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金華市工程建設(shè)第二十五次質(zhì)量管理小組活動成果發(fā)表會交流資料川卓建設(shè)興隆大街項(xiàng)目質(zhì)量管理小組活動成果報(bào)告書提高城市管廊鋼筋直螺紋課題名稱:接頭驗(yàn)收合格率類型:問題解決型小組注冊號:CZJS-QCXZ-202208課題注冊號:CZJS-QCKT-202208發(fā)表單位:浙江川卓建設(shè)工程有限公司小組名稱:川卓建設(shè)興隆大街項(xiàng)目QC小組發(fā)表人:邱○二二年十一月三日目錄TOC\o"1-1"\h\u11382一、工程概況 頁共28頁提高城市管廊鋼筋直螺紋接頭驗(yàn)收合格率川卓建設(shè)興隆大街項(xiàng)目QC小組隨著我國建設(shè)的發(fā)展,城市管廊工程日益增多,這些工程鋼筋施工中所采用的連接方式不同,將會影響連接質(zhì)量。目前主要有搭接,電焊、機(jī)械連接等連接方法。傳統(tǒng)鋼筋連接方法不僅浪費(fèi)鋼材,而且難以快速施工和文明施工,而剝肋滾軋直螺紋連接技術(shù)能解決這些不足,且有接頭質(zhì)量穩(wěn)定可靠、施工方便、速度快的特點(diǎn),在城市市政工程中已得到廣泛應(yīng)用,因此,鋼筋直螺紋連接質(zhì)量的好壞也將是影響工程質(zhì)量的重要因素。一、工程概況本工程為興隆大街(商城大道?涌金大道)建設(shè)工程三標(biāo)段,工程位于義烏市福田街道,道路全長約1269.329米,道路標(biāo)準(zhǔn)段寬度為36米,雙向6車道,道路等級為城市主干道。工程造價(jià):12264.7262萬元。本工程興隆大街東側(cè)沿線設(shè)有綜合管廊工程,管廊總長1463.6米。綜合管廊結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。興隆大街是絲路新區(qū)“五縱十橫”路網(wǎng)動脈之一,是義烏國貿(mào)綜合改革試驗(yàn)區(qū)出口板塊主通道,也是出口板塊首個(gè)實(shí)施綜合管廊的項(xiàng)目。工程建設(shè)備受市民關(guān)注,是義烏市政府專項(xiàng)督辦的重點(diǎn)工程。本工程管廊結(jié)構(gòu)鋼筋直徑≥16mm鋼筋的均采用機(jī)械連接剝肋滾軋直螺紋連接。二、小組簡介(一)、小組基本概況項(xiàng)目部在以往的工程施工中,通過積極開展全面質(zhì)量管理活動,取得了良好的質(zhì)量效果,為了進(jìn)一步在本工程中激發(fā)廣大員工的積極性和創(chuàng)造性,為建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程提供保證,項(xiàng)目部于2022年8月在公司注冊登記成立了本QC小組,小組活動宗旨是“技術(shù)改進(jìn)、提高質(zhì)量”。小組基本概況附表1小組名稱川卓建設(shè)興隆大街項(xiàng)目QC小組課題名稱提高城市管廊鋼筋直螺紋接頭驗(yàn)收合格率課題類型問題解決型組長邱凱小組成立時(shí)間2022.8.1小組注冊時(shí)間2022.8.1活動時(shí)間2022.8—2022.10小組注冊號ZJCZ-QCXZ-202208小組成員8人課題注冊ZJCZ-QCKT-202208活動次數(shù)6天/次活動出勤率100%平均受教育時(shí)間48小時(shí)序號姓名性別年齡職稱職務(wù)小組職務(wù)組內(nèi)分工1邱凱男31工程師項(xiàng)目經(jīng)理組長組織決策2成松明男52高工技術(shù)負(fù)責(zé)人副組長方案策劃3徐小劍男39工程師施工員副組長組織實(shí)施4朱躍勇男31工程師質(zhì)檢員組員檢驗(yàn)驗(yàn)收5虞劍鋒男37工程師甲方負(fù)責(zé)人組員現(xiàn)場檢查6王靜男52助工試驗(yàn)員組員抽查檢測7黃穎平男41技術(shù)員資料員組員資料收集整理8李文男47技工鋼筋班組長組員現(xiàn)場管理制表人:黃穎平制表日期:2022年11月1日(二)、小組活動內(nèi)容與形