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1、濕法脫硫系統(tǒng)節(jié)能降耗措施 目前石灰石 -石膏濕法脫硫工藝,存在的典型問題包括: GGH 和除霧器積灰、結(jié)垢堵塞,造 成增壓風(fēng)機(jī)電耗上升,脫硫運(yùn)行周期短;對(duì)于采用液柱噴淋塔的脫硫系統(tǒng),吸收塔內(nèi)末級(jí)噴 淋管道及噴嘴經(jīng)常發(fā)生堵塞,影響脫硫效率,為滿足煙氣 SO2 排放標(biāo)準(zhǔn),被迫增開漿液循環(huán) 泵,脫硫耗電率增加;脫硫廢水系統(tǒng)運(yùn)行困難甚至無法運(yùn)行,廢水處理費(fèi)用高等。 在滿足 SO2 達(dá)標(biāo)排放的前提下,通過吸收系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化、煙氣系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化、增壓風(fēng)機(jī)與引 風(fēng)機(jī)串聯(lián)運(yùn)行優(yōu)化、 公用系統(tǒng)(制漿、脫水等)運(yùn)行優(yōu)化達(dá)到脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及節(jié)電目的。1 入爐煤含硫量摻配 在全年入爐煤含硫量可控的前提下,要通過精心制定

2、摻配煤措施,保持入爐煤含硫量均勻, 避免局部時(shí)段 SO2 排放超標(biāo);特別在高負(fù)荷時(shí)段,通過降低入爐煤含硫量,創(chuàng)造條件少運(yùn)行 漿液循環(huán)泵。應(yīng)用案例:楊柳青熱電廠針對(duì)四期脫硫系統(tǒng)增容改造后電耗增加和摻燒褐煤過程中 SO2 排放 容易超標(biāo)的問題,組織專業(yè)人員對(duì)脫硫設(shè)計(jì)資料中“ S02-Sa”的關(guān)系進(jìn)行辨析、修正,得出 符合實(shí)際情況的脫硫入口煙氣“S02濃度-Sad/Cac”新的準(zhǔn)則關(guān)聯(lián)式,確定最佳入爐煤硫份, 提出配煤摻燒與達(dá)標(biāo)排放研究報(bào)告 ,編制配煤計(jì)算器 ,制定二氧化硫達(dá)標(biāo)排放控制 措施,同時(shí)對(duì)四期脫硫系統(tǒng)四臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化組合,取得良好效果。2 原、凈煙氣 CEMS 測(cè)點(diǎn)優(yōu)選比對(duì)部

3、分電廠使用便攜式煙氣分析儀對(duì)脫硫吸收塔進(jìn)、出口S02含量進(jìn)行實(shí)測(cè),判斷吸收塔的真實(shí)脫硫效率,分析 CEMS 測(cè)量準(zhǔn)確性,及時(shí)做好 CEMS 測(cè)點(diǎn)的標(biāo)定工作。同時(shí),發(fā)現(xiàn)由于煙 氣流場(chǎng)分布不均, CEMS 探頭的安裝位置對(duì)脫硫效率指標(biāo)有較大影響,通過試驗(yàn)、比對(duì),優(yōu) 選 CEMS 測(cè)點(diǎn)位置,使脫硫效率指示達(dá)到最優(yōu)值,為實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放和停運(yùn)漿液循環(huán)泵創(chuàng)造了 條件。3 使用脫硫添加劑脫硫添加劑具有表面活性,催化氧化,促進(jìn)S02的直接反應(yīng),加速CaC03的溶解,促進(jìn)CaS03 迅速氧化成CaS04,強(qiáng)化CaS04的沉淀,降低液氣比,減少鈣硫比,減少水分的蒸發(fā)等作用。 經(jīng)許多電廠使用,證明在相同工況下,使用添

4、加劑后能明顯提高脫硫效率。部分電廠將脫硫 添加劑作為日常運(yùn)行的常規(guī)控制手段,在入爐煤含硫量不超過 0.8%的情況下,能做到大部分 時(shí)段保持兩臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行,大大降低了脫硫廠用電率,增加上網(wǎng)電量所取得的效益遠(yuǎn)超 過添加劑的使用成本。4 防止 GGH 結(jié)垢、堵塞,降低 GGH 漏風(fēng)GGH 積灰結(jié)垢問題目前仍沒有從根本上得到解決, 是困擾脫硫系統(tǒng)長(zhǎng)周期安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主 要因素。煙氣流速對(duì) GGH 堵塞有較大影響,當(dāng)鍋爐存在氧量高、尾部煙道漏風(fēng)率大、排煙 溫度高、除塵器效果差(煙塵含量高)等情況時(shí),煙氣容積流量和攜帶煙塵增加,流速增加 造成漿液攜帶量增加,會(huì)加劇 GGH 堵塞。在設(shè)法降低煙氣流速、提

