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國(guó)內(nèi)外類似加氫裝置事故匯編加氫裝置事故匯編一、遼化100萬(wàn)噸/年加氫裂化裝置開工中的主要問(wèn)題及措施1、循環(huán)氫壓縮機(jī)故障循環(huán)氫壓縮機(jī)及其輔機(jī)故障,嚴(yán)重制約了裝置的順利投產(chǎn),反應(yīng)系統(tǒng)氣密過(guò)程中,當(dāng)反應(yīng)系統(tǒng)壓力12.0—14.0MPa,因密封油泵壓力不足,密封油系統(tǒng)熱量分布不平衡,油冷卻后溫度較高,曾數(shù)次造成循環(huán)氫壓縮機(jī)停機(jī),影響氣密進(jìn)度,對(duì)密封油泵及冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造,16.0MPa氫氣氣密一次合格。投料試生產(chǎn)以后,循環(huán)氫壓縮機(jī)頻繁停機(jī),且沒(méi)有任何報(bào)警,給查找原因帶來(lái)較大困難,其中陸續(xù)解決了潤(rùn)滑油泵出口安全閥彈簧損壞,調(diào)速油供油管徑過(guò)小,DG505調(diào)速系統(tǒng)參數(shù)整定欠佳,冬季外供中壓蒸汽管網(wǎng)過(guò)長(zhǎng)中壓蒸汽溫度低易帶水,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)速系統(tǒng)返饋信號(hào)接線短路等問(wèn)題,使停機(jī)問(wèn)題最終得以解決。2、分餾熱油泵密封損壞分餾熱油運(yùn)過(guò)程中溫度超過(guò)200℃,各塔底泵密封頻繁損壞,分餾貫通熱油運(yùn)經(jīng)常中斷。其原因是熱油泵自身配置密封沖洗冷卻器過(guò)小,密封油溫度不易控制所至。同時(shí),泵的密封件本身也存在缺陷。為此,將塔底脫油泵高壓進(jìn)料泵的密封沖洗液采用加氫尾油做密封液,集中供給,有效地解決了此問(wèn)題。3、高分液位,界位調(diào)節(jié)閥堵塞開車過(guò)程中,曾發(fā)生過(guò)高分液位調(diào)節(jié)閥被硬塑料物堵塞,被迫使用調(diào)節(jié)閥付線控制,將調(diào)節(jié)閥閥芯拆出清掃。高分液位調(diào)節(jié)閥也曾多次被不銹鋼絲將閥芯卡住,也被迫用其付線控制,并在調(diào)節(jié)閥前安裝過(guò)濾網(wǎng)。二、揚(yáng)子石化公司加氫裂化裝置開工中遇到的問(wèn)題1、EA—109B殼程Ω密封圈鼓泡破裂,反應(yīng)系統(tǒng)泄壓放空在催化劑硫化結(jié)束,反應(yīng)器降溫過(guò)程中,高壓換熱器EA109B殼程法蘭處泄漏氫氣并著火,由于火勢(shì)較大,先后啟動(dòng)0.7MPa/min和2.1MPa/min緊急泄壓設(shè)施,保證了設(shè)備和裝置安全。滅火后檢查發(fā)現(xiàn)殼程法蘭Ω密封圈鼓泡(2×3cm)破裂。2、新鮮原料進(jìn)料泵聯(lián)鎖造成進(jìn)料中斷由于氣溫較低,原料油泵出口流量孔板(F1007)引壓管凝堵,使新鮮原料進(jìn)料泵低流量聯(lián)鎖停泵兩次,操作人員發(fā)現(xiàn)及時(shí),在5分鐘內(nèi)重新啟動(dòng)進(jìn)料泵,恢復(fù)進(jìn)料反應(yīng)器床層溫度并未發(fā)生大的波動(dòng)。三、齊魯石化緩和加氫裂化開工中出現(xiàn)的問(wèn)題及處理方法90年1月3日凌晨循環(huán)氫壓縮機(jī)突然停機(jī),精制反應(yīng)器入口溫度失控超溫,壓力超高。緊急泄壓重新開工后,精制反應(yīng)器床層壓差由停機(jī)前的0.25MPa升至0.3MPa。15日又進(jìn)一步升至0.49MPa,25日又突然降回到0.24MPa,與此同時(shí)精制油氮含量節(jié)節(jié)升高,雖不斷提高精制床層溫度,但氮含量仍升高到143ppm,在這段時(shí)間內(nèi)裂化床層的溫度也相應(yīng)提高,2月2日溫度已升到380℃方能維持>350℃餾分的轉(zhuǎn)化率在35%左右。2月1日發(fā)現(xiàn)精制反應(yīng)器一床層中上部外壁出現(xiàn)過(guò)熱點(diǎn),過(guò)熱區(qū)不斷擴(kuò)大,2月9日超溫區(qū)中心壁溫已達(dá)320℃,故停工檢查處理。經(jīng)過(guò)開蓋檢查和再生卸出催化劑后的觀測(cè),發(fā)現(xiàn)一床層上部到預(yù)分配器塔盤均已被焦堵塞,并且在貼近器壁處有一深1.2m以上的洞穴直通超溫中心部,內(nèi)保溫表面有一主裂紋和多條小裂紋匯集在超溫中心部,另外再生后一床層催化劑大約粉碎了25%,床層水平斷面的中心部位粉化的更為嚴(yán)重,這也是壓差增大的一個(gè)原因。四、茂名石化加氫裂化裝置操作故障及主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)1、緊急放空的使用問(wèn)題1988年5月20日和11月19日,裝置曾兩次因變電所供電逆變器故障引起大面積停電,此時(shí),低壓電、高壓電和普通機(jī)泵用電均自停,首先是C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))透平在主汽門關(guān)閉后自停,0.7MPa/min自起動(dòng)放空,聯(lián)鎖到反應(yīng)爐熄滅,及高壓原料油泵,高壓循環(huán)油泵,新氫壓縮機(jī)自保停運(yùn)。在5月20日停電事故處理中,0.7MPa/min自降壓到15MPa(高分壓力)時(shí),因及時(shí)啟動(dòng)C101,當(dāng)時(shí)原料油高壓換熱器曾內(nèi)漏較小,經(jīng)熱緊急處理后對(duì)生產(chǎn)沒(méi)造成什么影響。但在11月19日,停電事故的處理中,因當(dāng)班班長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)不足,到0.7MPa/min自放空聯(lián)鎖到循環(huán)油泵運(yùn)行,R102A(裂化反應(yīng)器)入口溫度約升高5~8℃時(shí),在0.7MPa/min放空的基礎(chǔ)上又起動(dòng)2.1MPa/min放空,有關(guān)人員在高分壓力降到9MPa后重新啟動(dòng)C101失敗,致使C101調(diào)速閥損壞,高壓換熱器嚴(yán)重內(nèi)漏。重新開工后發(fā)現(xiàn)了這些問(wèn)題,但被迫在這種情況下維持生產(chǎn)10多天,造成能耗增大,產(chǎn)品液態(tài)烴和輕石腦油質(zhì)量不合格,產(chǎn)品液收率很低的效果,因而不得不提前檢修。2、反應(yīng)器R102溫升過(guò)快時(shí)間:1990年2月1日零點(diǎn)班經(jīng)過(guò):當(dāng)班在硫化后的新催化劑用VGO(減壓蠟油)切換出低氮油后,控制VGO流量為49.8t/h,循環(huán)油流量為30t/h。至4時(shí),供氫量嚴(yán)重不足。按49.8t/h的VGO的加工量計(jì)算,新氫的供應(yīng)量(標(biāo))最少應(yīng)為15000m3/h;可實(shí)際上只有11492m3/h。由此,高分壓力下降到13.1Mpa;反應(yīng)爐循環(huán)氫呈下降趨勢(shì),F(xiàn)101為3700m3/h。F102為69896m3/h。由于催化劑處于硫化后換油結(jié)束階段,殘存的低氮油較多,很易裂解以致在2時(shí)至4時(shí)這兩個(gè)小時(shí)內(nèi),R101(精制反應(yīng)器)入口溫升速度為10.3℃/h,大大高于現(xiàn)場(chǎng)方案小于6℃/h的規(guī)定,由于供氫不足,到4時(shí)40分時(shí),各反應(yīng)器床層溫度迅猛上升。其中,R101冷氫量為9300m3/h,R102冷氫量60000m3/h。在這種情況下,不得不采取緊急停爐并處理量由49.8t/h降至40t/h的措施以控制住溫度。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):①應(yīng)嚴(yán)格按方案執(zhí)行。②協(xié)調(diào)指揮不力,沒(méi)有及時(shí)聯(lián)系制氫配合開工,供氫不足又盲目地升溫。3、調(diào)節(jié)循環(huán)氫換熱旁路閥(T210)過(guò)快致使?fàn)tF102(第二循環(huán)氫加熱爐)進(jìn)料孔板法蘭泄漏。時(shí)間:1990年2月22日白班經(jīng)過(guò):當(dāng)日零點(diǎn)班,制氫因儀表發(fā)生故障一直無(wú)法保證供氫,裝置被迫在7時(shí)停工。按上級(jí)布置,白天班應(yīng)使裝置在14時(shí)之前達(dá)到重新開工的條件。當(dāng)時(shí)反應(yīng)器R101入口溫度291℃,R102入口溫度289℃,爐F101點(diǎn)燃7個(gè)火嘴,爐F102點(diǎn)燃8個(gè)火嘴(第一、二循環(huán)氫加熱爐)。為提高爐子負(fù)荷,使反應(yīng)器在進(jìn)料后通過(guò)換熱器冷旁路調(diào)節(jié)入口溫度,13時(shí)50分,當(dāng)班班長(zhǎng)手動(dòng)調(diào)節(jié)T210,閥位由30%瞬時(shí)開至95%。約4秒鐘后即從爐子處聽到法蘭泄漏的聲響。經(jīng)崗位操作工提醒,隨即將T210調(diào)回至原開度。之后,泄漏響聲消失。當(dāng)閥位變化時(shí),TRC-210 溫度記錄由220℃瞬時(shí)降至75℃,反應(yīng)器R101入口和R102A入口各發(fā)生有15~25℃的溫度波動(dòng),由此使開工進(jìn)油推遲了1個(gè)半小時(shí)。事后恢復(fù)到進(jìn)油條件,R101入口295℃,R102A入口293℃,檢測(cè)該法蘭仍有微泄漏。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):(1)業(yè)務(wù)技術(shù)水平低,盲目操作。(2)工作上沒(méi)有統(tǒng)籌安排,急于求成。4、第1分餾塔液面超高(即:產(chǎn)品分餾塔)時(shí)間:1990年2月27日四點(diǎn)班經(jīng)過(guò):當(dāng)日白班12時(shí)該塔進(jìn)料自90t/h交班時(shí)提量到98t/h,這段時(shí)間內(nèi)由于轉(zhuǎn)化率不高,9時(shí)和13時(shí)柴油的終餾點(diǎn)都高于350℃,而交班前,T103(產(chǎn)品分餾塔)液面實(shí)際上已漫頂了(儀表指示在90%就不動(dòng)了)。四點(diǎn)班繼續(xù)提量,18時(shí)已達(dá)100t/h。從16時(shí)到18時(shí)這段時(shí)間里,第一分餾塔各側(cè)線的抽出量又趨下降,輕石腦油由17.5t/h降至13.7t/h,重石腦油由15.1t/h降至13.7t/h,航煤由37.2t/h降至29.5t/h。按當(dāng)時(shí)的物料平衡,該塔在12時(shí)至18時(shí)之間已存油94899kg。17時(shí)航煤的98%餾出溫度高于350℃,說(shuō)明在這時(shí)該塔油已漫至抽出口,只是分析站不及時(shí)報(bào)送結(jié)果,至21時(shí)30分才報(bào)結(jié)果,而不被注意。后經(jīng)調(diào)整,操作正常,但中間罐航煤約600噸已受污染。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):①提量時(shí)對(duì)產(chǎn)品收率和物料平衡計(jì)算不準(zhǔn)。②交接班不清。③沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制,當(dāng)分析不合格時(shí),應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)調(diào)度。5、供汽壓力波動(dòng)導(dǎo)致C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))和P102AB(循環(huán)油泵)損壞時(shí)間:1990年9月20日四點(diǎn)班經(jīng)過(guò):16時(shí)10分,接班后不久,隨著加氫鍋爐巨大的放空聲,操作人員發(fā)現(xiàn)中壓蒸汽壓力指示值急劇下降。