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文檔簡介

1、原煤倉防堵改造可行性方案批 準(zhǔn)審 批復(fù) 審審 核初 審編 制專業(yè)資料山西國錦煤電有限公司二零一六年十二月目錄1工程概況 .32設(shè)備現(xiàn)狀 .32.1目前現(xiàn)狀 .32.2原因分析 .32.3立項(xiàng)理由 .42.4可行性 .63工作范圍及內(nèi)容 .103.1工作范圍 .103.2工作內(nèi)容 .104具體方案 .104.1施工工藝及技術(shù)要求 .104.2預(yù)期效果 .124.3安全控制要點(diǎn) .124.4工期進(jìn)度 .13專業(yè)資料1 工程概況山西國錦煤電有限公司位于山西省交城縣王明寨村西,一期工程2 300MW循環(huán)流化床機(jī)組以煤矸石、洗中煤、煤泥為燃料,采用多項(xiàng)清潔技術(shù),具有大型供熱、直接空冷、全煙氣脫硫、脫硝、

2、廢水回收、灰渣綜合利用、干除灰、干除渣等特點(diǎn),是典型的矸石利用項(xiàng)目;年可以消耗低熱值煤175 萬噸,同時(shí)可以滿足交城330 萬平方米的集中供熱需求,并可為清徐和太原儲(chǔ)備近1200萬平方米的熱源供應(yīng)。本期工程建 21060t/h 循環(huán)流化床鍋爐,配備2 300MW亞臨界一次中間再熱單軸雙缸雙排汽、 直接空冷調(diào)整抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。鍋爐為循環(huán)流化床、亞臨界參數(shù),一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐,半露天布置、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。 #1 機(jī)組于 2015 年 1 月投入商業(yè)運(yùn)營, #2 機(jī)組于 2016年 11月投入商業(yè)運(yùn)營。2 設(shè)備現(xiàn)狀2.1 目前現(xiàn)狀我廠單臺(tái)鍋爐煤倉間內(nèi)配備 4 座原

3、煤倉,近期原煤倉經(jīng)常產(chǎn)生堵煤現(xiàn)象, 特別是在陰雨天及溫度較低的情況下, 堵煤現(xiàn)象就更加嚴(yán)重, 堵煤的重點(diǎn)部位為給煤機(jī)的入口和煤斗下部 0 5m 范圍內(nèi)。我公司煤倉間內(nèi)的原煤斗在項(xiàng)目初設(shè)階段也充分考慮到了煤倉堵煤現(xiàn)象的嚴(yán)重性, 并采購安裝了煤斗液壓疏通裝置, 同時(shí)煤斗內(nèi)內(nèi)襯高分子亮板材料, 在項(xiàng)目運(yùn)行初期, 疏通裝置及高分子亮板材料起到一定的作用, 但隨著時(shí)間的推移, 尤其當(dāng)煤的水分較大或煤質(zhì)惡劣時(shí), 疏通裝置及高分子亮板材料根本無法保證煤斗內(nèi)的煤正常流動(dòng), 煤倉內(nèi)頻繁發(fā)生堵煤現(xiàn)象。煤倉一旦發(fā)生堵煤, 一般處理方式為人工清理煤倉, 工作量極大且工作環(huán)境非常惡劣,并存在一定的安全隱患。2.2 原因

4、分析1)受稱重皮帶給煤機(jī)的入口限制,使原煤倉出口尺寸較小容易堵塞;特別是在陰雨天及溫度較低的情況下,堵煤現(xiàn)象就更加嚴(yán)重, 堵煤的重點(diǎn)部位為原煤專業(yè)資料斗下部給煤機(jī)的入口向上0 5 米范圍內(nèi);2)原煤倉無法穩(wěn)定的控制原煤給料量,燃煤靠自重向下蠕動(dòng),由于進(jìn)口大而出口小,原煤自上而下靠自重及上層物料的壓力而逐漸下落,隨著原煤斗的截面積越來越小, 側(cè)壁對物料的擠壓力逐漸增加致使其內(nèi)部的磨擦阻力增大,造成原煤斗內(nèi)部的原煤自然流動(dòng)越來越困難,容易出現(xiàn)“供大于求”的狀態(tài),因而產(chǎn)生堵煤現(xiàn)象;3)原煤倉經(jīng)過長期的使用后,由于原煤倉進(jìn)口大而出口小靠近煤倉壁的煤流動(dòng)慢而煤倉中心的煤流動(dòng)快, 使?jié)衩赫吹矫簜}側(cè)壁上的現(xiàn)