式小組活動時(shí)間:2022年8月1日-2022年10月31日小組活動內(nèi)容與形式附表2階段活動內(nèi)容活動形式出席人次活動次數(shù)出勤率時(shí)間P選擇課題現(xiàn)狀調(diào)查設(shè)定目標(biāo)原因分析確定主要原因制定對策現(xiàn)場討論現(xiàn)場調(diào)查85100%2022.8.1-2022.8.31D對策實(shí)施現(xiàn)場討論85100%2022.9.1-2022.9.30C效果檢查現(xiàn)場討論83100%2022.10.1-2022.10.15A制定鞏固措施總結(jié)和下一步打算現(xiàn)場討論82100%2022.10.16-2022.10.31合計(jì)3215100%制表人:黃穎平制表日期:2022年11月1日三、選擇課題1、業(yè)主及公司要求:本工程是義烏市政府專項(xiàng)督辦的重點(diǎn)工程。因此,業(yè)主公司高度重視,要求工程必須建優(yōu)質(zhì)工程,樹立“品牌川卓”的企業(yè)形象,實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2、施工重要性:鋼筋直螺紋連接施工屬于新技術(shù)應(yīng)用子項(xiàng),是工程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序。具有施工速度快、連接強(qiáng)度高、可預(yù)先制作,符合節(jié)約鋼材和節(jié)能及綠色施工。3、質(zhì)量有提升空間:直螺紋連接技術(shù)應(yīng)用在本城市管廊施工中數(shù)量多、范圍廣;但因?qū)儆谌斯げ僮髯兓?,?xiàng)目對施工第一施工段管廊第一批施工的鋼筋直螺紋接頭進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析鋼筋直螺紋接頭一次檢查合格率在83.0%。而現(xiàn)場近3萬個(gè)接頭,管廊工程主體工程工期短,迫切要求鋼筋連接的一次性合格率提高改善,減少返工,以保證工程質(zhì)量和工期要求。因此,我項(xiàng)目部做好鋼筋直螺紋接頭質(zhì)量十分重要,所以我們把“提高城市管廊鋼筋直螺紋接頭驗(yàn)收合格率”作為本次QC活動小組的課題。四、現(xiàn)狀調(diào)查1、2022年8月2日,我們小組成員依據(jù)GJ107-2016《鋼筋機(jī)械連接技術(shù)規(guī)程》要求,對第一施工段管廊第一批鋼筋接頭連接進(jìn)行了調(diào)查分析,共檢查500個(gè)接頭,進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,所發(fā)生的不合格質(zhì)量情況列表如下:附表3附表3序號項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查數(shù)量(點(diǎn))合格(點(diǎn))合格率(%)1外露有效絲長偏差JGJ107-2016《鋼筋機(jī)械連接技術(shù)規(guī)程》10062622絲扣缺牙及斷絲10067673鋼筋加工端面不平10094944套筒未擰緊10095955其他1009797合計(jì)50041583.0說明:共檢查500個(gè)點(diǎn),合格率83.0%。制表人:黃穎平制表日期:2022-11-22、針對上述問題,我們QC小組邀請甲方代表、監(jiān)理及專家,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)法找出其中的關(guān)鍵問題,并列出該質(zhì)量問題頻數(shù)統(tǒng)計(jì)表如下:附表4鋼筋直螺紋接頭質(zhì)量問題頻數(shù)統(tǒng)計(jì)表附表4序號項(xiàng)目頻數(shù)(點(diǎn))頻率(%)累計(jì)頻率(%)1外露有效絲長偏差3844.744.72絲扣缺牙及斷絲3338.883.53鋼筋加工端面不平67.190.64套筒未擰緊55.996.55其他33.5100合計(jì)85=SUM(ABOVE)100制表人:黃穎平制表日期:2022-11-23、根據(jù)上表作出直螺紋接頭質(zhì)量問題排列圖如下:鋼筋直螺紋接頭連接質(zhì)量問題排列圖附圖1制圖人:黃穎平制圖日期:2022-11-2根據(jù)排列圖分析,影響鋼筋直螺紋接頭連接質(zhì)量問題的癥結(jié)是外露有效絲長偏差、絲扣缺牙及斷絲,其累計(jì)頻率已達(dá)到83.5%,是影響質(zhì)量主要問題,是QC小組主要解決的問題。