班長(zhǎng)隨即詢問(wèn),調(diào)度回答:"可能鍋爐有了問(wèn)題"??吹綁毫^續(xù)下降并報(bào)警,C101崗位操作工意識(shí)到這會(huì)影響透平泵轉(zhuǎn)速已降到達(dá)2000r/min,泵出口壓力約10Mpa。針對(duì)這一情況,崗位操作工馬上啟動(dòng)封油備用泵,然后去關(guān)封油透平的進(jìn)汽手閥??勺詈髢煽酆芫o,這時(shí)設(shè)備員趕到現(xiàn)場(chǎng),扳動(dòng)跳閘機(jī)構(gòu)把透平停下。停后盤車,剛盤車時(shí)有緊的現(xiàn)象,但盤動(dòng)后就松了。當(dāng)蒸汽壓力恢復(fù)到期3.0Mpa時(shí),經(jīng)請(qǐng)示,按開泵步驟重新啟動(dòng)透平。逐漸關(guān)閉透平泵出口副線閥,將壓力憋起,在憋過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)泵出口壓力和轉(zhuǎn)速隨之下降,泵發(fā)出異常聲響,未及停車,透平已自停。停下后盤車不動(dòng),情況緊急(封油壓力下降至0.56Mpa,危及C101停車),設(shè)備員跑回操作室通知當(dāng)班操作工做停工準(zhǔn)備。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):①當(dāng)中壓蒸汽壓力下降至2.8Mpa以下時(shí),要立即停下封油透平泵,切換備用泵;透平泵停后要經(jīng)解體檢查,確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后方能重新啟動(dòng)。②無(wú)論是透平泵還是電泵,入口負(fù)壓值不應(yīng)小于0.01Mpa,當(dāng)達(dá)到或小于此值時(shí),要停泵清掃入口過(guò)濾網(wǎng)。③為防止大透平(CT101)損壞,當(dāng)蒸汽壓力下降,大透平轉(zhuǎn)速小于或等于7200r/min時(shí),要作緊急停機(jī)處理。④為防止泵磨損所產(chǎn)生的鐵末污染罐內(nèi)的油,建議在泵出口返回儲(chǔ)罐的油管道上增設(shè)過(guò)濾網(wǎng)。6、泵P102(循環(huán)油泵)抽空操作導(dǎo)致止推軸承和轉(zhuǎn)子磨損。時(shí)間:1990年2月20日經(jīng)過(guò):當(dāng)日白天班,在裝置開工新催化劑鈍化過(guò)程中,由于注氨泵北缸氣阻,上量不好,推遲了換油時(shí)間。反應(yīng)分餾系統(tǒng)在較高溫度下(260~280℃)循環(huán)產(chǎn)生了裂化反應(yīng),各塔器出現(xiàn)了低液面。9時(shí)多,當(dāng)發(fā)現(xiàn)P102由于D107(循環(huán)油罐)液面超低抽空時(shí)就通知泵工去停泵,抽空時(shí)間約5分鐘,停泵時(shí)未發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象。11時(shí)許,D107液面恢復(fù)正常,泵按開泵程序啟運(yùn),發(fā)現(xiàn)電流表指針打上去較長(zhǎng)時(shí)間才回到140安(額定為135安)就再也不下來(lái)了,且噪聲較大,如此約有5分鐘。當(dāng)發(fā)現(xiàn)電流超高,后軸承處甩火花時(shí),泵工當(dāng)即按停泵按鈕,但由于觸點(diǎn)不好,按鈕失效,后聯(lián)系電工拉閘,這時(shí),另一泵工按停泵按鈕成功。檢查發(fā)現(xiàn)泵的止推軸承燒壞,轉(zhuǎn)子和內(nèi)件受到一定程度的磨損。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):①分餾操作工責(zé)任心不強(qiáng),致使D107液面兩次超低,是這次事故的主要責(zé)任者。②泵工在第一次停泵,開泵前盤車時(shí)沒(méi)能發(fā)現(xiàn)泵已經(jīng)有了問(wèn)題,且在起動(dòng)電流超高時(shí)又沒(méi)能將泵停下,失去了阻止事故發(fā)生的機(jī)會(huì)。③在重新開泵時(shí),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)循環(huán)油罐入口溫度比泵體積高出20~30℃。啟動(dòng)后泵體溫度突然升高,升溫度很可能超過(guò)每分鐘2℃,這也可能是事故原因之一。五、上海股份有限公司芳烴廠加氫裝置BA-101(循環(huán)氫加熱爐)爐管爆裂事故。1989年6月18日1時(shí)26分左右,當(dāng)班副班長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)DC-102(裂化反應(yīng)器)第1床層出口溫度點(diǎn)T-01066高報(bào)警,該點(diǎn)溫度從正常370℃升高到380℃,DC-102進(jìn)口溫度則從367℃降至360℃,同時(shí)發(fā)現(xiàn)DC-101(精制反應(yīng)器)進(jìn)口溫度下跌,BA-101的燃料氣的控制閥后壓力從正常的0.11Mpa升至0.18Mpa,BA-101的循環(huán)氫流量計(jì)F-01009的指示達(dá)到滿刻度,調(diào)節(jié)閥FV-1009處于全關(guān)狀態(tài)。另外從中控室的儀表屏上發(fā)現(xiàn)燃料氣管網(wǎng)壓力下降。此時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)主任提醒:FV-1009已處于全關(guān)狀態(tài),無(wú)法判斷加熱爐是否已破裂。當(dāng)班副班長(zhǎng)即按常規(guī)將FV-1009恢復(fù)到75%開度。在1時(shí)30分,當(dāng)班班長(zhǎng)在壓縮機(jī)房處聽到兩聲不連續(xù)的爆裂聲,同時(shí)反應(yīng)外操報(bào)告加熱爐煙囪有火,班長(zhǎng)立即決定啟動(dòng)2.1Mpa/min泄壓;裝置緊急停工。2時(shí)35分,加熱爐煙囪倒塌,2時(shí)45分火勢(shì)基本得到控制,3時(shí)05分,大火熄滅。事故分析:這次事故估計(jì)是先有一根爐管爆裂引起的。當(dāng)時(shí)BA-101的循環(huán)氫流量控制器FIC-01009處在自控狀態(tài),爐管破裂漏出大量氫氣使得FV-1009指示大于正常值,因而FV-1009自動(dòng)關(guān)小直到全關(guān)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)FV-1009全關(guān)時(shí),為防止加熱爐空燒爐管,當(dāng)班人員將FTC-01009改為手控,將FV-1009開至正常開度。這一過(guò)程中,BA-101循環(huán)氫已中斷過(guò),已有VGO(減壓柴油)從爐出口的單向閥倒入BA-101的爐管。爐子還未降溫,F(xiàn)V-1009打開后,大量氫氣進(jìn)入爐膛造成燃爆。VGO在爐管內(nèi)結(jié)焦,造成爐管局部過(guò)熱爆裂。事后發(fā)現(xiàn)爐膛里有多根管破裂。啟動(dòng)2.1Mpa/min泄壓系統(tǒng)已是過(guò)了一段時(shí)間,所以從反應(yīng)系統(tǒng)倒過(guò)來(lái)的VGO在爐膛內(nèi)繼續(xù)燃燒。事故原因:(1)第1根爐管破裂可能是實(shí)際爐管壁溫超標(biāo)。(2)測(cè)溫點(diǎn)不在第一組爐管最高溫度的第8根爐管,而是在第二組爐管上。(3)主要原因是爐管材質(zhì)缺陷。六、揚(yáng)子石化公司芳烴加氫裝置生產(chǎn)中出現(xiàn)的事故1、DA-102(產(chǎn)品分餾塔)操作控制不住92年7月13日被迫停工檢查,發(fā)現(xiàn)塔底嚴(yán)重受損,經(jīng)分析,原因是DA-102沖塔造成。開車時(shí)此塔液位較高,當(dāng)時(shí)未受重視,另外儀表不準(zhǔn),新增的EA-125(新鮮進(jìn)料和尾油換熱器)使用不當(dāng),回流量大,引起塔氣相負(fù)荷大,壓差大造成沖塔。事故總結(jié):責(zé)任心不強(qiáng),未及時(shí)發(fā)現(xiàn)操作參數(shù)的變化,對(duì)儀表過(guò)于信任,未去現(xiàn)場(chǎng)察看,今后加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高操作技能。2、DC-103(裂化反應(yīng)器)飛溫的經(jīng)過(guò)91年8月14日14:45分(進(jìn)加熱爐循環(huán)氫控制閥)T-1156閥突然失控關(guān)小,副線控制閥又處于手動(dòng)關(guān)的位置,BA-102爐終斷了循環(huán)氫,造成爐管干燒10分鐘,后打開T-1156閥循環(huán)氫進(jìn)入加熱爐內(nèi),把爐管內(nèi)的熱量頂入DC-103,造成DC-103一、二床層飛溫至930℃,緊急打開2.1Mpa/min放空泄壓。事后檢查發(fā)現(xiàn)爐管有部分彎曲,DC-103一、二床層催化劑失活。應(yīng)吸取教訓(xùn)是:①對(duì)儀表、控制閥要詳細(xì)認(rèn)真地確認(rèn)。②要加強(qiáng)操作技能的訓(xùn)練,加強(qiáng)對(duì)事故的演練。3、儀表故障造成裝置停工93.8.31日13:00左右,GB-101振動(dòng)較大,循環(huán)氫中斷反應(yīng)溫度上升較快,這時(shí)緊急啟動(dòng)0.7Mpa/min泄壓停車。事故原因是GB-101儀表盤進(jìn)水(估計(jì)是下雨所至)。GB-101出口閥誤動(dòng)作關(guān)死,造成循環(huán)氫中斷,后經(jīng)對(duì)儀表盤處理再開車。4、操作不慎造成人身傷害EA-903(脫丁烷塔進(jìn)料換熱器)內(nèi)漏,蒸汽冷凝水帶油,從導(dǎo)淋處接了一根膠管向地溝排放,有一操作工在準(zhǔn)備關(guān)導(dǎo)淋時(shí),導(dǎo)淋桶部膠管突然脫落,高溫冷凝水噴泉反彈至這位工人身上,造成燙傷事故,住院治療。教訓(xùn):接膠管時(shí)未用鐵絲捆綁,且排放閥開的過(guò)大,此人安全防護(hù)意識(shí)較差,今后應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。5、氫氣泄漏引起著火90年5月8日14:25分GB-102B(補(bǔ)充氫壓縮機(jī))二段出口壓力表引壓管根部閥填料大量泄氫氣著火,經(jīng)撲救于14:45分熄滅,同時(shí)啟動(dòng)0.7Mpa/mi泄壓停車,14:45分啟動(dòng)GB-102A,因負(fù)荷閥儀表接線燒斷,無(wú)法將負(fù)荷切到100%,被迫作長(zhǎng)時(shí)間氫循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)(改小循環(huán))。晚20:30分左右保運(yùn)人員在拆除氫氣泄漏閥時(shí),因引壓管內(nèi)余壓未排盡,引起瞬時(shí)間燃燒,險(xiǎn)些燒傷保運(yùn)人員,后來(lái)用N2將火吹滅。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):①未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,今后要加強(qiáng)巡檢。②責(zé)任心不強(qiáng),未將故障設(shè)備處理干凈,就交給保運(yùn)人員,6、GAT-183齒輪箱軸燒壞92年7月19日22:30分啟動(dòng)GAT-183(密封油蒸汽透平泵),準(zhǔn)備開循環(huán)氫壓縮機(jī),在開GAT-183前做好了開泵前的一切準(zhǔn)備工作。開啟后發(fā)現(xiàn)此泵振動(dòng)較大,立即向上級(jí)有關(guān)部門匯報(bào)并來(lái)人查看未做任何處理,交接班時(shí)下個(gè)班也未發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題,到1:30分發(fā)現(xiàn)GAT-183齒輪箱軸燒壞。