5、象越來越嚴(yán)重, 使原煤斗出料口的有效尺寸越來越小同時(shí)煤與煤倉壁摩擦力越來越大, 使堵煤現(xiàn)象的發(fā)生頻率越來越頻繁,堵煤的嚴(yán)重程度也越來越重;4)倒錐體型的原煤倉對煤種的適應(yīng)能力較差,如果燃煤水分含量大、燃煤粗細(xì)度不均、易粘結(jié),則原煤斗堵塞現(xiàn)象發(fā)生頻率更為頻繁、程度也更為嚴(yán)重;5)電廠進(jìn)行煤泥摻燒、劣質(zhì)煤摻燒、褐煤摻燒等,但隨之帶來問題便是煤倉發(fā)生嚴(yán)重堵塞現(xiàn)象, 鍋爐燃燒極不穩(wěn)定, 很難做到在實(shí)現(xiàn)煤泥摻燒的同時(shí), 煤倉內(nèi)煤炭流動(dòng)通暢。2.3 立項(xiàng)理由1 原煤倉堵煤直接影響機(jī)組帶負(fù)荷能力原煤倉發(fā)生堵塞, 給煤機(jī)斷煤、 機(jī)組被迫大幅度降負(fù)荷, 嚴(yán)重時(shí)甚至導(dǎo)致機(jī)組非停。無法按照調(diào)度要求接帶負(fù)荷,除了電量

6、損失以外還要受到雙細(xì)則考核。2016 年 1-8 月雙細(xì)則考核共計(jì)266.6 萬元,折合全年預(yù)計(jì)考核:( 266.6 萬元 8 月) 12 月 =399.9 萬元2 原煤倉堵煤嚴(yán)重影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行原煤倉發(fā)生堵塞易引起給煤中斷,當(dāng)斷煤情況嚴(yán)重發(fā)生床溫持續(xù)降低時(shí),機(jī)組被迫投油助燃,造成大量的燃油消耗。 2016 年 8 月 1 日至 12 月 1 日期間,兩臺(tái)機(jī)組累計(jì)助燃用油 96.3 噸,其中 #2 機(jī)組于 10 月 12 日啟動(dòng)。專業(yè)資料以上述記錄為依據(jù),燃油按 5000 元/ 噸計(jì)算,雙機(jī)全年運(yùn)行時(shí),助燃用油共損失資金:( 96.3 噸( 4+1.6 ) 2 臺(tái) 12 月 5000 元/ 噸

7、=206.36萬元3 人工清理原煤倉為解決原煤倉貼壁嚴(yán)重、 原煤倉有效容積減小的問題。 本項(xiàng)目采取了在給煤機(jī)運(yùn)行的情況下人員進(jìn)入原煤倉進(jìn)行清倉作業(yè)。 2016 年 2 月至 10 月, 8 個(gè)原煤倉共計(jì)人工清理原煤倉 126 次,其中 #1 機(jī)組再次期間共計(jì)運(yùn)行 6 個(gè)月, #2 鍋爐在此期間共計(jì)運(yùn)行 1 個(gè)月。人工清理原煤倉產(chǎn)生巨大的檢修費(fèi)用, 人工清理原煤倉 6000 元 /次 126/7 , 126 次清倉共計(jì)產(chǎn)生費(fèi)用 75.6 萬元。經(jīng)綜合計(jì)算, 2 臺(tái)爐全年運(yùn)行的情況下,預(yù)計(jì)清倉:(126 次( 6 月+1 月) 12 月 2 臺(tái)機(jī)組 =432 次損失資金: 432 次 6000 元

8、/ 次=259.2萬元另外原煤倉內(nèi)清倉作業(yè),存在高空墜落、落物傷人、有毒氣體中毒、窒息、爆炸、火宅、掩埋等危險(xiǎn)點(diǎn),屬于高危作業(yè),存在巨大人身安全隱患。4 人工清理給煤機(jī)平臺(tái)積煤由于人工清堵導(dǎo)致給煤機(jī)平臺(tái)大量積煤, 不僅嚴(yán)重污染環(huán)境, 還影響平臺(tái)載荷安全。目前每臺(tái)鍋爐平均每周清理 50 噸左右,裝載機(jī)、載重貨車各一臺(tái)班。清理、轉(zhuǎn)運(yùn) 1 噸原煤約使用 2 人工,人工價(jià)格為 110 元 /人工,裝載機(jī)使用費(fèi)用為 1700 元/ 臺(tái)班,載重貨車費(fèi)用為 1300/ 臺(tái)班。綜上, 2 臺(tái)爐全年運(yùn)行的情況下,預(yù)計(jì)產(chǎn)生費(fèi)用:(50 噸 2 人 110 元/ 人工 +1700 元+1300 元) 7 天 365