5、高除塵效率的同時(shí),還 應(yīng)在 GGH 吹灰、沖洗等方面采取措施:1)根據(jù) GGH 差壓,優(yōu)化吹灰:a. 正常運(yùn)行滿負(fù)荷時(shí)GGH單側(cè)差壓小于設(shè)計(jì)值,吹灰頻率為 8小時(shí)一次,每次吹灰時(shí)間不少 于一個(gè)來回行程。b. 正常運(yùn)行滿負(fù)荷時(shí)GGH單側(cè)差壓大于1.2倍設(shè)計(jì)值,每班要及時(shí)增加1-2次吹灰。若GGH 單側(cè)差壓繼續(xù)升高,要及時(shí)投入 GGH 蒸汽連續(xù)吹灰。c. 吹灰壓力為1.0-1.2MPa,最高蒸汽吹灰壓力不得大于 1.3MPa。2)高壓水沖洗:a. 正常運(yùn)行滿負(fù)荷GGH單側(cè)差壓達(dá)到1.5倍設(shè)計(jì)值時(shí),及時(shí)進(jìn)行在線高壓水沖洗,沖洗頻率 為 8 小時(shí)一次。高壓水沖洗時(shí)同時(shí)投入連續(xù)蒸汽吹灰,觀察 GGH 差

6、壓有降低趨勢(shì)時(shí),繼續(xù) 執(zhí)行以上操作。b. 高壓沖洗水壓力為10.5-12MPa (壓力低于10MPa沖洗效果不好;陽邏等電廠達(dá)到 15MPa, 沖洗效果較好),但不要高于15MPa,否則可能對(duì)搪瓷傳熱元件造成較大傷害。c. 在投入高壓水沖洗前,要對(duì)沖洗噴嘴進(jìn)行檢查清理,防止噴嘴堵塞,沖洗過程中可通過沖 洗水壓力的上升判斷是否存在噴嘴堵塞情況。d. 若上述操作GGH差壓仍不變時(shí),停止高壓水沖洗,高壓水沖洗按正常的定期工作執(zhí)行,投 入蒸汽吹灰程序,并增加蒸汽吹灰次數(shù)。e. 利用停機(jī)機(jī)會(huì)對(duì)GGH進(jìn)行化學(xué)沖洗,或聘請(qǐng)專業(yè)清洗公司采用高壓沖洗車對(duì)GGH進(jìn)行水沖洗,徹底清除 GGH 內(nèi)灰垢。3)對(duì) GGH

7、 進(jìn)行壓縮空氣在線吹掃南通等電廠 GGH 日常運(yùn)行中采用壓縮空氣吹掃程序進(jìn)行循環(huán)吹掃,壓縮空氣壓力約為 0.7-0.8MPa。配合GGH大通道波形改造,采用壓縮空氣循環(huán)清掃后,能降低蒸汽吹灰頻次, 基本不需進(jìn)行高壓水沖洗, GGH 阻力得到有效控制。4)部分電廠通過對(duì) GGH 換熱片更換、改造成大通道波形,對(duì)緩解 GGH 積灰結(jié)垢取得明顯 效果,詳見改造案例。5)降低 GGH 漏風(fēng)率 GGH 漏風(fēng)率上升后,將造成脫硫效率下降等一系列問題,部分電廠不 注意對(duì) GGH 漏風(fēng)率的控制, 運(yùn)行中 GGH 漏風(fēng)率達(dá)到 2-3%以上。解決的辦法, 一是加強(qiáng) GGH 漏風(fēng)率的監(jiān)測(cè)與分析,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施