事后進(jìn)行事故分析,主要原因是檢修不過(guò)關(guān)造成燒軸,另一方面有可能是潤(rùn)滑油少的原因造成燒軸。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):①此泵檢修完后未進(jìn)行認(rèn)真檢查。②操作人員對(duì)事故判斷能力較差。③沒(méi)有嚴(yán)格按操作規(guī)程去作,潤(rùn)滑油位低。④有關(guān)上級(jí)部門對(duì)此事不夠重視,崗位人員應(yīng)繼續(xù)向上級(jí)匯報(bào)。7、機(jī)泵故障造成裝置停車92年10月28日15:00點(diǎn),GB-101(循環(huán)氫壓縮機(jī))因密封油泵停運(yùn)。FA-184(密封油高位槽)液位低造成聯(lián)鎖停車,啟動(dòng)0.7Mpa/mi泄壓,裝置緊急停工。原因是10月27日,GAT-183A(密封油蒸汽透平泵)故障緊急搶修后,于28日午安裝完畢,進(jìn)行試運(yùn),工作泵由GA-183B(電動(dòng)備泵)代替,下午15:00正準(zhǔn)備提A泵轉(zhuǎn)速時(shí),B泵突然停運(yùn),經(jīng)檢查B泵齒輪被卡死,造成電機(jī)跳閘,此時(shí)A泵出口壓力上不去,密封油液位直線下降,引起GB-101聯(lián)鎖停車。10月30日7:00裝置重新開車,A泵未處理好,仍然開B泵,12:00B泵再次突停,原因同上,GB-101再次聯(lián)鎖停車,啟動(dòng)0.7Mpa/mi泄壓,裝置緊急停車。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):備用設(shè)備要認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系處理,確保隨時(shí)能投入正常使用。七、遼化煉油廠加氫裂化車間在生產(chǎn)上發(fā)生的事故1、高壓分離罐儀表液位指示失靈,界面板指示不準(zhǔn),造成高分脫水液面過(guò)低,16Mpa的氣體串到下游脫硫裝置,造成酸性水罐發(fā)生爆炸。這次事故的發(fā)生雖然是因儀表故障造成,但操作員責(zé)任心不強(qiáng),業(yè)務(wù)水平低也是一方面原因。2、在一次加熱爐點(diǎn)火過(guò)程中,操作人員未按要求去做,先用蒸汽吹掃爐膛,再進(jìn)行可燃性氣體分析,而直接點(diǎn)火,結(jié)果造成爐膛爆炸,這是一起嚴(yán)重的違章操作,望大家引以為誡。3、加氫裝置開工期間,裝置進(jìn)行熱油運(yùn)行時(shí),分餾塔液面儀表指示失靈,塔被裝滿后儀表沒(méi)有指示和報(bào)警,造成安全閥起跳,油串入火炬線將火炬放空罐裝滿,幸好離心機(jī)沒(méi)有聯(lián)鎖泄放,否則火炬放空罐將發(fā)生大爆炸,后果不堪設(shè)想。從以上事故中我們應(yīng)吸取他們的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),在以后的開工及生產(chǎn)中不應(yīng)過(guò)分相信儀表,尤其是開工初期,室內(nèi)儀表指示要經(jīng)常與實(shí)際相對(duì)照,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系儀表處理。做為操作人員對(duì)操作情況要做到心中有數(shù),操作發(fā)生變化時(shí)應(yīng)多思考,做到手勤、腿勤、眼勤,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,避免類似事故在我們裝置發(fā)生。八、金陵石化公司加氫裂化裝置生產(chǎn)中出現(xiàn)的故障及處理措施:1、P101A/B潤(rùn)滑油過(guò)濾器破損1986年4月24日清洗P101A/B(原料油泵)潤(rùn)滑油過(guò)濾網(wǎng)時(shí),發(fā)現(xiàn)濾芯濾網(wǎng)破裂。分析:當(dāng)時(shí)氣溫較低潤(rùn)滑油溫低粘度大,在大流量下形成較大壓差,超出濾芯所能承受的強(qiáng)度時(shí)濾網(wǎng)被擊穿。正確的做法是過(guò)濾器進(jìn)油前,可以先關(guān)小潤(rùn)滑油冷卻器上水,以提高潤(rùn)滑油溫度,同時(shí)控制進(jìn)入過(guò)濾器的油量,監(jiān)視過(guò)濾器差壓表,防止超壓事情發(fā)生。隨著油溫的提高而慢慢地加大潤(rùn)滑油量。2、氮?dú)饩€竄油1986年7月6日發(fā)現(xiàn)氮?dú)饩€內(nèi)有油,經(jīng)查找發(fā)現(xiàn)是從C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))潤(rùn)滑油泵臨時(shí)氮?dú)饩€竄入。事后氮?dú)饩€全面掃線。這時(shí)又發(fā)現(xiàn)油已隨氮?dú)膺M(jìn)入廢熱鍋爐,造成廢熱鍋爐第二次煮爐。分析:氮?dú)饩€是裝置內(nèi)非常重要的系統(tǒng)管線,連接部位很多,容易造成竄油事故。一旦竄油便會(huì)威脅C101,C102(新氫壓縮機(jī))等設(shè)備的安全運(yùn)行,有可能導(dǎo)致重大事故發(fā)生。各用氮點(diǎn)在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)作處理,單向閥組正確的用法應(yīng)將單向閥前后閥關(guān)閉,導(dǎo)凝閥打開,杜絕竄油事故發(fā)生。當(dāng)工藝管線線路壓力與氮?dú)饩€壓力相差很大時(shí),應(yīng)加盲板。該故障發(fā)生在C101試運(yùn)前,是幸運(yùn)的。本次原因是施工人員不熟悉工藝管線在氮?dú)饩€上接一皮管至潤(rùn)滑油線,造成油竄入氮?dú)饩€,因此在有外單位人員參加工作時(shí),本裝置人員更要注意檢查。3、C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))密封油液位導(dǎo)致機(jī)組聯(lián)鎖跳閘1986年7月9日,C101機(jī)組在第一次試運(yùn)中,8:05時(shí)密封油高位罐液位下降,電泵也無(wú)法維持液位。8:08時(shí)由于高位罐液位低造成聯(lián)鎖跳閘,C101自動(dòng)停運(yùn)。事后發(fā)現(xiàn)液位自控回路調(diào)節(jié)閥處于關(guān)閉狀態(tài),經(jīng)檢查是該閥定位器供風(fēng)定值器損壞,儀表風(fēng)中斷造成調(diào)節(jié)閥自動(dòng)關(guān)閉,使密封油不能進(jìn)入高位罐。分析:調(diào)節(jié)閥出故障是操作中常見的現(xiàn)象,當(dāng)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備正常而出現(xiàn)斷流故障,應(yīng)立即查看調(diào)節(jié)閥開度,必要時(shí)用旁路閥調(diào)節(jié)。4、脫硫崗位液態(tài)烴抽提塔T151(即液化氣脫硫塔)超壓1986年8月17日,脫硫單元液態(tài)烴抽提塔T151進(jìn)行氮密,充氮時(shí)將安全閥前閥關(guān)閉,充氮流程是將2.5Mpa氮?dú)饩€到接脫丁烷塔再進(jìn)入抽提塔。當(dāng)時(shí)方案將脫丁烷塔充壓到2.5Mpa后再向T151充氮,但操作人員沒(méi)將T151進(jìn)料閥關(guān)閉,僅在脫丁烷塔底觀察壓力。當(dāng)脫丁烷塔充壓到2.5Mpa時(shí),T151已達(dá)2.3-2.4Mpa,事后檢查T151有兩個(gè)墊片被撕開,被迫重新?lián)Q墊。分析:這是一起嚴(yán)重的設(shè)備超壓事故,發(fā)生的原因是對(duì)流程檢查不細(xì),該關(guān)閥門沒(méi)關(guān)。生產(chǎn)中相當(dāng)多的事故出自流程搞錯(cuò),閥門開錯(cuò)。5、1Mpa蒸汽溫度減溫到180℃1986年8月21日,C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))正在開機(jī)試運(yùn)中,廢熱鍋爐開除氧系統(tǒng),(向CT1019循環(huán)氫壓縮機(jī)蒸汽透平)背壓蒸汽注減溫水,將1Mpa蒸汽控制在250℃,由于除氧器溫度升的過(guò)高液位波動(dòng),造成F106-P01A泵(減溫水泵)抽空減溫水中斷,背壓汽溫控表TC-713自動(dòng)將注減溫水閥全開,備用泵起動(dòng)后溫控表調(diào)節(jié)滯后大量減溫水注入C101背壓汽中,使1Mpa蒸汽溫度降到180℃。故障出現(xiàn)后,緊急將TC-713改手動(dòng)將溫度提回到250℃。分析:加氫裂化裝置的低壓汽是排放到廠管網(wǎng),1Mpa蒸汽飽和溫度為170℃,接近170℃時(shí)會(huì)造成蒸汽帶水事故。我廠熱裂化裝置和瓦斯壓縮站使用以1Mpa蒸汽為動(dòng)力的汽輪機(jī),蒸汽帶水會(huì)造成汽輪機(jī)損壞,對(duì)蒸汽溫度的控制萬(wàn)不可大意。此外蒸汽帶水對(duì)加熱爐會(huì)造成重大影響,使?fàn)t火熄滅易產(chǎn)生回火爆燃事故。6、C102(新氫壓縮機(jī))出口向入口倒壓1986年9月1日,準(zhǔn)備開C102A升壓,此時(shí)反應(yīng)壓力為3.0Mpa,C102A各級(jí)出口返回線沒(méi)關(guān),C102A機(jī)出口單向閥漏,當(dāng)機(jī)出口閥打開之后,反應(yīng)器內(nèi)的氫氣倒竄回機(jī)入口,造成一級(jí)入口安全閥起跳。分析:?jiǎn)蜗蜷y一般來(lái)說(shuō)是不嚴(yán)密的,因此C102A開機(jī)時(shí)應(yīng)將各級(jí)出口返回閥關(guān)閉,防止倒竄事故發(fā)生。7、C102向制氫返回氫中斷1986年9月2日,C102B機(jī)(新氫壓縮機(jī))由于一級(jí)入口濾網(wǎng)堵需更換到C102A機(jī)。啟動(dòng)C102A機(jī)后,由于新氫管路太臟,一級(jí)和二級(jí)入口濾網(wǎng)立即堵塞,被迫緊急停機(jī),造成制氫返回氫中斷,制氫裝置被迫切斷進(jìn)料。分析:制氫反應(yīng)爐需要加氫C102提供返回氫作反應(yīng)配氫,返回氫中斷制氫將被迫切斷進(jìn)料,反之又影響加氫,這是一個(gè)聯(lián)系兩個(gè)裝置的重要環(huán)節(jié),換機(jī)時(shí)一定要注意將返氫線打開,此次故障產(chǎn)生于試運(yùn)階段,所以影響不大。正常生產(chǎn)操作則會(huì)產(chǎn)生重大波動(dòng)。8、C101蓄能器內(nèi)膽破裂1986年9月2日發(fā)現(xiàn)前天向C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))密封高位罐裝的油液位下降,判斷是蓄能器內(nèi)膽破裂。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)第二組蓄能器頂端脫落,經(jīng)分析可能是由于以下兩種原因造成:a.施工單位清洗蓄能器時(shí),由于安裝不當(dāng)造成損壞。b.引油引壓時(shí)速度太快,造成受力突變,把內(nèi)膽撕破。分析:高位罐油如竄入封油系統(tǒng)會(huì)污染密封油腐蝕密封機(jī)件損壞設(shè)備,更嚴(yán)重的是高位罐建立不起正常液位,勢(shì)必造成自動(dòng)C101停車。9、F106廢熱爐入口負(fù)壓超高1986年9月2日,反應(yīng)爐F101和F102正在升溫,廢熱鍋爐開C104(煙道氣引風(fēng)機(jī))引煙氣煮爐。操作人員在進(jìn)行煙氣切換時(shí),煙道旁路擋板DA-6關(guān)得太快,廢熱鍋爐入口負(fù)壓過(guò)高,將F101和F102兩爐火抽熄。分析:廢熱鍋爐入口負(fù)壓控制著五臺(tái)工藝爐負(fù)壓,它的激烈波動(dòng)將造成五臺(tái)工藝爐負(fù)壓波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)會(huì)產(chǎn)生熄火,爐膛爆炸等惡性事故。