(jìn)入流化床底部,部分催化劑從分布板上落下來。(3)預(yù)防措施:一是檢修分布板時(shí),開啟壓縮機(jī)吹除系統(tǒng)內(nèi)的鐵銹;二是流化床試壓時(shí),從流化床底部進(jìn)氣試漏。11、硝基苯初餾塔破真空事故(12009年2月21日白班,崗位人員在放苯水分離器下部物料時(shí),造成初餾塔全部破真空,精餾塔真空也下降至約-0.085MPa。(2)原因分析:由于苯水分離器下部沒有正常出料,值長(zhǎng)和班長(zhǎng)利用苯水分離器下部的放凈閥門,把下部的硝基苯放到水洗緩沖罐中,由于責(zé)任心太差,沒有計(jì)算放出物料的數(shù)量,也沒有停初餾,關(guān)閉初餾下料閥門,導(dǎo)致放料時(shí)間太長(zhǎng),液位低于初餾塔下料液封,導(dǎo)致初餾塔真空全部被破,雖沒有發(fā)生爆炸,但是存在嚴(yán)重的安全隱患。(3)預(yù)防措施:一是苯水分離器放料時(shí),裝置長(zhǎng)緊盯現(xiàn)場(chǎng);二是停初餾,關(guān)閉處理下料閥門;三是放料以后,立即用水加滿苯水分離器后方可打開初餾下料閥門。12、硝基苯苯水分離器出料不暢(1)事故過程:硝基苯苯水分離器下部出料不暢,物料全部從上部進(jìn)入苯水二分。(2)原因分析:由于初餾塔塔頂溫度沒有嚴(yán)格控制在80度以下,造成有硝基苯從塔頂蒸出,進(jìn)入苯水分離器,硝基苯和苯互溶,分離高度變化,從而造成苯水分離器下部不出料。(3)預(yù)防措施:嚴(yán)格控制硝基苯初餾塔塔頂溫度。13、硝基苯三酸冷卻器堵塞(12009年3月1日,廢酸加料量降至1.2m3h,硝化各項(xiàng)指標(biāo)異常,特別是二硝偏高,停硝化處理。(2)原因分析:停車后,拆開三酸冷卻器,發(fā)現(xiàn)三酸冷卻器內(nèi)部的波紋填料幾乎全部被酸泥堵塞,用熱水清洗后,流量正常,硝化指標(biāo)正常。(3)預(yù)防措施:每隔三個(gè)月左右檢修三酸冷卻器一次。14、硝基苯初餾塔、精餾塔真空突降(12009年3月1日,硝基苯初餾塔真空在五分鐘內(nèi)降至-0.06MPa,塔釜溫度降至100度以下,緊急停進(jìn)料,停加熱蒸汽。(2)原因分析:由于硝基苯粗品罐中有大量水,泵抽至水層后,在初餾塔內(nèi)大量蒸發(fā),造成塔釜溫度大幅下降,真空也急劇下降。(3)預(yù)防措施:及時(shí)觀察各項(xiàng)主要指標(biāo),發(fā)現(xiàn)溫度及真空下降,立即停車處理。15、廢水崗位硫酸泵出口管道泄漏,硫酸噴濺事故()事故過程:2009年2月,廢水崗位在啟動(dòng)硫酸泵時(shí),管道泄漏,少量硫酸噴濺出來。(2)原因分析:硫酸泵出口管道采用PVC材質(zhì),管道泄漏,硫酸噴濺。(3)預(yù)防措施:一是把介質(zhì)為硫酸的管道全部改成碳鋼材質(zhì);二是在開啟硫酸泵時(shí),要穿戴防護(hù)用品。16、硝基苯硝酸泵備機(jī)不備事故(12008年11月,硝酸泵緩沖片壞,硝化無硝酸停車。(2)原因分析:由于備用泵沒有及時(shí)檢修,導(dǎo)致硝化停車。(3)預(yù)防措施:備機(jī)及時(shí)檢修,防止備機(jī)不備,導(dǎo)致停車事故。17、硝酸調(diào)節(jié)閥無氣源,硝化停車(12009年3月3日10點(diǎn),硝酸調(diào)節(jié)閥無流量,硫酸泵連鎖停,硝化停車。(2)原因分析:經(jīng)儀表人員檢查確認(rèn),硝酸無流量是因?yàn)閮x表風(fēng)中含水,儀表氣源管線凍結(jié),導(dǎo)致硝酸調(diào)節(jié)閥氣源壓力低,調(diào)節(jié)閥關(guān)閉造成硝酸無流量。