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文檔簡介
2015年度紅云紅河集團2015年度紅云紅河集團QC成果發(fā)布會KDF2成型機新型濾條檢測裝置的研制課題類型:創(chuàng)新型成型車間亮劍QC小組2015年4月
目錄前言 2二、選擇課題 4(一)問題提出 4(二)問題分析 5(三)課題的提出 8三、設(shè)定目標 9(一)目標值的設(shè)定 9(二)目標可行性分析 9四、提出方案并確定最佳方案 11(二)選擇方案 11(三)最佳方案細化 141.系統(tǒng)設(shè)計及軟硬件選型 14五、制定對策 18六、對策實施 19(一)設(shè)計電路圖并焊接電路板 19(二)編寫程序 21(三)將硬件與軟件整合 21(四)安裝調(diào)試 22七、效果確認 23(一)目標完成情況 23(二)直接經(jīng)濟效益 24(三)無形效益 25八、標準化 26九、總結(jié)與下一步打算 26
前言在濾棒的生產(chǎn)過程中,有很大一部分輔料浪費是由于跑條造成的。對于KDF2成型機,現(xiàn)有的濾條檢測手段存在缺陷,最為明顯的就是濾條檢測光電開關(guān)容易失效,漏檢和誤檢常有發(fā)生不能滿足生產(chǎn)需要。當機器高速運轉(zhuǎn)發(fā)生跑條時,若不能及時檢測并停機,將造成大量的絲束浪費;另外,當絲束纏輥并且檢測失效時,因不能及時停機,將致使大量絲束纏繞在開松輥上,導致開松輥“抱死”,對伺服系統(tǒng)造成極大損傷。因此,這些檢測缺陷不僅會造成原輔料的浪費以及給設(shè)備安全帶來隱患,同時還增加了操作人員的勞動強度、降低了設(shè)備的作業(yè)效率。為了保障設(shè)備安全、降低原輔料消耗和減少勞動強度、提高設(shè)備效率,我們QC小組開展“創(chuàng)新型”QC活動,力求研制更加有效的KDF2成型機新型濾條檢測裝置。名詞解釋:跑條:在濾棒的加工過程中,有時會發(fā)生濾棒不能正常進入刀頭而停機的現(xiàn)象,這就是濾棒跑條,也稱暴口。絲束纏輥:當絲束開松過程出現(xiàn)異常時,導致絲束纏纏繞在開松輥周圍,至使成型機部分無法形成濾條。
課題名稱KDF2成型機新型濾條檢測裝置的研制課題類型創(chuàng)新型活動時間2014.3-2014.12小組名稱會澤卷煙廠成型車間亮劍QC小組本課題注冊時間2014.01小組成立時間2012.02注冊編號HH4QC-14-01-09活動次數(shù)16次參加率100%姓名學歷職務(wù)組內(nèi)分工余翔本科車間主任組長代龍鑫本科車間副主任活動總體協(xié)調(diào)徐克敏本科車間設(shè)備員負責質(zhì)量診斷陳忠祥本科生產(chǎn)三班電工技術(shù)咨詢張學穩(wěn)大專生產(chǎn)二班班長技術(shù)咨詢曹德敏大專生產(chǎn)二班機修工調(diào)試安裝徐國現(xiàn)本科成型機操作工程序編寫、調(diào)試安裝趙安本科成型機操作工制作圖表、成果發(fā)布呂佳本科成型機操作工材料編寫、成果發(fā)布小組概況制表:趙安時間:201
二、選擇課題(一)問題提出1、在日常生產(chǎn)操作中,我們發(fā)現(xiàn)KDF2成型機在運行過程中發(fā)生跑條現(xiàn)象時,會出現(xiàn)機器仍在高速運轉(zhuǎn)的情況,產(chǎn)生大量跑條,造成了大量的輔料浪費。制圖:徐國現(xiàn)時間:20142、當發(fā)生絲束纏輥時,也會有機器仍能高速運行的情況,致使大量絲束緊緊纏在開松輥周圍,出現(xiàn)開松輥“抱死”現(xiàn)象,對伺服系統(tǒng)造成極大損傷;并且操作人員清理纏緊的絲束十分困難,增加了勞動強度。