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降低抓斗橋式起重機(jī)故障檢修時(shí)間礦建機(jī)裝二公司設(shè)備安裝綜合QC小組一、設(shè)備概況抓斗橋式起重機(jī)用來搬運(yùn)散料非常的方便快捷,廣泛的用于各選礦廠。其結(jié)構(gòu)與普通橋式起重機(jī)相似,只是除了吊鉤以外,多了一個(gè)抓斗,可控制其開合、升降。主要由橋架、大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、起升機(jī)構(gòu)、抓斗和電氣設(shè)備組成。鞍千礦業(yè)選礦廠精礦車間由于使用頻繁,設(shè)備故障較多,對(duì)日常生產(chǎn)造成影響。1-司機(jī)室;2-大車運(yùn)行機(jī)構(gòu);3-橋架;4-電磁盤;5-抓斗;6-吊鉤;7-大車導(dǎo)電架;8-緩沖器;9-大車車輪;10-角型軸承箱;11-端梁;12-小車運(yùn)行機(jī)構(gòu);13-小車行程限位器;14-小車滑線;
15-小車車輪;16-小車;17-卷筒二、小組概況小組名稱機(jī)裝二公司設(shè)備安裝綜合QC小組成立時(shí)間2014年12月課題名稱降低抓斗橋式起重機(jī)故障檢修時(shí)間課題類型攻關(guān)型組長(zhǎng)劉勇小組成員史本軍、姜保君、李英新、孫旭復(fù)、李家榮、劉茵活動(dòng)情況活動(dòng)次數(shù)18次成員參加率100%活動(dòng)時(shí)間2015.1—2015.12QC教育時(shí)間平均48h/人序號(hào)姓名性別年齡文化程度職務(wù)小組分工1劉勇男31本科主管工程師組長(zhǎng),全面負(fù)責(zé)2史本軍男45大專項(xiàng)目經(jīng)理副組長(zhǎng),施工組織3姜保君男49中專作業(yè)長(zhǎng)組員,現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人4李英新男40大專技術(shù)員組員,實(shí)施前后效果測(cè)量、記錄5劉茵女35大專質(zhì)量員組員,質(zhì)量總負(fù)責(zé)資料收集,編寫6孫旭復(fù)男58初中鉗工組員,工作實(shí)施7李家榮男52初中鉗工組員,工作實(shí)施二、小組概況三、選題理由1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)故障時(shí)間(小時(shí))457560272727364245186045507月均故障時(shí)間(小時(shí)/月)42根據(jù)2014年抓斗橋式起重機(jī)每月的檢修記錄本統(tǒng)計(jì)出設(shè)備的故障檢修時(shí)間總和,統(tǒng)計(jì)如下表:(圖3-1)2014年抓斗機(jī)平均故障時(shí)間折線圖結(jié)論:從折線圖中可以看出抓斗機(jī)每月都有故障檢修時(shí)間,全年故障檢修時(shí)間總和為507小時(shí),月平均故障檢修時(shí)間約42小時(shí)。月份時(shí)間平均故障時(shí)間42小時(shí)0123456789101112157545602727273642451860453045607590表(3-1)課題選定抓斗機(jī)故障頻繁,不僅檢修勞動(dòng)強(qiáng)度增大,且影響業(yè)主正常生產(chǎn)。2015年業(yè)主把抓斗機(jī)機(jī)械故障檢修時(shí)間指標(biāo)定為30小時(shí)/月,與2014年實(shí)際完成情況相比,每月需在其基礎(chǔ)上降低故障時(shí)間12小時(shí)以上方可實(shí)現(xiàn),因此小組將降低抓斗機(jī)故障檢修時(shí)間作為課題進(jìn)行攻關(guān)。三、選題理由四、設(shè)定目標(biāo)1、抓斗機(jī)年平均故障時(shí)間:42小時(shí)/月現(xiàn)狀計(jì)劃指標(biāo)目標(biāo)值30小時(shí)/月27小時(shí)/月序號(hào)項(xiàng)目(故障原因)(時(shí)間)頻數(shù)累計(jì)頻數(shù)累計(jì)百分比(%)1大車機(jī)械故障24624649%2主鉤傳動(dòng)故障9033666%3鋼絲繩斷絲4538175%4抓斗故障4542685%5起升限位開關(guān)失靈4547192.8%6吊鉤制動(dòng)故障3050198.8%7其他故障6507100%8合計(jì)507//根據(jù)2014年檢修記錄統(tǒng)計(jì)出影響全年各設(shè)備故障時(shí)間如下表,并作出排列圖。