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文檔簡介

1、凌鋼3#高爐溜槽磨漏事故的判斷與處理【摘 要】溜槽是無料鐘爐頂中的關(guān)鍵設(shè)備之一,由于它的工作條件惡劣,磨漏事故時有發(fā)生。本文重點介紹了凌鋼3#高爐溜槽磨漏的現(xiàn)象、判斷及處理?!娟P(guān)鍵詞】高爐 溜槽 爐頂十字測溫 煤氣流分布 凌鋼3#高爐采用PW公司無料鐘爐頂技術(shù)。在無料鐘爐頂高爐生產(chǎn)中,溜槽磨漏事故屢見不鮮。如果處理不及時、不得當(dāng),影響高爐正常生產(chǎn),有時會造成爐涼,甚至爐缸凍結(jié)。2009年5月,凌鋼3#高爐突發(fā)溜槽磨漏事故,由于分析判斷準(zhǔn)確,處理得當(dāng),才避免了較大的經(jīng)濟(jì)損失。本文針對溜槽磨漏事故,介紹了溜槽磨漏的爐內(nèi)狀態(tài)、判斷準(zhǔn)則以及應(yīng)急處理方法。1.溜槽磨漏過程中的爐內(nèi)狀態(tài)與判斷由于高爐正常工

2、作時,無法直接觀察溜槽破損狀態(tài)。因此溜槽損壞與否很難直接發(fā)現(xiàn),尤其是磨漏初期時,由于漏料少,更難以察覺,甚至有時誤判為是原燃料變化等引起的爐況波動而調(diào)整正常的操作制度,從而進(jìn)一步導(dǎo)致高爐爐況不穩(wěn)。以下以凌鋼3#高爐為例,介紹溜槽磨漏時伴隨發(fā)生的爐內(nèi)現(xiàn)象。1.1 溜槽磨漏初期高爐穩(wěn)定操作時,爐頂十字測溫中心點溫度基本穩(wěn)定于600,翻料前后波動小于30,整體氣流分布規(guī)范(參見圖2)。而2009年5月4日8時開始,凌鋼3#高爐爐頂十字測溫中心點溫度逐漸下降,且波動幅度也越來越大,尤其是翻料后溫度下降比正常時要快,直至下次翻料前十字測溫中心點溫度也無法恢復(fù)到正常水平,最高幅度達(dá)80(參見圖1),但與之

3、對應(yīng)的邊緣溫度仍屬正常水平,而且爐況依然順行。因此,初期認(rèn)為是爐頂十字測溫中心點溫度發(fā)生故障,經(jīng)儀表校正并未發(fā)現(xiàn)任何異常,進(jìn)而又對爐頂打水系統(tǒng)、氣密箱、原燃料等進(jìn)行了檢查,仍未發(fā)現(xiàn)異常,此時方判斷十字測溫中心點溫度波動可能是溜槽磨漏所致。此判定方法較一般由渣鐵變化判斷是否磨漏的方法可提前24小時以上。圖1 十字測溫中心點溫度變化曲線(橫坐標(biāo)為翻料前后)1.2 溜槽漏點增大5月4日16時以后,爐頂十字測溫中心點溫度進(jìn)一步降低,但波動幅度減小,最明顯的現(xiàn)象是爐頂十字測溫中心點溫度處于偏低且呆滯狀態(tài),中心點溫度比正常時低約250。這時,爐頂十字測溫邊緣點溫度已明顯上升,整體氣流向平坦型發(fā)展,此時判定

4、溜槽已被磨損漏料。當(dāng)時渣鐵物理熱已顯現(xiàn)不足,負(fù)荷顯重,但爐況順行尚能維持,當(dāng)即進(jìn)行操作參數(shù)調(diào)整:調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)、增加燒結(jié)礦配比2.4%、加凈焦炭200kg/批,同時,為了抑制邊緣氣流,調(diào)整了裝料制度,減輕負(fù)荷,停止“里環(huán)”布礦、增加邊緣礦布料圈數(shù)(具體調(diào)整措施參見表1)。表1 溜槽漏點增大后高爐操作調(diào)整過程時間裝料制度燒結(jié)配比焦炭負(fù)荷焦比kg/t.Fe煤比kg/t.Fe料線m其它磨漏前O393734.5322980%4.523561721.222222C393734.53229222225月4日 17時O393734.5322982.40%4.443641861.222222C393734.53