制圖:徐國現(xiàn)時間:2014(二)問題分析1.當發(fā)生跑條和絲束纏輥現(xiàn)象時,機器為什么仍能高速運行呢?正常情況下,發(fā)生跑條和絲束纏輥時,就沒有連續(xù)運行的濾條進入切割系統(tǒng)進行切割,測量噴嘴前端的光電開關(guān)就探測不到濾條,機器產(chǎn)生停機信號并停機。但是,發(fā)生跑條和纏輥時,會出現(xiàn)濾條、成型紙或者絲束仍然遮擋在光電開關(guān)前端,導致光電開關(guān)誤判為濾條正常運行,不會發(fā)出停機信號,導致機器一直高速運行,直至操作工手動停機,產(chǎn)生大量跑條,造成浪費;若絲束纏輥時,不能及時停機,大量的絲束就會纏繞在開松輥上,直至開松輥“抱死”,伺服系統(tǒng)出現(xiàn)報警才能停機。正常情況下2、小組統(tǒng)計了2014年4-6月份,發(fā)生跑條和絲束纏輥時由于檢測失效導致不能正常停機的次數(shù),統(tǒng)情況計如下表所示:正常情況下發(fā)生跑條和絲束纏輥時檢測失效次數(shù)統(tǒng)計表月份機臺號跑條檢測失效次數(shù)絲束纏輥時檢測失效(抱死)次數(shù)檢測失效次數(shù)平均檢測失效次數(shù)四月1號機1872522.52號機134173號機197264號機13922五月1號機2092920.752號機6283號機176234號機15823六月1號機18826202號機125173號機198274號機8210制表:趙安制表:趙安時間:201421.08結(jié)論:原有的檢測裝置容易失效,不能滿足生產(chǎn)需要。小組還統(tǒng)計了2014年5月因檢測失效而造成輔料浪費統(tǒng)計表日期機臺號浪費形式浪費絲束(Kg)浪費成型紙(米)51號機跑條1.2420.6754號機跑條0.8414.0052號機絲束纏輥0.7813.0052號機跑條2.5342.1953號機跑條1.6928.1751號機跑條2.4641.0151號機絲束纏輥0.7212.0254號機跑條1.7629.3351號機跑條1.4223.6852號機跑條4.9382.1753號機絲束纏輥0.538.8354號機跑條3.8564.1652號機絲束纏輥1.0217.0053號機跑條2.9749.5053號機跑條1.4323.8354號機跑條0.7813.0151號機絲束纏輥1.0717.8452號機跑條0.9716.1653號機跑條2.5943.1754號機絲束纏輥1.1519.1854號機跑條5.0683.64平均值(kg/次)1.9431.55制圖:趙安制圖:趙安時間:2014結(jié)論:因濾條檢測失效造成的浪費嚴重。
3、根據(jù)小組調(diào)查,發(fā)現(xiàn)跑條的持續(xù)時間越長,造成的浪費越多,如下圖所示:制圖:趙安制圖:趙安時間:2014由上表反應(yīng)出,當發(fā)生跑條時,若停機越及時,造成的損失也就越低。(三)課題的提出針對以上問題(①出現(xiàn)跑條時因檢測失效不能及時停機而造成輔料浪費;②絲束纏輥時因檢測失效不能及時停機而致使開松輥“抱死”,造成該設(shè)備損傷以及絲束浪費;③清理纏緊的絲束易劃傷開松輥表面,增加了勞動強度,同時還嚴重影響設(shè)備的作業(yè)率等問題,)小組通過網(wǎng)上查詢和業(yè)內(nèi)咨詢,并沒有找到可借鑒的濾條檢測裝置。為了解決由濾條檢測失效帶來的問題,小組確定此次QC活動的課題為:“KDF2成型機新型濾條檢測裝置的研制”
