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文檔簡介
1、淺議灌注樁質量缺陷成因和防治措施摘要:文章分析介紹了鉆孔灌注樁斷樁的形成原因 和處理方法,詳細闡述灌注樁在導管堵塞、縮頸、擴頸、孔 壁坍塌的控制措施,針對灌注樁的質量缺陷,提出具體的防 治措施。關鍵詞:灌注樁質量缺陷防治措施0引言隨著經濟的發(fā)展,在基礎設施建設工藝方面我國取得了 突破性進展。在基礎設施施工過程中,鉆孔灌注樁憑借適應 廣、成本適中、施工便捷等特點,在一些工程領域被廣泛推 廣和使用,深受施工方的好評。但是,鉆孔灌注樁也存在一 些不足。據相關資料顯示,大約有510%的灌注樁在被檢測 中存在缺陷,特別是在地質條件比較惡劣的地區(qū)缺陷率高達 14. 7%o基于此,為了防止發(fā)生斷樁、堵管等現
2、象,確保灌 注樁質量,在施工過程中,嚴格控制混凝土的攪拌時間和坍 落度。1斷樁的成因、防治措施及處理方法1.1形成斷樁的原因混凝土首批灌注時,導管下口 和孔底之間的距離出現偏差,或混凝土中的導管埋置深度不 夠。檢測已灌注的混凝土表面標高時出現錯誤,導致埋置 導管深度過小,導管拔脫過程中出現提漏,導致灌注樁出現 夾層,造成斷樁。由于探測儀器自身存在誤差或者超壓力不 大,在鉆孔灌注樁施工后期,出現對混凝土表面的誤判。因 此,為了確保測量質量,在提升導管時不出現失誤,用規(guī)定 的測身錘遵照測量規(guī)程對孔內混凝土的表面高度嚴格測量, 認真核對。埋置導管的深度在灌注過程中是一項重要的檢 測指標。如果埋置導管
3、深度過大,延長了灌注時間,使得混 凝土的流動性降低,從而增大了混凝土與導管壁之間的摩擦 力,以及在施工時,施工設備相對比較落后,連接螺栓在提 升時被拉斷致使導管出現破裂,產生斷樁??ü芤彩钦T發(fā) 斷樁的重要原因之一。由于施工人員缺乏責任心,在配制混 凝土時,配料隨意性比較大,在執(zhí)行過程中,沒有按照設計 要求進行,造成混凝土配合比出現錯誤,混凝土的坍落度波 動比較大,混凝土混合料攪拌不均勻?;炷撂涠冗^大就 會出現離析現象,使粗骨料之間發(fā)生相互擠壓進而阻塞導 管,產生斷樁;如果混凝土坍落度過小或者混凝土灌注時間 過長,使混凝土的初凝時間變短,增大混凝土的下落阻力使 導管出現阻塞,發(fā)生導管被卡,造
4、成灌注樁發(fā)生斷樁事故。坍塌。灌注混凝土過程中,由于施工現場的地質結構比較 惡劣,導致井壁發(fā)生嚴重坍塌,以及鉆層中出現流砂、軟塑 狀質等造成灌注樁斷樁。在由于地質結構引發(fā)的斷樁,在本 工程的斷樁中占相當大的比例,而且斷樁較為嚴重。另外,在施工過程中,導管發(fā)生漏水、機械出現故障或 突然停電等造成施工被迫中斷,以及鉆井中的水位突然下降 等都容易造成灌注樁發(fā)生斷樁。為了確保灌注樁的成樁質 量,灌注混凝土前應做好充分的準備。1. 2防治措施及處理方法原位復樁。通過超聲波在 施工過程中對灌注樁進行斷樁檢查,及時發(fā)現斷樁。清理完 畢斷樁后,在斷樁原位重新澆筑混凝土灌注新樁,原位復樁 能夠比較徹底地解決斷樁問