9、 天 =73 萬4 輸煤系統(tǒng)長時(shí)間運(yùn)行原煤倉貼壁嚴(yán)重導(dǎo)致原煤倉有效容積減小,使輸煤系統(tǒng)啟停間隔縮短, 雙機(jī)專業(yè)資料運(yùn)行或堵煤嚴(yán)重時(shí),輸煤系統(tǒng)24 小時(shí)運(yùn)行。輸煤系統(tǒng)碎煤機(jī)、皮帶機(jī)、篩分機(jī)等維護(hù)、檢修周期大大縮短。從以上分析看,若兩臺(tái)機(jī)組共8 個(gè)原煤倉改造成功后每年可減少經(jīng)濟(jì)損失:雙細(xì)則考核費(fèi)用 +助燃用油費(fèi)用 + 人工清倉費(fèi)用 + 人工清理平臺(tái)積煤費(fèi)用 =399.9+206.36+259.2+73=938.46萬元原煤倉堵煤每年給電廠帶來 938.46 萬元的直接經(jīng)濟(jì)損失,加大輸煤系統(tǒng)維護(hù)量,造成給煤機(jī)間環(huán)境污染。 另外大量人工清倉等高危作業(yè)還造成巨大人身安全隱患。綜上,原煤倉防堵改造勢在必行

10、。2.4 可行性目前國內(nèi)主要有以下清堵方案:1、旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)利用大速比減速機(jī)通過齒輪傳動(dòng),驅(qū)動(dòng)回轉(zhuǎn)錐倉繞煤倉中心線轉(zhuǎn)動(dòng),與倉內(nèi)安裝的防堵組件共同構(gòu)成一個(gè)防堵清堵體系,通過相對運(yùn)動(dòng)等效擴(kuò)大了下煤截面, 當(dāng)倉下部發(fā)生堵塞時(shí), 回轉(zhuǎn)錐倉開始轉(zhuǎn)動(dòng), 物料和倉壁發(fā)生相對運(yùn)動(dòng),此時(shí)物料在倉壁內(nèi)側(cè)無法與倉壁形成穩(wěn)定的拱,發(fā)生堵塞的基礎(chǔ)被瓦解, 堵塞消除,進(jìn)而保證整個(gè)物料倉物料呈整體流動(dòng),從根本上解決原煤倉堵煤問題。專業(yè)資料? 旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)的倉體轉(zhuǎn)動(dòng),能夠完全打破煤結(jié)拱時(shí)所形成的平衡。? 旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)的安裝位置處于煤倉下口的易堵段,此段清堵效果100% 。? 清堵葉片能夠破碎旋轉(zhuǎn)斗體內(nèi)的大塊物料,防止堵塞

11、。?旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)改變倉體的流動(dòng)狀態(tài), 使倉內(nèi)煤的流動(dòng)狀態(tài)轉(zhuǎn)為整體流,使煤倉上部結(jié)拱的概率大大減小。2、中心給料機(jī)中心給料機(jī)主要由底盤、卸料臂、內(nèi)錐體、內(nèi)錐體支撐、傳動(dòng)部分、下部緩沖煤倉、自動(dòng)潤滑系統(tǒng)、 電控系統(tǒng)等部分組成。 采用中心給料機(jī)的原煤倉出口尺寸相對常規(guī)方案具有極大改善, 目前采用中心給料機(jī)的原煤倉出口最小尺寸為3米,經(jīng)過長期實(shí)際應(yīng)用證明, 中心給料機(jī)能夠從根本上解決當(dāng)前原煤倉下的堵煤、蓬煤、結(jié)拱難題,可以完全避免因原煤倉給料不暢而對電廠造成的不必要損失。原煤倉中心給料機(jī)具有以下特點(diǎn):專業(yè)資料1)原煤倉中心給料機(jī)設(shè)備的適應(yīng)性強(qiáng),可以完成多種散裝物料的給料,包括流動(dòng)性極差的各種散裝物料。