三、設(shè)定目標(一)目標值的設(shè)定定性目標:當發(fā)生跑條和絲束纏輥時,檢測裝置能夠有效檢測,并發(fā)出停機信號立即停機,新型濾條檢測裝置的安裝做到不影響設(shè)備的運行和操作。定量目標:把檢測失效次數(shù)控制在8次/月以內(nèi)。制圖:呂佳時間:2014(二)目標可行性分析根據(jù)問題分析中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表,小組針對4臺KDF2成型機在2014年4-6月發(fā)生濾條檢測失效次數(shù)制作了如下折線圖。月份機臺月份機臺次數(shù)4月5月6月1號機2629252號機178173號機2623274號機222310制圖:呂佳時間:2014從表中清晰反映出,二號機在5月份發(fā)生濾條檢測失效的次數(shù)最少,為8次。所以,預期目標是合理的,通過小組的努力可以實現(xiàn)目標。
四、提出方案并確定最佳方案(一)提出方案結(jié)合課題目標設(shè)定要求,小組采用“頭腦風暴法”圍繞“研制新型濾條檢測裝置”這個課題,提出了三種方案:制圖:徐國現(xiàn)時間:2014(二)選擇方案為了確保方案選擇的正確性,提高方案選擇的效率,小組對三種方案進行了分析與比較。具體結(jié)果如下:制表:徐國現(xiàn)時間:2014制表:徐國現(xiàn)時間:2014制表:徐國現(xiàn)時間:2014采用加權(quán)平均的方法從成本、硬件設(shè)計、軟件設(shè)計、穩(wěn)定性四個方面對這四個方案綜合評估:制表:徐國現(xiàn)時間:2014制表:徐國現(xiàn)時間:2014原始評價等級:A為5分,B為4分,C為3分,D為2分,E為1分。計算公式:綜合得分QUOTE=QUOTE(QUOTE表示評估項目權(quán)重系數(shù),QUOTE表示方案評估項原始得分)通過以上對三個方案的分析,其中方案二,基于單片機的控方式,其評分為4.45分,小組成員一致認為該方案為最佳方案。(三)最佳方案細化1.系統(tǒng)設(shè)計及軟硬件選型C①S1為成型機鼓輪上的成品濾棒計數(shù)脈沖信號C①S1為成型機鼓輪上的成品濾棒計數(shù)脈沖信號;②S2為成型機的車速脈沖信號;③正常情況下,刀盤轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)切割出兩只濾棒,因此,S1的頻率F1與S2的頻率F2的比值b應(yīng)為2;④濾條異常檢測裝置通過測量b值來判斷濾條是否異常;⑤根據(jù)設(shè)備特性,當車速大于1500rpm時判斷為設(shè)備開始運轉(zhuǎn),此時濾條異常檢測裝置開始測量b值:ⅰ若b=0,判定為纏輥、跑條、纏刀盤異常,立即發(fā)出停機命令;ⅱ若0<b<2,判定為鼓輪有部分濾棒脫落,此時發(fā)出報警信號,操作人員有3分鐘處理該故障,若3分中后故障未消除,發(fā)出停機命令;ⅲ若b>2,判定為檢測裝置異常,發(fā)出報警信號,需要維修檢測裝置;若b=2,判定為機器正常運轉(zhuǎn);⑥正常時顯示出F1、F2以及b值,異常時,八段數(shù)碼管顯示ⅰ、ⅱ、ⅲ對應(yīng)的異常編碼E、H、F.系統(tǒng)圖系統(tǒng)圖制圖:徐國現(xiàn)時間:2014(2)單片機選擇制圖:趙安時間:2014(3)信號選擇(4)傳感器安裝位置選擇(5)調(diào)機按鈕選擇(6)編程語言選擇(7)算法設(shè)計,軟件程序流程圖2.綜合優(yōu)選方案通過以上整體方案和各項具體方案的比較分析,小組確定了研制基于單片機的KDF2濾條異常檢測裝置的詳細方案如下:五、制定對策小組根據(jù)細化后的最優(yōu)方案,制作了對策表制圖:趙安時間:2014并繪制了方案流程圖制表:徐國現(xiàn)時間:2014六、對策實施(一)設(shè)計電路圖并焊接電路板制圖:徐國現(xiàn)時間:2014-08-按原理圖在萬用板上焊接好KDF2主機和檢測裝置的接口模塊并組裝經(jīng)用萬用表測試各焊點的電阻均小于3Ω,目標完成。