經(jīng)檢查儀表風(fēng)緩沖罐下部排污,輔助裝置空壓機(jī)出口緩沖罐長(zhǎng)時(shí)間沒有排污,造成有大量水積存在緩沖罐中,導(dǎo)致儀表風(fēng)管線凍結(jié)。(3)預(yù)防措施:輔助裝置和苯胺裝置加強(qiáng)巡檢,每班對(duì)緩沖罐排污一次。18、苯胺成品顏色變黃()事故過程:2009年3月10日和3月11日,苯胺成品罐ab分析合格,但是放置時(shí)間長(zhǎng)后,苯胺成品顏色變黃,且色譜最后有兩個(gè)高沸物雜質(zhì)峰。(2)原因分析:經(jīng)查DCS記錄:3月9日和3月10日精餾塔釜溫度較高,最高達(dá)1451203.0m3∕精餾塔釜溫度約在100度,經(jīng)查明:調(diào)節(jié)閥tv-5225電動(dòng)信號(hào)與氣動(dòng)閥之間的小螺栓松動(dòng),從而使電動(dòng)信號(hào)給出后氣動(dòng)閥先開到信號(hào)位后再自行關(guān)閉,造成精餾塔頂分淋器無冷卻水供應(yīng),少量高沸物從塔頂進(jìn)入成品中,導(dǎo)致苯胺放置時(shí)間長(zhǎng)容易變黃。(3)預(yù)防措施:要加強(qiáng)巡檢,定期觀察各調(diào)節(jié)閥的實(shí)際開度是否與顯示開度相符。19、濃縮崗位成品酸罐酸溢流(12009年2月,濃縮崗位的硫酸從成品酸罐上部放空管出流出,PP罐頂板開焊。(2)原因分析:因?yàn)橥蝗煌k?,蒸發(fā)器和玻璃換熱器的硫酸流到成品酸罐中,由于成品酸罐容積太小,大量酸進(jìn)入成品酸罐后從頂部放空管中流出,由于放空管管徑為DN25,此時(shí)PP罐承受了較大壓力而導(dǎo)致頂板開焊。(3)預(yù)防措施:制作一臺(tái)大容積不銹鋼成品酸罐。20、萃取鍋酸苯從檢查孔溢流出(1)事故過程:從4月2日900開始,在原苯投料量不變的情況下,酸性苯罐液位一直下降,至4月3日800,酸性苯罐液位由4月2日00的56%下降至%,萃取鍋溫度從4月2日00一直開始升高,至4月3日2點(diǎn)時(shí),溫度由約34度升高至42度。2009年4月3日5點(diǎn),酸性苯從萃取鍋檢查孔中溢流出。(2)原因分析:一是流量計(jì)突然變得不準(zhǔn)確,導(dǎo)致酸性苯罐液位一直下降,從原苯罐液位可以計(jì)算出來,而操作人員沒有發(fā)現(xiàn)流量計(jì)不準(zhǔn)確。二是在酸性苯罐液位一直下降的情況下,懷疑酸性苯從萃取分離器的下部進(jìn)入萃取緩沖罐,而后進(jìn)入濃縮,崗位人員逐步關(guān)小萃取分離器下部出料閥門(萃取分離器68相增加,破壞了萃取分離器的相平衡,導(dǎo)致萃取鍋物料進(jìn)不了萃取分離器,萃取鍋液位上漲,最終從萃取鍋檢查孔中溢出;三是萃取鍋溫度上漲是由(3)預(yù)防措施:一是在正常操作情況下,萃取分離器下部出料閥門要全部打開,特殊情況:如回收苯水二分離器前,要先把苯水二分下部的水回收至水洗緩沖罐;二是生產(chǎn)中各項(xiàng)指標(biāo)偏離時(shí),要及時(shí)做出正確判斷;三是要加強(qiáng)巡檢。21、廢水崗位廢水嚴(yán)重超標(biāo)(12009年3月29日,廢水崗位物化池出水中污染物指標(biāo)超過400ppm,大大超過設(shè)計(jì)指標(biāo),廢水崗位立即停止往生化池進(jìn)水,把物化池出水排入排放池中。(22009年3月29日,硝基苯進(jìn)行了為期三天的檢修,在檢修過程中,精餾塔煮塔的含硝基苯高濃度廢水排放至廢水崗位收集池中,。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過進(jìn)生化池的濃度。(3)預(yù)防措施:煮塔廢水裝桶,根據(jù)廢水濃度稀釋后生化處理

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