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1、降低燒結(jié)礦返礦率攻關(guān)實踐裴生謙(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司技術(shù)中心,河北省宣化區(qū),075100)摘 要:近幾年宣鋼燒結(jié)礦返礦率一直高于行業(yè)平均水平,造成燒結(jié)能耗和加工成本的增加。為降低返礦率,公司采取改善燒結(jié)礦原料質(zhì)量,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),加強(qiáng)成品篩分及高爐槽下篩分管理,提高料層厚度,增加壓料裝置,返礦回用煉鋼等一系列攻關(guān)措施,不到半年的時間使燒結(jié)礦返礦率降低至12.8%,降低了3.64個百分點,達(dá)到了預(yù)期的攻關(guān)目標(biāo)。關(guān)鍵詞:燒結(jié)礦;返礦率;攻關(guān)中圖分類號:TF046.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文獻(xiàn)標(biāo)識碼1 前言根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策要求,為進(jìn)一步淘汰落后設(shè)備,節(jié)能減排,宣鋼兩年來逐步淘汰了小燒結(jié)機(jī),并于2008年3

2、月、2010年4月相繼建成投產(chǎn)了兩臺360m2燒結(jié)機(jī)。但由于各種原因,近幾年宣鋼燒結(jié)礦返礦率高于行業(yè)平均水平,且與河北鋼鐵集團(tuán)內(nèi)的唐鋼、邯鋼對標(biāo),存在較大差距(見表1)。表1 宣鋼燒結(jié)礦返礦率與行業(yè)比較 %時間行業(yè)平均水平唐鋼邯鋼宣鋼200814.459.818.8215.48200913.819.9710.0215.322010.11013.579.369.5515.20作者簡介:裴生謙(1969-7),男,碩士研究生,高級工程師;E-mail:peishengqian 返礦率高,一方面會造成入爐燒結(jié)礦的減少,生鐵成本的升高;另一方面返礦回到燒結(jié),造成燒結(jié)能耗和加工成本的增加。因此,為降低燒

3、結(jié)礦返礦率,確保成本挖潛目標(biāo)的完成,宣鋼公司成立了由技術(shù)中心牽頭的攻關(guān)小組,從改善燒結(jié)礦原料質(zhì)量、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、改善工藝操作及參數(shù)等方面入手開展工作,在不到半年的時間內(nèi)燒結(jié)礦返礦率有較為明顯的降低1-2。2 宣鋼燒結(jié)礦返礦率高的原因分析2.1 供料路由長,落差大,摔打次數(shù)多宣鋼360m2燒結(jié)機(jī)成品礦供到高爐,途徑9條皮帶,皮帶落差36.6米。通過考察,邯鋼360m2燒結(jié)機(jī)供到高爐途徑6條皮帶,皮帶落差21米,宣鋼較邯鋼落差高15.6米。實驗室進(jìn)行落下試驗表明:平均每米落差將造成-5mm粒級的燒結(jié)礦返礦量增加0.11個百分點,對于36.6米的皮帶落差,-5mm粒級的燒結(jié)礦返礦量增加4.03個百分

4、點;同樣在生產(chǎn)實踐中,宣鋼燒結(jié)礦從成品輸出至高爐槽下,-5mm含量增加了4個百分點,比較可知,由于落差大造成返礦的增加,宣鋼較邯鋼高1.7%。因此,燒結(jié)礦供料路由長,落差大,摔打次數(shù)多,造成燒結(jié)礦含粉率升高,燒結(jié)礦返礦率必然增加。2.2 原料條件影響宣鋼燒結(jié)生產(chǎn)所用的國內(nèi)精粉為當(dāng)?shù)匕胱匀坌跃?,在燒結(jié)中所占配比約為25%,當(dāng)?shù)匕胱匀劬鄣腡iO2、MgO、Al2O3含量相對較高,具體分析如下表2:表2 當(dāng)?shù)匕胱匀劬刍瘜W(xué)分析 %Table2 Chemical analysis of half self-fluxing fine %TFeSiO2CaOMgOAl2O3TiO263.14.81.5