(二)編寫程序在proteus仿真軟件中仿真運行24小時以上無異常。(三)將硬件與軟件整合將編寫好的程序燒錄到處理器中 開機后讓裝置運行48h,沒有發(fā)生死機、無故終止、且功能正常。(四)安裝調(diào)試安裝完成后,車間對裝置的各項功能(參數(shù)設(shè)置、顯示和停機)進行了測試,測試通過后同意上機使用,經(jīng)過觀察一段時間,實現(xiàn)跑條異常檢測正確率達100%,對策目標完成??刂葡到y(tǒng)安裝完成實物圖
七、效果確認(一)目標完成情況1、2014年9月,新型濾條檢測裝置在3號KDF2成型機上開始安裝使用,安裝后使用方便,效果顯著。當發(fā)生跑條和絲束纏輥時,檢測裝置能夠有效檢測,發(fā)出停機信號并立即停機。小組于2014年9-11月統(tǒng)計了3號KDF2成型機發(fā)生跑條和絲束纏輥時由于檢測失效而不能正常停機的次數(shù),并與安裝前做了對比,統(tǒng)情況計如下表所示:2014年3號KDF2成型機濾條檢測失效次數(shù)統(tǒng)計表項目月份機臺號跑條檢測失效次數(shù)絲束纏輥時檢測失效(抱死)次數(shù)檢測失效次數(shù)平均檢測失效次數(shù)活動前四月3號機1972626五月3號機1762323六月3號機1982727安裝前平均每月檢測失效次數(shù)(次)25.33活動后九月3號機1122十月3號機0111十一月3號機1011安裝后平均每月檢測失效次數(shù)(次)1.33制表:趙安時間:2014從表中清晰的反應(yīng)出,安裝了新型濾條檢測裝置以后,3號KDF2成型機9、10、11月份中,發(fā)生濾條檢測失效的次數(shù)降低至1.33次/月,實現(xiàn)了對異常濾條的有效檢測,達到了活動目標要求。制圖:趙安時間:2014結(jié)論:完成小組的活動目標(二)直接經(jīng)濟效益研制該檢測裝置的成本明細如下表所示;“KDF2成型機新型濾條檢測裝置”研制成本明細表序號元件名稱型號單價(元)數(shù)量合計(元)總計(元)124V/5V電源樂清明威D-50B421422512STC90C51(51單片機)開發(fā)板及其套件HC680014711473實驗耗材電阻電容包光耦、萬用板、等62162制表:徐國現(xiàn)時間:2014活動期內(nèi)絲束和成型紙損耗減少情況:節(jié)約絲束效益表項目安裝機臺數(shù)(臺)每月檢測失效減少次數(shù)(次)平均每次浪費絲束(Kg)絲束單價(元/kg)使用時間(月)數(shù)量1241.9437.873節(jié)約絲束的效益1×24×1.94×37.87×3=5289.68元制表制表:呂佳時間:2014節(jié)約成型紙效益表項目安裝機臺數(shù)(臺)每月檢測失效減少次數(shù)(次)平均每次浪費成型紙(米)成型紙單價(元/米)使用時間(月)數(shù)量12431.550.013元/米3節(jié)約成型紙的效益1×24×31.55×0.013×3=29.53元制表制表:呂佳時間:2014本次QC活動產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益為;(5289.68+29.53)-251=5068.21(元)以上僅是對絲束和成型紙經(jīng)濟效益的估算,如還涉及到中線膠、熱熔膠、設(shè)備損耗等各方面的成本計算,效益更顯著,并且隨著時間往后
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