五、設(shè)定目標(biāo)小組成員認(rèn)為項(xiàng)目部有參加過鋼筋機(jī)械連接的施工經(jīng)驗(yàn),有公司技術(shù)部門的支持,同類工程施工中曾達(dá)到92%的合格率,我們通過努力,我們已找到根源所在,通過我們的質(zhì)量改進(jìn),若消除80%的兩個(gè)主要質(zhì)量問題,那么合格率可達(dá)到83%+(1-83%)*83.5%*80%=94.4%。根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查和目標(biāo)設(shè)定依據(jù)分析,我們小組成員經(jīng)過分析、討論,綜合考慮,最終確定了本次QC小組的活動目標(biāo):提高城市管廊鋼筋直螺紋接頭驗(yàn)收合格率≥94.0%活動目標(biāo)柱狀圖附圖2制圖人:黃穎平制圖日期:2022-11-2六、原因分析我們QC小組2022年8月10日通過現(xiàn)場調(diào)查、查閱資料和專題會討論,從“人員、材料、機(jī)械、方法、環(huán)境、測量”等方面進(jìn)行原因分析,分析了造成外露有效絲長偏差、絲扣缺牙及斷絲的原因,整理繪制了關(guān)聯(lián)圖(見附圖3)。關(guān)聯(lián)圖附圖3制圖人:黃穎平制圖日期:2022-11-2七、確定主要原因由關(guān)聯(lián)圖我們共找到了10個(gè)末端原因,并制定了要因確認(rèn)計(jì)劃表,對其進(jìn)行了逐項(xiàng)調(diào)查及認(rèn)證分析(見附表5)。附表5要因確認(rèn)計(jì)劃表附表5序號末端原因確認(rèn)內(nèi)容判定方式確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間1缺少教育、培訓(xùn)工人是否100%通過崗前教育培訓(xùn)調(diào)查分析考核合格率達(dá)到100%王靜2022.9.52質(zhì)量管理制度不健全質(zhì)量管理制度是否齊全調(diào)查分析質(zhì)量管理制度齊全、可行朱躍勇2022.9.63施工機(jī)具保管和保養(yǎng)差施工機(jī)具是否保養(yǎng)維修調(diào)查分析套絲機(jī)運(yùn)行正常徐小劍2022.9.104絲頭端頭未成品保護(hù)檢查絲頭是否保護(hù)調(diào)查分析成品保護(hù)驗(yàn)收徐小劍2022.9.125鋼筋端部未切平切割后的鋼筋是否平齊調(diào)查分析切割后的鋼筋端頭平齊無毛刺徐小劍2022.9.156技術(shù)交底不夠詳細(xì)技術(shù)交底記錄是否掌握調(diào)查分析符合規(guī)范及工程實(shí)際,可操作性強(qiáng)朱躍勇2022.9.67未編制施工方案施工方案是否編制調(diào)查分析方案編審符合要求,能指導(dǎo)施工成松明2022.9.58套筒質(zhì)量不符合要求進(jìn)場套筒質(zhì)量是否合格調(diào)查分析抽查套筒質(zhì)量符合要求朱躍勇2022.9.109套筒扭矩力把控不當(dāng)連接套筒扭力是否符合要求現(xiàn)場測量連接好的絲頭抽查,扭矩均符合要求朱躍勇2022.9.2010套絲長度難控制套絲長度及絲扣數(shù)量是否符合要求調(diào)查分析套絲長度及絲扣數(shù)量符合規(guī)范要求徐小劍2022.9.30制表人:黃穎平制表日期:2022-11-2要因確認(rèn)一:缺少教育、培訓(xùn)2022年8月10日我們對現(xiàn)場2個(gè)鋼筋工班進(jìn)行了摸底,經(jīng)摸底調(diào)查,我們發(fā)現(xiàn):進(jìn)場工人鋼筋直螺紋套筒連接技術(shù)缺乏經(jīng)驗(yàn),施工要點(diǎn)比較模糊,QC小組組織了2個(gè)施工班組的全體人員進(jìn)行了考核,如下表。