12、即使是流動(dòng)性極差的物料, 也能夠完全避免物料堵塞問題的發(fā)生,對鍋爐爐前儲(chǔ)煤、給煤尤其重要。2)原煤倉中心給料機(jī)的卸料原理按照當(dāng)前發(fā)達(dá)國家廣泛采用的“先進(jìn)先出”原則對各種物料進(jìn)行卸料, 煤倉內(nèi)的煤整體流動(dòng), 不存在給料死角, 避免有些易自燃煤種因長時(shí)間堆積而產(chǎn)生的自燃現(xiàn)象。3)原煤倉中心給料機(jī)的給料量均勻穩(wěn)定,不會(huì)因物料流動(dòng)特性的突然變化而產(chǎn)生給料量的變化,充分保證下一級給料設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,延長其使用壽命。4)原煤倉中心給料機(jī)的給料量在額定范圍內(nèi)通過變頻調(diào)速對其給料量進(jìn)行無級連續(xù)調(diào)節(jié)變動(dòng),滿足用戶不同的給料需求。5)由于原煤倉運(yùn)用了回轉(zhuǎn)式旋轉(zhuǎn)出料結(jié)構(gòu),出料均勻,卸料流暢,能使斗內(nèi)物料流動(dòng)均勻,確

13、保了倉內(nèi)物料整體流動(dòng), 在卸料口上方不再出現(xiàn)結(jié)拱、 堵塞現(xiàn)象,避免了原煤倉承載不均,運(yùn)行安全可靠。6)中心給料機(jī)由大口到小口的給料過程在同一平面上完成,無需過渡,給料通暢。7)采用原煤倉中心給料機(jī)結(jié)構(gòu)的原煤斗具有多種結(jié)構(gòu)形式可供用戶選擇,改變了已往那種上口大、 下口小的單一給煤方式, 使煤倉內(nèi)的煤可以整體下落, 避免了由于原煤倉進(jìn)口大而出口太小,靠近煤倉壁的煤流動(dòng)慢而煤倉中心的煤流動(dòng)快,使?jié)衩赫吹矫簜}側(cè)壁上的現(xiàn)象, 充分滿足了不同用戶的各種工況及建筑要求。8)原煤倉中心給料機(jī)內(nèi)的給料過程由中心給料機(jī)完成,屬于機(jī)械式可控制型給料,給料過程均勻穩(wěn)定, 沒有因煤質(zhì)特性、 含水量等各種因素而導(dǎo)致給料量

14、突然變化的現(xiàn)象。9)經(jīng)過中心給料機(jī)卸至計(jì)量給煤機(jī)上的煤為松散狀態(tài),可以適當(dāng)緩解計(jì)量給煤機(jī)出口落料管內(nèi)的堵煤嚴(yán)重程度。10)由于在卸料過程中,中心給料機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度極慢,卸料臂磨損低,因此日常檢修率與維護(hù)量很低。專業(yè)資料3、中心給料機(jī)與旋轉(zhuǎn)煤倉的對比項(xiàng)目旋轉(zhuǎn)煤倉中心給料機(jī)1設(shè)備費(fèi)用(單臺(tái))32.5 萬元35 萬元2安裝、調(diào)試費(fèi)用3.5 萬元8 萬元3安裝周期5 天/單臺(tái)7-10 天 / 單臺(tái)4調(diào)試周期1天/單臺(tái)7-10 天(共計(jì))5年耗電量(單臺(tái))3500 度/年15000 度/年6年維護(hù)費(fèi)用(單臺(tái))10000 元/ 臺(tái)5000 元/臺(tái)7年綜合費(fèi)用(能耗 + 維護(hù))10770 元/ 臺(tái)8300 元

15、/臺(tái)廠用電按 0.22 元/度計(jì)算神華白馬循環(huán)流化床示范電站、江蘇徐礦綜山西耀光煤電、山西8中鈺能源等 8 各項(xiàng)目合利用發(fā)電、山西國峰業(yè)績比較煤電、京能京泰發(fā)電、共計(jì)27臺(tái)京能京玉電廠等38 個(gè)項(xiàng)目共計(jì) 394臺(tái)1)旋轉(zhuǎn)煤斗解決煤倉內(nèi)的堵煤范圍有限,未能從根本上改變目前的煤倉形狀及出口尺寸,因此不能從根本上徹底根除煤倉內(nèi)堵煤、 棚煤;中心給料機(jī)徹底改變了當(dāng)前的煤倉形狀, 煤倉的出口尺寸得到大大增加, 能夠從根本上徹底根除煤倉內(nèi)堵煤、棚煤。2)安裝旋轉(zhuǎn)煤斗的煤倉內(nèi)的煤流動(dòng)特點(diǎn)與常規(guī)煤倉相同,即中間快,外圍慢,經(jīng)過一段時(shí)間后, 倉內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)中心流現(xiàn)象; 安裝中心給料機(jī)的煤倉內(nèi)的煤流動(dòng)特點(diǎn)與常規(guī)煤倉