2、目標(biāo)可行性分析四、設(shè)定目標(biāo)5010006012018024030036042048049%66%75%85%92.8%98.8%大車機(jī)械故障主鉤傳動(dòng)故障鋼絲繩斷絲抓斗故障起升限位開關(guān)失靈吊鉤制動(dòng)故障其它頻數(shù)(時(shí)間)累計(jì)百分比(%)圖(4—1)抓斗機(jī)設(shè)備故障時(shí)間排列圖90454545306246四、設(shè)定目標(biāo)510分析﹕1)、從圖中可以看出大車機(jī)械故障、主鉤傳動(dòng)故障是抓斗機(jī)故障時(shí)間超長(zhǎng)的主要問題。
2)、大車機(jī)械故障、主鉤傳動(dòng)故障占抓斗機(jī)檢修時(shí)間的66%,降低抓斗機(jī)故障檢修時(shí)間最有效的方法是解決大車機(jī)械故障和主鉤傳動(dòng)故障問題。
3)、如果在2014年平均檢修時(shí)間基礎(chǔ)上解決60%(42-42×66%×60%≈25.5)即可達(dá)到目標(biāo)。
4)、從統(tǒng)計(jì)表(3-1)中可知,4、5、6這三個(gè)月的故障時(shí)間都為27小時(shí),而且10月份的故障時(shí)間為18小時(shí),還低于目標(biāo)值結(jié)論:把抓斗機(jī)故障時(shí)間定為27小時(shí)的攻關(guān)目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。四、設(shè)定目標(biāo)五、原因分析小組成員經(jīng)過調(diào)查,針對(duì)大車機(jī)械故障和主鉤傳動(dòng)故障引起的抓斗機(jī)故障時(shí)間長(zhǎng)的原因進(jìn)行了全面的分析,并把原因列舉在關(guān)聯(lián)圖中,如下圖所示:圖(5-1)大車機(jī)械故障和主鉤傳動(dòng)故障關(guān)聯(lián)圖通過關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行分析,我們得出了五個(gè)末端因素:1、車輪啃軌2、大車傳動(dòng)軸同心度不一致3、點(diǎn)檢時(shí)誤檢、漏檢4、潤(rùn)滑油脂油量不足5、聯(lián)軸器同軸度誤差大五、原因分析六、確定主要原因末端因素一:車輪啃軌確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求:兩軌道橫向錯(cuò)位和高低差均小于等于1毫米(GB/T14405-2011)確認(rèn)地點(diǎn):抓斗機(jī)軌道梁確認(rèn)過程:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
測(cè)量結(jié)果:兩軌道橫向錯(cuò)位12毫米,高低差達(dá)5毫米,超國(guó)標(biāo)12倍和5倍結(jié)論:要因末端因素二:大車傳動(dòng)軸同心度不一致確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求:傳動(dòng)中心軸線必須對(duì)中,其誤差不得大于所用聯(lián)軸器的使用補(bǔ)償量即:軸向△X=5㎜徑向△Y=1㎜角向△α=1.5確認(rèn)地點(diǎn):抓斗機(jī)確認(rèn)過程:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、計(jì)算測(cè)量結(jié)果:軸向△X=3㎜徑向△Y=1㎜角向△α=0.5均未超出標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論:非要因六、確定主要原因末端因素三:點(diǎn)檢時(shí)誤檢、漏檢確認(rèn)方法:檢查行車日常點(diǎn)檢表標(biāo)準(zhǔn)要求:值班人員每4小時(shí)對(duì)行車進(jìn)行專業(yè)點(diǎn)檢確認(rèn)地點(diǎn):值班室確認(rèn)過程:抽查全年的行車日常點(diǎn)檢表