鋼筋直螺紋接頭連接施工工藝摸底統(tǒng)計(jì)表附表6施工班組班組人數(shù)考核情況合格率不合格合格鋼筋工1班1661062.5%鋼筋工2班1861266.7%合計(jì)34122264.7%制表人:黃穎平制表日期:2022-11-2從考核表可以看出,2個(gè)施工班組雖然是本專業(yè)工種的施工隊(duì)伍,但是對此分項(xiàng)工程具體施工不了解,缺乏經(jīng)驗(yàn),考核總體合格率僅為64.7%,無法滿足施工要求,對鋼筋連接質(zhì)量產(chǎn)生影響。結(jié)論:此末端原因?yàn)橐颉R虼_認(rèn)二:質(zhì)量管理制度不健全經(jīng)現(xiàn)場檢查和查閱資料,項(xiàng)目部有健全的質(zhì)量管理制度,質(zhì)量責(zé)任制,施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度,材料、設(shè)備管理等制度,各項(xiàng)制度可行,能符合本項(xiàng)目質(zhì)量管理的需要,并經(jīng)總監(jiān)審核合格。結(jié)論:此末端原因?yàn)榉且颉R虼_認(rèn)三:施工機(jī)具保管和保養(yǎng)差驗(yàn)證人與材料部共同對現(xiàn)場的四臺套絲機(jī)進(jìn)行排查,并聯(lián)系套絲機(jī)廠家專業(yè)技術(shù)人員對套絲機(jī)進(jìn)場檢查、維修和保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)套絲機(jī)行程擋板未松動、滾絲刀片未磨損,對施工質(zhì)量無影響。在每班前,觀察刀具是否磨鈍,調(diào)節(jié)螺栓,使刀具對準(zhǔn)虎鉗壓緊中心,試加工螺紋頭,并采用環(huán)規(guī)檢測螺紋頭是否符合尺寸要求,發(fā)現(xiàn)缺陷切除重新加工。結(jié)論:此末端原因?yàn)榉且?。要因確認(rèn)四:絲頭端頭未成品保護(hù)經(jīng)過現(xiàn)場檢查分析,螺紋絲扣加工好以后,沒有對絲扣進(jìn)行有效保護(hù),堆放混亂,絲頭端頭未保護(hù),造成絲頭碰傷、被污染物污染和生銹。鋼筋螺紋套絲成品保護(hù)對鋼筋連接質(zhì)量至關(guān)重要。結(jié)論:此末端原因?yàn)橐?。要因確認(rèn)五:鋼筋端部未切平經(jīng)過對現(xiàn)場檢查分析,鋼筋套絲前端頭直接用切斷機(jī)進(jìn)行切割,導(dǎo)致鋼筋端頭切斷后不平直,不經(jīng)過處理直接進(jìn)行套絲,套絲完成后直接進(jìn)行鋼筋的連接,導(dǎo)致套筒兩側(cè)鋼筋不能頂緊,套筒中間存在空洞,隨即抽查的試件不能滿足要求。結(jié)論:此末端原因?yàn)橐颉R虼_認(rèn)六:技術(shù)交底不夠詳細(xì)現(xiàn)場調(diào)查項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)交底記錄,有項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制的技術(shù)交底書,詳細(xì)交代了施工工藝要求、施工流程、質(zhì)量控制、注意事項(xiàng),內(nèi)容詳細(xì),針對性強(qiáng),能夠很好地指導(dǎo)施工,交底雙方履行了簽字手續(xù)。結(jié)論:此末端原因?yàn)榉且颉R虼_認(rèn)七:未編制施工方案檢查現(xiàn)場施工方案,有項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制的施工組織設(shè)計(jì),并經(jīng)審核批準(zhǔn),內(nèi)有專門的章節(jié)細(xì)述鋼筋直螺紋連接施工工藝介紹,內(nèi)容符合工程實(shí)際,能夠指導(dǎo)施工。結(jié)論:此末端原因?yàn)榉且?。