鍋爐操作人員調(diào)整負(fù)壓時(shí),應(yīng)與反應(yīng)和分餾崗位聯(lián)系,三方人員到現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)密監(jiān)視各爐負(fù)壓變化情況,必須緩慢調(diào)節(jié)。10、C102B入口憋壓1986年9月11日準(zhǔn)備開C102B(新氫壓縮機(jī)),將氫氣引入機(jī)入口。PRC-116B壓力升高到1.23MPa,中控室控制表PRC-116B輸出到100%壓力仍撤不下來(lái),操作人員被迫跑到現(xiàn)場(chǎng)開旁路閥放壓。事后發(fā)現(xiàn)C102B的PRC-116B控制三通被人撥到PRC-116C位使VPRC-116BV斷開,因而且造成C102B憋壓。分析:主要原因是操作人員檢查不細(xì)。儀表盤上的三通開關(guān)指向PRC-116CV是再生時(shí)控制C102B入口壓力的,正常生產(chǎn)時(shí)三通開關(guān)必須定位于PRC-116BV。啟動(dòng)C102之前,操作人員首先應(yīng)查看三通開關(guān)位置,以防止造成C102入口與制氫裝置憋壓故障。11、F102(循環(huán)氫加熱爐)干燒1986年9月15日15:15時(shí),反應(yīng)系統(tǒng)正處于開工高壓氣密階段,由于高分液位D102超高報(bào)警跳閘聯(lián)鎖表LS/LAILH-01因表件松動(dòng)造成誤動(dòng)作,C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))緊急停車,7巴/分自動(dòng)放空,F(xiàn)102自動(dòng)熄火。當(dāng)班人員在沒(méi)有將主火嘴手閥關(guān)閉情況下將XCV-104A聯(lián)鎖控制閥復(fù)位,有四個(gè)火嘴又自動(dòng)點(diǎn)燃。車間干部從中控室CRT顯示發(fā)現(xiàn)F102管壁溫度最高點(diǎn)已升到512℃,責(zé)成崗位人員立即檢查才發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題,立即將火嘴熄火。分析:不管加熱爐出現(xiàn)什么原因造成熄火,操作人員應(yīng)首先關(guān)閉火嘴閥門,否則可能造成干燒,爆炸等事故。我廠曾經(jīng)因閉火嘴燃料閥門,否則有可能造成干燒,爆炸等事故。我廠曾經(jīng)因?yàn)轭愃魄闆r火嘴復(fù)燃,之后又不檢查造成爐管燒壞,甚至整臺(tái)加熱爐報(bào)廢的重大事故,此事反映了操作人員對(duì)事故的處理過(guò)程不熟悉,需要進(jìn)一步加強(qiáng)訓(xùn)練,提高技術(shù)素質(zhì)。12、FRC-109(循環(huán)氫流量)調(diào)節(jié)閥卡1986年9月15日10:45時(shí),爐F102進(jìn)料量下降,控制表FRC-109V閥法蘭漏緊法蘭,但是法蘭蓋壓得太緊了并且壓偏,造成調(diào)節(jié)閥桿卡住。分析:由于調(diào)節(jié)閥法蘭壓得太緊太偏而卡住是常見的現(xiàn)象,輕者形成調(diào)節(jié)滯緩,重者調(diào)節(jié)閥不能工作。調(diào)節(jié)閥壓法蘭應(yīng)謹(jǐn)慎,有卡澀現(xiàn)象可在閥桿點(diǎn)些潤(rùn)滑油或適當(dāng)松開,防止產(chǎn)生類似現(xiàn)象。13、P112B預(yù)熱線限流孔板漏油1986年9月20日分餾崗位正在熱油運(yùn),P112B(分餾塔底泵)開始預(yù)熱,預(yù)熱線閥開后,200℃的熱油從預(yù)熱線限流孔板噴出,情況非常危險(xiǎn)。事后檢查發(fā)現(xiàn)孔板兩側(cè)均無(wú)墊片,并且螺柱也沒(méi)上緊機(jī),用手即能轉(zhuǎn)動(dòng)。分析:新泵和檢修完的泵,投用之前應(yīng)詳細(xì)地檢查,試壓合格后方能投用。14、氨罐嚴(yán)重跑氨1986年9月20日17:00時(shí),氨壓站來(lái)電話反映中和清洗處氨罐跑氨,車間人員趕到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)氨罐已被氨霧籠罩,情況非常危險(xiǎn)當(dāng)即車間欒友本和史菊初兩同志戴氧氣罩檢查處理,發(fā)現(xiàn)是罐底切水閥們沒(méi)關(guān)嚴(yán)造成跑氨,立即將閥們關(guān)嚴(yán),處理中兩同志皮膚被輕度灼傷。分析:切水人員切水之后沒(méi)將閥門關(guān)嚴(yán),便離崗,這種做法是非常錯(cuò)誤的,險(xiǎn)些造成嚴(yán)重事故。氨氣是爆炸性氣體,一旦遇到火源后果不堪設(shè)想。煉油工廠因切水閥開著人離開,造成跑油,跑液化氣,以至于形成重大事故并不鮮見,類似此閥必須是"閥開人在"。15、P112B出口壓力表彈出1986年9月21日分餾單元正在熱油運(yùn),在啟動(dòng)P112B(分餾塔底泵)時(shí)出口壓力表突然彈出,200℃熱柴油從壓力表引壓管噴出,操作人員冒者危險(xiǎn)立即停泵,關(guān)閉泵出入口閥門,避免了一起事故。事后檢查是因國(guó)產(chǎn)壓力表與配套的壓力表引壓線接口螺紋規(guī)格不同,國(guó)產(chǎn)壓力表頭是公制螺紋而引線接頭是英制螺紋,兩者根本不匹配。對(duì)我們這套引進(jìn)裝置來(lái)說(shuō),由于引進(jìn)設(shè)備大都采用英制,在更換或檢修設(shè)備中要特別注意這個(gè)問(wèn)題。16、D102安全閥隔斷閥沒(méi)開1986年9月23日D102(高壓分離罐)壓力升到達(dá)16.0Mpa正準(zhǔn)備作緊急泄壓試驗(yàn),試驗(yàn)人員在D102頂偶然發(fā)現(xiàn)D102安全閥前隔斷閥是關(guān)閉的。分析:安全閥是各類容器的生命線,能防止超壓與爆炸事故發(fā)生,因此要求安全閥前后隔斷必須是全開的,否則會(huì)造成安全閥不起作用,結(jié)果將是非常危險(xiǎn)的。壓力容器在啟用時(shí)必須仔細(xì)檢查,對(duì)容器上的附件必須確認(rèn)合格,有關(guān)閥門開關(guān)確認(rèn)無(wú)誤。17、氨竄入氮?dú)饩€中1986年9月30日反應(yīng)進(jìn)油開工,準(zhǔn)備注氨對(duì)催化劑進(jìn)行鈍化。當(dāng)注氨泵P121啟動(dòng)不久,從C101循環(huán)氫壓縮機(jī)平臺(tái)飄出強(qiáng)烈的氨味,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)是P121迸出口氮?dú)饩€盲板沒(méi)盲上,導(dǎo)凝閥也沒(méi)開,隔斷閥沒(méi)關(guān)嚴(yán),造成液氨竄入氮?dú)饩€中。分析:氨竄入氮?dú)饩€中是非常危險(xiǎn)的。氨本身是爆炸性氣體,另外會(huì)污染C101的潤(rùn)滑油與密封油,危及C101正常運(yùn)行。事情發(fā)生之后,C101潤(rùn)滑油與密封油過(guò)濾器反復(fù)堵塞,并發(fā)現(xiàn)過(guò)濾網(wǎng)有氨鹽。此事發(fā)生在于要求加盲板沒(méi)按規(guī)定加好,反應(yīng)系統(tǒng)高壓與低壓相連管線都設(shè)有盲板,檢修后開工必須按盲板圖嚴(yán)格檢查,不能遺漏一處。18、D102(高壓分離罐)液面超高1986年9月30日10:40時(shí)反應(yīng)開始進(jìn)油,但到13:05時(shí)仍沒(méi)見高分玻璃板液面計(jì)出現(xiàn)液位,但此時(shí)LIC-103液位控制調(diào)節(jié)器指示全滿,LI-104液位指示86%,引起車間干部的懷疑,趕到現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)動(dòng)液面計(jì)角閥,玻璃液面計(jì)內(nèi)充滿液體,方知高分液位確實(shí)已滿,立即向低分放油將液面撤下來(lái)。分析:這是一起惡性未遂事故。當(dāng)時(shí)高分液面LS/LAILH-01連鎖旁路斷開,高分液面一旦滿到進(jìn)料口,便會(huì)發(fā)生C101帶油毀機(jī)事故。玻璃液面計(jì)所以不見液面,是因?yàn)橐好嬗?jì)開導(dǎo)淋放空后,角閥內(nèi)密封彈子將角效堵住,因而不能顯示液面。每次液面放空后,必須將導(dǎo)淋閥關(guān)閉再將角閥關(guān)閉后再緩慢地全開,液位計(jì)才能正常投用。19、分餾爐回火爆燃1986年10月4日9:40時(shí),突然F104(產(chǎn)品分餾塔底重沸爐)發(fā)生回火爆燃,接著F103(脫丁烷塔重沸爐)也回火,F(xiàn)104又發(fā)生第二次回火。由于不明回火原因,當(dāng)班人員立即在中控室緊急停爐,反應(yīng)降溫降量,對(duì)操作產(chǎn)生很大波動(dòng)。分析:這是一起嚴(yán)重的回火爆炸事故,由于初次開工現(xiàn)場(chǎng)比較亂,其原因當(dāng)時(shí)也沒(méi)能調(diào)查清楚,經(jīng)分析和以下原因有關(guān):a.燃料油壓力控制過(guò)高,裝置內(nèi)總線在1Mpa,比正常高出0.2Mpa。b.霧化蒸汽壓力沒(méi)有投自動(dòng),各爐沒(méi)按規(guī)定將蒸汽與燃料油差壓控制在0.15Mpa,F(xiàn)104差壓僅有0.07Mpa。原因可能是蒸汽壓力波動(dòng),燃料油霧化不良,部分火咀熄火。司爐員發(fā)現(xiàn)之后將煙道擋板開大,大量空氣進(jìn)入爐膛后產(chǎn)生爆燃。要強(qiáng)調(diào)的是,加熱爐蒸汽壓控必須投入自控,否則蒸汽壓力波動(dòng)十容易產(chǎn)生熄火,爆炸等事故。20、第二分餾爐回火1986年10月6日9:00時(shí),燃料油爐前壓力急劇下降,操作人員跑到界區(qū),發(fā)現(xiàn)油壓正常,隨后將油表旁路閥打開,F(xiàn)105發(fā)生回火,被迫熄滅全部火咀重新點(diǎn)之。事后檢查發(fā)現(xiàn)油表過(guò)濾器被鐵銹堵塞。分析:由于油表過(guò)濾器堵造成燃料油壓力下降,這時(shí)爐溫下降,爐前燃料油壓控閥自動(dòng)開大,當(dāng)油表副線打開之后油壓很快上升,造成火咀霧化不良,大量燃料油噴入爐膛造成回火爆炸。正確處理應(yīng)緩慢地開油表旁路,使溫度調(diào)節(jié)器有個(gè)調(diào)節(jié)適應(yīng)過(guò)程。21、分餾塔滿事故1986年10月6日23:00時(shí)停排未轉(zhuǎn)化油,油品人員將未轉(zhuǎn)化油線進(jìn)罐閥門關(guān)閉。10月7日零點(diǎn)班接班后發(fā)現(xiàn)D107(循環(huán)油緩沖罐罐注:此處與本裝置有所區(qū)別,塔106底尾油作為循環(huán)油經(jīng)D107重新回到反應(yīng)。)液面不斷上升,反應(yīng)提溫已來(lái)不及,開HC-104V向外排未轉(zhuǎn)化油,但沒(méi)有向罐區(qū)聯(lián)系好,也無(wú)人檢查外排油管路是否暢通,實(shí)際上由于罐區(qū)閥門沒(méi)開,根本無(wú)油排出。2:00時(shí)左右D107液面全滿,造成D107安全閥頂跳,T106滿塔,蠟油從D114頂大氣放空線排出,蠟油落到P112泵起火,司泵員奮力撲救,全身淋滿蠟油,情況非常危險(xiǎn)。接著T103滿,輕石腦油線、重石腦油線、航煤線、柴油線全部串入蠟油。3:10時(shí)調(diào)度查明罐區(qū)閥門關(guān)閉,打開之后向外排未轉(zhuǎn)化油,當(dāng)班人員急于降分餾液面排量過(guò)大,而此時(shí)A107尾油空冷器)部分翅片管不通,造成部分管子彎曲,脹口漏油,產(chǎn)生重大設(shè)備隱患。分析:這是一起嚴(yán)重操作事故?,F(xiàn)在想起來(lái)仍感覺到當(dāng)時(shí)緊張氣氛。罐區(qū)人員固然有一定責(zé)任,但若當(dāng)班人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)管路不通及時(shí)聯(lián)系,是可以避免事態(tài)擴(kuò)大的。大量外排未轉(zhuǎn)化油時(shí)無(wú)人檢查A107狀況,造成A107嚴(yán)重?fù)p傷,脹口泄漏留下了安全隱患。