5、題。通過原位復樁法對斷樁進行 修復,復樁效果好,但是該方案的難度系數大、周期比較長、 費用比較高。原位復樁可根據施工現場的地質條件和工程的 重要程度等選擇使用。接樁。灌注樁成樁后出現斷樁,在 樁頂標高不足的條件下,通過接樁法對斷樁進行處理:a開 挖斷樁,挖出樁頭,對灌注樁的斷樁進行清理,除去樁頭的 浮漿和松散層,露出鋼筋,整理和沖洗露出的鋼筋,清除干 凈后將原鋼筋接長,然后澆筑混凝土,直到滿足灌注樁的設 計標高;b嵌入式接樁。該法主要用于清除已澆混凝土難度 系數較大,解決灌注樁的成樁因混凝土停澆而出現的斷樁問 題。樁芯鑿井法。所謂樁芯鑿井法,在降水的同時在斷樁 中心采用風鎬鑿出直徑為80cm的
6、井,井深至少要超過灌注 樁的缺陷部位,然后對灌注樁的斷樁進行封閉,將樁內的泥 沙清理干凈并放置鋼筋籠,最后澆筑膨脹混凝土,澆筑混凝 土時采用挖孔混凝土的施工方法進行澆筑。補樁法。補樁 在樁基承臺(梁)施工之前進行,如果灌注樁難以承受上部 荷載時,補樁施工過程中,如鉆孔樁之間距離過大,考慮在 樁與樁之間進行補樁。2導管堵塞的控制2.1病因分析導管堵塞容易發(fā)生在開始灌注時或灌注 過程中。導管堵塞形成原因主要為:導管低端與孔底之間的 距離太小,進行初次灌注時,沉渣插入導管的低端發(fā)生導管 堵塞;灌注的混凝土粗骨粒徑過大直接堵塞導管;混凝土和 易性、流動性差,在導管內混凝土初凝,將導管堵塞;拌合 不均勻
7、導致混凝土產生離析,出現堵管;灌注時出現中斷, 混凝土出現初凝,堵塞導管。導管的連接部位焊接不到位, 在管內出現水塞;機械發(fā)生故障,導致導管內混凝土初凝, 堵塞導管。2. 2導管堵塞的處理及防治措施堵管處理。初灌時 發(fā)生堵塞,提出導管清理導管內混凝土并清孔,重新灌注混 凝土?;炷凉嘧⑸疃炔淮髸r用長桿沖搗;反之,反復提升 導管進行插振;或者將導管拔起后清理,如果灌注高度不大 時重新鉆進,如果灌注高度較長,導管清理完畢,直接把導 管插入混凝土 23m,將導管內泥漿用水泵吸出,最后重新 灌注。預防措施。隔水塞與導管內徑大小要匹配,能順利 排出,在隔水塞的頂面安裝隔水膠墊,為防止骨粒長阻水塞, 先儲
8、灌0. 20. 3m3水泥砂漿,再灌注混凝土;選用的粗骨 料粒徑小于25mm,其最大粒徑不超過導管內徑和鋼筋籠主筋 最小凈距的1/4;混凝土配合比要符合設計要求,坍落度保 持在1822cm,坍落度在15cm的時間大于lh;攪拌機拌合 混凝土時,時間大于90s;導管應在大于0.50. 7mpa下試 壓,時間大于15min不泄漏,確保導管的密封性良好,避免 導管內形成水塞;當導管被隔水塞堵塞時,提起管將混凝土 拌合物清除,下隔水塞重新澆灌;當孔內混凝土已初凝,采 用直徑稍小的鉆頭鉆進導管底端,進行清孔,然后澆灌混凝 土。3縮頸、擴頸的控制3.1病因分析當鉆頭振動過大,出現偏位或者孔壁坍 塌時容易造成擴孔,而縮孔是由于鉆頭磨損嚴重、未及時焊 接或者地層存在遇水膨脹的軟土、粘土泥巖造成的。灌注時 由于泥漿性能不符合設計要求,直接影響灌注樁的成樁質 量。比重和粘度是泥漿主要的性能指標,泥漿如果過稀攜渣 能力不夠,如果泥漿過稠,在孔壁形成泥皮,減少了樁徑。 土層經吸水后膨脹形成疏松蜂窩狀厚層泥皮。3.2防治措施為了形成良好的孔徑,避免出現擴徑,鉆機要保 持固定和平穩(wěn),為防
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