要因確認(rèn)八:套筒質(zhì)量不符合要求套筒進(jìn)場時(shí),其產(chǎn)品的技術(shù)文件,產(chǎn)品合格證,接頭的形式檢驗(yàn)報(bào)告等齊全;對套筒外觀進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢查,用游標(biāo)卡尺測量了套筒外徑、內(nèi)徑,其壁厚滿足要求;用塞規(guī)對套筒的絲扣進(jìn)行檢查,塞通規(guī)能順利旋入套筒,塞止規(guī)旋入套筒長度未超過3螺距,均符合質(zhì)量要求。塞通規(guī)檢測套筒絲扣質(zhì)量檢查附圖4制圖人:黃穎平制圖日期:2022-8-6塞止規(guī)檢測套筒絲扣質(zhì)量檢查附圖5制圖人:黃穎平制圖日期:2022-8-6結(jié)論:此末端原因?yàn)榉且?。要因確認(rèn)九:套筒扭矩力把控不當(dāng)驗(yàn)證人按規(guī)定的檢驗(yàn)數(shù)量,用力矩扳手進(jìn)行連接檢查,每次擰緊的套筒達(dá)到規(guī)范扭矩值時(shí),發(fā)出清脆的響聲,同時(shí)在手柄上可以感覺到微微震動,鋼筋連接完畢后擰緊扭矩值符合下表要求。鋼筋直螺紋接頭擰緊力矩值表附表7鋼筋直螺紋接頭擰緊力矩值鋼筋直徑(mm)≤

1618-2022-2528-3236-40扭緊力矩(N*m)100200260320360制表人:黃穎平制表日期:2022-11-2鋼筋直螺紋接頭擰緊力矩測量附表6制圖人:黃穎平制圖日期:2022-8-6結(jié)論:此末端原因?yàn)榉且?。要因確認(rèn)十:套絲長度難控制確認(rèn)以一個(gè)班組加工的絲頭為一個(gè)檢驗(yàn)批抽查10%,用通規(guī)、止規(guī)進(jìn)行檢查,其中16%由于直螺紋接頭滾絲過長或過短造成,分析原因是鋼筋工對鋼筋與套絲機(jī)的距離控制不準(zhǔn)確,導(dǎo)致套絲長度控制不嚴(yán)格。結(jié)論:此末端原因?yàn)橐颉N覀冏罱K找出了四個(gè)主要原因:1、缺少教育、培訓(xùn);2、絲頭端頭未成品保護(hù);3、鋼筋端部未切平;4、套絲長度難控制;八、制定對策針對五個(gè)主要原因,小組成員運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法展開思維,積極提出對策方案,小組認(rèn)真討論、分析,制定了具體的對策措施(見附表8)。附表8附表8序號要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施地點(diǎn)負(fù)責(zé)人時(shí)間11缺少教育、培訓(xùn)落實(shí)完善教育培訓(xùn)制度,外聘專家進(jìn)行培訓(xùn)工人熟悉和掌握安裝技術(shù)、質(zhì)量要求,現(xiàn)場考核合格率100%1、邀請產(chǎn)品廠家、公司總工和工程部經(jīng)理對工人進(jìn)行講解、培訓(xùn);2、通過多媒體方式進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn);3、培訓(xùn)后,進(jìn)行知識點(diǎn)考核現(xiàn)場王靜2022.9.422絲頭端部未成品保護(hù)制定鋼筋端部保護(hù)措施在鋼筋套絲前后,對絲頭逐個(gè)保護(hù)1、鋼筋直螺紋加工經(jīng)檢驗(yàn)合格后,按規(guī)格和使用部位分類碼放,用專用保護(hù)帽進(jìn)行保護(hù);2、各種規(guī)格和型號的套筒外表面,有明顯的鋼筋級別及規(guī)格標(biāo)記?,F(xiàn)場徐小劍2022.9.123鋼筋端部未切平制定鋼筋端部切平的技術(shù)措施在鋼筋套絲前,對鋼筋進(jìn)行驗(yàn)收,確保每根鋼筋必須平直1、嚴(yán)禁使用切斷機(jī),在進(jìn)場后統(tǒng)一采用數(shù)控鋼筋切割鋸床切割;2、套絲前必須將切割后的鋼筋毛刺清理干凈;3、套絲后采用磨光機(jī)對端頭進(jìn)行打磨處理。