5、1.981.62.2通過燒結(jié)杯試驗研究,當(dāng)?shù)鼐叟浔忍岣?%,成品率降低0.9%。這主要與精粉的TiO2、MgO、Al2O3含量有關(guān),TiO2含量高時,燒結(jié)時易形成脆性大的鈣鈦礦,當(dāng)燒結(jié)礦TiO2含量大于0.7%時,隨著其含量的增加,燒結(jié)礦強(qiáng)度呈下降趨勢,抗摔打性能差;精粉中Al2O3含量高,燒結(jié)混合料的熔點升高,液相量減少,影響燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度和成品率;MgO熔點高,在燒結(jié)過程中不易產(chǎn)生固相反應(yīng),容易進(jìn)入磁鐵礦晶格中,占據(jù)磁鐵礦晶格中Fe2+空位,形成(Fe,Mg)·Fe2O3,降低強(qiáng)度較高的鐵酸鈣含量,影響燒結(jié)礦強(qiáng)度3-4。宣鋼所用進(jìn)口粉以巴西粉、澳粉為主,大部分為貿(mào)易礦,貨源不穩(wěn)

6、定,且品種雜,造成鋪制鐵混料堆頻繁切換原料結(jié)構(gòu),很難在一個階段維持相同的原料結(jié)構(gòu),從而影響燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定。因此,原料條件偏差,進(jìn)口粉結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定是燒結(jié)礦返礦率偏高的又一原因。2.3 自循環(huán)返礦率低通過對標(biāo),唐鋼自循環(huán)返礦率為34%,其中+5mm的粒級占25%;邯鋼自循環(huán)返礦率為27%,其中+5mm的粒級占30%;宣鋼自循環(huán)返礦率為18%,其中+5mm的粒級占24%。通過比較發(fā)現(xiàn),唐鋼、邯鋼小粒級燒結(jié)礦提前在成品篩出而進(jìn)入自循環(huán)返礦,使得進(jìn)入高爐槽下返礦的量減小,而宣鋼自循環(huán)返礦率低,進(jìn)入高爐槽下的返礦相應(yīng)提高。3 改進(jìn)措施3.1 改善原料質(zhì)量、進(jìn)一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)針對宣鋼進(jìn)口粉種類多,品種雜的

7、特點,嚴(yán)格制定進(jìn)廠標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化過程管理:杜絕劣質(zhì)礦采購進(jìn)廠(劣質(zhì)礦是指含多種有害雜質(zhì),影響高爐冶煉的礦石);PB粉、揚(yáng)迪粉、巴西礦,作為宣鋼燒結(jié)使用進(jìn)口粉的大宗料,SiO2含量要求小于4.5%,配比穩(wěn)定率、用量保證率需達(dá)到90%以上;巴西高品質(zhì)粉,如巴卡粉、巴西精粉,SiO2在2%以下,同時要求各種進(jìn)口粉Al2O32.3%。為在資源量保證率較低情況下,滿足燒結(jié)生產(chǎn)要求,將常用的進(jìn)口粉按燒結(jié)性能進(jìn)行劃分:PB粉、紐曼粉、麥克粉可分別適當(dāng)互換使用,F(xiàn)MG粉、揚(yáng)迪粉可分別適當(dāng)互換使用,巴標(biāo)粉、SFXT粉可分別適當(dāng)互換使用。針對宣鋼目前原料條件,在燒結(jié)杯實驗基礎(chǔ)上,合理配礦,確定了以巴西卡粉6%+PB粉

8、10%+揚(yáng)迪粉10%+巴西標(biāo)粉12%+低價進(jìn)口粉5%的入燒進(jìn)口粉優(yōu)化結(jié)構(gòu),進(jìn)口粉品種穩(wěn)定在6種以內(nèi),同時控制當(dāng)?shù)匕胱匀劬叟浔炔怀^23%,燒結(jié)礦中TiO20.7%。從2010年10月至目前,通過公司各相關(guān)單位的協(xié)作,保證了進(jìn)廠的原料質(zhì)量及數(shù)量,穩(wěn)定并優(yōu)化了入燒原料結(jié)構(gòu),為改善燒結(jié)礦質(zhì)量,降低燒結(jié)礦返礦率提供了根本保障。3.2 強(qiáng)化成品礦篩分及高爐槽下篩分管理通過摸索宣鋼合理的燒結(jié)礦自循環(huán)返礦率,在不影響燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,實施對成品篩的改造,增大篩孔尺寸,將360m2燒結(jié)機(jī)棒條篩棒條間隙由上6mm下5mm調(diào)整為上7mm下6mm,使-5mm的粉礦提前篩出至自循環(huán)返礦中,燒結(jié)礦自循環(huán)返礦率較改造