16、不同,倉內(nèi)無中心流現(xiàn)象,倉內(nèi)的煤按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)專業(yè)資料行流動(dòng),煤整體向下流動(dòng),倉內(nèi)不存在流動(dòng)死角現(xiàn)象。3)旋轉(zhuǎn)煤斗適應(yīng)煤質(zhì)變化的能力弱,若煤種具有水分大、粘性大等特點(diǎn),安裝旋轉(zhuǎn)煤斗的煤倉繼續(xù)發(fā)生堵煤現(xiàn)象;中心給料機(jī)適應(yīng)煤質(zhì)變化的能力強(qiáng),即使是流動(dòng)性極差的煤種,也能夠徹底根除堵煤。4)旋轉(zhuǎn)煤斗在旋轉(zhuǎn)過程中無法控制倉內(nèi)煤的流動(dòng)量,若遇到煤質(zhì)流動(dòng)性好,旋轉(zhuǎn)煤斗容易將大量的煤積壓在稱重給煤機(jī)上,容易造成給煤機(jī)停機(jī)現(xiàn)象; 中心給料機(jī)在旋轉(zhuǎn)過程中可以控制倉內(nèi)煤的流動(dòng)量,不會(huì)因煤質(zhì)流動(dòng)性的變化, 而產(chǎn)生給料量不可控的現(xiàn)象。5)由于旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)煤斗制作簡單,其上、下轉(zhuǎn)動(dòng)處的密封件需經(jīng)常更換,并需要清倉處

17、理;中心給料機(jī)制作加工精度高, 密封件更換頻率很底, 不需要清倉處理。6)旋轉(zhuǎn)煤斗結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、造價(jià)低,現(xiàn)場安裝時(shí)間短;中心給料機(jī)結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜、重量重、造價(jià)較高,現(xiàn)場安裝時(shí)間較長。綜上,采用中心給料機(jī)方案初投資適中, 運(yùn)行期間綜合費(fèi)用較低。 中心給料機(jī)方案成功案例較多, 且運(yùn)行效果良好, 并且具有后期維護(hù)量小、 自動(dòng)化程度高等優(yōu)點(diǎn)。結(jié)合本工程實(shí)際情況,推薦使用中心給料機(jī)方案。3 工作范圍及內(nèi)容3.1 工作范圍#1、 #2 鍋爐原煤倉金屬倉段至給煤機(jī)進(jìn)口法蘭處。3.2 工作內(nèi)容1)移除現(xiàn)場檢修平臺(tái)。;2)按圖紙拆除原煤倉下部的易堵段, 將標(biāo)高 25.60 至 30.55 米之間的現(xiàn)有煤倉部分

18、切除( 4.95 米高度);3)拆除給煤機(jī)上部的閥門;4)把過渡筒焊接在原煤倉割口位置。專業(yè)資料5)把中心給料機(jī)安裝在給煤機(jī)入口處。6)接動(dòng)力電纜及控制電纜。7)試機(jī)、調(diào)試。8)整理現(xiàn)場。4 具體方案4.1 施工工藝及技術(shù)要求4.1.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖紙:專業(yè)資料專業(yè)資料4.1.2啟動(dòng)床料倉解決方案施工方案: 18( 28)給煤對應(yīng)的中心給料機(jī)落煤筒近啟動(dòng)床料倉側(cè)預(yù)留法蘭接口(標(biāo)高 25.9 米),對接啟動(dòng)床料倉落料管(426 10mm )。啟動(dòng)床料倉落料管自方圓節(jié)至給煤機(jī)段改向接至中心給料機(jī)落煤筒預(yù)留法蘭口處。運(yùn)行方案:使用啟動(dòng)床料倉添加床料時(shí) (或清理倉內(nèi)積煤時(shí)) ,停運(yùn) 18(28 )給煤機(jī)中心給料機(jī), 開啟啟動(dòng)床料倉電動(dòng)門, 床料沿落料管 -落煤筒進(jìn)入 18(28 )給煤機(jī)卸煤槽中, 經(jīng)過卸煤槽規(guī)整, 床料以合適的堆形堆積在皮帶上

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