檢查結(jié)果:點(diǎn)檢記錄完整規(guī)范并有檢查人簽名確認(rèn)。結(jié)論:非要因六、確定主要原因末端因素四:潤(rùn)滑油脂油量不足確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求:聯(lián)軸器圓周轉(zhuǎn)速補(bǔ)償量潤(rùn)滑劑種類用量換油周期特殊要求雙頭齒形聯(lián)軸器150m/s5-10mm0-3號(hào)脂充滿殼體30天粘性好密封確認(rèn)地點(diǎn):抓斗機(jī)確認(rèn)過程:現(xiàn)場(chǎng)將聯(lián)軸器端蓋拆開檢測(cè)測(cè)量結(jié)果:聯(lián)軸器圓周轉(zhuǎn)速補(bǔ)償量潤(rùn)滑劑種類用量換油周期特殊要求雙頭齒形聯(lián)軸器150m/s5-10mm3號(hào)脂充滿殼體30天粘性好密封結(jié)論:非要因六、確定主要原因末端因素五:聯(lián)軸器同軸度誤差大確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)要求:水平誤差<2毫米
確認(rèn)地點(diǎn):抓斗機(jī)確認(rèn)過程:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量測(cè)量點(diǎn)聯(lián)軸器一聯(lián)軸器二聯(lián)軸器三聯(lián)軸器四傳動(dòng)端520mm525mm518mm530mm輸出端530mm520mm528mm520mm誤差值10mm5mm10mm10mm測(cè)量結(jié)果:聯(lián)軸器兩頭水平誤差均超過標(biāo)準(zhǔn)值結(jié)論:要因六、確定主要原因?qū)λ幸蜻M(jìn)行逐一的確認(rèn)后,我們找出2個(gè)主要因素:1、車輪啃軌2、聯(lián)軸器同軸度誤差大要因確認(rèn)六、確定主要原因七、制定對(duì)策針對(duì)車輪啃軌提出方案并確定最佳方案
(一)初步方案
確定主要原因后,小組成員根據(jù)軌道不平的要因,提出了修理方案并確定目標(biāo),即達(dá)到國(guó)標(biāo)要求兩軌道橫向錯(cuò)位和高低差均小于等于1毫米。據(jù)此,小組成員提出了2個(gè)最初步的設(shè)想方案:方案目標(biāo):達(dá)到國(guó)標(biāo)要求兩軌道橫向錯(cuò)位和高低差均小于等于1毫米方案1:(1)更換鋼軌并校準(zhǔn)(2)緊固并調(diào)整軌道壓板方案2:(1)鋼軌重新校正
(2)緊固并調(diào)整鋼軌壓板(二)方案的選擇方案評(píng)估選定方案有效性可實(shí)施性經(jīng)濟(jì)性安全性時(shí)間性方案1:(1)更換鋼軌并校準(zhǔn)(2)緊固并調(diào)整軌道壓板優(yōu)點(diǎn):鋼軌踏面無磨損、校調(diào)易定位。吊裝難度大,測(cè)量調(diào)整技術(shù)要求高。單個(gè)修理點(diǎn)需要(設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備等)費(fèi)用約24000元,現(xiàn)場(chǎng)更換備件費(fèi)工耗時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)大計(jì)劃?rùn)z修8小時(shí)以上可安排更換;不選方案2:(1)檢查重新校正。(2)緊固并調(diào)整鋼軌壓板優(yōu)點(diǎn):修理時(shí)間短,每次安排3-4人即可完成一處修理點(diǎn)的檢修。測(cè)量調(diào)整技術(shù)要求高。無材料費(fèi)用。無需吊裝沉重的鋼軌計(jì)劃?rùn)z修4小時(shí)以上可安排修理;可選七、制定對(duì)策針對(duì)聯(lián)軸器同軸度誤差大提出方案并確定最佳方案方案目標(biāo):聯(lián)軸器兩頭水平誤差<2毫米方案1:更換加工精度更高的傳動(dòng)軸、聯(lián)軸器方案2:(1)提高安裝傳動(dòng)機(jī)構(gòu)各零部件的安裝精度,確保傳動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)作一致(2)制作調(diào)整墊片調(diào)平輸入、輸出端電機(jī)和減速機(jī)。