現(xiàn)場徐小劍2022.9.154套絲長度難控制采取多角度控制套絲長度措施并進(jìn)行有效標(biāo)記套絲長度及絲扣數(shù)量符合規(guī)范要求1、套絲前針對不同鋼筋分別編制套絲加工標(biāo)準(zhǔn);2、按照鋼筋規(guī)格所需的調(diào)整試棒,并按規(guī)定的絲頭加工尺寸,調(diào)整好剝肋加工尺寸;3、套絲后在鋼筋絲段用紅色油漆做好長度標(biāo)記;4、鋼筋端頭螺紋的有效長度采用游標(biāo)卡尺進(jìn)行檢測,絲扣間距用專用卡規(guī)檢驗(yàn)?,F(xiàn)場徐小劍2022.9.30制表人:黃穎平制表日期:2022-11-2九、對策實(shí)施小組根據(jù)本工程施工特點(diǎn)和質(zhì)量控制需要,制定了鋼筋直螺紋接頭連接施工工藝流程(見附圖6),并實(shí)施對策。鋼筋直螺紋接頭連接施工工藝流程圖附圖6制圖人:黃穎平制圖日期:2022-11-2實(shí)施一:缺少教育、培訓(xùn)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,考慮到現(xiàn)場許多工人對剝肋滾軋直螺紋套筒連接技術(shù)缺乏經(jīng)驗(yàn),不熟悉,我們于2022年9月4日邀請到公司總工和工程部經(jīng)理,請他們對所有相關(guān)施工班組人員進(jìn)行為期兩天的技術(shù)培訓(xùn)。他們結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況和安裝程序,通過計(jì)算機(jī)結(jié)合文字、圖片和三維動畫技術(shù)做成教學(xué)幻燈片,對施工規(guī)范和安裝要求及注意事項(xiàng)進(jìn)行了具體生動、詳細(xì)的講解,解決了原先單憑文字講解工人理解不透的難度。(見附圖7)鋼筋直螺紋接頭連接技術(shù)交底會議附圖7制圖人:黃穎平制圖日期:2022-11-2實(shí)施效果:經(jīng)過兩天的技術(shù)培訓(xùn),使各工種工人對剝肋滾軋直螺紋套筒連接技術(shù)知識由生疏到掌握,強(qiáng)化了質(zhì)量意識,使整個(gè)施工工藝質(zhì)量得到了保障和提高。9月5日下午我們對2個(gè)鋼筋工班組所有參培人員進(jìn)行了剝肋滾軋直螺紋套筒連接安裝要點(diǎn)知識考核,考核合格率100%。鋼筋直螺紋接頭連接技術(shù)知識施工工藝摸底統(tǒng)計(jì)表附表9施工班組班組人數(shù)考核情況合格率不合格合格鋼筋工1班16016100%鋼筋工2班18018100%合計(jì)34034100%制表人:黃穎平制表日期::2022-11-2實(shí)施二:絲頭端頭未成品保護(hù)鋼筋直螺紋加工經(jīng)檢驗(yàn)合格后,按規(guī)格和使用部位分類碼放,用專用保護(hù)帽進(jìn)行保護(hù),防止鋼筋在倒運(yùn)過程中螺紋被磕碰、生銹或被污物污染。各種規(guī)格和型號鋼筋絲頭保護(hù)套外表面,有明顯的鋼筋規(guī)格標(biāo)記。鋼筋直螺紋絲頭保護(hù)帽保護(hù)附圖8制圖人:黃穎平制圖日期:2022-11-2實(shí)施效果:通過鋼筋直螺紋絲頭的成品保護(hù),鋼筋套筒時(shí)取下套筒,絲扣干凈、無銹蝕、完好無損。實(shí)施三:鋼筋端部未切平1、嚴(yán)禁使用切斷機(jī),在進(jìn)場后統(tǒng)一采用數(shù)控鋼筋切割鋸床切割,,切割斷面保證90°;2、套絲前必須將切割后的鋼筋毛刺清理干凈;鋼筋端頭切割示意圖附圖9制圖人:黃穎平制表日期:2022-11-2數(shù)控鋼筋切割鋸床加工附圖10制圖人:黃穎平制表日期:2022-11-23、套絲后采用磨光機(jī)對端頭進(jìn)行打磨處理。鋼筋直螺紋端頭打磨附圖11制圖人:黃穎平制表日期:2022-11-2實(shí)施效果:通過對鋼筋端頭套絲前后的切割和打磨處理,鋼筋端頭平整且無毛刺、能保證連接后的質(zhì)量。實(shí)施四:套絲長度難控制1、套絲前針對不同鋼筋分別編制套絲加工標(biāo)準(zhǔn),將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)張貼醒目位置,以便對操作人員時(shí)刻提醒。