5、229222225月4日 21時O393734.5322982.40%4.383681861.222222C38.536.53431.528.5222225月5日 12時O393734.582.40%4.383681861.2加凈焦(未參與焦比計算)442C38.536.53431.528.5222225月5日 14時O3182.40%4.383681861.6加凈焦(未參與焦比計算)13C312076采取上述措施后,雖然中心氣流仍處于偏低水平,鐵水一級品率難以保證,但邊緣氣流呈下降趨勢。5月5日零點班4時20分,高爐出現(xiàn)滑尺,煤氣利用變差,生鐵硅降至下限水平,生鐵硫明顯偏高,爐缸向涼,爐況開

6、始惡化,這時,說明溜槽漏料已相當(dāng)嚴(yán)重了。操作上采取增加邊緣布礦份數(shù),減小焦炭角的措施。24小時后(5月5日8時),為了進(jìn)一步抑制邊緣氣流、發(fā)展中心,進(jìn)一步增加邊緣布礦,但收效甚微,爐溫繼續(xù)向向涼發(fā)展,煤氣利用非常差。30小時后(5月5日14時),為了減少溜槽漏料,將多環(huán)布料變?yōu)閱苇h(huán)布料,采取礦焦同角降低角并配合降低料線的操作,同時采取中心加焦技術(shù),疏導(dǎo)中心氣流,改善煤氣利用(參見表2)。幾項措施并用后,爐頂十字測溫中心溫度開始回升,尤其第4點溫度上升較明顯,邊緣點溫度下降。4小時后,除了爐頂十字測溫中心點溫度尚未恢復(fù)到原來水平外,其它點溫度已向正常水平發(fā)展,渣鐵物理熱轉(zhuǎn)好,爐溫逐漸充沛,鐵水S

7、i、S正常,氣流分布逐漸合理(參見表3),爐況維持順行。1.3 溜槽磨漏過程中的指標(biāo)參數(shù)的表征在溜槽磨漏過程中爐頂十字測溫分布變化匯總于表2,從表2可以看出:溜槽磨漏后,爐頂十字測溫邊緣溫度逐漸升高,中心溫度呈明顯下降狀態(tài),尤其在磨漏初期,中心點溫度變化幅度非常大,翻料后溫度迅速下降,然后再慢慢回升,但不能回升到原水平。因此,在磨漏初期,利用爐頂十字測溫中心點溫度變化判斷溜槽磨漏非常有效。另外,隨著漏點不斷增大,爐頂十字測溫中心點溫度會越來越低,甚至達(dá)不到第4點水平,氣流向“凹”型發(fā)展(參見圖3)。圖2 正常狀態(tài)下爐頂十字測溫分布()圖3 溜槽磨漏狀態(tài)下爐頂十字測溫分布()表2 溜槽磨漏過程中

8、爐頂十字測溫分布變化表日期時間發(fā)展階段爐頂十字測溫各點溫度分布()1點2點3點4點5點4點3點2點1點5月4日零點班正常情況下十字測溫2422062563485913552601992395月4日白班溜槽磨漏初期(翻料前)279238275299498301279234278溜槽磨漏初期(翻料后)2512122562814202872572012465月4日四點班漏點增大(翻料前)371299272374379378279284364漏點增大(翻料后)3662922623523493482682803625月5日零點班多環(huán)布料、改變裝料制度311289329393462389325291304