(一)初步方案小組成員根據(jù)聯(lián)軸器同軸度誤差大的要因,提出了修理方案并確定目標(biāo),即:聯(lián)軸器兩頭水平誤差<2毫米。據(jù)此,小組提出了2個(gè)初步的設(shè)想方案:七、制定對(duì)策(二)方案的選擇方案評(píng)估選定方案有效性可實(shí)施性經(jīng)濟(jì)性安全性時(shí)間性方案1:更換加工精度更高的傳動(dòng)軸、聯(lián)軸器優(yōu)點(diǎn):傳動(dòng)平穩(wěn),聯(lián)軸器安裝補(bǔ)償量可精確控制。工藝復(fù)雜,技術(shù)要求高。更換整套高精度傳動(dòng)部件所需費(fèi)用約7.5萬(wàn)元?,F(xiàn)場(chǎng)更換備件費(fèi)工耗時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)大計(jì)劃?rùn)z修8小時(shí)以上可安排更換;不選方案2:(1)提高安裝傳動(dòng)機(jī)構(gòu)各零部件的安裝精度,確保傳動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)作一致(2)制作調(diào)整墊片調(diào)平輸入、輸出端電機(jī)和減速機(jī)。優(yōu)點(diǎn):用簡(jiǎn)單的方法處理即可調(diào)整聯(lián)軸器安裝補(bǔ)償量,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)二人即可。常規(guī)檢修和測(cè)量工具就可以滿足調(diào)整要求。材料、人工等費(fèi)用約2000元現(xiàn)場(chǎng)只作調(diào)整不更換備件,安全危害相對(duì)較小日常點(diǎn)檢就可安排修理;可選七、制定對(duì)策我們根據(jù)以下主要原因制定對(duì)策表
序號(hào)要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施完成時(shí)間負(fù)責(zé)人1車輪啃軌校正鋼軌兩軌道橫向錯(cuò)位和高低差均小于等于1毫米1.以軌道一側(cè)為基準(zhǔn),對(duì)另一側(cè)進(jìn)行校正2.檢查軌道壓板、墊板是否松動(dòng),緊固并調(diào)整壓板2015年9月30日劉勇2聯(lián)軸器同軸度誤差大調(diào)整聯(lián)軸器輸入、輸出端聯(lián)軸器兩頭水平誤差<2毫米1、提高安裝傳動(dòng)機(jī)構(gòu)各零部件的安裝精度,確保傳動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)作一致2.制作調(diào)整墊片調(diào)平輸入、輸出端電機(jī)和減速機(jī)2015年9月30日史本軍對(duì)策表
七、制定對(duì)策實(shí)施一:逐根分段校正鋼軌標(biāo)準(zhǔn):兩軌道橫向錯(cuò)位和高低差均小于等于1毫米措施:以軌道一側(cè)為基準(zhǔn),對(duì)另一側(cè)進(jìn)行校正活動(dòng)過程:檢查出偏差超差5處,由于需要較長(zhǎng)時(shí)間,安排在每月計(jì)劃修日停車修理。實(shí)施時(shí)間:
時(shí)間4月7月8月9月合計(jì)超差處11215實(shí)施方法:取一條軌道兩端和中心與另一條軌道的平行對(duì)應(yīng)點(diǎn)用水平儀找正,松開軌道兩側(cè)壓板螺栓進(jìn)行調(diào)整軌道間距?;顒?dòng)效果:鋼軌橫向錯(cuò)位和高低差得以修正表(8—1)八、對(duì)策實(shí)施實(shí)施二:鋼軌壓板檢查標(biāo)準(zhǔn):壓板與軌道、墊板與軌道、墊板與大梁結(jié)合緊密無松動(dòng)措施:1、目測(cè)檢查緊固螺栓是否松動(dòng)脫落,并補(bǔ)齊2、用扳手逐個(gè)檢查螺帽有無松動(dòng),墊板有無缺失并緊固補(bǔ)齊活動(dòng)過程:補(bǔ)裝20×180mm螺栓12件,補(bǔ)裝墊板6件并緊固活動(dòng)效果:壓板與軌道、墊板與軌道、墊板與大梁結(jié)合緊密無松動(dòng),軌道橫向錯(cuò)位和高低差均小于等于1毫米,