生產(chǎn)過(guò)程中和外界必然發(fā)生各種聯(lián)系,必須加強(qiáng)與生產(chǎn)調(diào)度及各有關(guān)單位的聯(lián)系工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系及時(shí)解決。此外在工作進(jìn)行的過(guò)程中,應(yīng)注意檢查確認(rèn),不能等到事故出現(xiàn)之后才加處理。事故處理過(guò)程中,要強(qiáng)調(diào)正確的程序,不然前者還沒(méi)完跟著后者又上來(lái)了,小事故就可能演化成大事故。22、誤停P102A(循環(huán)油泵)1986年10月7日4:00左右分餾回火,操作員在中控室停爐F105時(shí),按的不是F105停爐按鈕而是P102A停車按鈕,造成P102A泵誤停車循環(huán)油中斷。分析:這兩個(gè)停車鈕靠的很近易搞錯(cuò),要千萬(wàn)注意,出現(xiàn)操作波動(dòng)時(shí)頭腦要冷靜,切不能再亂上加亂。(注:我們從中要吸取教訓(xùn),類似重點(diǎn)部位應(yīng)加明顯標(biāo)記,以免造成誤操作)23、分餾爐回火爆燃1986年10月6日7:30時(shí),F(xiàn)103、F104、F105相繼發(fā)生回火爆燃事故。事后查明油品燃料油罐區(qū)操作人員切換燃料油泵時(shí)違章,先將運(yùn)行泵停下再啟動(dòng)備用泵,造成燃料油中斷加熱爐熄火,之后燃料油恢復(fù)供油造成加熱爐回火。分析:這是一起典型違章操作,但作為分餾崗位處理遲緩,如當(dāng)時(shí)立即在中控室手動(dòng)跳閘熄滅爐火,此事是可以避免的。24、第八塊儀表盤停電1986年10月13日9:00時(shí),日方人員校驗(yàn)儀表不慎將第八塊儀表盤停電,造成循環(huán)油中斷1分鐘,使R102A(裂化反應(yīng)器)入口溫度上升7℃,當(dāng)班人員立即處理,教快恢復(fù)正常。分析:儀表盤后接線間場(chǎng)地狹窄,不是儀表工請(qǐng)不要入內(nèi),無(wú)意的碰撞可能會(huì)產(chǎn)生事故。25、P102B(循環(huán)油泵)入口法蘭著火自投產(chǎn)開工以來(lái)P102B入口閥法蘭漏油嚴(yán)重,一直用蒸汽掩護(hù),地面積了不少蠟油。10月16日準(zhǔn)備換墊,10:05時(shí)司泵停掉暖泵線,撤除掩護(hù)蒸汽,開始關(guān)閉進(jìn)口閥門,隨著閥門關(guān)小,漏油情況更加嚴(yán)重,由于溫度高突然起火,引燃地面積油,一時(shí)形成較大火勢(shì)。車間人員奮力相救,6分鐘后將大火撲滅。事故發(fā)生時(shí),當(dāng)班人員果斷地停掉P102A,切斷D107循環(huán)油罐進(jìn)料降低D107壓力,防止了事態(tài)的擴(kuò)大。分析:由于車間人員奮力撲救,正確與果斷的處理,沒(méi)有造成損失。地面積油是造成火勢(shì)大的重要原因,裝置地面與明溝任何情況也不應(yīng)有積油現(xiàn)象。26、C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))密封油高位罐液位低報(bào)警1986年10月20日17:45時(shí),密封油泵C101-P02A出口壓力升高出口安全閥起跳,造成密封油壓力降低,高位罐液位迅速下降而報(bào)警。事后查找,密封油壓力調(diào)節(jié)器積分被人給定到最高值,相當(dāng)于取消了調(diào)節(jié)器重定作用,無(wú)法消除調(diào)節(jié)過(guò)程中產(chǎn)生的殘余偏差,造成密封油壓力不斷上升,而操作員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),儀表工將積分給定到0.5情況恢復(fù)正常。分析:調(diào)節(jié)器中的比例與積分調(diào)節(jié)應(yīng)由儀表工調(diào)整,一旦調(diào)整好是不允許亂動(dòng)的。當(dāng)調(diào)節(jié)器不正常時(shí),操作工應(yīng)聯(lián)系儀表處理。27、反應(yīng)轉(zhuǎn)化率過(guò)高1986年10月28日8:30時(shí)反應(yīng)提量,19:00時(shí)反應(yīng)提量到80噸/時(shí),反應(yīng)溫度控制過(guò)高,單程轉(zhuǎn)化率高達(dá)82.5%,引起分餾操作波動(dòng)。20:00時(shí)T103(產(chǎn)品分餾塔)油過(guò)輕P108(塔底抽出泵)泵抽空,F(xiàn)104被迫熄火,反應(yīng)被迫降溫降量,產(chǎn)品轉(zhuǎn)不合格罐,影響正常生產(chǎn)達(dá)6小時(shí)。分析:反應(yīng)單程轉(zhuǎn)化率設(shè)計(jì)為60%,過(guò)高或過(guò)低均造成分餾不正常,特別是反應(yīng)溫度超高時(shí),深度轉(zhuǎn)化的反應(yīng)生成油進(jìn)入分餾系統(tǒng)后,輕者造成沖塔,嚴(yán)重會(huì)產(chǎn)生超壓事故。轉(zhuǎn)化率是反應(yīng)崗位重要控制指標(biāo),調(diào)節(jié)中應(yīng)緩慢進(jìn)行把握好與進(jìn)料量相適應(yīng)的反應(yīng)溫度。28、LC-118調(diào)節(jié)器反向1986年10月30日,航煤泵P110反復(fù)抽空只能維持很少流量。檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)T105(航煤塔)液面下降時(shí)進(jìn)料閥門不是自動(dòng)開大反而關(guān)閉進(jìn)行反向調(diào)節(jié),原來(lái)有人將控制給定旋鈕多轉(zhuǎn)了一圈造成調(diào)節(jié)器輸出反向,航煤側(cè)線無(wú)法抽出,處理中T103底液位滿被迫排未轉(zhuǎn)化油。分析:操作工必須熟悉崗位控制儀表,以免造成不必要的麻煩甚至造成事故。29、A107空冷脹口漏油著火1986年11月26日7:55時(shí)電網(wǎng)發(fā)生故障造成加氫B線路停電8分鐘,當(dāng)時(shí)裝置處于80%負(fù)荷運(yùn)行,由于電網(wǎng)波動(dòng)P102B(循環(huán)油泵)不能啟動(dòng),當(dāng)班人員啟動(dòng)P102A時(shí)由于低流量旁路沒(méi)斷開泵開不起來(lái),D107(循環(huán)油罐)液面不斷升高各塔液面不斷上升,8:40時(shí)被迫切斷進(jìn)料,幾分鐘后又恢復(fù)反應(yīng)進(jìn)料,聯(lián)系外排未轉(zhuǎn)化油。9:03時(shí)A107由于脹口漏油著火,因A107平臺(tái)無(wú)消防蒸汽,火勢(shì)不大但難以撲滅,被迫將A107斷開,反應(yīng)再次切斷進(jìn)料。A107一臺(tái)風(fēng)機(jī)被燒壞。事故發(fā)生的主要原因是A107排油過(guò)大,溫度激烈變化使變形的翅片管脹口嚴(yán)重漏油著火。分析:當(dāng)時(shí)事故處理比較混亂,缺少統(tǒng)一指揮并急于求成,當(dāng)班人員技術(shù)素質(zhì)低延誤碼戰(zhàn)機(jī)。當(dāng)時(shí)P102B停運(yùn)切換到P102A時(shí)僅僅因?yàn)榈土髁柯?lián)鎖沒(méi)切到旁路而中斷循環(huán)油進(jìn)料,而此刻應(yīng)降溫降量卻沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行,以至于各塔液面滿被迫切斷反應(yīng)進(jìn)料。第一次切斷進(jìn)料后應(yīng)該在分餾正常后再恢復(fù)反應(yīng)進(jìn)料比較理想,但指揮人員在險(xiǎn)情沒(méi)消除就匆忙恢復(fù)進(jìn)料,埋下事故的根源。在這之前A107管已嚴(yán)重變形脹口已有部分泄漏,當(dāng)班急于降低各塔液面大量地排未轉(zhuǎn)化油,是造成事故的最主要原因。當(dāng)事故出現(xiàn)后應(yīng)采取最為可靠的措施處理,使裝置迅速回到安全狀態(tài),必要情況寧可停工也不能冒險(xiǎn)求成而進(jìn)一步擴(kuò)大事態(tài)。30、R101(精制反應(yīng)器)突破高壓下溫度控制1986年12月9日裝置停工反應(yīng)系統(tǒng)降壓,19:50時(shí)操作人員在R101入口壓力11.7MPa條件下熄滅F101(循環(huán)氫加熱爐),開P101(反應(yīng)進(jìn)料泵)吹掃氫冷卻反應(yīng)器,使R101入口溫度最低降到112℃。事情發(fā)生后被車間值班人員發(fā)現(xiàn),立即關(guān)閉P101吹掃氫氣,F(xiàn)101重新點(diǎn)火,將R101入口溫度升到135℃以上。分析:這是一起嚴(yán)重違章操作。反應(yīng)器母材是鉻鉬鋼,為防止回火脆變,操作手冊(cè)嚴(yán)格規(guī)定在壓力降到35kg/cm2之前,不能將反應(yīng)器溫度降到135℃以下。事情發(fā)生后操作人員聲稱不知有此規(guī)定,可見不注意平時(shí)學(xué)習(xí),停工方案也沒(méi)仔細(xì)看,這是非常不應(yīng)該的。31、加氫火炬爆燃第二周期開工引化肥廠氫氣進(jìn)行氫密,2月8日14:20時(shí)氫氣引到C102(新氫壓縮貢)入口向火炬排放,14:50時(shí)加氫火炬突然竄出火與黃煙,產(chǎn)生爆燃。分析:當(dāng)時(shí)氣密過(guò)程中由于氮?dú)獠蛔?,分餾系統(tǒng)采用凈化風(fēng)升壓氣密,使空氣混入緊急放空系統(tǒng)與氫氣混合產(chǎn)生爆燃。開工投用火炬系統(tǒng)前應(yīng)用氣密后氮?dú)獯祾呲s凈空氣,投用后的火炬嚴(yán)禁放空系統(tǒng)排放空氣,否則可能產(chǎn)生惡性爆炸事故,火炬因此原因炸毀在我廠就曾發(fā)生過(guò),當(dāng)時(shí)險(xiǎn)些造成傷亡事故。今后開工要杜絕空氣氣密。32、輕污油線跑油1987年2月12日脫硫操作員開P120泵向外送污油,由于輕污油線在C102(新氫壓縮貢)管排東端放空導(dǎo)凝沒(méi)關(guān)造成跑油。分析:裝置檢修后開工時(shí),首要的工作是流程檢查,開工中許多事故的發(fā)生是由于流程問(wèn)題。33、爐F104(產(chǎn)品分餾塔底加熱爐)超溫1987年2月13日裝置開工分餾系統(tǒng)熱循環(huán)脫水,T103(產(chǎn)品分餾塔)底溫升到270℃時(shí),P108A泵(分餾塔底泵)發(fā)生抽空,啟動(dòng)P108B也抽空,兩臺(tái)塔底泵同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)情況下,F(xiàn)104進(jìn)料在60-150噸/時(shí)之間波動(dòng)。當(dāng)班人員分析是T103底溫低造成泵抽空于是強(qiáng)行升溫,但抽空現(xiàn)象更進(jìn)一步惡化使?fàn)t出口溫度最高達(dá)480℃,事后查明P108A/B泵抽空原因是由于鐵銹將入口過(guò)濾網(wǎng)堵塞。分析:這是一起違章操作。當(dāng)爐進(jìn)料量低應(yīng)排除故障,當(dāng)爐進(jìn)料正常之后方可升溫,強(qiáng)行升溫短時(shí)間也會(huì)造成爐管結(jié)焦,一旦爐管結(jié)焦勢(shì)必造成停工。處理爐管結(jié)焦非常困難,碳鋼爐管燒焦把握不大,易損壞爐管。34、T106(分餾塔)沖塔1987年2月15日16:00時(shí),P113(回流泵)出現(xiàn)抽空現(xiàn)象,T106頂溫升到80℃,真空度開始下降。當(dāng)班操作員沒(méi)有及時(shí)處理,造成真空度被破壞,塔頂溫升到230℃,T106發(fā)生沖塔。22:00時(shí)將沖洗油用膠帶接到P113入口向塔頂打回流將塔頂控制住,6小時(shí)后T106方恢復(fù)正常。分析:當(dāng)崗位出現(xiàn)波動(dòng)崗位人員應(yīng)立即向班長(zhǎng)和值班干部匯報(bào),并立即著手處理,否則一個(gè)小波動(dòng)也許會(huì)擴(kuò)大為事故,這并不單純是技術(shù)問(wèn)題,此次故障就是處理遲緩引起的。