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文檔簡介

1、鋁材車間線桿生產(chǎn)線 乳液泵及濁循環(huán)冷卻水泵改造項目申請一、現(xiàn)狀;1、 電耗;鋁材兩條電工圓鋁桿生產(chǎn)線配套的4臺規(guī)格為IS100-65-200乳液泵,該泵為軋機提供為軋機軸承潤滑及工藝冷卻所 需的乳化液用,一用一備,該泵電機為22KW,轉(zhuǎn)速2900r/min,揚程50m,流量100m3/h ,由線桿軋機制造廠家煤田地質(zhì)局四川一四一 廠配套供貨,經(jīng)近一年的運轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)時乳液DN65的閥門開啟1/2 左右就基本滿足生產(chǎn)需要,但乳液泵還在大功率運行,經(jīng)實地測量電 機電流為34A,實際計算電機運行功率為22.38KW,計算公式為1.732 X 34AX 380V=22.38KW 實際生產(chǎn)所需乳液流量不

2、會超過 50 m3/h , 按每天運行24小時計算;年耗電196048.8度/臺,按照每度電0.45 元計算,年耗電量88221.96元/臺,屬于大馬拉小車的運行方式。2、 使用方面:該泵安裝在乳液池上方距離液面高度1.4米,因該泵屬于離心清水泵,與白吸泵不同;停機時泵內(nèi)進水管不能存留乳 液,泵內(nèi)不能形成真空狀態(tài),所以每次啟動前都需要向泵內(nèi)引水才能 啟動,加之進水口時常有異物墊在閥瓣之間,故每次停產(chǎn)時為能降低停機時間生產(chǎn)人員不會停止泵運行(除大修外),這樣既無效的浪費 電量又增加軸承、密封磨損,引水時乳液外流造成生產(chǎn)現(xiàn)場臟亂。3、制造缺陷:該泵軸封采用填料盤根密封,這種密封形式現(xiàn)已 淘汰,泵長

3、期運轉(zhuǎn)時磨損盤根及軸套,這樣導(dǎo)致乳液滲漏,雖然已經(jīng) 對泵改造增加回流管;但不能徹底根治滲漏。經(jīng)近日分解檢修發(fā)現(xiàn)該 泵軸套兩端直徑已磨損約4mm溝狀,如維修必須更換軸套,實際檢修間隔時間約半年,每次檢修更換 6307軸承2盤、密封軸套1根、35*50*10骨架油封2個、檢修成本約500元。據(jù)了解現(xiàn)水泵多數(shù)采用集裝式機械密封,優(yōu)點是不會產(chǎn)生泄露,減少維修量,但好的機械密封每個約為800-900元,如伯格曼機械密封。二、改造方案:經(jīng)與專業(yè)水泵廠家技術(shù)溝通; 對乳液泵作以下幾點技術(shù)改造, 經(jīng) 過改造后水泵預(yù)計達到節(jié)電50%以上、維修間隔時間提高至少2年以 上,測算后經(jīng)濟效益的大幅提高,以下為改造方案:

4、1、先改造每條生產(chǎn)線的其中一臺乳液泵,其余一臺做備用,改造后泵不再采用單級離心式水泵更換用白吸式水泵,優(yōu)點是只需引水一次,不用每次啟動前引水,可以每次停機時停止泵運行,減少耗電量,減 少勞動力及提高設(shè)備安全性。密封形式將改為集裝式機械密封式不再 采用填料盤根密封,杜絕跑冒滴漏減少停機換盤根造成的浪費。預(yù)計兩臺水泵投入資金在8500元。2、電機;根據(jù)實際使用情況看;設(shè)備需要大量流量而非大揚程,改造后白吸泵配套電機功率在 11千瓦,水泵流量保持100n3o此舉預(yù) 計節(jié)約每小時約610度電左右,減去停泵時間;粗略預(yù)計每年可將 電耗降低至少163128度,兩臺同時運轉(zhuǎn)年電耗成本節(jié)省163128X0.4

5、5元=73407.6元,節(jié)省的費用可購買白吸式水泵近 20臺3、如想節(jié)約技改成本可以不更換電機及底座,可將水泵更換為以上 所選白吸式水泵,流量和揚程保持不變,密封改為機械密封,此舉只 是在停機時達到節(jié)電目的,不必引水,維修間隔時間提高,估計費用 在5000元左右,此改造效果收效不明顯。三、改造濁循環(huán)泵機械密封因現(xiàn)有三臺濁循環(huán)泵IS100-65-250A流量100m3/h、電機功 率30KW供給線桿澆鑄機冷卻水用,實際每條線供水量在60m3,因我們將濁循環(huán)水與凈循環(huán)水并聯(lián)后完全可利用該泵的最大設(shè)計 流量且大功率運行,并聯(lián)后可減少一臺 75KW變頻水泵運行,故可 不對濁循環(huán)泵體性能上的改造,但缺陷

6、在于該泵同樣采用填料盤根 密封,24小時運轉(zhuǎn),所帶來的問題綜上所訴,平均15天處理一次軸封滲漏,故將盤根密封改造為機械密封,需水泵廠家對軸封處重 新制作密封結(jié)構(gòu),改造只為減小檢修人員勞動強度,3臺水泵改造費用廠家估算約為6000元(含人工及指導(dǎo)安裝費等)。以上意見請領(lǐng)導(dǎo)商議 鋁材車間 2012年3月14日IS100-65-200乳液泵改造經(jīng)濟效益對比表流量m/h 3揚程(m)額定電機功率(KW)實際運行電機功 率(KW)小時耗電(度)實際年耗電量(度)實際年電費(元)工作效率維護量維修成 本(元)改造 前10050m22kw22.381.732 X34AX380V=22.38度22.38KW X 24小時X 350天=187992 度 X2臺=375984度375984 度X 0.45 元 =169192.8 元電耗增加,實際工作量增加一倍填料盤根密封 平均半年一次約500改造后10030m11kw11KW1.

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