項(xiàng)目橫向錯(cuò)位高低差實(shí)施前12mm5mm實(shí)施后1mm0.7mm表(8—2)實(shí)施效果比較八、對(duì)策實(shí)施實(shí)施三:調(diào)整聯(lián)軸器輸入、輸出端
標(biāo)準(zhǔn):水平誤差<2毫米措施:1、調(diào)整電機(jī)和減速機(jī)水平高差。
2、緊固地腳螺栓并在底座上焊上防竄擋塊。實(shí)施效果比較:
實(shí)施前實(shí)施后電機(jī)和減速機(jī)水平高差5mm-10mm電機(jī)和減速機(jī)水平高差0mm-1mm電機(jī)和減速機(jī)無擋塊地腳螺栓容易松動(dòng)電機(jī)和減速機(jī)地腳螺栓不易松動(dòng)表(8—3)八、對(duì)策實(shí)施實(shí)施四:制作調(diào)整墊片調(diào)平輸入、輸出端電機(jī)和減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn):水平誤差<2毫米措施:按照實(shí)際誤差值制作了多種不同厚度的墊片,同時(shí)還準(zhǔn)備了一部分厚度為0.2mm的薄墊片用作微調(diào)。實(shí)施方法:將墊片分別墊在電機(jī)、減速機(jī)底座下,并在此過程中,邊測(cè)量邊調(diào)整,以確保聯(lián)軸器兩頭實(shí)際中心高度誤差≤2mm。實(shí)施后效果:
測(cè)量點(diǎn)聯(lián)軸器一聯(lián)軸器二聯(lián)軸器三聯(lián)軸器四傳動(dòng)端520mm519mm520mm520mm輸出端521mm520mm519mm519mm誤差值1mm1mm1mm1mm表(8—4)八、對(duì)策實(shí)施九、效果檢查1、故障時(shí)間對(duì)比通過活動(dòng)我們完成了既定的目標(biāo),抓斗機(jī)2015年1-12月的月故障時(shí)間平均為19.8小時(shí),比2014年的月平均故障時(shí)間下降了22.2小時(shí).作統(tǒng)計(jì)如下表:
月份
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)平均2014年故障時(shí)間(小時(shí))457560272727364245186045507422015年故障時(shí)間(小時(shí))97.519.5903.321.621.91816.513.510.2924019.82、目標(biāo)值對(duì)比42小時(shí)/月活動(dòng)前目標(biāo)值活動(dòng)后27小時(shí)/月19.8小時(shí)/月九、效果檢查3、主要問題檢查活動(dòng)后再次統(tǒng)計(jì)影響故障時(shí)間長(zhǎng)的各項(xiàng)目結(jié)果如下統(tǒng)計(jì)表:
結(jié)論:從圖中可知,大車機(jī)械故障;主鉤傳動(dòng)故障由主要問題變成了次要問題,大車機(jī)械故障時(shí)間由原來的246小時(shí)減少到24個(gè)小時(shí)。序號(hào)項(xiàng)目頻數(shù)(小時(shí))累計(jì)頻數(shù)累計(jì)百分比1抓斗故障909037.5%2起升限位開關(guān)失靈7816870%3鋼絲繩斷3019882.5%4大車機(jī)械故障2422292.5%5主鉤傳動(dòng)故障1223497.5%6其他6240100%合計(jì)240\\九、效果檢查圖(10-3)活動(dòng)后抓斗機(jī)設(shè)備故障時(shí)間排列圖004037.5%70%82.5%92.5%97.5%抓斗故障起升限位開關(guān)失靈鋼絲繩斷絲大車機(jī)械故障主鉤傳動(dòng)故障其它頻數(shù)(時(shí)間)累計(jì)百分比(%)80120160200240102030405060708090100907830241264、效益分析1).間接效益2015年抓斗機(jī)故障時(shí)間較去年相比減少了267個(gè)小時(shí),減輕了檢修工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。2).直接效益
2014年維修抓斗機(jī)總費(fèi)用為18.65萬(wàn)元,其中備件費(fèi)用達(dá)10.5
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