9、前增加1%,減少了輸出成品礦中小粒級含量,從而降低燒結(jié)礦返礦率。加強(qiáng)高爐槽下振動篩篩分管理,對篩孔定期檢查,如果返礦中+5mm含量達(dá)到30%以上時,及時更換篩網(wǎng),避免振動篩損壞導(dǎo)致大粒級合格料進(jìn)入返礦5。3.3 提高料層厚度、增加壓料裝置堅持厚料層燒結(jié),將燒結(jié)料層厚度提高至750mm以上,一方面料層厚度增加,燒結(jié)帶高溫保持時間增長,有利于強(qiáng)度好的鐵酸鈣的發(fā)育和粘結(jié)相的形成,減少了強(qiáng)度差的表層燒結(jié)礦比例;另一方面,厚料層燒結(jié)燃料配比減小,氧化氣氛增強(qiáng),有利于強(qiáng)度好的鐵酸鈣生成,降低固體然耗的同時,也達(dá)到提高燒結(jié)礦強(qiáng)度的目的,使燒結(jié)礦抗摔打能力增強(qiáng)。近幾個月,宣鋼配入的高燒損的澳礦占到了入燒進(jìn)口粉

10、配比的60%,料層透氣性提高,垂直燒結(jié)速度加快,高溫保持時間不夠,強(qiáng)度下降。為此,在2010年10月、11月份分別對1號360m2、2號360m2燒結(jié)機(jī)增加了壓料裝置,保證了燒結(jié)的合理透氣性,進(jìn)一步改善燒結(jié)礦質(zhì)量,同時成品率也增加了2%。3.4 部分返礦用于煉鋼為了降低煉鋼鋼鐵料消耗,考慮將部分燒結(jié)返礦用于煉鋼生產(chǎn)。將高爐槽下篩分系統(tǒng)進(jìn)行改造,使返礦中+5mm粒級的燒結(jié)礦汽車?yán)\(yùn)至煉鋼,用于煉鋼生產(chǎn)。煉鋼月消耗返礦量為1萬噸,這樣減少了返礦返回?zé)Y(jié)再加工的能耗和成本,可以使燒結(jié)礦返礦率降低1.3個百分點。4 降低燒結(jié)礦返礦率攻關(guān)效果通過2010年8月開展降低燒結(jié)礦返礦率攻關(guān),采取以上一系列措施

11、,燒結(jié)礦返礦率呈下降趨勢(見表3)。1-7月份,宣鋼燒結(jié)礦返礦率累計完成16.44%,12月份完成12.8%,降低了3.64個百分點,攻關(guān)取得了較好的效果。表3 2010年各月份宣鋼燒結(jié)礦返礦率完成情況 %Table3 The return fine rates finished situation in Xuansteel each month of 2010 %月份123456789101112返礦率15.9216.8916.4118.9115.3416.1415.4014.4913.7813.9513.0212.80以宣鋼12月份燒結(jié)礦產(chǎn)量694400噸,返礦加工費(fèi)為119.4元/噸為例

12、,燒結(jié)礦返礦率降低3.64%,則月可降低加工費(fèi)用:694400×3.64%×119.4/10000301.8(萬元),年效益3621.6萬元。5 結(jié)語(1) 經(jīng)過開展近5個月的攻關(guān)活動,采取了改善燒結(jié)礦原料質(zhì)量、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),加強(qiáng)成品篩分,高爐槽下篩分管理,提高料層厚度,增加壓料裝置,返礦回用煉鋼等一系列措施,燒結(jié)礦返礦率降低了3.64個百分點,低于行業(yè)平均水平,達(dá)到了預(yù)期目的。(2) 宣鋼燒結(jié)礦至高爐皮帶運(yùn)輸距離長,落差大,跌落次數(shù)多,由于高落差造成的摔打粉碎所產(chǎn)生的返礦量較大,后續(xù)攻關(guān)組將考慮論證是否可增加直通皮帶,減少轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù),進(jìn)一步降低返礦率。(3) 目前由于大高爐爐況波動,不能實現(xiàn)小粒級燒結(jié)礦入爐,后續(xù)將根據(jù)高爐爐況,適度配加小粒級燒結(jié)礦,減少高爐返礦中+5mm的粒級含量,進(jìn)一步降低返礦率。預(yù)計小粒級燒結(jié)礦配比為1%時,燒結(jié)礦返礦率可再降低1.2%。參考文獻(xiàn):1 唐志宏,羅秀傳,王子宏等.降低柳鋼燒結(jié)礦返礦率的實踐J.燒結(jié)球團(tuán),2010,

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