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1、七大技術(shù)及活動(dòng)介紹活動(dòng)及七大技術(shù)在此不再多做講解,如不是很了解活動(dòng)及七大技術(shù),請(qǐng)查找相關(guān)的資料學(xué)習(xí)了解。在這里,重點(diǎn)講解七大技術(shù)在活動(dòng)中的應(yīng)用。一、背景介紹公司是生產(chǎn)集團(tuán)飲水機(jī)的公司。最近根據(jù)售后服務(wù)部門(mén)的反饋信息,客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量投訴有不斷上升的趨勢(shì),經(jīng)售后服務(wù)人員的初步分析,問(wèn)題集中在電加熱管及線路板上面。公司品質(zhì)管理部根據(jù)反饋的信息,認(rèn)識(shí)到有必要對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行一次比較全面的分析,找出產(chǎn)品質(zhì)量下降的原因,并對(duì)其進(jìn)行改進(jìn),以提升產(chǎn)品的質(zhì)量水平,利于產(chǎn)品的進(jìn)一步銷(xiāo)售。品質(zhì)管理部開(kāi)會(huì)討論,并決定成立兩個(gè)品質(zhì)分析小組,對(duì)電熱管及線路板的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤分析,找出問(wèn)題的主要原因,并聯(lián)合技術(shù)部門(mén),提出改
2、進(jìn)方案并實(shí)施,以求產(chǎn)品的質(zhì)量得到有效的保證。二、品質(zhì)管理小組的成立電熱管質(zhì)量小組小組組長(zhǎng):姜云波(品質(zhì)部負(fù)責(zé)電熱管總裝車(chē)間品質(zhì)檢驗(yàn)人員)小組成員:李云根(電熱管總裝車(chē)間主任)吳飛飛(小組組長(zhǎng))王龍(小組組長(zhǎng))李淑蕓(品管部人員)線路板質(zhì)量小組小組組長(zhǎng):趙江楓(品質(zhì)部負(fù)責(zé)電子車(chē)間品質(zhì)檢驗(yàn)人員)小組成員:鄭葉雙(電子車(chē)間主任)張郁(小組組長(zhǎng))李瑞杰(小組組長(zhǎng))鄭明華(品管部人員)小組目標(biāo):兩個(gè)臨時(shí)小組,利用一個(gè)月的時(shí)間,對(duì)兩種配件產(chǎn)品進(jìn)行全過(guò)程檢驗(yàn),找出產(chǎn)生產(chǎn)品問(wèn)題的主要原因,并協(xié)同相關(guān)部門(mén),制訂解決方案并盡快實(shí)施,并使質(zhì)量水平降低到品質(zhì)體系的目標(biāo)或更低!三、小組計(jì)劃主計(jì)劃:月日到月日,跟蹤產(chǎn)品,
3、全檢產(chǎn)品,利用品質(zhì)七大技術(shù)找出問(wèn)題的主要原因。月日到月日,協(xié)同技術(shù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén),對(duì)問(wèn)題的主要原因進(jìn)行再次分析,并制定改進(jìn)方法和實(shí)施計(jì)劃。月日到月日,實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃,并全程跟蹤產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程,利用品質(zhì)七大技術(shù)對(duì)改進(jìn)的效果進(jìn)行分析、確認(rèn)。月日,總結(jié)本次活動(dòng),并對(duì)相關(guān)措施進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。分計(jì)劃:(略)四、電熱管小組活動(dòng)過(guò)程小組在組長(zhǎng)的組織下,從月日起到月日,對(duì)全部的電熱管產(chǎn)品進(jìn)行了全檢,將檢測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得到了下圖的初步結(jié)果:(數(shù)據(jù)收集表)從上表中,我們初步可以看出每天的不良數(shù)及不良率,不良總數(shù)為根,不良率達(dá)到了,比品質(zhì)體系的質(zhì)量目標(biāo)1高了所以,小組人員認(rèn)為,電熱管確實(shí)存在問(wèn)題,以前的抽檢樣本太小,
4、不能反映出整體的質(zhì)量狀況。所以,在以后的抽樣檢驗(yàn)中,應(yīng)當(dāng)增加樣本的大小,或者進(jìn)行全檢!對(duì)上表進(jìn)行進(jìn)一步的分析,可以得到查檢表,如下圖:從查檢表中,可以發(fā)現(xiàn)各不良項(xiàng)目的影響度大小。但為了更直觀的觀察各不良項(xiàng)目的影響度大小,繪制出了柏拉圖,如下圖:從上圖中,就可以非常明顯的看出,前四項(xiàng)不良項(xiàng)目占了總不良的大部分,所以,小組人員一致認(rèn)為,要改進(jìn)電熱管的質(zhì)量,必須有效的解決這四項(xiàng)的不良項(xiàng)目,必須對(duì)這四項(xiàng)進(jìn)行再分析,找出產(chǎn)生這四項(xiàng)不良的主要原因。小組人員在月日,利用晚上的時(shí)間,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)了一次不良分析的會(huì)議,對(duì)找出的四項(xiàng)不良項(xiàng)目進(jìn)行深入的討論分析,利用魚(yú)刺圖的方法,找出產(chǎn)生不良的真正原因。結(jié)論:造成電