35、“2.16”重大火災(zāi)事故1987年2月16日14:50時(shí)清洗P112B(分餾塔底抽出泵)入口濾網(wǎng)。突然熱油從拆開的泵入口過(guò)濾器處噴出,立即形成很大的火勢(shì)。當(dāng)時(shí)刮東風(fēng)火焰向“1”號(hào)框架,一些工藝管線被燒裂,火勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大,火焰高達(dá)40米,40分鐘后火勢(shì)被控制住,16:30時(shí)火全部被撲滅?;馂?zāi)造成的損失很大,“1”號(hào)框架被燒毀,A102徹底報(bào)廢,A105、A106部分損壞,裝置停產(chǎn)二個(gè)月。事后查明原因,發(fā)現(xiàn)P112B入口閥由于被鐵銹堵住閥芯滑道,閥門沒(méi)法關(guān)嚴(yán)造成熱油噴出著火。分析:這是建廠以來(lái)我廠發(fā)生的最為嚴(yán)重的一起設(shè)備事故。T106是負(fù)壓塔。閥門關(guān)不嚴(yán)時(shí)泵體放油也會(huì)出現(xiàn)放不出油的現(xiàn)象,這一假象是造成“2.16”火災(zāi)事故發(fā)生的一個(gè)原因。司泵員經(jīng)驗(yàn)不足,由于閥門閥芯滑道內(nèi)卡進(jìn)了雜物,僅是用全身力氣關(guān)閥,沒(méi)能注意到閥桿位置不對(duì)表明閥門沒(méi)關(guān)嚴(yán),是事故發(fā)生的主要原因。前金陵石化公司黨委書記王平同志曾對(duì)煉廠事故做過(guò)認(rèn)真的總結(jié),認(rèn)為煉廠事故主要出在閥上。作為操作員應(yīng)當(dāng)熟悉崗位上的每個(gè)閥門,它的結(jié)構(gòu),開關(guān)的力度,不同工況下的開度以及溫度和壓力等等。36、燃料油線跑油1987年4月13日第三周期開工,車間布置引燃料油。當(dāng)班人員沒(méi)對(duì)流程仔細(xì)檢查,在主框架A12-A13區(qū)的燃料油線放空導(dǎo)凝沒(méi)關(guān),引油時(shí)燃料油噴出。分析:事后反映當(dāng)班人員不知此處有放空導(dǎo)凝。說(shuō)明崗位人員對(duì)流程不熟悉,結(jié)果必然出現(xiàn)此類事故。37、分餾單元滿塔1987年4月17日1:00時(shí)左右112泵(T106分餾塔底抽出泵)出現(xiàn)抽空現(xiàn)象,造成向A107(空冷器)進(jìn)油量小,而A107加熱蒸汽又未開,造成A107凝未轉(zhuǎn)化油無(wú)法外排,T106液面不斷升高。處理A107時(shí)A107加熱蒸汽疏水器副線應(yīng)開未開,使加熱器不起作用,直到5:00時(shí)左右方處理通。這期間造成T103和T106滿塔,各側(cè)線均帶蠟油,A104、A105和A106全部?jī)瞿钡?4:30時(shí)生產(chǎn)才恢復(fù)正常。事故發(fā)生使A104有5根翅片管嚴(yán)重變形,A106管箱泄漏,產(chǎn)生了設(shè)備隱患。分析:造成A107凝已是錯(cuò)誤,處理又不正確終于不可收拾,此次事故起因并不復(fù)雜而處理過(guò)程卻出現(xiàn)嚴(yán)重失誤,說(shuō)明對(duì)事故處理的方法沒(méi)掌握。A107任何情況下也不許斷流,T106的正常操作是關(guān)系到A107正常運(yùn)行的關(guān)鍵,這點(diǎn)需牢牢記住。38、D107(循環(huán)油罐)采樣器跑油1987年7月17日15:00時(shí)給化工一廠采未轉(zhuǎn)化油樣,工作完畢后當(dāng)班人員沒(méi)將采樣器閥門關(guān)嚴(yán)發(fā)生跑油事情。分析:這是一起嚴(yán)重違章操作。D107溫度在300℃左右,熱油漏出會(huì)著火,此類事故在煉油系統(tǒng)已多次發(fā)生,應(yīng)引起每個(gè)人高度重視。39、儀表停電1987年5月7日19:29時(shí)下大暴雨,雷電造成供電網(wǎng)晃電,儀表電源出現(xiàn)故障停電達(dá)24分鐘。當(dāng)班人員準(zhǔn)備在第26分鐘啟動(dòng)7巴/分緊急停工,由于電氣人員處理及時(shí),于24分鐘后恢復(fù)正常。分析:儀表停電后,備用電源可供電30分鐘。因此在30分鐘內(nèi)必須處理完畢,否則采取緊急停工。為保險(xiǎn)起見,可提前3-4分鐘采取緊急停工,當(dāng)班人員處理是正確的。40、燃料油跑油1987年6月15日當(dāng)班人員投用燃料油表,油表過(guò)濾器導(dǎo)凝沒(méi)關(guān),燃料油跑油長(zhǎng)達(dá)4小時(shí),將地下污油罐裝滿,地下污油線進(jìn)入燃料油。事后立即掃地下線,方避免地下污油線凝住。分析:此事發(fā)生在熱天是委幸運(yùn)的,如果發(fā)生在冬天地下線將很難以吹通,后果就嚴(yán)重了。啟動(dòng)一臺(tái)設(shè)備前后都應(yīng)詳細(xì)地檢查是否正常,無(wú)問(wèn)題方能撤離,不能閥門一開便了事。41、C101-P02A泵(循環(huán)氫壓縮機(jī)潤(rùn)滑油泵)螺桿磨壞1987年6月27日0:20時(shí)廠區(qū)電網(wǎng)晃電,造成中壓蒸汽壓力下降,C101-P02A轉(zhuǎn)速下降,輔助泵C101-P0B2自啟動(dòng)。當(dāng)中壓蒸汽壓力恢復(fù)正常后啟動(dòng)C101-P02A,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速升到1500RPM時(shí)再也升不到正常轉(zhuǎn)速,停車之后又發(fā)現(xiàn)盤不動(dòng)車。拆泵檢查,發(fā)現(xiàn)階段泵螺桿已咬合并嚴(yán)重磨損而報(bào)廢。分析:事故原因不太清楚。分析認(rèn)為當(dāng)蒸汽壓力下降之后,C101-P02A沒(méi)能立即停運(yùn)。在低轉(zhuǎn)速下運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生竄軸現(xiàn)象,致使螺桿磨損。當(dāng)蒸汽壓力波動(dòng),,C101-P02A轉(zhuǎn)速波動(dòng)時(shí),應(yīng)立即切換到C101-P02B運(yùn)行,這點(diǎn)要牢牢記住防止類似事故重演。42、新氫不純1987年7月9日12:00時(shí)西套制氫裝置故障氫氣中CO、CO2含量上升,使R101(精制反應(yīng)器)溫度上升12℃。當(dāng)班人員果斷處理,降反應(yīng)進(jìn)料減少氫耗,在反應(yīng)壓力降到15.2MPa情況下暫不升壓,避免了R101溫度繼續(xù)上升。20分鐘后引東套制氫的氫氣切斷西套氫氣,1小時(shí)后恢復(fù)正常。分析:這是一起成功的范例。氫氣不純主要影響到R101反應(yīng)溫度,降低氫耗后情況會(huì)好轉(zhuǎn)。此時(shí)也應(yīng)注意R102A(裂化反應(yīng)器)一床層溫度變化,防止溫升超高,氫氣嚴(yán)重不純,應(yīng)考慮切除反應(yīng)進(jìn)料,大幅度地降溫。43、D104(脫丁烷塔回流罐)酸性水線跑液態(tài)烴1987年7月16日投用酸性水罐D(zhuǎn)161時(shí),D161進(jìn)料線發(fā)現(xiàn)有結(jié)霜現(xiàn)象并強(qiáng)烈振動(dòng),水罐壓力也很高,確定酸性水中帶液態(tài)烴。進(jìn)而查出是D104界控旁路閥門內(nèi)漏,D104液態(tài)烴竄入酸性水中。由于酸性水壓力0.7MPa,漏入的液態(tài)烴不會(huì)汽化,所以不易被察覺。跑液態(tài)烴期間,高含硫污水罐區(qū)液態(tài)烴氣味很濃。加氫被迫于7月18日停工搶修。分析:7月12日液態(tài)烴產(chǎn)率開始降低,但車間有關(guān)人員沒(méi)能細(xì)致地查清原因,主觀認(rèn)為計(jì)量不準(zhǔn),直到新增的酸性水脫氣罐D(zhuǎn)161投用才發(fā)現(xiàn),致使100多噸液態(tài)烴隨酸性水跑到高含硫污水罐區(qū)排放到大氣中,沒(méi)有發(fā)生爆炸著火事故真是萬(wàn)幸。生產(chǎn)中出現(xiàn)不正常的變化,一定有其原因千萬(wàn)不能忽略,“事出有因”正說(shuō)明這個(gè)道理,一旦忽視就可能發(fā)生重大事故。44、D103(低壓分離器)安全閥跳1987年8月24日19:00時(shí)天降大雨,由于暴雨影響廠里1.0MPa蒸汽管網(wǎng)壓力逐漸地降低,造成T106抽空器能力下降真空度下降(注:T106分餾塔為負(fù)壓塔),當(dāng)班人員跑到界區(qū)關(guān)小1.0MPa界區(qū)閥門提高裝置的蒸汽壓力。20:10時(shí)雨漸停1.0MPa蒸汽管網(wǎng)壓力回升,由于界區(qū)閥門關(guān)小C101排汽背壓升高,轉(zhuǎn)速由8000rpm降到6000rpm,當(dāng)班人員跑到界區(qū)迅速地將10kg/cm2蒸汽閥全開,C101轉(zhuǎn)速回升D102高壓分離器液面猛然升高加大向D102排油,造成D103壓力突然上升安全閥起跳。分析:操作的調(diào)整應(yīng)保持連貫性,同時(shí)又特別忌諱大幅度波動(dòng),此次完全是責(zé)任問(wèn)題。當(dāng)循環(huán)氫壓縮機(jī)突然升速時(shí),會(huì)將反應(yīng)系統(tǒng)的油瞬時(shí)大量頂進(jìn)高分,當(dāng)事故處理過(guò)程中C101升速時(shí)有關(guān)崗位要緊密配合,一定要控制好高分與低分液位,否則可能造成重大事故。45、F103(脫丁烷塔重沸爐)熄火造成分餾波動(dòng)1987年9月8日準(zhǔn)備開液力透平,儀表檢查L(zhǎng)IC-103控制回路時(shí)不慎將LIC-103BV閥開大,將D103安全閥頂跳,D103壓力突然由1.95MPa降到1.7MPa,T101進(jìn)料一時(shí)中斷。分餾崗位人員既不請(qǐng)示班長(zhǎng)也不向在場(chǎng)的車間干部匯報(bào),自作主張熄滅F103爐火,給整個(gè)分餾單元操作造成很大波動(dòng),影響正常生產(chǎn)約3小時(shí)。分析:這本不是難以處理的故障。正確的做法可以降T101脫丁烷塔壓力,降F103出口溫度,T101進(jìn)料很快便能恢復(fù),但由于熄滅F103爐火擴(kuò)大了事態(tài)。崗位人員進(jìn)行重大決定前應(yīng)向在場(chǎng)的班長(zhǎng)匯報(bào),征得同意后方能采取行動(dòng),當(dāng)然如時(shí)間不允許可自行處理。46、蒸汽中斷1987年9月19日13:48時(shí)二套減壓電纜爆,造成全廠大面積晃電,造成加氫裂化車間氫氣、原料、瓦斯、蒸汽中斷。車間全體人員在車間主任指揮下,迅速果斷地處理,反應(yīng)切斷進(jìn)料緊急降溫,分餾改單塔循環(huán),廢熱鍋爐維持8噸/時(shí)發(fā)汽量,保證C101在3000轉(zhuǎn)/分下維持循環(huán)降溫,堅(jiān)持到16:00時(shí)中壓鍋爐恢復(fù)供汽。分析:這是一起罕見事故,但車間全體人員正確處理,沒(méi)有出現(xiàn)任何問(wèn)題,并且在沒(méi)有采用7巴/分放空手段實(shí)現(xiàn)了緊急停工,表現(xiàn)十分出色。47、C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))轉(zhuǎn)速波動(dòng)1987年9月30日10:00時(shí)C101轉(zhuǎn)速出現(xiàn)波動(dòng),很快波動(dòng)加劇轉(zhuǎn)速在5800rpm至8500rpm間晃動(dòng),當(dāng)班人員在車間主任指揮下果斷地切斷進(jìn)料反應(yīng)降溫。轉(zhuǎn)速波動(dòng)原因是調(diào)速器出現(xiàn)故障,故障排除后恢復(fù)進(jìn)料。分析:事故處理果斷正確,當(dāng)一起事故發(fā)生后,首先應(yīng)考慮保護(hù)設(shè)備,C101是車間的心臟更要愛護(hù)備至。雖然切斷進(jìn)料造成再次進(jìn)油開工,工作量非常大,但不這樣做萬(wàn)一損壞C101后果不堪設(shè)想,損失將是巨大的。