絲頭加工尺寸要求可參照下表:鋼筋絲頭加工尺寸參數(shù)表附表10鋼筋絲頭加工尺寸參數(shù)表鋼筋直徑(mm)絲頭長度(mm)絲頭牙數(shù)(個(gè))1625101827.5112030122232.5132535.5122838133240.514制表人:黃穎平制表日期:2022-11-22、按照鋼筋規(guī)格所需的調(diào)整試棒調(diào)整好滾絲絲頭內(nèi)孔最小尺寸,更換漲刀環(huán),并按規(guī)定的絲頭加工尺寸,調(diào)整好剝肋加工尺寸,調(diào)整剝肋擋塊及滾軋行程開關(guān)位置,保證剝肋及滾軋螺紋的長度,符合絲頭加工尺寸要求為止。鋼筋直螺紋套絲機(jī)效果圖附圖12制圖人:黃穎平制圖日期:2022-11-2鋼筋直螺紋套絲機(jī)絲頭加工附圖13制圖人:黃穎平制圖日期:2022-11-2套絲后在鋼筋絲段用紅色油漆做好長度標(biāo)記(1/2套筒長度),控制鋼筋套絲旋入長度,且單邊絲扣長度未超過2p(螺距)。鋼筋直螺紋絲牙標(biāo)記示意圖附圖14制圖人:黃穎平制表日期:2022-11-2鋼筋端頭螺紋的有效長度采用游標(biāo)卡尺進(jìn)行檢測,絲扣間距用專用卡規(guī)檢驗(yàn)。鋼筋直螺紋有效長度附圖15制圖人:黃穎平制表日期:2022-11-2實(shí)施效果:對現(xiàn)場套絲后的絲頭隨機(jī)檢查,用通規(guī)、止規(guī)檢測,止塞規(guī)旋入深度小于等于3P(P為螺距);通塞規(guī)都能全部旋入。保證了鋼筋有效絲長和外露絲頭數(shù)量(接套筒單邊有效螺紋未超過2螺距),滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。絲頭環(huán)規(guī)檢驗(yàn)示意圖附圖16制圖人:黃穎平制表日期:2022-11-2絲頭環(huán)通規(guī)檢驗(yàn)圖附圖17制圖人:黃穎平制表日期:2022-11-2絲頭環(huán)止規(guī)檢驗(yàn)圖附圖18制圖人:黃穎平制表日期:2022-11-2十、效果檢查1、實(shí)施前后效果檢查2022年10月5日,我們對直螺紋套筒連接質(zhì)量進(jìn)行了檢查,我們繪制了實(shí)施后鋼筋直螺紋接頭連接質(zhì)量問題調(diào)查表、頻數(shù)統(tǒng)計(jì)表和實(shí)施前后質(zhì)量問題對比排列圖(見附表11、附表12、附圖19)。附表11實(shí)施后附表11序號項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查數(shù)量(點(diǎn))合格(點(diǎn))合格率(%)1外露有效絲長偏差JGJ107-2016《鋼筋機(jī)械連接技術(shù)規(guī)程》10096962絲扣缺牙及斷絲10096963鋼筋加工端面不平10095954套筒未擰緊10094945其他1009494合計(jì)50047595說明:共檢查500個(gè),合格率95.0%制表人:黃穎平制表日期:2022-11-2附表12附表12序號項(xiàng)目頻數(shù)(點(diǎn))頻率(%)累計(jì)頻率(%)1套筒未擰緊624242其他624483鋼筋加工端面不平520684外露有效絲長偏差416845絲扣缺牙及斷絲416100合計(jì)25=SUM(ABOVE)100制表人:黃穎平制表日期:2022-11-2實(shí)施前后鋼筋直螺紋接頭連接質(zhì)量問題對比排列圖附圖19制圖人:黃穎平制圖日期:2022-11-2從以上圖表可以發(fā)現(xiàn),外露有效絲長偏差的發(fā)生頻率由活動前的44.7%,降低至16%,絲扣缺牙及斷絲的發(fā)生頻率由活動前的38.8%,降低至16%,說明小組活動采取的措施有效,現(xiàn)狀得到了較大的改善。而本次檢查500點(diǎn),有質(zhì)量問題25點(diǎn),鋼筋直螺紋接頭質(zhì)量合格率達(dá)到了95%,超過94.4%的目標(biāo)值,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)(見附圖20)。鋼筋直螺紋接頭連接質(zhì)量合格率柱狀對比圖附圖20制圖人:黃穎平制表日期:2022-11-2經(jīng)濟(jì)效益通過本次QC活動,提高了鋼筋

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