5、熱管螺母打滑的主要原因是:1)電動(dòng)螺絲刀力矩未調(diào)整好(以前未作規(guī)定,大部分都調(diào)的太大);2)螺桿螺紋不標(biāo)準(zhǔn)(螺桿與螺母的螺紋不相配);3)螺母材料不符要求(螺母為不銹鋼材料,而電熱管螺桿為銅質(zhì)材料)。運(yùn)用相同的方法,對(duì)其他三項(xiàng)的不良項(xiàng)目進(jìn)行了分析,并都找到了相關(guān)的原因。月日晚上,在品管部的組織下,將相關(guān)的技術(shù)部人員、采購(gòu)部人員、生產(chǎn)部人員集中到一起,對(duì)產(chǎn)生各項(xiàng)不良的原因進(jìn)行了再次分析討論,基本確定了這些原因是造成電加熱管不良的主要原因。然后,以技術(shù)部為主導(dǎo),根據(jù)這些原因,制訂出了相關(guān)的改進(jìn)方法。最后,在品管部的組織下,制訂出了改進(jìn)方法的實(shí)施計(jì)劃。實(shí)施計(jì)劃如下(略)月日到月日,在品管部的協(xié)調(diào)之下
6、,對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行了準(zhǔn)備。月日開(kāi)始進(jìn)行改進(jìn)計(jì)劃,持續(xù)到月日。并對(duì)全部的電加熱管進(jìn)行是全檢。然后對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行了計(jì)算分析。數(shù)據(jù)灌入表:從上表中,可看出,不良率已經(jīng)下降到了,但尚未達(dá)到品質(zhì)體系的標(biāo)準(zhǔn),所以,雖然不良率經(jīng)過(guò)這次的改進(jìn),并達(dá)到了很大的下降。但還需進(jìn)一步的分析。下一步,由軟件自動(dòng)生成查檢表:再繪制出柏拉圖:從柏拉圖中可看出,各不良項(xiàng)的不良率已比較的低了。但如果要進(jìn)一步的分析,可從三項(xiàng)入手,進(jìn)行下一步的改善活動(dòng)!再來(lái)看看改善前后的推移圖。改善前:改善后:可看出,改善后的推移圖,不僅不良率得到了有效的降低,而且不良率的有明顯的下降趨勢(shì),非常直觀!月日晚上,品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部等相關(guān)
7、人員,集中在會(huì)議室,對(duì)本次的活動(dòng)進(jìn)行了一次總結(jié)。由組長(zhǎng)作了活動(dòng)的過(guò)程講解,并將各圖表利用投影的方式,對(duì)與會(huì)人員用作了詳細(xì)說(shuō)明。然后,由組長(zhǎng)主持,對(duì)實(shí)施的措施做了標(biāo)準(zhǔn)化,并作了分解實(shí)施計(jì)劃,以使不良率維持在現(xiàn)在的良好水平。五、線路板小組的活動(dòng)過(guò)程線路板的不良根據(jù)售后服務(wù)人員的反饋信息,主要在于輸出電壓不穩(wěn)定,從而影響了其他部件的工作。所以,小組人員針對(duì)線路板的輸出電壓,作了專(zhuān)題改善活動(dòng)。第一步,連續(xù)全檢個(gè)線路板的輸出電壓。獲得相關(guān)數(shù)據(jù)。計(jì)算出后兩項(xiàng)的值,就可繪制出直方圖:從直方圖中,可以明顯直觀的看出了問(wèn)題。一是在合格線之外的區(qū)域比較的多,二是分布也不是最好的。平均值管制圖中,個(gè)值里面竟有個(gè)超出
8、下限不符管制,所以,可以得出結(jié)論,生產(chǎn)過(guò)程并沒(méi)有得到很有效的控制。點(diǎn)的分布還是比較正常的。再來(lái)看看管制圖:管制圖點(diǎn)的分布來(lái)看,還算比較的好。分析其中的不良數(shù):不良率達(dá)到了分析這塊不良的原因,只有一塊是由于調(diào)節(jié)輸出電壓的電位器沒(méi)有調(diào)節(jié)好的原因引起的外,其他的塊均是由于變壓器輸出電壓輸出不合格造成的。對(duì)此,小組人員討論決定,將所用的變壓器進(jìn)行全檢,然后再對(duì)塊線路板進(jìn)行全檢。改進(jìn)后的相關(guān)數(shù)據(jù)及圖表如下:直方圖如下:從改善后的直方圖可直觀的看出,品質(zhì)已得到很大的改善。所檢產(chǎn)品全部在合格線之內(nèi),柱形分布也是很理想。平均值管制圖如下:從上圖中可看出,各點(diǎn)分布都是比較好的。生產(chǎn)過(guò)程沒(méi)有異常情況。組距管制圖如下:從月日到月日,線路板小組,完成了改善前后的檢測(cè)活動(dòng)。取得了滿(mǎn)意的效果。月日晚,品管部組織了技術(shù)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部的相關(guān)人員,對(duì)此次活動(dòng)作了詳細(xì)的匯報(bào)說(shuō)明。并要求采購(gòu)部對(duì)變壓器配套廠家提出相關(guān)的要求,必須滿(mǎn)足我們提出的質(zhì)
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