48、C102B(新氫壓縮機(jī))三段東缸拉桿斷裂1987年10月9日2:40時(shí)C102B出現(xiàn)強(qiáng)烈振動(dòng),當(dāng)班人員立即緊急停車,當(dāng)時(shí)三段東缸拉桿靠十字頭縮頸處斷裂,活塞與缸套咬合。事后分析認(rèn)為潤(rùn)滑油缺注,造成活塞卡,將拉桿拉斷。分析:C102B機(jī)組拉桿斷裂前,無(wú)論聲音或溫度,振動(dòng)應(yīng)該有所反映,而當(dāng)班人員沒(méi)能發(fā)現(xiàn)。檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備應(yīng)備有聽音棒,檢查一定要細(xì)致,不放過(guò)任何一點(diǎn)可疑現(xiàn)象,將事故消滅在萌芽狀態(tài)中。潤(rùn)滑是動(dòng)設(shè)備的生命,機(jī)泵維護(hù)重要的就是潤(rùn)滑系統(tǒng)正常。49、反應(yīng)深度過(guò)大影響分餾1987年10月22日第四周期開工,反應(yīng)進(jìn)油后P112(分餾單元最后一分餾塔底泵即尾油泵)處于半抽空狀態(tài),21:00時(shí)各塔液面指示全滿,21:30時(shí)反應(yīng)被迫降量,但由于降量過(guò)急溫度降得慢,造成反應(yīng)深度大,單程轉(zhuǎn)化率達(dá)87.5%,造成T101(脫丁烷)塔沖塔,D104、(T101回流罐)滿,液態(tài)烴放入火炬時(shí)形成火雨將火炬山下燒著,報(bào)火警。分析:反應(yīng)深度是反應(yīng)崗位的關(guān)鍵指標(biāo),絕不能出差錯(cuò),處理應(yīng)本著先降溫后降量的原則進(jìn)行。50、蒸汽中斷造成緊急停工1987年11月2日夜間22:55時(shí),65噸/時(shí)中壓鍋爐電路故障造成晃電接著鍋爐停工,中壓蒸汽中斷,加氫緊急停工。反應(yīng)切斷進(jìn)料,C101維持300rpm。這時(shí)氫氣也中斷,反應(yīng)壓力下降到8.0MPa,反應(yīng)器內(nèi)熱量帶不出,床層溫度升高,被迫采用7巴/分緊急放空。床層溫度下來(lái)之后停止放空。但很快床層溫度又升上來(lái),再次被迫啟動(dòng)7巴/分放空系統(tǒng)。如此重復(fù)進(jìn)行7次,直到反應(yīng)壓力泄到0.2MPa后充入氮?dú)?,才將反?yīng)溫度控制住。分析:這是一起不理想的事故處理。操作手冊(cè)規(guī)定當(dāng)7巴/分手動(dòng)啟動(dòng)之后,循環(huán)氫壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,反應(yīng)溫度至少低于正常溫度30℃以下時(shí)方能關(guān)閉。如果壓縮機(jī)不是正常工況,則應(yīng)將反應(yīng)壓力降到0.05MPa,才能關(guān)閉泄壓閥。此次是違章操作,結(jié)果還是被迫反復(fù)泄壓,別無(wú)它路可走。51、F101(循環(huán)氫加熱爐)爐管結(jié)焦1987年11月5日0:00時(shí)開C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))反應(yīng)開始升溫升壓進(jìn)入開工過(guò)程,但C101因封油液面建立不好,1:00時(shí)C101才提到8000rpm。F101點(diǎn)火以后,發(fā)現(xiàn)F101第二路出口爐管壁溫上升很快,2:00時(shí)記錄T108為556.6℃,T109為565.7℃,比其余三路壁溫高出200℃。儀表工校驗(yàn)認(rèn)為熱偶無(wú)問(wèn)題,當(dāng)班人員卻認(rèn)為不準(zhǔn),沒(méi)有將溫度降下來(lái),反將溫度過(guò)繼續(xù)升高。4:00時(shí)記錄T108達(dá)597.8℃,T109達(dá)570.3℃,超溫時(shí)間在2小時(shí)以上。事后檢查確認(rèn)第二路已結(jié)焦。割管清焦時(shí)第二路爐底彎頭堵滿高約500mm的焦塊。油是怎樣進(jìn)入爐管的?11月3日零點(diǎn)班處理蒸汽中斷事故時(shí),反應(yīng)充氮到1.2MPa,3:00時(shí)制氫充氮,由于加氫與制氫共用2.5MPa線,制氫當(dāng)時(shí)壓力低,加氫反應(yīng)系統(tǒng)氮?dú)鈴腇101出口單向閥倒竄去制氫,將部分蠟油帶入F101爐管管內(nèi),C101啟動(dòng)后,由于反應(yīng)系統(tǒng)壓力低,氣體循環(huán)量小,不能將油帶出爐管,在干燒情況下造成記管結(jié)焦。分析:F101是循環(huán)氫加熱爐,爐管中一般中不會(huì)有油的,事故出現(xiàn)前沒(méi)人意識(shí)到會(huì)有油。當(dāng)儀表已表示異常狀況時(shí),武斷地認(rèn)為儀表不準(zhǔn),壁溫已超出工藝卡片所規(guī)定值,還盲目干下去。這是一起嚴(yán)重的違章事故。從中可以吸取以下幾點(diǎn)教訓(xùn):a.認(rèn)為難以發(fā)生的事故不等于不會(huì)發(fā)生。b.當(dāng)儀表指示異常時(shí),不要武斷地認(rèn)為表不準(zhǔn),而應(yīng)該去推敲,找出問(wèn)題年在。c.任何情況下不能違反工藝卡片所規(guī)定的工藝指標(biāo)。d.單向閥一般情況下是不嚴(yán)密的,不能認(rèn)為管路上設(shè)有單向閥后管路介質(zhì)不會(huì)倒流。52、原料帶水987年11月20日10:00時(shí)換651罐,該罐溫度僅50℃并且?guī)捎谟蜏氐退荒苋吭贒100脫除,帶入反應(yīng)器中。從12:00時(shí)起R101壓降值不斷上升,到21日8:00時(shí)壓差超,經(jīng)儀表測(cè)驗(yàn)壓降上升超過(guò)0.1MPa。21日8:10時(shí)將654罐轉(zhuǎn)走。分析:原料帶水會(huì)造成催化劑粉碎,進(jìn)而壓降上升,因此工藝上對(duì)原料含水有嚴(yán)格的指示。當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)后即與廠調(diào)度聯(lián)系,但調(diào)度沒(méi)有安排原料換罐。該事經(jīng)過(guò)三個(gè)班,而班班操作員對(duì)R101壓降上升不夠關(guān)心,甚至交班日記也沒(méi)反映,嚴(yán)重失職,同時(shí)也說(shuō)明工人素質(zhì)不高,操作員缺乏對(duì)操作情況的全面綜合分析。壓降是反應(yīng)器重要參數(shù),壓降過(guò)大會(huì)造成床層壓塌損壞內(nèi)構(gòu)件,這一點(diǎn)必須引起足夠重視。53、廢熱鍋爐干鍋1987年11月29日8:00時(shí)廢熱鍋爐出現(xiàn)干鍋事故。除氧器液控差壓接受器由于伴熱片距表頭太近,造成表頭汽化指示失靈,除氧器液位空給水泵抽空,很快汽包液位下降,循環(huán)泵抽空,過(guò)熱段出口器溫度達(dá)500℃以,蒸汽流量表已基本無(wú)量指示。當(dāng)班人員沒(méi)有采取切除煙氣緊急停爐措施,反而多次啟動(dòng)水泵進(jìn)水,被車間值班人員制止進(jìn)行緊急停爐。分析:這是一起嚴(yán)重惡性未遂事故。當(dāng)汽包水位消失,崗位人員唯一能做的是切除煙氣進(jìn)行緊急停爐。此時(shí)循環(huán)水泵已抽空,表明蒸汽發(fā)生器已處于干鍋狀態(tài),強(qiáng)行進(jìn)水必然導(dǎo)致鍋爐爆炸,發(fā)生重大作傷亡事故。當(dāng)班人員存在僥幸心理想盡快處理,這種想法往往便是事故的起源。其實(shí)事故并不難處理。當(dāng)除氧器有問(wèn)題時(shí),可以立即開除氧器旁路閥,汽包就不會(huì)出現(xiàn)干鍋。這件事反映現(xiàn)一些人技術(shù)不精,違章蠻干,這是非常可怕的。54、T106(分餾塔)滿塔1987年12月2日T106底液面凝液位指示假象,當(dāng)班檢查不細(xì)造成滿塔。事故發(fā)生后車間干部跑到現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)柴油采樣品排出蠟油,立即命令當(dāng)班人員將柴油轉(zhuǎn)污油線,聯(lián)系油品排未轉(zhuǎn)化油,聯(lián)系成品車間用柴油泵頂輕柴油出裝置線,P113(回流泵)改抽沖洗油,同時(shí)A106空冷器停掉風(fēng)機(jī),關(guān)閉百葉窗,6小時(shí)后正常。分析:這是一起成功處理T106滿塔事故的范例。由于正確處理,柴油線和A106沒(méi)有凍凝。在T106真空已被破壞和集油箱無(wú)油情況下,用沖洗油代替回流,使T106較快地恢復(fù)正常。但當(dāng)班人員對(duì)塔液面監(jiān)視不夠,險(xiǎn)些形成事故應(yīng)引以為戒。55、P101A(泵反應(yīng)進(jìn)料泵)推力瓦燒壞1987年12月9日6:00時(shí),電網(wǎng)晃電造成P101B停運(yùn)。當(dāng)班人員啟動(dòng)P101A時(shí),造成推力瓦燒壞。檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)推力瓦全部磨掉,瓦底也被磨損,當(dāng)時(shí)平衡線閥開著,伴熱也無(wú)問(wèn)題。分析確認(rèn)泵后端有蠟油,因天冷凍凝造成平衡線不回油,泵產(chǎn)生的軸向推力瓦磨損。分析:P101是13級(jí)葉輪高壓泵軸向推力很大,平衡線不通時(shí)瞬間便會(huì)燒壞推力瓦,因此作為備用泵,必須用沖洗油徹底沖洗掉泵內(nèi)蠟油以及平衡線蠟油,只有這樣才能達(dá)到備用標(biāo)準(zhǔn),否則還會(huì)出現(xiàn)此類事故,使自身或他人成為事故受害者。56、制氫裝置發(fā)生氫氣爆炸,加氫裝置緊急停工1988年元月3日15時(shí)20分,東套制氫裝置停工退溶劑時(shí),氫氣串入溶劑罐后爆炸,罐頂飛出40多米,爆炸產(chǎn)生的強(qiáng)烈沖擊波震碎了加氫裂化裝置門窗玻璃。突然發(fā)生的爆炸一時(shí)難以判斷是什么造成的,當(dāng)班人員果斷采取啟動(dòng)21巴/分緊急放空停車。分析:該事故處理果斷,但如果能更冷靜些能處理的更好。57、脫丁烷塔T101嚴(yán)重超壓1988年2月4日第六周期進(jìn)油開工,進(jìn)油前由于精制反應(yīng)R101撇頂更換了部分催化劑,當(dāng)時(shí)采取注硫硫化措施對(duì)新催化劑進(jìn)行簡(jiǎn)單硫化,9時(shí)07分反應(yīng)進(jìn)油時(shí)循環(huán)氫中的硫化氫含量為3600ppm。12時(shí)左右首先在R112B裂化反應(yīng)器第二床層出現(xiàn)溫升,很快上到390℃左右,當(dāng)時(shí)進(jìn)料量?jī)H有40噸,恰巧廠瓦斯管網(wǎng)波動(dòng)壓力降低影響制氫,供氫量由1400NM/h降到8000~9000NM/h。過(guò)度的反應(yīng)和供氫的減少使反應(yīng)系統(tǒng)壓力迅速下降,僅20分鐘從16.0MPa降低到7.0MPa。而反應(yīng)床層繼續(xù)超溫最高點(diǎn)高達(dá)414.8℃。12時(shí)30分被迫切斷進(jìn)料,反應(yīng)壓力已降低到5.3MPa。由于反應(yīng)溫度高至使反應(yīng)深度過(guò)大,這部分含低分子烴類過(guò)多的反應(yīng)流出油進(jìn)入分餾系統(tǒng)立即引起大亂,T101、T102和T103脫丁烷塔脫乙烷塔和產(chǎn)品分餾相繼沖塔其中T101最為嚴(yán)重。由于T101進(jìn)料氣體烴組分太多,當(dāng)時(shí)D104脫丁烷塔回流罐壓控線全開。F103脫丁烷塔加熱爐熄火也無(wú)法制止這一沖塔現(xiàn)象,結(jié)果造成T101系統(tǒng)超壓時(shí)間長(zhǎng)達(dá)30分鐘,最高壓力達(dá)到了2.35MPa,此壓力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)T101的設(shè)計(jì)值1.80MPa。事后查明造成超壓除了上述原因之外,更可怕的是T101安全閥的前隔斷閥僅僅開了4扣,其中有2扣還是空的,從而限制了安全閥的泄壓能力。分析:這是一起非常嚴(yán)重的未遂操作事故,其原因幾乎全部是人為造成的,以下教訓(xùn)應(yīng)牢牢記取。