9、5月5日白班單環(huán)布料、降角度、降料線2802433063715653903122462692.溜槽磨漏確定后的高爐操作2.1 溜槽磨漏的判斷過程當(dāng)出現(xiàn)煤氣流分布開始不穩(wěn)定,尤其是爐頂十字測溫中心點溫度波動增大、邊緣氣流上升較多狀況時,首先應(yīng)排查原燃料、儀表、氣密箱、高爐操作制度、冷卻制度,若均無異常時,并考慮溜槽使用的時間,綜合判斷溜槽是否已磨漏。2.2 溜槽磨漏后應(yīng)采取的措施在確定溜槽磨漏后,為確保高爐爐況穩(wěn)定,應(yīng)采取以下措施:2.2.1 發(fā)現(xiàn)邊緣氣流發(fā)展以后,切忌通過提高角壓制邊緣氣流,否則漏點漏料會更多,反而加劇了爐況惡化,甚至發(fā)生爐涼、凍結(jié)等惡性事故。2.2.2 及時改變高爐操作制度:

10、磨漏初期應(yīng)在保持多環(huán)布料的基礎(chǔ)上,增加邊緣布礦份數(shù),減小焦炭角。2.2.3 隨漏點增大,取消多環(huán)布料,改為單環(huán)布料,并采取降角與降料線互相配合的措施,確保布料堆尖位置不變,減少溜槽漏料對高爐的影響。2.2.4 根據(jù)實際情況適當(dāng)加凈焦、減輕負(fù)荷、調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),增加燒結(jié)礦比例,保證爐溫,防止?fàn)t況向涼。2.2.5 盡早實施休風(fēng),更換溜槽。表3 溜槽磨漏前后生鐵Si、S變化情況班次爐次2009年5月4日2009年5月5日2009年5月6日SiS配比備注SiS配比備注SiS配比備注零 點 班10.330.03378%0.570.03780%休風(fēng)20.320.030 78%0.340.03280%休風(fēng)30

11、.410.02578%0.340.03282.50%0.250.0382.40%40.390.02678%0.360.03782.50%0.230.03782.40%50.310.03778%0.340.02782.50%0.420.020 82.40%白 班60.460.02578%0.380.02382.50%0.60 0.020 76%70.540.02378%0.430.02182.50%同角單環(huán)布料0.50 0.020 76%80.550.02378%0.350.02482.50%降角降料線0.480.02276%90.380.030 78%0.30 0.02782.50%0.450

12、.02276%100.320.03978%0.250.03182.50%0.360.030 76%四 點 班110.350.03680%變料制壓邊緣0.220.03482.50%0.40 0.02676%120.410.03180%休風(fēng)更換0.450.02676%130.40.03680%0.370.03676%140.420.02980%0.340.03276%150.360.03180%0.440.02576%2.3 溜槽磨漏后休風(fēng)處理溜槽磨漏的實物見圖4,可見溜槽中間出現(xiàn)口徑達(dá)180220mm的孔洞。為了更換溜槽,一般需進(jìn)行非正常長期休風(fēng),如果兩周之內(nèi)有正常的高爐休風(fēng)維護(hù),可采用凌鋼3#

13、高爐的經(jīng)驗,即采取加耐磨襯板做料盒臨時休風(fēng)措施(休風(fēng)時間4小時即可)。具體操作是:休風(fēng)后打開爐頂大人孔,將圖5所示的溜槽堵漏裝置(參見圖5)放到溜槽漏點中,然后用長焊把將襯板焊在溜槽上。經(jīng)實踐證明此方法可維持高爐生產(chǎn)兩周以上(于5月15日年修停爐后觀察溜槽磨損狀態(tài),發(fā)現(xiàn)堵漏裝置磨損近50%)??梢?,采用臨時措施,減少休風(fēng)時間,可保持高爐較長時間穩(wěn)定生產(chǎn)。 圖4 溜槽磨損漏料狀況圖5 溜槽堵漏裝置3.結(jié)束語通過凌鋼3#高爐溜槽磨漏事故的判斷與處理,得到如下結(jié)論:3.1 高爐出現(xiàn)溜槽磨漏初期征兆時,在尚未確定溜槽磨漏之前,應(yīng)及時加凈焦,彌補(bǔ)煤氣利用差產(chǎn)生的熱量不足。同時應(yīng)及時排查原燃料變化以及儀表等設(shè)備狀況。3.2 在原燃料、儀表等因素正常工作條件下的溜槽磨漏的表征是:高爐爐頂十字測溫出現(xiàn)中

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