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文檔簡介
1、兩段爐不正常爐況及處理措施1、運行中的兩段爐,有時會出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,如兩段爐 爐出溫度過高 或過低,爐渣含碳量增高,爐內(nèi)出現(xiàn)結(jié)渣, 冒火等現(xiàn)象,均稱之 為不正常爐況。造成這種現(xiàn)象的主要 原因有以下三個方面:1.1 供應的氣化原料煤不符合要求,如煤的質(zhì)量降低, 含灰分、煤矸石增多; 煤的塊度不均勻,含煤粉多,惡化 了爐內(nèi)正常氣化條件。1.2 兩段爐本身存在著缺陷, 如加煤系統(tǒng)或出灰系統(tǒng)出 現(xiàn)故障或零件損壞,致使加煤、出灰不均勻等。1.3 司爐工操作失誤,如飽和溫度未控制好,對加煤、 出灰、爐內(nèi)層次變化情況未及時監(jiān)測和調(diào)整等。當然,這些 原因并不是孤立的,而是互相牽連的,有時還是其共同作用 的結(jié)果。
2、因此,爐況不正常情況的表現(xiàn)也是多種多樣的,互 相交錯的,我們在這里將常見 的不正常爐況,歸納為三個 問題予以分析說明。鑒于在正常生產(chǎn) 條件下,前二個因素 已基本固定。既使出現(xiàn),也顯而易見,故在分析時著重說明 操作因素及處理方法。 現(xiàn)將常見的三種不正?,F(xiàn)象分述如 下:2、兩段爐的熱運行:2.1 兩段爐熱運行的特征及判斷:下段煤氣,爐出溫度超過工藝規(guī)定值(600 C)2.1.2 打開探爐孔觀察,可見爐面呈紅亮或黃亮色,有 時有局部冒火現(xiàn)象。2.1.3 探爐可發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)有結(jié)渣現(xiàn)象,釬子插不下去,火 層溫度高,釬子拿出來時,火層區(qū)呈黃亮色,有時甚至將釬 子燒斷。2.1.4 煤氣取樣化驗, CO2 超過規(guī)
3、定值,煤氣發(fā)熱值降低。2.2 熱運行形成原因及處理方法: 造成熱運行的原因常見的有兩種,針對不同的原因,采 取不 同的處理方法2.2.1 飽和溫度太低,即向爐底供風管中加入的蒸汽量少了,送入爐內(nèi)的風中含水蒸氣量不足,使爐內(nèi)溫度特別是 氧化層溫度增高,當溫度超過灰渣溶點時,灰渣熔化結(jié)成塊 狀。這樣不僅是沿爐截 面的均勻供風遭到了破壞,惡化了 爐內(nèi)氣化條件,而且由于大塊熔渣的存在,使氣流與碳的接 觸面減少,二氧化碳和水蒸汽未能與碳充分反應就通過了還 原層。結(jié)果煤氣爐出溫度高, 煤氣中 CO2 多,發(fā)熱值低 出現(xiàn)這種情況時,應減少該臺爐子的負荷,適當提高飽 和溫 度,使爐內(nèi)溫度降低到規(guī)定值,然后視具
4、體情況作如 下處理:當結(jié)渣不嚴重時,用探爐的釬子穿插,破碎渣塊,并適 當調(diào) 整加煤量和出灰量,使爐子逐漸恢復正常。當爐子惡化情況嚴重,爐內(nèi)結(jié)成一片片大塊時,為了確 保供 煤氣質(zhì)量和便于處理,將該臺爐于網(wǎng)路斷開,用直徑 3040mm的 大鋼釬和鐵錘進行敲打破渣,待基本上處理 正常后再接入網(wǎng)路。當爐子結(jié)成整塊無法下料出渣時,只得停爐打渣,處理 好再 點爐生產(chǎn)。2.2.2 在生產(chǎn)過程中,當煤氣產(chǎn)量發(fā)生變化時,未及時 調(diào)整加煤量和出灰量,造成灰層過高(大于 500600mm), 爐內(nèi)的干燥層、干餾層、還原層不分,使二氧化碳、水蒸汽 等組成的氣流沒有 足夠的時間與碳接觸完成還原反應, 結(jié) 果煤氣中二氧化
5、碳成分增加,煤氣爐出溫度增高。出現(xiàn)這種情況時,應適當加快出灰和加煤,使灰層降至規(guī) 定值,其于各層分明,爐子即可恢復正常狀況。3、兩段爐冷運行:3.1 兩段爐冷運行特征及判斷:3.1.1 從爐出溫度可看出,下段煤氣出口溫度低于規(guī)定值 (550600 C)。3.1.2 打開探爐孔觀察,爐面呈暗紅色或黑色。3.1.3 插釬檢查時,按規(guī)定燒釬 2分鐘拿出來后,釬子所示氣化區(qū)域呈現(xiàn)暗紅色。甚至有時看不出火層區(qū)域(此時可用濕布擦釬子,根據(jù)產(chǎn)生水蒸汽的多少來判定火層區(qū)域) 。3.1.4 煤氣取樣化驗,一氧化碳和氫都較低,爐渣取樣 分析,含碳量高。3.2 冷運行形成原因及處理方法:3.2.1 飽和溫度太高,向
6、爐中供風的水蒸汽含量高,使爐內(nèi)及火層溫度低,這樣不僅是碳不能充分氧化,爐渣含碳 量高,而且由于爐溫低,不能充分供應二氧化碳還原和水蒸 汽分解所需的熱量,使煤氣中一氧化碳和氫都很低。出現(xiàn)這種情況時,應降低飽和溫度,待爐內(nèi)和氧化層溫 度恢 復正常后,再將飽和溫度調(diào)到正常值。3.2.2 在運行過程中,未能根據(jù)煤氣產(chǎn)量調(diào)整加煤、出 灰量,造成煤層太厚、灰層太薄,有時甚至沒有灰層。送入 爐內(nèi)的風未能充分預熱,爐內(nèi)溫度下降,煤氣質(zhì)量惡化,爐 渣含碳量增高。此時應停止出灰,把灰層培養(yǎng)起來,停止或減少加煤, 使爐內(nèi)層次逐漸恢復正常。對濕式出灰的爐子,此時應嚴格 控制灰盤的水位,防止因灰盤水位太高而導致爐柵因遇
7、水急 冷而炸裂。3.2.3 煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)量太低,爐內(nèi)氣化速度慢,爐溫遇到這種情況,多臺爐子同時生產(chǎn)時,可將部分生產(chǎn)爐 轉(zhuǎn)為 熱備用,逐漸增加生產(chǎn)爐子的鼓風量,使其恢復正常。單臺爐生 產(chǎn)時就無法調(diào)整,有時為了維持生產(chǎn),不得不被 迫放散,這樣既 浪費寶貴的能源,又污染了環(huán)境,這是應 該盡量避免的,為了從 根本上解決這個問題,一是加強計 劃調(diào)度,做到均衡生產(chǎn);另一 是建立儲氣柜,予以調(diào)節(jié)負 荷。4、偏爐:4.1 偏爐特征及判斷兩段爐正常運行時, 爐內(nèi)層次分明, 但在實際運行過程中, 很難達到這種理想狀況,而是沿爐 截面有傾斜程度不大時,兩段爐仍能生產(chǎn)出合格的煤氣,可 視為正常,只要加強管理使其逐漸均勻分布即可;而偏爐嚴 重時,則爐內(nèi)一部分呈現(xiàn)熱運行狀況, 另一部分呈現(xiàn)冷運 行狀況,
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