(1)進(jìn)油前注硫量大,據(jù)記錄循環(huán)氫中的硫化氫含量最高達(dá)到了0.7%,進(jìn)油時(shí)為0.36%。在這種情況下,催化劑的活性高而且不穩(wěn)定,當(dāng)蠟油到達(dá)反應(yīng)溫度時(shí)突然出現(xiàn)反應(yīng)并且迅速發(fā)展,床層溫度難以控制出現(xiàn)超溫。所以進(jìn)料前注硫是不妥當(dāng)?shù)?,給升溫操作帶來(lái)很大困難,使反應(yīng)條件變的難以捉摸。(2)進(jìn)油前應(yīng)聯(lián)系制氫裝置將供氫量提到18000NM/h以上,以便催化劑床層出現(xiàn)溫升有足夠的氫氣維持反應(yīng)系統(tǒng)的壓力和循環(huán)氫流率,能夠控制反應(yīng)正常進(jìn)行,即使反應(yīng)床層出現(xiàn)異常現(xiàn)象階段也能有足夠的氫氣補(bǔ)充,進(jìn)油前還應(yīng)該將C102的返氫投用,防止進(jìn)油后投用造成波動(dòng)。當(dāng)制氫裝置供氫不足不穩(wěn)時(shí),加氫應(yīng)控制升溫節(jié)奏或中斷反應(yīng)。(3)當(dāng)催化劑床層出現(xiàn)溫升之后,反應(yīng)崗位要控制住不要超過(guò)3℃,爾后根據(jù)分餾崗位的要求緩慢提溫,使兩崗位的操作協(xié)調(diào)統(tǒng)一,使開工過(guò)程有良好的節(jié)奏。(4)壓力容器的安全泄壓閥是關(guān)鍵的部件,前后的隔斷閥一定要全開,這一點(diǎn)要牢記,開工前的安全檢查要將此列為必檢項(xiàng)目。同時(shí)檢查人員要簽名備案。(5)當(dāng)催化劑床層的反應(yīng)溫度已無(wú)法控制時(shí),應(yīng)果斷地切斷進(jìn)料,必要情況下還應(yīng)考慮緊急放空。此次事故處理并不是如此,反應(yīng)壓力已經(jīng)降低到7.0MPa還在維持進(jìn)料,當(dāng)決定切斷進(jìn)料時(shí)反應(yīng)壓力已降低到5.3MPa,這樣做的結(jié)果更加惡化了事故程度。58、輕柴油成品線凍凝1988年2月5日接高度指令將未轉(zhuǎn)化油由原料罐改進(jìn)中間罐,但該管線不通造成A107凍凝T106滿塔,(注:A107為T106分餾塔底尾油空冷器),柴油抽出高達(dá)300℃,當(dāng)班人員被迫停運(yùn)P113泵(T106回流泵),結(jié)果造成A106(塔頂空冷器),A107及柴油線從裝置到罐區(qū)約長(zhǎng)3000米被凍凝,從2月7日至10日整整三天,采取分段割口,分段吹掃方處理完畢,嚴(yán)重影響一正常生產(chǎn)。分析:未轉(zhuǎn)化油改進(jìn)中間罐管線不通之事曾多次發(fā)生,但造成如此嚴(yán)重后果卻僅此一例,完全屬于責(zé)任事故。此事發(fā)生在兩班交接中,交班不負(fù)責(zé)任,接班不嚴(yán)不細(xì)。崗位人員已知道柴油凝點(diǎn)超高,而停泵之后并沒(méi)有立即進(jìn)行掃線,是造成柴油線凝的原因之一。改線后發(fā)現(xiàn)管線不通應(yīng)立即聯(lián)系改回,同時(shí)對(duì)A107采取保護(hù)措施,但崗位人員責(zé)任心太差檢查又不細(xì),直到A107凝住才發(fā)現(xiàn),這是原因之二。柴油抽出溫度超高,非常有可能造成A106脹口泄漏,柴油落到下層高溫管線引起火災(zāi),后果將不可設(shè)想。此次事故還是比較幸運(yùn)的。59、裝置外液態(tài)烴線凍結(jié)1988年2月4日第六周期開工時(shí)液態(tài)烴系統(tǒng)沒(méi)經(jīng)掃水處理,開工過(guò)程中管線內(nèi)的存水結(jié)成冰塊,機(jī)泵無(wú)法正常啟動(dòng),液態(tài)烴系統(tǒng)非?;靵y。經(jīng)處理后向裝置外排液態(tài)烴。由于液態(tài)烴嚴(yán)重帶水,于5日凌晨液態(tài)烴管線從裝置至罐區(qū)全線凍結(jié),被迫將液態(tài)烴切入火炬放空。恰巧放空罐D(zhuǎn)115加熱蒸汽也沒(méi)開,液態(tài)烴的大量汽化使D115溫度急劇降低,溫度表指示達(dá)-9℃。由于D115加熱線被凍住無(wú)法使液態(tài)烴加熱汽化,致使D115裝滿,裝置內(nèi)外700放空線結(jié)霜冰凍。該情況2月10日才發(fā)現(xiàn),當(dāng)即決定反應(yīng)系統(tǒng)降溫,向裝置外排未轉(zhuǎn)化油,減少液態(tài)烴產(chǎn)量。經(jīng)廠高度同意,用泵P120抽D115內(nèi)液態(tài)烴向罐區(qū)輕石腦油罐打,同時(shí)啟用去烷基化液態(tài)烴線,將裝置的液態(tài)烴轉(zhuǎn)往球罐。原液態(tài)烴線在氣溫轉(zhuǎn)暖后,于16日方投用。分析:煤油行業(yè)的人都清楚,液態(tài)烴設(shè)備與管線一旦凍住是非常危險(xiǎn)的,因?yàn)樵O(shè)備或管線假如凍裂,液態(tài)烴噴出很可能產(chǎn)生一場(chǎng)災(zāi)難,可以說(shuō)這是一次嚴(yán)重的未遂事故。特別應(yīng)指出的是,裝置放空系統(tǒng)是裝置的生命線,放空系統(tǒng)被堵而又需要緊急放空,那將是一種什么后果誰(shuí)能預(yù)料。液態(tài)烴線已凍不做迅速處理,盲目接連幾天地放空,最終形成嚴(yán)重局面,今天真不知怎樣解釋當(dāng)時(shí)所作所為。第六周期開工時(shí)氣溫低天降大雪,對(duì)開工帶來(lái)很大的困難,加上人為的原因事情不斷,車間精力全放在事故后的處理上,以致于正常的工作程序被打亂了,事故便接踵而來(lái)。作為班組來(lái)說(shuō),任何時(shí)候都要高度負(fù)責(zé)任,特別是車間工作繁忙緊張的時(shí)刻。60、儀表風(fēng)壓嚴(yán)重超低1988年6月11日3時(shí)25分凈化風(fēng)干燥器K102四通閥失效,高壓側(cè)與低壓側(cè)短路,造成儀表風(fēng)放空,風(fēng)壓降到0.52MPa。由于儀表風(fēng)壓過(guò)低,液力透平HT-101(反應(yīng)進(jìn)料透平機(jī))的事故緊急切斷XCV-120自動(dòng)關(guān)閉,HT-101自動(dòng)停運(yùn)。分析:這是一起嚴(yán)重的未遂事故,風(fēng)壓過(guò)低將使儀表控制回路的風(fēng)動(dòng)調(diào)節(jié)閥門不能正常工作,使操作產(chǎn)生混亂造成意想不到的事故。特別是裝置有幾個(gè)特殊的風(fēng)動(dòng)控制閥,對(duì)風(fēng)壓特別要求,一旦低于設(shè)計(jì)風(fēng)壓,閥門自動(dòng)動(dòng)作。(1)7巴/分泄壓閥XOV-108,風(fēng)壓低于0.35MPa自動(dòng)打開。(2)21巴/分泄壓閥XOV-109,風(fēng)壓低于0.35MPa自動(dòng)打開。(3)HT-101緊急隔斷閥XCV-120,風(fēng)壓低于0.49MPa自動(dòng)關(guān)閉。(4)高分液控閥LICALV-103A,風(fēng)壓低于0.49MPa自動(dòng)關(guān)閉。(5)P101出口流控閥FRCALV-108,風(fēng)壓低于0.49MPa自動(dòng)關(guān)閉。(6)P102出口流控閥FRCALV-157,風(fēng)壓低于0.33MPa自動(dòng)關(guān)閉。以上可以知道,風(fēng)壓過(guò)低將造成裝置自動(dòng)停工,因此必須重視儀表風(fēng)系統(tǒng)。裝置在設(shè)計(jì)時(shí)考慮當(dāng)C103出現(xiàn)故障時(shí)用0.8MPa氮?dú)庋a(bǔ)充儀表風(fēng),但是0.8MPa氮?dú)饨?jīng)常壓力不足0.2MPa,因此車間后來(lái)將2.5MPa氮?dú)馀c儀表風(fēng)線接通,在事故情況下可以投用。61、C101汽輪機(jī)(循環(huán)氫壓縮機(jī)蒸汽透平)調(diào)速閥導(dǎo)向桿斷裂1988年6月18日由于C101汽輪機(jī)調(diào)速桿出現(xiàn)嚴(yán)重振動(dòng),被迫臨時(shí)停工搶修,事后發(fā)現(xiàn)調(diào)速閥的導(dǎo)向桿已斷裂。分析:C101汽輪機(jī)調(diào)速器動(dòng)力缸原設(shè)計(jì)動(dòng)力不足,造成調(diào)速器脈動(dòng)致使調(diào)速桿劇烈振動(dòng)導(dǎo)致導(dǎo)向桿嚴(yán)重磨損而斷裂。如果此時(shí)不果斷停工,C101機(jī)組將無(wú)法控制會(huì)造成損壞,產(chǎn)生重大損失。(注:一套轉(zhuǎn)子價(jià)值25萬(wàn)美元)。調(diào)速桿振動(dòng)首次出現(xiàn)在1988年4月8日,當(dāng)時(shí)采用關(guān)小主汽門,改變調(diào)速閥的行程以減小振動(dòng),自那時(shí)起車間對(duì)振動(dòng)情況嚴(yán)加監(jiān)視,終于及時(shí)地避免重大事故的發(fā)生。之后在汽輪機(jī)主汽門后增加折流板,減少對(duì)調(diào)速閥的沖擊力,降低了閥桿振動(dòng)。另外還增加了調(diào)速器杠桿的配重,提高了調(diào)速系統(tǒng)的穩(wěn)定性,大大地延長(zhǎng)了調(diào)速閥的使用壽命,一年半后檢查整個(gè)調(diào)速閥組沒(méi)有磨損現(xiàn)象。62、C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))密封油泵損壞裝置停工1988年7月22日凌晨1時(shí)40分廠蒸汽管網(wǎng)壓力波動(dòng),C101主密封油泵轉(zhuǎn)速降低,輔助油泵自動(dòng)啟動(dòng),2時(shí)02分發(fā)現(xiàn)密封油過(guò)濾器差壓上升,切換到另外一臺(tái)也無(wú)濟(jì)于事。檢查主油泵發(fā)現(xiàn)泵體表面油漆已燒變色,判斷該泵已燒壞。鉗工搶修主油泵更換配件過(guò)程中,機(jī)動(dòng)部門決定試用國(guó)產(chǎn)缸套。19時(shí)20分主油泵搶修完畢試車結(jié)果不上量,緊跟著輔助油泵入口堵也不上量,C101密封油中斷被迫采取手動(dòng)7巴/分停工,同時(shí)C101緊急停車。事后發(fā)現(xiàn)二臺(tái)密封泵螺桿與缸套燒毀,主油泵入口過(guò)濾器濾網(wǎng)倒頂出過(guò)濾器,入口過(guò)濾器什么時(shí)候損壞的不清楚。分析:這起事故造成第七周期非計(jì)劃停工。據(jù)以上現(xiàn)象分析,當(dāng)蒸汽壓力波動(dòng)時(shí),主油泵轉(zhuǎn)速下降而且不穩(wěn),主油泵螺桿因工況不好而燒壞。鉗工搶修主油泵時(shí)更換國(guó)產(chǎn)缸套,但試運(yùn)中主油泵立即出現(xiàn)嚴(yán)重磨損,磨損產(chǎn)生的金屬粉末隨著回油進(jìn)入密封油罐,造成輔助油泵的入口過(guò)濾器堵塞,造成輔助油泵抽空而損壞。這起事故的教訓(xùn)很深刻,在同類裝置也曾出現(xiàn)類似的事故。當(dāng)蒸汽壓力波動(dòng)時(shí)應(yīng)千萬(wàn)注意立即切換到輔助電泵,防止主油泵因轉(zhuǎn)速波動(dòng)而損壞。本次事故處理過(guò)程中蒸汽壓力波動(dòng)時(shí)崗位人員處理不果斷,沒(méi)有立即停運(yùn)主油泵。所更換國(guó)產(chǎn)缸套沒(méi)有進(jìn)行可靠性試驗(yàn),此舉有一定的盲目性,結(jié)果實(shí)得其反。第二次處理時(shí),密封油全部更新,密封油罐徹底清掃,于7月28日方開車成功。63、D104玻璃板液面計(jì)引管法蘭焊縫開裂1989年2月27日凌晨4時(shí)10分,青年工人要逵在巡回檢查中發(fā)現(xiàn),脫丁烷塔回流罐D(zhuǎn)104玻璃板液面計(jì)接管下法蘭漏液態(tài)烴,迅速匯報(bào)班長(zhǎng)。當(dāng)班立即采取措施,一方面用蒸汽掩護(hù),一方面切斷反應(yīng)進(jìn)料

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