8、;二是確保低泄漏風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行正常,在檢修中 檢查分析密封系統(tǒng)結(jié)構(gòu)正常、合理;三是確保 GGH 轉(zhuǎn)子對(duì)中正確,殼體不變形,外殼保溫 良好,防止運(yùn)行中發(fā)生卡澀;四是對(duì)密封間隙進(jìn)行合理調(diào)整,必要時(shí)對(duì)密封型式進(jìn)行改造, 如采用雙密封型式等。5 優(yōu)化除霧器系統(tǒng)運(yùn)行方式 優(yōu)化除霧器系統(tǒng)運(yùn)行方式,防止除霧器結(jié)垢、堵塞和超溫。防止除霧器堵塞:1)根據(jù)機(jī)組負(fù)荷、原凈煙氣流量, 選擇除霧器不同負(fù)荷下的沖洗程序, 除霧器差壓高于 100Pa 時(shí),手動(dòng)增加除霧器沖洗水運(yùn)行時(shí)間,保證除霧器差壓正常,無特殊原因不得停止除霧水泵 運(yùn)行。2)做好吸收塔的水平衡工作。當(dāng)工藝水、除霧水系統(tǒng)閥門存在內(nèi)漏或廢水不能外排等原因造 成吸收

9、塔液位高,除霧器沖洗程序不能正常投入時(shí),要及時(shí)處理,確保除霧器沖洗程序正常 投入。3)合理控制除霧器沖洗水壓力,既要保證沖洗水壓力足夠,沖洗效果良好,又要控制沖洗水 壓力不能過高,以防除霧器沖洗管超壓爆裂或因沖擊造成焊口脫焊,影響沖洗效果,一般控 制沖洗水壓力0.5Mpa左右。4) 除霧器沖洗水噴嘴堵塞也是造成沖洗效果不好的一個(gè)主要因素,對(duì)沖洗水噴嘴應(yīng)逢停必檢、 必清,保證沖洗效果。5)除霧器堵塞,除了與沖洗頻率、沖洗效果有關(guān),還受其它眾多因素影響,如吸收塔漿液密 度、吸收塔氧化空氣量及亞硫酸鈣濃度、吸收塔液位、吸收塔內(nèi)煙氣流速、除霧器布置高度 與噴淋層距離等,要采取綜合措施做好各項(xiàng)參數(shù)優(yōu)化工

10、作。防止除霧器超溫: 原煙氣溫度超過限值,除霧器可能超溫發(fā)生變形,使阻力增加,影響除霧效果,造成凈煙氣 濕度升高,加劇 GGH 積灰。因此要采取措施防止除霧器超溫。1)加強(qiáng)原煙氣溫度監(jiān)視,當(dāng)煙氣溫度超過175C時(shí),及時(shí)聯(lián)系進(jìn)行燃燒調(diào)整或降低機(jī)組負(fù)荷。2旁路未拆除的脫硫機(jī)組,原煙氣入口煙溫超過 180C時(shí),檢查旁路自動(dòng)開啟,否則手動(dòng)打 開。3)旁路已拆除的脫硫機(jī)組,原煙氣入口煙溫超過180C時(shí),及時(shí)投入事故噴淋和除霧器沖洗。 除霧器沖洗水泵運(yùn)行優(yōu)化案例:運(yùn)河電廠兩臺(tái) 330MW 機(jī)組脫硫系統(tǒng),原設(shè)計(jì) A、B、C 三臺(tái) 除霧器沖洗水泵,A、C泵各單獨(dú)供一臺(tái)機(jī)組脫硫除霧器沖洗水,B泵作為兩臺(tái)機(jī)組除霧

11、器沖 洗水備用泵,正常 A、 C 泵運(yùn)行。減少一臺(tái)除霧器沖洗水泵運(yùn)行,調(diào)整除霧器程控沖洗啟動(dòng) 時(shí)間間隔,避開兩臺(tái)機(jī)組除霧器沖洗水門同時(shí)開啟,停運(yùn)A、C除霧水泵,只運(yùn)行B泵,供兩臺(tái)爐脫硫除霧器沖洗用水,沖洗效果良好,每小時(shí)節(jié)電29.5KW 。6 漿液 PH 值和密度優(yōu)化控制實(shí)踐證明,當(dāng)漿液PH值在5.3-5.8范圍時(shí),隨著PH值的上升,脫硫效率也隨之上升;當(dāng) PH 值超過 5.8 時(shí),脫硫效率上升的幅度不再顯著,并有可能造成漿液噴嘴結(jié)垢(特別是對(duì)采用 托盤技術(shù)的機(jī)組,為防止?jié){液結(jié)成硬垢,一般 PH 值控制比無托盤的機(jī)組低些) 。因此,運(yùn)行 中應(yīng)通過試驗(yàn),將 PH 值控制在 5.8 左右的最佳值,為停運(yùn)漿液循環(huán)泵創(chuàng)造條件(少數(shù)電廠 PH

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