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文檔簡介

1、 專業(yè)技術文件 / Technical documentation 編號: 循環(huán)流化床鍋爐受熱面磨損問題探討與采用的防磨措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.編制:_日期:_循環(huán)流化床鍋爐受熱面磨損問題探討與采用的防磨措施溫馨提示:該文件為本公司員工進行生產(chǎn)和各項管理工作共同的技術依據(jù),通過對具體的工作環(huán)節(jié)進行規(guī)范

2、、約束,以確保生產(chǎn)、管理活動的正常、有序、優(yōu)質(zhì)進行。本文檔可根據(jù)實際情況進行修改和使用。 循環(huán)流化床鍋爐以綜合利用和燃燒技術的優(yōu)勢發(fā)展迅速, 但在實際運行中也暴露出了一些問題, 其中最主要是磨損問題, 直接影響了鍋爐長期穩(wěn)定的安全運行。我們經(jīng)過幾年的不斷探討和實踐, 并借鑒循環(huán)流化床鍋爐使用的先進經(jīng)驗, 采用了一些解決實際磨損問題的措施。 公司現(xiàn)有二臺75T/H次高壓、次高溫、中溫分離循環(huán)流化床鍋爐, 一臺75T/H次高壓、次高溫、高溫分離循環(huán)流化床鍋爐。1鍋爐是96年北京鍋爐廠生產(chǎn)中溫分離鍋爐, 于2000年5月18日投入運行。2鍋爐是2000年唐山鍋爐廠生產(chǎn)中溫分離鍋爐, 于2000年7月

3、投入運行。3鍋爐是2002年濟南鍋爐廠生產(chǎn)的高溫分離鍋爐, 于2002年12月投入運行。 因1、2爐爐型屬中溫分離, 該爐型的優(yōu)點是煤種適應性廣, 熱效率高, 負荷調(diào)節(jié)范圍大, 運行易于控制穩(wěn)定等特點, 但是這種爐型的磨損問題是個薄弱環(huán)節(jié)。磨損的問題主要在爐內(nèi)受熱面。該爐在爐膛內(nèi)由下而上交叉緊密布置了蒸發(fā)管層、高溫過熱器層, 低溫過熱器層、高溫省煤器層等受熱面, 直接受到高溫煙灰氣流的高速沖刷, 管系磨損較快, 這已是這種爐型存在及發(fā)展的弱點, 且燒煤矸石量越大, 磨損程度越快。從國內(nèi)已運行的該爐型來看, 爐內(nèi)受熱面的布置和固定裝置均存在不同的缺陷, 管排中易形成煙氣走廊, 受熱面大多數(shù)彎頭、

4、迎風面等未考慮有效的整體防磨措施。另外蒸發(fā)管管壁厚度僅3毫米, 再加上安裝質(zhì)量如控制不嚴格, 就會大大減少該爐型的使用壽命。我們就有關問題考察和了解同類型的鍋爐在運行的廠家, 大多都存在上述問題。鍋爐運轉(zhuǎn)率在80%以上, 一般兩年左右就要更換一套蒸發(fā)管, 四年左右就要更換一套高、低過熱器。每次工期在15天左右。 由于我公司1鍋爐屬早期產(chǎn)品, 存在上述不利因素較多, 該爐已運行3年6個月時間, 2鍋爐已運行3年4個月時間, 在這期間暴露的磨損問題很多。根據(jù)我們的經(jīng)驗出現(xiàn)磨損問題, 要及時采取防磨措施, 這樣才能得到較好的效果。 根據(jù)存在不同的磨損情況, 我們利用計劃檢修和其它停爐機會設計加裝了各

5、種類型的防磨護瓦、板件等6000多套, 對于不容易實行防磨措施的部位, 進行了技術改造。通過實施以上措施, 對延長鍋爐受熱面使用壽命, 提高運轉(zhuǎn)率, 起到了很好的作用。 主要采用的防磨措施有以下幾點: 1、對于最容易受磨損蒸發(fā)管部位, 所有直管迎風面增裝防磨護瓦, 所有彎管表面全增裝防磨護瓦。 2、高溫過熱器下部彎管表面全增裝防磨護瓦, 原來的有孔防磨導流板改為耐熱鋼無孔防磨導流板。 3、鍋爐原設計高、低過熱器之間是沒有空間的, 沒有辦法檢查磨損情況和采取的有效防磨措施。為了解決上述問題, 在不影響鍋爐出率的情況下, 進行了高低過熱器之間增加檢修檢查空間改造, 低溫過熱器每排去掉下部兩根管道,

6、 并壓縮列管排列空間整體上移380mm, 高溫過熱器壓縮列管排列空間整體下移120mm, 爐體單面增加三個人孔門。改造后高、低過熱器增加700 mm高度的檢修檢查空間。 4、高溫省煤器下部彎管表面全增裝護瓦, 原來的有孔防磨導流板改為耐熱鋼無孔防磨導流板。 5、爐膛出口水冷壁管也是容易受磨損的部位, 下部彎管部位采用注料耐火澆注料保護, 直管部分采用加裝防磨護瓦保護。 6、低溫省煤器彎頭部位存在磨損現(xiàn)象, 采取能加到防磨護瓦加防磨護瓦, 并將整個彎頭部分用鋼板遮擋防磨。 1、2鍋爐在蒸發(fā)管大面積增加防磨護瓦和高、低過熱器改造增加檢修空間條件下, 出力出率正常, 達到了改造預期的目的。所采用的防

7、磨措施, 特別是對蒸發(fā)管的防磨措施, 將大大提高其使用壽命。 3鍋爐爐型屬高溫分離, 磨損問題主要在燃燒室衛(wèi)燃帶上沿膜式壁管的磨損?;已啬な奖诠苡缮舷蛳铝鞯叫l(wèi)燃帶上沿受到阻礙, 轉(zhuǎn)向時灰粒撞擊膜式壁, 造成膜式壁的磨損, 磨損范圍在衛(wèi)燃帶上沿300mm范圍內(nèi)。 廠家根據(jù)該爐灰粒流動特點, 對衛(wèi)燃帶膜式壁管采用了耐磨合金噴焊措施, 使灰粒的著力點不直接在膜式壁管上, 從而減少了膜式壁的磨損, 但是經(jīng)實際運行證明, 耐磨強度和使用壽命根本達不到要求。一般在半年左右就會出現(xiàn)磨穿問題, 主要是衛(wèi)燃帶的膜式壁管與膜板夾溝處磨損嚴重。 為解決上述問題, 提高衛(wèi)燃帶膜式壁管使用壽命, 主要考慮采用以下兩項措施: 1、對衛(wèi)燃帶膜式壁管的噴涂選擇高強度耐磨合金, 以提高耐磨性能。 2、在衛(wèi)燃帶膜式壁管上部加裝耐熱防磨導流板, 減少回流灰的直接沖刷, 目前已加裝部分試用。 我們使用循環(huán)流化床鍋爐雖然有三年多的時間, 但是和早期使用循環(huán)流化床鍋爐的廠家經(jīng)驗相比還有差距, 以上只是根據(jù)我們的碰到實際

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